300MWCFB锅炉启动中爆燃原因及防范措施

300MWCFB锅炉启动中爆燃原因及防范措施
300MWCFB锅炉启动中爆燃原因及防范措施

收稿日期:2009-08-20;修回日期:2009-09-29

作者简介:孙后军(1975—),男,安徽和县人,项目管理员,注册安全工程师,从事火力发电厂生产运行管理工作。

E -mail:shj1234@https://www.360docs.net/doc/036753168.html,

1

300MW CFB 锅炉机组基本系统和物料

热循环

进行调试的锅炉型号为HG1025/17.4—L.MN36

型,由哈尔滨锅炉厂设计制造,主要参数见表1[2]。采用亚临界参数设计。

锅炉主要由单炉膛、高温绝热旋风分离器、回料阀、外置式换热器、尾部对流烟道、冷渣器和回转式空气预热器等部分组成(见图1)。单炉膛采用裤衩腿、双布风板结构。在炉膛上部左右两侧各布置有2个高温绝热旋风分离器。每个分离器回料腿下布置

1个回料阀和1个外置式换热器。每个回料阀一侧

与炉膛相连,另一侧与1个外置式换热器相连。分离器分离下来的高温物料一部分直接返送回炉膛,另一部分进入外置式换热器,通过调整外置换热器入口锥型阀的开度可控制外置换热器和回料阀的循环物料分配。在炉膛两侧下部对称布置4个外置式换热器。靠近炉前的2个,内置有HTR (高温再热器)和LTS (低温过热器),主要作用是调节再热汽温;靠近炉后的2个,内置有1对ITS (中温过热器),用于

闸)动作,首出信号为“炉烟道顶部压力高(大于等于4000Pa)”,锅炉熄火。外观检查,锅炉B侧风道

燃烧器膨胀节裂开。

3.2事故前运行工况

引风机单台、高压流化风机3台、一次风机2台、二次风机1台运行;风道燃烧器共3只油枪运行,锅炉燃煤量约为18t/h;左、右裤衩腿一次风量分别为150000m3/h和190000m3/h,氧质量分数约17%;另由于运行中给煤线频繁故障,锅炉整体床温一直不高,下部约在600℃,中部略高于500℃,上部约460℃。但从给煤线跳闸测点信号中反映,投煤期间上部床温有一点经常超过1000℃,各部床温特别是上部床温温差较大。事故发生在给煤线断煤后突然恢复给煤不久。

3.3事故危害分析

CFB锅炉炉膛内爆燃,容易造成炉膛内该区域温度升高很快产生低温结焦,造成炉内流化不良。若

图1CFB锅炉基本系统

Fig.1Basic system of CFB boiler

2)校核煤种的质量配比为:矸石∶煤泥∶中煤=53%:15%:32%

图2300MW CFB 锅炉机组床料粒径曲线

Fig.2300MW CFB boiler bed material particle size curve

的风管上,将进一步恶化炉料流化,严重影响锅炉设备及整个汽轮机组的安全运行。这次事故后经停炉冷却后检查,现场观察膨胀节右上角破裂,吹损了部分床枪点火装置等设备。左右侧旋风分离器出口水平段到尾部烟道膨胀节破损,其中右侧膨胀节上部保温层材料飞出挂到了钢梁上。左、右侧旋风分离器出口水平段烟道分别向外侧发生位移30mm 和50mm ,并压坏了其膨胀限位。尾部烟道至空气预热器入口段一小部保温层松散。4个回料阀内床料含碳质量分数较大,其中靠右侧(A 、C )回料阀内床料太少,已接近风帽。一埋刮板给煤机上部盖板掀走。锅炉右侧裤衩腿内发现有大量焦块。

3.4爆燃原因分析

从调试操作方面来看,炉膛温度维持在500~

700℃时,在给煤线频繁发生断煤和跳闸故障的情

况下,选择大量投煤的时机不适宜,发生了未燃烧的煤粉在炉内积聚导致了炉内爆燃。其主要原因:

(1)爆燃前由于密相区上部温度偏高,右侧个别测点温度显示达1000℃以上,为避免该点温度继续上升,调试中采用了加大二次风量的办法。因风量过大,炉膛温度水平偏低,使得煤粒入炉后未经充分燃烧,即被烟气携带离开炉膛,带入尾部烟道。

(2)由于仅启用了乙引风机,在烟气流通截面宽大的情况下,单台引风机运行使烟气携带量不均匀,造成部分较细未燃尽的煤粒沉积在烟气流动相对较缓的右侧烟道内壁,加剧了烟道内煤粒积聚。

(3)点火时,炉膛一次风量A 侧为140000m 3/h 、

B 侧为170000m 3/h ,二次总风量139000m 3/h 。随着

负荷增加,风量值对应增加至A 侧为150000m 3/h 、

B 侧为180000m 3/h ,二次总风量250000m 3/h 。大风

量运行造成炉内平均温度偏低,遇有突然大量煤粒入炉后,未经充分燃烧即被烟气携带离开炉膛,在旋风分离器出口水平烟道处积聚,到达爆炸极限质量

浓度值后在一定温度下发生了爆燃。

从事故后对炉内检查情况来看,右侧2个回料阀内床料已减少至接近了风帽,显示爆燃前已经存在严重的床料流化不良工况。这说明床温分布不均匀、炉内各部温差偏大,加剧了入炉煤粒燃烧不充分的现象,是诱导这次锅炉爆燃的间接原因。

4CFB 锅炉启动预防爆燃措施

(1)冷态启动前,在炉膛4个回料阀和4个外置

床内添加足够的启动床料,床料尽可能使用锅炉正常运行中排放出来的循环灰,以便锅炉启动后尽快建立内循环及外循环。启动床料在第1次启动时可以用砂,以后也可以用底渣作为床料。如果选用沙子作启动床料,要求控制沙子中的钠、钾质量分数,以免引起床料结焦。其中:w (Na 2O )为1.0%~2.0%;w (K 2O )为2.0%~3.0%。沙子粒度:最大粒径小于等于1mm (99%小于1mm );d 50=200μm (50%小于200μm )。

