35t/h循环流化床锅炉的改造
35T/H煤粉炉改造成45T/H循环流化床锅炉的总结

35T/H煤粉炉改造成45T/H循环流化床锅炉的总结2009年江西贵溪化肥有限责任公司对2#35T/H煤粉炉进行了循环流化床技术改造。
实践表明,采用循环流化床燃烧技术是锅炉改造的一条途径。
该技术是成熟的,它用于难烧劣质煤、煤矸石等低热值煤种的燃烧是可行的。
在锅炉改造过程中出现一些问题,经过改造后得到解决,达到了锅炉改造的预期目的。
标签:煤粉炉;改造;流化床;锅炉1 概述江西六国化工有限责任公司前身为江西贵溪化肥有限责任公司。
公司有三台35T/H煤粉锅炉,是由武汉锅炉厂生产的次高温次高压锅炉,型号为WGZ35/5.3-3型。
为解决环境污染,降低运行成本,提高锅炉蒸发量,走资源综合利用的道路。
2009年公司对2#锅炉进行循环流化床技术改造,该项目取得了国家和江西省节能技术改造财政奖励实施计划项目。
要求改造之后,2#锅炉出力由35T/H增加到45T/H,并具备燃烧掺有煤矸石、劣质无烟煤等低热值煤种的燃烧能力。
2 锅炉改造概述本改造锅炉在武汉锅炉厂35T/H次高温次高压锅炉的基础上,结合济南锅炉集团优化设计开发的烟煤的YG-40/3.82-M3型锅炉和燃烧福建无烟煤YG-35/3.82-M10型,根据最新的循环流化床锅炉的技术特点和锅炉型式,根据烟煤的特点进行开发的高效、低污染45T/H循环流化床锅炉。
本锅炉的主要改造思路为:循环流化床锅炉要求的高度较高,因此本锅炉的钢结构整体提高7.5米,利用原锅炉的钢结构进行加固和提高;利用原锅炉的汽包,其余部分进行重新设计制造。
锅炉厂房加高3-4米。
本改造锅炉采用了循环流化床燃烧方式,设计煤种为烟煤,可以燃用各类烟煤、贫煤,也可以燃用褐煤等低热值燃料,燃烧效率达95%-99%。
尤其可燃用含硫量较高的燃料,通过向炉内添加石灰石,能显著降低二氧化硫的排放。
同时由于锅炉的燃烧温度只有900℃左右,可以有效地控制NOx的排放。
可降低硫化物对设备的腐蚀和NOx对环境的污染。
35t/h链条炉排锅炉改为循环流化床锅炉的实践

Re t r o it f t i n g 3 5 t /h Cha i n・ - - g r a t e S t o k e r
Bo i l e r i n t o CF B Bo i l e r
环流化 床技 术进 行 改造 , 改造 方案 总 图见 图 1所示 。
有 大量 混煤 , 此 混 煤 的热 值 ( 5 2 6 2 k c a l / k g ) 与 外 地
优质块煤的热值 ( 6 0 0 0 k c a l / k g ) 相差不多 , 但每 吨
便宜 4 0元 。为 了充 分 利 用 本 地 资 源 , 提 高 企 业 效
摘 要: 介绍 了 3 5 t / h链 条炉 排锅 炉改为 循环 流化 床锅 炉 的技术 方案 、 运 行 中出 现的 问
题、 解决措施及运行效果 。
计及锅炉改造工作 。
关键词 : 链条炉排锅炉 ; 循环流化床 ; 改 造 中 图分 类 号 : T K 2 2 9 . 6 文献标识码 : B
床 内布置埋 管受 热 面 ; 悬 浮 段 内布置 具 有 特 殊线 型
结 构 的左 、 中、 右 三 幅膜式 水冷 壁及 与之 相匹 配 的炉 墙, 以构成 旋涡 内分 离 循 环 床 锅 炉 的飞 灰 分 离及 飞
工
业
锅
炉
2 0 1 3年 第 5期 ( 总第 1 4 1 期)
灰 回送装 置 ; 在炉膛 前 、 后墙 布 置 水 冷壁 管 , 在水 冷 壁 管上敷 设普 通耐 火 混 凝 土 ; 在 炉膛 出 口布 置烟 气 分 离沉 降室 ; 在沉 降室后墙 设 置一组 水冷 壁管 。 ( 3 ) 拆 除链 条 炉 排 , 在 离 地 面高 度 为 2 . 5 m 处 的沸腾 层 中增 加 布 风装 置 , 布 风 板 面积 1 0 . 3 4 m ,
35t/h链条锅炉改造为50t/h循环流化床锅炉的总结

