内燃机车柴油机常见故障例析

内燃机车柴油机常见故障例析
内燃机车柴油机常见故障例析

内燃机车柴油机常见故障例析笔者是大板机务段检修车间的一名技术员,与内燃机车朝夕相处,深知柴油机作为机车的动力源,其复杂性和重要性,在日常工作中,笔者注重积累经验,针对所遇到的故障,看现象、查原因、定措施,养成了既强调抓预防,又重视应急处理的良好习惯,下面结合工作实际就柴油机启动前、启机时及运行中的一些典型故障做部分例析,请老师指正。

第一章内燃机车柴油机的发展

第一节内燃机车的发展简史

1897年,德国人狄塞尔首先研制成功柴油机。

1905年,美国通用电气公司(GE)研制成功第一台电传动内燃机车。

1924年,世界上第一台干线内燃机车在苏联诞生,功率736KW,时速50km/h。

1958年,我国开始设计试制内燃机车,1964年开始批量生产。

第二节我国内燃机车的发展状况

我国铁路运用机车中,内燃机车数量约合运用机车总数的70%,2005年12月在集通铁路大板机务段蒸汽机车全部下线,这标志着我国铁路用电力牵引和内燃牵引取代蒸汽牵引的牵引动力现代化已经全面实现。我国的

内燃机车发展历史,自1958年开始,从早期仿造水平由低到高,经历了几个阶段的发展。当前,我国生产的内燃机车从技术性能指标等方面,都达到了国内外的先进水平。如我国主型客、货运机车东风4B型、4C、4D,客运快速所使用的东风4D型客,货运重载用东风8B等。

第二章内燃机车的基本结构

第一节内燃机车柴油机的组成

一、固定件:主要由机体、气缸、气缸盖和主轴承等组成。固定件是柴油机的基础部件,是柴油机各种零部件的基础。

二、运动件:主要有活塞组、连杆组、曲轴组等组成。运动件是柴油机的主要能量转换件。

三、配气结构:主要有气门、气门弹簧、摇臂、推杆、顶杆及凸轮轴等组成,配气机构是柴油机换气过程的控制机构。

四、进、排气系统:由空气滤清器、中冷器、涡轮增压器、进(排)气管道等组成,它能足够的清洁空气送入气缸,并将作功后的废气排入大气。

五、燃油系统:主要有燃油滤清器、喷油泵、喷油器和有关管路组成,保证清洁的燃油进入气缸。

六、润滑系统:主要由主机油泵、启动机油泵,机油滤清器及管路组成。

七、其它还有调控系统和冷却水系统等。

第三章内燃机车故障的形成

第一节内燃机车故障的形成

在运用过程中,机车的技术状态达不到预定的工作性能,就是说机车发生了故障。

机车发生故障的主要表现是:

1.动力性能的恶化——柴油机功率下降,牵引力下降;

2.经济性变坏——燃烧不良、机油烧损严重、燃料与润滑油的耗量增加;

3.可靠性下降——例如电气系统绝缘老化、击穿、短路、动作失灵;再如机械部分配间隙增大、联接松动、产生冲击、出现敲击声,可能引起零、部件的断裂,甚至危及行车安全。

机车运用和修理经验表明,机车零、部件的损伤也是各种各样的。但是,如果从修理角度加以检查,就会发现机车故障的形成都是零件与零件之间的关系不对;或者是零件本身有了缺陷;或者两者都有。

零件与零件之间的关系不对,包括配合关系、相对应和协调关系遭到破坏。例如,柴油机排气颜色不正常,可能由于活塞环和汽缸套磨损间隙增大、活塞环弹力减弱等原因,使活塞环和汽缸套的配合特性受到破坏。

颜色不正常,还可能由于喷油时间不对,说明配气系统零件的相对位置有问题。随着油泵柱塞副的磨损,柴油机工作转速常常变得不平稳,大多由于柱塞的过分磨耗和各柱塞磨耗不一致,使燃油供量减少,各缸供量不均,结果调速器的转速与相应燃油供量间出现不协调以及各缸之间的供油量不协调。

零件的缺陷包括尺寸、形状的变化(例如轴和孔出现椭圆度、圆柱度超差;零件的弯曲、扭曲和断裂等);表面质量变坏(例如表面出现刮痕、锈蚀、积炭和水垢等)以及材质变坏等。

零件尺寸、形状的变化往往导致配合特性的破坏。这就属于零件既有缺陷,而零件与零件之间的关系也不对的情况。

第二节产生损伤的原因

一、自然损伤

一台技术状态良好的机车,即使运用正确,机车零、部件也会由于磨损、蚀损、疲劳和变形等原因而逐渐损伤。这是不能避免的,我们称之为自然损伤。它包括:

1.1 磨损

就是指一个物体工作表面的材料,由于表面相对运动而逐渐损耗的现象。是导致现代机器失效的主要原因。

在机车的运用中,即使我们正确地进行操纵和保养,机车零件间的原有配合特性仍然不可避免的会遭到破坏逐渐产生磨损。既所谓正常磨损。如果对于机车的使用不当,引起零件迅速的、突然的磨损,则称为非正常磨损,或称为先期磨损。非正常磨损是由于责任性原因所造成的,是可以避免的。正常磨损是随机车走行公里的增加而缓慢增长的,它是使机车技术状态不断变坏的一个重要因素。正常磨损是不可避免的,但我们可以设法减轻它。

1.2 蚀损

(一)零件的腐蚀:就是金属和周围介质发生的化学作用或电化学作用而造成的破坏。按其机理可分为两类:即化学腐蚀和电化学腐蚀。

腐蚀的结果,使金属零件表面的成分、性质、尺寸和形状发生了变化,从而缩短了金属零件的使用期限。

对于内燃机车金属零件来说,腐蚀也是一个很普遍的问题。例如,汽缸头、汽缸套、冷却单节和管道水腔的腐蚀,高温下的氧化,转向架的锈蚀以及机体和汽缸套水侧表面穴蚀等等。

(二)金属零件的穴蚀

随着柴油机转速的不断提高,在某些零件与冷却水、高压燃油接触的表面上,就会产生穴蚀,也可以称为点蚀。

由于柴油机有效压力和转速的提高,结构日益紧凑,零件壁厚减小,

因而穴蚀问题越显的突出。随着零件耐磨性的提高,有时磨损量仅为0.01至0.03mm,而穴蚀深度已超过壁厚的一半,所以穴蚀渐渐成为零件使用寿命的决定因素。

1.3 疲劳

在长期交变载荷下,齿轮、轴和轴类的零件往往由于某些原因产生疲劳裂纹,导致零件表面剥落或整个断裂。疲劳与裂纹是内燃机车零件常见的损伤之一。

(一)疲劳机理

疲劳是材料在交变载荷作用下的一种破坏现象。疲劳破坏的发生决定于:交变载荷所引起应力的大小;交变载荷的循环次数以及材料的抗疲劳强度三个因素。

交变载荷所引起的应力小于一定数值时材料可以承受无限多次循环载荷而不致破坏,这个数值叫做疲劳强度极限。如果应力大于疲劳强度极限时,材料所承受的循环次数就有限度,达到这个循环次数时,材料就会破坏。

有关研究证明,材料的疲劳破坏是由于材料在交变载荷作用下,首先产生了微观裂纹,然后逐渐加深和扩展形成宏观裂纹。随着循环次数的增加,裂纹不断扩展,即有效面积不断缩小,当有效面积缩小到不能承受外加载荷时,即发生断裂。

(二)疲劳裂损的原因

在常规的“无限寿命”设计中,都是根据疲劳强度极限曲线和安全系数进行设计的。可是零件在运用过程中仍然过早地发生意外破坏,这就是说设计的可靠性仍未得到充分保证。这种情况的出现,是由于用来确定材料疲劳特性的试样与实际零件存在着很大的差别。传统的疲劳强度极限曲线,是用表面经过精心抛光的光滑试样通过实验获得的。所谓疲劳强度极限,实际上是试样不产生疲劳裂纹(或微小疲劳裂纹不发生扩展)的最高应力水平。但是实际零件在制造、检修和运用过程中,往往由于各种原因,使零件表面存在着各种缺陷。当带着这种类裂纹的零件,承受交变载荷时,即使其交变载荷所引起的应力,小于疲劳强度极限,表面上存在的裂纹可能不断扩展,最终导致零件的破坏。

1.4 变形

材料长期承受载荷,会产生缓慢的塑性变形,其结果使零件伸长、缩短、弯曲或扭曲。变形超过一定限度时,零件与零件的相互关系既遭到破坏。

二、责任性原因

1、设计方面由于计算错误、结构设计不合理、材质和热处理选用不当等原因,而造成某些零件的惯性损伤。

2、工艺方面没有严格遵守正确的制造和修理技术工艺。例如材质和

热处理不合要求、焊缝质量不合格、加工精度和粗糙度不合要求、装配时没有保证所要求的配合等等。

3、使用方面大多是由于没有严格遵守正确的规章制度。例如操纵不当、保养维修不良等等。

很显然,对于自然损伤,我们必须对它作进一步的研究,尽量减少它的危害。而对于责任原因,只要我们在思想上加以重视,建立健全岗位责任制,认真遵守执行正确的有关技术规定和规章制度,完全可以避免责任性原因造成的损伤。

第四章内燃机车柴油机常见故障及处理

第一节启机前的常见故障及异常现象

一、甩车时曲轴不转;

二、甩车时示功阀喷水;

