28000空分装置试车及冷备操作总结

28000空分装置试车及冷备操作总结
28000空分装置试车及冷备操作总结

大唐28000空分装置试车及冷备操作总结

摘要:本文简述了大唐28000空分装置在试车过程中出现的问题,有上塔安全阀泄漏、液氮泵出口安全阀泄漏导致主冷液面降低、空冷塔和水冷塔液位测量不准及液氮泵密封气管路的改造。同时也描述了空分装置在冷备时需注意的问题和冷备时快速启动的方法。

关键词:安全阀;液氮泵;泄漏;液位;密封气;冷备;冷启动

Abstract: This article introduces briefly about the problem of Datang Abstract

28000 Air Separation Unit during the commissioning process, including the up tower safety valve leakage, liquid nitrogen pump outlet safety valve leakage causes the main condenser/evaporator liquid level decreases, air cooling tower and water cooling tower liquid level measurement inaccurate and liquid nitrogen pump sealing gas pipeline modification project. At the same time,the method to start rapidly the Air Separation Unit and should pay attention to the problems in cold standby condition are also described.

Key words: safety valve; liquid nitrogen pump ;leakage; liquid level; Key words

sealing gas;cold standby condition;cold start

作者:贾震宇、李燕鹏、于德明

一、空分装置介绍

大唐呼仑贝尔化肥有限公司年产18万吨合成氨、30万吨尿素工程是大唐集团公司的一个重点项目。该项目需配套1套28000Nm3/h的空分设备,由中国空分设备有限公司设计并成套供货。该装置采用汽轮机“一拖二”驱动空压机和空气增压机、分子筛立式径向流吸附净化、空气增压膨胀进下塔、规整填料上下塔、产品氧气和氮气双泵内压缩工艺流程。装置于2012年6月正式开车。2012年10月16日11时至2012年10月20日13时成套装置连续运行72小时以上,经考核氧、氮产品产量及纯度均达到或超过合同设计指标。

二、流程介绍

大唐28000Nm3/h空分装置的主要产品指标及流程组织见表1和图1。

表1 28000NM3/h空分设备产品参数

产 品

产量

(Nm3/h)

纯 度

出装置压力

MPa(G)/温度℃

备注

氧 气 28000 99.6% O

2

6.0/35.5 内压缩

氮 气 20000 ≤10ppm O

2

≤90ppm Ar

5.5/35.5 内压缩

氮 气 8000 ≤10ppm O

2

≤90ppm Ar

≥0.4/35.5 下塔抽取

液 氮 500 ≤10ppm O

2

≤90ppm Ar

0.20/-193 进贮槽

仪表空气 2000 露点≤-45℃ ≥0.7 增压机一级出口中抽

工厂空气 3000 露点≤-45℃ ≥0.45 纯化系统后抽出 流程组织特点:

1)上塔、下塔、增效塔采用规整填料塔,大大降低塔的阻力并且操作弹性达到70%-110%。设置一个带粗氩冷凝器的增效塔,将氩从氧氮中初步分离出来,提高了装置氧的提取率,减少了空压机排量,降低了装置的能耗。

2)下塔增加了理论塔板数,比常规填料下塔高,并且选择合理的液空进口位置,使得下塔顶部精馏的液氮和压力氮中含氧量和含氩量都非常低,氮中氩含量控制在50PPm以内,完全满足用户的要求,有利于减少合成氨中废气的排放。

3)产品液氧、液氮采用低温液体泵加压,经高压板式换热器复热后作为产品送出冷箱。相对于外压缩流程中采用氧压机和氮压机压缩产品气体,减少了机器的数量,节省了投资,而且相对于用氧压机来提供6.0MPa(G)氧气,采用压缩液氧的方式更加安全。

图1 大唐呼仑贝尔28000Nm 3/h 空分设备流程简图

三、空分装置试车过程中遇到的主要问题

3.1上塔安全阀引压管压坏事件

本装置上塔设有先导式安全阀。开车期间由于冷箱内各设备处于低温状态,

上塔顶部向下收缩约200mm,致使上塔安全阀气源的引压管(5A02-M)与冷箱顶部套管(Q235B)相碰,顶部套管制约了引压管的继续下移,引压管被割出一个

缺口,导致上塔顶部冷气泻出,安全阀底部结霜,设备跑冷。

割出缺口

图2 上塔安全阀及事故处理示意

在分馏塔处在保冷阶段时,对此问题进行处理。先将冷箱顶部套管与引压管

接触部分切一缺口,将上塔压力放至微正压,在线对引压管进行补焊。再次投用后,再没有发生上述问题。

3.2液氮泵出口安全阀泄漏导致主冷液面降低很快

空分正常运行过程中,主控人员发现主冷液位降低很快,增大膨胀机导叶开度,降低液体产品抽出量,仍无效果,主冷液位仍在降低。到现场进行检查,检查结果发现现场液氮泵出口安全阀上霜严重,有液体喷出,怀疑安全阀泄漏导致主冷液位大幅下降。及时切换备泵,主冷液面稳定,并回升。后将事故泵进行加温,将安全阀取下,发现有冰卡住安全阀的密封面。经分析,安全阀由于进口法兰未拧紧,造成安全阀入口气封被破坏,液体顶入安全阀中,影响安全阀弹簧性能,造成安全阀起跳后无法回座。将安全阀处理完毕后,重新安装,再没发生上述问题。

3.3空冷塔水冷塔液位测量不准

2012年12月,发现夜间空冷塔水冷塔液位上下波动,无法将液位控制投自动,需投手动控制才能稳定。后经分析,现场夜晚室外温度低于-20℃,空冷塔液位变送器毛细管内硅油冻住,使液位测量不准。对毛细管加电伴热以后,此问题得以解决。

3.4液氮泵密封气管路改造

调试阶段,空分设备氧纯度合格后,氮纯度迟迟无法降至10ppm以下。将下塔污液氮至上塔节流阀门开度关小,氮纯度仍无明显好转,同时下塔液空纯度较设计值偏低(含氧量不到34%),下塔污液氮中氧含量经手动分析后也低于设计值。经分析后怀疑液氮泵密封空气泄漏入液氮泵中,破坏氮纯度,为此,将进液氮泵密封气压力调低~0.02MPa,氮纯度由27ppm降至14ppm,纯度变化明显。由此,确定由于液氮泵密封气选用不当,造成空气泄漏入泵体,破坏氮的纯度。

