氨压缩机液氨制冷行业事故案例分析

氨压缩机液氨制冷行业事故案例分析
氨压缩机液氨制冷行业事故案例分析

氨压缩机液氨制冷行业事故案例分析

编辑:新乡市朱振尧高级工程师

2014.9.22

【案例1】:xxxxxx实业有限公司“8·31”重大氨泄漏事故2013 年8 月31 日,xxxxxxxx实业有限公司发生氨泄漏事故,造成15

人死亡,7 人重伤,18 人轻伤。

事故经过:8 月31 日8 时左右,xxx公司员工陆续进入加工车间作业。10

时40 分,约24 人在单冻机生产线区域作业,约10 时45 分,氨压缩机房操作工

在氨调节站进行热氨融霜作业,单冻机回气集管北端管帽脱落,导致氨泄漏,管

帽脱落后被冲出的水平距离约 3.5m。

现场勘查及鉴定、分析情况:管帽与回气集管对接接头焊接处均未见坡口,

管帽开口端凹凸不平。断口均为新鲜断痕,整周断口颜色一致,无塑性变形;断

口焊缝有明显气孔,从内向外有放射条纹。经断口扫描电镜分析,断口呈河流状

解理断裂,符合脆性开裂的特征;未发现疲劳起裂和纤维断口起裂现象。分析表

明断裂是瞬时发生的。

情况分析:1.热氨融霜作业时,应严格按照技术操作规程要求,排除蒸发器

内的液氨。当管道内留有一定量的液氨,热氨充入初期,留有的液氨发生急剧汽

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化和相变引起液锤现象(液锤现象:有压管道中,液体流速发生急剧变化所引起

的压强大幅度波动的现象),应力集中于回气集管末端,管帽焊缝处的应力快速

升高。2.管帽与回气集管焊接接头存在严重焊接缺陷,导致严重的应力集中,在

压力波动过大或者压力瞬间升高极易产生低应力脆断。 3.低碳钢在常温时具有较

高韧性和较强抵抗断裂的能力,但在低温时则表现出极低的韧性,受冲击极易产

生脆性开裂。事发管帽焊缝处的断裂呈现完全脆性断裂,说明开裂时管道处于低

温状态。低温脆性再与焊接缺陷处的应力集中相叠加,更易产生脆性断裂。综上

分析,由于热氨融霜违规操作和管帽连接焊缝存在严重焊接缺陷,导致焊接接头

的低温低应力脆性断裂,致使回气集管管帽脱落,造成氨泄漏。

事故发生的原因和事故性质:

