关于改善天车轨道梁螺栓可靠性的研究
一种电解铝多功能天车轨道的优化与改造探讨

。
其担负着电解质结壳的破碎作业 、 氧化铝添加作
2 l
业、 清理铲捞渣 、 更换 阳极、 吊运真空抬包作业、 槽上 部机构吊运检修 、 物品 吊运 的多功能化作业 , 同时两 台车联 动还可 进行 电解槽上 部整体机构 的 吊运作 业。多功能天车的实际运行率 , 也就是直接影响电解 生产能否正常进行的关键。
收 稿 日期 :0 2 0 — 5 2 1 — 4 1
出现 的问题 , 主要 表现有 以下 情 况 :
() 1 混凝土结构梁浇注预 留孔设计不合理 ; () 2 车轮组边缘与钢轨摩擦阻力过大 ;
作者简介 : 王索粉( 9 1 ) 女 , 1 8 一 , 河南周 口人 , 硕士研究生学历 , 研究方 向为控制工程。
面积。
利 用 垫 板 螺栓 孔 问距 , 接 两侧 螺 栓 , 加 螺栓 连 增 抗 弯强 度 。 利 用 垫板 可 焊性 , 在压 板 尾部 焊接 止退 挡块 。 ( ) 用 垫板 可焊 性 , 每 隔两 点使 垫 板两 端焊 2利 在 接 直 角 与 混凝 土 结 构梁 包裹 , 分 增 大螺 栓 、 板 和 充 垫 压 板 之 间 的受 力 混 凝 土结 构 梁 现象 ,避免 了过 去受 力 不 均 , 个 击破 的现象 。 2 1 年第 7 期
使螺栓受力分解 。 如图 3 中的 2 5的图示。 和 () 3 压板受力面积太小 , 二次抹面找平基础松动 为一体 , 损坏 ; 书 ; 。 ( ) 板螺 栓 没有 设置 止退 锁 片 。 4 压
3 改 进 方 案 的 实 施
备进 行改造 , 经过 实践 验证 , 取得 了良好的效果。 关 键词 i 电解 ; 铝 多功能 ; 轨道 中图分类号 : H 1 T 25 文献标识码 : B 文章编号:6 2 5 5 2 1 】7 0 5 — 2 1 7 — 4 X(0 2 0 — 2 8 0
天车及轨道安装技术要求

天车类项目修理技术要求一、工作内容:二、技术要求1.轨道的实际中心线对吊车梁的实际中心线的位置偏差不应大于10㎜;且不应大于吊车梁板厚度的一半。
2.轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置的偏差,对于通用桥式起重机不应大于5㎜。
对于梁式悬挂起重机不应大于3㎜。
3.当天车轨道跨度≤10m时,起重机轨道跨度的允许偏差为±3㎜;6.当天车轨道跨度>10m时,起重机轨道跨度的允许偏差△s=±[3+0.25×(s﹣10)],最大不应超过±15㎜。
7.同一载面内两平行轨道的标高相对差,通用不应大于10㎜8.两平行线轨道的接头位置宜错开,其错开距离不应等于天车前后车轮的基距。
9.当接头采用鱼尾板连接时,轨道接头高低差及侧向错位不应大于1㎜,间隙不应大于2㎜。
10.用垫板支承德方钢轨道,接头处垫板的宽度(沿轨道长度方向)应比其它处增加一倍。
11.钢轨下用弹性垫板作垫层时,弹性垫板的规格和材质应符合设计规定。
拧紧螺栓前,钢轨应与弹性垫板贴紧,当有空隙时,应在弹性垫板下加垫板垫实,垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大于10—20㎜。
12.当在钢吊车梁上铺钢轨时,钢轨底面应与钢吊车梁顶面贴紧;如有间隙,且其长度超过200㎜时,应加垫板垫实,垫板长度不应小于100㎜,宽度应大于轨道底面10-20㎜每组垫板不应超过3层,垫好后应与钢梁焊接固定。
