应用测试资料诊断喇嘛甸油田套损井方法
油套管找漏试油测试方法应用分析

油套管找漏试油测试方法应用分析摘要注入井油套管的完好是注入井正常生产的必要条件,注入井油套管出现漏点已成为一个比较突出的问题,本文介绍了几种找漏测井方法的原理和实用性,总结了几种组合找漏方法,并进行了现场实际应用效果分析,为漏失情况的处理方案提供准确的信息。
一、不同找漏方法工艺原理及实用性1.同位素测井方法该方法在注水条件下采用1Ba为示踪剂,在测量井段上方释放示踪剂,示踪剂溶于水后与水一起进入地层,用探测器连续测量示踪剂的走向,以确定水的流向。
排除影响因素 , 即可鉴别油套管漏失的情况。
同位素测井全井找漏对于日注量大,井筒干净的井效果较好;对于日注量小,井筒粘污严重的井很难确定是同位素沾污还是漏失。
该方法存在污染现场、辐射施工人员以及同位素示踪剂不易追踪的缺点。
对于未固井井段以及表层套管漏失的井 ,也无法采用该工艺判断。
2.流量计测井方法目前常用的流量计有超声流量计、电磁流量计和涡轮流量计,其测量方式分为连续测量和定点测量。
该方法找漏施工时由地面连续向施工井内注水 ,在注水量恒定的前提下对射孔段顶部至井口井段进行测量,若套管未发生破裂、穿孔 ,连续测量或定点测量所测的流量应该恒定不变;若定点测量时相邻两点流量发生锐减 ,则在此区间内必然发生漏失,采用“找中法”测取多点的流量,对比相邻两点流量值 ,取差别较大的两点 ,在此范围内再逐步缩小点测间距 ,最后确定最小的漏失区间;若连续测量时某点流量突然发生变化,排除仪器及井况因素,则在该点必然发生漏失。
该工艺不受测量井段长短的限制,是一种快速、准确、低成本的找漏方法。
但是流量计测井方法是接触式测量,无法在油管中测量套管的漏失。
3.井温测井方法用来测量井温的井温仪 , 是根据导体的电阻随着温度变化而变化的原理 , 通过测量导体电阻变化造成的与其成正比的电位差来测量井内温度的。
连续记录这个电位差就能测得井温曲线。
在注入状态下,由于注入液温度不同于地层液温度,在井温曲线上就会出现异常,从而判断油套管漏失井段。
喇嘛甸油田北北块套管损坏治理方法研究

喇嘛甸油田北北块套管损坏治理方法研究【摘要】本文从喇嘛甸油田北北块套管损坏状况及分布特征入手,深入分析油水井套损原因,通过对油水井套管损坏区域实行确定注采比、套损区停注控注、抓好日常管理等综合治理方法,有效控制了套管损坏的增长趋势,改善油水井的开发效果,为今后治理套管损坏提供思路。
【关键词】套管损坏分布特征注采比控注1 喇嘛甸油田北北块套损状况及分布特征1.1 套管损坏状况喇嘛甸油田北北块从1981年发现1口注水井套管损坏,到2012年12月累计发现套管损坏井219口,占投产井数的15.28%。
油井套损94口,占投产油井的8.88%;水井套损125口,占投注水井数的33.42%。
1.2 空间上分布特点从纵向上看,套损井浅部油层主要集中在嫩二段以上和S0-SⅡ4危险段,深部油层零散分布在PⅡ组下部和GⅠ组上部。
从平面上看,套损井主要集中在气顶外纯油区和过渡带。
从历年套损层位纵向变化趋势看,浅表层套损井持续存在,所占比例近40%,而2000年以后S0-SⅡ4危险段套损井明显上升,所占比例在42.5%以上,同时深部油层套损井也明显增多。
1.3 套管损坏趋势及两个主要套损井区1995年后套损速度有加快的趋势,2006年套损井数达到28口。
并且套损井成片发生,形成了L5-15、L10-14两个比较集中且具有一定规模的套损区。
L5-15井区处在14号、141号和17号断层附近,共有套损井32口,其中油井13口,水井19口。
L10-14井区处在7号和10号断层附近,共有套损井23口,其中油井12口,水井11口。
2 油水井套损原因分析套管损坏的原因比较复杂,主要原因有:高压水进入泥岩层,使泥岩膨胀,造成套管损坏;超破裂压力注水使岩层产生微裂缝,高压水沿微裂缝注入泥页岩中,形成“浸水域”,造成套管损坏;电化学腐蚀;断层两侧压力不平衡。
套管损坏可能是其中一项或多项因素共同影响所致。
2.1 高压注水,形成“浸水域”在萨零~萨二组之间有两段泥岩,该段泥岩中膨润土含蒙脱石81%、高岭石19%,微层理发育,能使大量的吸附水和孔隙水存于泥岩中。
生产测井在喇嘛甸油田进行套管检测的应用