1.直接原因:热氨融霜违规操作,致使存有严重焊接缺陷的单冻机回气集管

管帽脱落,造成氨泄漏。

2.间接原因:(1)翁牌公司:违规设计、违规施工、违规生产;无单冻机热

氨融霜操作规程,热氨融霜违规操作;氨调节站布局不合理,操作人员在热氨融

霜控制阀门时,无法同时对融霜的关键计量设备进行监测;安全生产责任制、安

全生产规章制度及安全技术操作规程不健全;未按有关法规和国家标准对重大危

险源进行辨识;未设置安全警示标识和配备必要的应急救援设备;公司管理人员

及特种作业人员未取证上岗,未对员工进行有针对性的安全教育和培训;擅自安

排临时用工,未对临时招用的工人进行安全三级教育,未告知作业场所存在的危

险因素。(2)政府监管部门:宝山区政府、宝山城市工业园区、区质量技监局、

区安全监管局、区规土局以及区公安消防支队履职不力。

【案例2】:xxxx食品有限公司“11·28”液氨泄露事故

2013 年11 月28 日17 时左右,xxxxxxx食品有限公司发生液

氨泄露事故,造成7 人死亡,6 人受伤。

液氨泄露部位及现象:单冻机回气集管端部封头(管帽)脱落。

事故发生地点:有单冻机的加工车间。

事故发生时段:热氨融霜操作时。

提示:单冻机热氨融霜操作应按本技术指导书第三章第9 节的技术要求和整

改措施对照检查,按本企业融霜操作规程(参照本技术指导书附录)进行,由具

有特种设备操作证的专业人员操作。

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【案例3】:某食品加工厂,管路液氨泄露事故

液氨泄露部位:快速冻结装置(单冻机)回气集管管段。

事故发生地点:安装有单冻机的食品加工间。

事故发生时段:对单冻机进行水冲霜操作时。

事故经过:某食品加工厂,单冻机停止速冻加工后,即刻采用水冲霜方式对

单冻机进行冲霜。为加快冲霜速度,操作人员违规关闭单冻机两侧氨制冷系统阀

门,致使两阀门间单冻机及相应制冷管道内压力升高,造成管道补焊部位开裂,

单冻机及相应管段液氨泄漏。

提示:单冻机水冲霜操作应按本技术指导书第三章第9 节的技术要求和整改

措施对照检查,按本企业融霜操作规程(参照本技术指导书附录)进行,由具有

特种设备操作证的专业人员操作。

【案例4】:某食品加工厂,氨气泄露事故

液氨泄露部位:冷凝器安全管段阀门。

事故发生地点:机房设备间。

事故发生时段:安全阀拆卸时。

事故经过:某食品加工厂,冷凝器安全阀到期,操作人员将安全阀拆下送检。

两名操作人员一起用扳手扳拧安全阀,由于冷凝器安全阀管道年久生锈,安全阀

下方的截止阀突然松动掉落在地上,管道内的氨气立刻喷射状地向外泄漏。

提示:应由具有特种设备操作证的专业人员操作。检修维护阀门时,特别是

贮氨器、冷凝器、油氨分离器、低压循环桶等压力容器阀门,应事先检查阀门及

连接管段状态及老化情况等,制定维修及事故处理应急预案,做好防护措施。

【案例5】:某食品加工厂,阀门液氨泄露事故

液氨泄露部位:贮氨器阀门。

事故发生地点:机房设备间。

事故发生时段:检维修时。

事故经过:机房操作人员对氨制冷系统及设备进行安全检查,当检查贮氨器

阀门时,由于扳拧阀门不当,导致密封圈老化的阀门松动,氨气泄漏。提示:应由具有特种设备操作证的专业人员操作。检修维护阀门时,特别是

贮氨器、冷凝器、油氨分离器、低压循环桶等压力容器阀门,应事先检查阀门及

连接管段状态及老化情况等,制定维修及事故处理应急预案,做好防护措施。

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【案例6】:某食品加工厂,管道氨气泄露事故

液氨泄露部位:氨气管道。

事故发生地点:制冷机房外氨气输送管道。

事故发生时段:正常生产阶段。

事故经过:某食品批发市场,货车司机操作不当,不慎撞毁氨气输送管道。

提示:应按本技术指导书“设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设

备,应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全标识”执行。

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附录1:氨的理化性质及危险特性

附录1 氨的理化性质及危险特性

标识

英文名:ammonia 危险性类别:第2.3 类有毒气体

分子式:NH3 CAS 号:7664-41-7

分子量:17.03 国标编号:23003

理化

性质

外观与性

在大气中,无色有刺激性恶臭的气体

熔点-77.7℃相对密度(水=1)0.82(-79℃)

沸点-33.5℃相对密度(空气=1)0.6

蒸汽压506.62kPa(4.7℃)溶解性

易溶于水、乙

醇、乙醚

主要用途用作制冷剂及制取铵盐和氮肥

健康

危害

侵入途径吸入

健康危害低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。

燃烧

爆炸

危险

特性

危险特性

与空气混合,含氨量为15.7﹪~27.4﹪时,遇到电焊、气割、

气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能,在密闭空间内

有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。

遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物氧化氮、氨

泄漏

应急

处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离150 米,严格限制

出入,切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。高浓度泄漏区,喷含盐酸的

雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。储

区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。储运

注意

事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与

氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照

明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄

漏应急处理设备。

运输

信息

危险货物编号:32061 UN№:1170 ;

运输注意事项:采用钢质气瓶包装。本品铁路运输时限使用耐压液化气

企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴

好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;

高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管

必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

空调压缩机故障维修方法

空调压缩机故障维修方法 一短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。 二、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。 三、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。 四、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。 五、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。 具体维修方法: 压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。 压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种: (1)敲击法:开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。 (2)电容起动法:可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。 (3)高压启动法:可以用调压器将电源电压调高后启动。 (4)卸压法:将系统的制冷剂全部放空后启动。 如果上述方法都不能奏效,就只有更换新的压缩机了。

液氨泄漏事故案例

青岛崂特啤酒厂1吨氨水泄漏村民被熏出家门 作者:青岛早报文章来源:青岛早报 点击数:71 更新时间:2007-6-18 11:21:56 16日晚8时许,位于崂山区崂山路的青岛崂特啤酒有限公司制冷车间的氨水出现泄漏,险情发生后,厂内的职工及周边村庄的村民们迅速疏散,急救人员将附近敬老院中6名出现不适反应的老人送至医院,经抢救,老人们都已脱离危险。 氨水泄漏得到控制 昨晚8时30分,记者闻讯赶到青岛崂特啤酒有限公司时,闻到了一股浓重的氨水气味,10多辆消防车和5辆120急救车停靠在崂山路上,消防人员和急救人员戴着防毒面罩冲进了公司车间,“氨水泄漏已得到初步控制,我们正在现场喷水,稀释空气中的氨气量。”负责现场抢险的消防人员告诉记者,昨晚8时,119指挥中心接到市民报警,称沙子口一带大面积出现异味,经调查,氨气来源于“崂特”公司制冷车间,一个装有1吨多的氨水罐阀门破损泄漏,接到报警后,消防部门调集了15辆消防车抢险。 不少村民熏出家门 险情发生后,“崂特”公司立即疏散了厂内正在加班的职工,紧邻该公司的砖塔岭村村民闻到异味后也从家中跑了出来。“我当时正在家里看电视,当我闻到了这股怪味后,立刻推醒了正在睡觉的孩子,带着老人跑了出来。”一名村民捂着鼻子向记者介绍说,当时许多村民都闻到了这股怪味,当他们发现氨气是从“崂特”公司泄漏的后,连忙跑到上风口,躲避氨气的“袭击”。 启动紧急预案救人 记者采访了解到,由于抢险及时,此次氨水泄漏事故没有造成人员死亡,但与“崂特”公司仅一墙之隔的沙子口街道中心敬老院众多老人却出现了不适反应。“有6人出现恶心头晕等不适症状。”敬老院护理员王爱欣向记者介绍。“我们启动了紧急救助预案。”昨晚,市急救中心主任赵珊介绍,险情发生后,他们立即带着5辆急救车赶来救人,并已准备好第二梯队。 事故原因正在调查 昨晚10时,记者赶到解放军409医院时见到了6名正在接受治疗的老人,6名老人中有5位女性1位

