合肥院煤磨袋收尘器

合肥院煤磨袋收尘器
合肥院煤磨袋收尘器

附件一:

技术文本

煤磨袋收尘器技术文本一、技术参数

气箱脉冲煤磨袋收尘器

二、供货范围

该设备供货范围为满足技术参数要求的全部零部件和电控设备,保证该设备能够长期、安全、正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的设备、随机

《煤磨袋收尘器频繁着火的解决措施》

《煤磨袋收尘器频繁着火的解决措施》 近期,根据集团熟料生产线现场反馈的信息了解到,辽阳等公司煤粉制备车间煤磨袋收尘器出现着火事故,影响企业的安全生产和现场人员的人身安全,据此,技术中心经过认真分析总结,提出以下几点处理意见。 一、通过中控操作避免火灾的发生。集团现有煤粉制备系统有两种,一种是辊式磨系统,一种是管磨系统,在使用烟煤作为燃料时需保护的区域为供窑头煤粉仓,供窑尾煤粉仓,煤磨袋收尘器、煤磨机。见附图。为了防止火灾的发生,在正常生产时中控人员和现场岗位人员应严格按照操作规程进行,在任何情况下,入磨风温不得超过250℃,一般控制220℃以下操作,同时要使出磨气体温度保持在55-60℃的范围内。当煤磨出口温度达到70℃时,煤磨排风机跳停,窑头至煤磨热风管道热风阀(序号0 1、02)立即关闭,同时煤磨排风机跳停、煤磨袋收尘进口电动蝶阀(序号03)关闭,随后止料,原煤仓下定量给料机跳停。通知有关人员对系统进行检查处理,确保现场无问题方可再行开机。若确定有着火点,喷射co2进行灭火。以上控制在中控程序中实现,已投产项目需修改程序,由各子公司自行完成。如有技术问题,请与技术中心电气室联系。 二、通过检测设备及灭火系统对火灾进行实时监测,报警和灭火。要定期严格检查煤粉制备系统各个测温点,保证位置安装正确,合理,且功能良好,避免由于测点位置不正确或测温装置功能不良导致现场

实际情况与反馈信息不符,出现错误判断导致火灾。煤粉制备系统测温点位置见附图。 按照《水泥工厂设计规范》(gb50295-xx)中6.6.4规定,为保障煤粉制备车间安全,技术中心已在煤粉制备系统设有多个防爆泄压阀,煤磨袋收尘器选用防爆型煤磨专用除尘器;在煤磨进出口、煤粉仓、收尘器上设有温度检测装置,为了煤磨系统更加安全可靠运转,还需在煤粉仓、袋收尘器上增设co气体分析报警装置;在煤粉仓、除尘器、煤磨设co2灭火装置。 1、在两个煤粉仓加设co检测系统,如果仓内温度高于70℃,迅速停止喂煤、停磨、停热风,进行紧急停车,关闭进出煤粉仓阀门,确认着火后喷入co2进行灭火;如果煤粉仓co含量上升报警,首先根据报警,检查着火点,co含量持续上升,迅速停止喂煤、停磨、停热风,进行紧急停车,关闭进出煤粉仓 山水集团 阀门,确认着火点后喷入co2进行灭火。; 2、袋收尘器出口co含量上升报警,根据报警,检查着火点,若co含量持续上升,迅速停止喂煤、停磨、停热风,进行紧急停车,关闭袋收尘进口阀门,确认着火后喷入co2进行灭火;袋收尘器出口、灰斗温度高于75℃报警,根据报警增大进磨冷风阀开度,使温度降低,确认有着火现象时煤磨系统紧急停车,关闭袋收尘器进出口阀门,向袋收尘器内喷入co2进行灭火;着火部位可外排时,开启输送设备外排。

ZGM-113G型磨煤机说明书(123)要点

第一篇磨煤机使用和操作说明 1. 代号和技术数据 1.1 代号 分K、N、G三个型号,N型,不表示 磨环滚道平均半径(cm) 磨煤机 辊式 中速 1.2 技术数据 1.2.1 煤种范围 煤种烟煤,部分贫煤和部分褐煤 发热量16~31MJ/kg 表面水份≤18% 可磨性系数HGI=40~80(哈氏) 可燃质挥发份16~40% 原煤颗粒0~40mm 煤粉细度R90=10~40% 1.2.2 磨煤机技术数据 标准研磨出力58 t/h (DL/T 5145-2002 标准) 额定功率512 kW 电动机额定功率560 kW 电动机电压6000 V 电动机转速990 r/min 电动机旋转方向逆时针(正对电机输入轴) 磨煤机磨盘转速24.4 r/min 磨煤机旋转方向顺时针(俯视) 通风阻力≤6410 Pa 磨机额定空气流量25.14 kg/s

磨煤机磨煤电耗量6~10 kW·h/t (100%磨煤机出力) 2. 工作原理 ZGM113磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。原煤从磨机的中央落煤管落到磨环上,在离心力作用下将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,碾磨力均匀作用至三个磨辊上,这个力是经磨环、磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速机、液压缸后通过底板传至基础(见图1―1)。原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将从磨环上切向甩出的煤粉吹送至磨机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器。 图1―1 磨煤机加载传递系统“受力状态图” 难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷嘴环落到一次风室,被刮板刮进排渣箱,由人工(或由自动排渣装置排走)定时清理。(见图1―2)。 ZGM113型磨煤机采用鼠笼型异步电动机驱动。通过立式伞齿轮行星齿轮减速机传递力矩。减速机还同时承受因上部重量和碾磨加载力所造成的垂直负荷。 为减速机配套的润滑油站用来过滤、冷却减速机内的齿轮油,以确保减速机内部件的良好润滑状态。 配套的高压油泵站通过加载油缸既可对磨煤机施行加载又可使磨辊升降实现磨煤机空车启动。 通常一台磨配有一台密封风机,也可一台机组几台磨共用一台密封风机,密封风用于磨煤机传动盘处(对于负压运行此处密封取消)、拉杆关节轴承处和磨辊处的密封。

