安环部月度KPI
安环部1月份KPI
一、目标
1、加强我公司涉爆粉尘、高温熔融金属、天然气使用等危险作业区域安全管控,提高企业本质安全水平和安全管理水平。
2、聘请省专家组对我公司进行安全隐患排查,并及时消除安全隐患,防止粉尘爆炸、铝水爆炸等事故的发生。
二、工作实施
1、发现问题
2019年11月9日,开发区安监局会同省专家胡根林对我公司展开安全专项检查,发现25条安全隐患。
2、提出整改意见
3、落实整改措施
序号现场检查情况整改措施整改前整改后
1 25T熔炼炉应加装火焰
探测器;
安装火焰探测器N/A
2 固定熔炼炉的堵口未设
置机械锁定,缺少液位报
警装置;
熔炼炉的堵口设
置机械锁定装
置,并安装液位
报警装置;
5
3 在紧急排放口未设置自
动切断装置,在熔化过程
中紧急排放口阀门可以
自动打开,在放液时关
闭;
熔炼炉紧急排放
口增加手动或自
动切断装置;
N/A 已有手动切断
4 点火失败后的自动排风
设置的参数未锁定,现场
设置为10s、20s,远达
不到换气三次的要求,无
法保证点火失败后的再
点火的安全要求;
重新设定自动排
风时间参数,规
范吹扫时间,大
于3分钟,目前
设定为300S,并
对设备加密,不
允许无关人员更
改;
5 现场设置的紧急排放包
放置位置不对,排放口离
紧急泄放浇包高度过高,
容易溅出;
将应急排放包移
至排放口正下
方,加高应急排
放包,减小其与
排放口之间的高
度,防止铝液外
溅;
6 现场设置的应急堵眼堵
头未将高温硅酸铝棉和
顶杆装配;
定期点检,随时
保持顶杆上装有
硅酸铝棉,以备
应急;
7 现场的可燃气体报警仪
缺少声光报警;
增加可燃气体探
测报警器的声光
报警;
8 新安装的铝屑熔化炉、炒
灰机等未进行风险评估、
安全设施(措施)设置等;
对铝屑熔化炉及
炒灰机进行安全
现状评价;
N/A
9 炉顶的压力表未进行按
照要求检验,显示异常;
排查厂内所有超
过校验期的压力
表,及时联系第
三方对其进行校
验,确保压力表
完好有效;
10 在熔炉附近铝汤影响区
域设置两个饮用水桶;
及时移走饮水
桶,加强现场管
理,确保熔炼炉
四周无非生产性
用水出现;
11 铝屑熔化炉的铝屑入口
的护栏不足1.05米;
加高护栏(不低
于1.05m),并设
置安全警示标
识;
12 铝屑熔化炉的上方平台
缺少隔热保护,存在线路
跨接在熔融金属上方;
对铝屑炉上方的
平台增加隔热保
护措施,对铝汤
影响范围内的电
气线路拆除,重
新排管布线;
13 铝屑平台的轴流风机未
接地,电器线路部分未进
行接地和设置漏电保护
器;
加强现场用电管
理,排查所有未
接地和未设置漏
电保护的用电
器,并及时整改;
轴流风机不再使用已拆除
14 炒灰机的冷却水系统应
增加冷却水泄漏滚筒的
监控措施;
安装循环水流量
监测报警装置,
并做好点检记
录;
15 铝灰放置区应设置氨气
报警装置,减少现场的存
放量,保持场地开阔通
风,防潮防雨;
设置氨气报警装
置,减少现场的
存放量,并保持
现场干燥通风;
16 现场的可燃气体报警装
置显示故障,部分探头达
到了10%以上;
每班四次采用手
持式可燃气体泄
漏报警仪点检核
对,天然气是否
泄漏,并定期对
该控制器进行校
验维护,调整零
点漂移;
17 铸造机的水箱宜设置双
层水箱,防止冷却水的泄
漏;
铸造机水箱是冷
却固态轮子的,
与自动化机械手
一体,属于成套
设备,很难更改;
采用管理措施,
制定巡检制度,
设置点检表,定
时检查水箱是否
存在漏水现象;
18 涂装前处理主装阀门组
的天然气泄漏报警处未
设置紧急切断阀,且无放
散管;
安装泄漏报警联
动切断阀,位置
不足,目前安装
有手动紧急切断
阀,计划停产检
修时增加电动;
现场有放散管;
19 拆除的压缩空气管道未
加盲板封堵;
对拆除阀门的压
空管接头增加盲
板;
20 调漆房里未设置可燃气
体(浓度检测)报警装置、
未进行静电等电位跨接
接地、未设置(室内外)
压差计计量房间的压力
检测;
调漆房内增加可
燃气体浓度检测
装置、压差计,
对各调漆设施做
等电位跨接;
N/A
21 喷漆房需要确认灯具的防爆等级;
确认是否防爆
灯;
确认是防爆灯
22 喷漆作业人员配备的劳
保用品防护等级不足(口
罩);
改用新型防毒全
面罩;
23 打磨作业的侧吸式,现场
的积尘未定期清理;
采用下吸式工作
台,或在现工作
台下方设收尘
斗;
加强现场管理,
严格执行粉尘清
扫制度,定期清
理现场的积尘;
N/A
24 熔融金属浇包的运输路
线缺少防风雨措施;
规划浇包转运专
用路线,制定相
关制度,严禁雨
天转运浇包;
25 浇包、叉车关键部位未定
期无损探伤检测;
定期对浇包、叉
车关键部位等做
无损探伤检测;