空调压缩机爆炸原因分析

空调压缩机爆炸原因分析 空调器不制冷的原因很多,需要对空调器各部件的运行情况进行全面检查,找出具体故障问题进行维修处理。其中系统有漏点,造成制冷剂泄露是空调器不制冷的原因之一。在市场实际操作中,在进行制冷系统检漏时,常出现如下违规操作: 1、违规检漏操作导致压缩机爆炸 操作过程:关闭高压阀 开启压缩机 利用压缩机对室外机制冷系统进行充 注空气加压,以便进行漏点的检查 运行数分钟。 结果:压缩机发生爆炸。 过程分析:主要为压缩机吸入空气运行的危险* ● 压缩机内部有一定量的冷冻机油(350cc—950cc 随机型的大小而不同); ● 在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸 压缩机发生爆炸的条件: ●

空调器制冷循环系统高压侧发生堵塞; ● 压缩机运行; ● 吸入空气; 压缩机发生爆炸的机理: 空调器制冷循环系统高压侧堵塞压缩机运行吸入空气数分钟压缩机过热冷冻机油过热汽化压缩机内部油气混合物大量增加,温度、压力持续增加一定压力、温度时,压缩机内油气混合物自燃,温度、压力急剧上升超过压缩机壳体耐压强度继而发生压缩机壳体爆裂。 应对措施: 在进行制冷系统漏点的检查时,不得使用空调器自身压缩机进行打压,必须在停机状态下使用氮气按规范进行。 2、移机时(含更换室内机或需要回收制冷剂的操作),违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸 空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。 操作过程:压缩机运行关闭高压阀空调器系统低压侧泄漏吸入空 气运行数分钟压缩机爆炸 过程分析:因本台空调器制冷系统存在漏点,系统内因低压侧存在漏点已经没有制冷剂或残留少量的制冷剂,导致压缩机吸入空气并且在高压侧关闭的情况下运

液氨泄露案例分析

2005年京沪高速公路江苏淮安段“3.29”液氯泄漏事故 2005年3月29日18时50分,在江苏省淮安市境内,一辆由山东开往上海方向的鲁H-0009槽罐运输车,装有30余吨液氯危险品,在行至京沪高速公路江苏淮安段时,与一辆鲁QA0938解放牌大货车迎面相撞,导致鲁H-0009侧翻。由于肇事的槽罐运输车驾驶员逃逸,货车驾驶员身亡,延误了最佳抢险救援时机,造成了液氯的大面积泄漏,公路旁3个乡镇的村民遭受重大伤亡。造成29人死亡,436名村民和抢救人员中毒住院治疗,门诊留治人员1560人,10500多名村民被迫疏散转移,大量家畜(家禽)、农作物死亡和损失,已造成直接经济损失1700余万元。 肇事的重型罐式半挂车属山东济宁市科迪化学危险货物运输中心。这辆核定载重为15吨的运载剧毒化学品液氯的槽罐车严重超载,事发时实际运载液氯多达40.44吨,超载169.6%。而且使用报废轮胎,导致左前轮爆胎,在行驶的过程中槽罐车侧翻,致使液氯泄漏。肇事车驾驶员、押运员在事故发生后逃离现场,失去最佳救援时机,直接导致事故后果的扩大。 济宁市科迪化学危险货物运输中心对挂靠的这辆危险化学品运输车疏于安全管理,未能及时纠正车主使用报废轮胎和车辆超载行为,是这起事故的间接原因。 专业人员在检查过程中还发现该车押运员没有参加相关的培训和考核,不具备押运危险化学品的资质。这是事故发生乃至伤亡损失扩大的另一个重要间接原因。江苏淮安液氯泄漏事故28人死亡发生二次泄漏 2004年江西油脂化工厂“4.20”液氯残液泄漏事故 2004年4月20日21时左右,江西油脂化工厂(以下简称油化厂)发生液氯残液泄漏事故,造成282人出现中毒反应,其中住院治疗128人,留院观察154人。 事故的直接原因:由于液氯钢瓶的瓶阀出气口及阀杆严重腐蚀,气温升高,瓶体内气体膨胀,将阀门腐蚀堵塞物冲出,导致液氯残液泄漏。 为严肃党纪政纪,有11人分别受到撤职等党纪、政纪的严肃处理。反思这一事故,有

空调压缩机故障维修

夏天到了,我们基本都在使用空调了,要是空调的压缩机坏了,我们就不能正常使用空调了,这个时候就需要及时进行维修,下面就一起来看看常见的维修方法吧。 1、把空调器前、后、左、右各歪斜45°,然后开机,用木锤敲空调紧缩机下半部,使空调紧缩机内部被卡部件遭到轰动而工作起来。新设备的空调器出现空调紧缩机不起动毛病,可能较空调器放置时刻较长,使活塞组件长时刻停止在一个状态。别的,冬天冷冻油粘度较稠也是一个缘由,选用木锤敲击法可打扫毛病。 2、测插座电压正常,拆开室外机外壳,测量紧缩机电容充放电杰出,测过热过流维护器杰出,测量空调紧缩机主绕组加副绕组阻值等于公共端值。选用上述4种方法均不见效,较终选用气压冲击法。首先需把制冷剂放掉,用气焊把空调紧缩机高压、低压管焊开,用一根长1.5米直径10mm的紫铜管一头焊在空调紧缩机高压出气管上。别的一头和氮气瓶减压出口用纳子联接好,用氮气给空调紧缩机内机件一个0.1MPa的反作用力,使抱轴机件有所松动。以低压吸气口出气5分停止,然后用强起法试机。空调紧缩机轻松发动工作,空调紧缩机