三、甩车时示功阀喷机油;

四、甩车时示功阀喷火或喷燃油;

五、稳压箱排污阀有水或油排出。

第二节启机前的常见故障例析

我们以示功阀喷水为例结合实际案例,从现象、后果、剖析原因以及如何预防等几方面做以解析:

1、现象:柴油机甩车过程中,示功阀有水喷出。

2、后果:甩车时示功阀喷水,说明燃烧室有水进入,当水量达到一定程度,就会发生水锤,由于水的压缩产生巨大冲击力,冲出活塞顶和汽缸盖,造成气缸盖碎裂,连杆弯曲,曲轴断裂等严重事故。

3、水的来源:(1)机车露天存放,从烟筒处由于盖不严进入雨水。(2)中冷器漏水。(3)气缸盖水腔裂漏。

为防止水锤,应加强劳动纪律,严格标准化作业程序,按规定启机前,长时间停留的机车,应对其进行甩车。事故案例:大板机务段东风4B型6104机车,机车到段后段备,夜班20:00非常预备,对机车进行了正常整备作业。第二天早7点乘务员出勤时,发现烟筒冒白烟,初步以为是中冷器漏泄,后经判断为第五缸头漏(从示功阀处排出水雾),后入库解体发现为五缸进气阀内水腔裂80—100mm,五缸连杆弯曲,将五缸缸套打碎,同一曲柄的13缸连杆也相应弯曲,造成很大损失。事故原因为乘务员长时间停留不按规定甩车,并且没有及时发现烟筒冒白烟。由此可见启机前的许多异常现象对我们判断机车状态是决不能忽视的。

第三节启机时和启机后故障及异常现象

一、启动时,曲轴转动但不发火;

二、启动后,松开1QA后又停机;

三、排气冒黑烟;

四、排气冒白烟;

五、排气冒蓝烟;

六、柴油机转速失控;

七、柴油机飞车;

八、柴油机敲缸;

九、联合调节器输出轴抖动,但转速无明显变化。

第四节启机时和启机后故障例析

当柴油机启动后,应该对其进行全面检查,熟悉每一部件的特点和结构,主要是凭眼看、耳听、手摸和凭积累的工作经验。眼看主要看三漏(漏气、漏水、漏油)现象,以及能目测到的异常情况;耳听柴油机是否平稳,有无异音、杂音,运转是否正常有规律,手摸高压油管、传动齿轮箱温度及这些零部件内的油压脉冲来判断机件工作是否正常。

例如敲缸是柴油机比较常见的故障:

(一)现象:柴油机在正常工作状态下,声音柔和稳定,但由于某种原因,燃烧室内会发出“嘡、嘡、嘡”的响声,这种现象称为敲缸。

(二)后果:

1、柴油机在长期敲缸的状态下工作,会影响燃烧室的零部件的使用寿命。如果敲缸的原因是由于燃烧室内有异物,它不但会打坏气缸盖、活塞顶部、气门、喷油器等,而且当异物由排气支管排出到总管后,会随废气

到达增压器,打坏增压器的喷嘴环和涡轮叶片,后果是严重的。

2、无论是活塞与缸套间隙过大,或因燃烧方面的原因引起敲缸,均会使未完全燃烧的或没有燃烧的燃油进入曲轴箱的机油内,使机油发生稀释。

(三)原因分析:产生敲缸的原因有很多,有机械方面的原因,燃烧方面的原因,产生的后果也不同,综合起来主要原因有以下几个方面

1、机械敲缸

(1)活塞与缸套的配合间隙过大;

(2)柴油机工作时的油水温度过底,特别是在冷机时启机更易发生敲缸。

(3)气门弹簧折裂。

(4)燃烧室内有异物,如喷油器头断落在燃烧室内,亦或有金属件落入燃烧室内。

2、燃烧敲缸,也就是所说的“爆燃”。

(1)启机时敲缸,启机后消失,积存燃油的原因。

(2)喷油器雾化不良造成间断敲缸。

(3)各喷油泵的小供油量相差悬殊造成间断敲缸。

(4)喷油提前角偏大,大量燃油过早气缸内造成连续性敲缸。

(四)防止措施:

1、柴油机组装时,严防杂物落入燃烧室内;

2、组装时检查活塞与缸套的配合间隙,防止间隙过大;

3、各缸喷油泵的小供油量尽可能一致;

4、喷油提前角避免过大以防粗暴燃烧;其余的还要注意启机时一定要预热到20度以上,保证燃油雾化质量、及时修正功率等。

例如:大板机务段东风4B型6108号机车于2005年11月15日担当好鲁库—大板间44135次货物列车。好鲁库站17:10分开车,18:31分运行至经棚站时,副司机巡检检查发现柴油机第8缸有敲缸声音,没有引起注意,列车运行至上店站时,发现增压器大量喷油,维持回段后检查发现8缸气门脱落、汽缸盖破损、各缸内、稳压箱内、增压器内有大量油、水及机械残渣,初步判断是8缸气门脱落,造成原因扩大的后果是乘务员判断处理不及时,发现机械敲缸应正确处理,防止事态扩大。

第五章机车运行中柴油机的故障及分析

第一节柴油机的故障

机车运行中柴油机一般为重功率运转。对各部件要求达到一定程度,这时的常见故障一般表现为:

一、柴油机功率不足;

二、柴油机功率不稳;

三、回手柄停机;

四、柴油机飞车;

五、增压器喘振;

六、柴油机总管、支管发红;

七、差示压力计动作;

八、柴油机大油封漏;

九、柴油机小油封漏;

十、机油压力低或无压力等。

第二节运行中柴油机的常见故障例析机车运行中柴油机发生故障时,一定不能慌乱,找出故障原因,根据具体情况分别对待,不能盲目维持运行。例如由于机油压力低强行维持运行造成严重后果:我段东风4B型9010机车中修后走行8500公里左右,在经棚补机所担当补机,机车运行时发生卸载,乘务员发现机油压力低,由于经验不足,没有进一步查明原因,怀着侥幸心理把DLS顶住维持运行,造成曲轴瓦碾片,曲轴粘在机体上的严重后果损失很大。机油压力偏低时应该严格按下列程序检查处理:

(1)首先要要鉴别机油压力表显示是否正确。

(2)如机油压力表显示正确,表明机油压力正常,但油压继电器动作,使柴油机发生卸载或停机,则可能是油压继电器本身失效。若机车是在运行途中,可短接油压继电器,维持运行。

例如2007年4月5日白旗机务段东风4D型4069机车,担当大板-好鲁库间33520次,运行至公主梗车站时,柴油机突然停机,司机再次启机失败,停车后检查,发现DLS线圈座安装松动,活动芯杆下移后,不能有效的使滑阀关闭联合调节器油路,使动力活塞下方因建立不起油压而停机。经紧固DLS线圈后再次启机,油压正常,顺利牵引到目的地。再例如2007年5月25日大板机务段东风4A型0636机车,担当大板-好鲁库间33180次,运行至嘎啦德斯太车站时,柴油机突然停机,司机再次启机失败,停车后检查,发现DLS线圈芯杆备帽松动,顶死DLS仍不能启机,经查找故障处所,为DLS线圈芯杆备帽松动所致。该备帽松动后,芯杆相对位置提高,工作时下移行程较小,使针阀不能再工作位,联调不能再工作位,导致停机。

(3)如更换了油压继电器后仍出现油压继电器动作的现象,说明到达油压继电器的油压确实低了,此时绝对不能用短接油压继电器的方法去处理了。例如,2006年5月18日,大板机务段东风4B型6103机车,担当通辽-大板间33128次列车,运行至开鲁车站时,柴油机突然停机,经了解,此车段内启机正常,机油压力、燃油压力符合标准,开鲁站停机后再次启机失败,后经司机逐项检查发现柴油机油底壳油位太低,低于下刻线50MM。分析原因,主机油泵泵油困难,使油压达不到98KPA,1-2YJ不能吸合,在启机过程中,松开1QA后启机失败。途中以外停机,首先要检查原因,

不能盲目启机。检查CS、4ZJ滑油系统、燃油系统、联调、极限调速器等。如因油位太低而停机,应急时补油。

(4)检查机车上机油滤清器的前后压力差是否过大,进行处理。

(5)检查机油的粘度。运行中我们只能从这几个方面来排查了。

还有几个实例:

1、大板机务段东风4B型0570机车于2006年2月15日,担当大板—好鲁库间运行,突然柴油机卸载,转速降至最低,司机立即将手柄回至零位,检查后无异状,再次提手柄时,除1、2位能加载外,其它柴油机转速不上升,于是采取扳动供油拉杆维持运行至好鲁库站。

2、大板机务段东风4B型0392机车,于2006年3月7日,第二次小修后,在库内11道过滤机油完毕,启机转线时,突然停机,再次起机时无效,发现供油拉杆不动作,解体联合调节器,发现联调内传动轴折损。

3、大板机务段东风4B型6011机车,于2006年3月13日,担当好鲁库—大板间运行,柴油机转速突然上升,加载,断4K极限动作,柴油机停机,启机时发现供油拉杆不动作,人工扳动供油拉杆启机后,检查发现机油压力及各部正常,于是人工扳动供油拉杆维持运行至大板站,回段修车发现联调传动轴花键剃齿。

