活塞组常见故障分析

活塞组常见故障分析
活塞组常见故障分析

活塞组常见故障分析

活塞损伤主要是顶烧穿、头部烧熔、热裂、顶被气门撞穿、活塞敲打气缸盖、顶部腐蚀;头部和环区过热拉伤、粘结、环岸损伤或严重磨损;裙部划伤、断裂、穿孔、腐蚀和综合性的整体损伤。

一、顶和头部损伤

1)顶烧穿

2)顶部热裂纹

原因:点火过早或暴燃;非正常燃烧;燃烧压力过大。

原因:局部过热;连续的交变载荷;喷油器安装不当;喷油器油量过大(如使用错误的喷油器,喷油量调整不当);超负荷工作;增压器故障,空气量减少。

裂纹方向取决于以何种应力为主。径向应力引起周向裂纹;切向应力引起径向裂纹;轴向应力引起垂直于活塞的轴向应力。

3)活塞头部损伤

①活塞头部损伤:原因为点火过早或爆燃,过热。

②头部火力岸靠排气门处损伤:原因为爆燃。

③顶撞穿:原因为气门掉头进入燃烧室。

④顶敲击:原因为连杆轴瓦损坏使活塞敲击气缸盖。

4)头部腐蚀:

原因:内燃机停放时间过长;燃油品质不好。

二、环区烧伤、拉伤、粘结,环岸损伤、磨损

1)环粘结

原因:①过热;②机油品质不佳或换油期过长;环或环槽磨损使新鲜混合气往下吹,同时机油往燃烧室内窜,使环周围形成积碳并粘结在槽中。

2)环岸损伤

原因:①活塞环折断使环岸损伤(环在环槽内以弧形上下运动);②环与环槽间隙过大。

3)活塞销座孔机械损伤:

原因:①活塞销卡簧脱出;②卡簧强度不够;③卡簧槽间隙过大;④连杆弯曲。

4)环粘结及头部损伤

原因:先环粘结,进一步头部损伤。

5)环区过热烧伤或拉伤

原因:燃烧温度过高或冷却不足而出现局部热点,使金属粘结在气缸壁上;缺油;活塞环槽与环的配合间隙过小。

6)活塞环拉伤,有烧痕

原因:①环与活塞装配没涂油或缺油;②油环与环槽间隙不当;③环工作面质量差;

④缺油;⑤润滑、冷却、进气系统保养不及时;⑥喷油泵调整不当;⑦涡轮增压器有故障,如废气门故障;⑧气缸变形、扭曲、不圆或有锥形,内表面网纹品质不好;

⑨内燃机磨合不够;⑩过热。

7)活塞环折断

原因:①装配不当(如过大的弯曲应力,没有涂油);②环与槽配合间隙过大或过小;

③环与槽磨损;④活塞环热应力过大(活塞在上止点位置时应对第一环气缸套内壁的温度不应大于180℃);

8)环与槽严重磨损

原因:①空气滤清器失效或密封不好;②润滑油不洁。

三、裙部划伤、破裂、腐蚀

1)裙部划伤

原因:①过热使油膜变薄,裙部与气缸壁之间出现金属接触;②配套间隙过小;③冷却系故障;④非正常燃烧;⑤润滑油中有颗粒状异物或杂质;

2)从头部到裙部大范围不规则划伤

原因:①冷却液温度过低或过高;②冷却液流量不足,散热器部分堵塞;③水泵传动带松或水泵故障;④连续冷启动或启动后高速运转;⑤热停车;⑥喷油过多(如增压器损坏,喷油器或喷油泵调整不当);⑦进入灰尘等异物;⑧润滑油不结。

3)裙部划伤与断裂

原因:①配缸间隙过大;②油池油面低、缺油。

4)裙部局部断裂

原因为环折断。

5)裙部穿孔

原因为连杆断裂。

6)裙部腐蚀

原因:①发动机长期搁置;②机油品质不好或没及时更换。

7)活塞销疲劳断裂

特征:由内孔向外发展。原因为内孔加工留有刀痕,成为疲劳源。

配电设备故障分析与处理

1.低压框架断路器简介及故障排除 框架断路器适用于额定工作电压690V及以下,交流50Hz,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害,万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关。额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可在交流50Hz、400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护,在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。 一.框架断路器的功能介绍 1.万能断路器保护模块有热-电磁和智能两种,我司常用智能断路器。 智能断路器的智能控制器分为以下三种:电子型、标准型、通讯型,其基本功能有过载长延时反时限保护;短路短延时反时限保护;短路短延时定时限保护;短路瞬时保护;接地故障保护功能;整定功能;过载报警功能;试验功能;电流显示功能;自诊断功能;热模拟功能;故障记忆功能;触头损耗指示;MCR功能;通讯型控制器通过RS485实现双向传输各功能 2.万能断路器有固定式和抽出式。 摇动抽屉座下部横梁上手柄,可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示,国内的断路器指示是大概位置,国外的断路器指示都有位置联锁): 1)“连接”位置:主回路和二次回路均接通,此时隔离板开启; 2)“试验”位置:主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开,仅二次回路接通。可进行必要的动作试验; 3)“分离”位置:主回路与二次回路全部断开,此时隔离板关闭。 抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置,只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合。相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。 3.智能断路器的复位功能 当断路器发生保护动作后复位按钮会自动弹出来,此时断路器手动和电动都不能合闸,需把复位按钮按回去复位方可合闸。 二.框架断路器的常见故障 1.断路器不能合闸。可能原因如下: 1)没有操作电源或电源电压太低 2)断路器处在未储能状态 3)欠压脱扣器未接通额定电压或欠压脱扣器已烧坏 4)合闸线圈已烧坏导致电动不能合闸,但手动应可以合闸 5)抽屉式断路器所处位置不对,或不到位,断路器应在“试验”或“连接”位置方可合闸 6)断路器在“试验“位置能合闸而在“连接”位置不能合闸,因为是位置联锁有问题 7)合闸后又自动跳闸,这种故障有3类情况:1.欠压线圈未接通电源2.分闸线圈在合闸后接通电源3.过载和短路保护动作 8)保护动作后未复位 9)断路器之间有联锁 2.断路器不能电动分闸