工作正常后测电流为4.3安,然后从头把高压、低压管焊好、较终镇压、检漏、抽暇、加氟、空调紧缩机康复正常。 3、拆开室外机外壳,测量各参数正常,选用上述5种方法均不见效,较终只好把空调紧缩机拆下来,倒出空调紧缩机内的油为黑红色,然后从空调紧缩机高压出口和低压吸气口,别离加满火油,然后再倒出,反复4次,意图是把空调紧缩机内凋谢的清漆和紫铜氧化皮洗出来,空调紧缩机内用火油清洗洁净后,再把空调紧缩机倒置12时,把残留在空调紧缩机内火油控出,并把火油挥发掉,然后加25号冷冻油,开端可以多加一点,油加好后,抱起空调紧缩机往较硬的地上墩2-3下,使空调紧缩机抱轴处遭到振荡,帮忙发动。然后选用电容起动法接好空调紧缩机三个端子线,空调紧缩机轻松起动工作,让空调紧缩机工作1时,把空调紧缩机内剩余的油排出,并把空调紧缩机内水份用空调紧缩机自身热量蒸腾出来,用电流表测电流为4.4a,较终把空调紧缩机从头设备好,焊好高压和低压焊口,试压、检漏、抽暇,加氟,空调紧缩机康复正常。 4、测量空调紧缩机绕组阻值正常。选用上述三法空调紧缩机仍不能工作,较终把制冷剂从室外机低压气体纳子处放掉,然后开机同时用水锤重敲空调紧缩机下半部,空调紧缩机快速工作。这时可从低压气体加氟处吸入200毫升冷冻油,空调紧缩机工作正常后,上好低压气体截门纳于和低压液体截门纳子,较终镇压,试漏,抽暇,加氟,空调紧缩机康复正常。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

液氨泄漏事故的应急处置

液氨泄漏事故的应急处置 一、液氨泄漏的现象: 液氨泄漏时,从泄漏处冒出大量的烟雾,周围环境有强烈的刺激性气味;泄漏处的设备、管线发冷,严重结冻。 二、液氨泄漏的原因 1.液氨储罐破损; 2.液氨储罐的出口阀门密封不严泄漏; 3.连接的软管破损泄漏; 4.软管与接头的连接处密封不严泄漏; 5.各接头及压力表的安装处密封不严泄漏。 三、液氨泄漏的处置措施 1.疏散人员至上风口处,并隔离至气体散尽或将泄漏控制住; 2.切断火源,必要时切断污染区内的电源. 3.开启室外消防水并进行喷淋。 4.应急人员佩带好液氨专用防毒面具及手套进入现场检查原因。 5.采取对策以切断气源,或将管路中的残余部分经稀释后由泄放管路排尽。 6.在泄漏区严禁使用产生火花的工具和机动车辆,严重时还应禁止使用通讯工具。 7.参与抢救的人员应戴防护气势手套和液氨专用防毒面具。 8.逃生人员应逆风逃生,并用湿毛由、口罩或衣物置于口鼻处。 9.中毒人员应立即送往通风处,进行紧急抢救并通知专业部门。 四、液氨储罐泄漏处理 液氨储罐在投用前都是由专门的生产厂家生产,并经过安全部门进行严格检验的,因此泄漏的可能性不大。液氨在运输时也是由具备资格的人员和车辆才可运输。要注意在液氨储罐头运送到现场和卸液氨时不可猛烈的撞击储罐,必须有橡胶缓冲圈,也不可曝晒储罐。 1.液氨储罐的处理:液氨储罐的出口阀门泄漏可能的原因为阀门处的填料阀门泄漏。处理方法是戴好防护面具及手套用消防水进行掩护将出口处的阀门关死如果仍然泄漏就需一直保持喷水,直到泄漏完毕。 2.连接管路泄漏处理:对从液氨储罐之后的泄漏,必须先关死液氨储罐的出口阀门,再进行连接处泄漏的处理,如果仍然泄漏就需用消防水进行长期喷水。 五、预防措施 1.叉运液氨罐注意事项。 1)起运液氨罐由储运部叉车工进行作业,现场操作工必须现场监护。 2)叉车工在起运时要轻叉轻放,严禁碰撞,严禁将液氨罐放置在太阳下曝晒。 3)操作工在收液氨罐时应检查附件是否完好,阀门接口是否有损伤,连接后是否松动。 2.吊运及液氨罐装配减压阀的注意事项 1)操作液氨的人员必须懂得液氨的物化特性;由维修钳工负责吊运和安装减压阀,操作工必须现场监护和协助钳工吊运工作;罐体档塞必须可靠,防止滚动。 2)在吊运时必须轻吊轻放,严禁在倒置时开启阀门。 3)错工在接减压时阀时,先脍炙人口阀门无泄漏、无异味,并随身佩带好防护用品(防毒面具、

液氨泄漏事故预防与处置初探简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 液氨泄漏事故预防与处置 初探简易版

