T梁外观质量

T梁外观质量
T梁外观质量

T梁外观质量控制

一、前言

混凝土的外观质量是混凝土质量的直观体现,因此搞好混凝土的外观质量对混凝土工程有其重要意义。本文针对湖北省孝襄高速公路12合同段预制场672片T梁的外观质量存在许多问题,经过实践的摸索,现场总结分析,逐步完善整改措施,使T梁的外观质量得到有效控制,收到了满意的实施效果。

二、T梁预制外观质量问题

1.梁腹侧表面、T梁端头锚固截面有蜂窝、麻面现象,马蹄上口斜面气泡较大。2.梁端头第二道横隔板下耳板附近、腹板变厚处、马蹄上口斜面有“狗洞”。3.马蹄根部、侧模拼缝、堵头模板两侧处跑浆较多,有“烂边”、“烂根”现象。4.梁腹表面有明显的层印。5.模板拼缝处有“错台”,个别梁有“跑模”现象。6.T梁张拉起拱后,梁两头马蹄底部缺棱掉角。7.T梁翼板顶面板收缩裂缝较多。8.腹板表面、翼板下表面有“白斑”和“黑斑”,混凝土表面花脸,颜色不一。9.桥面连续预埋钢板下砼不密实。

三、T梁预制外观质量问题原因分析及质量控制

(一)麻面麻面是指混凝土表面上呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点。直径通常不大于5mm。

[原因分析](1)马蹄上口斜面排气困难,锚固截面锚下钢筋密集,受波纹管位限制振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。(2)新拌混凝土浇注入模后,停留时间过长,振捣时已有部分凝固。(3)用小料水平分层浇注完马蹄后,浇注腹板时误开平板振捣器,上部灰浆顺模板表面流到下层塌落度损失比较大混凝土表面,拆模后出现若断若续的“眼泪”。(4)浇注前没有在模板上撒水湿润,或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少。(5)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物。

[质量控制](1)振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S 为佳,插入下层5-10cm,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;马蹄上口斜面宜作为砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用附着式振捣器或人工插捣的方法振实。(2)新拌砼必须按水泥或外加剂的性质,在初凝前振捣。(3)T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣,腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振捣器振捣,尽量避免浇注上部砼时,启动附着式振捣器,

导致下部即将结硬的砼表面出现麻面。(4)浇注砼时,无论那种模型,均需撒水湿润。但不得积水;浇注前检查模板拼缝,对可能漏浆的缝,设法封堵。(5)模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。

(二)蜂窝蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏主筋,可能漏箍筋。

[原因分析](1)模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。(2)砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振。(3)砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。质量控制](1)浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。(2)塌落度过小时拉回拌和站加水加水泥重新拌制;振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着灰斗粗振,另一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。(3)砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。

(三)孔洞、狗洞孔洞是指砼表面有超过保护层厚度,但不超出截面尺寸1/3的缺陷,结构内存在着空隙,局部或部分没有砼,狗洞是指可以望穿砼结构的空洞。

[原因分析](1)内外模板距离狭窄,振捣困难。骨料粒径过大,腹板钢筋过密,造成砼下料中被钢筋和抽拔管卡住,下部形成孔洞。(2)砼流动性差,或砼成分出现离析,粗骨料同时集中到一起,造成砼浇注不畅。(3)未按浇注顺序振捣,造成漏振点;没有分层浇注,或分层过厚,使下部砼振捣作用半径达不到,形成松散状态。(4)水泥结块、骨料中含有冰块、泥块等杂物。

[质量控制](1)采用流动性良好的砼,在钢筋密集处采用细石砼浇注,振捣时设专人在模板外敲打协助振捣并检查砼振实情况。对构件角点和结合部重点检查,特别注意振捣,不能用机械振捣时,可改用人工插捣,插捣应反复数次,确保砼不出现孔隙。(2)砼配比中掺加高效减水剂,确保砼流动性满足工作要求;在砼运输、浇注的各个环节采取措施保证砼不离析。(3)振捣应密实,不允许出现漏振点,吊斗应按布灰厚度,走动卸灰,避免吊斗直接将砼卸入模板内,一次卸料过多。(4)严防杂物出现在拌制好的砼当中。