启动床料粒度要求可参照CFB 锅炉运行说明书中提供的粒度曲线(见图2)[4]。尤其采用底渣时,应尽量满足粒度分布的要求,一般推荐粒度分布在曲线A 和曲线B 之间。

(2)对应型号锅炉在冷态启动中,应考虑启用2台引风机同时运行,尽量使烟气携带量趋于均匀。运行中待燃烧工况稳定后根据需要选择引风机台数。另外应加强对尾部烟道吹灰,防止可燃物沉积。

(3)冷态启动中,当床温达到投煤允许温度时,则以最低转速对称投入2条给煤线,约60s 后观察,如床温有所增加,同时氧质量分数有所减小时,证明煤已开始燃烧。床温将以5~8℃/min 速率增加,氧质量分数持续减小,可以较小的给煤量连续给煤。当给煤线故障停运时,必须查明原因消除故障后,方能恢复投煤,避免可燃物在未燃尽的情况下大量积聚。

Causes analysis and preventive measures of 300MW CFB boiler deflagration in start-up phase

SUN Hou -jun ,ZHANG Wei -zhi

(Anhui Energy Maanshan Power Co.,Ltd.,Maanshan 243021,China )

Abstract:The causes and damages of deflagration in 300MW CFB boiler were introduced.In the cold start-up phase of the same type boilers,less circulation material inside and outside the furnace and unstable combustion conditions in furnace would lead to a large temperature deviation in furnace,and in this condition a lot of feeded coal would deflagrate easily.The preventive measures of combustible material accumulation was analyzed,such as layouting start-up bed material reasonably,making start device symmetrically and controlling start-up parameters etc.In order to achieve uniform bed temperature distribution and avoid bad fluidization in furnace due to low-temperature slagging caused by localized high temperature,the choice of coal feeding time and adjustment of coal feeding rate should be based on the condition of bed temperature distribution.On adjustment ,when some measuring point is over-temperature ,the primary air volume should be increased,the upper and lower rate of secondary air should be adjusted,the amount of fuel and feeding coal should be reduced instead of increasing air flow only.Key words:CFB ;boiler ;deflagration ;preventive measures

(4)点火后应根据床温分布情况对给煤线前后下煤量及时调整,以消除床温分布不均现象。300MW

CFB 锅炉启动中在500~700℃时不宜大量投煤,床

温达500℃时,应按两侧对称方式逐一启动床枪,避免炉膛内点火后长时间处于平均温度低的阶段。

(5)在床温达到600℃左右时,可对称启动HTR 、

LTS 、ITS ,加速2个外置床流化,其对应的锥形阀开

度为10%左右,以加热其床料。检查外置床风量:入口500m 3/h ;空室1850m 3/h ;HTR 室7600m 3/h ;LTS 室7600m 3/h 。逐步开大锥形阀开度,提高过热汽温、再热汽温。床温控制在650~700℃,逐渐停止床下启动燃烧器,同时增加给煤量。在锅炉床温等参数满足要求的情况下,尽早向炉膛投煤助燃。燃烧在提高床温的同时,也有助于建立锅炉的热物料内外循环。

(6)一旦发现床温测点偏差大,或某测点显示温度超过1000℃时,应立即联系热工检查。当确认该点显示正确时,应果断采取措施,在加大一次风量,调整上、下二次风量比例方法的同时,应降低该侧的燃油量和给煤量,而不是单纯加大风量。降低该点床温低于1000℃,防止发生结焦而引发炉内流化不良。

(7)当发现炉膛内某个区域的温度变化率迅速上升时,应将氧质量分数、炉膛压力、主蒸汽压力等参数结合起来判断,如果出现与爆燃现象相吻合时,即可判断为炉膛爆燃。此时应迅速采取措施,适当减少给煤量和燃油量,密切监视炉膛压力,当炉膛压力偏离正常值较大时,应立即解除炉膛压力自动,手动调节2台引风机静叶开度。如机组处于运行中还应开大汽轮机调速汽门,增加机组负荷来降低主蒸汽压力,同时要密切监视主蒸汽温度的过热度,以防止过热度偏低威胁到汽轮机的安全运行。

5结语

采取上述措施后,这台机组在之后的10余次整

组调试中未再发生锅炉爆燃。期间,给煤线断煤故障仍然存在。2009年2月,建设单位联系厂家重新设计安装了新给煤线系统,彻底解决了给煤线频繁跳闸断煤问题,机组于2009年3月移交投产。

300MW 循环流化床锅炉机组由于冷态启动过

程较长,造成炉膛内床料越来越少,床压越来越低,且回料阀和外置床内的物料也很少,还没有建立正常的锅炉内外循环,投煤进入炉膛后由于炉膛内各处的温度偏差较大,容易造成燃烧不好。此时,大量投煤会加剧未充分燃烧的煤粒在炉内设备表面沉积的现象。部分区域积聚一定量的煤粒后,容易造成急剧燃烧,即发生炉膛爆燃。但只要在运行中多调整、勤分析,正确采取措施,就能降低爆燃发生的几率,保证机组安全运行。

参考文献:

[1]卢啸风.大型循环流化床锅炉设备与运行[M ].北京:中国电力

出版社,2006.

LU Xiao https://www.360docs.net/doc/036753168.html,rge -scale circulating fluidized bed boiler equipment and running [M ].Beijing :China Electric Power Press ,2006.[2]300MW 循环流化床锅炉运行说明书[R ].哈尔滨锅炉厂有限责

任公司,2007.

300MW circulating fluidized bed boiler operation manual [R ].Harbin Boiler Factory Co.,Ltd.,2007.

[3]安徽淮北临涣煤矸石项目一期工程设计和调试运行资料[R ].

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Anhui Huaibei Linhuan Gangue First Phase Project design and debug running information [R ].Linhuan Zhongli Power Co.,Ltd.,2008.[4]300MW 循环流化床锅炉运行说明书[R ].哈尔滨锅炉厂有限责

任公司,2007.

300MW circulating fluidized bed boiler operation manual [R ].Harbin Boiler Factory Co.,Ltd.,2007.