13.方钢和工字钢轨道横向倾斜度不应大于轨道的1/100014.轨道经调整符合要求后,应全面复查并紧固螺栓,确保螺栓无松动现象发生。
15. 大小车车轮缘磨损应小于原厚度的50%,大小车轮中踏面磨损应小于原厚度15%,车轮不应有裂纹。
16.大车跨度L的偏差不应超过±5mm。
17.大车双梁跨度L1、L2的相对差不应超过5mm。
18.大车轮垂直偏斜不应超过轮高的1/400(只许下轮缘向外内偏斜)。
29.地脚螺栓壳体繁荣连接均应牢固。
20. 减速器不应漏油,不应有异常响声。
天车啃轨的原因分析及解决和防治措施

天车啃轨的原因分析及解决和防治措施天车作业属于空中搬运,件大物重,如果在天车设计、制造、安装、和使用维修环节上稍有疏忽,都可能危及人身与设备的安全。
天车的耐用与否在极大程度上不仅依赖于天车结构的强度,而且与厂房和轨道梁之坚固与否有着密切的关系。
啃轨,即天车大车或小车在运行过程中,轮缘与轨道侧面接触,产生水平侧向推力,引起轮缘与轨道的摩擦及磨损。
正常使用条件下车轮的寿命在10年左右,发生啃轨现象使车轮的使用寿命不到1年、甚至几个月。
由于摩擦,运行时阻力大,起动难,电气元件损坏,烧毁电机以及损坏机械传动件。
严重时会出现车轮轮缘爬上轨顶,造成脱轨事故。
一、天车车轮啃轨现象的分析通常天车车轮轮缘与轨道之间设计有一定间隙,在正常情况下它们不接触。
但有时车轮不在轨道中间运行,从而发生车轮轮缘与轨道侧面接触摩擦的啃轨现象。
车轮轮缘啃轨现象的表现有:1、天车轨道侧面或车轮轮缘内侧有斑痕,严重时斑痕有毛刺或掉铁屑;2、天车在短距离行驶时轮缘与轨道之间间隙有明显改变;3、天车在行驶时车体产生歪斜,车轮走偏;4、天车在行驶时会发出"嘶嘶"的啃轨声;5、天车啃轨严重时发出"吭吭"的撞击声,甚至出现爬轨。
二、天车车轮啃轨原因的分析啃轨必然在运行中产生水平侧向推力,使厂房结构承受附加的横向载荷。
有时超过制动的水平惯性力(在建筑设计中以此水平力作为计算载荷),导致固定轨道的螺栓松动。
另外,运行过程中发生啃轨现象,还会引起整台天车的较大振动,使厂房结构遭受冲击载荷引起不同程度的损坏。
啃轨原因有:1、车轮因素:车轮安装偏斜,包括水平方向及垂直方向的偏斜,车轮材质不耐磨;2、车体因素:大梁的上拱度不合要求、对角线偏差超标;3、轨道因素:轨道安装偏差过大,如跨度偏差、高低不平、弯曲变形等;4、不同步因素:大车在行走过程中两侧车轮不同步,如电机不同步,制动器松紧不同等造成啃轨现象。
下图为天车啃轨故障原理分析图(图1):图1天车啃轨故障原理分析图三、天车安装的过程控制在天车安装前要编制安装方案,检查并测量可能造成啃轨的部件。
钢结构梁天车轨道常见问题分析与维护措施

钢结构梁天车轨道常见问题分析与维护措施作者:黄志明来源:《中国化工贸易·中旬刊》2019年第06期摘要:文中结合生产实践对钢结构梁天车轨道常见的问题进行了分析,提出了钢结构梁天车轨道有效的维护措施。
关键词:天车;钢结构梁;轨道1 钢结构梁天车轨道维护的意义我厂拥有钢结构梁天车数十部,是冷轧生产过程中的关键辅助设备。
在生产实践过程中,天车设备管理往往偏重于天车本体的日常维护,天车轨道多处于欠维护状态,已严重影响天车的安全稳定运行。
良好的天车轨道可有效减少天车行走机构的老化和磨损,提高天车的使用寿命,是保证天车安全运行的关键。
2 天车轨道常见问题分析2.1 固定压板失效天车轨道通过均匀分布的螺栓及压板固定,在天车运行时,會对轨道产生较大冲击,冲击力传至压板和固定螺栓,容易导致螺栓松动,使部分压板松动,甚至脱落。