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施(标准版)

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0718

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处 理措施(标准版) 一、工艺流程及控制参数 1.1工艺流程 煤磨系统工艺流程见图1。 1.2工艺控制参数 煤磨利用窑尾烟气作为烘干介质,立磨入口温度一般在150℃左右,出口烟气温度高于露点温度15~30℃,一般控制在75℃左右。煤磨出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外(煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃)。 二、着火原因分析 2.1火源 该除尘器滤袋材质不防水、不防静电、不抗结露(必达夫公司检

验),因原煤含水分偏高,出磨煤粉水分在3%左右,易造成滤袋“板结”破损;除尘器内煤粉不能正常排空致使煤粉积聚,滤袋外表面煤粉附着严重而且存留时间长,当滤袋表面积聚的静电荷较多而不能释放时易产生静电火花,同时袋除尘器内温度过高,这时如有一定的氧气存在,就会使滞留的煤粉自燃。 2.2氧气 煤磨系统采用的窑尾废气,含氧量可控制在12%以下。但在生产过程中还存在以下问题: (1)系统风量调整不好,如果除尘器排风机拉风不够或者除尘器管道积灰较多造成废气排放系统不畅,而通过煤磨热风机鼓入的窑尾废气不断地进入煤磨和除尘器内,系统明显出现压力不平衡,并造成煤磨和除尘器内部正压,这样,进入除尘器内部空气在不断地增加,使得含氧量也在不断地增加。 (2)袋除尘器使用的喷吹气源,为高压压缩空气,当除尘器内出现火源时,它便能加速煤粉的燃烧,使火势迅速扩大。 2.3CO气体

煤磨袋收尘器爆炸原因

煤磨袋收尘器二次爆炸的原因分析 2011年7月3日下午14:00~15:30,在中控楼三楼会议室就2011年4月29日、6月1日煤磨大袋收尘二次爆炸,再次召开了原因分析会。 一、第一次事故过程介绍 1、煤磨中控磨操介绍了爆炸前后的操作情况:16:11磨主电机跳停后,关闭主排风机(进口阀门也已关闭),手动关闭磨头热风阀,冷风阀保持开启。随后发生爆炸。 2、现场巡检人员介绍,接班后煤磨操作员发现磨主电机后轴承温度显示57 /64.5℃呈跳动,联系巡检员,检查发现仪表48 ℃。15:40中控磨操通知电工处理磨主电机后轴承温度热电阻,为防止在处理时发生煤磨系统连锁跳停,要求中控解除连锁,改为手动操作,中控磨操执行解锁指令。电机后轴承温度在电工处理时,先显示坏点,后于16:11温度突然升到150 ℃,随即磨机跳停。 16:12袋收尘器发生爆炸。 3、爆炸前后时间的历史操作参数曲线如下: 时间磨进口温 度℃ 磨出口温 度℃ 袋出口温 度℃ 袋锥部温 度℃ 袋出口CO%/ppm 16:06 274 62 59.9 59.9 83.08 16:10 273 62.5 59.3 60.0 84.3 16:11爆前274 63.2 59.6 60.0 112/0.0112% 16:12爆后289 100 58.6 79.9 141.72/0.0142% 二、与会人员讨论发言要点 1、爆炸前一氧化碳浓度112ppm(0.0112%),未达到CO爆炸最低

浓度下限的12.5%,一氧化碳爆炸原因可排除。煤粉燃点330℃,CO 燃点600℃以上;磨进口温度274℃,磨出口温度63.2℃,均处于低温状态,明火引爆原因可以排除。 2、据资料,挥发分28~30%的煤粉爆炸下限值为90g/m3;查袋收尘设计入口煤粉浓度≤ 100g/m3;袋收尘已经达到爆炸最低浓度下限。 说明: (1)煤磨台时产量30吨,采用二级收尘,一级收尘器为旋风分离器,在风速为15~20m/s 下的分离效率为85%以上,一级分离后进入袋收尘的煤尘为30×15%=4.5(t/h),系统风量7068m3/h,一级分离器出口的煤尘浓度=4.5/7068=0.6367kg/m3;运行中此浓度处于爆炸浓度范围; (2)磨尾至一级分离器的煤粉浓度30000kg/7068=4.24kg/m3;此浓度不在爆炸浓度范围; (3)停磨、停风过程中,煤粉将沉积,则煤尘浓度发生变化,管道里的煤粉在某一时刻将下降到爆炸浓度范围。 3、在磨机跳停后,系统排风机停车过早,系统内煤尘浓度保持在较高的水平,煤尘浓度处于爆炸极限范围内。 4、停磨后应等出磨风温降到55℃才能停排风机;排风机进口阀门不能关闭,阀门开度应多次动作,逐渐关小,至10%后才能停止。 5、如真实原因不清楚,以后还有危险,煤磨系统爆炸多发生在停磨时,停磨操作具有一定危险性;如果遇到停电不能关闭热风阀就很危险;热风阀门应该设定为自动连锁关闭;煤磨频繁开停,爆炸的危险性加大。 6、磨头热风阀直径800mm,而冷风阀直径只有300mm,热风阀关不严,冷风流量小,停磨后热风漏入磨头管道。 7、煤挥发份26~30%太高,危险性加大。 三、爆炸原因分析