4、大板机务段东风4A型0636号机车,于2006年02月12日担当好鲁库—大板间44125次列车。好鲁库13.57开车,运行至上店站外,司机发

现机车烟囱冒黑烟,当时柴油机转数800,司机回手柄,柴油机转速突然上升,副司机去动力间进行检查,发现柴油机转速已经上升至1600转,立即击打紧急停车按纽,柴油机停机,没有扩大后果;检查发现前后通风机转子破损变形,无法运行,乘务员根据当时情况,初步判断机车增压器作用不良,17.22停,处理无效请求救援,回段后进行解体检查,发现该车联合调节器传动轴花键打平,柴油机无任何破损,前后通风机转子破损变形。造成该现象的主要原因联合调节器传动轴花键因材质不良打平,致使柴油机在高转速运转的情况下,不起调节作用,转速失控,在回手柄处理时造成柴油机转速飞升,机电功率瞬间失调,致使柴油机过载冒黑烟。

5、大板机务段东风4A型0666号机车于2006年12月1日,因柴油机停机,造成机破。回段后对燃油吸油管路进行解体检查、分析确认:是由于吸油管路老化,距吸油管底部170mm处出现砂眼,使燃油泵不能把燃油吸上、柴油机不能工作。

6、大板机务段东风4A型0666号机车于2007年1月2日担当查布嘎—大板间44168次列车。查布嘎站1:46分开车,运行至古鲁满汗—宝木吐间622K+237m处,柴油机突然停机,停车后检查、试验发现产生不了机油压力,请求救援。回段后对机油系统进行解体检查发现:主机油泵传动轴断,使机油不能产生压力,柴油机不能工作,造成机破。

7、大板机务段东风4D型4069号机车,于2007年7月10日担当大—

正间40910次货物列车。8:27分运行至桑根达来—压拉盖图间291公里+384米时,突然机油无压力,柴油机停机,8:42分维持进压拉盖图站,于9:13分请求救援。机车回段后经解体检查发现,由于主机油泵主动轴断裂,机油压力无法建立,造成机破。

8、大板机务段东风4D型4071号机车,于2007年8月13日担当集—正间39011次货物列车。该机车运行至星耀—朝格间202公里+989米时,机车柴油机转速突然下降至600转,前烟筒冒黑烟、喷油并起火,于17:16停车后灭火,检查发现自由端增压器故障,无法继续运行,于17:19分请求救援,造成机破。机车回段后经鉴定,导致机破发生的原因为:自由端增压器因内油封破损漏泄致使叶轮扫膛、转子固死。

9、大板机务段东风4A型0392号机车,于2007年9月19日担当哲—大间39028次货物列车。该车哲里木22:22开,9月20日5:30该车运行至沙日乃-道德间801公里+783米处时,柴油机剧烈抖动,司机迅速回手柄断电,此时机械间传来爆炸声并起火,停车灭火后检查发现第6缸连杆折损,并打碎6缸曲轴箱观察孔盖,无法运行,于5:34分请求救援。机车回段后经、鉴定认为,该车由于第6缸曲轴断裂,造成6缸连杆脱落,并打碎6缸曲轴箱观察孔盖,无法维持运行,造成机破。机车回库后通过检查发现:

(1)曲轴6位连杆径已断成数块.

(2)6位连杆从曲轴箱内甩出,将机体筋板打坏,曲轴检查孔打坏,2个连杆螺钉被拉伸断裂.

(3)第6缸活塞从销孔处碎开.

(4)机体6位缸孔下筋板已打坏.

原因分析:

(1)由于运行中产生油水锤已排除

(2)曲轴先断,柴油机因立即停机;单曲轴断,无抱缸不会造成活塞破损以及连杆螺钉拉伸断裂.

10、大板机务段东风4D型4273机车,于2007年9月30日担当正—集间40908次货物列车。正镶白旗18:23开,运行达盖—保健间154公里+828米处,因柴油机转速突然下降至600转,前烟筒大量冒黑烟,维持运行至保健站,经处理无效后,于13:26分请求救援,造成机破。回段后经鉴定,发现导致机破发生的原因自由端增压器轴承烧死致使叶轮扫膛、转子固死。造成机破。

以上几个例子使我们不难看出对于有关增压器及联合调节器故障的检查和判断,对于途中是否继续维持运行和有效防止事故后果进一步扩大至关重要,就此我们结合联合调节器或调控系统有关的机车柴油机故障问题予以浅析:

一、柴油机起机困难或根本就起不了机

1、喷油泵齿条没有拉了来或拉出量过小。这时要考虑有如下可能:

检查联合调节器:

(1)DLS是否吸合或吸合了停车阀不到位。

(2)油池油位高低和蓄压室油压高低。

(3)传动轴折断或滚键。

(4)对于C3X型联合调节器,起动限油量调的过小。

(5)柱塞相对滑阀位置不正确或卡滞。

例如:大板机务段东风4D型4178号机车,于2007年10月7日担当正—集间88182次货物列车,编组50—1311—61.2。该车运行至东井子站下行预告信号机时,发现柴油机功率突然下降,提手柄,柴油机不长转,低转速运行至化德站。经检修人员到化德站上车后,对机车进行检查,发现原因为该车新造联合调节器故障,功率滑阀卡滞,油马达不起,机车功率900KW左右。抢修人员对联合调节器进行清洗换油后,启机后机车运转正常。

检查油量调节杆:

(1)移动阻力大或固死在停油位。

(2)运动间隙大或连接销脱落。

检查滑油压力是否低,使停机油压继电器动作。

例如:大板机务段东风4A型0438号机车,于2007年10月4日担当

大—查间T82261次货物列车,司机杨立民、学习司杨晓亮。牵引55-4824—66.4。大板站14:21开,运行至宝木吐站,车级联控车站回答2道停车,站外调速后,车站通知2道通过,缓解后发现柴油机停机,学习司机立即去机械间检查,未发现异状,重新启机,距出站信号机20米左右启机成功,14:45分停车,停车后柴油机再次自然停机,检查无异状后,再次启机,发现滑油压力低(80KPA),于是短封1-2YJ,处理完毕后15:00开车,18:20分运行至查布嘎站, 回段后经技术、验收、检修、运用、安全共同进行鉴定,发现导致机破发生的原因为主机油泵齿系量大,造成机油压力低于1-2YJ动作值,1-2YJ保护装置动作,切断DLS电路,致使柴油机停机。

例如:大板机务段东风4A型0666号机车于2007年1月2日担当查—大间44168次列车,司机张景明、学习司机佟云海。牵引41---3512---48.9。查布嘎站1:46分开车,运行至古鲁满汗—宝木吐间622K+237m处,柴油机突然停机,停车后检查、试验发现产生不了机油压力,请求救援。回段后经技术、验收、安全、检修、运用共同对机油系统进行解体检查、分析确认:是由于主机油泵传动轴断,使机油不能产生压力,柴油机不能工作,造成机破。

2、喷油泵齿条拉出足够多:这时,不太可能是调节器故障。应检查:(1)柴油机各缸气密性:如气门间隙、活塞环耗量,甚至气门变形都可能使气密性降低,从而使气缸压缩压力降低,柴油机难以着火。(2)柴油机

柴油机常见故障及解决方法

柴油机常见故障及解决方法 文章前言介绍了柴油机的优点以及在维修作业中对故障原因正确判断的重要性。后面介绍了柴油机的定义、分类、结构,以及柴油机不能正常启动;排气冒黑烟;排气冒白烟;排气冒蓝烟;机油压力不正常;机油压力过高、耗量大等一些常见的故障原因及处理办法的讲解。 标签:机油;排气;压力;增压器;做功 Abstract:The preface of this paper introduces the advantages of diesel engine and the importance of correct judgment of fault cause in maintenance operation. The definition,classification and structure of diesel engine,as well as the abnormal starting of diesel engine,black smoke emission,white smoke emission,blue smoke emission,abnormal oil pressure,and so on,are introduced. High oil pressure and consumption,and other common reasons for some common failures and the treatment are explained. Keywords:oil;exhaust gas;pressure;supercharger;work 1 概述 船用柴油机的热效率高,经济性好,启动容易,对各类船舶有很大适应性,目前绝大多数的船舶都在使用内燃机中的往复式柴油机作为主机。为船舶提供推进动力的主机及其附属设备,是全船的心脏。因此,柴油機的可靠性直接影响到了船舶的使用安全性能。对于柴油机而言,出现故障时迅速找到故障原因并及时进行处理是是保证其继续工作的重要基础。但是在实际的维修过程中,通常因为一些方面的原因导致对故障原因进行误判,以增加了作业人员的维修时间,降低维修作业人员的效率。所以,对故障现象的正确判断是柴油机维修中很关键的一步。基于此,文章就柴油机的故障现象及解决办法进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴。 2 定义 柴油机是一种靠柴油为燃料的内燃机。工作原理为:在工作时,吸入气缸内的空气,因活塞上行运动而受到最大程度的压缩,瞬间温度达到500~700℃,然后柴油通过喷油嘴以雾状形态喷入气缸内,与压缩的高温空气混合形成可燃的混合气并自动燃烧。燃烧过程中释放热量直接作用于活塞顶面并推动活塞下行,活塞通过连杆和曲轴把热能转换为动能的过程。 3 分类 (1)按工作循环可分为四冲程和二冲程柴油机。(2)按冷却方式可分为水冷(液体冷却)和风冷柴油机。(3)按进气方式可分为增压和自然吸气柴油机。