找到原因后,决定改造液氮泵密封氮气管路,将液氮泵密封气由密封空气改为密封氮气。由于化肥厂为新建厂,现场压力氮气来源只有本套空分设备,因此保留原有密封空气管路,新增一路从产品高压氮气节流而来的密封氮气。空分装置启动时液氮泵用空气进行密封,等设备运行后,切换至密封氮气。液氮泵密封气管路改造完毕,密封氮气投用后,氮纯度降至5ppm以下,效果明显,设备至今运行稳定。

图3 液氮泵密封气管路改造示意

注:V1、V4、V5、V6为截止阀,V2为节流阀,V3为自力式调节阀

四、空分装置冷备操作过程中需要注意的相关问题

4.1 冷备时主要阀门的状态

除在冷箱封闭逻辑中关闭的自调阀门外,注意应该将增压机一段和二段的出口阀门关闭(下次开车时,用仪表气对增压机进行补气,仪表气露点较高,出口阀门不关,会堵塞板式等)。增压机开车前,用仪表气进行补气,等分子筛活化有合格气源后,打开增压机各段间冷却器的气侧导淋阀门,用分子筛后空气对增压机内气体进行置换,防止增压机补气使用的露点相对较低的仪表空气进入冷箱。

高压空气节流阀要保留少许开度(约6%左右),将高压空气管线内存压放完后可以关闭,防止高压空气管线内存有液体蒸发使管线内介质压力过大。

4.2冷备时的注意事项

4.2.1冷备过程中应注意经常分析主冷和下塔液空的液体

在停车期间,主冷及下塔液空很容易造成碳氢化合物的浓缩和积聚,到一定程度就会有发生爆炸的可能,需要对碳氢化合物浓度进行分析,并在线检测,同时最好每8小时手动进行分析一次碳氢化合物的含量,有液氧储槽还需适时对液氧储槽进行碳氢化合物的检测。

4.2.2冷备期间注意冷箱封闭是否正确,上下塔均维持正压状态。

4.3冷备时缩短开车时间的关键

4.3.1导气

冷箱导气过程的快慢是影响整个冷态启动时间的重要因素。导气快易引起空压机的卸载、下塔的液悬和上塔的超压等后果,导气过程慢增加了冷态启动的时间。我们在实践过程中找到了一种导气的办法,很好的解决了这些问题,并能够缩短导气过程需要的时间。

充压前下塔压力130kpa,先打开经分子筛纯化后空气进冷箱旁路阀向下塔充压,5min后全开旁路阀,下塔压力升至157.3kpa;慢开空气进冷箱大阀,同时下塔液空进上塔节流阀开到正常工作时的最佳位置,下塔污液氮进上塔节流阀开至正常工作时的最佳位置,将气体导入上塔。为防止上塔超压,将上塔污氮气去分子筛再生气流量和去预冷系统水冷塔污氮气流量控制在正常工作流量,为建立低压板式的冷量平衡做准备。

4.3.2建立低压板式冷量平衡

此时保证低压板式热端温差在1.5℃以内。此套装置,工艺设计比较合理,冷端温度在设计范围内,保证低压板式物料流量稳定。

4.3.3开膨胀机

膨胀机的开车重点在膨胀机的机前温度。机前温度在冷态时比较低约-107.9℃,这样膨胀机速度增加的就会慢,尤其在喘振区内要加快导叶打开的速度和加快回流阀的关闭速度。启动前先将增压机一段进行加载达到膨胀机最低启机压力,启动膨胀机后,膨胀机进口温度最低降至-123℃(高压板式液氧、液氮通道较冷,或有残留液体,正流空气进入板式后,与低温流体进行换热,导致膨胀机进口温度降低)。通过调整进高压板式换热器的增压机出口高压空气量和低压氮气外送量,调整膨胀机前温度为-110—-120℃。过程中需要注意高压空气流量过大会造成下塔压力高,低压空气吃不进下塔,导致低压板式跑冷,这在实际运行过程中是常见的,所以要控制好高压空气的流量。

增压机二段进行加载,补充冷量,积累液体,为开液氧泵做准备。

4.3.4投用增效塔

膨胀机开车同时就可以投用增效塔,缓慢建立增效塔的精馏过程,过快易造成上塔压力的波动,影响精馏效果。同时保持下塔液位稳定。准备开液体泵。

4.3.5开液体泵

精馏系统建立完毕,开启液氧泵,逐步提高液氧压力和流量至设计值,同时增加高压空气流量来平衡高压板式的冷量;开启液氮泵,逐步提高液氮压力和流量至设计值,同时增加高压空气流量来平衡高压板式的冷量。

注意:启动氧泵要遵守操作规定的要求,禁止在低液面下启动,以免主冷在低液面下工作时间过长引起碳氢化合物的积聚和与主冷的摩擦产生静电发生的爆炸。

4.3.6建立高压板式冷量平衡

高压板式热端温差我们控制在2.5℃,效果很好,冷端温度均在设计范围内。

4.3.7通过上述操作方法,大幅缩短了空分装置冷启动时的开车时间。

五、总结

28000空分装置在试车及运行过程中碰到的问题经分析后,获得了妥善的解决。在运行过程中,特别是冷启动时,我们根据操作规定及空分装置本身的特点,实践摸索出了快速启动的方法,大幅缩短了启动时间。同时,通过对各故障的深入分析和排除,使空分操作人员解决空分设备运行问题的能力和经验得到了进一步的提高。

