一起 500 kV 母线失灵保护误动作分析

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一起500 kV变电站母线电压互感器断路器异常动作分析

一起500 kV变电站母线电压互感器断路器异常动作分析
电压并列 柜 , 线路 电能计 量 电压切换 箱 。 2 2 0 k V线 路 电压 切换 箱排 查 过程 : 2 2 0 k V各 线
压侧刀闸2 0 2 2 维护 , 站 内将 2 2 0 k V各 间隔倒 至 I 母 运 行 。倒母 过程 中 , 将母联 2 3 1 开关 断 开后 I I 母P T 第 二 绕 组 空 开 跳 闸 。继 电保 护 人 员 赶 至 现场 后 发 现 液 晶 面板 显 示 第 一 套 母 差 保 护 I 母 电压 正 常 , I I
并列 的成 因 , 提 出了有效 的防 范措施 。
2 现场检查及处理情况
现场 发现这个异常现象后初步怀 疑为 I 、 I I 母 P T第 二 绕 组 电压 出现 了并 列 , 随 即 采取 了逐 级 排 除 的办 法 。 先 行 对 场 地 的 I I 母P T第 二 绕 组 空 开
QF I I I 下 桩头进 行测 量 , 测得 空开下 桩头 三相 带交 流
7 0 2 0 1 3 J I ANGXI E L ECT R I C POWER
l 电网技 术 I
2 XD, 现 场查 看 刀 闸位 置 指示 都 与 现 场一 次 运行 方 式一致 , 说 明该 节 点正 确 动 作 。常 闭 节点 对应 电压 切 换 继 电器 的复 归 回路 , 在端子 4 D4 9 及4 D5 1 处 测 得 直 流 电压 + 1 1 5 V, 说 明该 节 点也 正 确动 作 。在 端 子4 D6  ̄ 8 处 将 各 线 路 保 护 电压 切 换 箱 I I 母 电 压 回 路解开 , 测 得 端 子排 交 流 电压 为 零而 从 屏 顶小 母 线
母 电压为零 ; 第二套母差保护同时存在 I 、 I I 母电压。 P T空 开跳 闸时 现场 运行 方 式 为 : 2 1 1 开关 、 2 1 2

一起500kV母线失灵保护误动作分析

一起500kV母线失灵保护误动作分析

文 章编 号 :1 0 0 6 — 7 3 4 5( 2 0 1 3 )0 3 - 0 0 8 9 - 0 2
1 主 接 线 方式
某 电厂 两 台 3 0 0 MW 发 电机 ,采 用 发 变 组 单 元 接线 分别 接 人 5 0 0 k V 系统 。5 0 0 k V 升 压 站 采 用 3 / 2接 线 方 式 。5 0 0 k V 出线 一 回 ,其 主 接 线 图 见
5 0 0 K V 1 1 母一 B套失灵保护动作时 ,5 0 0 k V电流、 电压没有变化 ,5 0 0 K VⅡ 母一 A套保护装置也没有 出口动作信号 , 5 9 1 3 、 5 9 2 3断路器失灵保护并未
收稿 日期 :2 0 1 3 — 0 1 — 2 8
8 9
2 0 1 3年第 3期
能 :一是母 差 保 护 功 能 ,二 是 失灵 直 跳 功 能 。每

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第4 1卷 2 0 1 3年 6月






Vo 1 . 41 No . 3
YUNNAN ELECTRI C POW ER
J u n . 2 01 3

起 5 O 0 k V母 线 失 灵 保 护 误 动 作 分 析
邓 涛
( 大唐 水 电 开发有 限公 司 ,云 南 开远 6 6 1 0 0 0 )
云南 电 力技术

500 kV母联开关非全相保护误跳闸事故分析

500 kV母联开关非全相保护误跳闸事故分析

护装置 WX H - 8 0 2 A正确动作后出口跳闸。
2 拒动行为分析
保 护 专业 技 术 人员对 P S L 6 0 1 U 保 护 装 置 在 2 7 1 开关跳 闸前 的近 其 旺 作 内容 和项 目进 行 了检查 和 分 析 。2 0 1 3 - 0 1 -2 9 ,该 变 电站 运 维 人 员按 照调
电 力安 全 技 术