轨道局部失去定位后会在内应力及外力的作用下产生位移,从而造成轨道的直线度下降,两轨道的跨距发生变化。
经测量,轨道直线度偏差最大处为5/1000mm,跨距偏差最大处高达15mm,严重影响天车的正常运行。
轨道直线度及跨距偏差增大后,使得轨道的磨损速度加剧,表面耐磨层易脱落,同时还容易引起压掩飞边、啃轨等现象。
2.2 轨道连接处存在缺陷天车轨道长度规格常见的有8m、10m、12m等几种,轨道安装时,相邻两轨道间的接缝通常采用夹板连接,且接缝须预留5~8mm的间隙。
天车行走跨过两轨道接缝时,行走轮会对轨道产生巨大冲击。
观察轨道两端会发现,轨道端部50mm范围内有明显的压溃现象,并伴有不同程度的凹坑。
轨道连接处缺陷的劣化又增加了天车行走时车轮与轨道的冲击力,形成恶性循环。
此外,冲击力还使天车行走轮的使用寿命明显缩短,并且所产生的冲击和振动还容易引起天车及轨道的其他故障,如端梁与主梁开焊、螺栓松动等。
2.3 轨道伸缩缝分布不合理天车轨道安装时,为降低温度应力对轨道的影响,约每50m预留一个伸缩缝,而该伸缩缝在设置时并未与厂房伸缩缝位置形成对应关系。
老厂房天车轨道维修与加固

老厂房天车轨道维修与加固内容摘要:天车在使用过程中,发现天车走道板在A列第四个牛腿柱上掉下一个角钢支架,天车梁一端向北倾斜30—40mm,天车为了安全迫使天车停止使用,并要我们在四天的时间内将天车梁、轨道检修加固,尽早的恢复生产。
我们制定了一套可行的施工方案,按照使用单位的要求,保质保量保工期的完成了任务,日后,经过多次回访,效果不错。
关键词:天车梁、天车轨道、复合橡胶垫板、钢垫板为什么天车走道板在A列第四个牛腿柱上掉下一个角钢支架,天车梁一端向北倾斜30—40mm?是天车轨道A、B两列轨道中心距超差,还是A、B两列轨道标高偏差大。
现场轨道测量结果如下:由测量结果可知从B列5柱开始,天车轨道中心线向北平移13mm,底6—10柱之间向南侧移5—7mm,这样相应最大偏差20mm,A列柱5—9柱之间天车轨道向北侧最大偏离差15mm。
所以天车在运行中每经过第5—10柱之间(6×5=30mm)时,天车都向北倾斜。
根据现场实际观察及测量结果分析:1、第6—10柱之间的天车梁底座落在牛腿柱上的基座大部分悬空,部分天车梁基底预埋件与牛腿柱预埋件焊接不牢或开焊,造成天车梁一端向北倾斜30—40mm带下来的走道板在A列第四个牛腿柱上掉下来一个角钢之间。
2、天车轨道下没设厚度为30—50mm细石砼找平层C30,造成天车轨道在运行中与天车梁受力不均,轨道变形由天车吊装重量的大小而随之变形。
3、个别的天车梁端头水平预埋件角钢拉板与牛腿柱上垂直预埋件脱离,观察确认是50年代施工的柱子上预埋件与铺筋没焊好、开焊,连接件与他们脱离造成天车梁不稳,天车运行梁与柱无拉结向北倾斜。
一、对天车梁底座不牢的处理方法新101车间南跨A列4、5、6柱下天车梁底座支撑不严,A 列第四个牛腿柱上的走道板掉下一个角钢支架,天车梁一端向北倾斜30—40mm,为了消除隐患,将天车梁柱4两端头、柱5两端头、柱6一端头进行返工吊装,重新焊接天车梁底座支撑。
咨询监造过程中对地铁车辆关键部件螺栓质量控制的建议

咨询监造过程中对地铁车辆关键部件螺栓质量控制的建议摘要:广佛线二期工程车辆在2016年2月份出现制动机螺栓断裂情况,在对螺栓断裂原因进行检测分析的过程中,咨询监造项目部整理了相关标准资料,并对后续新螺栓检测项点提供了建议。