原始开车方案

原始开车方案 一、目的: 为了装置一次性开车顺利成功,并达到最优节能效果,特制定本方案。 二、开车前的准备及应具备的条件 2.1、所有装置及配套工程,按设计(包括设计变更)全部施工完毕,经过逐台设备、逐条管线按序号检查核对材质、壁厚、法兰、垫片、螺栓、各种阀门、管件、阀门方向及位置、检测取样点、伴管、导淋、操作平台等,工程质量符合要求,不合格的已经返工合格。 2.2、施工记录资料齐全准确。 2.3、全部工艺管道和设备都已经过强度试验合格,设备和管道的吹扫和清洗工作已经结束。 2.4、设备、管道均已经过气密试验,且确认合格。 2.5、所有的转动设备按规定经过详细检查,单体试车和联动试车合乎要求,可供正常运转。 2.6、凡需充填的各种触媒、填料、干燥剂、助剂的装填工作均已完成。 2.7、锅炉、气化炉已经烘炉结束。 2.8、各种需要在投料前进行的酸洗、钝化、脱脂、煮炉等工作,均已完成。2.9、水联动试车、实物试车已顺利通过,暴露的问题已解决。 2.10、循环水系统预膜工作已经完成,各项指标合乎要求。 2.11、自控仪表调试全部完成,报警及连锁的整定值经静态调试已准确好用,自动分析仪表的样气已配制待用。 2.12、所有电气设备的继电调整和绝缘试验已经完成,具备正常投运条件。 2.13、公用工程具备启动条件。 2.14、所有化验分析设施、标准溶液制备等已备妥待用。 2.15、全厂所有的安全消防设施,包括安全电网、安全罩、盲板、防爆板、避雷及静电设施、防毒、防尘、事故急救设施、消防栓、可燃气体检测仪、火灾报警系统等都已安装完毕,经检查试验合格,并有专人负责。 2.16、贮运系统经检验已无问题,有关计量仪器已经标定可供使用。 2.17、化工原材料、燃料及辅助化工原料、润滑油脂等已备齐,质量符合设计要

40万吨汽油加氢装置开工及运行总结

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廊上),确认进装置界区阀关闭。 (7)硫分离器(V-2103)出口进硫液封槽(V-2107)管线上阀门关闭。 (8)确认以下调节阀关闭: 酸性气去火炬放空阀(MV-2100)、酸性气流量调节阀(MV-2101)、 酸性气去高处放空阀(MV-2102)、汽包压力调节阀(PV-2101)、 硫冷凝器压力调节阀(PV-2102)、循环气压力调节阀(PV-2105)、 空气流量调节阀(FV-2102)、酸性气温度调节阀(TV-2101)、 空气温度调节阀(TV-2102)、汽包液位调节阀(LV-2101)、 硫冷凝器液位调节阀(LV-2102)、酸性气分离器液位调节阀(LV-2105)。(9)关闭所有取样阀根部阀。 3、系统氮气置换 (1)打开循环气压力调节阀(PV-2105)及前后截止阀。 (2)打开酸性气流量调节阀(MV-2101)。 (3)联系调度确认氮气是否可投用。 (4)打开低压氮气入硫回收工段总阀。 (5)缓慢打开氮气入酸性气分离器(V-2101)管线上的截止阀。 (6)低压氮气经酸性气分离器(V-2101)、酸性气预热器(E-2101)、反应器(R-2101)、硫冷凝器(E-2103)、硫分离器(V-2103)、洗涤塔(T-2101)、水沉淀槽(V-2106)后排入放空装置。 (7)打开酸性气分离器液位调节阀(LV-2105)及其前后切断阀、付线阀,洗涤塔底部至洗涤液泵进口管线上的导淋阀,各工艺气管线上的导淋阀进行排放。(8)联系化验室,在反应器出口取样点(A-2105)处、洗涤塔出口取样点(A-2106)处取样分析,当系统中的氧含量≤0.5%时,整个系统置换合格。 (9)关闭循环气压力调节阀(PV-2105)及氮气入酸性气分离器管线上的切断阀,保持系统为微正压。 4、系统上水 (1)打开硫冷凝器上水阀给硫冷凝器上水(50%),上水前打开上部放空阀排气,上水完成后关闭。 (2)打开汽包上水阀给硫冷凝器上水(50%),上水前打开上部放空阀排气,上

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内构件,检查催化剂的粉尘情况,决定催化剂是否需要过筛。催化剂装填最好选择在干燥晴朗的天气进行,保证催化剂装填均匀,否则在开工时反应器内会出现偏流或“热点”,影响装置正常运行。催化剂装填时工作人员须要进入反应器工作,因此,要特别注意工作人员劳动保护及安全问题,需要穿劳动保护服装,带能供氧气或空气的呼吸面罩,进反应器工作人员不能带其他杂物,以防止异物落入反应器内(一般催化剂装填由专业公司专业人员进行) 3加氢反应系统置换 加氢反应系统置换分为两个阶段,即空气环境置换为氮气环境、氮气环境置换为氢气环境。在空气环境置换为氮气环境时需要注意,置换完成后系统氧含量应<1%,否则系统引入氢气时易发生危险;在氮气环境置换为氢气环境时应注意,使系统内气体有一个适宜的平均分子量,以保证循环氢压缩机在较适宜的工况下运行,一般氢气纯度为85%较为适宜。 4加氢反应系统气密 加氢反应系统气密是加氢装置开工阶段一项非常重要的工作,气密工作的主要目的是查找漏点,消除装置隐患,保证装置安全运行。加氢反应系统的气密工作分为不同压力等级进行,低压气密阶段所用的介质为氮气,氮气气密合格后用氢气作低压气密。由于加氢反应器材质具有冷脆性,一般要求系统压力大于2.0MPa时,反应器器壁温度不小于100℃,所以,氢气2.0MPa气密通过以后,首先开启循环氢压缩机,反应加热炉点火,系统升温,当反应器器壁温度大于100℃后,系统升压,作高压阶段气密 5分馏系统冷油运