(责任编辑孙家振)

锅炉受热面管道事故分析(2021年)

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2锅炉受热面管道损坏原因及处理 华能丹东电厂试生产期间锅炉受热面管道事故原因主要可分为设计、制造、安装及其它原因。而制造及设计因素达8次之多,占总数的80%。从统计数据中可以看出,爆管大多数为单根短时过热超温爆管。其中属制造原因的有:联箱内部存有制造时产生的金属机械加工残留物,造成爆管占3次,因弯管应力损伤及钢管母材缺陷引发事故3次,共占总次数的60%。属设计原因的有:因管排固定卡设计不合理,造成爆管、漏泄2次,占总次数的20%。 2.1联箱管堵塞引起的爆管 主要是过热器入口联箱内接管处开有直径不等的节流孔,当有异物堵塞节流孔时,管内工质流通不畅,造成管段短期过热变形、爆管。解决办法是对2台锅炉的末级过热器、屏式过热器入口联箱全部用内窥镜检查。在已检查过的2台锅炉末过、屏过共96个入口联箱的9个联箱内,发现并取出联箱制造时残留的金属机械加工或切割时铁水凝固残留物10余块(片),这些残留物绝大部分在机组安装前与母材有不同程度粘连,随着机组运行汽流的长期作用,逐渐

最新一起燃气锅炉爆炸事故案例汇编

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锅炉炉膛爆燃原因分析及治理

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宜尽早投入靠燃烧中心部位的油枪助燃,油枪投用后,要注意检查燃油的实际雾化着火情况。 2主燃料跳闸(MFT)后应立即检查燃料切断 情况锅炉发生灭火MFT后,只要原因清楚,经吹扫后一般都要尽快恢复正常运行。在灭火处理过程中,为了避免汽温汽压大幅度下降拖延了恢复时间,甚至使事故扩大,要求运行人员迅速检查,进行多项操作。但在发生锅炉灭火后的处理中,运行人员往往更注重恢复操作而容易忽视对进入炉膛的燃料是否被完全切除的检查(如:检查油枪系统、给粉机、一次风机、磨煤机和排粉机是否跳闸),这就可能引发爆燃事故。 某厂锅炉在一次由于“全炉膛失去火焰”MFT后的匆忙处理中,意外发现火焰监视屏上有火光闪亮2次。检查发现采用乏气送粉的1台排粉机未联跳,使一次风管中的积粉进入炉膛,造成爆燃,幸未造成设备损坏。这种现象虽属偶然,但由于其极具危险性,因而要求把锅炉灭火后立即检查进入炉膛的燃料是否完全切除作为灭火处理的首要工作。 3锅炉启动中要检查油枪雾化着火情况

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一只燃烧器烧坏,说明有回火或脱火现象,影响安全运行,气体燃料的速度时由压力转变而来的,如若气体管道压力突然变化或调压站的调压器及锅炉的燃气调节阀的特性不佳,便会使入炉的压力忽高忽低,以及当风量调节不当等均有可能造成燃烧器出口气流的不稳定,而引起回火或脱火,经以上分析可知,我们采取控制燃气的压力,保持在规定的数值,为防止回火或脱火在燃气管上装了阻火器,当压过低时未能及时发现,采取防火器,可使火焰自动熄灭,得到很好效果。 1.2在燃气锅炉的燃烧过程中,一旦发生回火或脱火,应迅速查明原因,及时处理。 1.2.1首先应检查燃气压力正常与否,若压力过低,应对整个燃气管道进行检查,若锅炉房总供气管道压力降低,先检查调节站调压器的进气压力,发现降低时及时与供气站联系,要求提高供气的压力;若进气压力不正常,则应检查调节器是否有故障,并及时加以排除,同时可以投入备用调压器并开启旁通阀。若采取以上措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门是否关闭,若仅炉前的燃气管道压力降低,则应检查该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏情况。当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少运行的燃烧器数据,降低负荷运行,直至停止锅炉运行。 1.2.2如若燃压过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀是否正常,其次检查个燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和燃烧器前风压是否偏高等,并作出相应的调整。 2、燃气的锅炉灭火及预防

锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施 一、锅炉爆炸事故的几种原因: (1)水蒸气爆炸:该容器破裂,容器内液面上的压力瞬即下降为大气压力,原工作压力下高于100℃的饱和水此时成了极不稳定、在大气压力下难于存在的过饱和水,其中的一部分即瞬时汽化,体积骤然膨胀许多倍,在容器周围空间形成爆炸。 (2)超压爆炸:由于各种原因使锅炉主要承压部件筒体、封头、管板、炉胆等承受的压力超过其承载能力而造成的锅炉爆炸。预防措施主要是加强运行管理。 (3)缺陷导致爆炸:是指锅炉承受的压力并未超过额定压力,但因锅炉主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等情况,导致主要承压部件丧失承载能力,突然大面积破裂爆炸。 预防措施主要是加强锅炉检验,避免锅炉主要承压部件带缺陷运行。 (4)严重缺水导致爆炸:锅炉的主要承压部件如锅筒、封头、管板、炉胆等,不少是直接受火焰加热的。锅炉一旦严重缺水,上述主要受压部件得不到正常冷却,甚至被烧,金属温度急剧上升甚至被烧红。在这样的缺水情况下是严禁加水的,应立即停炉。如给严重缺水的锅炉上水,往往酿成爆炸事故。长时间缺水干烧的锅炉也会爆炸。 防止这类爆炸的主要措施也是加强运行管理。 二、压力容器爆炸事故原因及预防措施 原因:超压,超温,容器局部损坏、安全装置失灵等。 危害: a.冲击波及其破坏作用:冲击波超压会造成人员伤亡和建筑物的破 第 2 页共 7 页

