汽轮机A级检修技术总结

汽轮机A级检修技术总结
汽轮机A级检修技术总结

# * 机A级检修技术工作总结

班组:*****班

日期:201*.*.**

201*年**班#*机A级检修技术总结

一、简要文字说明:

此次****班本着上级部门下发的生产任务,检修不漏项,不简化工序,不降低质量标准,严格执行检修工艺规程,严格质量标准,严格履行验收制度,坚持自检为主,坚持现场三级验收制度,做到应修必修,修必修好的态度进行此次#4机A级检修工作。本次#*机组A级检修,**班#*机A级检修工作于201*年**月**日正式开始,于201*年**月**日所有检修项目均已结束。

二、项目完成情况:

#*机A级检修计划安排标准项目11项,共完成10项(1项因场地无法完成,汇报分场同意);增加标准项目4项,完成4 项;计划安排非标准项目1项,完成1项;增加非标准项目7项,完成7项,完成消缺项目2项

主要完成标准项目

1、励磁机机械部分大修;

2、低负荷喷水系统喷头、阀门大修,滤网清扫

3、凝结水泵甲、乙小修,入口滤网清扫,系统消缺

4、转子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺

5、定子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺

6、转子冷却器甲、乙及滤网清扫,系统消缺

7、定子冷却器甲、乙、丙及滤网清扫,系统消缺

8、工业水回收水泵甲、乙小修,系统消缺

9、除氧循环小修,滤网清扫,系统消缺

10、汽加热系统阀门检查、盘根更换

增加完成标准项目:

1、除氧循环大修;

2、乙小机盘车导齿更换,防爆门检查

3、甲小机盘车导齿检查,防爆门检查

4、凝结水甲电机更换调整中心

主要完成非标准项目:

1、大修现场铺设防滑橡胶板;

增加完成非标准项目:

1、主机#11轴承更换;

2、定冷水箱加热装置安装;

3、励磁机基座打磨;

4、加装汽缸绝对膨胀机械指示装置

5、励磁机与发电机连接波形节绞孔

6、汽轮机#1--#3轴承座回油槽加装盖板。

7、乙工回泵出口门更换门杆

完成消缺项目:

1、发电机转子冷却水回水盒水档紧固螺栓滑丝;

2、甲小机均压箱调整门泄漏;

三、检修过程中发现的问题及处理:

1、励磁机大修

1)励磁机前轴瓦(#11瓦)上瓦脱胎严重;进行更换新瓦。

2)励磁机与发电机连接波形节晃动达0.30mm.:将波形节与发电机对轮连接(未安装销子螺栓)在百分表监视下紧固,使其紧固完成后晃动0.04mm,重新校绞销子螺栓孔并配置销子35CrMo Φ27.+0.04mm。

3)通流增容改造后由于主机轴系调整,致使发电机后轴承(#10轴承)调整量大,因而励磁机底部相对调整较大,抽完底部所有垫片后,励磁机偏高0.31mm.下张0.07mm;经研究决定进行打磨基础垫铁处理。

2、主机发电机转子冷却水回水盒

1)发电机转冷水回水盒前后水档严重磨损进行更换水档密封圈。

2)发电机转冷水回水盒前后水档共5条紧固螺栓底孔滑丝;为保证密封效

果在原底孔两侧90mm处重新打孔攻丝进行加固。

3、除氧循环泵大修

1)解体时发现浮动密封环间隙均超标,支撑弹簧弹性不足;更换浮动密封环3件、浮动密封套3件及支撑弹簧3件,并调整端部轴向间隙为零。

2)解体时发现轴承室进水;疑冷却水室裂纹,对冷却水室打压

0.6Mpa进行5小时观察,压力稳定,无渗漏,清理油室更换润滑油。

3)解体时轴承损坏;更换轴承36316两幅、轴承32616一副。

4)入口滤网紧固螺栓腐蚀,且牙距严重变形:经上级批准更换所有螺栓,螺母。

四、主要检修数据情况:

1、励磁机大修

1)#11轴承组装:顶隙:前:0.26mm 后:0.24mm

瓦口间隙:A前:0.14mm A后:0.15mm

B前:0.13mm B后:0.13mm

球面紧力:0.015mm

2)#12轴承组装:顶隙:前:0.35mm 后:0.30mm

瓦口间隙:A前:0.15mm A后:0.13mm

B前:0.15mm B后:0.15mm

球面紧力:0.03mm

3)励磁机与发电机中心找正:励磁机偏低:0.005mm 偏A:0.04mm

上张:0.04mm B张:0.01mm 4)发电机转冷水进水管(波形节)晃动度:0.04mm

5)#11轴承油档间隙:

前外油档:顶部:0.22mm A侧上半:0.14mm B侧上半:0.13mm

底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.13mm 后外油档:顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.12mm

底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.14mm 前侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm 底部:0.05mm A侧下半:0.22mm B侧下半:0.20mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm 底部:0.05mm A侧下半:0.25mm B侧下半:0.18mm

6)#12瓦外油档间隙:

前外油档:顶部:0.22mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.15mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.12mm 后外油档:顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.13mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.13mm 前侧内油档:顶部:0.35mm A侧上半:0.35mm B侧上半:0.25mm 底部:0.25mm A侧下半:0.30mm B侧下半:0.25mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.30mm B侧上半:0.25mm 底部:0.10mm A侧下半:0.25mm B侧下半:0.20mm

2、主机抬轴试验:

3、转冷水回水盒

前:顶部:0.30mm 底部:0.03mm

A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm

A侧下半:0.18mm B侧下半:0.15mm

后:顶部:0.35mm 底部:0.03mm

A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm

A侧下半:0.22mm B侧下半:0.18mm

4、除氧循环泵

1)叶轮与轴配合间隙:0.03mm

2)叶轮瓢偏:0.05mm

3)叶轮晃动度:0.04mm

4)轴套与轴间隙:0.02mm

5)密封环与口环间隙:0.68mm

6)滚动轴承与轴配合紧力:0.01mm

7)浮动密封环径向间隙:0.17mm

8)轴窜:0.12mm

9)对轮间隙:3.5mm

10)中心调整:圆周:偏B侧0.02mm

端面:上张口0.03mm

5、凝结泵甲

1)工作轴窜

组装:总窜9.88—对轮间隙5.15=4.73mm

2)中心调整数据

电机:偏B 0.015 mm 偏固定端0.02 mm

扩建端张0.01 mm A侧张口0.005 mm

五、设备投运情况:

7月21日启动,盘车投运正常;电流21A,供热抽汽管膨胀节产生不均匀性收缩变形最大460mm,最小310mm,滑动支座向缸测位移263mm. 7月23日回复正常位置。,在机组冲转过程中#8轴承X向振动最大达166um升速平稳后为112um。#9 温度94.6℃,随后缓慢降至81.5℃,#10轴承X向振动最大达178um升速平稳后为121um,7月24日16:00机组负荷324.6MW各参数均正常。

六、遗留问题

1、凝结水回收水泵小修,水箱清扫,阀门检修因检

修场地限值未能实施。

2、主机#10轴承油档外壳变形较大,铜齿加工尺寸不精确。(待采用铜齿双面加工)

******班

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