液氨泄漏事故预防与处置初探简易 版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 液氨,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业 得到广泛使用。仅以江苏省启东市为例,在沿 海、沿江的6个渔业港口的200多家制冰和冷 藏企业中,均采用了以氨制冷的工艺方式。液 氨的危险特性,也十分明显。近5年以来,启 东市共发生了液氨泄漏、爆炸事故17起,造成 1人死亡、8人受伤,直接财产损失30余万 元。基层大队如何做好液氨泄漏事故的预防和 处置,意义非常重要。笔者结合近年来对多起 液氨泄漏、爆炸事故的调查实践,就预防与处 置方法浅谈几点拙见:

一、液氨的火灾危险性。液氨,是一种有刺激臭味的无色有毒气体,极易溶于水,水溶液呈碱性,易液化,一般液氨可作致冷剂,接触液氨可引起严重冻伤。氨气爆炸极限为 15.7~27.4%。因此、氨气与空气或氧气混和会形成爆炸性混合物,储存容器受热时也极有可能发生爆炸。氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛,可引起严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿,甚至会造成失明和窒息死亡。 二、液氨泄漏事故预防措施。氨是乙类易燃气体,在适当压力下液化成液氨,一般储存于钢瓶或储罐中,在储存、运输、使用等环节,应当采取必要的防火措施,防止发生泄漏爆炸事故。首先在储存氨的容器为压力容器,必须定期检验,钢瓶或储罐应放在阴凉通风的

安徽哪里回收旧空调 空调压缩机故障判断方法分析全解

安徽哪里回收旧空调空调压缩机故障判断方法分析全解 1、压缩机的电动机损坏: 第一、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;第二、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往,会导致压缩机电机烧毁。当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。 2、压缩机电容问题: 第一,电容器损坏(短路、断路);第二,电容器规格与压缩机不相符。此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电,而产生旋转磁场,故不需要电容器。 3、压缩机的热保护频繁动作; 第一、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。

第二、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路),低电压起动。 第三、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。 第四、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中,使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时,封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象。特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重,使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时,就会出现断油,泵体咬合,从而堵转,此时的电流急升,热保护器动作。 4、压缩机发生镀铜现象或者生锈,即系统进水了:制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml。若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害: 第一:压缩机机械零部件镀铜、生锈。当镀铜和生锈达到一定程度后,将减小压缩机机械零部件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机堵转。 第二、电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路; 第三、冷媒和冷冻油的劣化。 第四、叶片弹簧脆化、断裂。 一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的。 5、压缩机异常磨损 第一、压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身问题 第二、冷冻油的问题:

液氨钢瓶泄漏事故应急处置措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.液氨钢瓶泄漏事故应急处置措施正式版

液氨钢瓶泄漏事故应急处置措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 液氨钢瓶在运输过程中,如遇到液氨泄漏,应立即通知所在地(或附近)化工企业,并及时营救和安全疏散周围人员,实施紧急处置措施。 一、参加液氨钢瓶泄漏事故应急处置的人员应获取液氨的理化性质、毒性特征、中毒急救等必要信息,并按本措施进行液氨钢瓶泄漏处置。 二、液氨钢瓶事故通常有: (1)泄漏 (2)燃烧爆炸 三、液氨少量泄漏应急处置措施

(一)撤退区域内所有人员。防止吸入蒸气,防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间,并加强通风。 (二)只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转移到安全地带,并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可以用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中,以便废弃处理。 四、液氨大量泄漏应急处置措施 (一)疏散场所内所有未防护人员,并向上风向转移。泄漏处置人员应穿全身防护服,戴呼吸设备。消除附近火源。

化工安全事故案例汇总

化 工典型安全事故案例 汇总

目录 1目录............................................................................................................................ 4第一章火灾事故案例.................................................................................................. 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例................................................................................................ 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 38 第三章中毒事故案例................................................................................................

液氨泄漏事故后果分析

液氨泄漏事故后果分析 Hessen was revised in January 2021

液氨泄漏事故后果分析 液氨钢瓶泄漏的氨将全部挥发成气态氨,下面分析泄漏的气态氨对周边区域的影响。 (1)事故情况下泄漏量估算 对于液体氨的泄漏,假定泄漏口直径为1cm ,液氨钢瓶压力为3MPa ,环境温度为20℃。 泄漏口面积为:A=×10-5m 2。 泄漏量 ρ ρ ) (20P p A C Q d -= 式中:Q ——液体泄漏速度,kg/s ; Cd ——液体泄漏系数; A ——裂口面积,m 2; ρ——泄漏液体密度,kg/m 3;ρ液氨=1070kg/m 3; p ——容器内介质压力,Pa ; p 0——环境压力,Pa ; 液体氨从泄漏口喷出后全部闪蒸。因此,氨气体挥发速率s 。 液氨钢瓶泄漏达到爆炸下限所需时间 液氨爆炸下限%(V/V):,经计算其爆炸下限质量浓度为 m 3,布满200m 3(液氨分解区空间体积约为200m 3)的密闭空间内达到爆炸下限的氨气的量为:。 根据蒸发速度,达到爆炸下限所需要时间为:=