中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目投料试车条件

中国石油天然气股份有限公司 炼油与销售分公司、化工与销售分公司文件 油化字〔2006 〕185 号 关于印发《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目投料试车条件》的通知 各有关单位: 为进一步促进新建和改扩建炼油化工装置投料试车的科学化、制度化、规范化管理,现将《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目投料试车条件》印发给你们,要求各单位结合本单位实际,按照生产受控管理要求,严格按照投料试车应具备的22 项100条的条要求进行检查确认,做到试车工作的本质安全,保证试车预定日标实现。 中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目投料试车条件 一、工程中间交接完成 1 .工程质量合格; 2 . “三查四定”的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完; 3 .影响投料的设计变更项目已施工完; 4 . 工程已办理中间交接手续; 5 .现场施工用临时设施已全部拆除; 6 .设备位号和管道介质名称、流向标志齐全; 7 . 现场清洁、无杂物、无障碍。 二、联动试车已完成 8 .吹扫、清洗、气密、干燥、置换、三剂装填、仪表联校等已完成,并经确认; 9 .设备处于完好备用状态; 10 在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件,工业空调已投用; 11 .仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕、准确可靠; 12 .岗位工器具已配齐。 三、人员培训已完成 13 国内外同类装置实习、培训结束; 14 .已进行岗位练兵、模拟练兵、事故预案演练,达到“三懂六会”(三懂:懂原理、懂结构、懂方案规程;六会:会识图、今操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障),提高“六种能力”(思维能力,操作、作业能力,协调组织能力,应急能力,自我保护救护能力,自我约束能力); 15 .操作规程、投料试车方案已按岗位培训,并考核合格,各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件; 16 .已汇编国内外同类装置事故案例,并组织学习,对本装置试车以来事故和事故苗头本着“四不放过”的原则(事故原因分卞不清不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过,事故相关责任人未处理不放过),已进行分析总结,吸取教训;

工艺工作总结范文

工艺工作总结范文 作为车间工艺执行的直截了当监管者,认真学习了公司、车间的节能减排的工作思路,针对职工对节能减排认识不足的现状。通过不懈的努力取得了较好的效果,下面我就对这段时刻我的工艺工作总结范文总结: 一、狠抓思想教育,提高节能减排意识。 节能减排是各级确定的全年工作重点,按照车间我为节能减排做贡献的思想,作为车间工艺执行的直截了当监管者,认真学习了公司、车间的节能减排的工作思路,针对职工对节能减排认识不足的现状。一我充分利用班前会进行节能减排思想的教育贯彻,不间断的向全体职工灌输节能减排的思想意识。二利用车间板报定期进行节能减排内容的主题宣传,为职工营造工作氛围。三积极撰写工作体会,参与公司内刊的组稿。通过不懈的努力取得了较好的效果。同时针对节能减排考核的要求制订了具体的考核标准,并通过班前班后会和专题会讨论宣传节能减排考核的差不多思想、运作模式及其作用意义等。将节能减排考核的先进治理思想和企业文化5s精神联系在一起,使节能减排考核的治理思想与企业文化、工作文化一道深入人心。职员节能减排意识发生了完全的转变,由过去的要我做变成了我要做,职员的积极性、主动性、规范性进一步加强,生产收率、工艺质量进一步提高。 二、以质量为核心,集中精力抓好产品质量工作。 工艺员的职责就是抓好车间职职员艺执行情况,关于违反工艺操作的行为进行制止,并带领大伙儿完成公司、车间下达的质量生产任务。因此,1、我时刻认真监督职员操作情况。在工作中对职员制定规范、严格的工艺操作规程和质量考核标准,并对职员提出车间巡查、班级抽查和个人自查的三级考核要求。以人人不违反工艺,人人为节能减排尽心尽力的工作思想关注每一位职员,注重调动职员的积极性,化解职员中的消极思想。为提高职员们参与班级治理的积极性,我们公开了节能减排治理内务,具体措施是对班级月奖金分配情况进行张贴公开。 2、质量治理。生产工艺上,我们在执行公司拟定的工艺规范的基础上,与班组结合车间设备实际制定了更加细致化的岗位质量要求,使工艺质量进一步稳定,保障了全年生产的产品质量,没有发生一起较大的质量事故反馈。跟班措施的落实,也使工艺质量治理更加严格规范。针对跟班检查中发觉的咨询题,要求班组长组织职员进行了质量分析会和一定的工艺质量培训。进一步提高职员的质量意识,为打造质量优势尽心尽力。 3、工艺执行。为了减轻公司生产压力,提高车间产量,与大伙儿一起进行生产实践,在公司的指导下,进行了工艺方面的尝试性的试验,通过大伙儿的努力,产量挺高了很多,在各项工艺要求上没有出现大的异常,并持续稳定的生产下去,上半年累计生产5000吨,同比增长百分之十。较好的完成了公司、车间交给的生产任务。 2013年的工作中,我也暴露出一些咨询题,要紧体现在两方面: 1、由于改进工艺,做实验性的生产,在节能减排方面出现一些反复,专门是月分的各类消耗指标不尽人意。加之,由于车间操作大多数是人工进行,没有更好的落低生产成本,我必定先从自身寻咨询题,完善制度,狠抓内务,但也离不开车间,公司的大力支持、协调解决。

空分装置紧急停车预案

唐山中邦工业气体有限公司 生产指导文件(一) 空分装置紧急停车预案 当空分装置运行中如遇突然停电,或空压机故障、假信号连锁而造成全厂停车时,为了保证系统安全停车特做此预案。各班组要严格按预案步序操作。 1、中控室按下“空压机紧急停车按钮”。防止断电后恢复送电时对各电控柜造成冲击。 2、中控室按下“高压氮压机紧急停车按钮”和“中压氮压机紧急停车按钮”,紧急停高压氮压机和低压氮压机、循环氮压机。现场手动关闭氮压机出口阀,并按下现场就地控制柜上红色的“紧急停车按钮”。 空压机停车后,确认氧压机、高压氮压机、中压氮压机、循环氮压机是否停车,防止将塔抽瘪。 3、通知相关主管。及时向港陆调度说明情况,并及时启动工厂应急供气系统(祥见应急供气预案)。 4、投用事故仪表氮气。通过事故液氮储槽(30m3,0.8mpa)汽化后向仪表空气管网提供事故仪表氮气。正常生产时必须保证事故液氮储槽内维持20m3以上的液位,压力大于0.5mpa。 5、停机时要关注转动设备的油泵及密封气压力。 空压机停车后必须观察辅助油泵是否自启动,如没有,

