脱硫系统运行中常见问题及处理

脱硫系统运行中常见问题及处理
脱硫系统运行中常见问题及处理

脱硫系统运行中常见问题及处理

吴萍邓月海岳葆新

(华能杨柳青热电有限责任公司天津300380)

[摘要]本文对石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统运行中经常会出现的吸收塔溢流、系统结垢堵塞、石膏脱水困难等一些问题进行分析,对问题产生的原因进行分析总结,并提出一些解决方案,指导脱硫系统正常运行。

[关键词]石灰石-石膏;脱硫;运行;问题;方案

1 引言

石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫工艺,被广泛应用于火电厂烟气净化处理系统中,我公司三四期脱硫系统陆续投入运行,在调试及运行过程中出现了一些问题,也是其它电厂经常遇到的问题。

2 吸收塔溢流问题

2.1 吸收塔溢流现象

调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。

系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。

2.2 原因分析

DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收

塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100 mg/l。此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。

2.3 处理方案

2.3.1 确定合理液位

调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。

2.3.2 加入消泡剂

尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。根据实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面2—5米。防止吸收塔溢流及喷沫现象的有效手段是加入消泡剂。加入消泡剂的量按系统废水量计算:(废水处理量设计值)×24h ×10g/ m3=X kg/h,如实际运行约3m3/h废水量,每天约加入0.72 kg/d就可起到消泡作用。同时按照运行情况连续排出废水,控制浆液中的盐分,避免大量泡沫的形成。

2.3.3 核算氧化空气用量

核算氧化空气用量,避免浆液中有太多过剩空气,富余的空气都以气泡的形式从氧化区底部溢至浆液的表面,从而造成浆液动态液位的虚假,也导致吸收塔浆液泡沫的增加。

2.3.4 吸收塔补水控制

正常运行情况下吸收塔补水手段主要是通过除雾器冲洗,再有是搅拌器和浆液泵、循环泵等的机封冷却水及一些浆液管路的冲洗水。运行要确保除雾器冲洗水量按照规程进行,防止除雾器结垢,尽量降低机封冷却水量满足泵和搅拌器运行需要,严格控制浆液管线的冲洗水量,冲洗出水澄清就要停运,防止过多水量进入吸收塔。除雾器的冲洗水也是消除泡沫的有效手段,水喷淋可减少泡沫积累,所以除雾器冲洗要在保证液位前提下多次少量。或者在呼吸孔加装喷水打散泡沫,防止泡沫溢出。2.3.5 废水量控制

吸收塔内要及时排出废水,降低浆液中的盐分,减少浆液泡沫。

3 结垢问题

3.1 结垢问题也是脱硫系统的常见问题

结垢后常常造成设备通流面积减小、堵塞,甚至发生沉积量过大造成设备坍塌等重大事故。常发生结垢堵塞的部位:除雾器、吸收塔烟气入口段水平烟道、旋流器、浆液管道、浆液箱及地坑、吸收塔、泵入口管线等。而且GGH堵塞也是脱硫运行中常常发生的问题。

由于石灰石浆液、石膏浆液密度较大,容易发生沉积,会造成浆液管线,及箱罐中浆液的沉积,造成堵塞。我厂石灰石浆液再循环箱、事故浆液箱、石膏管线、石灰石旋流器、废水处理管线均发生过堵塞现象,某电厂除雾器发生结垢造成了除雾器坍塌。GGH堵塞常常发生积灰堵塞,尤其是电除尘器不能正常运行的机组,当吸收塔液位过高时,浆液或者泡沫倒灌入GGH造成堵塞现象也时有发生。GGH也经常会发生堵塞现象造成GGH差压增大,系统阻力增加。另外,石灰石湿式磨进料口堵塞问题在运行中也经常会发生。

3.2 原因分析

3.2.1 FGD系统中的结垢,发生在吸收塔入口干湿交界处及进口水平烟道十分明显。高温烟气中

的灰分在遇到喷淋液的阻力后,与喷淋的石膏浆液一起堆积在入口,越积越多,造成水平烟道膨胀节排水的堵塞,从而使烟道膨胀节漏水现象发生。其主要成分是灰分和CaSO 4。

FGD 系统中的石膏垢是由于石膏浆液中的CaSO 4过饱和度α大于或等于1.4时,溶液中的CaSO 4就会在吸收塔内各组件表面析出结晶形成石膏垢。

石膏过饱和度 上式中[Ca 2+][SO 42-]分别为溶液中Ca 2+、SO 42-

离子的浓度(mol/L );Ksp 为CaSO 4·2H 2O 的浓度积(mol 2/L 2)。过饱和度α越大,结垢形成的速度就越快,仅当α<1.4时才能不结垢。要使α<1.4,需适当地设计吸收塔内石膏浆液浓度、液气比和提高氧化率。一般情况下,认为液气比越小,α越高,使α<1.4的最低液气比为11。石膏浆液浓度与α的关系亦是如此,浓度越低,α越大。所以控制吸收塔内浆液浓度是十分关键的。

吸收塔壁面及循环泵入口、石膏泵入口滤网的两侧常会积石膏垢,吸收塔壁面在浆液层下会均匀地结了一层松散的垢层,可以很容易的剥落下来。另外,在上层除雾器的叶片上,由于冲洗不能完全彻底,都有明显的浆液黏积现象,主要是吸收塔液位泡沫和冲洗不当造成的。在吸收塔底沉积现象较严重,在循环泵入口,石膏沉积也较严重。浆液管道设计时已考虑自身循环和放尽坡度,停运后的放尽和冲洗是运行要高度重视的问题,例如石膏排出泵、石灰石浆液循环泵等一运一备设备,尤其要高度重视停备设备入口管线的冲洗排空。

3.2.2 当浆液中亚硫酸钙浓度偏高时就会与硫酸钙同时结晶析出,形成这两种物质的混合结晶[Ca(SO 3)x ·(SO 4)x ·1/2H 2O ],即CSS 垢(Calcium Sulfate and Sulfite ),CSS 在吸收塔内各组件表面逐渐长大形成片状的垢层,这种垢在氧化风量不足时会发生。除雾器上往往会形成这种垢。由于烟气携带大量的浆液液滴会在除雾器上析出,如果未及时冲洗,往往会造成除雾器结垢。

3.2.3 吸收液浆液低pH 值时,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内产生并析出,产生硬垢。而高pH 值亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢。

3.2.4 石灰石浆液容易沉积,沉积的垢不同于石膏垢,主要成分是碳酸钙垢。主要是石灰石的细小颗粒沉积。尤其是石灰石浆液再循环箱,石灰石颗粒不均匀,大小差别很大,大的颗粒容易在底部沉积。

3.2.5 GGH 结垢的一个原因是原烟气灰含量大,因为如果FGD 入口烟气中灰浓度过大,会造成GGH 结垢堵塞。对于电除尘器不能正常运行的机组,常常会发生。对于电除尘器正常运行情况下,发生此类结垢很少。另一个原因是来自除雾器的问题。除雾器带水,使得GGH 传热元件表面变湿容易粘灰。烟气中携带的大量液滴夹杂着石膏颗粒很容易在换热元件上淤积并结垢,吹灰器很难予以清除。除雾器带水的原因:设计和选型不当,除雾器平面上烟气分布不均匀,过高和过低的烟气流速都会使浆液从除雾器带出,除雾器带水的另外一个原因就是冲洗不及时。如果运行中除雾器运行不正常会造成除雾器结垢,局部除雾器区域流速过大,浆液会被带出到GGH ,造成GGH 堵塞。GGH 堵塞后往往反映到增压风机震动增加。“液气比”过大会造成烟气带水增加1,增加GGH 工作负担。