坏。 b.爆破碎片的破坏作用:致人重伤或死亡,损坏附近的设备和管道,并引起继发事故。 c.介质伤害:介质伤害主要是有毒介质的毒害和高温水汽的烫伤。 d.二次爆炸及燃烧:当容器所盛装的介质为可燃液化气体时,容器破裂爆炸在现场形成大量可燃蒸气,并迅即与空气混合形成可爆性混合气,在扩散中遇明火即形成二次爆炸,常使现场附近变成一片火海,造成重大危害。 预防: (1)在设计上,应采用合理的结构。 (2)制造,修理、安装、改造时,加强焊接管理,提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤;加强材料管理,避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。 (3)加强使用管理,避免操作失误,超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。 (4)加强检验工作,及时发现缺陷并采取有效措施。 三、锅炉尾部再燃烧原因及预防措施 尾部烟道二次燃烧主要发生在燃油锅炉上。当锅炉运行中燃烧不完全时,部分可燃物随着烟气进入尾部烟道,积存于烟道内或粘附在尾部受热面上,在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧,条件是:①可燃物堆积,②达到一定的温度,③有一定量的空气。 危害:常将空气预热器、省煤器破坏 防止产生尾部二次燃烧的方法:尽可能减少不完全燃烧损失,减少锅炉的启停次数;加强尾部受热面的吹灰:保证烟道各种门孔及烟风挡 第 3 页共 7 页

山西省文水县嘉宝酒业公司锅炉爆炸事故分析

山西省文水县嘉宝酒业公司锅炉爆炸事故分析 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

山西省文水县嘉宝酒业有限公司锅炉爆炸事故分析2000年11月28日4时30分,山西省文水县嘉宝酒业有限公司一台锅炉造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。直接经济损失30万元,间接损失20万元。 1.事故发生主要经过 2000年11月21日,文水县嘉宝酒业有限公司从交城县安定村鑫宇焊接厂拉回一台锅炉。锅炉的钢板、封头、冲天管、火管是由嘉宝酒业有限公司自备,由交城县安定村鑫宇焊接厂制造成没有任何附件的立式火管蒸汽锅炉,经嘉宝酒业有限公司维修人员开孔安装了安全阀、压力表、水位计、上水、主汽管、排污附件后,就位安装。于2000年11月27日上午安装完成,接着进行了0.7~0.9MPa的冷态试压两次后,调整了安全阀,公司领导安排司炉人员下5点开始点火煮炉,晚上10点压火,司炉人员下班,2000年11月28日4时,早班司炉工上班开如启动锅炉,通火升温,大约在4时30分左右突然一声巨响,锅炉发生了爆炸,炉体骤然释放出强大气流,锅炉失稳倒落在距锅炉原地6地米外的

空地上,烟囱落在距锅炉本体10余米处的空地上断为数节,锅炉底部在灰坑炸成一个1.5×4米的大坑,原炉的燃煤灰四周飞落,在声的4人2人死亡,2人重伤,距锅炉较远的2人也不同程度地受了轻伤。 2.事故前设备状况 事故发生后,通过现场勘察,向有关当事人和群众调查了解该锅炉是嘉宝酒业有限公司从太原买回两个废旧碟形封头(Φ2200×10)和(Φ108×6)的钢管,榆次制做两个封头。(2500×14、2200×14),交城购买10mm钢板,由交城县安定村鑫宇焊接厂制做的一台 (6200×2500)立式火管锅炉,装有安全阀一个,压力表一个,水位计两个,排污阀一组,从锅炉的设计、制造、安装直到投入使用,均无任何资料、图纸、材质证明,也未向有关部门输过任何手续,属非法制造锅炉。 3.事故破坏情况

某330MW机组锅炉爆燃事件的分析

某330MW机组锅炉爆燃事件的分析 摘要:针对某330MW锅炉爆燃事件,从了解事件经过到分析事故发生的直接原因,有针对性的调取相关运行记录、检查设备保护逻辑的实际投运情况、核查逻 辑设置的合理性、检查设备自身等方面确定本次事件的直接原因,并结合相关实际,提出暴露的直接问题,有针对性的给出了相关防范措施及建议,对于火电机 组的运行及事故应急处理有一定的参考价值。 关键词:爆燃;保护逻辑 1.事件经过 4:57:00,某330MW机组负荷168MW,A、B、D、E制粉系统运行,总煤量 96t/h,主蒸汽温度540℃,主蒸汽压力13MPa,再热汽温530℃,再热汽压力 2.0MPa,炉膛负压-50Pa,给水流量410t/h,其余各参数正常。 4:57:54,监盘发“给煤机A事故跳闸”报警,DCS画面上总煤量由96t/h降至 74t/h,A磨煤机煤量至0t/h,现场检查发现A给煤机跳闸。 4:59:19,火检信号频繁闪动。 4:59:51,炉膛负压突变至-2084Pa,监盘发“炉膛压力高”报警。 5:00:37,依次投入A1、A2、A3、A4层微油正常,炉膛负压突变至+2814Pa。 后续层投B层油枪失败,继续投入E1、E3油枪。 5:07:06,炉膛负压突变至+3031Pa(测点量程+/-3000Pa)。 5:08,主汽温度上升较快,运行人员停E磨煤机。5:13,主汽温度稳定后,启动C磨煤机,停运A磨煤机。 5:17,炉膛负压400Pa,送风机出力减至最小,增大吸风机出力,负荷维持155MW,NOX排放超标,增加喷氨量NOX仍超标,停C磨,负荷降至120MW。 7:00运行人员就地检查发现脱硝烟道入口共计4个膨胀节破损。因膨胀节破 损严重,无法维持正常运行,机组停机。 2.分析过程 2.1调阅操作员行为记录 1)给煤机情况:A给煤机故障跳闸。 2)火检、油枪投入情况: 各层火检交替闪烁时,炉内负压波动,最低降至-2048Pa,保持炉内继续投粉,A层油枪投入后,炉膛负压突升至+2814Pa,B层油枪投运失败,此时A、B、D、 E层活检信号交替闪烁,继续投入E层油枪炉膛负压突升至+3031pa(满量程)。 炉膛负压波动曲线见图1。 图1 炉膛负压波动曲线图 3)保护设置及动作情况:灭火保护及炉膛负压MFT保护,炉膛负压+1.96/-2.50kPa延时3s锅炉MFT,全炉膛灭火保护为失去全部煤、油火检与任一磨煤机运 行或任一油枪投入。炉膛负压开关量动作曲线,2个动作,重合时间为1s,未达 到保护动作延时3s。 磨煤机主保护画面和煤火焰丧失保护逻辑,机组原设计中均无给煤机跳闸联 跳磨煤机保护,快速停有给煤机联停磨煤机功能,但程控长期未投,故给煤机跳 闸未联停磨煤机。 4)根据DCS事件记录火检情况:层火焰丧失保护达到保护动作条件,但A 磨煤机未跳闸,分析A磨煤机煤火焰丧失保护应在退出状态,没有相关记录。