发动机常见故障分析与处理

发动机常见故障分析与处理 一、故障分类:发动机控制电路故障,发动机自身故障,其它外部故障。排除故障思路:原则上先排除控制电路故障——再排除发动机自身故障——后排除其它外部故障。 二、常见故障现象及分析处理(以下疏理的是针对不同故障现象可能的原因,编者尽量按照排查故障的思路流程按照顺序罗列,考虑到不同检修人员的技术能力和对不同大机的熟悉程度等因素,仅为检修人员提供参考的流程): 1、启动困难或不能启动。(电气控制的原因见电气故障,这里不再叙述) 原因分析及处理:(前五项为操作人员自己可查,后面的需要经过发动机专业培训的人员进行检查) A、环境温度过低。处理:对燃油箱安装预热装置;更换燃油;检查预热火花塞状况。 B、电瓶无电或电瓶损坏。处理:给电瓶充电或更换新电瓶。 C、启动电机故障。原因:启动电机无动作,检查启动电机是否得电,如不得电,则检查或检查外部控制电路是否有电压进入,如得电,检查启动电机连线是否松动或锈蚀(电压标准:24V的电压测量应不低于22.18v)。启动电机仍然无动作,判断启动电机损坏。处理:启动电机一般损坏的原因可能是电磁阀损坏或电机碳刷磨损,修理或更换启动电机。现场临时应急处理启动电机损坏故障方法:手动拉起停机电磁阀开启;采用连接线或长螺丝刀连接启动电机的电磁离合器控制线桩头和电源线桩头2~3秒,带动发动机启动后立即断开(此方法操作不当对发动机有一定的伤害,为应急情况下使用)。 C、燃油不足导致无法吸上燃油或燃油质量及燃油供油管路问题。处理:⑴、检查油位并检查油箱排气孔是否堵塞造成吸油不到位。⑵、检查管路有否漏气情况。 ⑶、检查管路有无脏污。⑷、燃油滤芯的密封圈是否损伤,配合是否正确。⑸、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象。⑹、柴油管中空心螺丝的铜垫是否变形。 ⑺、柴油滤芯是否脏污。

顶驱常见故障分析

关于顶驱系统常见故障的分析 江苏石油勘探局钻井处50766JS队杨守生 摘要: 本文针对DQ50B-JH顶驱系统的结构特点,结合现场生产使用情况,对该系统电气部分和液压部分常见故障的现象特点、判断方法和维修方法分别进行讨论研究,并结合自身认识总结一套完整的实施方案。 关键词:顶驱系统,故障,判断,维修 引言: 顶驱由于其独特的结构特点和在钻井生产过程中表现出来的优越性,使其在现代钻井工程中被广泛使用。顶驱装置提高了操作机械化程度,加上与其配套的井口机械化,可大大减轻工人劳动强度,减少操作人员。并且可随时关闭内防喷阀,没有方钻杆等,增加了操作安全性。顶驱装置的配备实现了钻井自动化进程的阶段性发展,从世界钻井机械的发展趋势看,为适应钻井自动化的进一步需要,顶驱钻井装置将成为21世纪世界钻井机械发展的主要方向之一。 然而,由于顶驱的使用环境是在野外,在实际应用中,受周围的温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀性气体等环境条件的影响,其性能会有一些变化。并且在钻井生产过程中会经常遇到突发的复杂情况,比如卡钻,扭矩突然增大等,再加上人员的误操作,难免会使顶驱的电气或者液压部分发生故障。当发生故障时能及时发现,并根据故障现象快速的判断故障点,及时排除故障,不仅能为恢复生产节约宝贵的时间,同时也能防止故障扩大带来更大的损失,所以掌握常见故障的现象及分析处理方法是不可或缺的一项基本技能。 一、电气部分常见故障分析 景宏顶驱电气系统组成主要包括进线电能功率分配保护系统,变频驱动系统和PLC综合控制系统。下面只对电能功率分配保护系统,变频驱动系统部分进行展开分析: 1、进线电能功率分配保护系统故障分析 该系统由进线柜承担,它主要有主空气开关(施耐德MT10N2),辅助动力变压器、控制变压器、继电器等组成。其主要故障现象如下: 1.1主断路器跳闸