HP1023-1103磨煤机运行维护手册

第一章磨煤机的安装 第一节简述 上海重型机器厂有限公司在二十世纪八十年代初期从美国CE公司(现为ALSTOM Power Inc.公司)引进了碗式磨煤机制造技术。 CE生产的磨煤机遍布全世界,用于电厂煤粉的制备和干燥,由于磨煤机内研磨表面形似深碟或碗,故称之为碗式磨煤机。 HP碗式磨煤机是继RP碗式磨煤机后新开发的产品,CE公司八十年代开发试验并投入使用。上海重型机器厂有限公司在引进美国CE公司技术的基础上,根据中国国情对HP磨煤机做了大量的技术改进和二次创新,扩大了HP 磨煤机的适用范围,使其更适合碾磨国内煤质的需要,性能更加可靠,检修更加方便,使用寿命进一步延长。 HP磨煤机组成部件如下: 1.电动机驱动减速箱,减速箱直接与磨碗联接,减速箱由行星齿轮组成, 具有适当的减速比,使磨碗达到要求的转速。 2.侧机体内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支承分离器体作用, 用于干燥输送煤粉的热空气通过进风口引入并沿磨碗周围向上。 3.被减速箱带动的磨碗,原煤在磨碗上方被挤压、研磨成粉。 4.叶轮装置安装在磨碗外圆上,它能使通过磨碗外经与分离器体之间环隙 的热空气均匀分布,从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。 5.三只单独的弹簧加载的磨辊装置悬挂在分离器体内,位于磨碗的上方, 当原煤充满磨辊与磨碗之间隙时,磨辊能自由转动。 6.分离器体、导向衬板、装有折向门装置和内锥体的分离器顶盖和分离器。 这些部件分离煤粉,并引导风粉向上,流经折向门装置将较粗的煤粉从气流中分离出来,并回落到磨碗进一步碾磨。 7.出口文丘利和多出口装置,这些部件把煤粉和气流分成均匀的四(五或 六)股。 8.磨煤机排出阀装置装在多孔出口装置的顶部,排出阀装置由四(五或六) 个气动闸阀组成,在磨煤机停用时把磨煤机和运行锅炉隔离开来,检修时也用它来隔离磨煤机。

煤磨收尘器使用说明书

叙利亚ABC项目5000T线煤磨布袋除尘器 操作及维护手册 DGE 公司

目录

章节内容

第1章介绍 1 除尘器的型号、技术参数 型号DGE 4-24x12 总设计风量(Am3/h)150000 过滤袋直径(mm)160 过滤袋长度(mm)4500 过滤袋数量(只)1152 过滤袋材料:上海Andrew (基布重量为:550g/m2) 涤纶 温度:连续130度瞬间150度 过滤面积(m2)2603 过滤风速(m/min)0.96 设备阻力(Pa)<1700 设备耐压(Pa)-15000 压缩空气消耗量(m3/min) 2.3 脉冲喷吹宽度(s)0.15s不可调 脉冲喷吹间隔(s)5s-99s,可调 压缩空气压力(MPa)0.3~0.35 1.1 脉冲式袋除尘器的特性: 脉冲式袋除尘器是一个功能完整、结构简便、干式高效的除尘净化设备, 它具有清灰效果好、除尘效率高、占地面积小、处理风量大、滤袋寿命 长、维护管理简单、工作量小、运行可靠等特点。在国内外被广泛用于

冶金、化工、建材、电力、机械、垃圾焚烧等行业粉尘净化的主体设备。 1.2 脉冲式袋除尘器的基本组成: 1、设备框架 2、灰斗 3、中箱体(袋室) 4、花板 5、上箱体(净气室) 6、过滤袋 7、袋笼(文氏管) 8、喷吹系统(气包、脉冲电磁阀、喷吹管等) 9、输灰系统 10、检修平台 11、斜梯或爬梯 12、电控系统 13、风管14、风机等。 1.3 脉冲式袋除尘器的一般流程: 含尘气体 →尘气主风管 →尘气支风管 →进口闸阀 →导流板 → 袋室 ↓ 1.4 脉冲式袋除尘器的工作原理: →净 气 → 文氏管 → 净气室 → 出口闸阀 净支风管 →过 滤 袋 排 空 ← 烟 囱 ← 风 机 净主风管 → 尘符着袋外 →定时或定压 →手动闸阀 开启脉冲阀 压缩空气 粉尘下落 ← 膨胀滤袋 诱导气流 文氏管 ←各喷口 经喷吹管 灰 斗 →输灰系统 →卸灰阀排出

除尘器操作说明书

兴城市双兴供热有限公司 脱硫除尘项目 LCM-型脉冲布袋除尘器 使用说明书 北京翰海青天环保科技有限公司 目录 1.1注意事项 (3) 1.2.安全事项 (3) (二)LCM型脉冲布袋除尘器简介 (3) 2.1.设计工艺条件 (3) 2.2技术规格参数 (3) 2.3除尘器工作原理 (4) (三)LCM型脉冲布袋除尘器操作说明 (5) 3.1袋式除尘技术简介 (5) 3.2袋式除尘器的启动与停机 (5) 3.3维护 (6) (四)常见故障及排除方法 (10)