蒸汽锅炉事故分析与处理论文

蒸汽锅炉事故分析与处理 【摘要】在分析锅炉缺水与满水故障的基础上,可有效提高锅 炉运行的安全性。【关键词】锅炉缺水满水 abstract: on the basis of analyzed the failure of the boiler dry and full of water, it can effectively improve the safety of the boiler operation.key words: boiler ;full of water ;shortage in water 中图分类号:tk22 文献标识码:a 文章编号:蒸汽锅炉具有 工作压力大 , 介质温度高 , 运行工况复杂等特点 , 其事故种类 呈现出多种多样形式。本文主要就缺水与满水事故进行分析,由于 锅炉种类多样,本文针对的主要是蒸汽锅炉。一、锅炉缺水事故在锅炉运行中,锅炉水位低于最低安全水位而危及锅炉安全运行的现象,称为缺水事故。缺水事故可分为轻微缺水和严重缺水两种。如 水位在最低安全水位线以下,但还能看见,或虽然已看不见水位,但 对允许采用“叫水法”的锅炉进行“叫水”后水位很快出现时, 属于轻微缺水。如水位已看不见,用“叫水法”也不能出现时,属于严重缺水。锅炉缺水事故,如果处理不当,会造成设备严重损坏,如 果在锅炉严重缺水的情况下进水,就会导致锅炉爆炸。这是因为锅 炉缺水后,一方面钢板被干烧而过热,甚至烧红,使强度大为下降, 另一方面由于过热后的钢板温度与给水的温度相差极为悬殊,钢板 先接触水的部位因遇冷急剧收缩而龟裂,在蒸汽压力的作用下,龟 裂处随即撕成大的破口,汽水从破口喷射出来,即造成爆炸事故。 1.

锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用范本

内部编号:AN-QP-HT429 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用 范本

锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《中华人民共和国消防法》及国家有关法律、法规之规定,切实做好防爆工作,及时有效准确的处理各类突发爆炸事故,保障公民生命人身安全和公共财产安全,将爆炸事故造成的各类损失减少到最低限度,特制定我公司爆炸应急工作与预案: 总指挥由胡惠新担任,救援组组长张启光担任,负责现现场保护、人员救护的任务。现场抢救由张华军负责,全面负责爆炸现场人员的疏散、抢救工作。物资供应组由李直担任,负责防爆设施、器材及其他物资的供应。

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

锅炉学习心得体会doc

锅炉学习心得体会 篇一:锅炉原理课程设计心得体会 锅炉原理课程设计总结 经过将近两个多星期的学习,我们小组终于完成了锅炉课程设计,锅炉课程设计对我们专业的学生来说好比吃饭的筷子一样!同时通过这次的课程设计我也认识到了自己的不足,对我未来的道路起到了极大的更正作用! 通过对课程设计的学习,我的知识得到了进一步的升华,课本上角落里的知识也被带入我的理解中,此次我们主要进行校核计算,但进行锅炉的辅助计算时还好,不需要校核,但进行到锅炉受热面校核计算时感觉计算量巨大,对原理的掌握不够透彻,导致很多计算不知缘由,不知此公式如何得来,从何处得来,这是万万不行的,每次校核失败后,都要重新估计出口烟气温度,以计算出新的对流吸热量,然后结合传热方程式进行校核,此过程进行时间较长,涉及数据较多,但也是最锻炼能力的地方。通过的课程设计的学习,我具体了解到了某些受热面大致的漏风系数,了解到了如何计算炉膛表面积,如何计算炉膛的体积,记得在查表是不知道如何计算壁面温度,还好及时请教了老师,得到了老师的悉心指导,在此,再次表达感谢! 由于我们用的是徐州烟煤,此煤种含碳量高,导致了着火推迟,所需着火热过大,所以炉膛出口温度会比其他煤种

高一些,对于高温辐射受热面和高温对流受热面的挑战极大,最终通过合理分配减温水流量叫问题化解。 通过这次的学习,我只想说,我知道的太少了,我了解的太少了,我的能力还太差了,在锅炉学习的漫漫长路中,我连大门都没打开 通过锅炉课程设计,不仅对我学习上有很大的帮助,对我对待问题的态度上也有很大的帮助,无论什么时候都要学习,我在知识上永远都是只走出一小步,永远不要认为任何问题的简单。任何的问题都要细致的分析,任何问题都要精确! 与此同时,我还学会如何和自己的 组员如何配合。在这种相互协调合作的过程中,口角的斗争在所难免,关键是我们如何的处理遇到的分歧,而不是一味的计较和埋怨.这不仅仅是在类似于这样的协调当中,生活中的很多事情都需要我们有这样的处理能力,面对分歧大家要消除误解,相互理解,增进了解,达到谅解…..也许很多问题没有想象中的那么复杂,关键还是看我们的心态,那种处理和解决分歧的心态,因为毕竟我们的出发点都是很好的. 篇二:锅炉培训总结 锅炉培训总结 为期十八天的专业培训已经结束。培训之前,为了让大家能够更快更好的学习和吸收专业知识,工程师提前就准