根据上述计算过程,计算液氨泄漏挥发达到爆炸下限所需要时间汇总见下表: 表F3-22 液氨泄漏达到爆炸下限所需时间计算表 液氨钢瓶泄漏达到短时间接触限值所需时间 液氨人短时间接触容许浓度30mg/ m3,布满200m3的密闭空间内达到短时间接触限值的氨气的量为:6g。 3、具有爆炸性化学品的作业场所出现爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围 本专篇选取液氨为例,计算液氨钢瓶发生爆炸事故造成人员伤亡的范围。 气体的TNT当量W TNT及爆炸总能量E为: W TNT=αW f Q f/Q TNT 式中:W TNT——可燃气体蒸汽云的TNT当量,kg; α——可燃气体蒸气云的TNT当量系数(统计平均值为 W f——蒸气云爆炸燃烧掉的总质量,kg; Q f——可燃气体的燃烧热,氨×104KJ/ kg; Q TNT——TNT的爆炸热,KJ/kg。Q TNT为4520 KJ/kg 可燃气体的爆炸总能量为: E=αWQ 式中,E为可燃气体的爆炸总能量,KJ;为地面爆炸系数。 (1)可燃气体的TNT当量及爆炸总能量E

空调压缩机故障判断方法汇总

空调压缩机故障判断方法 1、压缩机的电动机损坏: 第一、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;第二、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往,会导致压缩机电机烧毁。当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。 2、压缩机电容问题: 第一,电容器损坏(短路、断路); 第二,电容器规格与压缩机不相符。 此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电,而产生旋转磁场,故不需要电容 器。 3、压缩机的热保护频繁动作; 第一、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。 第二、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路),低电压起动。 第三、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。 第四、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中,使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时,封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象。特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重,使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时,就会出现断油,泵体咬合,从而堵转,此时的电流急升,热保护器动作。 4、压缩机发生镀铜现象或者生锈,即系统进水了:制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml。若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害: 第一:压缩机机械零部件镀铜、生锈。 R22与水分会发生化学反应,生成HCL,而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生锈。[O] +2HCL +2Cu =2CuCL +H2O Fe +2CuCL =FeCL2 +2Cu 注:而且高温将起促进作用,每温升10度,反应速度约提高2倍。

液氨钢瓶泄漏事故应急处置措施

编号:SM-ZD-58528 液氨钢瓶泄漏事故应急处 置措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液氨钢瓶泄漏事故应急处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液氨钢瓶在运输过程中,如遇到液氨泄漏,应立即通知所在地(或附近)化工企业,并及时营救和安全疏散周围人员,实施紧急处置措施。 一、参加液氨钢瓶泄漏事故应急处置的人员应获取液氨的理化性质、毒性特征、中毒急救等必要信息,并按本措施进行液氨钢瓶泄漏处置。 二、液氨钢瓶事故通常有: (1)泄漏 (2)燃烧爆炸 三、液氨少量泄漏应急处置措施 (一)撤退区域内所有人员。防止吸入蒸气,防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间,并加强通风。 (二)只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转

移到安全地带,并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可以用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中,以便废弃处理。 四、液氨大量泄漏应急处置措施 (一)疏散场所内所有未防护人员,并向上风向转移。泄漏处置人员应穿全身防护服,戴呼吸设备。消除附近火源。 (二)向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警,报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度,有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 (三)禁止接触或跨越泄漏的液氨,防止泄漏物进入阴沟和排水道,增强通风。场所内禁止吸烟和明火。在保证安全的情况下,要堵漏或翻转泄漏的容器以避免液氨漏出。要喷雾状水,以抑制蒸气或改变蒸气云的流向,但禁止用水直接冲击泄漏的液氨或泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。禁止进入氨气可能汇集的受限空间。清洗以后,在储存和再使用前要将所有的保护性服装和设备

化工安全事故案例汇总.

化工安全事故案例汇总

目录 目录 (1) 第一章火灾事故案例 (4) 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故?2005.9.28?燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例 (22) 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司?7.11?爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司?7.27?爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 第三章中毒事故案例 (38)

一河南濮阳中原大化集团有限责任公司?2.23?较大中毒窒息事故 (38) 二莘县化肥有限责任公司?7.8?液氨泄漏事故 (39) 三淄博市周村区?5.21?危化品槽罐车中毒死亡事故 (43) 四山东阿斯德化工有限公司?8.6?一氧化碳中毒事故 (44) 五山东滨化集团化工公司?4.15?氮气窒息事故 (45) 六山东晋煤同辉化工有限公司?4.21?事故 (46) 七苯中毒事故案例 (48) 八制度不执行,入罐作业酿事故 (49) 九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (50) 十二氧化硫中毒事故案例 (52) 第四章国外化工安全事故案例 (55) 一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 (55) 二美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故 (57) 三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (61) 四日本甲醇精馏塔爆炸事故 (65) 五美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故 (66) 六韩国幸福公司的ABS树脂厂火灾爆炸事故 (68) 七日本一合成氨装置爆炸事故 (69) 八印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故 (70) 九墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故 (70) 十西班牙液化丙烯罐车爆炸事故 (73) 十一美国联合碳化物公司氮气窒息事故 (76) 十二印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故 (79) 十三日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故 (83) 十四塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故 (84)

液氨泄漏事中毒故案例

液氨泄漏事中毒故案例集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

液氨泄漏事中毒故案例1)事故经过 2002年7月8日2时09分,聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成死亡13人,重度中毒24人,直接经济损失约72.62万元。 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施,一边与厂值班人员联系并电话报警。 2时09分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。 4时40分,消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。抢险搜救工作一直持续到6点30分。参与抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警500多名,车辆32部,共解救、疏散群众2000余人。