实验故障分析与处理

实验故障分析与处理 实验中常常会因为种种意想不到的原因而影响电路的正常工作,有可能会烧坏仪表和元器件。通过对电路故障的分析与处理,逐步提高分析问题与解决问题的能力。故障的分析需具备一定的理论知识和丰富的实践经验。 一、故障的类型与原因 实验故障根据其严重性一般可以分两大类:破坏性和非破坏性故障。破坏性故障可造成仪器设备、元器件等损坏,其现象常常是某些元器件过热并伴有刺鼻的异味、局部冒烟、发出吱吱的声音或炮竹似的爆炸声等。非破坏性故障的现象是电路中电压或电流的数值不正常或信号波形发生畸变等。如果不能及时发现并排除故障,将会影响实验的正常进行或造成损失。故障原因大致有以下几种: ⑴电路连接错误或操作者对实验供电系统设施不熟悉。 ⑵元器件参数或初始状态值选择不合适、元器件或仪器损坏、仪器仪表等实验装置与使用条件不符。 ⑶电源、实验电路、测试仪器仪表之间公共参考点连接错误或参考点位置选择不当。 ⑷导线内部断裂、电路连接点接触不良造成开路或导线裸露部分相碰造成短路。 ⑸布局不合理、测试条件错误、电路内部产生干扰或周围有强电设备,产生电磁干扰。 下面我们通过一个实例来分析问题。 在RLC串联谐振实验中,通常保持信号源输出电压一定,改变信号源的频率,用交流毫伏表或示波器监测电阻两端电压,通过监测发现,实验开始时电路中电流随频率升高而增加,后来电流迅速降至很低。这时,无论如何调节输出信号的频率范围或是改变其它元件的参数,均无法得到谐振现象,这说明 的谐振条件无法得到满足。分析其原因,由于电路中有电流存在,说明电路有可能短路而不是开路,用多用表检查电路中各元器件发现电容器被短路,根据现象判断电容器的短路是在实验过程中造成的。因为实验时信号源的输出电压取值偏高,而电路的品质因数Q很大,谐振时电容器上的电压可达到信号源电压的Q倍,超过了电容器的耐压值而被击穿。通过这个例子我们知道,实验前应对电路中的电压、电流的最大值有一个初步的估计,选用元器件时要考虑其额定值,确定测试条件时,应考虑到是否会引起不良的后果。 二、故障检测 故障检测的方法很多,一般按故障部位直接检测。当故障原因和部位不易确定时,可根据故障类型缩小范围并逐点检查,最后确定故障所在部位加以排除。在选择检测方法时,要视故障类型和电路结构确定。常用的故障检测的方法有以下两种: ⑴通电检测法。用多用表、电压表或示波器在接通电源情况下进行电压或电位的测量。当某两点应该有电压而多用表测出电压为零时说明发生了短路;当导线两端不应该有电压而用多用表测出了电压则说明导线开路。

EBZ160型综掘机典型故障案例分析

机械类 1、故障现象:EBZ160设备截割头不转动 故障问题可能点:可能是花键套、电机、减速机、截割头轴损坏或伸缩部花键套销脱落解决思路:在出现截割头不转动的时候必须先检查电机和减速机,检查电机的时候用手感觉是否转动,电机转动在检查减速机是否转动,减速机不转动就是电机和减速机连接的花键套损坏,减速机有异响就是减速机内部行星轮损坏,减速机也转动正常的情况下必定是伸缩部花键套损坏或伸缩部花键套销脱落或截割头轴损坏,所以把伸缩部拆卸下来就会检查到是花键套损坏还是花键套销脱落,要是花键套和花键套销未脱落就是截割头轴损坏。 2、故障现象:EBZ160伸缩部缩不回来 故障问题可能点:可能是伸缩部内部问题或伸缩油缸内泄或五连阀压力小。 解决思路:伸缩部不伸缩的情况下检查五连阀压力是否正常,五连阀压力正常。在检查伸缩油缸是否内泄,把伸缩油缸缩回来憋压,压力正常。就是伸缩部内部有问题,就把伸缩部拆卸下来检查是否伸缩部内部煤泥多导致缩不回来,出现伸缩部内部煤泥多的情况就是巷道水大,在截割下面的时候来回伸缩把煤泥吸入伸缩内部,内部没有煤泥。就是内筒脱落出保护筒在缩回来的时候卡在保护筒上,出现这种情况是拆卸伸缩油缸的时候截割头往下,所以才出现内筒脱落出保护筒,在把伸缩油缸安装上后所以造成伸缩部缩不回来。3、故障现象:回转轴承损坏,更换回转轴承,但是旧轴承无法取出 故障问题可能点:由于轴承长时间与回转台连接生锈,导致很难取出。 解决思路:将所有螺栓卸下后找出轴承上的螺栓孔拧上螺栓用葫芦拉,但是螺栓直接折断;将掘进机支起,将轴承前后都带上螺栓并挂上葫芦上进,将掘进机收起下落,将轴承拽出。 4、故障现象:200H设备截割臂抱死,截割头不转 故障问题可能点:截割臂内轴承散架,卡死 故障原因:截割头浮动密封损坏,因维修比较困难所以一直以加油为解决方案,未更换密封,而且盘根磨损,导致煤泥直接从盘根座经过浮动密封进入截割臂,长时间的煤泥进入导致截割臂内无法润滑,轴承损坏。 解决思路:因井下无法维修,将截割臂拉回其机修厂,从机电公司送来一个新的截割臂,但因无盘根座只能将旧截割臂上盘根座拆卸后按在新截割臂上。 5、故障现象:设备截割消耗巨大,更换新截割头,但截割头无法装入;