2019年05月油田管理油不能丢掉大庆精神和铁人精神这个“传家宝”,中国石油具有精神的根脉,铁人精神就是根,就是脉。
企业形象关乎队伍凝聚力战斗力,关乎事业成败。
如果我们对负面形象任其发展,就会伤害职工群众的根本利益,挫伤干部锐气和队伍士气;也会在激烈的市场竞争中,失去企业形象。
重塑形象是赢得社会公众理解认同的重要举措,必须加大正面的舆论导向,宣传正能量,加大舆情监控力度等措施,中国石油社会关注度高,要更加习惯于在社会公众监督的“聚光灯”“显微镜”下推进工作,可以微中见小、小中见大的活动和做法影响社会,以冀东油田陆上作业区的青年志愿者服务队事迹为例,在唐山新火车站建成投用后,开展“弘扬铁人精神助力高铁凤凰”青年志愿者活动。
每逢周末都能见到志愿者帮助旅客购票、取票、拿行李,引导旅客安全进站、候车、乘车,向旅客赠报、赠书、宣讲交通安全知识,对老、弱、病、残、孕等重点旅客提供接送站服务。
已累计服务56次,累计服务时长448小时,帮助旅客3780人次。
在奉献中体现作为,在付出中提升境界,在实践中传播文明,展示石油人良好形象,向社会传递的青春正能量。
有力回应了各方关切,取信于社会公众。
3改造和提升石油子弟思想境界应传承铁人精神铁人精神代表着一代石油创业者崇高的思想境界。
以铁人王进喜为代表的一代石油人,正是依靠铁人精神,使千里荒原变油田,可以说,铁人精神是在创业中诞生的,也是在这种奋斗中发展的,成为中国工人思想道德和意志品质的标志,成为凝聚动员广大职工建功立业、报效祖国的精神支柱,成为中国石油创造历史同时创造未来的不竭动力。
(1)以铁人精神改造石油子弟思想境界。
毋庸讳言,确有一些石油子弟,他们大事干不了,小事不愿做,至今无所事事;以仗父辈们打下的良好的生活条件,不知道生存的艰辛,竞争的残酷;找工作非铁饭碗不端,非公务员不干,非清闲单位不去;生个孩子也要送给老爸老妈,有的甚至沉迷于赌博,借高利贷,至使自己债台高筑,他们不思进取,只知道享受、遇到困难就“拼爹”。
喇嘛甸油田气顶监测测井技术

喇嘛甸油田气顶监测测井技术肖勇【摘要】针对大庆喇嘛甸油田气顶构造的储层中油气压力是否平衡的问题,通过中子-伽马、中子-中子和TMD—L三种气液界面监测测井方法优缺点的论述,得出TMD—L测井方法在有效监测气液界面监测方面具有气层判别依据多、安全、环保和施工简单等优势。
【期刊名称】《石油管材与仪器》【年(卷),期】2017(003)005【总页数】5页(P83-87)【关键词】储层油气压力;气液界面监测;中子-伽马;中子-中子;TMD—L测井技术【作者】肖勇【作者单位】大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司,黑龙江大庆163153【正文语种】中文【中图分类】P631.81大庆喇嘛甸油田是一个含有气顶的构造油气田,储层成层状分布[1]。
气顶油藏在未投入开发动用前,油区和气区保持平衡状态,原始油气界面不会发生移动[2]。
当油藏投入开发后,就会破坏原有的平衡状态:当气区压力高于油区压力时,气顶气就会向外扩张,并依靠气顶前缘的推进而驱油,在油井井底附近形成气锥或气舌,随之油井发生气窜,导致油气界面参差不齐,油井减产,气顶减压,开发工作陷于被动;当油区压力高于气区压力时,油可能会侵人气顶,造成回采困难而损失资源[3]。
因此,开发气顶油田需要保持油、气压力的平衡,及时判断油气界面移动状况,防止油区和气区的油气互窜具有重要意义。
大庆喇嘛甸油田于1973年投入开发,根据储层分布特征,制定的开发方案是:在油区采用反九点法面积井网注水开发,暂缓开采气顶气,通过调整油水井的工作制度,实现油气区的压力平衡,维持油气界面的相对稳定[4]。
依据开发方案,在油区、气区及气区外沿部署了一系列监测井,通过生产测试资料确定气顶、油气界面以及油水界面位置,判断油气区压力是否平衡,为开发方案的调整提供依据。
喇嘛甸油田开发40多年来,通过对监测井测试得到的测井资料准确地反映了油气界面的变化情况,为采油厂调整开发方案提供了可靠的依据。
为了提高井的利用率,喇嘛甸油田选用油气边界上的部分注水井兼作油气界面的观察井,采用配注管柱向下部已射孔层注水,气层和气液同层和气液界面以下的邻近储层均不射孔。
喇嘛甸油田小直径注入剖面测井工艺及资料分析