(一)前言 1.1注意事项 【1】对使用说明书中有关设备安装、工作条件、操作、调整等事项先了解清楚,避免造成事故; 【2】在正常运输、安装、使用和保养条件下,如发现产品有制造质量问题,请在规定期限与厂家联系。 1.2.安全事项 【1】凡不符合使用说明书的操作而造成设备故障、安全事故,责任自负。 【2】本公司有权对本产品进行改进,改进产品后的使用说明书与本说明书不符的内容,恕不予通知。 (二)LCM型脉冲布袋除尘器简介 2.1.设计工艺条件 【1】年平均气温2℃ 【2】极端最高气温38℃ 【3】极端最低气温:-29℃ 【4】相对湿度82% 【5】平均风速2-8m/s 【6】最大风速36m/s 【7】年平均降雨量976mm 【8】冻结期为10月初至2月上旬 【9】解冻期为3月末至4月中旬 2.2技术规格参数 【2】该脉冲布袋除尘器具有清灰能力强、设备阻力低、占地面积小、维护工作量少、换袋方便等特点。经过近20年的完善和提高,在除尘器的结构、喷吹技术、微机控制等方面都取得了技术创新和突破,实现了袋式除尘器低阻力、低能耗、高效率、安全、经济可靠的目标,现已广泛应用于各行各业。 【3】本除尘器采用新型的结构,具有造型美观、强度高、阻力低等优点。 【4】喷吹装置各部件具有优良的空气动力特性。因而具有强大的清灰能力、在较低的喷吹压力下,对于颗粒较细、难以清灰的烟尘,仍能获得良好的清灰效果。

煤磨袋收尘器检修安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 煤磨袋收尘器检修安全操 作规程简易版

煤磨袋收尘器检修安全操作规程简 易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.作业前正确穿戴好劳动防护用品,更换 袋收尘袋子必须身系安全带; 2.更换煤磨袋收尘器袋子前必须切断电 源,切断气源; 3.运行时要跟踪注意灰斗温度变化,检查 振打装置是否正常工作,确认袋收尘灰斗温度 变化,确认电收尘出口温度是否在正常范围, 做好防火防爆工作; 4.要注意检查袋收尘灰斗下煤是否通畅, 及时敲打,防止煤粉积附; 5.每班要检查、确认CO2消防系统、防爆

阀是否完好,CO2存量是否充足; 6.停机后,要及时将灰斗内积附煤粉清除干净,防止煤粉自燃。 7.停机后,要及时将绞刀内积附煤粉清除干净,防止煤粉自燃。 8.停机后,如果绞刀内煤粉着火要及时向绞刀内加生料粉并清除干净,防止自燃煤粉带到煤粉仓。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

HP863磨煤机使用说明书文档

HP863磨煤机使用说明书 上海重型机器厂 1999/10/28

第一章磨煤机的安装 第1节简述 上海重型机器厂八十年代初期从美国CE公司引进了碗式磨煤机制造技术。 CE生产的磨煤机遍布全世界,用于电厂煤粉的制备和干燥,由于磨煤机内研磨表面形似深碟或碗,故称之为碗式磨煤机。 HP碗式磨煤机是继RP碗式磨煤机后新开发的产品,CE公司八十年代开发试验并投入使用。 HP磨煤机组成部件如下: 1.电动机驱动减速箱,减速箱直接与磨碗联接,减速箱由行星齿轮组成,具有适 当的减速比,使磨碗达到要求的转速。 2.侧机体内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支承分离器体作用,用于干 燥输送煤粉的热空气通过进风口引入并沿磨碗周围向上。 3.被减速箱带动的磨碗,原煤在磨碗上研磨成粉。 4.叶轮装置安装在磨碗外周上,它能使通过磨碗外经与分离器体之间环隙的热空 气均匀分布,从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。 5.三只单独的弹簧或液压加载的磨辊装置悬挂在分离器体内,位于磨碗的上方, 当原磨充满磨辊与磨碗之间隙时,磨辊能自由转动。 6.分离器体、导向衬板、装有折向装置和内锥体的分离器顶盖和分离器。这些部 件容纳煤粉,并引导风粉向上,流经折向装置将较粗的煤粉从气流中分离出来,并回落到磨碗进一步碾磨。 7.出口文丘利和多孔出口装置,这些部件把煤粉和气流分成均匀的四股。 8.磨煤机排出阀装置装在多孔出口装置的顶部,排出阀装置由四个阀组成,在磨 煤机停用后有存煤时把磨煤机和运行锅炉隔离开来。检修时也用它来隔离磨煤机。 1.HP磨煤机主要部件的参考重量:

第二章磨煤机的维修 第1节一般的维修方法 1.概述: 磨煤机是一种宜于长期连续工作,其工作部件之间相互磨损很少的大型机械。然而,由于被碾磨的煤中混入有硫化铁类和其它硬质的物质。这些物质会降低磨煤机的零部件,诸如磨辊套、磨碗衬板、折向衬板、中间衬板、叶轮衬板、侧机体衬板、内锥体衬板和石子煤刮板的使用寿命。 当然,磨煤机的磨损还取决于其它许多变化的因素。若要制订一个专门的日常维修和维护规程是困难的。煤质、单台磨机的累计运行小时数,受锅炉负荷影响的磨机利用率以及检修人员的工作质量都是影响磨煤机检修周期和计划制定的因素。有效的检修、维护计划只能建立在各电厂实际运行经验积累的基础上,要求对每台磨煤机从安装运行开始就建立精确的运行记录,比如:单台磨机运行时间[注1]、有关的磨煤机性能、电厂工作计划、机组负荷、停机、检查、维修和其它有关的数据。 2.维修范围: 磨煤机磨损零件的更换或修复,应由对磨煤机结构和性能熟悉的检修人员凭经验作出判断,根据磨损的程度,磨损部位和形状而采取相应的措施。有些情况下磨损的表面可以修复,而在另外一些情况下则更换零件为实际。下列零件是通常易于磨损的零件。 2.1磨碗衬板和磨辊套 磨碗衬板和磨辊套的过量磨损会造成磨煤机出力降低和石子煤溢出量增大。可以在衬板或衬套全新时制做一个轮廓样板,用来检查磨损后的磨损程度部位。 2.2折向衬板中间衬板以及叶片衬板装置 磨煤机装有陶瓷或其它材料的内部衬板。它们的磨损与其它安装有关,当衬板出现过薄或穿孔等严重磨损时必须更换。 2.3叶轮 叶轮可调节罩与分离器体底部的折向衬板支架之间的间隙应保持为13±1.5mm。若无法调节,则应更换可调节罩。如果叶轮扇形体和空气节流环严重磨损也应更换。 2.4磨碗延伸环 延伸环出现严重磨损时应给予更换。 2.5侧机体绝热板 侧机体绝热板如严重磨损,应进行更换,石子煤刮板与底板保持合适的间隙,能减少绝热板和刮板的磨损。 2.6侧机体衬板和进风口叶片 磨煤机石子煤溢出量过多会使侧机体衬板和进风口叶片端部磨损,磨损严重应更换或修复。 2.7石子煤刮板 刮板的底部最易磨损,可用堆焊修复[注2]。保持好刮板的支承(销和衬套)可以减缓磨损。

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施

编号:SM-ZD-95011 水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分 析及处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工艺流程及控制参数 1.1 工艺流程 煤磨系统工艺流程见图1。 1.2 工艺控制参数 煤磨利用窑尾烟气作为烘干介质,立磨入口温度一般在150℃左右,出口烟气温度高于露点温度15~30℃,一般控制在75℃左右。煤磨出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外(煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃)。 二、着火原因分析 2.1 火源 该除尘器滤袋材质不防水、不防静电、不抗结露(必达夫公司检验),因原煤含水分偏高,出磨煤粉水分在3%左右,

易造成滤袋“板结”破损;除尘器内煤粉不能正常排空致使煤粉积聚,滤袋外表面煤粉附着严重而且存留时间长,当滤袋表面积聚的静电荷较多而不能释放时易产生静电火花,同时袋除尘器内温度过高,这时如有一定的氧气存在,就会使滞留的煤粉自燃。 2.2 氧气 煤磨系统采用的窑尾废气,含氧量可控制在12%以下。但在生产过程中还存在以下问题: (1)系统风量调整不好,如果除尘器排风机拉风不够或者除尘器管道积灰较多造成废气排放系统不畅,而通过煤磨热风机鼓入的窑尾废气不断地进入煤磨和除尘器内,系统明显出现压力不平衡,并造成煤磨和除尘器内部正压,这样,进入除尘器内部空气在不断地增加,使得含氧量也在不断地增加。 (2)袋除尘器使用的喷吹气源,为高压压缩空气,当除尘器内出现火源时,它便能加速煤粉的燃烧,使火势迅速扩大。 2.3 CO气体 当时该除尘器在线气体分析仪检测的其内部CO气体浓

某水泥企业煤磨袋收尘连续次事故的原因分析

某水泥企业煤磨袋收尘连续 3 次事故的原因分析 2016年7月10日至 8月 4日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。 针对煤磨袋收尘连续 3 次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明了事故原因,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并对事故责任人进行了处理和教育。 事故 1 : 事故经过: 7月10日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压300Pa-340Pa,入磨温度在 250 °C -256 C,磨主电机电 流38A,岀磨负压1300Pa,岀磨温度51 C -58 C之间,选粉机转速 900R/M,入袋收尘温度最高 54 C,岀袋收尘温度最高48 C,入袋收尘负压 2200-2400Pa,岀袋收尘负压 2900Pa-3100Pa,排风机拉 44HZ。 5:15汪胜开去卫生间时从窗户发现1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控 画面上差压、温度都正常,并将此情况告诉了张凯。 张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在45 C以下,打开分格轮下面的筛网,未发现有烧的袋子, 且下煤量较大,于是根据以往经验判断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作了汇报,马主任了解相关情况后也判断可能是破了袋子,让操作员汪胜开把仓灌满,准备停机处理。 随后中控反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰斗温度,并自己抽开下煤筛网,发现有烧掉的袋子,于是通知停磨处理。在处理的过程中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控密切监控锥部灰斗温度,不久现场就发现煤粉冒烟,温度由50C上升到60 C,很快又到70 C,并一 直在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了150 C (已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积 着火了。 马主任立即向公司领导作了汇报,请求派人支援灭火。余总下令将现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。 事故原因: 1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发现灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。 2、缺少CO检测报警及灭火装置,无法及时判断故障隐患和有效处理。 3、中控操作员对参数敏感性不强,经验不足,未发现灰斗堵料后煤粉仓涨仓速度下降。 4、发现问题后处理控制不及时,未及时停磨处理,导致袋子全部烧掉。 5、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其他三个灰斗温度缺少监控。 采取措施: 1、恢复煤磨灰斗振打,定时进行清灰;加强巡检,每班对灰斗锥部进行敲打,确认无积灰。定期利用停磨机会对各风管、下料管道、磨头、磨尾、选粉机等部位进行检查。