3.2.6 吹灰器吹灰及冲洗不正常,导致GGH 堵塞。GGH 正常运行的情况下,总有烟气携带的石膏浆液结晶沉积在GGH 换热元件上,如果吹灰器不正常,会导致换热元件堵塞,压差升高。

3.2.7 非正常运行工况也是GGH 堵塞的原因之一。吸收塔液位过高运行,烟气中携带浆液较多,而且液位高时使泡沫或浆液灌入原烟道,这是运行中的脱硫系统GGH 堵塞的常见原因。

3.3 处理方案

3.3.1 严格按照规程操作,控制浆液管线冲洗,防止石膏、石灰石浆液沉积。 sp

K SO Ca /]][[242-+=α

3.3.2合理控制吸收塔浆液浓度在正常范围之内,防止塔内浆液浓度过高。合理控制浆液PH值,防止浆液PH的急剧变化,导致浆液成分的不稳定性,避免CaSO3、CaSO4成分急剧变化。

3.3.3加强定期工作管理。尤其是除雾器冲洗,设备停运后的冲洗工作。

3.3.4控制吸收塔液位在低位运行。

4 球磨机堵料问题

4.1 湿式球磨机运行中常会发生进料口堵塞问题

湿式球磨机进料口采用斜弯头形式,上部有进水及返浆管线。计量皮带给料机浆粒径20—30mm 的石灰石送入斜弯头,进入给料机。运行过程中发现湿式球磨机给料口发生堵塞现象。堵塞后处理是很困难的。

4.2 原因分析

4.2.1 石灰石原因

石灰石中杂物会造成球磨机进料口堵塞;石灰石中常有塑料麻绳等,会导致下料口堵塞;石灰石给料量的增加过快会导致下料口堵塞,石料量突然增加由于出口变小,会拥堵在磨机进料口造成堵塞;石灰石不均匀性会增加堵料的机会;计量皮带给料量超出磨机出力,磨机中石料消耗不了造成石灰石进料口的堆积,是造成磨机进料口堵塞的常见原因;石灰石来料中的石灰石粉尘过多会造成磨机进料口堵塞。由于下料管上结有石灰石旋流器回液管,会在磨机入口产生水汽,石灰石粉尘遇到水汽会粘附在下料口管壁上,时间长了就会影响下料发生堵塞现象。

4.2.2 启停磨机及计量皮带顺序不当也是造成球磨机进料口堵塞的原因之一

磨机的启动顺序应该是先将磨机运转正常后,再启动计量皮带。停磨顺序要求先将计量皮带停运后,确保没有石灰石进入磨机后,才可停运球磨机。如果磨机停运后,计量皮带未及时停运,磨机进料口肯定堵塞。一些非正常情况下磨机的停运要十分注意。由于某个条件需要联锁保护跳闸球磨机,要先跳计量皮带,要确保计量皮带停运后,磨机停运。

4.3 处理方案

4.3.1保证石灰石颗粒的均匀性,不能太大或者太小,石灰石粉尘不能太多,严格按照磨机设计参数选择石灰石料。

4.3.2运行中避免计量皮带给料量大于磨机的最大出力。

4.3.3运行中避免计量皮带处理的骤增,增加负荷要平稳缓慢。

4.3.4严格按照磨机启停顺序操作;连锁跳磨机前先跳闸计量皮带,延时一两秒钟再停运磨机。

5 石膏脱水困难

5.1 脱硫石膏经过脱水之后的石膏含水率高于10%(12%以上)

真空皮带脱水效果差,常导致石膏下料斗侧壁石膏堆积,甚至堵塞。沉积在下料斗侧壁上的石膏不规则地落到石膏皮带上造成石膏皮带跑偏。

5.2 原因分析

5.2.1一种可能的原因是原烟气中的飞灰含量影响,粉煤灰的粒径要比结晶石膏的粒径小得多,在真空皮带机上脱水时,细颗粒的粉煤灰很快通过石膏颗粒之间的间隙到达滤布表面,把滤布的细孔堵死,皮带上的真空度不能提高。

5.2.2 FGD废水排放过少造成石膏脱水困难。由于旋流器顶流排出的废水中含的细颗粒的比例高,因

此加大废水排量可以减少浆液中细颗粒的比例。

5.2.3真空度问题。真空度太低会造成石膏脱水困难。真空度低的原因很多,比如浆液分配器分配不均,造成真空度低、真空泵水密封不好水量不足、真空泵管线泵体结垢、真空罐下降管水封效果不好等原因。

5.3 处理方案

5.3.1对除尘器进行改造降低入口烟气的粉尘浓度。

5.3.2加大废水排放量,由于旋流器顶流排出的废水中含的细颗粒的比例高,因此加大废水排量可以减少浆液中细颗粒的比例。

5.3.3严格真空泵运行管理,保证真空度,如果有结垢现象,可对真空泵系统进行清洗。

脱硫系统对于我们来说是新的一个专业,随着脱硫系统的运行,还会有许多问题会发生,我们将在不断学习中掌握,还要通过问题的处理积累经验教训,不断提高自身技术水平。

参考文献

[1]火电厂湿法烟气脱硫装置运行特性及注意事项金新荣任建兴《华东电力》

作者简介:

吴萍女1972年9月出生,本科学历,1994毕业于武汉水利电力大学,工程师。主要从事化学环保工作。

邓月海男1972年2月出生,本科学历,1994毕业于武汉水利电力大学,高级工程师。主要从事化学环保工作。

岳葆新男1975年8月出生,本科学历,1997毕业于上海交通大学,工程师。主要从事锅炉专业工作。

脱硫系统安全操作规程

脱 硫 系 统 安 全 操 作 规 程 鼎信实业有限公司2015年5月

一、弓丨言 (2) 二、操作人员岗位职责 (2) (一)岗位职责 (2) (二)巡回检查路线及要求 (2) (三)安全环保注意事项 (3) 三、工艺操作规程 (3) (一)工艺流程简介 (3) (二)系统投运前准备 (4) (三)系统开车 (4) (四)系统运行中的参数控制 (5) (五)系统停运程序 (5) 四、设备操作要领 (6) (一)各种泵操作要领 (6) (二)氧化风机操作要领 (7) 五、常见故障及处理 (8) 六、应急情况处理 (8) (一)、停水应急处理办法 (8) (二)、停电应急处理办法 (8)