手动开启。 膨胀机密封气压力PIS480A/B低于200kpa(G)油泵会自动停运。油泵停运后,要注意观察冷端轴承的温度变化,如不断下降,则要排放膨胀机内的压力。停车时如有膨胀机正在加温,应停止加温,关闭现场加温阀门。 工艺氩泵密封气正常生产时,宜使用仪表空气作密封气。当密封气压力低时,工艺氩泵将有可能沿轴向跑冷,应予以充分注意。(如遇到这种情况,则在启动泵前必须先解冻,并盘车正常后方可启动)。 氧压机的密封气来自下塔的中压氮气,PIAS3315低于120kpa(G)时需确认氧压机油泵停止运行,防止润滑油进入氧压机工艺气内。 高压氮压机和低压氮压机的密封气来自仪表空气管网,压力控制在10psig左右(调压阀位于现场控制柜内),当氮压机停车超过8小时,应停密封气。特别注意,在开启氮压机前必须确认密封气是否投用。 6、工艺氩泵降频率,打回流或停泵,关闭LCV701,防止液体打到上塔,在启动时可节约时间。如须停泵应关闭现场进、出口阀门,将泵内液体排净,防止冻死。关闭液氮回流进下塔阀门V4。关闭冷箱密封气总阀V201。 7、循环水系统维持运行(如果全厂大停电,则要关闭大循环水泵的出口阀。以防止重新启动水泵时过载。如在冬季(寒

加氢车间内部管理工作情况总结

一年来,加氢车间强化内部管理,严格按照公司计划和部署,基本完成了公司下达的各项生产任务及指标。现回顾总结如下: 总结各类事故:本车间发生事故有:碳四原料亏库(装置收率管理),40加氢汽油干点不合格、40加氢柴油闪点不合格,40加氢酸性水带油,制氢上水泵停车导致装置停工,40加氢空冷风扇损坏,导热油炉管线置换,30加氢产品质量不合格,火炬放空冒烟,张盛林工伤事故,总结每一起事故都是由于包括我在内的值班长、工艺员、安全员日常管理疏忽、不到位而造成的。 工作亮点: 1、强化安全生产管理,杜绝各类事故发生。根据现有的人员业务学习情况以及装置各类物料易燃易爆的特点,再结合多年的石化行业工作经验,我首先从现有人员的特点学习管理培训以及装置各类物料的物化性质入手,有的放矢的组织各项安全、生产作业,提出每月的26日定为车间隐患排查日,有车间主任带领运行班班长、维修班班长针对车间内部安全、工艺、现场以及人员信息进行全面排查、了解,使车间工作能够更加细致,班组工作能够全面的展开,有利于加强贯彻公司下达的各项生产管理目标、方针。 2、加大了车间内部考核力度。对于各种日常工作中出现的违章违纪现象实行狠抓、狠落实,而针对于一些好的、实用的管理及生产运行中的合理化建议,则采取全员学习以及奖励政策,促进每一位职工都能认真地去学、去干、去发现。 3、加强自身业务学习,逐步提高自身素质。根据车间装置各自的特点,特别是装置的开、停工,对每个人都是严峻的考验,这要求不论是管理人员还是操作工都要具备一定的业务素质和紧急情况处理能力。努力学习业务知识、同岗位操作人员交流经验等,随着时间的积累,我对装置生产的基本知识也了解的越来越深,同时也提出各类建议,如40加氢分馏塔汽提蒸汽由现 1

最新工艺员工作总结-范文精品

工艺员工作总结 xxxx年在紧紧围绕公司“节能减排”的工作战略方针、精神为指引,结合车间工作思路开展工作,狠抓质量各项治理,落实目标治理责任,推行质量绩效考核,较好的完成了上半年产品质量各项工作任务。回顾作为工艺员的我,主要工作如下: 一、狠抓思想教育,提高节能减排意识。 节能减排是各级确定的全年工作重点,按照车间“我为节能减排做贡献”的思想,作为车间工艺执行的直接监管者,认真学习了公司、车间的节能减排的工作思路,针对职工对节能减排认识不足的现状。一我充分利用班前会进行节能减排思想的教育贯彻,不间断的向全体职工灌输节能减排的思想意识。二利用车间板报定期进行节能减排内容的主题宣传,为职工营造工作氛围。三积极撰写工作体会,参与公司内刊的组稿。通过不懈的努力取得了较好的效果。同时针对节能减排考核的要求制订了具体的考核标准,并通过班前班后会和专题会讨论宣传节能减排考核的基本思想、运作模式及其作用意义等。将节能减排考核的先进治理思想和企业文化“5s 精神”联系在一起,使节能减排考核的治理思想与企业文化、工作文化一道深入人心。员工节能减排意识发生了彻底的转变,由过去的要我做变成了我要做,员工的积极性、主动性、规范性进一步加强,生产收率、工艺质量进一步提高。

二、以质量为核心,集中精力抓好产品质量工作。 工艺员的职责就是抓好车间员工工艺执行情况,对于违反工艺操作的行为进行制止,并带领大家完成公司、车间下达的质量生产任务。所以,1、我时刻认真监督员工操作情况。在工作中对员工制定规范、严格的工艺操作规程和质量考核标准,并对员工提出车间巡查、班级抽查和个人自查的三级考核要求。以“人人不违反工艺,人人为节能减排尽心尽力”的工作思想关注每一位员工,注重调动员工的积极性,化解员工中的消极思想。为提高员工们参与班级治理的积极性,我们公开了节能减排治理内务,具体措施是对班级月奖金分配情况进行张贴公开。 2、质量管理。生产工艺上,我们在继续执行公司拟定的工艺规范的基础上,与班组结合车间设备实际制定了更加细致化的岗位质量要求,使工艺质量进一步稳定,保障了全年生产的产品质量,没有发生一起较大的质量事故反馈。跟班措施的落实,也使工艺质量治理更加严格规范。针对跟班检查中发现的问题,要求班组长组织员工进行了质量分析会和一定的工艺质量培训。进一步提高员工的质量意识,为打造质量优势尽心尽力。 3、工艺执行。为了减轻公司生产压力,提高车间产量,与大家一起进行生产实践,在公司的指导下,进行了工艺方面的尝试性的试验,通过大家的努力,产量挺高了很多,在