(四)“烂边”和“烂根”

[原因分析]烂边”和“烂根”主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,模板下底边与台座包边角钢结合不紧密,振捣时砼表面失浆造成。漏浆较少时边

角出现“毛边”,漏浆严重出现砼蜂窝麻面。另外附着式振捣器布置过密、过低、太靠近拼缝也是造成T梁“烂边”和“烂根”的一个原因。

[质量控制](1)接缝处夹带橡胶海面条或无纺土工布止浆,拼缝设计成搭接企口缝,并用钢木压板、橡胶压条止浆,预制台座包边角钢表面粘帖橡胶海棉,防止模板激振时底边脱开台座。(2)在保证马蹄振捣的情况下,将最先每两道横隔板之间4个附着式振捣器减少到3个,并将振捣器位置调高,避免振捣器太靠近模板底边、拼缝。(3)拼缝两侧的振捣器起振时保持同步,异步后模板拼缝漏浆加多。

(五)层印

[原因分析](1)砼浇注顺序控制的不好,浇注下层砼时,上层砼等待时间过长,砼出现明显的接茬痕迹。(2)在砼拌制、运输、浇注三个环节中机械故障,停歇后继续浇注。而未按照施工缝的要求进行检查处理。(3)分层浇注时砼振捣过度,造成石子下沉,水泥砂浆上浮,浆多的地方颜色发青,石子多的地方颜色发白,形成对比。(4)模板上机油涂刷过多往下流,拆模后在构件表面呈现若断若续的假“分层”。

[质量控制](1)预制梁浇注顺序一般从模板一端开始水平分层浇注,当梁较高超过2.5米时,采用马蹄、腹板、翼板同时浇注。从模板一头开始,先浇注一段马蹄,反回头浇注腹板段、翼板,再向前浇马蹄,再回头浇注腹板、翼板,如此反复保持浇注斜面不断推进。由于正截面段马蹄部分抽拔管集中、变截面段的起始部分腹板较薄,横隔板钢筋密集,大料砼流动性不如小料,下料过程中容易卡料,导致马蹄、横隔板下耳出现孔洞。针对以上问题龙王庙大桥采用小料、大料两种配比的砼,前两罐灰拌小料,水平分层浇注马蹄部分,附着式振捣器振捣,其它部位砼采用大料按上述方法浇注,插入式振捣器振捣。(2)砼停歇后继续浇注,虽未超出施工缝停歇时间,亦应参照施工缝的要求进行检查,情况严重时严格按照施工规范的规定处理好施工缝。(3)精心组织振捣,注意砼振实的5点表现,振捣棒插入下层砼5-10厘米,避免砼发生离析。(4)涂机油时以模板现油光为准,采用质量品质较好的机油涂刷均匀。

(六)错台、跑模

[原因分析](1)模板拼缝经反复拆装企口变形严重或支模时模板垂直度控制的不好,相邻两块模板本身嵌缝。(2)相邻两块模板对拉螺杆松紧程度不一,

模板激振后涨开程度不一。(3)砼侧压力比较大;拉杆滑丝、螺母丝扣有损伤,激振过程中出现螺母脱丝。

[质量控制](1)定期修整模板,确保模板底边和拼缝处平整度满足规范要求。(2)设专人紧固模板,手劲一致保持对拉螺杆松紧一致。(3)装模时叮嘱操作工人检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆。砼侧压力比较大时,拉杆上双螺母。激振强烈时螺母底下加垫减振弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模。

(七)切角切角指T梁张拉起拱后,梁端头马蹄底边砼发生斜截面破坏后掉角。[原因分析]T梁张拉起拱后,支撑方式发生变化,由张拉前的面支撑改为线支撑,加之梁端有5cm素砼,很容易发生斜截面剪切破坏。[质量控制]支T 梁侧模板时,提前在梁头钢筋笼底下垫一块10厘米宽,1厘米厚的薄木板,将T 梁支撑线前移10厘米。