起P S L 6 0 1 U 保护装置拒动行为分析
杨 兵
( 国网 四川省 电力公 司检 修 公 司 南充运 维分部 ,四川 南充 6 3 7 0 0 0 )
[ 摘
要]介 绍 了某 变电站一起 2 2 0 k V线路 故障时P S L 6 0 1 U保护装置拒动事故,对 P S L 6 0 1 U
p c( 一 5 5 V )
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K3 8
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K3 6 8
动作跳闸 ,第 2 路本体非全相保护未动作。 1 . 2 现场检查
5 0 0 k V母 联开 关三 相跳 闸后 ,现场运 行 人员 、 检修 人员迅 速查 找跳 闸原 因。 ( 1 )检查 开 关外观 ,未发 现异常 。
直 接接正 电源 ,改 为经过 非全相 接点 闭锁 , 以防止 由于 该继 电器本 身接 点绝 缘不好 等 引起的 非全相保
( 3 )检 查后 台保护 装置正 常 ,无 偷发信 息现象 。
( 4 ) 检查二次 回路接线正确 , 无相关寄生回路 。 ( 5 ) 使用 1 k V摇表检查二次回路绝缘 ,发现
护及 操作 箱非全 相保 护 时 ,应 采用开 关本体 非全相

500kV线路过电压保护误动事件分析

500kV线路过电压保护误动事件分析

升高 ,A相电压降低 ,满足过压保 护动作条件 ;线路 电流
未 见 异 常 ,同时 实 际线 路 电压 未 发 生 明 显 波 动 。由此 怀 疑 是 电压 二 次 回路 异 常 引起 了本 次保 护 跳 闸 。
针对 A相电压降低 、B相和 C相电压 升高 的情负载 相 电压 为 :
f UA N , 一【 , A N —UN , N
图 1 辅 A保护电压回路图
. 《
, 一
一 ,
( 2 )
存在多点接地 。其 次,断开线路 C VT端子箱至辅 A保护
收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 9 — 0 4
l Uc N , 一UC N —UN , N
2 原 因分 析
检查 过 程 中发 现 现 场 C V T 端 子 箱 第 二 组 电 压 回路 N 线的 1 - 3 0 端 子 有 松 动 现 象 ,这 是 辅 A 保 护装 置 电压 采 样
异 常 的原 因 。
图2 是 辅 A保 护 电压二 次 回路 简化 图 。该 回路正 常运
相 对 地 电压 约 为 7 V,B 、 C相 对 地 电压 约 为 1 0 0 V;恢 复
接线 ,在现场 C V T端子箱 1 - 3 0端子断开 5 0 0 k V南玉 I 线 第二组 电压 回路 N线 ,检 查辅 A保护 电压采样值 ,结果
辅 A 保 护采 样 电压 A 相 约 为 7 V,B 、C相 约 为 1 0 0 V,用 万 用 表测 量 对地 电压 亦相 同 。
继 电 保 护 技 术
5 0 0 k V 线 路 过 电 压 保 护 误 动 事 件 分 析
朱 伟 ,胡 慧 艳 ,苏 晓
5 3 0 0 2 8 ;2 . 广 西 电力职业技 术 学 院, 南宁 5 3 0 0 0 7 ) ( 1 . 南方 电 网超 高压 输 电公 司南 宁局 ,南 宁

500kV断路器失灵保护误动作的隐患分析与控制

500kV断路器失灵保护误动作的隐患分析与控制

500kV断路器失灵保护误动作的隐患分析与控制摘要:贵州黔西中水发电有限公司4×300MW机组电气主接线为3/2接线,500kV断路器保护采用许继电气股份有限公司生产的WDLK-862微机断路器保护装置,操作箱是ZFZ822分相操作装置。

2017年4月份在进行断路器保护装置升级改造时发现断路器保护跳闸后一直启动500kV断路器失灵保护,不满足继电保护反措要求,通过查阅保护装置、分相操作箱的说明书、核对设备图纸,并与设计人员协商后改用断路器控制回路中1TJR、2TJR的备用接点作为“断路器保护跳闸”信号,因1TJR、2TJR继电器在保护动作后能快速返回,这样有效地控制了500kV断路器失灵保护误动作的风险。

关键词:断路器保护断路器控制回路启动失灵保护保护误动继电保护反措 1 引言我公司4×300MW机组电气主接线为3/2接线(也称一个半断路器接线)主接线图见图1所示,机组2005年投产,发变组保护是许继电气股份有限公司生产的WFB-800型发电机变压器组成套保护装置,断路器保护装置采用许继电气股份有限公司生产的WDLK-862微机断路器保护装置,操作箱是ZFZ822分相操作装置。

发变组保护A、C屏有“中断路器保护跳闸”和“边断路器保护跳闸”启动发变组全停1回路,发变组保护全停1出口后即跳发变组500kV边、中断路器线圈I和线圈II;跳灭磁断路器线圈I和线圈II;跳高厂变6kV A、B分支断路器;启动6kV工作A、B段快切装置;跳高压脱硫变6kV断路器,关闭主汽门;启动发变组500kV边、中断路器失灵保护。