ZGM113N型中速辊式磨煤机使用和维护说明书

使用和维护说明书北京电力设备总厂 2006年02月

目录 前言 (1) 第1篇磨煤机使用和操作说明 (2) 1. 代号和技术数据 (3) 2. 工作原理 (3) 3. 部件介绍 (5) 4. 使用、操作要求 (9) 5. 启、停说明 (14) 6. 启动前和运行检查 (17) 7. 运行故障及处理 (19) 第2篇磨煤机维护、检修说明 (22) 1. 维护、检修注意事项 (23) 2. 停机时的保养与维护 (23) 3. 维护、检修要求 (26) 4. 碾磨件及内部零部件拆卸与安装 (29) 5. 内部部件的维修 (31) 第3篇盘车装置使用和维护说明 (37) 1. 技术要求 (38) 2. 其它参数 (38) 3. 使用要求 (38) 4. 安装与调整 (39) 5. 维护保养 (39) 第4篇磨煤机安装与调试导则 (40) 1. 安装事宜 (41) 2. 安装说明 (41) 3. 启动前的调试 (48)

ZGM113N型中速辊式磨煤机使用和维护说明书前言 前言 感谢您选用了我厂的ZGM型中速辊式磨煤机,为了使您更好地了解设备,使设备更好地为您的系统服务,我们编写了这本使用说明书,希望能给您以帮助,并真诚地希望您对其中的不足之处给予指出。 本使用说明书是根据ZGM型中速辊式磨煤机的特点和现场运行情况编写的,其中对磨煤机的运行、检查、维护、检修要求大部分是针对磨煤机易出问题的环节和总结现场出现的问题而提出的,所以下面提出的要求,用户在使用过程中请务必遵守: ①磨煤机运行应严格按照运行要求,不能违章操作。 ②必须保证一次风量,一次风量的测量装置要定期标定,这对磨煤机运行极为重要。 ③定期对磨煤机检查、维护,绝不允许连续数千小时不停磨、不检查、不间断地运行。 ④一次风入口隔绝门至关重要,没有严密的隔绝门就无法进入磨内检查、维护和检修。 ⑤出粉管上要有隔绝门。 ⑥必须为检查、维护、检修工作创造必要的条件。 ⑦应配置单独的密封风系统,不要直接采用冷一次风作为密封风。 本说明书内容的大部分已经实践验证,用户可按说明书中有关规定进行操作。其中检查、维护、检修等内容仅作一般说明,用户应根据实际情况编制较详细规程。同时我们将继续完善和修订使用说明书,并把修订内容通知用户。

煤磨袋式除尘器的设计、操作及事故应急

煤磨袋式除尘器的设计、操作及事故应急 目前煤粉作为水泥厂生产熟料的主要燃料,大都是通过自身的煤粉制备系统加工出来的,由于煤粉易燃易爆,该系统的所有设备都存在燃爆的危险,对于收尘设备来说也不例外,故此收尘设备在设计、操作和事故应急方面都必须充分考虑这一特殊情况,才能保证整条水泥生产线的正常运行。对目前应用越来越多的新型干法水泥生产线来说,煤磨的废气不能全部入窑,必须要收尘放风,而根据目前国家环保法律法规和粉尘排放标准的要求,煤磨废气治理就显得更为重要。随着粉尘排放标准的提高,原来的湿法收尘或煤磨电收尘器都因为二次污染、资源浪费、投资太大、排放不能达标等原因被逐步淘汰,取而代之的正是目前在大气除尘行业应用广泛的高效煤磨袋式除尘器。 1新型干法水泥生产线煤磨废气及粉尘特性 要进行煤磨废气收尘,就必须明确煤磨废气和粉尘的特性。目前部分水泥厂虽然开始使用无烟煤,但是,据报道国内外已投产的100%燃烧无烟煤生产水泥的预分解窑生产线尚不是很多,应用较多的还是烟煤,这种情况下煤磨废气和粉尘就不可避免地具有易燃易爆的特点。 1.1烟气温度 目前新型干法水泥生产线中煤磨废气温度一般在60~80℃,露点温度在40~50℃。 1.2废气含尘浓度 随着技术的发展,近年来取消了细粉分离器,含尘气体直接进入袋式除尘器,一般能达到600~800g/m3(标),最高可达1000g/m3(标),属于粉尘浓度较高的含尘气体。 1.3袋式除尘器工作负压 根据系统工艺布置而定,有的可高达9000~14000Pa。 1.4粉尘密度 新制煤粉密度大概为0.5t/m3,相对水泥厂窑头、窑尾粉尘来说较轻。 1.5粉尘粒度 粒度细,粉尘粒径一般<0.1mm(粒径小于10μm的粉尘重量比占40%~80%),容易自燃和爆炸。 1.6比表面积 比表面积大,爆炸性强。 1.7安息角 一般安息角能达到45°,有的大于45°,流动性较差。 1.8爆炸极限 爆炸极限一般在40~1000g/m3,有的时候爆炸下限能达到35g/m3,目前新型干法水泥生产线中煤磨粉尘浓度处于爆炸极限内。 2袋式除尘器在煤磨除尘中的设计要点 燃烧和爆炸的发生要同时具备三个条件——可燃物、足够的氧气和火源。结合煤磨废气和粉尘的特性,煤磨袋式除尘器在设计时必须要充分考虑防燃防爆,但是因为粉尘浓度处于爆炸极限内,故此应着重从控制火源和氧含量两方面考虑。目前应用较多的煤磨袋式除尘器有气箱脉冲式和脉冲喷吹式两种,其中脉冲喷吹式袋式除尘器以其收尘效率高、占地面积小等优点得到用户的青睐,见图1。