35t/h链条锅炉改为循环流化床锅炉的总结王翔(山西天泽煤化工集团股份公司山西晋城048026)1.前言我集团下属化工厂有两台35t/h链条锅炉,是2003年与年产18万吨合成氨30万吨尿素项目配套建设的供热工程。
受当时资金、技术条件影响,原锅炉存在热效率低、发汽量低、煤耗高、炉渣残碳量高等弊端。
近几年锅炉技术不断发展,低能耗的锅炉已成熟可靠。
我们通过多方考察,在现有锅炉厂房和主要设备不变的情况下,改造成可掺烧造气炉渣、产汽量为50t/h的循环流化床锅炉。
改造后,产汽量增加~43%,年节约标煤10664吨,彻底解决了化工厂尿素扩能改造后蒸汽供应紧张问题。
2.锅炉改造前情况化工厂2003年建设的两台链条锅炉主要技术参数:蒸汽压力:3.82MPa、温度:450℃(过热蒸汽),发汽量35t/h,燃料采用当地晋城无烟粉煤。
设计用一台锅炉产生的35t/h 过热蒸汽经减温减压装置时喷入~9t/h热脱盐水,生产2.5MPa、250℃的饱和蒸汽供日产1000吨尿素生产使用。
锅炉烟气除尘采用陶瓷多管除尘装置,烟尘浓度≤200mg/Nm3。
实际经过经过近十年运行,锅炉产汽量只有28t/h,炉渣残碳量约20%,在冬季常开两台链条锅炉还经常因蒸汽供应紧张而减量生产。
为实现节能减排,保障生产安全稳定运行,我公司经过多方考察,认为利用原35t/h链条锅炉,改造成可掺烧造气炉渣的50t/h循环流化床锅炉,可不新增占地,不新建厂房;投资最省,建设周期最短。
因此确定先改造一台链条炉,并于2012年4月开始拆除,9月开始烘炉,10月份投入生产。
仅用半年时间就完成了锅炉改造。
3.主要改造内容及技术方案3.1主要改造内容:项目利用原35吨/h链条锅炉的脱盐水系统、锅筒、钢结构等设备,主要改造内容:①锅筒升高1.6米;②锅炉的宽度方向尺寸保持不变;③锅炉的主体基础梁保持不变④锅炉尾部竖井同步升高;⑤锅炉前墙向前移1.66米;⑥采用木炭点火,操作层给煤方式。
循环流化床锅炉改造毕业论文

AGX75-1№17.2 D 左 90
62480m3/h
17000Pa 电动机
型号 功率 转速 电压
Y400-4 450KW 1450rpm 6000V
二次风机
型号
风量 风压
AGX75-2№12.5 D 右 90
41925m3/h
9356Pa 电动机
型号 功率 转速 电压
Y315 L-4 160KW 1450rpm
7
2 峄化公司型锅炉整体情况
2.1 锅炉概况
尾部烟道的前包墙与炉膛后墙水冷壁共用,形成双面水冷壁;低温过热器布置 在尾部烟道内,采用吊管结构;一、二级省煤器支于侧包墙上,并随侧包墙一 同膨胀;空气预热器单独向外拉出,分为一次风及二次风预热器;在炉膛出口, 烟气分为两路分别进入两只旋风分离器,进旋风分离器后的烟气回到炉顶水平 烟道。
(2) 鲁奇(Lurgi)型循环流化床 (3)巴特利(Battelle)的多固体循环流化床锅炉
(4)德国Babcock公司的Cirfluid循环流化床锅炉
4
1.3 国内外循环流化床锅炉的发展
从节约燃料、保护大气环境及回收温室气体CO2这三观点出发, 发展流化床锅炉在以煤为主要能源的国家具有重大意义。
9
设备技术参数
a.锅炉技术规格
表2-1 锅炉主要技术数据
锅筒中心标高 运转层标高 左右柱距 一次风量 锅炉效率
32050mm 8000mm 7200mm 62100m3/h
87%
表2-2 锅炉重要参数表
额定蒸发量 额定蒸汽压力 额定蒸汽温度
连续排污
75t/h 3.82MPa 450℃
2%
操作层标高 烟气量 前后柱距 二次风量
针对该型锅炉在实际运行中存在的问题(带负荷能力不足、水冷壁 管磨损严重、锅炉给煤易堵塞等),我公司结合实际运行经验,通过理论 分析和实践验证,积极采用各类技术和设备先后对一次风风道、风帽、旋 风分离器、给煤机、煤筛分机进行了合理的改造,创造了更好的燃烧条件, 提高了锅炉出力率,有效地延长了锅炉的运行时间。
35t/h循环流化床锅炉的技改小结