其中“中断路器保护跳闸”和“边断路器保护跳闸”逻辑中要求将中断路器(边断路器)的保护跳闸信号与边断路器(中断路器)分闸位置信号相与,再经“保护软压板控制字”和“保护硬压板”实现保护的投入与退出,保护逻辑框图详见图2所示。

2 存在的问题2017年4月份进行500kV断路器保护装置升级改造,更换为许继电气股份有限公司WDLK-862AG 微机断路器保护装置和ZFZ-822/B 分相操作箱。

一起500kV主变后备保护三相失压误动事故分析

一起500kV主变后备保护三相失压误动事故分析
吕小华 ,司小北 电力大学 电气与电子工程学 院,河北 保定 0 10 ) 1 10 2 . 7 0 3
摘要 :AB B公 司生产的 50 V变压 器后备保护装置 R L 1 1 0k E 5 1( I 2版本 ) 2 k 2 0 V侧距 离保 护失压 闭锁功能
2 0 年 3月 1日 l 时 3 06 1 9分 , 东地 区某 5 0 侧 3 ,厶并存 。R L 1 ( . 本 )单相 、两相 华 0 3 E 51 1 2版
k 变 电站 因 2 0 k I 、 I 段 母线压 变 控制 直流 失压 判别逻 辑 如 图 1 V 2 V I V I 所示 。 电源 消失 ,造成 3号主变 2 0k 侧后 备距 离保 护 2 V 动作 ,跳开 3号 主变三 侧 断路器 。经 回路 分析和 现 场查勘 ,发 现 2 0k l V 段 母线压 变 直流控 制 2 V I 、I l 回路熔 断器 因运行 过程 中氧 化 ,接触性 能 下 降,造
中图 分 类号 :T 7 M7 2 文献 标 识 码 :A
0 引 言
变 压器 是 电力传 输 的重要 环节 , 5 0 k 主变 0 V
2 事 故 分 析
RE 5 1 置广泛 应用 于华 东 电网 5 0k L 1装 0 V变
发 生故障 时 , 对一 个 区域 的电 网稳定产 生重 大影 电站 变压 器保护 , 功能 为提供 主变 5 0 V、2 0 将 其 0 k 2 响 ,因此 ,必须合 理配 置 5 0k 主变保 护 ,在主 k 侧 后备 距离 保护 。RE 5 1 ( .)推 出时 间 0 V V L 1 V1 2 变 内部发 生故 障时 , 快将 变压 器退 出运 行 。当 中 较 早 ,主要运 行 于早 期 的 5 0k 变 电站 。当因二 尽 0 V

分析500kV断路器失灵保护跳闸开入异常与处理

分析500kV断路器失灵保护跳闸开入异常与处理

分析 500kV断路器失灵保护跳闸开入异常与处理摘要:现阶段我国正积极强化对电网的建设,提高电力系统运行过程中的安全性与稳定性。

在实际应用中为了防止电力系统故障引发的严重后果,一般常用断路器失灵保护装置来进行预防。

但从具体的案例中可以发现,500kV断路器失灵保护装置自身也容易受到多种因素影响而发生跳闸开入异常的情况,这就造成该装置无法发挥有效的保护作用,一旦电网失灵则很有可能对整个系统造成严重的冲击,这将使电力企业受到较大损失。

当前阶段对500kV断路器失灵保护跳闸开入异常进行分析十分必要,进而找到更为科学、合理、可行的处理方法。

关键词:500kV电网;断路器失灵保护;跳闸开入;处理整改措施前言:500kV电力网是较为常用的电力系统,在很多生产过程中有着积极的应用。

加强对电力系统安全运行保护装置的优化意义重大,这不仅与企业生产效率直接相关,更重要的是对生产过程中人员与器械的安全性起到不容忽视的影响作用。

断路器作为一种常见的保护装置,想要提高其工作的稳定性就要从原理方面出发,分析这一装置可能出现异常的位置与情况,从而对这些分析结果加以有效规避,达到降低500kV断路器失灵保护的可能性。

1.断路器失灵保护的基本概况1.1断路器失灵保护的概念及内容电力系统的应用十分广泛,不仅为大众的基础生活活动提供了良好的条件与保障,同时更是给予了现代化生产关键的动力。

但在使用电能的过程中还应加强安全防护工作,一旦使用不当它将释放出巨大的危害力。

所以在标准的电力系统中都会设置有保护装置,这一装置的主要作用就是一旦当电力系统发生故障时会及时作出反应,具体表现为自动跳闸来切断整个电路系统的连接,防止短路对系统带来的强大电流冲击。