布袋除尘器说明书版

DGE布袋除尘器 使 用 说 明 书

本手册是布袋除尘器的原理、构造和使用应该注意的事项及辅助设备操作维护等方面的技术要求,以便使操作人员能正确了解使用该型除尘器。供调试与使用时使用。除尘器工作原理 1、概述 除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、导流板、支架、滤袋组件、喷吹装置、离线阀、卸灰装置及检测、控制系统等组成。整套除尘器还包括检修平台、照明系统、检修电源等辅助设备。 工作原理如下:含尘气体由进风烟道各入口阀进入各单元箱体,在箱体导流系统的引导下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、出风烟道排出除尘器,经过风机和烟囱直接排放到大气中。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由仓泵进入气力输灰系统。结构特点如下:本脉冲除尘器为外滤式除尘器,即含尘气体在滤袋外,洁净空气在滤袋内,袋口向上。清灰功能利用差压或定时、手动功能控制在线清灰仓室,启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。除尘器同时具有离线检修功能。 2、工艺流程 除尘器利用滤料捕获烟气中的尘粒。滤料捕获尘粒的能力决定除尘器的除尘效率。因此,整个除尘器的工艺流程可以简单描述为通过对经过除尘器的含尘气流的阻力的控制,使滤料保持最大的捕获尘粒的能力,此控制即

为周期性地对布袋清灰,防止气流阻力过大。 气流在进入汇风箱后经过各入口阀直接进入各箱体进行过滤,气流流量由各过滤室的压力自行控制,压力低的过滤室气流流量将较大。因此,一旦一个过滤室的压差过大,更多的气流(含有更多的尘粒)将被赶往其它过滤室,直到各过滤室压差相当。在实际工况中,各过滤室的压差基本相同,如果某一过滤室的压差较高(高于设定值),该室将进入清灰程序;如果某一过滤室的压差一直较高且清灰后无明显下降,说明该室有滤袋被堵;如果某一过滤室的压差一直较低或陡然下降(低于设定值),说明该室滤袋有破损。 在灰斗上部(中箱体)设有进风管,气流由此进入过滤室,灰斗进风管中的气流分配系统将气流均匀地分布到过滤室的整个截面。 过滤室中由花板分隔成净气室(上箱体)和含尘室(中箱体)两部分。滤袋安装在花板上。含尘气流在穿过滤袋进入净气室(此过程即为过滤过程或称为除尘过程)时,滤袋外表面即留下一层灰层(布粉层)。与滤袋材质相比,灰层更为细密。事实上,小的尘粒是由灰层捕获的,否则就能穿过滤袋。因此,新的滤袋在刚投入使用时,将有极细微的尘粒穿透滤袋逃逸,在烟囱口形成羽状烟,当布粉层形成后,羽状烟即消失。 为防止滤料的压力降过大,必须周期性地对滤袋进行清灰。滤袋清灰并不是将滤袋上的灰层全部彻底清除,清灰后将残余少量由极细微尘粒组成的布粉层,用于下一除尘过程中捕获较小尘粒。清灰利用脉冲气流实现,清灰过程是逐室、逐行进行的。过滤室执行清灰工序时处于在线状态。烟气通过滤袋,除去绝大部分尘粒后,通过出风管和引风机,最后由烟囱排出。

磨煤机高压油站说明书

GYZ2-25 型高压油泵站 使用和维护说明书 2009年3月 目录 1. 概述 (2) 2. 主要元件说明 (2) 3. 系统操作步骤 (5) 系统的调试..................................................................................5 系统的运行 (6) 检修后的操作步骤...................... (7) 主要元件工作状态 (7) 4. 系统操作步骤 (7) 系统的安装 (7) 油液的加注 (7) 系统的循环 (7) 系统的维护….………………………………………………….………………..7 附注1. 管路的冲洗……………………………………………….……………10 附注2. 原理图………………………………………..…………………….…A3 概述 磨煤机加载系统是磨煤机的重要组成部分,由高压油泵站、油管路、液动换向阀、加载油缸、蓄能器等部件组成。其功能如下:为磨辊施加合适的碾磨压力,加载压力由比例溢流阀根据指令信号来控制:同步升起和落下磨辊。磨辊所需的碾磨压力是由液压系统提供的,加压系统包括三个油缸及蓄能器,蓄能器内有橡胶气囊,内充氮气,蓄能器的充油侧直接与油缸的活塞杆侧连接,三个油缸连接在公共供油管路上。高压油泵站安装在靠近磨煤机的基础上,加载油缸和蓄能器安装在磨煤机上,三个带蓄能器的油缸由高压油泵站提供动力。高压油泵站用管道连接到加载油缸上,连接管道采用0Cr18Ni9冷拔无缝钢管,管路连接用焊接式管接头。油箱容积920L ,第一次加油量约820L 。采用L-HM46抗磨液压油,油液从空气滤清器加入,并需经过过滤精度≤10um 的过滤机过滤。在高压油系统设备和管路全部安装完后,高压油系统必须打油循环,当高压油系统油液清洁度达到NAS1638标准八级时,高压油系统方可投入运行。参见磨煤机高压油系统液压原理图。 北 京 电 力 设 备 总 厂 BEIJING POWER EQUIPMENT GROUP