东风7型内燃机车故障处理共7页文档

东风7型内燃机车故障处理 一、运行中柴油机突然停机 运行中的应急处理: 1、司机首先确认差示红灯和燃油压力,副司机迅速到电气间确认ZK12(XK处)、机械间手摸DLS(A型LC)线圈、确认复原手柄的位置、检查差示压力计。 2、差示压力计或J3误动作,检查差示压力计和J3后,重 新启机。 3、ZK12跳开恢复:再次启机时,若闭合某个开关后, ZK12跳开,为该条电路短路。注:启机过程中检查DLS后是否吸合,不吸合为相关电路断路或DLS本身故障。如果松手释放:如油压正常为油压继电器及相关电路故障。 4、超速停车装置误动作,恢复复原手柄。 5、调速器故障时,二人联系好,可人为扳供油拉杆启机, 维持运行。(无母表防飞车) 6、DLS线圈故障:检查其防缓母、座螺丝、线圈接线和Rdls,做相应的处理,机油压力正常时,可顶死DLS维持运行。 二、闭合辅助发电开关AK5不发电的原因及处理 1、FLC不吸合应急处理:(控制电路) ⑴.直接顶死FLC(转固定发电时立即撤除)。 ⑵.有时间查找AK5、J10反、GFC反、RBC正和FLC主触头。 2、FLC吸合查辅助电路。

⑴.脱扣开关ZK2跳开或故障,闭合ZK2故障时短接。 ⑵.F LC主触头接触不良:打磨。 ⑶.电压调整器故障或插头松脱:检查插头锁紧。(两套装置 时,断A5K倒备用) ⑷.Rdt1和Rdt2接线断或烧损,接好线或倒备用电阻。(移 动卡环时,应向两接线之间移动)。 ⑸.QD接线盒及电机接线松脱时坚固。 3、使用固定发电维持运行。 三、不泵风 第一步:更换另一泵 第二步:手按AN2。 第三步:顶死YC(若有YRC时,首先顶死YRC,然后手动顶 YC),风满后撤下YC。 第四步:检查4、5RD保险:不良时更换。 四、运行中柴油机不调速 1、驱动器故障或插头不良时:更换驱动器插件。 2、司机控制器触指不良:打磨。 3、J1正联锁不良:打磨调整。 4、步进电机故障:断步进电机电源,手拧齿轮人为调速。 五、主回路接地处理方法 运行中的应急处理: 主手柄回零,恢复DJ,提手柄加载,副司机盯紧6个牵引电

柴油机常见故障

一:汽油机怠速不良 现象:启动后,加速运转正常,松油门踏板,怠速熄火或不稳发抖!原因: 1,怠速量孔,怠速主气孔和油道堵塞! 2,怠速量孔摩损增大,使可燃混合气体过浓! 3,节气门关闭不严,节气轴松旷,节气门回位弹簧过软! 4,怠速调整不当,怠速调整螺钉的锥面磨损过甚或划伤! 5,化油器下位没有固紧! 6,双腔化油器两个调整不当,节气门关闭不严! 汽油泵常见故障及原因 现象:主要表现为供油不足或不供油,密封性等方面的故障。 原因:主摇臂磨损,进出油阀门关闭不严,各接触面不平,膜片破损膜片弹力减弱和油器曾容等! 二、柴油机 柴油机输油泵的工作压力0.15—0.30MP,喷油泵(高压油泵)17—22MP。 注:汽油机汽缸盖有4个螺钉,柴油机有6个! 柴油机主要故障:1,不易启动。2,无力。3,工作不稳定。4,排气管排异(黑白蓝)烟。 5,汽缸有敲击声。6“飞车”等。 柴油机启动困难或不能启动

现象:1,打开启动开关过后,起动机不转或空转。曲轴以起动机的转到而转动,但听不到爆炸声音。2,排气管无烟排出或能听到不连续的爆破声音。3,排气管排出少量排烟或大量排白烟(水汽)或黑烟。 原因:一,燃油没有进入汽缸。1,油箱油不足或无油,油开关没有打开。2,油路中有空气或漏油。3,柴油滤清器滤芯或输油泵进油口滤网堵塞。油路中油管扭曲或堵死,冬季用了夏季的油!4,输油泵工作不良或不工作!5,输油泵不供油。6,喷油嘴不喷油! 二,供油正时,供油量调整不当。1,供油时间过迟或供油量太少,就会排少量烟或大量白烟。(1)、、轴器主动盘与主动凸缘之间固定螺钉松动。(2)喷油泵出油阀不密封和精密偶件严重磨损,供油压力不足,供油量减少!2,供油时间过早或供油量过大,排出大量黑烟。(1)喷油泵驱动轴节上固定螺钉或柱塞挺柱发螺钉松动或磨损过甚。(2),喷油器针阀粘滞或关闭不了!三,其他原因。1,油中有水。2,排气不畅,废气排不干净。3,主气滤清器堵塞,或进气不纯。4,喷油质量差。5,汽缸不密封,气门间隙调整不当,汽缸压缩比过低! 柴油机熄火 现象:一:在运行中缓缓熄火或自动熄火。 原因:1,柴油机油以耗尽或油箱通气孔堵塞。2,输油泵不工作。3,油路堵塞或有空气。4,输油泵中的溢流阀损坏。 二:柴油机运转中突然熄火。 原因:1,喷油泵驱动轴半圆键断裂或—轴器的传动板破裂!2,柴油

康明斯系列柴油发电机的常见故障俭修原因分析

一、 康明斯柴油机的常见故障原因 (一)柴油机冒黑烟 1)涡轮增压器工作失郊; 2)气门组件密封不良; 3)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 4)凸轮轴组件磨损过度; 5)中冷器过脏、入气量不足; 6)喷油器胶圈密封不良; 7)气缸组件拉缸; 8)柴油质量不良。 (二)柴油机冒白烟 1)喷油器或高压油泵精密偶件失郊; 2)柴油机烧机油(即增压器烧机油); 3)气门导管及气门磨损过度,机油漏入气缸; 4)柴油中有水; 5)喷油气缸套漏水入气缸; 6)活塞环磨损过度或油环装反,气缸烧机油。 (三)在高负载时,排烟管及增压器发红 1)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 2)凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度; 3)中冷器过脏、入气量不足; 4)增压器工作失郊; 5)气门组件密封不良。 (四)柴油机工作时功率亏损较大 1)气缸组件磨损过大; 2)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 3)PT油泵工作失郊; 4)正时机构工作不良; 5)增压器工作失郊; 6)中冷器过脏; 7)气门组件密封不良; 8)柴油格、空气格过脏。 (五)柴油机机油压力过低 1)轴瓦和曲轴的配合间隙过大,即轴瓦和曲轴磨损过大; 2)各种衬套和轴系磨损过大; 3)冷却喷咀或机油管漏油; 4)机油泵工作失郊; 5)油压传感器失郊; 6)机油冷却器过脏导致油温过高; 7)机油品质不良。 (六)柴油机水温过高 1)水泵损坏; 2)节温器损坏;

3)风扇皮带,水泵皮带过松; 4)水箱过脏。(内部或外部) (七)柴油机出现烧瓦现象 1)机油泵工作失郊; 2)轴瓦间隙过大,引起油压过低; 3)柴油机缺水而出现高温; 4)机油格堵塞; 5)机油品质不良。 (八)柴油机下浊气大现象或有白烟从下浊气管排出 1)气缸组件磨损过大; 2)油底壳有水;(缸盖破裂,喷油器铜套水,缸套烂穿,缸套胶圈漏水,缸体漏水) 3)有拉缸现象。 (九)柴油机转速不稳 1)柴油机有功率亏损过大的故障; 2)PT泵的电子执行器磨损过度以及PT泵内部机件故障; 3)EFC电子调速板工作失郊; 4)测速磁头损坏; 5)柴油格过脏; 6)柴油管道漏气。 (十)油底壳有水 1)缸套破裂或缸套胶圈破损; 2)缸体破裂; 3)缸盖破裂; 4)喷油器铜套漏水。 (十一)油底壳有柴油 1)喷油器O形形圈损坏; 2)喷油器雾化不良,滴油; 3)喷油器安装不当; 4)喷油器得新安装时没有换新的O形圈。 (十二)柴油机异响 1)气门和活塞碰撞; 2)连杆螺钉松动,活塞和缸盖碰撞; 3)EFC板故障; 4)PT油泵故障而引起供油不稳; 5)喷油器滴油爆缸; 6)柴油机轴瓦间隙过大; 7)柴油管道漏气。 (十三)柴油机震动过大 1)柴油机轴瓦间隙过大或轴向间隙超标; 2)喷油器雾化不良而敲缸; 3)柴油机和电球的连接变形; 4)飞轮组件安装不当; 5)曲轴,连杆各种紧固螺钉松动; 6)增压器工作失郊。