钻机故障现象及解决方法

钻机调试中故障现象及解决方法 1.发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左右电压。由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。 措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。 40DB。03发电柜有此问题。 40JD改40DB调试中遇到的问题: 1.绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。 2.优化绞车时报F107,R949=1008,U未触发,闭环控P100=4情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P100=3时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能转但不稳定。 3.优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。 4.F015:――绞车编码器无脉冲――线无问题,传感器坏。 F015,F053:――送钻编码器A、A-、B有脉冲,B-无脉冲且干扰太大。 经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。 5.转盘启动风机无风压信号:(1)风机正转没问题,出风口风很大。(2)孔堵上,仍没有风压信号。(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。 (4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。经以上处理,正常。6.自动送钻风机不启动,报西门子人。 7.接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。 8.无零位信号,经查零位开关无24V。 9.测试盒调试变频的方法:(变频器断电情况下测试) (1)取下CUVC板

北石顶驱常见故障解决方法

北石顶驱常见故障解决方法 一、顶驱子站通讯中断 1、检查该子站直流供电电源。DC24V是否存在,没有电源请按图纸检查相应的供电线路,连接装置是否连接完好,找到故障发生点,解决并恢复该站点的电源供给。电源正常还未建立通讯请检查下一步。 2、检查通讯线路。将通讯线路与两边连接器件拆开,用万用表检查通讯线路是否存在短接、断线现象存在,如有找到故障点将其恢复。 子站通讯中断原因基本是由于以上两个原因构成的,在以上两个原因中以插接装置接触状态不好的原因占绝大多数。 二、与液压相关动作执行故障(倾斜、回转、刹车、背钳、IBOP等) 1、检查控制信号。司钻台的DI模块相应位置在相关操作是有相关显示;在应急模式下电控房PLC柜内手动继电器在做相应操作时有相应的动作,同时PLC柜内DI模块相应位置有指示。 2、检查连接线路。控制电缆与电控房出线箱连接处,与本体站连接处插接是否到位,方向是否正确。 3、确认电磁阀在操作时是否有反应。相应执行电磁阀在操作时是否有反应。 4、如果以上检查都正常请检查电磁阀阀芯有无卡堵现象。 液压动作执行故障在实际情况下多数是由于控制电缆插接不好、手动信号继电器松动、以及电磁阀阀芯卡堵原因造成的。 三、液压源存在油温高故障 1、确认冷却风机运行状态良好。 2、散热器换热效果良好,无污物堵塞换热器减小了有效工作面积。 3、液压源本身是否通风完好。(在该地区由于环境温度较高,液压源

通风效果较差时可以打开四周防护门) 四、变频房的散热。在夏季,室外温度较高时,将电控房空调室外机周围防护百叶窗打开并支起。这样增大空调冷凝器的通风量,提高换热效率,可以有效防止压缩机压力高报警。空调室内风机应设置在常开状态,这样可以有效的将装置再运行中产生的热量及时的传送到柜外。 五、变频房的防尘。有效做好电控房的室内防尘工作。在沙特地区以多风多沙气候为主,电控房要做到随手关门,人走锁门。人员在出入电控房带入的沙土要及时清理,避免被装置送风系统带到驱动装置内部。现在该地区的顶驱电控房总的来说装置内部已经有大量灰尘,这种情况清理起来是相当困难的。同时也给装置的正常运行带来了隐患,装置内部大功率器件多为裸母线连接,灰尘散落到母线间会使线间绝缘变坏,在特定的情况下可能出现放电现象,最终导致装置损坏。装置的核心控制器件多为集成电路板,电路板制作精细对环境因素要求较高,在恶劣环境下直接影响他们的使用寿命。 六、要按照维护保养手册定期对运行顶驱进行检查。特别是电缆连接处有无松动,有无颜色变化,有无异常声响,有无特殊气味;液压管线有无跑、冒、滴、漏现象。有以上现象要及时处理不要带病运行,以上现象不被重视会造成严重后果。 七、沙特地区环境温度较高,顶驱安装时都不使用光纤,2007年前出厂的顶驱,不能将主电机及齿轮箱温度有效采集,同时失去了高温保护功能。井队相关技术人员要每天温度最高时检查主电机和齿轮箱温度是否正常,特别是要注意齿轮箱齿轮油油位及颜色,齿轮油颜色变化大要给予重视,分析具体原因并给予解决。 八、顶驱故障多发生于搬家后,多数与电气系统相关。顶驱在搬家前拆卸

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

计算机系统故障分析报告与处理

课程设计报告书 设计名称:论计算机系统故障分析与处理 课程名称:计算机系统故障诊断与维护 学生姓名: 专业: 班别: 学号: 指导老师: 日期:2016 年 6 月 1 日