在螺栓检测、更换过程中,咨询监造项目部积累经验希望能在日后的车辆设计、生产、调试过程中有效把控关键部件螺栓质量问题。
关键词螺栓断裂地铁车辆螺栓检测螺栓质量关键部件螺栓制动机螺栓1、背景广佛线二期工程共采购6列4节编组B型车。
建设单位:佛山市轨道交通发展有限公司(以下简称“业主单位”);运营单位:广州地铁集团有限公司运营事业总部运营四中心(以下简称“运营单位”);咨询监造单位:广州轨道交通建设监理有限公司(以下简称“咨询监造单位”);车辆集成商:中车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“中车青岛四方”);制动系统供应商:克诺尔车辆设备(苏州)有限公司(以下简称“克诺尔”)。
2016年2月25日,在对处于调试阶段的广佛线二期车辆GF059060车车底进行整改作业时,作业人员发现GFA060车二轴左侧单元制动机螺栓孔缺少固定螺栓。
往孔内进一步检查发现该螺栓已断裂,螺栓的一节残留在制动机内,另一节断裂的螺栓和垫片分别在车辆段运用库地沟发现,断裂螺栓距离安装位置约4米,垫片距离安装位置约2米。
断裂的制动机螺栓尺寸为M20X250,等级12.9,紧固力矩为535Nm,残留在制动机螺栓长度为50mm。
图1 制动机螺栓孔缺少固定螺栓图2 掉落的螺栓与垫片2、问题解决2.1检测分析断裂螺栓螺栓断裂后,中车青岛四方委托中国科学院金属研究所对螺栓断裂原因进行了分析,并出具了《克诺尔12.9级高强度螺栓断裂原因分析》报告。
具体检测项点包括:宏观检查(外观检查、断口观察、齿形截面检查)、化学成分检验、金相观察(齿尖裂纹、螺纹根部裂纹、钢中夹杂物、钢中白色条状相、基体金相组织)、断口观察(低倍扫描电镜像、高倍扫描电镜像)、硬度测量与同批次未断裂螺栓的检查。
天车轨道常见故障的分析

天车轨道常见故障的分析天车轨道是指将起重机或天车悬挂其上的轨道,是工业生产中常用的机器人搬运工具之一,广泛应用于钢铁、机械制造、汽车制造、港口以及大型仓储等领域。
然而,由于使用环境的不同,天车轨道在使用过程中常常会遇到各种故障,影响着其正常的使用和效率。
本文将从以下几个方面对天车轨道常见故障进行分析。
一. 天车轨道偏移天车轨道的偏移是由于天车轨道底座的不平整或其膨胀,在使用一段时间后会导致轨道的变形和偏移。
对于这种故障,需要进行轨道底座的重新加固或进行轨道的调整,以保持轨道平整度。
二. 轨道接头脱落轨道接头是天车轨道安装的关键点之一,其质量直接影响天车轨道的使用寿命和稳定性。
在使用过程中,如果轨道接头松动,会导致跳跃或偏移现象,甚至造成整个轨道的崩塌。
因此,应定期检查轨道接头的固定情况,并进行必要的修复和更换。
三. 轨道表面磨损随着天车轨道的不断摩擦和载荷,轨道表面会出现磨损现象,导致轨道表面不平整甚至出现断裂。
对于这种情况,可以采用向轨道表面加装保护板或进行切割更换的方式,进行维护。
四. 异物卡阻在天车轨道的使用中,可能会出现卡阻现象,即因为碎屑或其他杂物进入轨道内部,导致轨道及天车无法正常行走的故障。
为了预防这种情况发生,可以定期进行轨道内部的清理,确保轨道畅通无阻。
五. 轨道脱落轨道脱落是天车轨道使用过程中最为严重的故障之一。
其比例较低,但有可能导致大量物品掉落摔坏,造成极大的经济损失和人身伤害。
轨道脱落可能是由于天车轨道本身质量问题以及轨道支架的不牢固等原因导致的。
对于这种故障,需要对轨道进行紧急修复,并对天车轨道的质量和支架进行重新检查和加固。