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析及处理措施正 式版

水泥煤磨袋式除尘器着火的原因分析 及处理措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工艺流程及控制参数 1.1 工艺流程 煤磨系统工艺流程见图1。 1.2 工艺控制参数 煤磨利用窑尾烟气作为烘干介质,立磨入口温度一般在150℃左右,出口烟气温度高于露点温度15~30℃,一般控制在75℃左右。煤磨出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外(煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃)。 二、着火原因分析

2.1 火源 该除尘器滤袋材质不防水、不防静电、不抗结露(必达夫公司检验),因原煤含水分偏高,出磨煤粉水分在3%左右,易造成滤袋“板结”破损;除尘器内煤粉不能正常排空致使煤粉积聚,滤袋外表面煤粉附着严重而且存留时间长,当滤袋表面积聚的静电荷较多而不能释放时易产生静电火花,同时袋除尘器内温度过高,这时如有一定的氧气存在,就会使滞留的煤粉自燃。 2.2 氧气 煤磨系统采用的窑尾废气,含氧量可控制在12%以下。但在生产过程中还存在以下问题:

水泥企业煤磨袋收尘连续次事故的原因分析

某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析2016年7月10日至8月4日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。 针对煤磨袋收尘连续3次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明了事故原因,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并对事故责任人进行了处理和教育。 事故1: 事故经过: 7月10日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压 300Pa-340Pa,入磨温度在250℃-256℃,磨主电机电流38A,出磨负压1300Pa,出磨温度51℃-58℃之间,选粉机转速900R/M,入袋收尘温度最高54℃,出袋收尘温度最高48℃,入袋收尘负压 2200-2400Pa,出袋收尘负压2900Pa-3100Pa,排风机拉44HZ。 5:15汪胜开去卫生间时从窗户发现1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控画面上差压、温度都正常,并将此情况告诉了张凯。

张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在45℃以下,打 开分格轮下面的筛网,未发现有烧的袋子,且下煤量较大,于是根 据以往经验判断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作 了汇报,马主任了解相关情况后也判断可能是破了袋子,让操作员 汪胜开把仓灌满,准备停机处理。 随后中控反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰 斗温度,并自己抽开下煤筛网,发现有烧掉的袋子,于是通知停磨 处理。在处理的过程中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控密切监控锥部灰斗温度,不久现场就 发现煤粉冒烟,温度由50℃上升到60℃,很快又到70℃,并一直在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了150℃(已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积着火了。 马主任立即向公司领导作了汇报,请求派人支援灭火。余总下令将 现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。 事故原因: 1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢 板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发现灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。

磨煤机润滑油站说明书

1.用途 XYZ250-L立式稀油润滑站是为ZGM113G型中速辊式磨煤机用SXJ160型立式螺伞-行星减速机配套的专用润滑装置,用于润滑减速机中的齿轮和轴承,起到润滑、冷却和清洗的作用。 2.工作原理 稀油站在正常工作时,电机螺杆泵将润滑油从磨煤机减速机下箱内吸出,送入加热器,经管路进入双室过滤器的一个滤筒,再沿管路进入冷却器,然后被送到各个润滑点,润滑油经过润滑部位后汇集于减速机下箱,再经电机螺杆泵吸出,如此循环往复,使润滑油在系统中循环,确保系统各部位的正常润滑。 3.结构特点 XYZ250-L立式稀油站由电机螺杆泵、电加热器、双室过滤器、冷却器以及阀门、管道、仪表和底座等组成。所有零部件均安装在底座上组成整体式结构,稀油站无自带油箱,减速机下箱体就作为稀油站的油箱。各部分的结构特征如下: 3.1电机三螺杆泵:立式,配双速电机,带安全阀。 驱动采用YD160M-8/4 V1型双速电动机,其功率为5.0/7.5kW,对应转速为720/1450 r/min。若稀油站启动时油温<25℃时,先令电机720r/min运转,直到油温达到28℃时,再改用1450r/min运转。油泵上装有对油泵和系统起过载保护作用的安全阀,阀的调节压力为0.63MPa,可保证安全运行。 3.2电加热器:带纵向折流。 纵向折流板将加热管分隔为三个区间,油和加热管间的相对流速增加,可避免因油流死角导致的油温过高区;加热管温度均衡减少了结炭现象;同时采用了能放尽空气的放气结构,保证油加热管温度最高的上部能浸入油液中;这些都提高了加热效率和延长了加热管的使用寿命,同时也减少了顶罩部分的温升,并且油液不易氧化变质,延长了油液的使用寿命。 3.3双室过滤器:采用纵向导流和上下磁过滤结构,带三位六通换向阀。 油液由换向阀进入过滤器中部后,由导向套引入下部,先均匀地经过下部磁过滤装置并由下而上均衡地通过滤网,再同样均衡地流过上部磁过滤装置,最后经换向阀进入下一个循环装置。这一循环过程中,各过滤装置均能均匀地受载并充分发挥其作用,因此,一面有利于提高通导能力,并增强各部分特别是高精度滤芯的滤油作用;另一方面由于滤芯的均匀阻污作用,使得在同样使用条件下可有效减少过滤器的压降,延长了过滤器的

相关文档
最新文档