2)事故原因 (1)液相连接导管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。经公安部门侦察鉴定,液相连接导管破裂排除了人为破坏因素。从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度及使用期限均未超出规定范围,是在正常使用条件下发生的破裂,这是造成这起事故的直接原因。 (2)液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因。事故发生后,氨库西侧约64米处的紧急切断阀很快被关闭,防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。虽然驾驶员对罐车上的紧急切断阀采取了紧急切断措施,但由于该装置失灵,致使罐车上液氨倒流泄漏,导致事故的进一步扩大。 (3)液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因。根据《小型氨肥厂卫生防护标准》(GB11666-89)和当地气象条件,卫生防护距离要求为1000米,而实际最近距离不足25米,远远低于规范要求。因此,液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因。 (4)安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因。

【精品】汽车空调压缩机常见故障分析

依维柯空调压缩机常见故障分析 现装配于依维柯(IVECO)柴油汽车的空调压缩机,在使用过程中经常发生电磁线圈、轴承及离合器钢片烧坏的故障。 故障原因 根据长期修理这种压缩机的经验,发现主要有以下3种原因: (1)由于空调压缩机控制线路的插头产生松动,造成接触不良,使供给电磁线圈的电压下降、电流不稳,导致空调压缩机的电磁离合器有时接合有时分离,如此长时间工作,必将烧坏离合器和电磁线圈. (2)空调压缩机电磁离合器的间隙一般设计为0.35—0.50mm,如果离合器间隙小于规定值,同时受到发动机温度的影响,安装在发动机旁的空调压缩机离合器钢片会产生热膨胀,导致离合器间隙过小,使关闭空调后离合器分离不开或者打滑,这样也易烧坏电磁线圈、轴承、离合器和制冷系统中的零部件。(3)由于电磁离合器轴承中的套圈是塑料制成的,如果轴承中缺少润滑油,轴承在高速旋转时,就会产生摩擦而使温度急剧升高,这样就易烧坏塑料套圈,使轴承旋转不畅,同时还会烧坏电磁线圈、轴承及离合器。 使用注意事项 为了减少依维柯空调压缩机的故障,在使用空调时应注意以下三点: (1)应经常检查空调控制线路中各接插器的连接情况,若有问题应及时排除。

(2)若发现空调压缩机电磁离合器的间隙过小或者分离不开,应加上垫片使其达到规定的标准值或能够分离自如为止。 (3)定期保养空调压缩机,并对其电磁离合器轴承注入润滑油。 尼桑德胜C280空调压缩机不工作 故障现象:一辆尼桑德胜C280汽车发动机运转时,闭合空调开关,压缩机电磁离合器不工作,压缩机不运行。 故障分析与排除:尼桑德胜C280汽车采用单风口空调,空调压缩机是通过电磁离合器,由发动机带动运行的。 首先,观察蒸发器鼓风机能否运转,结果正常。这说明空调主继电器、鼓风机变速开关等均无毛病。

一起液氨泄漏事故案例分

一起液氨泄漏事故案例分 精品资源~临风文档。 一起液氨泄漏事故案例分 一、事故经 某日~某化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂~有少量的液氨滴漏。维修工徐某遵照车间指令~对加氨阀门进行填料更换。徐某没敢大意~首先找来操作工~关闭了加氨阀门前后两道阀门,并牵来一根水管浇在阀门填料上~稀释和吸收氨味~消除氨液释放出的氨雾,又从厂安全室借来一套防化服和一套过滤式防毒面具~佩戴整齐后即投入阀门检修。可当他卸掉阀门压盖时~阀门填料跟着冲了出来~瞬间一股液氨猛然喷出~并释放出大片氨雾~包围了整个检修作业点~临近的甲醇岗位和铜洗岗位也笼罩在浓烈的氨味中~情况十分紧急危险。临近岗位的操作人员和安全环保部的安全员发现险情后~纷纷从各处提着消防和防护器材赶来。有的接通了消防水带打开了消火栓~大量喷水压制和稀释氨雾,有的穿上防化服~戴好防毒面具~冲进氨雾中协助处理险情。闻讯赶到的厂领导协助车间指挥~生产调度抓紧指挥操作人员减量调整生产负荷~关闭远距离的相关阀门~停止系统加氨~事故得到有效控制和妥善处理~并快速更换了阀门填料~堵住了漏点 1 这次事故虽然没有造成人员伤亡和财产损失~但是还是暴露了企业在安全生产中存在的一些漏洞。我们可以从分析事故原因中得到一些启示 二、事故原 1、合成车间在检修处理加氨阀填料漏点过程中~未制订周密完整的检修方案~未制订和认真落实必要的安全措施~维修工贸然接受任务~不加思考就投入检修