(八)收缩裂缝

砼的收缩分干缩和自收缩两种。干缩是砼中随着多余水分蒸发,湿度降低而产生体积减少的收缩,其收缩量占整个收缩量的很大部分;自收缩是水泥水化作用引起的体积减少。收缩量只有前者的1/5-1/10。干缩裂缝呈现在T梁翼板顶面,宽度多在0.05-0.2mm之间,其走向纵横交错,无规律性,分布不均,并随温度和湿度变化而逐渐发展。

[原因分析](1)砼养护不当。撒水次数过少,表面损失水分过快,造成内外收缩不均匀而引起表面砼开裂。(2)过度振捣造成离析,表面水泥含量大,收缩量也增大。

[质量控制](1)浇注完砼12小时后开始养护,养护龄期为7天,前24小时内每2小时养护一次,24小时后按每4小时养护一次,翼板顶面用土工布覆盖,避免曝晒。(2)振捣密实而不离析,对板面进行二次抹压,以较少收缩量。

(九)斑点

[原因分析](1)砼浇注后,模板会因投料和振捣器激振,溅上许多水泥浆或在翼板模板上残留有未清理干净的水泥浆,拆模后在砼表面留下白斑点。(2)黑斑指废机油涂抹不匀,或模板未清理干净,局部油脂集中,拆模后形成黑斑。

[预防措施](1)浇注梁腹时,用彩条布遮住翼板底模板,防止砼散落到模板上;在浇下一层砼前将侧模板上溅落的水泥浆擦干净。(2)打灰以后,用钢丝刷将模板上的灰渣清理干净,铁锈要用细砂纸擦拭干净。清理完后,用质量好

的机油均匀涂刷模板表面,用量应少,现油光即可,如果机油过多会往下流,造成砼局部颜色发乌,砼面颜色不一致。[质量控制]黑斑用细砂纸精心打磨后,即可现出砼本身的颜色。白斑一般情况下不做处理,当白斑处砼较松散时可按麻面的修补方法进行整修。

(十)空鼓凿开T梁顶面砼,露出桥面连续预埋钢板及焊接钢筋,清理周边软弱砼时发现预埋钢板底下砼有空隙。

[原因分析]浇注预埋钢板砼时,钢板底部砼不饱满,形成空鼓。

[质量控制]浇注砼时用钢棒尽量将砼压入钢板底部;浇注后用桥击法检查,如预埋钢板较大,可在钢板上开几个小孔排除空气,亦可作为观察孔。

四、结束语

采取以上措施进行外观质量控制,T梁外观质量明显提高。然而影响预制T 梁外观质量的因素很多,造成缺陷的原因分析也很复杂,本文仅就T梁施工中发现的外观质量问题进行了一些分析,为今后类似桥梁T梁预制施工积累了经验,提供了有价值的参考。

梁外观质量

内容提要:本文针对桃沟大桥预制T梁外观质量缺陷,分析成因并提出修补方法和预防措施,从而使后续T梁的外观质量有很大提高。

关键词:预制T梁施工外观质量

混凝土的外观质量是混凝土质量的直观体现,因此搞好混凝土的外观质量对混凝土工程有其重要意义。我公司在某大桥施工任务,施工初期T梁的外观质量存在许多问题,经过实验梁的摸索,现场总结分析,逐步完善整改措施,最终使T梁的外观质量得到有效控制,收到了满意的效果。

一、T梁及预制台座基本情况

丹拉国道主干线桃沟大桥T梁设计混凝土标号C50,梁高1.45米,梁长25米,马蹄底宽45厘米,腹板厚18厘米,梁间4道横隔板,横隔板平均厚度15厘米。施工时采用大同云岗525普通硅酸盐水泥,模板采用外加工的定型钢模板。拌和站集中拌和砼,罐车运输,吊车浇筑,附着式振捣器配合振捣棒振捣。预制台座采用砼台座,水磨石台面,台面比预制梁底宽窄5毫米,并预留拉杆孔。

二、施工前期发现的问题、原因分析、预防措施、修补方法

1. 麻面

麻面是指混凝土表面上呈现出不规则小凹点。直径通常不大于5mm。

[原因分析]

(1)马蹄上口斜面排气困难,锚固截面锚下钢筋密集,受抽拔管位限制振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。