DFB型内燃机车常见故障处理

东风8B型内燃机车常见故障处理 一、合4K不打燃油 1、断4K甩车判断3K到4K以前共用电路是否故障。 2、RBC不吸合时处理4ZJ反542#-544#间及8ZJ反544#-556#间,人为闭合RBC。 3、RBC吸合时,检查RBC主触头,检查2、3DZ。 二、闭5K不发电 1、FLC不吸合时、处理QC反722#-660#、9ZJ反660#-723#、GFC反723#-553# 间线路。 2、FLC吸合时检查1DZ,1DZ正常时断5K,切换辅机”A、B”组插件后闭5K。 3、FLK由微机位转换至智能位; 4、检查1、2RD保险烧损时应及时更换。 5、闭合5K、8K使用固定发电。 三、闭6K不打风 1、1-2YC不吸合,6K虚接使用另一端6K,:按2QA,1YC、2YC吸合,为3YJ故障故障,不能修复时,用2QA打风,注意风压。1YC、2YC不吸合时人为闭合。 2、1YC、2YC吸合,检查确认辅助发电机发电是否正常。4、5RD熔断,及时更换保险片。检查1YC、2YC主触头是否虚接,接线是否松脱,(检查时应断5K) 四、不换向 1、按电空阀人工换向。 2、检查1-6C间反联锁,虚接时可短接。 3、检查换向器是否到位,不到位时用专用工具人工换向。 五、LLC不吸合 1、检查排除保护电器动作。 2、应急时人工闭合LLC。 3、短接X11:21-LLC线圈534#。 六、1-6C不吸合 1、短接处理LLC520#-525#间正联锁。 2、甩掉故障电机。 七、LC不吸合 1、甩1-6C不良联锁及检查7ZJ反617#-618#间联锁。 2、线圈故障时,人工闭合。 3、短接X11:21-X12:12应急处理。 八、卸载灯灭无压无流 1、检查11DZ; 2、WZK由励磁一转励磁二; 3、使用励磁二时,检查CF皮带及7ZJ反624#-681#间联锁及2GLC主触头。 4、励磁一及励磁二均无压无流时,WZK转励磁二,检查LLC主触头是否虚接,虚接时短接LLC主触头的458#--459#,仍无压无流时,断11DZ,短接X15:7到备用电

东风4B型(DF4B)内燃机车故障处理20条

一.现象1、柴油机突然停机,燃油压力为零,操纵台上差示压力红灯亮(差示动作)。 2、柴油机突然停机,燃油压力为零,操纵台上差示压力红灯不亮(4ZJ常闭虚接)。 二.检查1、差示压力红灯亮时,检查差示液面已升高到停机工作线或盐水已被吹出,为曲轴箱压力升高。此时严禁切除保护装置启动柴油机或打开曲轴箱检查盖。 2、差示压力红灯不亮时,短接4ZJ常闭触指(438、 439号线)后政正常为该触指虚接。 三.处理1、如确认差示压力计误动作,查明原因或排除不良处所,启动柴油机。 2、 4ZJ常闭触指虚接,打磨修复或用短接线短接后启动柴油机 四.注意4ZJ常闭触指短接后在运行中发现差示红灯亮时,必须立即断开4K停机。 第三条启动柴油机时,QC不能吸合后的检查处理 一. 现象:按下1QA,45~60秒后,QC不吸合,柴油机无法启动。 二.检查1、按下1QA,QBD不工作,换室启机正常时,为主手柄9号触指、1QA虚接,否则为ZLS虚接; 2、断开4K。按1QA,QC能吸合,为1SJ故障,仍不吸合为FLC常闭触指或QC线圈故障。 三. 处理1、ZLS虚接时,短接2/15与2/16;FLC常闭触指虚接时,短接FLC常闭触指(422与423号线)。 2、1SJ故障时,可在泵滑油1min后,短接1SJ的2号(427号线)和3号(2027号码线)接点,按下1QA,直接启动柴油机。 四注意启动完毕后立即取下短接线。 第六条油压继电器滑油管裂漏的检查处理 现象: 1、柴油机突然停机,再次启动柴油机爆发正常,但松开1QA后停机。 2、机车负载运行时,有规律地在柴油机转速达750r/min及以上时,机车卸载。 检查:油压继电器油管有无松、裂、漏。 处理1、若滑油管裂漏时可堵塞其进油方向接头或将其油管敲扁。

R175A单缸柴油机常见故障诊断与排除

R175A单缸柴油机常见故障诊断与排除 (部分节选) 一、怎样诊断活塞敲缸声? 答:1)柴油机活塞敲缸声发生在气缸体上、中部(相当于气缸套全长),是一种有节奏的“嘎嘎嘎”响声,呼气连续不断且较沉闷,转速较高时比较明显。造成呼声的主要原因是:连杆轴颈与主轴轴颈的轴线不平行、连杆小端铜套孔的轴线水平倾斜或连杆弯曲等,使活塞在气缸内纵向摆动,碰击缸壁。检查时可卸下气缸盖,摇转曲轴,观察活塞在上下止点对其纵向摆情况,并仔细检查气缸壁是否有敲打撞击的痕迹。如活塞摆,应卸下活塞连杆组进行检查。 2)柴油机活塞敲缸声只发生在气缸体中部(相当于气缸套下部),是一种有节奏的“嗒、嗒”间断声响,严重时可见从加机油口处冒烟。冷车时响声较大,热车时响声减轻或消失;怠速时,响声较大,加大油门到中速时,响声减轻或消失。造成这种响声的原因有: ①气缸与活塞配合间隙过大,活塞裙部撞击气缸壁而发出响声。 ②机体温度过高或机油油路阻塞造成润滑条件恶化,虽然配合间隙不大,但也容易出现此呼声。检查时,可卸下气缸盖,检查气缸壁是否有拉伤的痕迹,润滑条件是否良好。 如果是润滑条件不良引起敲缸,可检查润滑系统,如果是间隙过大引起敲缸,可将活塞连杆组抽出,检查活塞有无损伤,并测量气缸间隙,如磨损严重,间隙过大,则应更换。 二、怎样检查活塞销与连杆衬套间隙? 答:小型农用柴油机活塞销均为“浮动式活塞销”连杆衬套与活塞销为间隙配合,使活塞销能在连杆衬套中转动自如。间隙过小(小于0.02mm),会使活塞销活动不灵,甚至被咬死;间隙过大(超过0.10mm),则易产生敲击,引起衬套损坏或连杆弯扭变形。 检查活塞销与连杆衬套配合间隙方法:将活塞销表面涂上机油,插入衬套内,用拇指推动活塞销,若活塞销平滑地进入衬套,且没有明显晃动,则说明活塞销与衬套配合正常;若感觉

DFB内燃机车应急故障处理白

DF8B内燃机车应急故障处理 1.启机时柴油机曲轴已转动,但不发火的处理方法 (1)如喷油泵齿条未拉出,则为DLS线圈电路或柴油机系统故障。如DLS不吸合,可顶DLS(注意:滑油压力不得低于80Kpa)。如柴油机系统故障,滑油压力正常时,可搬动共有拉杆启机,但要注意防止飞车。(2)蓄电池亏电,QC吸合瞬间,观察蓄电池电压如何下降至30V以下,柴油机转速上升很慢,甚至在某低速转动,应检查单节电池,甩掉严重亏 电的单节电池。然后打开几个气缸示功阀,进行甩缸启机(注意连续启 动不得超过三次,连续两次之间间隔不少于20min) 2.启动后松开1QA,柴油机停机的处理方法 (1)柴油机启动后滑油压力一般达80Kpa以上才松开1QA,此时若停机,一般为油压继电器1YJ或2YJ故障,可短接X12:22和X12:23两接线柱后再启机。 (2)检查电阻R18状态。 3.辅助发电机不发电的处理方法 按2QA打风正常,可维持运行(应检查NL、RC、1RD是否烧断)。按2QA,如不打风: (1)使用8K固定发电(主手柄必须在“0”时,才能闭合8K,主手柄不超过14位电压不超115V)。 (2)如柴油机不能调速,检查1DZ是否闭合。 (3)先断5K,将微机柜上的辅机板开关有A组转换至B组。 (4)检查QD接线、电刷等。 4.柴油机突然停机的处理方法 (1)显示屏显示机油压力低时,应及时处理机油系统故障,不得盲目顶DLS启机。 (2)滑油压力表显示滑油压力正常时,可将微机控制柜滑油压力扳扭扳至切除位。如1YJ或2YJ故障短接X12:22和X12:23两接线柱或顶DLS 启机。(顶DLS时松开调速器上DLS备母,将螺杆向下旋,302调速 器) (3)差示压力信号灯亮,显示屏显示曲轴箱超压时,如柴油机无异状,断4K启机。(4)极限调速器动作,显示屏显示柴油机超速时,检查无异 状后,恢复紧急停车手柄,断4K,合4K启机(5)燃油系统故障,应 检查2DZ、3DZ或改另一泵,RBC不吸垫上。燃油压力低(低于 150Kpa),微机报警时,使用两个燃油泵或清洗滤清器。 5.空压机不打风的处理方法 (1)手动2QA打风 (2)闭合6K,如1YC、2YC吸合,但1YD或2YD不运转,检查4RD或5RD是否熔断。

