制造业三现五原则报告

制造业三现五原则报告

2017年11月15日承 認確 認作 成

一、現品の確認

1、现品确认

四、要因調査

?機種2SV 判定

?発生年月日2017-11-2二、当日事实三、工序流程图

?発生場所泰极安道拓?発生件数1件

?訴え内容

前排靠背发泡钢丝漏放

?処置内容目视全检加打点确认

原因の究明(発生のメカニズム?再現テスト?ナゼ?ナゼ分析)

適切な対策(対策内容?効果予想?PPA)

対策効果の確認(効果実績)

发生原因:临时对策:

200%全检外观----效果实绩1月后再予以确认

1.对客户端产品全检

2017-11-32.对东风安道拓库存产品全检客户确认效果验证后关闭-附件42017-11-3

长期对策

2017-11-3

水平展开

2017-11-15

2017-11-15

流出原因:2017-11-272017-11-7

2017-11-7

1

23

4

5

OK/NG

张云川90/0

1.开具质量警告和培训员工,绩效考核。-附件5

X

###################################################################################

合格品正常使用2017/11/3

230/0

余堰林陈克力余堰林

2.线上增加模具自动清扫装置,恢复线上第四工位的检查职能。-附件7

终检员工检查产品,同时需备货发运,工作任务繁重

员工工作任务安排不合理

终检人员执行力不足

产品钢丝漏放流到泰江

员工漏放钢丝

事実根据缺陷件日期编号进行追溯,该批次产品为11月1日晚班生产。当天生产124A0-H0003部品110台份。核查当班4M变化情况,查生产人员安排表没有异常变动,查设备点检记录显示正常,生产工艺方法无变化,查进料检验记录外协件全部合格,制程内部的品质异常情况及交接班记录中无反馈此类问题。

查当班线上员工是朱华祥,修补生产人员是纪冲,终检人员是王强(入职都是一年以上)。

序号

要因工程

1.操作员未按规定目测检查钢丝情况

1.员工从悬挂链上下产品时,应按照《终检下悬挂链产品作业指导书》(附件3)检查产品发泡外观质量,如发现产品表面存在变形、收缩、污染等质量缺陷禁止发运,同时需将产品缺陷处贴上缺陷标签

1.下链检查产品时未发现产品有钢丝错放情况,未贴缺陷标签1

√符合要求正常状态规定事项

1.《外协件放置作业指导书》规定操作员目测外协件是否漏放、

错放及移位;(附件1)

△改善项

X不符合项

泰极现场投诉有1件2SV前排靠背发泡钢丝漏放。泰江线边库存全检缺陷产品件数共计1件事项2SV-前排靠背发泡钢丝漏放

部 番部品名PAD COMP L, FR BACK

124A0-H0003流出

没有检出导致不良流出

泰江投诉2SV靠背发泡钢丝漏放发生前排主驾靠背2017/11/3OK/NG 前排付驾靠背

检讨X

摆放外协件 (钢丝)

处置方法

X

3

品质检查(终

检)

2

品质检查(修补

上周转料架)

1.修补员工从传送带上取产品时,应按照《产品修边、修补作业指导书》(附件2)检查外协件是否漏放、放偏。

1.泡沫修补量大,作业员注重外形修补,未检查产品外

协件是否漏放

遏制时间

泰极库存

产品名称

东风库存对策

230/090/0合格品正常使用

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遏制判定2CL、2XH等车型产品泡沫钢丝摆放问题水平展开

工作内容调整,无检查时间新项目导入,外协件增加,第四工位工作内容增加。

变化点管理未执行到位余堰林张云川###########################################################################################

5.更新遏制检查指导书,增加过往不良缺陷类别。-附件6

6.针对4M点变更情况,工程师级分层审核必须跟进确认;-附件8

张云川

4.线下修补工序内容调整,增加一个剃边工位(采购剃边机),减少修补员剃边动作,增加画记要求;

张云川3.调整检查工作重点,把画记工作提前到修补工序,并采用头尾两端点检,修改修补作业指导书,增加画线点检标志。-附件3源流へのフィードバック(体制?仕組みへの反映内容)

容解析記録〔解析レポート〕

作成部門-质量部発生摆放外协发泡、熟化品质检查包装存储

清模开孔、传送

修补上周转料

起模

Yanfeng Adient-INTERNAL

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