引言 为了确保福建鼎信实业有限公司脱硫项目整个系统的安全、稳定、长期高效 运行,使操作人员尽快掌握设备及系统操作技能,并能对系统进行日常维护检修,结合现场实际,特编制本《规程》。对规程中可能存在的问题及不足,将在日后通过对实际运行经验的总结,不断予以改进和完善。 二、操作人员岗位职责 (一)岗位职责 1、负责本岗位工艺、设备操作及参数记录,保证系统正常运行; 2、负责本岗位巡回检查、数据记录; 3、负责本岗位设备维护与管理,保证设备的安全稳定运行; 4、负责打扫操作室及现场环境卫生。 5、在系统正常运行时,操作人员工作内容: a认真观察各运行参数变化情况,严格按照记录表及时做好真实记录; b、重点观察塔内浆液pH值变化情况,必须保证pH值在指标范围内运行,出现问题及时处理; c、控制好浆液系统液位,严防冒槽或抽空现象的发生; d、及时监视二氧化硫在线检测值的变化情况; e操作人员每二十分种必须到现场巡检一次,检查各运转设备及液位情况,浆液输送情况及pH计情况、检测点状况(每次巡检时要将pH电极在液中晃动数次)。 (二)巡回检查路线及要求 1、巡回检查路线: 控制室f脱硫主风机f冷却水系统f急冷水泵f除雾水泵f氧化风机f浆液循环泵f石灰浆液泵f脱硫塔塔体系统 2、巡检要求: 1)操作人员必须每二十分钟至少至现场巡检一次,做好巡检记录; 2)发现异常情况要及时处理,使生产恢复正常,遇到处理不了的情况要及时向上级主管报告;3)巡检内容: ①控制室检查:检查柜面上运行指示灯是否亮,抄录设备电流。 ②脱硫主风机是否运转正常,风机轴承冷却水系统是否正常。

湿法脱硫系统

一、系统介绍 1.1 湿式吸收塔系统 吸收塔采用喷淋塔,每台锅炉配一套湿式吸收塔系统。吸收塔系统至少包括: 1、吸收塔 至少包括:由带有防腐内衬或其它防腐衬层钢制塔体和烟气出口和入口、人孔门、观察孔、法兰、液位控制、溢流管及所有需要的管口与连接件等。 2、浆液循环系统 每套包括:浆池、搅拌器、浆液循环泵、管道、喷雾系统、支撑、加强件和配件等;浆液循环泵采用单元制运行方式,每台循环泵对应一层喷嘴,循环泵不设运行备用。每个吸收塔考虑设一台(最高压头)备用泵叶轮。 吸收塔内部浆液喷雾系统由分配管网和喷嘴组成,喷雾系统的设计能使喷雾流量均匀分布,浆液喷雾系统采用FRP(原材料进口),采用四层喷淋。 每台循环泵与各自的喷雾层连接,不考虑备用循环泵。吸收塔浆液循环泵为离心叶轮泵(无堵塞离心式)。 3、吸收塔氧化风系统 氧化风机为每塔两台,一运一备,流量裕量为10%,压头裕量为20%。氧化风机为罗茨型。吸收塔外部的氧化风管进行保温。 4、除雾器 每塔1套,包括:进出口罩、优化布置的除雾器、冲洗水系统和喷淋系统等。采用屋脊式,塔内设计流速不超过 3.5M/S。除雾器安装在净烟气出口处分离夹带的雾滴,吸收塔出口净烟气携带水滴含量小于75mg/Nm3。 5、石膏浆液输送泵 每塔配2台石膏浆液输送泵(1运1备)。含泵本体、配套电机、联轴器、泵和电机的共用基础底座、法兰、配件以及内衬、冲洗装置等。 6、事故浆液箱 二台机组的FGD岛内设有一个事故浆液箱,其容积满足:不小于一座吸收塔最低运行液位时的浆池容量。 事故浆液箱配备内衬、泵、阀门、管件和控制件,以便将箱体内浆液转送至吸收塔。提供搅拌措施以防止浆液沉淀。 事故浆液箱浆液的传送速度能使箱体内浆液在15个小时内彻底放空,安装

尾气脱硫系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD491 尾气脱硫系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD491 2 / 2 尾气脱硫系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 a.穿戴好劳动保护用品,严格按标准化作业。 b.一定要检查尾气管道和连接处是否漏气,若有一定要处理好后再作业。 c.检查或清除烟尘时,先与仪表室联系,戴好面罩、眼罩,身体不要正对管道孔,以防烟气喷出伤人。人工除尘时,必须用专用工具,以免损伤管道。 d.清理大块粘结时,要有专人监视。 e.定期检查管道是否泄漏。 f.发生事故时,要保持镇静,迅速采取有效措施,给予消除。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

脱硫系统运行管理及考核标准20080319

H Z D 华能国际电力股份有限公司管理标准 HZD-00-0000 脱硫系统运行管理及考核标准2008-03-00发布 2008-03-00实施

HZD-00-0000 华能国际电力股份有限公司 脱硫系统运行管理及考核标准 第一章 总 则 第一条 为规范公司管辖范围的机组脱硫系统运行管理工作,建立脱硫系统运行管理及考核体系,确保脱硫系统安全、优质、高效的运行,特制定本标准。 第二条 本标准依据国家相关法律法规和有关脱硫系统运行管理规定及公司的有关标准制定下属条款,以加强脱硫系统运行、维护、管理和考核工作。 引用规范:《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法》(发改价格[2007]1176号),国家发展改革委和国家环保总局2007年5月29日颁布。 第三条 本标准适用于公司本部及公司所属分支机构、控股公司和受委托管理的公司(电厂)。公司所属分支机构、控股公司和受委托管理的公司(电厂)以下称“公司所属单位”。 第二章 脱硫系统运行管理模式 第四条 公司所属单位内部须设置独立的脱硫系统运行管理机构。 第五条 公司所属单位的脱硫运行管理机构具备以下管理职能。 负责脱硫系统的正常运行管理; 负责脱硫系统的计划检修管理; 负责脱硫系统的日常检修维护; 第六条 公司所属单位的脱硫运行管理机构具备以下管理权限。 根据国家、地方及公司有关标准、规定,制定、修改脱硫系统运行规程、检修规程。 根据公司有关标准、规定,制定、修改本单位脱硫系统运行考核细则。 第七条 公司所属单位应按脱硫系统安全稳定运行及正常检修维护的要求配置脱硫系统运行值班和检修维护人员。 第八条 公司所属单位应按下列岗位配置脱硫系统运行管理人员: 脱硫系统运行管理机构负责人 脱硫系统运行管理机构专业技术工程师 脱硫系统运行管理机构专职安全员 第九条 公司生产部负责公司所属单位脱硫运行考核指标的统计汇总。 1

脱硫运行人员岗位职责

龙丰热电脱硫运行管理制度 执行单位:脱硫运行值 主题:脱硫运行人员岗位职责: 编写: 审定: 批准: 发布日期:2011年1月1日实施日期:2011年1 月1日 脱硫运行人员岗位职责: 为规范脱硫运行管理制度,加强运行管理,保证系统的安全稳定运行,把安全责任落实到位,落实到每个人,使运行人员各行其职,各负其责。在工作中及时发现并解决异常问题,使系统高效低耗地完成净化烟气处理作用,以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益,特制订脱硫运行岗位职责。 一、脱硫运行岗位职责范围: 本标准规定了脱硫运行班长、主值、副值的工作权限、工作目标、工作范围、检查等内容。 本标准适用于龙丰热电有限责任公司脱硫运行岗位。 二、脱硫运行岗位职责: 1、脱硫运行班长岗位职责:

1.1、班长是本班组的安全生产、运行管理的主要责任人,负责脱硫运行专业24小时内的任何运行操作、异常及事故处理、安全管理、技术培训、文明生产、经济运行调整等工作,所有运行人员必须听从班长的指挥。在脱硫系统正常投运期间,保证设备的安全、稳定、经济运行。 1.2、定期组织脱硫运行班组安全生产会议,布置好本班的各项生产任务,提前制定好各项技术措施,做好各项主要操作的事故预想。对班内出现的问题和不安全情况,及时采取措施并向上级领导汇报;对上级指示和工作安排,及时向班内人员传达,并认真贯彻执行。对脱硫运行人员进行技术培训和技术支持,定期进行安全、技术培训,提高运行人员安全意识和技术水平。 1.3、指挥脱硫系统的投运、退出及事故处理等重大操作,并组织各值进行相关的异常分析、定期分析、专题分析,完善脱硫运行专业的各项技术资料,并进行妥善保管。 1.4、认真执行和贯彻各项规章制度,对脱硫运行值定期进行工作票、操作票、定期工作、巡检情况、劳动纪律、交接班情况、监盘情况进行检查和考核,规范各项运行管理制度,保证落实到位,及时补充其不足之处。定按时把工作票、操作票、定期工作等向上级领导汇报,同时把工作票、操作票在月底收齐交给安全员保管。 1.5、每月初向主管领导汇报脱硫专业的各项经济运行数据、重大操作的统计工作,并对脱硫运行班的安全及经济运行状况进行总结和完善。

脱硫主控工安全操作规程

编号:CZ-GC-06961 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脱硫主控工安全操作规程Safety operation procedures for main control workers of desulfurization

脱硫主控工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前首先确认脱硫工艺各自动化控制系统处于完好状态,开动平车前确认运行区域是否有人或杂物。 2、作业前必须检查喷枪升降,防溅置升降是否好使在位,喷头是否畅通,喷吹压力是否正常,确认好使后方可使用。 3、操作时,必须铁包到位,下枪时先送氮气再送喷吹料,枪头达到工艺要求深度马上降防溅装置进行保护。 4、喷吹完毕提枪时,先提防溅罩注意操作防止过卷。枪提出液面后先关闭氮气,将枪提到位锁定。 5、试枪时,要控制粉剂损失,防止外扬粉剂造成燃烧发生火灾。 6、喷吹时不得在枪孔处向下观测了望,以防喷枪失控滑落伤人。 7、操作台上不准放置与工作无关的物品,严禁脚踏和坐卧操作台。 8、更换或修理喷枪前,供气系统必须卸压为零,且不得进行其

他操作。 9、如发现铁水包内铁水及炉渣溅溢严重,应停止喷吹,直至找到溅溢原因,处理好后放可继续喷吹。 10、在扒渣工操作过程中,主控工严禁操作喷枪和铁水包车,同时做好监护。 11、如因换枪或其他原因需降枪时,必须确认好铁水包车在吊包位,并通知炉坑人员不要动车。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

脱硫系统的运行维护

脱硫系统的运行维护 1石灰石/石灰-石膏湿法脱硫设施的启停要求 1.1投运前检查 1、投运前试验 投运前试验包括:重要转动设备开关电气试验;各种联锁、保护、程控、报警;电(气)动阀门或挡板远方开、关;仪器仪表校验合格。 2、投运前检查 启动前应对工艺(业)水、仪用空气、吸收剂制备、SO2吸收、烟气、石膏脱水、废水处理等系统、设备进行检查,保证各系统符合启动相关要求。 1.2系统启动 1、工艺(业)水系统供水管道畅通,水箱液位指示正常,水箱补水阀切换到“自动”模式。 2、吸收剂制备系统料仓料位满足启动条件,球磨机及其附属设备运转正常,石灰石浆液密度符合设计要求,石灰石供浆调节阀切换到“自动”模式。 3、SO2吸收系统氧化风机、循环浆液泵运转正常,除雾器冲洗自动投入,密度计、pH计正常投运。 4、CEMS系统正常投运,原、净挡板门动作正确,各压力、温度测点正常投运,烟气换热器(以下简称GGH)、增压风机及其附属设备运行正常,烟气脱硫(以下简称FGD)入口压力自动投运。 5、石膏脱水系统启动真空皮带机运转正常,各冲洗水正常投入,石膏脱水效果应达到设计要求。 6、废水系统正常投入,加药系统自动投入,出水指标达到设计要求。 1.3系统停运 1、停运方式 (1)长期停运,需对吸收塔内浆液及其它罐内浆液排到事故浆液罐储存,其它浆液罐均应排空,除事故浆液罐搅拌器运行外,系统设备全部停运; (2)短期停运,需停运的系统有烟气系统、SO2吸收系统、石膏脱水系统、吸收剂制备系统;各箱罐坑都存有液体时,搅拌器应运行,仪用空气系统、工艺

(业)水系统应保持运行; (3)临时停运,需对烟气系统、石灰石浆液供给系统停运,其它系统视锅炉和脱硫设施情况停运。 2、停运注意事项 (1)根据FGD停运方式制定停运计划; (2)根据设备运行情况,提出在停运期间应重点检查和维护保养的设备和部位; (3)系统停运前应将吸收塔的液位控制在低液位运行,并尽可能在系统停运前将各箱罐坑控制在低液位运行; (4)烟气系统停运完毕,应尽快将吸收塔循环泵及氧化风机停运; (5)根据停运方式决定是否对石灰石(粉)仓、箱、罐、坑排空。 2石灰石-石膏湿法脱硫设施故障处理及措施 2.1事故处理的一般原则 1、发生事故时,运行人员应综合参数的变化及设备异常现象,正确判断和处理事故,防止事故扩大,限制事故范围或消除事故的根本原因;在保证设备安全的前提下迅速恢复设施正常运行,满足机组脱硫的需要。在设施确已不具备运行条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应停运脱硫设施。 2、运行人员应视脱硫设施恢复所需的时间长短使FGD进入临时停机、短期停机或长期停机状态;在处理过程中应首先考虑出现浆液在管道内堵塞、在吸收塔、箱、罐、坑及泵体内沉积的可能性,尽快排空这些管道和容器中的浆液,并用工艺(业)水冲洗干净。 3、若为电源故障,应尽快恢复供电,启动各搅拌机和冲洗水泵、工艺(业)水泵、增压风机轴承冷却风机运行。若8小时内不能恢复供电,必须将泵、管道、容器内的浆液排出,并用工艺(业)水冲洗干净。 4、当发生本规范没有列举的事故时,运行人员应根据自己的经验和判断,主动采取对策,迅速处理,具体操作内容及步骤应在现场规程中规定。 2.2脱硫设施事故停运 1、脱硫设施紧急停运 发生下列情况之一时,应紧急停运脱硫设施:

脱硫实习报告

脱硫实习报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

大同煤炭职业技术学院 实习报告 煤 气 化 制 甲 醇 系部:煤化工系 专业:煤化工生产技术 班级: 09煤化工 学生姓名:王锦荣 学号 实习报告 实习单位:同煤集团同家梁矿 实习目的:真正在实践中开始接触社会、了解社会的一 次重要机会,让我们学到了很多在课堂上根本就 学不到的知识,增长了见识,开阔了视野,为我 以后走上工作岗位打下了坚实的基础。 实习任务:①结合本次实习目的,明确自己在单位的岗位情况。 ②作好实习笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决。 ③内容应涉及到实习单位,论述详细。 实习内容: 脱硫 固体燃料主要指煤,焦炭,以空气和水蒸气为气化剂,在高温条件下与固体燃料发生气化反应。煤气化剂制得的可燃气体称为煤气。 一对固体燃料性能的要求 1水分 固体原料中水分以三种形式存在:游离水,吸附水,结合水。游离水是在开采,运输和储存时带入的水分,也叫外 在水分;吸附水是以吸附的形式与原料结合的水,也叫内在水分;化合水是指原料中的结晶水,工业上只分析游离水和吸附水,两者之和为总水。 2挥发度