2 技术改进的措施
() 1 在沸腾床内下部第一组埋管迎风面各增
加3 组防磨鳍片, 由原来的4组增加至 7 , 组 这样 既减少了粉尘对埋管的冲刷磨损 , 而且延长了其 使用寿命 , 又可增加埋管的受热面积, 为锅炉的长 周期 、 高效率运行提供了保证。
( )在 二 次 风 入 炉 的 6个 出 口各 增 加 1个 2
维普资讯
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3 h循 环 流 化床锅 炉 的技 改小 结 5t /
宋代彬
( 四川 美丰化工股份 有 限公 司德 阳分公 司 6 8o ) l00
德阳分公司根据生产 的需要 , l9 于 98年投运 了 l C 3 / .2一 X 9型低携带率循环流 台 G一 5 38 M D 化床锅炉。该锅炉 自投运以来 , 存在 回灰系统无 法正常运行 , 烧 室下部 超温 结渣 , 燃 锅炉燃 烧效果 差, 飞灰含碳高达 2 % 以上 ; 0 沸腾床炉墙 、 旋风分 离器墙体和进风 口经常脱落 , 达不到设计蒸发量 , 消耗高 ; 埋管 、 温过热器 、 低 省煤器易磨损爆管 , 经 除尘排放的烟气虽然能够达到环保允许排放的标 准, 但稍微控制不好就有可能造成烟气排放超标 ,
管、 面式减温器 、 风室 、 风道以及点火油枪等组成。 () 2 锅炉结构布置。锅炉采用单锅筒横置式 自然循环 , 全钢架膜式壁全悬 吊, Ⅱ型布置。锅 筒安装在锅炉顶部大梁上 , 炉膛采用全膜式水冷 壁结构 , 沸腾床布风板上采用“ ” 7 字形单孔风帽 , 回形布风结构, 床内布置适量埋管受热面, 高温过 热器布置在炉室上部 , 低温过热器布置在上部水 平烟道 中, 顶棚管旋风分离器布置在竖井顶部, 高
4。 5 弯头, 将二次风直 流进气改为切 向旋转进气 , 使炉膛中心形成一个强旋转 的涡流, 加强炉膛稀 相区内可燃气体 飞灰炭粒 和过剩空气 的充分混 合, 有效地提高燃烧强度, 大大降低了气体和固体 不完全燃烧损失, 提高了燃烧热效率 , 这样分级燃 烧有效地降低 了烟气中的 N O 化合物。 ( )在回灰梯形集灰斗离开烟气竖井外墙约 3 40m 5 m处增加膨胀节 , 使梯形集灰斗在运行时可 以自由伸缩 , 而不会因受热膨胀变形将集 灰斗拉 裂而漏灰 、 漏风。 ( )改变灰回斗吹风装置结构 , 4 并将返料风 由二次风改为一次风 , 保证回灰回炉畅通 , 提高锅 炉燃烧效率 。 () 5 在旋风分离器 中心筒顶部增加 1 块密封 板, 有效地防止了中心筒上部顶棚管的磨损泄漏。 经过改造后 , 已有约 2年时间没有发现顶棚管磨
35t/h链条锅炉改造为50t/h循环流化床锅炉的总结

35t/h链条锅炉改造为50t/h循环流化床锅炉的1. 背景在我司生产线上,由于生产需求和能源成本的压力,需要将一台35t/h的链条锅炉进行改造,并扩大容量到50t/h。
考虑到改造后需要更高的效率和更低的能耗,我们选择了循环流化床锅炉。
2. 设计方案改造过程需要对原来的链条锅炉进行保留和替换。
设计中,我们保留了35t/h锅炉的基础框架和外壳,进行了以下升级和替换:2.1. 主机部分主体设备部分进行了如下改造:•替换了锅炉炉膛、尾部、平台、制冷器、再热器等部件,更换成循环流化床锅炉的构件;•保留原有结构,在现有的50m*15m的场地上增加循环流化床锅炉的两台CFC减温器;2.2. 其他配件•替换了水处理部分设备,并增加了缺水保护系统;•对管道进行了重新布局,并引入了堵头、支承和补偿装置;•对原有的标准法兰换成了按GB制作的焊接法兰,保证焊接强度;•替换了旧闸阀和一些截止阀,更改为小口径蝶阀和球阀。
3. 实施和结果经过改造后,控制加热炉温在800-820°C左右,设计每小时供热蒸汽量为50t。
比原有的35t/h 链条锅炉的热效率提高了10%以上,能耗降低了25% 左右,达到了设计目标。
同时操作更加方便,维护成本也降低了。
在投运过程中,对输入活性炭的控制进行了优化,减少了炉床温度偏高及其造成的雾霾问题。
采用专业化全自动系统,可以让炉子更好地进行反应,保证原材料充分利用。
在施工期间,不仅减少了现场的用电压力,还增强了智能化、自动化程度。
利用已有的基础设施,进行了节能、环保工艺的升级改造。
4.本次改造中,35t/h的链条锅炉成功改造为了50t/h的循环流化床锅炉,成本与效益均得到了提高。
此次推广于广西省南宁市某电厂,无论是在技术、操作、管理、经济等方面都获得了巨大的成功,同时也提高了安全生产的质量,与此类升级改造工程对广大电厂提供了有益的参考和借鉴。
35t/h链条锅炉改为循环流化床锅炉的总结