论计算机系统故障分析与处理 摘要:计算机发展迅速,越来越多的问题也随之而来,本文以计算机的浅层知识为框架,分析了计算机的常见故障,并介绍简单处理方法。对于计算机操作方面也做了相关的简单介绍,还有操作系统,安装软件等方面。本文对于各方面知识全部只是简单介绍,只是有一个快速了解的过程,如果要精通,还得自己下点真功夫。只有掌握硬件和软件的基本知识和技术,才能搞好计算机的维护和维修工作。 关键词:硬件、软件 一、计算机硬件组成 电脑分为台式机和笔记本,台式机由显示器,主机箱,键盘,鼠标,音箱等几部分组成。而主机箱又是由电源、主板、光驱、硬盘、软驱等组成。而主板又是由内存显卡、声卡、网卡、CPU组成。笔记本和台式机组成一样,只是笔记本是为了携带方便,把各个硬件排列的更为紧密,但整体上,相同配置的台式和笔记本,台式机的性能要优于笔记本。 下面对各硬件做简单介绍 1.显示器:电脑的主要输出设备,用电脑操作产生的文字图像等都是由显示器显示出来。 2.键盘:键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘,可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。 3.鼠标: 是计算机输入设备的简称,分有线和无线两种。也是计算机显示系统纵横坐标定位的指示器,因形似老鼠而得名“鼠标”(港台作滑鼠)。“鼠标”的标准称呼应该是“鼠标器”,英文名“Mous e”。鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘那繁

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

顶驱典型故障分析学习资料

顶驱典型故障分析 顶驱发生过几次大小故障,经过解决问题后的总结,在顶驱设备的保养和维护方面有了初步的经验。现把设备运行过程中发生的一次比较典型的故障分析总结如下,希望同类设备在碰到此类问题时能够起到一定的帮助。 在某晚钻台起钻完后出现了以下故障:顶驱吊环前倾与后倾,回转头的左转与右转,IBOP(内防喷器)无法使用。 顶驱厂家徐工到钻台试验发现此故障后,先让人在顶驱变频房记录,然后在钻台上操作,看变频房综合柜内电磁阀指示灯哪些是亮,哪些不亮。后发现指示规定动作(上述几个故障点)的电磁阀指示灯不亮。然后初步判断可能是因为下雨导致变频房到钻台上的控制电缆小范围进水短路。然后拆下来用万用表测量后,发现此处没有问题。后又上钻台,检查司钻台控制柜内的电缆,也没有问题。又返回变频房,检查电磁阀继电器,一个个排除后,无硬性故障,经过这一番忙碌,这时候已经是次日早晨了。吃过早饭后,徐工上钻台用吊篮上到顶驱本体上,测量本体中转箱出线在下面操作时是否有信号,测量后发现无信号输送过来。下来后,将所有端子(包括综合柜内和钻台控制箱内)全部紧固一遍,然后再钻台上操作,再看变频房内的指示灯,此时部分指示灯亮,但是跟电气图中的又区别,然后徐工就很是迷茫,此时已经到了晚上10点。然后此时接到电话,厂家另外一个顶驱工程师李工将于晚上12左右到井场,就开始整理一下一天的故障排查路线。

晚上12点李工到井场后,进入变频房打开综合柜控制程序,然后再钻台上操作看程序是否正常响应,一番操作后,发现程序没有问题,但是此时顶驱的几个故障还存在,后李工检查确定,综合柜内接线盒电子档的电气图有区别,前倾和后倾线接反了。确定后又重新测量了综合柜内出线信号(DC24v),判断出综合柜输入与输出信号正常。又上到顶驱本体上,两人一起测量了顶驱本体上面的中转箱内的输入信号,这时候信号输入正常,电磁阀吸合,但液压系统无动作。由此判断出了液压系统可能有问题,电路系统没有问题。然后拿着液压管线跟液压阀台压力测试口连接后,进行前倾与后倾动作,发现压力远远不够,几乎没有压力,进行回转头左转和右转,也是没有压力输出,此时判断是机械控制阀堵塞了,然后将四个控制阀全部拆除,一一在柴油中进行清洗,在清洗中发现控制阀阀体中有细小的污垢状物质排出,然后更换了液压油和液压泵的过滤网,再进行动作试验,一切正常。 通过此次故障检查及时排除,告诉了我们在进行油品更换使用时,要遵守以下原则 (1)新系统首次使用,应当在使用三个月后更换液压油。 (2)正常使用期间,建议使用六个月至一年更换液压油。 (3)可以根据液压油分析结果或凭经验来判定是否需要更换液压油。 添加或者更换液压油,应当注意以下事项: (1)更换的液压油必须符合规定,补加的液压油必须与原牌号