挥发度是半焦或煤在隔绝空气的条件下,加热而挥发出来的碳氢化合物,在氢化过程中能分解成氢气和焦油蒸气等。原料中挥发出来的碳氢化合物,在氢化过程中能分解成氢气和焦油蒸气等。原料中挥发分含量高,则产生半水煤气中甲烷和焦油含量高。 3灰分 灰分是固体燃料完全燃烧后所剩余残留物,一般要求灰分小于15% 4硫含量 指煤焦中硫化物的总和,煤中硫含量约50%~70%进入水煤气中,20%~30%的硫随着灰渣一起排出炉外,其中煤气中的硫90%左右呈硫化氢,10%左右呈有机硫存在。硫化氢存在不仅腐蚀设备管道,而且会使后序工段的催化剂中毒,因此需要含量小于1% 5固定碳 指煤焦中出水分,挥发份,灰分和硫分外,其余可燃的物质-碳。它是煤焦中的有效成分,其发热值又分为高位发热和低位发热值。 6灰熔点 由于灰渣的构成不均匀,因而不可能有固定的灰熔点,只有榕湖范围。通常灰熔点用三种温度表示,及t为变形温1 度,t为软化温度,t为熔融温度灰熔点越高则硫含量越高。 23 7机械强度 固体原料的机械强度指原料康破碎能力,在运输装卸中和入炉后易破碎成小粒和煤屑,造成床层阻力增加,工艺不稳定发气量下降,因而煤气夹带固体颗粒增多。 8化学活性 固体原料的化学性质是指与其气化剂如氧,水蒸气,二氧化碳反应的能力。化学活性的原料,有利于企划能力和气化质量的提高。 实习总结“己的工作虽然我们做的都是看似简单的事,但我们工作之中认真的态度是必不可少的。只有认真、踏实,我们才能将自己的任何一件工作做好,而不管做什么,只要做好了自己的本职工作,才能在社会上立足。看似简单的工作,要做到又快又好却并非易事,所以说,把简单的事做好,就是不简单,把平凡的事做好,就是不平凡。对于即将步入社会,真正走上工作岗位的我们来说,我们应该充分利用好这次实习的机会,调整好心态,把看似简单的事,做得不简单,这将成为我们真正步入社会之前一笔最大的财富。篇二:化工实习报告中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业大作业(实践报告) 题目:学习中心:山西临汾奥鹏学习中心 年级专业: 学生姓名:张龙龙学号 实践单位:山西焦化集团有限公司 实践起止时间:14年12月10日~15年3月10日

脱硫安全操作规程

编号:CZ-GC-05190 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脱硫安全操作规程 Safe operation procedures for desulfurization

脱硫安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、启动各设备前必须盘车灵活、轻松,以防止启动瞬间电机负荷过重烧坏电机或打坏风机转子。 2、在运行期间,吸收塔入口烟道烟气温度不能过高,控制在165度以内,防止温度过高引起塔内防腐及各设备烫坏。 3、保证脱硫效果,及时补加原料石灰石碳酸钙,使之保持在工艺指标范围内,吸收塔液位始终保持正常液位,防止溢流,使脱硫浆液的PH值保持在5.5左右。 4、运行人员24小时轮换值班,保证脱硫系统正常运行,保证烟道出口烟气二氧化硫在环保要求达标的范围之内。 5、加强和调度有关岗位的联系,脱硫运行人员必须与锅炉运行人员保持时刻联系,在脱硫的投运或者退出时都要和锅炉运行人员保持联系。 6、操作室门窗不能封闭太严,注意通风,低压控制柜房间安装

空调,保持恒温,避免控制柜内温度过高。 7、控制好各塔、槽液位,防止各脱硫泵抽空。严格控制脱硫塔液位不能过高或过低,防止带液体跑气。 8、所有管道和设备,禁止在带压得情况下进行检修或者冲洗,并不能用金属物质敲击设备管道,在管道冲洗完毕以后,必须严格确保冲洗水阀关闭后,再启动泵。 9、严格遵守各项安全规程,要持证上岗,下班后把证收回。 10、严防SO2含量超标,密切注视SO2表的指示,分析要及时、准确,在SO2含量过高的情况下,可以适当增加一台或几台循环泵,来保持SO2的浓度。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

脱硫系统运行操作手册(脱硫)

榆林市天龙镁业有限责任公司 还原炉和精炼炉尾气除尘脱硫工程项目 操 作 手 册 榆林市天龙镁业有限责任公司 2015年8月

目录 前言 (3) 一、工艺流程及说明 (4) 1.1、工艺流程 (4) 1.2、流程概述 (4) 二、工艺原理 (6) 三、脱硫剂的制备 (7) 四、工艺过程参数检测及控制调节系统 (7) 4.1、主要操作参数和技术指标: (7) 4.2、控制调节系统说明 (7) 五、脱硫系统运行管理 (8) 5.1.操作运行前的准备工作 (8) 5.2.操作运行程序 (10) 5.3、正常运行管理 (12) 5.4、系统运行异常处理 (13) 5.5、停炉检修 (15) 六、操作运行制度 (16) 6.1、脱硫除尘装臵岗位责任制 (16) 6.2、巡回检查制度 (17) 七、劳动安全及职业卫生 (17) 7.1、本工程应采取安全措施和实施劳保卫生防护的工艺环节与场所.. 17 7.2、防水污染、防尘 (17) 7.3、防电伤、防机械伤害及其它伤害 (18)

前言 本操作手册适用于“天龙镁业有限责任公司还原炉和精炼炉尾气除尘脱硫工程项目”,本系统除尘脱硫部分采用湿式氧化镁法脱硫工艺+独立分水式除尘脱硫设备技术。为了保证烟气中的二氧化硫和烟尘达标排放,确保系统长期稳定运行,特制定本操作手册,在启动和运转本系统以前,要求操作人员认真地阅读并理解本操作手册,因为不正确的操作将导致装臵运行性能低劣或将导致设备损坏。 本手册为技术资料,仅限于相关人员参阅。 希望所有操作人员通力合作,共同维护好系统各部分装臵。

一、工艺流程及说明 1.1、工艺流程 除尘脱硫工艺流程图 1.2、流程概述 本工艺流程为: ⑴各生产线烟气在引风机的作用下经过管道输送,烟气进入DLFS 型除尘脱硫一体化设备(独立分水式除尘脱硫器)的除尘室内,在除尘室内,从上而下的第一层喷淋水将大部分的颗粒物除去,粉尘下落,随水冲入水沟,流入沉淀池,经过长时间沉淀静臵后的上清液用水泵打入除尘室进行循环利用。另一方面降低烟气出口温度,更提高了后续脱硫室的脱硫效率。 ⑵ 除尘后的气体继续上升至隔离旋风子,烟气旋转,和下降的吸收液充分接触,二氧化硫被吸收反应生成亚硫酸盐。脱硫后的废水曝气氧化后经脱硫循环泵循环利用。当循环池内浓度达到一定程度时,将循环池中的水排入沉淀池,进行固液分离,液体返回沉淀池,沉淀物经过板框压滤机压滤固化后外运。另一方面利用沉淀池沉淀后的澄清水或自来水给循环池内补水。 ⑶ 烟气继续上升,经水器分离装臵进行脱水,脱水后的烟气通过水气分一次引风机 二次引风机 独立分水式 除尘脱硫器 沉淀池 烟囱 循环池 脱硫溶液 脱硫剂 渣处理 曝气风机 各生产线 污染源 澄清池