2、合成车间领导在获知加氨阀门填料泄漏后~没有足够重视~没有向生产、设备、安全环保部门按程序汇报~自作主张~草率行事~擅自行事 3、当加氨阀门填料冲出有大量氨液泄漏时~合成车间组织不力~指挥不统一~手忙脚乱~延误了事故处置的最佳有效时间 4、加氨阀门前后备用阀关不死内漏~合成车间对危险化学品事故处置思想上麻痹重视不够~安全意识严重不足。人员组织不力~只指派一名维修工去处理,物质准备不充分~现场现找、现领阀门 三、预防措 1、安全环保部应责成合成车间把此次加氨泄漏事故编印成事故案例~供全厂各车间、岗位学习~开展事故案例教育~并展开事故大讨论~要求人人谈认识~人人写体会~签字登记在案 2 2、责成合成车间将此次氨泄漏事故~编制氨泄漏事故处置救援预案~组织全员性的化学事故处置救援抢险抢修模拟演练~要求不漏一人地学会氨泄漏抢险抢修处置方法~ldquo;预防为主”真正落到实处 3、合成车间应组织全体操作工和维修工~进行氨、氢、一氧化碳、甲醇、甲烷、硫化氢、二氧化碳等化学危险品的理化特性以及事故处置方法的安全技术知识培训~由车间安全员负责组织一次全员性的消防、防化、防护器材的使用知识培训~在合成车间内形成一道预防化学事故和防消事故的牢固大堤 4、发动全厂职工提合理化建议~查找身边事故隐患苗头~力争对事故隐患早发现早整改~及时处理~从源头上堵塞住事故隐患漏洞~为生产创造一个安全稳定的环境 3

液氨泄漏事中毒故案例

液氨泄漏事中毒故案例1)事故经过 2002年7月8日2时09分,聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成死亡13人,重度中毒24人,直接经济损失约72.62万元。 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施,一边与厂值班人员联系并电话报警。 2时09分,接到报警后,公安、消防等部门及县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。

4时40分,消防官兵将液氨罐车2个制动阀门和1个灌装截止阀关闭。抢险搜救工作一直持续到6点30分。参与抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警500多名,车辆32部,共解救、疏散群众2000余人。 2)事故原因 (1)液相连接导管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。经公安部门侦察鉴定,液相连接导管破裂排除了人为破坏因素。从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度及使用期限均未超出规定范围,是在正常使用条件下发生的破裂,这是造成这起事故的直接原因。 (2)液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因。事故发生后,氨库西侧约64米处的紧急切断阀很快被关闭,防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。虽然驾驶员对罐车上的紧急切断阀采取了紧急切断措施,但由于该装置失灵,致使罐车上液氨倒流泄漏,导致事故的进一步扩大。

一起液氨泄漏事故案例分析

一起液氨泄漏事故案例分析 一、事故经过 某日,某化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂,有少量的液氨滴漏。维修工徐某遵照车间指令,对加氨阀门进行填料更换。徐某没敢大意,首先找来操作工,关闭了加氨阀门前后两道阀门;并牵来一根水管浇在阀门填料上,稀释和吸收氨味,消除氨液释放出的氨雾;又从厂安全室借来一套防化服和一套过滤式防毒面具,佩戴整齐后即投入阀门检修。可当他卸掉阀门压盖时,阀门填料跟着冲了出来,瞬间一股液氨猛然喷出,并释放出大片氨雾,包围了整个检修作业点,临近的甲醇岗位和铜洗岗位也笼罩在浓烈的氨味中,情况十分紧急危险。临近岗位的操作人员和安全环保部的安全员发现险情后,纷纷从各处提着消防和防护器材赶来。有的接通了消防水带打开了消火栓,大量喷水压制和稀释氨雾;有的穿上防化服,戴好防毒面具,冲进氨雾中协助处理险情。闻讯赶到的厂领导协助车间指挥,生产调度抓紧指挥操作人员减量调整生产负荷,关闭远距离的相关阀门,停止系统加氨,事故得到有效控制和妥善处理,并快速更换了阀门填料,堵住了漏点。 这次事故虽然没有造成人员伤亡和财产损失,但是还是暴露了企业在安全生产中存在的一些漏洞。我们可以从分析事故原因中得到一些启示。 二、事故原因 1、合成车间在检修处理加氨阀填料漏点过程中,未制订周密完整的检修方案,未制订和认真落实必要的安全措施,维修工贸然接受任务,不加思考就投入检修。 2、合成车间领导在获知加氨阀门填料泄漏后,没有足够重视,没有向生

产、设备、安全环保部门按程序汇报,自作主张,草率行事,擅自行事。 3、当加氨阀门填料冲出有大量氨液泄漏时,合成车间组织不力,指挥不统一,手忙脚乱,延误了事故处置的最佳有效时间。 4、加氨阀门前后备用阀关不死内漏,合成车间对危险化学品事故处置思想上麻痹重视不够,安全意识严重不足。人员组织不力,只指派一名维修工去处理;物质准备不充分,现场现找、现领阀门。 三、预防措施 1、安全环保部应责成合成车间把此次加氨泄漏事故编印成事故案例,供全厂各车间、岗位学习,开展事故案例教育,并展开事故大讨论,要求人人谈认识,人人写体会,签字登记在案。 2、责成合成车间将此次氨泄漏事故,编制氨泄漏事故处置救援预案,组织全员性的化学事故处置救援抢险抢修模拟演练,要求不漏一人地学会氨泄漏抢险抢修处置方法,把预防为主真正落到实处。 3、合成车间应组织全体操作工和维修工,进行氨、氢、一氧化碳、甲醇、甲烷、硫化氢、二氧化碳等化学危险品的理化特性以及事故处置方法的安全技术知识培训,由车间安全员负责组织一次全员性的消防、防化、防护器材的使用知识培训,在合成车间内形成一道预防化学事故和防消事故的牢固大堤。 4、发动全厂职工提合理化建议,查找身边事故隐患苗头,力争对事故隐患早发现早整改,及时处理,从源头上堵塞住事故隐患漏洞,为生产创造一个安全稳定的环境。

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