公用工程车间开车方案确认表

公 用 工 程 开 工 方 案 山东盛荣化工有限公司 2017年04月 开工方案审批表 项目部门签字日期编写公用工程 部门审核动力部 专业组审核技术部

一、目的 为了保证公用工程系统安全开车特制订本方案。 二、具体的操作步骤 循环水、公共区域蒸汽导淋 循环水运行:车间主任签字: 循环水装置启动前的检查准备工作 检查人:内操: 、外操: 调度部 资产管理部 安环部 公司领导审批 副总 副总 副总 副总 副总

班长签字:、技术员签字 ?检查室内外各阀门、管道(水泵出入口阀、上塔阀、补水阀及各阀门应灵活好用,关闭严密。各管道无破裂、损坏的情况。) ?准备好各种工具:如管钳、活板手、螺丝刀、布剪刀、手锤、听诊器等。 ?准备好消防器材:于室内外,塔上面存放一定数量的灭火器材。?准备好各种报表和记录本:如运行记录表、设备缺陷登记表、交接班日志等。 ?确认仪表调试合格并投用。 ?确认电气具备投用条件。 ?穿戴好劳动保护及用具、上班穿好工作服、戴好工作帽,准备好必要的防毒面具及胶手套。 ●启动循环水泵、新鲜水泵 1、按照调度通知启动新鲜水泵,新鲜水泵启动正常后通知调度新鲜水已经供应。 2、循环水泵启动前检查 ?检查吸水池液位是否满足启动条件。 ?按照调度通知启动循环水泵抽真空装置,等抽真空装置排水口见水后关闭泵体上部的放空抽真空阀门。 ?启动前必须盘车。 ?打开泵的入口阀门。 ?打开泵的放空阀,排除泵内气体后关闭。 ?按泵用途倒好流程,泵的出口应关闭。

?按启动按钮启动泵。 ?确认泵运转正常且无杂音。 ?盘根处稍滴水10—30滴/分,没有发热现象。 ?泵出口压力应在规定范围内。 ?泵的轴串量不超过2—4毫米(多段泵)。 ?待泵运转正常后,打开泵的出口阀门。 ?巡检:每小时检查各回水口,两池水位及循环水泵电流。 ?对系统管网进行冲洗,在管线的端头打开阀门及各导淋线进行排放,直到水质干净为止,关闭排放线。 循环水泵启动后的检查: ?检查压力表、温度表与电流表是否在规定范围内。 ?检查泵壳内和轴承瓦应无异常声音,达到润滑良好,油位在规定范围内。 ?检查电机有无发热现象。 ?检查轴瓦冷却水及水封水应畅通无漏水现象,盘根滴水应正常。?按时记录好有关资料数据。 2、深水井将按照安全水罐水位要求进行启动。 ●中压蒸汽和低压蒸汽线导淋 检查人:、班长签字:

重整加氢车间整顿工作总结

重整加氢车间“提振精气神、增强责任心、强化执行力”专项整顿工作总结 开展“提振精气神、增强责任心、强化执行力”专项整顿工作,是建设勤政、务实、高效作风车间的需要,是迅速解决自身存在问题的有效途径,为了进一步转变职工的思想观念,增强职工的责任意识和爱岗敬业精神,提高工作效率和产品质量,根据厂整顿方案要求,重整加氢车间精心组织,周密安排,结合实际工作情况,针对车间部分职工存在的“精气神不佳、责任心不强、执行力弱化”、开展了在全车间范围专项整顿活动,通过各阶段整治,使车间在责任心、执行力方面有了长足进步,每个员工的价值取向和行为准则得到升华,取得了实实在在的效果。现将车间的专项整治工作总结如下: 一、加强组织领导,积极安排部署 车间为做好这次专项整治活动,认真研究了《“提振精气神、增强责任心、强化执行力”专项整顿活动方案》,对专项整顿各个阶段工作做了细致的安排和部署。车间书记张海涛明确了这次整顿工作的重要性、必要性和整顿工作总体要求和需要解决的突出问题以及具体做法,进一步调动车间干部职工参与整顿的积极性和自觉性。 二、强化学习教育,提高整体素质

学习采取集中学习与自学相结合的方式,并进行边学习边讨论,讨论有命题、有实质性的内容,结合学习和工作实际,共同探讨有利于工作的方法和措施。主要学习“11.2石化厂重整压缩机闪燃事故”警示片,和我厂关于这次整顿下发的文件。同时车间全体干部职工每人撰写心得体会1篇,张贴在车间的公示栏里。 三、认真查找问题,明确整改目标 此次开展整顿活动是以“提振精气神、增强责任心、强化执行力”为目标,针对车间部分职工存在的“精气神不佳、责任心不强、执行力弱化”、劳动纪律差等突出问题,对照“目标”检查,车间干部职工从根本上找缺点,找不足,逐条排查出各自存在的突出问题、产生问题的根源以及问题的危害性及今后努力整改的基本方向和措施。对照检查中大家普遍认为工作中存在共性问题有以下几方面: 1、劳动纪律涣散; 2、车间职能人员工作作风问题; 3、职工习惯性违章现象时有发生; 4、工艺纪律执行力差; 5、职工岗位职责不明确,工作态度消极; 6、职工培训力度还有待提高。 四、落实整改,认真总结提高 针对以上查找出的问题,车间制定详细的整改方案和考核细则,在日常工作中严格执行。 ⑴强化车间干部劳动纪律观念,对车间职能人员加强

化工投料试车

气化装置化工投料试车方案 为了确保气化装置安全、顺利地一次投料成功,产出合格的煤气供下游装置投料试车,特制定本方案。 一、编制依据 (1)《壳牌煤气化化工工艺培训手册》 (2)《化学工业大、中型装置试车工作规范》(HGJ231-91) (3)《气化装置操作手册》 二、试车目的 (1)全面检查气化装置在投料运行期间设备、管道、阀门的完好性, 自控仪表的投用情况、自动分析的投用情况、顺控程序和联锁、 控制回路等的可靠性。 (2)全面检查公用工程的供应情况,包括:水、电、气、汽、柴油、 液化气、化学品等。 (3)检查气化装置在投料试车的情况下存在的问题和缺陷,并消除 存在的问题和缺陷,为今后装置的长周期稳定地运行打下良好 的基础。 三、试车的组织机构 (1)、气化试车领导小组: 组长: 副组长: 成员:

(2)、试车操作人员 一班:气化操作一班 二班:气化操作二班 三班:气化操作三班 四班:气化操作四班 机电仪人员全程参与投料试车 (3)、试车过程保运 单位:十一化建 职责:全面负责气化装置投料试车期间保运工作,负责组织气化 装置化工投料试车期间的故障和设备抢修,设备的维护。 (4)、物资筹备组 单位:综合部、设备部 职责:综合部全面负责装置投料试车期间办公物资供应;设备部 全面负责装置投料试车期间设备备件的供应,负责与各供应商联 络工作等。 四、投料试车应具备的条件 (1)各级试车指挥组织已经成立;操作人员已经配齐,各种规章制度已经建立。 (2)气化装置工程交接已经完成,单体试车和联动试车已经合格,并消除在试车过程中存在的各种问题和缺陷。 (3)气化装置的设备、管道等经吹扫、冲洗、酸洗、试漏、气密试验合格,特别是合成气大气密合格;各设备和管道按设计保

工艺工程师工作总结范文

工艺工程师工作总结范文 篇一:工艺工程师年度工作总结 篇一:一个工艺工程师XX工作总结及XX工作思路 014年围绕专利技术基础设计审查、设计优化、长周期设备采办、详细设计启动、装置人员实习培训、土建施工启动等重点工作,努力推进基础设计和详细设计进程,较好的完成了全年的工作任务。 一、XX年主要业绩回顾 以XX年年底机械竣工,XX年上半年开车投产为目标,以建设二期精品工程为主题,以基础设计和详细设计为主线,辅以装置人员的培训和实习,通过精心组织计划、严格监督执行、及时反馈跟踪,全面推进装置的设计、培训、采购、施工进程有条不紊的进行。 1、在 2、3月份,组织专业工程师和成品人员对pfd 和pid进行审查,共审查各类意见81条,并及时将这些意见反馈给设计院和专利商进行澄清,为后续的基础设计和详细设计打下良好的基础。(集思广益,来自一线人员的建议很多是值得借鉴的,对于一个装置的建设初期,应该有那么几个能够顶梁柱的成品人才) 2、3月底到4月初,对装置的基础设计进行了hazop

分析,共提出问题和意见共计78条,部分反馈给专利是澄清,部分直接要求设计院按照hazop要求进行整改,进一步改善了装置设计的安全性。(hazop就是专业的安全分析,做久了工艺,就会陷入一种思维定式,反而从一名不懂工艺,只是从单纯的安全分析去看待工艺问题,经常会有一种豁然开朗的感觉) 3、4月中旬,邀请了国内行业设计专家、装置运行专家、设备、仪表、电气等方面的专家对装置的基础设计进行了审查,提出意见和建议共计164条,这些意见都逐步的在详细设计中落实实施。同时组织人员对国内市场情况进行调查,并汇总成国内市场情况调查报告,并在科委会上做了汇报。(专家就是专家,在自己的业务范围内,提出的问题总是那么尖锐,引人深思。作为一个工艺工程师,不仅需要装置的建设、运行管理,还应更多的加强设计、设备、仪表、电气等方面的知识,路要走的远,就要有广阔的知识面) 4、5月底,装置详细设计正式启动,装置工作全面进入详细设计阶段。截止11月底,共收到设计文件xx份,收到10次专利商返回的澄清文件,对工艺包中的相关文件进行澄清和版本更新。(设计不单是设计院的事情,专利商也不是那么的高不可攀,如何在专利商、设计院、供应商之间进行博弈,是一个值得深入研究的问题) 5、在5月进行了一个月的公司相关知识培训以后,6月初,装置30人开始进入实习地进行实习培训,10月份,

2015年10月公用工程车间开车方案

宿州中粮生物化学有限公司2015年度公用工程车间 开 车 方 案 所属车间:公用工程车间 编制人: 审批人: 制定日期:2015年10月20日

2015年度公用工程车间开车方案 根据目前市场情况,公司拟定于2015年10月20日酒精装置进料生产。为确保生产正常,本车间各装置顺利开车工作,特制定本方案。 一、成立公用工程车间生产运行领导小组 组长:陈明伏 副组长:单正文、杨义 组员:值班长及各操作人员 二、车间各单元开车时间表 三、环保装置开车步骤 将保存3个月的厌氧颗粒污泥作为接种污泥,对IC反应器进行提前4日启动。初始进水由水量60 m3/h逐步提升到100 m3/h;进水温度由初始温度20℃每12小时提升2℃,至10月26日提升到37.5~40℃;进水COD浓度由初始浓度1000mg/L提升到2800 mg/L。在整个开车过程中,历时10日,通过先提高有机负荷再逐步提高进水流量的方式启动。厌氧系统二次启动目标值为:IC反应器成功启动后,IC反应器容积负荷达到6.1 Kg.COD/(m3·d),厌氧系统处理能力恢复到停车前水平,厌氧出水COD浓度<300mg/L,VFA<3mmol/L,厌氧系统COD去除