脱硫系统运行工作标准参考文本

脱硫系统运行工作标准参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脱硫系统运行工作标准参考文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、运行工艺指标 以下CFB-FGD系统的主要工艺参数将在DCS画面上 显示: 1. 脱硫效率≥85% 2. 出口SO2含量≤200mg/Nm3 3. 粉尘排放浓度≤100mg/Nm3 4. 吸收塔出口烟气量≥450654Nm3/h(干标) 5. CFB吸收塔的床层压降2100 Pa≥吸收塔压差≥ 1300Pa 6. CFB吸收塔出口温度100℃≥吸收塔出口温度≥ 75℃ 7. 吸收塔的喷水量16.4≥吸收塔喷水量≥8m3/h

8. 脱硫剂消耗量≤0.5T/h 二、主要调整参数: 1、减温减压装置维持压力:0.15~0.24mpa,压力SP值设0.2 mpa ,温度SP值设:80—120℃ 2、脱硫电场灰斗流化风维持压力:10KPa~30 Kpa 温度:80℃~120℃, SP值设:80℃。 3、空气斜槽流化风维持压力:6.6KPa~9.8 Kpa温度:80℃~120℃,SP值设:80℃ 4、生石灰仓流化风维持压力:30KPa~40 Kpa 5、气力输送风维持压力:50KPa~78.4 Kpa 6、脱硫电除尘电场灰斗料位:低料位左右 7、吸收塔压差回路设定范围:1800pa~2100pa之间 8、吸收塔出口烟气温度调节回路设定范围:75℃~100℃

氨法脱硫技术运行总结

氨法脱硫技术运行总结 牛琳(河北金万泰化肥有限责任公司,河北新乐050700) 摘要:本文主要论述了河北金万泰化肥有限责任公司选用 氨法脱硫技术对锅炉烟气进行脱硫的运行情况,同时总结了该技术在实际运行过程中需要注意的几个问题。 关键词:氨法脱硫;SO2;改造 1.概述 随着国家对环境保护的日益重视,有效地控制SO 2的污染已成为国家规划的一部分。削减SO 2排放量,控制大气污染,提高环境质量,是目前及未来长时期内我国环境保护的重要课题。基于以上原因,金万泰公司选用了氨法脱硫技术对锅炉烟气进行脱硫处理,经过实际论证和改造,装置于2013年12月正式投产,现在整套系统基本运行平稳,烟气脱硫效果也基本达到设计要求。但在试运行过程中,该技术也反映出一些在实际运行中应该注意的问题。 2.氨法脱硫的工艺原理及工艺流程 2.1工艺原理 氨法脱硫用含氨溶液通过喷淋与烟气接触,吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸铵。反应过程可基本表述为:烟气中的二氧化硫与烟气接触时首先被水吸收,生成氢离子、亚硫酸氢根离子与亚硫酸根离子,然后氢离子与氨水溶于水后生成的氢氧根结合生成水分子,由于氢离子与氢氧根离子不断消耗,使二氧化硫溶于水和氨溶于水的反应得以持续进行,烟气中的二氧化硫得以吸收净化。同时体系中的铵离子、亚硫酸氢根离子、亚硫酸根离子不断增多,然后亚硫酸根离子与亚硫酸氢根离子经氧化生成硫酸根,最终在浓缩阶段生成硫酸铵并回收。吸收反应式如下: SO 2+H 2O?H ++HSO 3-HSO 3-?H ++SO 32-NH 3+H 2O?NH 3·H 2O NH 3·H 2O?NH 4++OH -H ++OH -?H 2O 4HSO 3-+3O 2?4SO 42-+2H 2O 2SO 32-+O 2?2SO 42-2NH 4++SO 42-?(NH 4)2SO 4↓2.2工艺流程: 工艺流程图如图1所示。 图1氨法脱硫工艺流程图 经除尘合格后的烟气由引风机加压后进入脱硫塔浓缩段, 与喷淋雾化的浓缩段循环液逆流接触,充分利用烟气的热量将浓缩段循环液中的水分蒸发带走,同时完成烟气的降温增湿。经降温增湿的烟气,穿过脱硫塔浓缩段与脱硫段之间的升气帽进入脱硫段,与来自氧化槽的脱硫液逆流接触,烟气中的SO 2等酸性气体被吸收,生成亚硫酸铵,烟气得到净化。净化后的烟气经脱硫塔上部的折流板除雾器去除烟气中的残余的雾沫后经烟道进入烟囱排放,生成的亚硫酸铵自流入氧化槽。 脱硫过程中生成的亚硫酸铵进入氧化槽后,一部分经循环 泵送入脱硫塔脱硫段作为脱硫液与烟气接触吸收烟气中SO 2; 一部分经氧化泵加压送入氧化喷射器,用空气将亚硫酸铵强制氧化为硫酸铵。氧化槽中硫酸铵溶液自流入母液罐中,与结晶机分离出的母液相混合,经母液泵送入脱硫塔浓缩段,经硫铵泵在浓缩段进行自循环,与烟气进行热交换提浓,当达到一定浓度后,经结晶泵打入到厂房内的结晶罐中,结晶罐内下部的稠厚体进入离心机经离心机分离得到固态硫酸铵产品。 3.调试过程中存在的问题及改造措施 3.1脱硫塔升气帽漏液 由于设计中脱硫塔内升气帽的结构设计不合理,运行过程中脱硫段的脱硫液通过升气帽向浓缩段漏液,经过与设计单位沟通,将升气帽的结构进行改造,增大了升气帽防水面积,提高了烟气的局部流速,使脱硫液不会通过升气帽进入浓缩段,消除了漏液现象。3.2氧化过程不充分 氧化过程原设计为曝气氧化,参加反应的氧气不足,造成氧化率低,氧化反应不充分。经与设计院协商,将氧化槽改为喷射器自吸空气强制氧化装置,同时在脱硫塔的浓缩段新增一级曝气氧化,从而提高了氧化率,增强了氧化效果。3.3仪表设施不全 3.3.1原设计脱硫塔浓缩段液位计是通过曝气风压转换为浓缩液的液位,当脱硫塔浓缩段溶液密度增大时,风压会随之增大,转化的浓缩液液位值也会增大,但实际液位并未增大,造成指示误差。后经改造,增加了一个双法兰差压式液位计作为参考液位,以免影响正常操作。 3.3.2原设计整套系统所有设备只能通过PLC 系统进行操作,无现场操作柱,导致现场发现问题后不能及时操作,存在安全隐患。后经改造,在生产现场增加了一套电气操作柱,既方便了操作,又解决了安全问题。 3.3.3在脱硫塔入口增加了SO 2、烟尘、烟气流量的在线监测设备,以方便调整装置负荷及监测脱硫效率。 4.运行中注意事项 4.1锅炉除尘必须严格管理 设计要求入脱硫系统的锅炉烟气粉尘含量不大于50mg/m 3,否则会直接影响脱硫装置的运行。含飞灰的烟气通过脱硫塔,会增加浓缩液密度,增大出料难度,造成结晶管线、溶液系统管线和喷头的堵塞,所以在运行过程中要严格控制粉尘含量。 4.2注意运行过程中的溶液浓度,防止结晶 根据设计的入塔烟气温度及浓缩塔溶液温度指标要求,出料浆液的比重应控制在1.27左右,如果比重过高,容易造成结晶,堵塞系统。 4.3对材质腐蚀加强监测 钢制脱硫塔的内壁衬有一层玻璃鳞片,具有防腐蚀作用,但这种玻璃鳞片极易脱落,一旦脱落,塔内壁的铁材质很容易被腐蚀,所以应定期检查,加强监测。 5.结语 氨法烟气脱硫技术不仅有效保障了我公司锅炉烟气中SO 2 达标排放的问题,而且把对大气造成严重污染的SO 2转化成有经济价值的化肥原料,与其他烟气脱硫工艺比较,具有良好的经济效益和社会效益。在解决了诸多技术问题以后,氨法烟气脱硫现在已经发展成为一种成熟的工业化技术,其投资费用低、运行简单等特点将成为越来越多企业的选择。 作者简介:牛琳(1986—),女,2009年毕业于中国矿业大学,助理工程师。