(2)新拌混凝土浇注入模后,分层太厚,气泡无法排出。

(3)振捣不充分,只用附着式振捣器无法将气泡排净。

[预防措施]

(1)振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为佳,插入下层5-10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;马蹄上口斜面宜作为砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用附着式振捣器或人工插捣的方法振实。

(2)T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣,腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振捣器振捣。

(3)模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。使用*油做隔离剂效果较好。

[修补方法]

砼表面的麻点,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,方法如下:

Ⅰ、用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。

Ⅱ、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。

Ⅲ、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。

Ⅳ、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。

Ⅴ、修补完成后,用草帘或草席进行保湿养护。

2. 蜂窝

蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。

[原因分析]

(1)模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。

(2)砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振

(3)砼浇注方法不当,没有采用带浆法下料和赶浆法振捣。

(4)砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

[预防措施]

(1)浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。

(2)振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着砼斗粗振,一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。

(3)严格执行带浆下料和赶浆法振捣,注意砼振实的五点表现。

(4)砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。

[修补方法]

小蜂窝可按麻面方法修补,大蜂窝采用如下方法修补。

Ⅰ、将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将结合面冲洗干净。

Ⅱ、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子用中粗砂。

Ⅲ、水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀,有防水要求时,在水泥浆中掺入水泥用量1%-3%的氯化铁防水剂,起到促凝和提高防水性能的目的。

Ⅳ、按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平;在棱角部位用靠尺将棱角取直。

Ⅴ、修补完成后,用草帘或草席进行保湿养护。

4、“烂边”和“烂根”

[原因分析]

烂边”和“烂根”主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,模板下底边与台座包边角钢结合不紧密,振捣时砼表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现砼蜂窝麻面。另外附着式振捣器布置过密、过低、太靠近拼缝也是造成T梁“烂边”和“烂根”的一个原因。

[预防措施] 1.缝处夹带橡胶海面条或无纺土工布止浆,拼缝设计成搭接企口缝,并用钢木压板、橡胶压条止浆,预制台座包边角钢表面粘帖橡胶海棉,防止模板激振时底边脱开台座。2.证马蹄振捣的情况下,将最先每两道横隔板之间4个附着式振捣器减少到3个,并将振捣器位置调高,避免振捣器太靠近模板底边、拼缝。

3.拼缝两侧的振捣器起振时保持同步,异步后模板拼缝漏浆加多。

[修补方法]

漏浆较少时按麻面进行修复,漏浆严重时按蜂窝处理办法进行修复。

5. 分层明显

[原因分析]

(1)砼浇注顺序控制的不好,浇注下层砼时,上层砼等待时间过长,砼出现明显的接茬痕迹。

(2)分层浇注时砼振捣过度,造成石子下沉,水泥砂浆上浮,浆多的地方颜色发青,石子多的地方颜色发白,形成对比。

[预防措施]

(1)预制梁浇注顺序一般从模板一端开始水平分层分段浇注,采用马蹄、腹板、翼板同时浇注。从模板一头开始,先浇注一段马蹄,反回头浇注腹板段、翼板,再向前浇马蹄,再回头浇注腹板、翼板,如此反复保持浇注斜面不断推进。由于正截面段马蹄部分抽拔管集中、变截面段的起始部分腹板较薄,横隔板钢筋密集,第一次水平分层浇注马蹄部分,附着式振捣器振捣,其它部位砼采用按上述方法浇注,插入式振捣器振捣。

(2)砼停歇后继续浇注,虽未超出施工缝停歇时间,亦应参照施工缝的要求进行检查,情况严重时严格按照施工规范的规定处理好施工缝。

(3)精心组织振捣,注意砼振实的5点表现,振捣棒插入下层砼5-10厘米,避免砼发生离析。

[修补方法]

当不影响结构使用时,一般不做处理,需处理时,用黑白水泥调制的接近砼颜色的浆体粉刷或喷涂。当有软弱夹层影响砼结构的整体性时,按照施工缝进行处理:

(1)如夹层较小,缝隙不大,可先将杂物清楚,夹层面造成“八”字型后,用水清洗干净,在潮湿无积水的状态下,用1:2-1:3的水泥砂浆强力填塞密实。

(2)如夹层较大时,将该部位砼及夹层凿除,视其性质按蜂窝或孔洞进行处理。

5. 错台、跑模

[原因分析]

(1)模板拼缝经反复拆装企口变形严重或支模时模板垂直度控制的不好,相邻两块模板本身嵌缝。

(2)相邻两块模板对拉螺杆松紧程度不一,模板激振后涨开程度不一。

(3)砼侧压力比较大;拉杆滑丝、螺母丝扣有损伤,激振过程中出现螺母脱丝。

[预防措施]

(1)定期修整模板,确保模板底边和拼缝处平整度满足规范要求。

(2)设专人紧固模板,手劲一致保持对拉螺杆松紧一致。

(3)装模时叮嘱操作工人检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆。砼侧压力比较大时,拉杆上双螺母。激振强烈时螺母底下加垫减振弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模。

[修补方法]

(1)将错台高出部分,跑模部分用铁钎凿除,露出石子,新茬表面比构件表面略底,稍微凹陷成弧形。

(2)用水将新茬面冲洗干净,洒水使砼结合面充分湿润。

1. 在基层处理完后,先抹一层水泥素浆打底,然后用1:2干硬性的水泥砂浆,自下而上按照抹灰工的操作方法大力将砂浆压入结合面,反复搓动,抹平。修补用的水泥应与原砼品质一致,砂子用中粗砂,必要时掺拌白水泥,保证砼颜色一致。

2. 为使砂浆与砼表面结合良好,抹光后的砂浆表面应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压。

8、收缩裂缝

砼的收缩分干缩和自收缩两种。干缩是砼中随着多余水分蒸发,湿度降低而产生体积减少的收缩,其收缩量占整个收缩量的很大部分;自收缩是水泥水化作用引起的体积减少。收缩量只有前者的1/5-1/10。

干缩裂缝呈现在T梁翼板顶面,宽度多在0.05-0.2mm之间,其走向纵横交错,无规律性,分布不均,并随温度和湿度变化而逐渐发展。

[原因分析]

(1)砼养护不当。撒水次数过少,表面损失水分过快,造成内外收缩不均匀而引起表面砼开裂。

(2)过度振捣造成离析,表面水泥含量大,收缩量也增大。

[预防措施]

(1)浇注完砼12小时后开始养护,养护龄期为7天,前24小时内每2小时养护一次,24小时后按每4小时养护一次,翼板顶面用草帘覆盖,避免曝晒。

(2)振捣密实而不离析,对板面进行二次抹压,以较少收缩量。

[修补方法]

对于细微的裂缝可向裂缝灌入纯水泥浆,嵌实再覆盖养护。或将裂缝加以清洗,干燥后涂刷两遍环氧胶泥或加贴环氧玻璃布进行表面封闭。对于较深的或贯穿的裂缝,应用环氧树脂灌浆后表面再加刷环氧树脂胶泥封闭。

环氧树脂补强材料配比参考表

材料名称规格重量比(g)备注

环氧树脂临苯二甲二丁酯二甲苯乙二胺 E-44 工业工业试剂 100 1030-608-10 主剂增塑剂稀释剂,用量看缝宽大小固化剂,用量以操作时间、环境温度而定

环氧胶泥(腻子)配方

材料名称规格总量比(g)

环氧树脂临苯二甲二丁酯乙二胺滑石粉或水泥 E-44工业试剂 100308-10300-350

7、桥面连续预埋负弯矩位置不准确。

[原因分析]

浇注砼前对锚垫板的位置没有加固好,振捣工人振捣时碰撞移位。

[预防措施]

浇注前由专人固定锚垫板,将其与模板焊接固定。

1. 实施效果评价

经过多次施工实践,上述办法行之有效,使砼外观质量有很大改观,取得了满意的效果。结束语:影响预制T梁外观质量的因素很多,造成缺陷的原因分析也很复杂,笔者仅就T 梁施工中发现的外观质量问题进行了一些分析,以期抛砖引玉,或可为读者提供一些有用的

资料,不当之处还望同行指正。

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