法, 并提 出了针 对 喇 嘛 甸 油 田 小 直径 分层 注 聚 井 测 井 工 艺及 资料 解释 上 的认 识 。
关 键 词 : 层 注聚 井 ;小 直 径 伽 马 仪 ; 储 式 流 量 计 分 存
中圈 法 分 类 号 : 6 18 P 3 . 1
文献标识码 : B
文 章 编 号 : 0 49 3 (0 8 0 —020 】0 —14 20 )50 6 —3
问 题
组合试井存储式流量计对分层注聚井进行 测试 , 取得
了较好 的效果 。
一
1拉 X—X X 是 一 口小 直 径 分 层 注 聚井 , 同 ) XX 其
位 素测 井解 释结果 见表 1 我 们从 中对 比分 析 , 于 同 , 对
配 注层段 内 ¥I —1和 P2 2 在 静态数 据上 比较接 I9 I I( )
・
6 ・ 2
石 油 仪 器 P T O E【 N T U E T E R L j ISR M N S M
20 0 8年 l 0月
・
方法研 究 ・
喇 嘛 甸 油 田小 直径 注 入 剖 面 测 井工 艺及资料分析
朱 波
( 庆 油 田有 限 责 任 公 司 测 试 技 术 服务 分公 司 黑 龙 江 大 庆 ) 大
封隔器
封 隔 器 上未 的聚合物和
改 变( 嘴通径 为 4 m) 三 参 数 组 合 仪 及 五参 数 组 水 0r , a
合仪 ( 外径 为 3 8mm) 法 进行 测 试 , 能 用 小直 径 组 无 只 合 仪测井 , 据统计 2 0 0 5年上 半年 共测 12口小 直 径分 4 层 注聚井 占上半 年 同位 素 测 试 的 2 %。 由于 同位 素 l
同位素测井在喇嘛甸油田识别大孔道研究

引曹
因此根 据单 一的示 踪 测井资料 , 有 时会 得 出与实 际情 况相 差很 大的结 论 。 如果 结合 流量测 井 , 则 能更 好地 反映地 层 的真实 吸水 情况 。
喇嘛甸油 田位 于大庆 长垣 北部 , 自1 9 7 3 年投产 以来 , 现 已进入特 高含 水期 开 发阶段 。 基 础井 网以开 采 中高 渗透层 为主 , 老 注水 井的主 力吸 水层 经过 多年
对于多数注水井, 当地层存在大孔道时, 在注水剖面测井资料上或多或少 会 出现一些 异常显 示。 根据 测井过程 中资 料的异常 响应特征 能有效地 识别 大孔 道地层 , 在测井过程中应该抓住这些异常相应特征, 准确识别大 L 道, 采取有效
措施, 提高 测井 效果 。 1 . 1 根据 注水 量和注水 压 力初步 识别大 孔道
以上 四种方法 从不 同的角 度反 映了地层 的吸水情 况 , 又各 自都有一 定的局 限 睦, 在 实际测 井过程 中 , 应该 综合分 析 以上四个 方面 , 相 互参考 , 准 确地 识别
大孔道 。
的注水冲刷, 砂粒和孔道表面的粘+g- 物被破坏、 冲散 , 甚至被注入水带走 , 致
在进行 同位素测 井施工 前 , 需要 详细 咨询 注水 间井的注入 量 、 注 水压力 、 定 压 范 围和注入 状况 等情 况。 如 果 出现注入 不正 常 , 比如注 水压 力保持 不变 而注 水 量大 大增 加或 者注 水量 不变 而注 入压 力 减小 则有 可能 是管 线穿 孔 、 套 损漏 失、 窜 槽吸 水 或大 L 道 吸水 。 其中管 线 穿孔 、 套 损漏 失和 窜槽 吸 水都 很容 易识 别, 如 果不 存在 这几 种情 况 , 则很有 可 能是地 层 存在 大孔道 。
脉冲试井在喇嘛甸油田的应用及实例分析