脱硫工段职业健康安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56383 脱硫工段职业健康安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

脱硫工段职业健康安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、本工段为禁火区域,所有人员严禁将火种带入生产区,禁止吸烟. 2、每位员工上班前应穿戴好劳保用品,否则不准进入生产岗位,进入塔区必须戴好安全帽. 班前班中不准饮酒,岗位上不准会客严格遵守劳动纪律处坚持工作岗位认真执行安全规程,拒绝违章操作. 3、因工作和检修需要,需进行危险作业和动火作业时,必须先办理危险作业证和动火作业证,并按要求采取措施经批准后方可作业.

4、凡是在操作中遇到有刺鼻气味发生时,操作人员应站在上风向,不得在下风向操作和休息,防止发生中毒. 5、凡是属煤气中毒的,应立即把中毒人员撤离现场,到空气新鲜温暖的地方施行人工急救,病情严重的应立即送往医院. 6、当碱液或PDS液溅到皮肤和眼睛上时,应立即用清水大量冲洗,严重时应立即去医院治疗. 7、硫磺不能堆积储存太多,存放时间不能太长,以防硫磺发生自燃. 8、各设备接地线必须良好,运转设备启动前应安好防护罩,严禁未进行盘车和无安全罩得情况下开泵不准用湿布擦拭电机,严禁水漏入电机内. 9、严禁在蒸汽管道和暖气包上烤晒衣服和放置易燃易爆品,以免引起火灾事故.

环保设备运行管理制度

江西同德盛元镍业有限公司 环保设备运行管理制度 第一章总则 第一条为加强公司环保设备管理,充分发挥环保设施的作用,改善公司内环境和保护职工身体健康,结合本公司实际情况特制定本规定。 第二条本规定适用于公司布袋除尘系统、脱硫系统、重力收尘室、脱硫塔循环水池及环保设施辅助设备等设备的管理。 第三条各类环保设备均为生产设施设备的重要组成部分,与生产设施一样同步运行,同步生产。 第二章职责和要求 第四条车间各班班长负责对各生产车间环保设施的监督、检查、管理工作,并承担相应的管理责任。 第五条环保设备管理工作由车间分管领导负责,为环保管理的第一责任人,实行逐级负责制。 第六条环保设备的操作人员为车间当班班长,要严格按照操作规程操作,并且负责环保设备的日常维护,保证环保设备正常运行。 第七条环保设备必须与生产设备同时运转、同时维护、同时检修不得无故停运或擅自拆除。 第八条环保设施发生故障,班长要及时向车间主任反应,车间主任再根据实际情况组织相关人员进行抢修。一般故障要求两小时内修好,检修需超过四小时的故障要及时上报公司领导,重点组织人力、物力抢修。在环保设施抢修期间,禁止加料作业。

第九条当班班长要不定时对环保设施进行巡检,巡检内容包括布袋除尘系统运行情况、脱硫系统运行情况、脱硫系统循环水池PH值是否正常、烟囱烟气颜色及流量是否正常、烟气在线监测系统运行是否正常等。发现隐患及时上报相关领导,并作好当班巡检记录备查。 第十条环保设施现场管理:工作现场各种物品、备件不准乱堆乱放,物品码放有序,检修现场一定要做到检修完毕后人走场清,各种备品备件及时清理; 第十一条环保设施管理要求全系统管理,全员参与管理,各级主管领导有权对环保设施管理中出现的问题提出要求,对违反此管理制度的人员进行处罚。 第三章奖惩制度 第十二条未经公司领导同意,擅自关停环保设施的(紧急情况除外),处罚相关责任人50元/次,由此产生严重后果的解除劳动合同; 第十三条对存在问题的环保设施没有及时报修或者报修后没有及时修理的,处罚相关责任人50元/次;环保设施问题包括但不限于下列情况: 1、环保设施主体和阀门、管道等漏风、破损的; 2、除尘设施吸尘罩破损、漏风的; 3、脱硫系统水泵故障处理不及时的; 4、环保设施仪表数据不准或失灵的; 5、收尘器布袋破损没及时上报或没及时更换的; 6、收尘器温度超高没及时处理或没及时上报的; 7、重力收尘室冷却水断水没及时处理的; 8、卸灰系统有漏灰、跑灰现象以及没有及时更换收灰袋的;

脱硫工作总结范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 脱硫工作总结范文 篇一:脱硫系统停工整改总结报告 脱硫系统停工整改总结报告 **工程南热脱硫系统改造项目部根据业主方、监理方的停工指令以及09月28日停工整改会议要求,立即成立停工整改领导小组,由项目经理亲自担任组长,站在全局的高度领导和指挥整改工作,工程由施工高峰状态全面转为停工整改状态,组织施工人员进行全方位、全角度、全员参与,全面展开,对施工现场进行不留死角、不留隐患、不惜余力的清理和整改,使施工区域面貌焕然一新,安全隐患及危险源得以整改,安全等级明显提高,具备复工条件,现将整改情况总结如下: 一、加强安全教育和宣讲。利用整改间隙,组织全部施工人员(含管理人员)站班,宣讲有关安全管理规定、安全事故事例,重点宣讲防火、防触电、防高空坠落、防跌倒、防碰伤等,并对现场当前的安全形式进行深刻的剖析,提出危险源辨识及控制措施,要求各施工班组做好交接班记录,

将上个班组的施工内容及时告知下个班组,做到工作不断档、交底不留空白,真正将安全管理落到实处。 二、加强工人的精神状态管理。出台上班期间饮酒的处罚措施,严禁饮酒工作,对有服药影响工作的工人进行换班倒息,避免发生意外。 三、加强现场安全文明清理。投入清理整改人力280人次,施工机械6个台班,重点将现场拆除的废料、保温材料、管道平台及时外 运,保证道路畅通,同时加强脚手架整改,将单跳板、探头板以及跳板固定不牢靠进行整改,消除安全隐患。 四、加强劳动防护用品检查。重点检查安全带、安全绳、安全帽等,将不合格的,破旧的、磨损的、断股的全部进行更换,安全带做为最后一道防线,绝不马虎凑合。 五、加强对工器具进行检查。重点查验起重设备、电动工具,起重设备资质、操作人员资质进行归档保存。不合格的电动工具清理出场,合格的张贴合格标志后方可使用,同时要求在使用过程中该戴护目镜的该带手套的一定要防护 到位。 六、加强氧气、乙炔、焊线整理。对现场管线凌乱部分进行整理,制作支架,进行架空悬挂处理,避免车压、人踩、火花溅落以及绊人等。 七、加强安全用电管理。对照明灯具、线缆、配电箱、