变压器故障分析与处理_0

变压器故障分析与处理 变压器有着调节电压的功能,可以为电力用户提供不同的电压服务。为了保证电力用户电力使用的稳定性,更好地满足电力用户不同的电压使用需要,就必须做好变压器运行的维护工作,尽可能减少变压器运行过程发生故障的频率,提高变压器工作的稳定性和长期性,更好地保障电力系统运行的稳定性与安全性。 标签:变压器;运行维护;故障分析 1变压器运行维护的重要性 变压器是电网传输过程中重要的组成部分,变压器可以调节电压的升高或降低,为电力用户提供安全、稳定的电力服务,既满足了电力用户不同的电压使用要求,又可以防止电压过高或过低给电力用户的电器以及设备造成损害,避免给用户带来经济财产上的损失。 因此,变压器的维护工作非常重要,只有运用科学合理的维护方法,及时、有效地解决变压器工作中出现的问题,保证变压器可以持续、稳定的工作,才能保障电力系统运行的安全和稳定,才能为电力用户提供更好、更优质的电力服务。 2变压器运行维护的要点 2.1安装和运行 变压器的安装和设计标准必须相适应,户外运行的变压器要确保其不受雷击和外部损坏的相关危险,保证符合在变压器设计所允许的安全范围之中;油冷变压器则需要密切监视其顶层油温,运行操作中工作人员必须严格遵循相关规程执行,避免有误操作的情况发生;此外,在变压器的运行期间,必须要依照变压器解、并列的三要素进行,以免出现操作导致过电压现象。 2.2对油的检验 变压器油位异常,变压器在运行期间油温正常且油位下降,可能是油位显示有误差,造成该种现象的原因多是因为呼吸器堵塞所致;若油位过低则多是因为变压器漏油,或者在上次检修完毕后未添加补充。大中型变压器的油样需要定期进行击穿实验、油中故障气体分析等。使用变压器油中故障气体在线监测设备,持续测定变压器的故障发展导致溶解于油中其他的含量。定期进行油性能试验,以保证其绝缘性能。 2.3检查变压器油温是否超标 环境温度、负荷大小等都会导致运行中的变压器油温出现异常;此外,散热器通风不良,冷却器异常等也会导致油温变化。

常见故障分析与处理汇总

柴油机常见故障分析与处理 1.预防故障的发生和防止事故的进一步扩大。 2.进行正确的应急故障处理,减少机破和临修事故。 一、甩车的有关问题 (一)甩车目的 (1)检查柴油机是否有异音; (2)检查各缸燃烧室内是否有积存的油和水。 (二)甩车步骤 (三)甩车时,有水从示功阀排出 1.故障后果: (1)造成机油乳化。 (2)水量达到一定程度时,造成“水锤”,导致有关部件破损。 2.原因分析与判断处理: (1)甩车时多个气缸存在该现象。 ①机车停放在露天,遇大雨,雨水从排气系统进入燃烧室;此种情况甩完车后可正常起机投入运用。 ②甩车后起机,如水箱水位有下降趋势且排烟为白色,可能是中冷器水管裂漏,此时应打开机体进气稳压箱排污阀进一步确认(有水流出)。如要暂时运用,必须开着该阀。(2)甩车时个别气缸存在该现象,且起机后水箱水位出现不正常的升高,(称虚水位),一般为气缸盖火力面裂漏或气缸套穴蚀穿透。采用逐缸停缸法进一步确认。如要暂时运用,应使该缸喷油泵供油齿条维持在停油位。 (四)甩车时,机油从示功阀排出 1.故障后果: (1)机油消耗量增大。 (2)机油参与燃烧,造成有关零部件气门、喷油器等表面积碳、磨损增大等,引起柴油机排温高,排气总管发红,增压器喘振,柴油机经济性能下降。 (3)机油量达到一定程度时,造成“油锤”。 2.原因分析与判断处理: (1)甩车时多个气缸存在该现象。 ①增压器油腔内机油漏入压气机腔,随进气系统到燃烧室内。 a.进入增压器油腔的机油压力超高; b.增压器转子轴损坏油封; c.增压器回油道不通畅。 进一步确认:增压器压气机出口法兰面有漏油现象或打开增压器蜗壳下面的螺堵有淌机油现象。 ②机体主油道与进气稳压箱之间隔板漏焊、开焊。 上述①②情况时,如需暂时运用,必须开着进气稳压箱排污阀。 ③活塞刮油环装反。 (2)甩车时个别气缸存在该现象。 ①气缸盖顶部机油漏入燃烧室。 a.喷油器体与气缸盖座孔间密封不良,机油经相应座孔间漏入,橡胶密封圈和紫铜密封垫

LKJ常见故障分析及处理论文

L K J2000型监控装置(硬件) 简单故障判断及处理方法 L K J2000型监控装置(硬件)简单故障判断及处理方法 系统简介

1.防止列车线路超速。 2.防止列车冒进关闭的进站信号机。 3.防止列车冒进关闭的出站信号机。 4.防止列车溜逸。 5.防止列车以高于规定的限制速度调车作业。 6.按列车运行揭示要求控制列车不超过临时限速。车载部分系统构成 主机箱之插件 主机箱之插件 主机箱之插件 数字量输入/出插件 显示器 速度传感器 速度传感器 系统构成(地面部分)

2000型测试台 2000型转储器 地面开发系统 地面处理系统 微机网络 打印机 地面处理系统结构框图 1.采用32位微处理器技术 主处理器采用M C68332芯片32位数据处理能力 16M寻址范围 高处理速度 高速输入/出接口 故障检测功能 双套插件

双套C A N总线 双套V M E总线 模块级冗余 主备机故障自动切换 数据记录的同步性 车载数据与地面信息结合 LKJ2000型监控装置主机对核心部件都有自检功能,其上电自检后,对每个插件的核心部件都会自检。通过观察面板指示灯的查询屏幕显示器设备状态的方法,可以很好的判断部分故障部位。利用这一功能,对简单判断、查找故障源头十分有用。但是判断的前提条件是必须确保监控主机程序正常运行。另外,装置部分插件采用表面贴技术,人工焊接需要技术娴熟的专业人员方可进行。 一、监控记录插件