【精品】汽车柴油机维修理论题库供参考

【关键字】精品 汽车柴油机维修理论题库 一、概念题25题 1.备燃期:指从喷油始点A到燃烧始点B之间所对应的曲轴转角。 2.速燃期:燃烧始点B到汽缸内产生最高压力点C之间所对应的曲轴转角。 3.缓燃期:指从最高压力点C到最高温度点D为止的曲轴转角。 4.后燃期:指从最高温度点D到燃料燃烧结束(E点)的曲轴转角。 5.涡流室式燃烧室:分隔式燃烧室的一种,发动机处于压缩行程时,空气被挤入其中,产生强烈的 涡流运动,随后燃油喷入,迅速混合、燃烧。 6.预燃室式燃烧室:分隔式燃烧室的一种,发动机处于压缩行程时,空气被挤入其中,产生不规则 的紊流运动,随后燃油喷入,迅速混合、燃烧。 7.柴油机的供油提前角:由喷油泵泵油到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度。 8.柴油机的喷油提前角:由喷油器的喷油始点到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度。 9.柱塞的有效行程:喷油泵实际供油阶段,柱塞所走过的行程。 10.柴油机的“飞车”:柴油机转速失去控制,转速越来越高的一种毛病现象。 11.两速调速器:通过控制供油量,能稳定发动机怠速和防止发动机超速,所有中间转速范围内则由 驾驶员控制的一种机械式调速器。 12.全速调速器:能控制从怠速到最高限制转速范围内任何转速下供油量的一种调速器。 13.涡轮增压:通过废气带动涡轮旋转,从而使与涡轮刚性连接的泵轮旋转,对进气进行加压的一种 技术。 14. EGR:Exhaust Gas Recirculation,废气再循环,是一种通过引入尾气进入汽缸,降低汽缸内最高温 度而减少NOX排放的一种技术。 15.IQA码:Injector Quantity Adjustment,喷油器质量调整码,它被标在每个电控柴油机喷油器上,使 ECU能根据每个喷油器的特性而精密调整喷油量。 16.CRS:Common Rail System,高压共轨系统。是电控柴油机的一种燃油系统,高压泵将燃油压至一 共同的轨道,再通过柴轨道将燃油分配至各缸喷油器。 17.TDI:Turbo Direct Injection,涡轮增压直接喷射,柴油机上加装涡轮增压装置,使得进气压力大大 增加,在转速很低的情况下达到很大的扭矩,且可使燃烧更加充分,排放物中的有害颗粒含量大大降低的一种技术。 18.VGT:Variable geometry turbocharger,可变截面的涡轮增压:在废气涡轮的外侧增加一可由电子系 统控制角度的导流叶,通过调整叶片角度,控制流过涡轮叶片的气体的流量和流速,从而控制涡轮的转速,以适应不同工况的一种技术。 19.雾化:在高压下使液态燃油转化为由极小油滴组成的高速喷雾。 20.OBD:On-Board Diagnostics,车载自诊断,当或相关部件发生毛病时,可以通过指示灯出警告, 同时储存毛病信息的一种汽车诊断系统。 21.主喷射:在压缩上止点前,大量燃油被喷入汽缸并迅速混合燃烧,汽缸内压力急剧增加,此次每 个循环只有一次的喷射称为主喷射。 22.预喷射:为了改善燃烧环境,降低排放,在主喷射之前的某一时刻精确的喷入少量燃油的一种喷 射方式。 23.Limp-home(跛行回家):指汽车的某些电控设备失效时,系统仍旧能够完成基本的功能,使得汽车 仍能以最低要求的性能行驶的一种汽车技术。 24.积炭:燃料和润滑油在发动机汽缸内燃烧不完全而形成的沥青、油焦和炭质混合物。 25.毛病树:用于表示系统内可能产生毛病的部位及其相互关系和影响的树状图。 二、填空题100空 1.柴油机是内燃式发动机,其利用空气和柴油在汽缸内燃烧,将热能转变为__________能产生动力。 机械

内燃机车柴油机常见故障及处理方法分析

内燃机车柴油机常见故障及处理方法分析 发表时间:2019-05-23T11:32:27.157Z 来源:《防护工程》2019年第1期作者:高司兴李的晋[导读] 不利于铁路机车的安全平稳前行。我国在内燃机领域的研究主要在于提出对柴油发动机反常问题的合理解决措施。 南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司广西南宁 530028 摘要:目前,内燃机车作为我国轨道交通系统的重要组成部分,它在现代轨道交通体系中扮演着不可或缺的角色,更好的解决内燃机故障问题是帮助我国轨道交通系统安全稳定发展的有效途径,对提高我国交通运行安全性有决定性作用。 关键词:内燃机车;柴油机;常见故障;处理方法分析 引言 铁路交通是一个国家社会经济发展的标志。当前我国铁路机车大部分都属于内燃机车。柴油发动机是内燃机车的动力来源,是机车得以稳定前进运行的关键保障。柴油发动机被大量融入我国的铁路交通领域主要由于其动力充足和功率大的优势。但是,在现在的实际运用时,柴油发动机往往会突发故障,不利于铁路机车的安全平稳前行。我国在内燃机领域的研究主要在于提出对柴油发动机反常问题的合理解决措施。 1内燃机车柴油机概况 1.1内燃机车发展状况 从国际范围来看,早在1897年的德国就已经研制成功柴油机,随后的几年中美国通用电气公司就成功研制了电传动内燃机车,苏联研制成功干线内燃机车,但是在20世纪中叶我国才开始制造内燃机车。虽然我国起步晚,但是在科研人员不断努力下,我国在内燃机的研究上以取得显著成绩,目前在国际上,我国的内燃机车技术性能指标等方面都已达到先进水平。 1.2内燃机车柴油机的组成 内燃机车柴油机的基础部件是固定件,能量转换的部件是运动件,柴油机控制气体交换的控制机构是配气结构;柴油机的燃油系统是提供清洁的燃油;润滑系统就是对机器运行起到润滑作用。 2我国内燃机车柴油机常见故障 2.1内燃机车柴油机启动前常见问题 内燃机车柴油机启动前存在的常见问题主要分为以下两方面。一方面,内燃机车在将一部分车厢脱离机车主体的过程中,其中的曲轴容易出现转动不灵以及示功阀出现喷水或是喷机油等不同问题,这些问题在内燃机车柴油机常见故障中较为普遍。另一方面,内燃机车内部稳压箱中的排污阀会存在少量水或是机油喷出的情况。 1.2内燃机车柴油机启动时或启动后的常见问题 首先,内燃机车柴油机在启动过程中,其中的曲轴会进行转动,但是机器却存在不运行的状况。其次,如果在内燃机车柴油机启动之后松开相应的启动控制装置,则机器就会出现停止运行的现象。再次,内燃机车在运行时排出的气体存在颜色不正常的问题,而且内燃机车柴油机的转速很难控制。最后,内燃机车在运行过程中偶尔会出现飞车以及敲缸等情况,并且其内部联合调解器也会存在输出轴抖动的问题,但这一问题对转速产生的影响相对较小。 3内燃机车柴油机常见故障的处理办法 针对柴油机常见问题,相关人员需要对造成问题的原因有所了解,通过看,听,摸等手段,根据原因逐一排查各个部件,对症下药。 3.1启动时曲轴转动,但不发火的处理办法 造成启动时曲轴转动,但不发火的原因可能有以下几个方面:燃油输送泵不转,油箱油位太低,系统有气造成燃油压力不足或无压力;蓄电池亏电,单节损坏,装反,误合辅助发电开关,使柴油机达不到点火转速;控制拉杆卡死在柴油机停油位;联合调节器油位过低,停机阀工作不正常,传动轴断或剃齿,紧急停车装置未复位;机油,冷却水温过低。相应的处理方法为:放气,加油,排除燃油输送泵不转故障;对蓄电池进行更换,改正;排除控制机构卡死故障;针对原因排除和修复;预热到规定温度。 3.2柴油机不爆发的处理办法 最容易解决的是蓄电池亏电或者油,需要及时的补充;针对由于滤清器过脏,调压阀松动或损坏所照成的启动问题就要对所应部分进行清理、调整或者更新;还有就是由于油压低停车装置的活塞被卡,喷油泵的齿条被咬紧造成的启动问题,需要用适当的力击打油缸。 3.3柴油机冒黑烟的处理办法 首先检查增压器是否损坏,如果损坏,就需替换,如果没有损坏就需检查是否是由于排气背压比较高造成的(如果是,清理需要对排气管道,还要对消音器进行检查处理);造成冒黑烟的原因还可能是喷油泵的个别的油量齿圈松动,这时就需要紧固松动部分;如果个别的出油阀组件有损坏情况,需要及时的更换;检查空气滤清器,如果有堵塞要及时更换。 3.4柴油机飞车的处理办法 造成飞车在柴油机高转速运行时,突然卸去负荷时会产生,出现这种的情况时需要对喷油泵的齿条进行检查,观察是否齿条是否卡在了供油位上,出现这种情况只需要选择合适的工具将齿条拨回即可;还需要检查喷油泵的主泵凸轮轴是否磨损严重,如果严重需要使用停车手柄进行手动停车。 3.5柴油机敲缸问题的处理办法 柴油机如果长期处于敲缸的状态下会影响设备的安全性和稳定性,造成敲缸的原因主要有活塞与缸套的链接缝隙过大,气门弹簧出现折裂,喷油器雾化不良。防止出现敲缸的问题的产生,首先要在柴油机实际组装中,相关人员就要做还检查工作,保证在柴油机安装空间内没有杂物,在活塞机缸套的安装是要选择合适配套的组合;相关人员在安装缸喷油泵前,要对喷油角度,数量进行计算,要保证使用过程中的稳定,同时还要保证温度恒定,提高燃油燃烧质量。如果使用过程中,出现敲缸现象也是从这两个方面入手考虑,看是否活塞销与连杆小端衬套间隙,过大就需要更换相应部件,看喷油角度是否合适,不合适就做出适当的调整。