脱硫主控工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD937 脱硫主控工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脱硫主控工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、工作前首先确认脱硫工艺各自动化控制系统处于完好状态,开动平车前确认运行区域是否有人或杂物。 2、作业前必须检查喷枪升降,防溅置升降是否好使在位,喷头是否畅通,喷吹压力是否正常,确认好使后方可使用。 3、操作时,必须铁包到位,下枪时先送氮气再送喷吹料,枪头达到工艺要求深度马上降防溅装置进行保护。 4、喷吹完毕提枪时,先提防溅罩注意操作防止过卷。枪提出液面后先关闭氮气,将枪提到位锁定。 5、试枪时,要控制粉剂损失,防止外扬粉剂造成燃烧发生火灾。 6、喷吹时不得在枪孔处向下观测了望,以防喷枪失控滑落伤人。 7、操作台上不准放置与工作无关的物品,严禁脚踏和坐卧操作台。 8、更换或修理喷枪前,供气系统必须卸压为零,且不得进行其他操作。

脱硫设施运行管理台账汇总

脱硫设施运行管理台账 冷钢动力厂 碧水蓝天不是梦 环保 市民的满意就是我们的成就 市民对环境质量的期望就是我们对环保工作的要求

、、 脱硫系统运行管理制度脱硫系统投运率和脱硫效率控制 1. 脱硫系统投运率控制。 ﹪1﹪脱硫系统的检修工作进度应与烧结主机同步,烧结投运前,脱硫吸收塔系统和烟气系统应具备备用状态。 ﹪2﹪烧结投运前,应立即将脱硫系统投入运行,尽早关闭脱硫旁路挡板。 ﹪3﹪烧结退运前,开启烟气旁路挡板,退出脱硫系统运行,尽量延长脱硫系统的运行时间。 ﹪4﹪严禁开启烟气旁路挡板运行或严禁脱硫设施无故停运。 2. 脱硫效率控制。 环保部门考核指标脱硫效率月均值≥95﹪,或净烟气SO2 排放浓度 <200mg/Nm3。 、、脱硫系统运行参数调整 (、)脱硫效率调整 1. 当脱硫效率低于95﹪时,应做如下处理。 ﹪1﹪首先检查脱硫系统入口SO2 浓度是否超过设计值,超过设计值应调整降低SO2 浓度至设计值,调整不成功汇报主管领导。 ﹪2﹪脱硫系统入口SO2 浓度未超过设计值,检查吸收塔浆液PH 值 是否在5.5~6.0,如果PH 较低,增加石灰石浆液的供应量,提 高PH。

﹪3﹪如果PH 已接近5.8,效率依然低,检查吸收塔浆液密度是否在1150~1200kg/m3,密度较低,应停止出石膏,增加石灰石浆液 的供应量,密度较高,应尽快出石膏,降低吸收塔浆液密度。 ﹪4﹪检查吸收塔浆液循环泵入口压力,压力较低,反冲该循环泵,提 高循环泵入口压力。 ﹪5﹪检查吸收塔浆液循环泵的运行台数,如果负荷较高或吸收塔入口SO2 浓度较高或脱硫效率较低,调整浆液循环泵。 2. 脱硫净烟气SO2浓度控制 ﹪1﹪净烟气SO2浓度非正常低低值,在线监测装置可能堵塞,应及 时通知检修人员检查烟气在线监测系统,检修人员应在2小时 内处理完毕。 ﹪2﹪机组负荷较高或入口硫份较高,应保证脱硫效率不低于95﹪,或净烟气SO2 浓度不能高于200mg/Nm3。 ﹪3﹪机组负荷较低或入口硫份较低,应退运一台浆液循环泵或降频 运行,但应保证班脱硫效率均值不低于95﹪,或净烟气SO2 浓度班均值不能高于200mg/Nm3。 (、)脱硫吸收塔浆液PH 值调整 3.吸收塔浆液PH 应控制在5.5~6.0 范围。 4.吸收塔石灰石浆液的供应量应主要依据原烟气SO2 浓度和烟气 量、吸收塔浆液PH 值进行调整,当原烟气SO2 浓度和烟气量较 高,增大石灰石浆液的供应量,否则减小石灰石浆液的供应量。5. 脱硫效率较低,PH 值超过6.0,应减少石灰石浆液的供应量,控

电石灰浆用于电厂脱硫的运行总结[1]

电石灰用于电厂脱硫运用情况总结 刘庆林杜俊艳 摘要:本文讨论电石灰浆和石灰石作为脱硫剂的脱硫效率影响因素及效果分析,重点从脱硫综合效率、脱硫用电量、脱硫吸收塔密度、浆液PH值、钙硫比、脱硫剂等方面分析,最后讨论取得脱硫效果。 【关键词】电石灰浆;石灰石;脱硫效率;因素 0.引言 近年来,中国是全世界最大的煤消费国,中国每年的煤消耗量占全球消耗量35%。其中,大部分的煤又是供燃煤锅炉使用,而在煤的燃烧过程中会产生大量二氧化硫,该气体对环境造成严重污染。因此,脱硫技术广泛应用于各类使用燃煤锅炉的工厂,在经过多年的技术研发与完善后,脱硫技术应用与工业的方面的技术共有十多种。自上世纪末至本世纪十多年,国家日益重视环保问题,提出脱硫技术应国产化,国内烟气脱硫技术取得了极大的进步。 烟气脱硫系统是为了减少燃煤发电厂二氧化硫排放而建设的环境保护设施,具有良好的环境效益和社会效益,但对发电厂而言生产成本上升了8.3%。如何在保护环境的同时,降低脱硫成本成为摆在发电企业面前的新课题。 国家《十一五纲要》对今后五年发展循环经济、建设节约型社会做出了全面部署,明确提出:“坚持开发节约并重、节约优先,按照减量化、再利用、资源化的原则,在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节,逐步建立全社会的资源循环利用体系”。大力发展循环经济、加快建设节约型社会,是落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观的重大举措,是实现经济增长方式转变,从根本上缓解资源约束,减轻环境压力,推动国民经济又快又好发展,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择。 内蒙古希望铝业在聚氯乙烯(PVC)生产线上产生大量电石灰浆无法更好的资源化处理,现在将电石灰浆代替石灰石作为同公司电厂烟气的脱硫剂,很好的解决了部分电石灰浆的出路,同时又能够降低脱硫系统运行成本,在治理污染的同时实现了以废治废的资源循环利用。本文重点分析脱硫效率因素和通过用电石灰浆和石灰石作为脱硫剂取得实际效果。 1.影响脱硫效率的因素分析 影响脱硫效率的因素有很多,如温度、浆液pH值、钙硫比、脱硫剂的品质、粉尘浓度等都会对脱硫反应的效率产生影响。

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