六. 结语天车轨道常见故障是天车轨道使用过程中不可避免的,也是使用过程中需要特别关注的问题。
对于这些故障,神经细节的检查和维护工作十分重要。
只有定期维护和保养,才能确保天车轨道的正常使用,提高工业生产的效率。
钢结构梁天车轨道维护探讨

中国科技期刊数据库 科研2015年24期 217钢结构梁天车轨道维护探讨孙荣学 岳勇臣河北钢铁集团邯钢公司一炼钢厂,河北 邯郸 056015摘要:为了提高企业的经济效益和安全系数实施钢结构梁天车轨道维护具有十分重要的必要性,本文主要详细论述了钢结构梁天车轨道维护所具有的重大意义,并深入探讨和研究了当前钢结构梁天车轨道维护的现状,主要对其中存在的问题进行了论述,最后给出了解决钢结构梁天车轨道维护的科学合理措施。
关键词:钢结构梁;天车轨道;维护 中图分类号:TU391;TU758.11 文献标识码:A 文章编号:1671-5780(2015)24-0217-01当前我们进行钢结构梁非常特殊的实际意义,因为进行良好的钢结构轨道的维护,能够最大程度的确保轨道可以在一定时间内保证特别高的质量,可以极大的提升天车在工作过程中的安全,确保工业生产可以顺利的进行,另一方面实施定期维护能够使得整个钢结构和它的附属不仅得到一定的清洗与润滑,进而能够极大的减少天车结构在日常的工作中一些部件的磨损与老化,可以提升天车安全系数和工作寿命,可以为企业节省许多部件维修与更换的时间和成本,所以进行科学合理的钢结构梁天车轨道维护具有重要的意义。
1 当前钢结构梁天车轨道维护存在的问题 1.1 钢结构梁天车轨道防腐处理不到位当前一些企业在进行钢结构梁天车轨道防腐处理的时候会因为不当而产生许多问题。
因为所有的地区以及厂房所存在的真实情况各异,这就导致了在进行钢结构梁天车轨道的防腐处理上要实施的处理等级也要不同。
可是在许多企业中要求要进行高等级防腐处理的钢结构梁天车轨道,在实际操作的过程中因为种种原因并没有做到。
例如在空气比较潮湿的厂房需要工作人员提高钢结构防腐设计等级,主要是因为厂房中存在着众多的腐蚀物质,并且在空气中也含有大量的腐蚀性较强的气体,所以必须要达到钢结构梁天车轨道防腐水平,按照防腐等级来进行科学合理的维护。
1.2 钢结构梁天车轨道维护不及时在许多时候钢结构梁天车轨道维护不及时也会产生许多的问题,严重影响着日常的维护与保养的质量和效果。
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1 背景技术
目前,绝大多数厂房结构为钢结构拼装形式,厂房钢结构螺栓普遍使用外六角高强螺栓。
厂房钢结构安装初期通过搭建脚手架、吊车上绑平台架、使用蜘蛛人登高等方式安装螺栓。
厂房钢结构螺栓工程安装期结束后,厂房钢结构螺栓日常维护存在以下困难:①厂房钢结构螺栓紧固过程中由于摩擦力减小,发生转轴现象无法紧固;②厂房钢结构螺栓容易掉落缺失,高空坠落存在安全隐患。
③高空区域补齐螺栓难度大,涉及高空作业,极不安全。
补齐缺失的厂房的钢结构螺栓需要耗费大量人力物力。
2 存在问题
由于天车频繁运行、震动、基础沉降等原因,部分轨道梁螺栓存在松动、脱落情况,直接影响天车运行稳定性。
轨道梁螺栓劣化与天车轨道劣化相互影响,可导致钢结构、轨道、天车等各类问题的发生,甚至可能引起天车掉道脱轨。
轨道梁螺栓松动,掉落,可导致天车轨道基础不稳固,缓冲垫板被挤压扭曲。
轨道水平挤压轮缘导致轨道啃轨、断轨、轮缘磨损、螺栓松动,平台松动。
3 现状把控
基于上述背景,本文研究对象就是轨道梁螺栓。