常压锅炉与承压锅炉的区别

常压锅炉与承压锅炉的区别 一、各种锅炉供热系统 锅炉设备在国民经济和人民生活中起着重要作用。锅炉分为蒸汽、热水两大类。锅炉供应的热水除了各种生活应用外,主要用于采暖。热水采暖要比蒸汽采暖节能20%-30%,其主要原因是:没有蒸汽采暖的凝结水难于回收的热损失;没有蒸汽采暖的三次蒸发损失;泄露量比蒸汽采暖少,还有一个重要原因就是没有蒸汽锅炉必须大量放掉的排污损失。 由于承压热水锅炉处在封闭的循环系统中且在循环水泵出口压 力下工作,若出口堵死并进行加热,则可能造成直接经济损失成爆炸事故,即承压锅炉有爆炸的危险性。 常压(即无压)热水锅炉供热系统,目前有两种:一是日本式的,一种是中国式的。在日本为了消除热水锅炉爆炸的危险性,已经广泛采用了一种开口常压热水锅炉。 二、我国的常压热水锅炉供热系统与通常的承压热水锅炉供热系统,主要区别有以下几点: (1)承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供热系统锅炉不承压,始终与大气相通,所以,锅炉在任何情况下都不会爆炸,安全性能好。 (2)承压热水锅炉是满水的,没有水位控制问题。常压热水锅炉有水位控制问题。就是锅筒满水的锅炉,顶部仍连接有开口箱,仍有水位控制问题。 (3)承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计,因为锅炉始终处于满水状态,所以不设水位计,而常压热水锅炉仅有水位计和温度计,因锅炉与大气相通,锅内压力始终为大气压力,没有爆炸危险,所以不必安装安全夜工,也可以不装压力表。 (4)承压热水锅炉供热系统的循环水泵,是抽系统工程的回水送往锅炉,一般选用清水泵。它既要克服系统循环阻力,又要维持锅炉有一定压力,保证高温时锅水不汽化。而常压热水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水,水泵是热水泵,其作用是克服系统阻力外,主要是克服回水调节阀的阻力。 (5)承压热水锅炉既能供应低温水,又能供高温水。而常压热水锅炉只能供应小于100℃的低温水。 三、常压热水锅炉有承压热水锅炉无可比拟的优点,概括起来有以下几个突出的特点。 1.安全

燃气锅炉爆炸事故分析及预防措施

燃气锅炉爆炸事故分析及预防措施 1.燃气锅炉运行中出现的事故大致可分为三类: (1)特大事故: 锅炉中的主要受压部件——锅筒、管板等发生破裂爆炸的事故,这种事故常导致设备、厂房破坏和人身伤亡,造成重大损失。 (2)重大事故: 燃气锅炉无法维持正常运行而被迫停炉的事故,如缺水事故、炉膛爆炸事故等。这类事故虽不象特大事故严重,但也常常造成设备、厂房损坏和人身伤亡,并使燃气锅炉被迫停运,导致用汽部门局部或全部停工停产,造成严重经济损失。 (3)一般事故: 在运行中可以排除的事故或经过短暂停炉即可排除的事故,其影响和损失较小。燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 2.燃气锅炉的火灾危险性分析 2.1燃气的危险特性 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为4.2%,极易发生爆炸事故。

2.2炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。 伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。 炉膛爆炸主要由以下因素造成。 2.2.1点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2.2.2火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 2.2.3因为阀门漏气,设备不完善,没有点火灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 2.2.4输气管道泄漏

锅炉爆管典型事故案例及分析

锅炉典型事故案例及分析 第一节锅炉承压部件泄露或爆破事故大型火力发电机组的非停事故大部分是由锅炉引起的。随着锅炉机组容量增大,“四管”爆泄事故呈现增多趋势,严重影响锅炉的安全性,对机组运行的经济性影响也很大。有的电厂因过热器、再热器管壁长期超温爆管,不得不降低汽温5~10℃运行;而主汽温度和再热汽温度每降低10℃,机组的供电煤耗将增加0.7~1.1g/kWh;主蒸汽压力每降低1MPa,将影响供电煤耗2g/kWh。为了防止锅炉承压部件爆泄事故,必须严格执行《实施细则》中关于防止承压部件爆泄的措施及相关规程制度。 一.锅炉承压部件泄露或爆破的现象及原因 (一)“四管”爆泄的现象 水冷壁、过热器、再热器、省煤器在承受压力条件下破损,称为爆管。 受热面泄露时,炉膛或烟道内有爆破或泄露声,烟气温度降低、两侧烟温偏差增大,排烟温度降低,引风机出力增大,炉膛负压指示偏正。 省煤器泄露时,在省煤器灰斗中可以看到湿灰甚至灰水渗出,给水流量不正常地大于蒸汽流量,泄露侧空预器热风温度降低;过热

器和再热器泄露时蒸汽压力下降,蒸汽温度不稳定,泄露处由明显泄露声;水冷壁爆破时,炉膛内发出强烈响声,炉膛向外冒烟、冒火和冒汽,燃烧不稳定甚至发生锅炉灭火,锅炉炉膛出口温度降低,主汽压、主汽温下降较快,给水量大量增加。 受热面炉管泄露后,发现或停炉不及时往往会冲刷其他管段,造成事故扩大。 (二)锅炉爆管原因 (1)锅炉运行中操作不当,炉管受热或冷却不均匀,产生较大的应力。 1)冷炉进水时,水温或上水速度不符合规定;启动时,升温升压 或升负荷速度过快;停炉时冷却过快。 2)机组在启停或变工况运行时,工作压力周期性变化导致机械应 力周期性变化;同时,高温蒸汽管道和部件由于温度交变产生热应力,两者共同作用造成承压部件发生疲劳破坏。 (2)运行中汽温超限,使管子过热,蠕变速度加快 1)超温与过热。超温是指金属超过额定温度运行。超温分为长期 超温和短期超温,长期超温和短期超温是一个相对概念,没有严格时间限定。超温是指运行而言,过热是针对爆管而言。过热可分为长期过热和短期过热两大类,长期过热爆管是指金属在应力和超温温度的长期作用下导致爆破,其温度水平要比短期过热的水平低很多,通常不超过钢的临界点温度。短期过热爆管是指,在短期内由于管子温度升高在应力作用下爆破,其