部分故障现象及处理方法:

二、地面信息处理插件 地面信息处理插件面板指示灯的含义1A、1B、2A、2B、8B是通用的,其含义不随信号制式变化。其他几个灯随信号制式的不同,运行程序的变化而表示不同的含义。 三、通信插件 自检完毕以后,面板指示灯含义如下表所示:

计算机常见故障及处理方法

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计算机在使用了一段时间后,或多或少都会出现一些故障。总结出计算机使用和维护中常遇到的故障及简单的排除方法介绍给大家。也许有人会认为:“既然不是搞计算机专业维修的,当然不可能维修计算机!”这倒不一定。况且如果只是遇到一点小小的故障,就要请专业的维修人员来维修,不免有些“劳民伤财”。只要根据这里的计算机故障处理方法,就可以对简单的故障进行维修处理。 一、电源故障 电源供应器担负着提供计算机电力的重任,只要计算机一开机,电源供应器就不停地工作,因此,电源供应器也是“计算机诊所”中常见的“病号”。据估计,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的20%~30%。所以,对主机各个部分的故障检测和处理,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面将对电源的常见故障做一些讨论。 故障1:主机无电源反应,电源指示灯未亮。而通常,打开计算机电源后,电源供应器开始工作,可听到散热风扇转动的声音,并看到计算机机箱上的电源指示灯亮起。 故障分析:可能是如下原因: 1.主机电源线掉了或没插好; 2.计算机专用分插座开关未切换到ON; 3.接入了太多的磁盘驱动器; 4.主机的电源(Power Supply)烧坏了; 5.计算机遭雷击了。 故障处理步骤: 1.重新插好主机电源线。 2.检查计算机专用分插座开关,并确认已切到ON。 3.关掉计算机电源,打开计算机机箱。 4.将主机板上的所有接口卡和排线全部拔出,只留下P8、P9连接主板,然后打开计算机电源,看看电源供应器是否还能正常工作,或用万用表来测试电源输出的电压是否正常。 5.如果电源供应器工作正常,表明接入了太多台的磁盘驱动器了,电源供应器负荷不了,请考虑换一个更高功率的电源供应器。 6.如果电源供应器不能正常工作或输出正常的电压,表明电源坏了,请考虑更换。 故障2:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。 故障分析:可能是因为电源负载能力差,电源中的高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二极管已经损坏等。

电厂设备热工专业常见故障分析与处理

电厂设备热工专业常见故障分析与处理 1、取样表管堵 (89) 2、温度测点波动 (89) 3、温度测点坏点 (90) 4、吹灰器行程开关不动作或超限位 (90) 5、低加液位开关误动作 (91) 6、石子煤闸板门不动作 (91) 7、石子煤闸板门不动作 (92) 8、磨煤机出口闸板门反馈故障 (92) 9、磨煤机密封风门反馈故障 (93) 10、点火枪、油枪故障 (93) 11、炉管泄漏报警 (94) 12、炉管泄漏堵灰报警 (94) 13、烟风系统风门挡板反馈不对或挡板无法动作 (94) 14、压力变送器指示不准 (95) 15、就地压力表不准、损坏 (95) 16、化学水转子流量计指示不准 (95) 17、化学水气动门反馈不对 (96) 18、氢站减压阀动作不良好 (96) 19、化学水空压机排气温度高报警 (97) 20、化学水流量计指示不准 (97) 21、汽车采样经常报警 (97) 22、伸缩头不动作或脱轨 (98) 23、多管除尘器进水球阀不动作 (98) 24、多管除尘器推杆不动作或误动作 (99) 25、输煤煤仓间排污泵液位高时不动作 (99) 26、除灰电磁阀不动作 (99) 27、除灰冷干机发冷凝温度或蒸发温度报警造成停机 (100) 28、灰库雷达料位计指示无变化或偏低 (100) 29、渣水系统液位计无指示或指示最大 (101)

30、感温电缆误报警 (101) 31、烟感探测器误报警或上位机不识别 (101)

电厂设备热工专业常见故障分析与处理 1、取样表管堵 托电在磨煤机、空预器等部位的压力、差压采用了导压管直接取样,取样表管堵塞的故障经常出现。 故障现象:表现为压力无变化、差压升高、开关不动作、压力升高、差压降低等。 故障原因: 1)设计缺陷:托电一期在设计中就没有取样管吹扫装置,造成取样管经常性被煤粉或灰 堵塞。二期虽然设计了取样管吹扫装置,但一直未正常投用。发现这一问题后,经于热工室相关人员联系投用相关吹扫装置,未得到认可,主要担心吹扫装置投用时和投用后会影响到设备的运行工况。 2)没有缓冲罐:设计中没有在取样口部位设置缓冲罐。 3)吹扫不彻底:托电一期磨煤机的取样设计为一个取样口带多个设备,如压力、差压、 开关等,吹扫时限于工况、时间、措施等原因,没有彻底将所有取样管线全部吹扫干净,遗留了隐患 处理方法:吹扫 处理效果:二期设备现在的办法是设备出现问题后,先吹扫,之后将吹扫装置投用,投用吹扫装置后,吹扫次数明显减少。遇小修或大修时,将所有取样管彻底吹扫后, 将所有取样吹扫装置投用,相信会有很大的改善。一期限于设备的限制,现在 只是出现问题立即吹扫,已经提出改造计划,希望能彻底解决这一问题。 2、温度测点波动 事故现象:测点表现为无规则波动 事故原因: 1)就地设备接线松动。 2)接线盒接线松动。 处理方法: 1)查找松动处。 2)重新紧固。 3)螺丝无法紧固的立即更换。 处理效果:螺丝松动的原因一是安装调试时没有紧固良好,另外由于没有使用防松动垫圈,