柴油机常见故障维修

柴油机故障及维修 1、柴油机启动困难 (1)检查低压油路 ①检查柴油箱下部的柴油开关是否打开,利用排污阀放净柴油箱中的水和污油;检查并排除柴油滤清器、集滤器中的水和污油。 ②拧松高压油泵泵体上的放气螺钉,用手动泵泵油,观察低压油供送是否顺畅、充足。如果柴油内有待续排除不净的空气,应检查手动泵前管路中各环节有无漏气之处,如管接头垫片是否损坏,管接头是否拧紧,管路是否损坏、有裂纹等。用手油泵泵油时,若感到来油困难、吸油不畅,说明低压油路中有堵塞之处,应检查柴油集滤器滤网、柴油集滤器滤芯或管路中是否堵塞。气温低时,应检查柴油牌号是否对,是否因柴油析蜡或水结冰而堵塞油路。排除堵塞至吸油顺畅、排油无气泡时为止。 ③用手动泵泵油时,若非上述原因而泵不出柴油,则说明手动泵活塞磨损过度,或阀被污物垫起、损坏,或手动泵密封损坏,应更换手动泵。 (2)检查高压油路 若低压油路无故障且仍不能启动,应检查高压油路的工作情况。 ①检查高压油泵油量调整齿杆活动是否灵活,是否卡在停油位置,或因其他形式的损坏而引起了不能供油。 ②检查高压油泵供油时间是否正确。如果供油时间不正确,应调整至标准正时。 ③排除高压油管内的空气。如果柴油高压油管内有空气,凭借起动机带动柴油机转动有时很难排除,则柴油机也很难启动。为此,应松开各个喷油器连接高压油管的螺栓,按下启动按钮(或旋转启动钥匙至“启动”)使用起动机带动柴油机旋转,直到每根高压油管喷出燃油,然后拧紧高压油管连接螺栓。 ④如果至此柴油机仍然不能启动,则应检查喷油器和高压油泵本身是否有故障。喷油器主要有烧死、雾化不良和喷油压力调整不正确等故障。高压油泵主要有柱塞副磨损超限而导致供油压力不足、调速弹簧折断等故障。应注意,高压油泵的调整必须在高压油泵试验台上进行;喷油器也是如此,必须有压力试验器。 2、柴油机工作时冒白烟 (1)检查水温 柴油机水温过低,会使柴油机燃烧室内的温度过低,柴油喷入后不易雾化燃烧,部分柴油仍呈雾滴状随排气排出,则烟色呈白色。柴油机工作时,水温低于67°C以下时,称为冷态;柴油机在过冷状态下工作,对寿命十分不利,应积极采取措施,防止柴油机在过冷状态下工作。柴油机启动后,应怠速动转3-5min,然后以中油门、中小负荷工作,以进行慢车暖机,待柴油机水温达到水温表绿色范围后,再以大油门工作。 (2)检查和调速喷油提前角 喷油提前角过小,柴油喷入后来不及雾化燃烧,油雾随排气带出,烟色呈白色或灰白色。 (3)检查柴油质量 柴油质量差,或柴油中含水分过多,燃烧时会生成过多的水蒸气,呈白色或灰白色烟雾排出。 3、柴油机工作时冒黑烟 (1)检查空气供给系统 若柴机进气不足,则进入柴烧室的空气量偏少,柴油燃烧不充分,部分柴油在高压下变为炭黑粒子而形成黑烟,此时应检查:空气滤芯、进气道是否堵塞;增压器工作状况、进气

船舶柴油机排气阀常见故障分析

一、船舶柴油机排气阀故障的原因分析 1.排气阀的工作条件 船舶柴油机中排气阀的工作条件十分恶劣,气阀底面与高温燃烧产物直接接触,在气阀开启期间还承受着高温(900~1000°C)和具有腐蚀性气体的高速(达600m/s)冲刷,气阀中心温度高达700~800°C,在阀盘与阀杆过渡圆弧中段,温度也有600~700°C,排气阀工作温度分布如图1-1所示。过高的温度会使金属材料的机械性能降低,材料发生热变形。当阀面密封不严时,就会引起高温燃气对阀面的烧损。气阀落座时,阀与阀座的惯性力和弹簧作用力的共同作用下,还承受着相当大的冲击性交变载荷,在气阀出现跳动或气阀间隙增大时,这种载荷会明显增加。阀与阀座的撞击,容易形成密封面的变形和严重的磨损。因船用柴油机绝大部分多为增压柴油机,由于进气道内的新鲜空气压力阻止了从气阀导管中获得滑油的可能,因此,金属之间易发生干摩擦。但在一般柴油机的气阀以及增压柴油机的排气阀座合金面间总会布有一层滑油或烟油等润滑物。此外,阀杆与导管间也会发生磨损,阀杆顶端受摇臂的撞击与磨损。 2.附加因素的影响 由于燃油价格不断上涨,航运市场竞争激烈,船东为了降低成本来达到提高竞争能力、获得更多利润的目的,均使用低价、劣质的燃油。这些燃油的粘度高,滞燃期长,而且钒、钠和硫的含量比较高。这种燃油在柴油机中燃烧时,渣油中所含的排放物(燃料灰份)仅仅有一部分与排出的气体一起离开机器,而剩余部分仍然留在发动机内一些高温(497—797°C)的零件上。例如,排气阔和活塞顶,形成沉积,造成所谓的“高温腐蚀”。到目前为止,还没有经济上合理的工艺过程能从渣油中除去腐蚀元素,连高级合金钢和堆焊排气阀钢也受到燃油的腐蚀。 在柴油机运行中违反用车保养规定,低温启动柴油机,低温强迫加载,柴油机气缸燃烧温度急剧变化,在柴油机负载状态下,急剧变换手柄位,使柴油机气缸燃烧状态恶化,大量雾化不良的粗大重油粒子喷入气缸,造成严重的后燃及不完个燃烧,严重积炭使排气阀的阀线表面也被积炭污染,甚至造成主机的起动困难,这就成为下次主机开车不久后的油头及排气阀故障的隐患,因此这些操纵、保养柴油机的不良习惯也是引发柴油机气阀故障的因素。二、排气阀常见故障分析 1.排气阀烧损 排气阀烧损是排气阀最常见故障。主要原因是排气阀密封不严,造成高温燃气泄漏,使该处严重过热,甚至熔穿金属材料。造成排气阀密封不良的原因主要有以下几点:⑴由于阀盘不同部位的形状、厚度不同,受热、散热条件不同,阀盘圆周上的温度分布不均匀,中心温度高于周边温度,造成气阀阀盘径向上的温度差,过大的温差将造成阀盘的变形从而导致漏气的产生。⑵船用燃油中含有的杂质在经过燃烧室内的各种复杂热过程后在排气阀阀盘及阀座密封锥面沉积成一层混有碳粒的玻璃状较硬较脆物质,其内混有硫酸钠、硫酸钙、氧化铁等物质。当此层玻璃状沉积物沉积厚度过大时,在闭阀时的撞击力下会发生裂纹,反复撞击后进而发展成剥落,从而形成高温燃气喷出通道使气阀烧损。⑶普通排气阀密封锥面在工作温度下硬度并不是很高,沉积的硬质燃烧产物颗粒在闭阀的撞击下,可使密封面出现凹坑,从而形成漏气。 2.排气阀高温腐蚀 目前在航运市场上普遍使用的劣质燃油中含有大量钒、钠和硫等元素。在燃烧过程中.硫、钒和钠等元素形成氧化硫、五氧化二钒和氧化钠等(这些氧化物的化学成份取决于过量氧气和燃烧温度)。氧化物之间要发生反应,而且还要与滑油中的钙反应,形成低熔点的盐类,有硫酸钠,硫酸钙和不同成份的钒酸钠等。这些盐类混合物熔点一般为535°C 左右,同时具有较强的腐蚀性。当零件温度在550°C 以上时,足以使钒、钠化台物处于熔化状态,附

东风七型内燃机车柴油机常见故障分析及处理

东风七型内燃机车柴油机常见故障分析及处理 摘要 本论文首先对机车柴油机的作用以及当前的发展形势作了基本的简介,再次对东风七型柴油机基本工作原理、主要部件及其构造进行了阐述,同时对柴油机的各系统的作用及容易发生的故障部件、系统作简要叙述,然后结和我段所配属机车柴油机的实际情况对机车柴油机运行故障原因、判断方法、处理方法进行研究。希望通过这些研究,对本单位的机车柴油机的故障排除有一定帮助,能尽量减少机破和运缓的发生。柴油机作为内燃机车的动力设备,其运行状态的好坏直接影响到机车的安全可靠运行,希望通过这些研究,减少机破和运缓的发生,以适应铁路跨跃式发展的需要。 通过对东风七型机车柴油机运行故障分析及处理方法研究,可以至少做到: (1)预防故障的发生或防止事故的扩大。 (2)进行应急处理、减少机破事故。 (3)对其他机务段故障发生造成事故后,进行事后分析,以便确认责任和吸取教训。 关键词:柴油机,故障分析,判断方法,处理方法 第一章、绪论 1.1阐述柴油机的作用及其发展状态 1.1.1柴油机的作用