首先,我们对轨道梁螺栓状况进行了现状把控。
我们以一跨轨道为研究对象,对轨道梁7608条螺栓逐一进行了排查与统计。
统计发现,有近30%的螺栓不正常。
整理基础数据,利用散点图和折线图方法对轨道螺栓状况进行分析,统计分析发现,螺栓不正常比例高的区域,通常是天车频繁作业区域。
通过现场调研和头脑风暴,梳理螺栓日常维护施工难度主要影响因素。
通过鱼骨图法,筛选了影响螺栓稳定性的影响因素有:安装初期未紧固到位;日常检查维护不到位;天车直接高速启动瞬时冲击大;轨道磨损、断裂影响;天车行走过程、提升过程中震动大;天车轨道平直度、高低差等轨道状况;螺栓六角螺帽在钢结构下方,无着力点;螺栓没有防坠落装置;螺栓螺帽、螺帽不在同侧,螺栓维护困难;螺栓数量基数大;螺栓施工需要搭设脚手架;需要停机检修螺栓;需要长时间停机处理;钢结构沉降导致轨道高度有偏差;螺栓检修时间少;螺栓维护高空作业。
通过六西格玛方法PARETO图法筛选出影响螺栓劣化的三个主要因素:①螺帽在走台下方,没有着力点。
紧固螺母过程中螺杆一起转轴,无法单侧紧固螺栓。
②施工需要搭设脚手架,人员上下配合紧固。
③螺栓没有防坠落装置。
4 技术方案
通过如下技术方案实现:提出了一种可高空垂直安装可双侧紧固防转轴防脱落螺栓,包括螺栓主体,其特征在于:所述螺栓主体包括成型的帽头和螺柱,在螺柱的末端设置有一六角端头,所述六角端头的最大外径不大于螺柱直径,在六角端头的侧面分别贯穿设置有一挂线穿孔以及一销孔,所述挂线穿孔内穿设有挂绳,所述销孔内穿设有开口销。
5 有益效果
本方案相对于现有技术,具有以下有益效果:本方案提到的一种可高空垂直安装可双侧紧固防转轴防脱落螺栓,其主要适用于厂房钢结构高空螺栓安装,方便直接将螺栓吊装进入螺栓孔内,同时六角端头方便进行并帽,可以快速地安装螺母,开口销可以防止螺母松动而导致的螺栓高空坠落。
附图说明:
图1本方案结构示意图
1帽头;2螺柱;3六角端头;4挂线穿孔;5销孔;6挂绳;7开口销。
关于改善天车轨道梁螺栓可靠性的研究
吴庆波
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司 河北 唐山 063200)
摘要:当前,大多数厂房结构为结构钢梁拼装形式。
天车轨道安装在结构钢梁上。
天车轨道梁螺栓受到安装精度、运行环境等各种因素的影响,天车轨道梁螺栓存在松动、脱落、维护困难等情况。
天车轨道梁螺栓劣化与天车运行轨道劣化相互影响,直接影响天车轨道梁螺栓的可靠性。
本文结合我多年的现场经验,对轨道梁螺栓进行了深入研究,提出了轨道梁螺栓的优化改善方案。
关键词:天车轨道梁螺栓;可靠性;优化改善方案
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6 具体实施方式
为了使本方案的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本方案进行进一步详细说明。
如图1所示的一种可高空垂直安装可双侧紧固防转轴防脱落螺栓,包括螺栓主体,所述螺栓主体包括成型的帽头1和螺柱2,在螺柱2的末端设置有一六角端头3,所述六角端头3的最大外径不大于螺柱2直径,在六角端头3的侧面分别贯穿设置有一挂线穿孔4以及一销孔5,所述挂线穿孔4内穿设有挂绳6,所述销孔5内穿设有开口销。