率就达到85%以上,排放口达标排放。 1、环保开车初期 2015年10月20日,开启尾水泵向调节塔进水200 m3、 COD 1000±100mg/L、PH值6.5~7.2,待蒸汽供应后,进行升温处理。调节PH值通过碱罐区旁通阀投加离子膜碱(30%NaOH)进行调节,每班1~2次,每次15~20分钟。好氧系统同步开始运行,开启推流器一台、曝气机一~二台对氧化沟进行闷曝。每班开启刮泥机1小时将沉淀池底部污泥泵送到氧化沟进行再曝气。 2015年10月20日9:00,通过蒸汽管线对调节塔进行升温,由环境温度提升到20℃后,连续向厌氧塔进水60 m3/h。同时,开启尾水泵、原水泵向调节塔进水60m3/h、COD 1000±100mg/L、PH值6.5~7.2,蒸汽保证持续性加热状态,调节塔温度控制范围20±1℃。 2015年10月20日21:00,调节塔温度调整为22±1℃,其余指标不变。 2015年10月21日9:00,调节塔温度调整为26±1℃,其余指标不变。 2015年10月22日21:00,调节塔温度调整为30±1℃,其余指标不变。 2015年10月23日9:00,调节塔温度调整为32±1℃,COD 1500±100mg/L。 2015年10月23日21:00,调节塔温度调整为34±1℃, COD 1800±100mg/L。 2015年10月24日9:00,调节塔温度调整为36±1℃,COD 2100±100mg/L。 2015年10月24日21:00,调节塔温度调整为37±1℃,COD 2300±100mg/L,进水量80m3/h。 2、环保开车负荷提升 2015年10月25日9:00,调节塔温度调整为38±1℃,COD 2500±100mg/L。 2015年10月25日21:00,调节塔温度38±1℃,COD 2600±100mg/L,PH 6.0~6.5,进水量100 m3/h。 2015年10月26日9:00,调节塔温度调整为39±1℃,COD 2600±100mg/L,其余指标不变。 2015年10月26日9:00,调节塔温度39±1℃,COD 2700±100mg/L,其余指标不变。 2015年10月26日10:00,调节塔温度调整为37.5~40℃,COD 2800±200mg/L,PH 5.5~ 6.5。 四、环保开车过程的监测指标 在环保装置开车过程中,必须要对沼气产生情况、 V F A 、P H 和 COD去除率进行监测,以判断开车过程是否正常,负荷提升计划是否顺利进行,是否需要进行计划调整。 环保人员每班四次测量厌氧出水水质(PH、COD、VFA),并将化验结果及时通报值班长。值班长根据工艺调整需要,可要求环保人员加测水样。

加氢装置

加氢装置 拼音:jiaqingliehuazhuangzhi 英文名称:hydrocracker 说明:加氢裂化的工业装置有多种类型。按反应器中催化剂的态不同分为固定床和沸腾床加氢裂化工艺,目前前者是主流。按反应器的作用又分为一段法和两段法。两段法包括两级反应器,第一级作为加氢精制段,除掉原料油中的氮、硫化物。第二级是加氢裂化反应段。一段法的反应器只有一个或数个并联使用。一段法固定床加氢裂化装置的工艺流程是原料油、循环油及氢气混合后经加热导入反应器。反应器内装有粒状催化剂,在 9.8-14.7兆帕(100-150公斤/厘米2)压力,氢油比约为1500:1,400℃左右条件下进行反应。反应产物经高压和低压分离器,把液体产品与气体分开,然后液体产品在分馏塔蒸馏获得产品石油馏分。一段法裂化深度较低,一般以减压蜡油为原料,生产中间馏分油为主。二段法裂化深度较深,一般以生产汽油为主。 加氢是指石油馏分在氢气及催化剂作用下发生化学反应的加工过程,加氢过程可分为加氢精制、加氢裂化、临氢降凝、加氢异构化等,下面重点介绍加氢裂化加工过程。 装置简介 (一)装置的发展 加氢技术最早起源于20世纪20年代德国的煤和煤焦油加氢技术,第二次世界大战以后,随着对轻质油数量及质量的要求增加和提高,重质馏分油的加氢裂化技术得到了迅速发展。 1959年美国谢夫隆公司开发出了Isocrosking加氢裂化技术,其后不久环球油品公司开发出了Lomax加氢裂化技术,联合油公司开发出了Uicraking加氢裂化技术。加氢裂化技术在世界范围内得到了迅速发展。 早在20世纪50年代,我国就已经对加氢技术进行了研究和开发,早期主要进行页岩油的加氢技术开发,60年代以后,随着大庆、胜利油田的相继发现,石油馏分油的加氢技术得到了迅速发展,1966年我国建成了第一套4000kt/a的加氢裂化装置。 进入20世纪90年代以后,国内开发的中压加氢裂化及中压加氢改质技术也得到了应用和发展。 (二)装置的主要类型 加氢装置按加工目的可分为:加氢精制、加氢裂化、渣油加氢处理等类型,这里主要介绍加氢裂化装置。

投料试车方案(模板)

888888888888888888888888888 *****公司300万吨/年****项目投料试车方案 **石化公司 二○○九年七月 目录

*****公司300万吨/年重油催化裂化装置烟气脱硫项目投料试车方案 第一章装置概述及试车目标 (1) 1.1装置概述 (1) 1.2试车指导思想 (4) 1.3试车目标 (5) 第二章试车组织机构及管理职责 (6) 2.1公司试车领导小组 (6) 2.2分厂试车领导小组 (8) 2.3车间试车领导小组 (8) 2.4技术顾问组: (8) 2.5试车保运体系 (9) 第三章试车应具备的条件 (10) 3.1工程中间交接完成 (10) 3.2联动试车已完成 (10) 3.3人员培训已完成 (10) 3.4各项生产管理制度已落实 (11) 3.5投料试车方案已向交底 (11) 3.6保运工作已落实 (11) 3.7供排水系统已正常运行 (11) 3.8供电系统已平稳运行 (11) 3.9蒸汽系统已平稳供给 (11) 3.10供风系统已运行正常 (11) 3.11化工原料、辅助材料、润滑油准备齐全 (11) 3.12备品配件齐全 (12) 3.13通讯联络系统运行可靠 (12) 3.14物料贮存系统已处于良好待用状态 (12) 3.15化验分析准备工作已就绪 (12) 3.16安全、消防、急救系统已完善 (12) 3.17生产调度系统已正常运行 (13) 3.18环保工作达到“三同时”要求 (13) 3.19装置工艺准备及试车条件确认工作已完成 (13) 3.20现场保卫已落实 (13) 3.21生活与后勤服务已落实 (13) 3.22试车指导人员和国外专家已到现场 (14) 第四章试车程序及试车进度 (15) 4.1装置试车程序图 (15) 4.2装置的试车进度说明 (15) 4.2装置的试车统筹图 (16) 第五章试车负荷及原燃料平衡 (18) 5.1正常工况物料平衡 (18) 5.2装置物料试车的负荷 (18) 5.3原料及产品性质 (18) 第六章试车公用工程及试剂消耗 (20) 6.1公用工程消耗 (20)

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