锅炉事故案例

新密市某镇造纸厂锅炉爆炸事故 1998年9月16日下午4时10分,新密市某镇造纸厂一台WNG4—1.2MPa(卧式内燃回火管)型锅炉在运行中爆炸,造成1人死亡,1人重伤的重大事故,直接经济损失30多万元。 该锅炉系鞍山锅炉厂生产,1982年11月制造,出厂编号A82075,1996年9月移装到该镇造纸厂,当年10月投入运行。 一、事故发生经过 9月16日上午10时30分,当班锅炉操作工周国亭对锅炉进行点火升压。1个多小时后,锅炉压力达到0.2MPa,因为纸机车间没有生产(此时纸厂已停电),操作工周国亭就擅自脱离工作岗位回家吃饭,中午1时多才返回工作岗位,开始操作锅炉。当锅炉压力升至0.3MP时,开始向车间供气。下午2时50分左右。因整个造纸厂全部停电,锅炉也停止运行。当第二次来电时,因锅炉房灯泡不亮,周国亭让相邻锅炉房操作工张少华照看自己操作的锅炉,他去找锅炉班长领灯泡,就在周国亭返回距锅炉房20多米远时,锅炉突然爆炸,时间是下午4时10分。 二、事故原因分析 事故发生后,新密市人事劳动局锅检所对锅炉爆炸现场进行了勘查和对锅炉的损坏情况进行了全面的检查,结果如下: 1.现场勘查情况是: 锅炉爆炸后,强烈的冲击波造成锅炉房全部倒塌,相邻21.4米的另一锅炉房门横梁倒塌,周围的车间、库房遭受不同程度的破坏。 2.爆炸锅炉情况是: (1)锅炉前烟箱盖冲出距锅炉本体15米远;后烟箱盖冲出4米;炉门、炉条分别冲出距锅炉本体28米和46.4米;操作工张少华倒卧在距锅炉正前方向26米处。 (2)锅炉前管板烟管以上区域,存在着明显的过热现象,在炉胆的正上方大面积已变色,存在着严重过烧现象。

燃气锅炉发生爆燃的原因分析及防范

燃气锅炉发生爆燃的原因分析及防范 摘要:当前世界上的大部分国家使用能源都是传统的石油煤炭,石油煤炭想要发挥出自身的能量就需要依靠锅炉进行供能。但是由于锅炉在燃烧过程中容易出现许多问题导致锅炉爆燃,锅炉一旦爆燃爆炸,无论是给企业经济还是对员工人身安全都会带来巨大损失,所以锅炉爆燃爆炸是当前众多企业都要进行防护。本文将对锅炉爆燃的原因进行详细分析,通过阐述锅炉爆燃的条件,总结出预防锅炉爆燃的一系列行为规范,从源头预防锅炉出现爆燃情况,为我国锅炉安全使用提供借鉴。 关键词:锅炉爆燃;原因;措施 DOI:10.16640/https://www.360docs.net/doc/036753168.html,ki.37-1222/t.2018.08.018 锅炉在我国的使用情况是相当普遍的,比如发电厂采用锅炉加热水产生蒸汽进行发电,石油树脂行业采用锅炉对石油树脂原料进行加热,析出最终需要的产物。所以可以说锅炉是我们国家电力化工发展不可或缺的一个重要设备。但是近年来,锅炉爆燃的新闻也是屡见不鲜,锅炉爆燃爆炸产生的威力是十分巨大的,有些锅炉还会形成多次爆燃爆炸现象,被列为我国国家重大安全注意事例之一。下面我们就来熟悉一下锅炉爆燃形成的条件、原因以及解决方案。

1 锅炉发生爆燃的条件 锅炉形成爆燃是由许多条件糅合在一起互相反应互相影响才导致锅炉爆炸的,当锅炉正常燃烧时,锅炉底部的天然气燃料燃烧为锅炉提供必要的热量,而这些燃料燃烧充分后会形成废气和锅炉里面的其他悬浮物一起被送到外界,这种情况下锅炉内部无堵塞,进气和排气都能够正常运行,所以锅炉是不会出现爆燃情况的。但是当锅炉内部燃烧的原料是容易形成粉尘的物质,且熔点比较低的木材燃料以及氢烃燃料进行锅炉供热时,这些燃料的粉末会和空气中的氧气进行混合,当混合到一定浓度,且温度达到着火点的时候,锅炉内部就会形成爆燃现象。此时如果锅炉外壁上面没有安装卸压装置,那么锅炉内部因为爆燃瞬间形成巨大的气体压力,有可能使锅炉发生爆炸,这是相当危险的一种情况。 2 锅炉发生爆燃的原因 经过阅读资料和现场调查发现,我国锅炉发生爆炸爆燃的原因大多在于普通的小型锅炉,因为这些锅炉长期缺乏安全保护,当锅炉底部的沉积物达到一定程度的时候,锅炉局部燃烧不充分,且锅炉不能很好的进行均匀散热,导致锅炉内部发生爆燃爆炸事件的发生。 2.1 炉膛未及时清理造成可燃混合物积存 我国发电厂使用的锅炉都要强制安装MFT保护装置,这个装置的作用是检测锅炉底部的沉积物是否达到危险状