筒、 钢结构等设备基础上 , 主要改造方案 : ①锅筒
高 度升 高 1 . 6 0 m; ②锅 炉 的炉 膛 宽度 和 主体 基 础
焦 炉气 综合 利 用 挖 潜 建 设 项 目实施 后 , 可 将 变 压 吸附 装 置 分 离 出 的氢 气 直 接 送 至 合 成 高 压
梁保持不变 ; ③锅炉尾部竖井高度同步升高 ; ④锅
季, 常开 2台链 条 锅 炉 还 经 常 因 蒸 汽供 应 不 足 而
造成 尿 素装置 减量 生产 。为此 , 经多 方考察 , 在 原
焦 炉气 综合 利 用 挖 潜 建 设 项 目实施 后 , 合 成 氨产 量 平 均 增 加 3 . 2 2 t / h o 吨 氨 白煤 消 耗 增 加 1 0 k g , 焦 炉气 消耗 降 低 1 5 0 m ( 标态 ) , 电耗 降低 1 5 k W・ h , 蒸汽 消耗 降 低 8 0 k g , 有 效 降低 了生 产
3 5 t / h链 条 锅 炉 改 为 循 环 流 化 床 锅 炉 的
总 结
1 锅 炉改 造前 情况
山西 天泽 煤化 工集 团股 份公 司下 属化 工厂 的
7 0 0 0 m / h ( 标态) 氢气送至高压机 , 富 甲 烷气 约 7 0 0 0 m / h( 标 态 )返 回 气 柜 ,与 剩 余 的 2 6 0 0 0 m / h ( 标态) 焦炉 气混 合 , 使焦 炉气 中 甲烷 体 积 分数 提高 至 2 5 %( 设 计值 ) , 再 经 现有 焦 炉 气
2 . 5 MP a 、 温度 2 5 0℃ 的饱 和蒸 汽 供 1 0 0 0 t / d尿
附提 氢装 置 1 套、 无 动力 氨 回收装 置 1套 、 1台高 压机、 1 6 0 0 m m合 成 系统 1套 、 1台二氧 化碳 压
35th循环流化床锅炉环保整改及限产方案

奥磷丹发 [2016] 第 21号35t/h循环流化床锅炉环保整改及限产方案临沂市环保局:2016年2月28日,贵局检查组来公司进行环保专项检查,对公司35t/h锅炉烟气进行现场人工监测。
经监测,烟气中的二氧化硫较低,未检出;氮氧化物折算后为64mg/m3,也远低于排放标准(排放标准为300mg/m3),但颗粒物浓度折算后为147.1mg/m3,高于排放标准30mg/m3,未达标。
公司领导知道此情况后,高度重视,立即组织生产技术等部门人员召开专题讨论会,分析原因,制定措施如下:1、严格落实岗位操作规程,对员工进行操作规程再培训,特别突出加碱量的控制要与排放动态数据进行结合,保持排放指标的稳定性,防止加碱过量。
责任人:杨家成完成期限:2016年3月15日整改资金:5000元2、增加脱硫脱硝岗位压滤机的使用频次,压滤机始终保持24小时运行状态,降低脱硫脱硝循环液固含量。
责任人:杨家成完成时间:贯穿全年整改资金:5万元/年3、对脱硫池进行清理置换,并增设清液池,每天至少一次对硫脱管道及喷头进行冲洗,确保管道和喷头畅通。
责任人:杨家成完成期限:2016年3月25日整改资金:2万元4、更换布袋除尘器内的滤袋,确保布袋除尘效率。
责任人:杨家成完成期限:2016年3月19日整改资金:15万元5、在脱硫脱硝塔顶部加设除雾装置,防止碱液随烟气进入烟筒。
责任人:杨家成完成限期:2016年3月27日整改资金:11万元6、锅炉为60万吨/年硝基复合肥及配套工程提供蒸汽,根据市局要求必须限制生产,来保证锅炉达标排放,公司决定停止60万吨/年硝基复合肥四条生产线中的1号生产线和2号生产线,以保证锅炉负荷不超过设计产量的80%。
责任人:刘长城、杨家成限产期限:2016年6月10日7、对锅炉实施超低排放改造。
目前,公司已确定超低排放改造方案,由公司生产技术中心项目部负责在2016年5月11日进行招投标,6月份开始施工,预计投资260万元。