顶驱机电故障处理指南

顶驱机电故障处理指南 目录 <一>顶驱电控房标签 (1) <二>顶驱电控系统故障报警经验总结 (2) <三>顶驱故障报警指南 (10)

<一>顶驱电控房标签 PLC/MCC柜: 辅助电源进线开关液压站电源司钻台控制电源本体站控制电源 Q1 Q11 Q56 Q57 主电机风机1,2 主电机加热器隔离变压器进线开关UPS电源开关Q12,13 Q14 Q15 Q16 电机加热器控制电源开关驱动柜风机电源照明及加热起电源加热器电源Q17 Q21 Q22 Q23 照明电源开关空调电源电机加热器电源检修插座电源1#整流柜控制电源Q24 Q25 Q26 Q27 Q40 1#逆变柜控制电源2#整流柜控制电源2#逆变柜控制电源 PC电源开关 Q41 Q42 Q43 Q44 直流电源进线开关急停电源开关 I/O控制电源二层台操作盒电源开关 Q46-49 Q50 Q58 Q59 温度控制器监控计算机直流控制电源浪涌抑制器卸扣次数计数器 TD1 PC627 PS1 AR1 CT1 主电机风机1,2接触器顶驱加热器接触器驱动柜风机接触器 K12,K13 K14 K15 整流柜: 1#主空开主开关1#操作电源辅助变压器进线开关整流器风机开关 Q1 Q202 Q100 Q12 整流器控制电源整流器直流电源柜内检修插座开关加热器开关照明灯开关 Q13 Q23 Q14 Q15 Q16 指示灯电源开关防潮加热器整流器直流电源温度控制器制动电阻Q203 HT T1 TD1 BR1 逆变柜: 逆变器风机电源逆变器控制电源逆变器直流电源加热器开关 Q12 Q13 Q23 Q15 绝缘监测仪隔离开关绝缘监测仪控制开关照明电源 Q17 Q14 Q16

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

VARCO顶驱常见故障

VARCO顶驱常见故障 常见问题 一、司钻箱所有指示灯不亮,ET200未工作? 原因:司钻箱未上电 故障确认方法:用万用表量司钻箱的进线电压 排除过程: 1、检查房内司钻箱电源是否正常 2、司钻箱供电开关是否合闸 3、司钻箱供电电缆及接插件是否正常(可用万用表打通断) 4、确认是否有接地(会造成电压不足) 二、司钻箱所有指示灯不亮,ET200工作? 原因:司钻箱与CPU300,未有通迅 故障确认方法:ET200的,BF灯闪烁 排除过程: 1、确认ET200地址,450T地址为7,350T地址为3 2、检查终端电阻设置是否正确(首尾的终端电阻设为ON,中间的为OFF) 3、检测通迅电缆与接插件的通断 三、主电机抖动,扭矩表值很大? 1、确认是否处于刹车状态 2、主电机的三相相序A、B、C接错,任调两相即可 四、变频器报008,无法复法? 原因:变频器处于脉冲封锁状态,无法启动。 方法:检查急停线是否断开,如短开,接上即可,此点为常闭点。 五、用司钻箱操作电磁阀未有动作,但用手动操作有动作?

原因:电磁阀未得电 排除过程: 1、确认线路通断 断电,并用万用表测房内对应的端子排,如测得有60欧姆左右的电阻,说明线路没问题,如果没有电阻,说明线路已断。如果是接插件有问题,可以及更换接插件。如果现场没有条件或是电缆断线,可以用跳线的办法解决。(跳线方法见后)。 2、如果线路没问题,则先检测司钻箱一、通迅是否正常二、对应的司钻箱按钮是否正常三、对应的模块是否正常 3、如果司钻箱也没问题,检查房内对应的模块、继电器及电源供电是否正常。 六、跳线方法 在出现紧情况下,可能会跳线解决,跳线过程: 前提:确认原有线路已坏,才能跳线 1、利用目前有效的线路做母线(基准线),例如前倾好用,可以用前倾做基准线。 2、将目标线(准备跳的线),在顶驱接线盒内与母线短接,万用表的欧姆档,在房内测电阻,如果很小,5欧姆以下,表明目标线为正常。 3、在顶驱接线盒内,拆下原有已坏电路,将目标线与设备连接,在电控房内,将目标线与输出信号(输出动力)连接。并上电检测效果。 4、改完后,在原图处标明,所跳之线,以备后用。 七、主电机可以启动,但启动后30秒左右,自动停止,系统报故障,复位后,现象依旧?

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