油层套损分析

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油层套损分析

作者:卢广达

来源:《中国科技博览》2017年第24期

[摘要]随着油田开发时间的不断延长,套损井数越来越多,油水井利用率降低,严重影响了油田的正常生产,同时也增加了油田的开发成本。因此,深入分析套损原因、合理调整压力系统,是有效减少套损的重要手段。本文通过结合近些年某采油队实际套损情况,归纳总结了区域套损原因,对套损防控及相关的油藏开发提出建议,为今后的套管防护工作指明了方向。

[关键词]套损油藏开发

中图分类号:TE331 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)24-0010-01

1 套损基本概况

某采油队累计发现套损井及井况问题井28口(含拔不动),其中采油井18口,注水井

10口。其中调查已落实套损井18口。从套损井套损层位来看,油层部位套损井数占总套损井数的67%,是套损治理防治的重点层位。

2 套管损坏机理分析

通过对油层套损特点、油层性质及压力分布的分析认为:套损原因主要有两点,一是由于泥岩吸水蠕变造成套管损坏,二是由于套管内外压差不均衡引起的套管损坏。

2.1 泥岩吸水蠕变造成套管损坏

某油层的地质特点给泥岩进水、产生较大的非均匀蠕变提供了条件;而高注采比、高压注水、管外窜槽等使泥岩进水成为可能。该套层系投产后,为了保持产能,降低油田综合含水,在初期对油层进行了压裂、提高注水强度、注水压力等增注措施,使注采比及注水压力不断上升。高注采比、高压注水方式加剧了隔(夹)层进水,发生蠕变,造成套管损坏。如开采该层系的一口注水井甲井,顶破裂压力13.0Mpa注水,实注强度达到44.3m3/d·m。造成该井在910.2米处套管变形,最小通径116mm。

2.2 套管内外压差不均衡引起套管损坏

对于套管内外压差不均衡引起套管损坏的机理没有做过实验进行验证,分析认为主要由于该油层渗透率较低,油层发育差,压力传导慢,与其它油层相比,在注同样多的水时,注水压力相对较高,注水后与储层相邻的泥岩夹层强度变低,变形不能协调,发生错位,引起套管损坏。另一方面,如果水井注不进去水,那么对应连通的油井则由于供液不足,井筒内在不断抽吸过程中降低套管内压力,增大套管内外压差,从而造成套损。

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