本方案提到的一种可高空垂直安装可双侧紧固防转轴防脱落螺栓,在具体使用时,由于厂房高空钢结构位置较高,前期安装时可以通过安装脚手架而进行下部螺栓的安装,而一旦螺栓缺失,脚手架搭建麻烦则很难从底部进行螺栓的穿插,本方案在实施时,工人可以站在钢结构的顶端,通过一吊绳6从螺栓孔内垂下至地面,然后将吊绳6系扣于挂绳穿孔4内,然后拉起吊绳6,则可以快速地将螺柱2穿入螺栓孔内,同时使帽头1位于钢结构的底部,然后将并紧用的螺母旋至螺柱2上部, 上面所述的实施例仅仅是对本方案的优选实施方式进行描述,并非对本方案的构思和范围进行限定。
7 改善效果
通过设计巧妙的双侧着力点,可以很好地解决无法紧固的问题,实现螺栓同侧紧固。
通过安装开口销的方式,可以很好地解决螺栓坠落问题。
8 领域推广
本螺栓方案已申请国家使用新型专利技术。
可在部分相关领域进行推广:螺栓头隐藏,紧固时因无着力点而无法实现紧固的螺栓区域;螺栓易脱落区域;高空安装不方便的螺栓区域。
9结语
天车轨道梁螺栓可靠性,直接影响着厂房结构的稳定性和天车运行的稳定性,只有保障天车轨道梁螺栓的可靠性,才能保障厂房结构的稳固、保障天车运行的稳定。
参考文献:
[1]毕国忠,贾景贵,吕辉.轨道梁天车新驱动方案的研究与开发[J]. 冶金自动化,2004(5).
[2]刘羽宇.跨座式单轨交通车辆与轨道梁的动力相互作用研究[D]. 西南交通大学,2011(0).
是能够创造一种虚拟的环境状态,通过感知行为配许一种对虚拟环境的感觉,达到与虚拟环境相互作用的教学效果。
4一体化教学模式实施的要求
4.1找到学习重点
汽车维修专业的学习主要以实践操作为主,学习中存在较高的趣味性。学生往往会被实践操作的学习过程所吸引,而忽视了理论知识的学习,这就要求教师发挥主观能动性,及时引导学生进行理论和实践的均衡学习。不能任由学生自由发展,产生某种厌学行为,要摒弃传统的教学方法的弊端,注重挖掘学生的发展潜能。
4.2避免教学的两面性
在汽车维修的教学当中强调理论和实践教学一体化的方式,就要努力实现理论和实践的统一,不能在空间和时间上进行两面性的教学,这会造成理论和实践不能完成同时教学的目的。所以教师在教学当中要有准确的基本教学目标和对理论知识教学的要求,要做到个别和整体的有效统一,实现真正的一体化教学模式。
4.3做好教学计划
教师在教学的过程当中,首先要做好汽车维修专业理论知识的学习,因为只有教师拥有专业和正确的教学知识,学生才能得到技术能力的提高。
反之如果教师缺乏相应的知识指导能力,不但学生的学习积极性会被削弱,学生的训练能力也不会得到提高。
这就要求教师对学生进行正确指导,由浅入深地为学生传授专业的汽车修理知识。教师除了拥有丰富的教学方法,还要随时创新教学模式,例如借助网络媒体进行教学。可以开设一些网上的学习课程,学生可以在原有的课程基础上进行新的学习任务。
5结语
为了更好地实现一体化教学模式,无论是考核方法还是教学方法等方面都要跟随社会发展的步伐进行创新和改革。
一体化教学要体现在高职教育的教学理念和教学目标当中,在保证学生个性发展的情况下,实现汽车专业教学的改革目标。
项目基金:湖南汽车工程职业学院关于全国教育信息研究课题“基于移动VR技术的汽车运用与维修类课程教学资源建设研究与实践”(课题编号: 186140067)。
参考文献:
[1]张涛.一体化教学在汽车维修教学中的应用研究[J].湖北农机化,2019(2).
[2]石毅新,蒋蘋,李军政,周菊林.理实一体化教学模式在汽车构造课程教学中的应用探索[J],中国现代教育装备,2018(23).
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