柴油机是我国铁路、交通运输、工矿等行业应用比较广泛的动力之一。机车柴油机是用于内燃机车的柴油机。由于柴油机热效率高,在世界范围内的铁路机车上已经得到了广泛的使用。柴油机按结构形式的不同,分风冷和水冷,增压与非增压柴油机;按柴油机转速和活塞平均速度的不同,又分低速柴油机、中速柴油机和高速柴油机;按使用用途可分为船用、路用和固定发电用柴油机。一般交通航运部门多数采用低速柴油机,交通运输、工矿企业用的大多为高速柴油机,铁路运输牵引用内燃机车动力采用中速和高速增压柴油机。 机车柴油机是用于内燃机车的柴油机。是内燃机车的动力装置,又称压燃式内燃机。由于柴油机热效率高,在世界范围内的铁路机车上已经得到了广泛的使用。柴油机在动力设备上,发生的故障约占设备故障的40% ~ 60%左右。因此,正确诊断故障原因和排除故障,是保证动力设备正常运用的重要举措。 1.1.2柴油机的发展状态 柴油机是内燃机车的动力装置,又称压燃式内燃机。主要结构特点包括汽缸数,气缸排列形式,汽缸直径,活塞冲程,增压与否等。现代机车用的柴油机都配装废气涡轮增压器,以利用柴油机废气推动涡轮压气机,把提高了压力的空气经中冷却器冷却后送入柴油机进气管,从而大幅度提高了柴油机功率和热效率。柴油机有四冲程和二冲程两种方式,同等转速的四冲程机的热效率一般高于二冲程,所以大部分采用四冲程。从转速看,分为高速机、中速机和低速机。为满足各种功率的需要,生产有相同的汽缸直径和活塞的各种缸数的产品。 我国从1958年开始研制干线机车柴油机,先后批量生产的机车柴油机有10E207J, 12vl80ZJ,16V240ZJ和16V280ZJ。 当前,铁路客、货列车牵引主要采用电力机车和电传动内燃机车,液力传动内燃机车所占比重较低。铁路干线牵引列车的电传动内燃机车主要有东风4、东风7、东风8、东风9、东风11、HXN3、HXN5内燃机车。由于铁路运输的特殊性,对机车用柴油机提出了特殊要求:铁路牵引工况变化频繁,而且有50%以上的时间柴油机是在部分负荷下工作,因此对柴油机的工作特性,要求在部分负荷时经济性要好,在较大负荷变化范围内经济性变化平稳。机车柴油机采用中、高速柴油机。工况用或调车用机车柴油机气缸数为6,8,10缸,干线机车柴油机多为12,16缸,V形布置,都采用增压或增压中冷,燃烧室多为直接喷射式。同时内燃机车是我段的主力机车类型,维护好内燃机车柴油机有着很重要和深远的意义。本论文首先对东风7型柴油机的基本工作原理、机构作简单介其次对柴油机主要部件和各系统的作用及容易发生的故障部件、系统作简要叙述,然后结合我段所配属东风7型机车柴油机的实际情况对机车柴油机运行故障症状、诊断方法、诊断故障的原因及提出排除故障

柴油机运行中常见故障及应及处理

柴油机运行中常见故障及应及处理 2010-09-28 08:17:22| 分类:自动化|字号大中小订阅 第一节运行中发生故障时的处理原则及分析判断 处理原则及分析判断归纳如下: 1)发生故障后,首先应采取应急措施,然后才分析研究原因,以防止故障进一步扩大。 2)在没弄清故障原因之前,不能随意乱拆机器,以免因无谓的拆装而延误排除故障的时间或因拆装不当而造成新的或引起更大的故障。 3)在分析排除故障的过程中,应先外后内;先系统后机械;先运动机件,后固定机件等。并结合柴油机的历史情况进行判断。 4)在排除故障后进行起动时,应先盘车,后起动运转。 第二节各种应急情况下的操作和管理 一、封缸运行 船舶在航行时,当柴油机的一个或一个以上的气缸发生了故障,一时无法排除,此时可采取停止有故障气缸运转的措施。 根据船舶规范要求,六缸以下的柴油机,应能保证在停掉一个气缸的情况下继续保持运转;缸数多于六个的柴油机,应能保证在停掉两个气缸的情况下保持运转。所以停掉一二个气缸,柴油机转入应急运转,是可以维持船舶继续航行的。

1.单缸停油 这种只采取停油而不拆除运动部件的封缸运行又叫减缸(或停缸)运行。具体步骤: 1)利用停油机构(专用工具)将高压油泵柱塞下方的滚轮抬起,使滚轮与凸轮脱离接触,该缸喷油泵则停止工作; 2)也可用打开该缸喷油器上的回油阀的办法使燃油停止喷入气缸。但不要采取关闭该高压油泵进油阀(如果装有的话)的办法来停止供油,以免喷油泵偶件因干摩擦而咬死。 单缸停油后,还应采取下列措施: 1)适当减少该缸的润滑和冷却。 2)打开该缸的示功阀。 2.只拆除活塞组件的封缸运行 只作拆除活塞组件(包括活塞杆填料函)处理。连杆和十字头仍留在机内随曲轴一起运动。 除采取单缸停油措施外,还需要进行下列处理: 1)用专用工具封住活塞杆填料函箱孔。 2)关闭该缸冷却液进出口阀,并封闭活塞冷却系统。 3)弯流扫气的柴油机,要用专用工具封住气缸的排气口,直流扫气或四冲程机,根据具体情况将气阀锁住在常关的位置。 4)拆除通向该缸起动阀的所有管路,并用封头将该缸的空气管路堵死。 5)某些类型的柴油机,为了保证十字头,连杆大端的正常润滑,应将

DF8B型内燃机车途中故障应急处理办法

DF8B型内燃机车途中故障应急处理办法 第一条加载时“无载”信号灯不灭,无电压、电流 (一)确认22DZ脱落时恢复。 (二)确认LLC不吸合,或1-6C都不吸合时,使用电器柜内的“紧急通道”,分别闭合“LLC”、“1-6C”开关。 (三)LC仍不吸合,继续闭合“紧急通道”上的“LC”开关。 第二条加载时“无载”信号灯灭,无电压、电流 (一)确认11DZ(低压柜正面)脱落时恢复。 (二)使用“励磁二”运行。 (三)若仍无电压、电流,将2GLC人为托起(配专用工具)。 第三条过流继电器(LJ)动作卸载 (一)回手柄,恢复LJ再提手柄。 (二)微机屏查询电机电流分配情况,甩电机。 第四条接地继电器(DJ)动作 (一)恢复DJ,如仍接地,将DK置于微机位。 (二)如DJ仍动作时,将DK置于负端。 (三)如DJ仍动作时,甩掉故障电机,维持运行。 第五条“水温高”卸载 (一)确认WJ误动作时,使用电器柜内的“紧急通道”,闭合“LLC”开关。(二)若大风扇转速慢,造成油、水温度高时,将两个温控阀故障调节螺钉顺时针方向全部顶死。 (三)若冷却间两侧百叶窗打不开时,手动打开百叶窗。 (四)确认静液压油箱油位低时补油。 第六条辅助发电不发电 (一)回手柄、闭合8K,使用固定发电。 (二)确认1DZ脱落时恢复。 (三)断5K,转换微机控制柜上辅机板A、B组,合5K。 (四)若蓄电池充放电流表在放电状态,而空气压缩机工作正常时,使用启动滑油泵保险替换或更换2RD熔断片。 第七条机车不换向 若换向器不动作时,可按压换向器电空阀芯杆压板,使换向器动作与机车运行方向一致(HKF的电空阀线圈1号为前进,2号为后进)。 第八条空压机不工作 (一)断6K,使用2QA手动打风,注意运行。 (二)断6K、5K检查4RD、5RD(低压柜右下方),烧损时更换。 第九条使用“励磁一”运行时,柴油机功率波动或无功率输出,“微机报警”或“空

东风七型内燃机车柴油机常见故障分析及处理

中南大学网络教育 毕业论文 论文题目东风七型内燃机车柴油机常见故障分析及处理姓名周渠丰 学号 13031070016189 专业机械设计制造及其制动化(铁道机车方向)层次专升本 学习中心太原学习中心 指导教师宁俊学 2015年 4 月23 日

中南大学网络教育 毕业论文(设计)任务书 [1] 题目类型:①理论研究,②实验研究,③工程设计,④工程技术研究,⑤软件开发。 [2] 题目来源:①工作任务题,②生产实际题,③模拟或虚构题,④学生自选题。 本任务书必须网上报送学院,学院审批通过后,下载放置在学生论文首页。

目录

摘要 (6) 第一章、绪论 (7) 1.1 阐述柴油机的作用及其发展状态 (7) 1.1.1 柴油机的作用 (7) 1.1.2 柴油机的发展状态 (7) 第二章、东风7 内燃机车柴油机的构造与工作原理 (8) 2.1 柴油机的概述 (8) 2.2 柴油构造及其主要部件 (8) 2.2.1东风7型柴油机的构造 (8) 2.2.2东风7型柴油机的主要部件 (9) 2.3柴油机的工作原理 (9) 第三章、柴油机常见的故障简介 (9) 3.1柴油机部件容易产生的故障简介 (9) 3.1.1主要固定件 (9) 3.1.2运动件 (10) 3.1.3 配气机构 (11) 3.1.4 调速控制装置 (11) 3.2柴油机各系统容易产生的故障简介 (11) 3.2.1 燃油系统 (11) 3.2.2润滑系统(机油系统) (12) 3.2.3冷却水系统 (12) 3.2.4增压系统....................................... (12) 第四章、东风7型柴油机常见的故障的判断与处理方法 (13) 4.1柴油机启动时的故障判断与处理方法 (13) 4.1.1柴油机启动时曲轴转动,但不爆发 (13) 4.1.2柴油机飞车,但超速停车装置起作用 (13) 4.1.3柴油机爆发声音不对,排气温度上升 (14) 4.1.4柴油机不停机 (14) 4.1.5柴油机机油压力低 (14) 4.2 运行中柴油机的故障判断与处理方法 (15) 4.2.1柴油机功率不稳 (15) 4.2.2柴油机功率不足 (15) 4.2.3柴油机突然停机 (16)

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