电厂锅炉事故分析与处理

电厂锅炉事故分析与处理 发表时间:2019-03-27T15:59:30.377Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:吕鹏[导读] 摘要:锅炉是生产高温热水和水蒸气的设备,能够为我们的日常生产和生活提供动力和热能,因此应用十分广泛。 (神华亿利能源有限责任公司电厂内蒙古鄂尔多斯 014300)摘要:锅炉是生产高温热水和水蒸气的设备,能够为我们的日常生产和生活提供动力和热能,因此应用十分广泛。锅炉的安全程度与电厂的安全与否是密切相关的,如果锅炉出现安全故障,势必会给电厂造成无法估量的损失。因此,“如何避免锅炉事故的发生”成为了整个电厂安全规划中的重点解决项目。因此,分析了故障产生的原因,并提出相应的预防措施,以期能够为锅炉防护问题提供一些借鉴。 关键词:电厂;锅炉;事故分析 一、电厂锅炉常见事故分析 1、水冷壁管爆破事故 出现此事故时炉膛内不仅会传出爆破声,还会出现炉膛内风压偏正和汽包水位下降等现象,这样会呈现出水流量大而蒸汽流量小的现象,锅炉两侧的烟温度、汽温偏差会明显加大,这时锅炉燃烧会出现不稳定甚至是灭火现象,在锅炉设备的检查孔和门孔处还会出现汽水喷声,在锅炉墙和门孔相接不严实的位置,还会有烟气或者蒸汽喷出。发生此事故的原因有很多,冷炉内在注水时,不能够控制其水温和进水速度,甚至直接超出了设备规定的范围;在锅炉设备启动时,进行的升压、升温和升负荷速度过快;停止锅炉设备运转时,锅炉冷却速度过快,防水过快等。这些因素都会使锅炉管壁的受热和冷却出现不均匀现象,过大的热应力会导致水冷壁爆管。 2、过热器和再热器爆管事故 过热器爆管时,锅炉会有一系列的反应现象:在过热器区域内会有蒸汽喷出的声音,炉膛本身呈现的负压也会逐步下降,甚至变成正压,在锅炉墙面和入孔等一些交接不够严密的地方会出现冒烟或冒蒸汽的现象,爆破点后烟道两侧有烟温差,过热器泄漏一侧烟温降低,爆破点前过热汽温降低,爆破点后过热汽温偏高,汽压下降,如果蒸汽流量小而水流量较之偏大,省煤器集灰斗内就会出现一些潮湿的细碎灰尘,再热器的爆管现象和过热器是想死的,汽轮机中压缸汽压下降。过热器爆管的原因主要表现为,汽包内的汽和水相互分离不正常,锅炉内的水质不合乎科学质量,管内壁的税后过厚,炉膛内结渣,其出烟口的温度会快速上升,结果就导致管道内壁的温度超过其承受力;管道外部受高温的腐蚀和磨损,蒸汽侧腐蚀等;锅炉停止运行时没有对过热器进行保护或保护不良;过热器的内部系统需要进行设计,而设计不合理也是导致过热器和再热器爆管的重要原因之一。另外还有一些原因 (1)由于甲粗粉分离器回粉管堵塞时间长,制粉系统不能正常制粉,粉仓粉位太低。(2)粉标在粉位低时测量不准,司炉判断有误,心中无数。(3)司炉调整不当,炉内过剩空气量太大,降低了炉膛温度;粉位太低使部分给粉机下粉不正常,造成瞬间燃料减少较多,燃料放热量减少,进一步降低了炉膛温度,在燃烧不稳时司炉未有及时投油助燃,造成锅炉熄火。(4)锅炉熄火后,机、电专业没能及时将负荷降至规定值,是主汽温、汽压下降较多的原因。 3、省煤器爆管事故 省煤器爆管事故发生时,会有明显的事故异常现象。给水的流量不正常,汽包水位下降;省煤器烟道会出现和平常声音不同的异常声响;灰斗里存在超时细碎灰尘;省煤器的出口左右两侧烟温差会明显增大;用于预热的空气预热器出口的风温会比平时有所下降;烟道通风的阻力明显增加。引起上述一系列异常现象的原因主要有:给水的质量没有达到科学要求,管道内壁发生氧腐蚀,省煤器管道受到较为严重的磨损;烟气管道侧壁受到低温腐蚀,使得省煤器管道内壁变薄;如果经常开启和停止机器,给水的温度较为多变,会造成管道产生热应力,对管子产生极大的损坏;制造和安装锅炉时质量不合格。 4、安全阀故障 锅炉安全阀是一种十分有用的保护性设备,当锅炉受压超过限定的数值之后,安全阀就会自动打开,并将过剩的介质排放到大气中,以确保锅炉工作的顺利进行。如果安全阀出现泄漏问题则会使系统中汽水失去平衡,从而影响到工作人员及机构的安全。一般这些故障具体体现在两个方面:安全阀附近有较轻微但频率很高的泄漏声;从安全阀排气管中排出的气体附带有轻微的蒸汽。 5、过热器、再热器故障 过热器主要的职能是将饱和蒸汽加热成为特定温度的过热蒸汽,目的是为了提高电厂的热循环效率。再热器则主要以汽轮机做功,将蒸汽返回到锅炉当中重新加热并控制到规定的温度,然后将其再送回汽轮机的低压缸中做功的循环过程。然而过热器和再热器也容易出现故障,具体表现在受热面外壁腐蚀且内壁结垢、灌排磨损、管排变形或者磨损等方面。 二、预防措施 1、水冷壁管爆炸后的处理措施 如果水冷壁管发生爆破,但是汽水的泄漏并不十分严重可以再维持正常的汽包水位与炉膛负压的情况下,对锅炉进行减负荷运行等措施以待调峰停炉。在此基本措施情况下,还要注意对锅炉性能的监视,对锅炉爆炸的发展势态进行密切关注。如果爆炸后,出现了较为严重的汽水泄漏情况,此情况下锅炉已经不能够维持正常的汽包水位和炉膛的负压,燃烧现象严重,就要及时进行事故停炉。之后还要能够进行紧急处理,用引风机将锅炉内泄漏出的蒸汽抽出来,增加给水量以用来维持水位稳定。如果水位很难维持,就要切断进水量。 2、省煤器爆管事故后的处理措施 省煤器爆管事故的损坏也分为轻微和严重两种情况。省煤器的损坏较轻微的情况,如果可以维持汽包正常水位,锅炉能够实现在降低负荷的情况下维持正常的运行,那么可以实行调度停炉,但是要注意加强监视。在泄漏严重的情况下,锅炉的运行已经不能够维持正常的炉膛负压,要及时进行事故停炉处理,可以防止事故扩大化。值得一提的是,进行停炉处理后腰继续开启引风机,这样可以维持锅炉炉膛负压。部分锅炉内安置有省煤器再循环装置,锅炉停炉后不能够开启再循环阀,否则会使汽包内的水在泄漏处漏掉。 3、安全阀故障的预防措施 如果想要从根本上解决锅炉安全阀上存在的安全隐患,要从以下几个方面着手处理:首先,要提高锅炉运行人员的操作水平,这也是避免故障发生的根本性措施。只有电厂员工了解到安全阀对锅炉的重要性,熟练操作技术,才会根据锅炉原定的参数进行适当的压紧调整,确保无泄漏发生。因此,企业可以加强多安全阀检修工艺的培训,以提高员工的基本技能;其次,在安全阀的检修过程中,要细致的对阀头、阀座等重要地方的损害情况进行认真检查和分析,并根据检查的实际情况制定检修措施;最后,阀门如果需要重修,则一定要严格按照规定的步骤进行作业。

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