为保证资料的准确录取 , 测试 时我们在响应井 中下入两支经过严格标定的高精度存储式 电子压力
计。 压力 计 将衰减 后 的压 力脉 冲纪 录下 来 , 接受 压 力 脉 冲 的时 间快 慢 和幅 度大 小与 地层 性质 有 关 , 因而 ,
可 以据 此确 定激 动井 与 响应井 井 间地层 的流动 系数
关键 词 : 冲试 井 ; 脉 连通 性 ; 断层
中图 分类 号 : 3 3 TE 5
文献标 识码 : A
文章 编号 :O 6 7 8 (O O 1 一O 2 一O 1O— 9 12 1 )5 10 3
喇 嘛甸 油 田经过 3 O多 年 的开 采 , 合 含水 已经 综
连 通 的响 应井 井底 , 到达 时 压力 信号 被 压力 计接 收 。 脉 冲试 井 的脉 冲流 量和 压力 响 应 曲线如 图 2所示 。
( h a榧系 …性 性 性 誊)(P( … 特 特 井 间(力a 一 ) P数 别 S 溉 ) MM )
激 井 8 F 2  ̄ 1 .3 9 . 动 - 3 ( )2 90 1 9 1 0* . 0 5 0
反 井 8 3 ( 井 7 .2 1 5 映 -O 水 )2. o 2 0 . 2 5 0 5 10
精度压力计接收 由于激动井析 井 间地 层的 连通性 、 均 质性 等性 非
测试资料在喇嘛甸油田4—PS1905井应用效果评价

测试资料在喇嘛甸油田4—PS1905井应用效果评价文章以喇4-PS1905井高含水低产液这一问题为切入点,根据测试资料对喇4-PS1905井组进行分析,全面介入地质开发,应用各种测试手段辅助地质部门,将测试资料与地质进行了深入的结合,实现有效注水,保持地层能量,维持油田长期稳产、高产,提高水驱动用储量和采收率,并取得了很好的效果。
标签:喇4-PS1905井;测试资料;研究分析1 喇4-PS1905井基本信息该井是位于北西块一区的一口油井,目前开采层位为SIII 1-3-PI 2,全井射开砂岩厚度23.3m,有效厚度18.5m,地层系数15.973μm2·m,原始地层压力11.25Mpa,日产油8.19t。
与其相连通的注水井为喇4-PS1902,喇4-AS1904,喇4-AS1906和喇4-AS1908。
2 综合资料分析及效果评价在日常解释的过程中,作者发现大批油井存在低产液高含水或低产液低含水的现象,为了分析这些油井低产液的原因,作者对这些油井进行收集和统计的工作,2014年年底收集完成,共统计230口油井,均为低产液油井。
分析原因如下。
2.1 结蜡严重由于原油含蜡量高的原因,使油层渗透率降低。
油气开采中,蜡从油中分离淀析出来,不断的蜡沉积便导致堵塞产油层、油井产量下降,甚至造成停产,给生产带来麻烦。
油井结蜡是影响油井高产稳产的突出问题之一,寻求更合理的方法以解决油气生产中遇到的问题,便成为油田开发中急需解决的课题,油井的防蜡和清蜡是油井管理的重要内容。
2.2 地质特性油水井周围的断层、油气边界和油水边界是影响产量的原因之一。
随着油田的不断开发,不断加密井网,还是有很多油水井均在边界周围,而有些未知的边界也通过测试资料得到了确定。
查看所有统计的低产液低含水和低产液高含水的油井资料,发现周围无边界的油井占23%,周围有边界的油井77%,其中周围存在断层、油气边界、油水边界和断层及油气、油水边界同时存在的油井分别占33%、23%、0.1%和0.1%。