断路器是一种较为常用的保护装置,在实际使用中断路器可能受到多种因素的影响而导致无法在电路故障中完成跳闸指令,这种情况则称之为断路器失灵。

一旦发生失灵对于电力系统来说将面临较大危险,整个电路由于电流过大温度升高等极易引发火灾。

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施摘要:本文结合一起主变压器差动保护误动的现象及现场检查情况,分析了保护误动作的原因及后续需要注意的事项和需采取的防范措施,可为其它电厂安全措施的实施处理提供借鉴与参考。

关键词:主变压器;差动保护;安全措施1.事故前情况某水电站共5台机组,事故前2、5号机并网运行,3、4号机停机备用,1号机检修,全厂有功394.9MW,全厂无功22.7Mvar,其中2号机组带负荷197MW;500kV第三串、第四串合环运行,500kV 5713、5721断路器运行,5711、5712、5722、5723停运;500kV #1母线、#2母线运行,500kV甲线检修、乙线运行;220kV母线运行,220kV双回线运行。

2.事件经过2016年1月7日09:30,维护人员按要求开展5722断路器间隔内CT:7LH、8LH、9LH的特性试验。

其中有一项实验措施为在5722断路器现地控制柜内将CT回路端子三相短接(靠保护装置侧)并划开,在完成7LH、8LH相关试验后,10:27维护人员执行9LH(对应接入5721短引线保护Ⅰ及2号主变压器保护A柜)特性试验措施。

实验开展过程中报“2号主变保护A套总告警”,运行人员会同维护人员现地检查发现主变保护A柜“主变高压侧CT断线”指示灯告警,在向值班负责人汇报告警现象后,10:39按下2号主变保护A柜复归按钮,复归“主变高压侧CT断线”告警信号。

2号主变保护A柜A相、B相、C相差动保护动作,2号主变保护B柜无动作信息、2号发电机保护A柜、B柜出口断路器失灵跳闸指示灯亮。

事故发生后于15:13将500kV 2号主变5721断路器由热备用转为冷备用,退出500kV 2号主变5721断路器失灵保护,16:10退出500kV 2号主变保护、2号发电机保护。

3.现场检查情况事故发生后,立即停止了相关工作,维护人员现场检查了2号主变压器、2号发电机未发现异常,随后对2号主变三相取油样进行色谱分析,试验报告数据合格,与最近一次试验数据对比无明显异常。

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第41卷2013年6月云 南 电 力 技 术YUNNAN ELECTRIC POWER
Vol.41No.3
Jun.2013
收稿日期:2013-01-28
一起500kV 母线失灵保护误动作分析
邓 涛
(大唐水电开发有限公司,云南 开远 661000)
摘 要:分析了一起500kV 母线失灵保护误动事故,提出了500kV 母线失灵直跳回路防止误动的防范措施,对二次回路㊁保护设备相关参数提出了新的要求㊂关键词:失灵保护 误动干扰
中图分类号:TM73 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2013)03-0089-02
1 主接线方式
某电厂两台300MW 发电机,采用发变组单元接线分别接入500kV 系统㊂500kV 升压站采用3/2接线方式,500kV 出线一回,其主接线图见图1㊂
图1 电厂主接线方式
某电厂#4发电机因发电机检修,断开#4发变组500kV 侧5922断路器和5923断路器,#4发电机与系统解列㊂之后,500kV Ⅱ母-B 套保护动作,5913断路器跳闸,500kV Ⅱ组母线失电,5911㊁5912断路器保持运行㊂
2 保护动作原因分析
1)保护配置:该电厂500kVⅠ㊁Ⅱ组母线保护按照双重化配置,均为国电南自WMZ-41A 母线保护,使用了WMZ-41A 母线保护的两部分功能:一是母差保护功能,二是失灵直跳功能㊂每台断路器配置了一套断路器保护,为RCS -921A 断路器保护,使用了断路器失灵保护㊁死区保护㊁充电保护㊁重合闸等功能㊂500kVⅡ组母线-B 套失灵保护二次接线如图2㊂图2 失灵保护二次接线
由图2可以看出,500kV 母线失灵保护的动作逻辑在断路器保护RCS-921A 中完成,失灵保护动作后,输出一个开关量至母线保护来实现的㊂母线保护中的失灵直跳功能实际上是为失灵保护提供出口回路,与母差保护动作逻辑无关㊂
2)收集到的资料:500kVⅡ组母线-B 套保护失灵动作灯亮,500KV Ⅱ组母线-A 套保护㊁5913和5923断路器保护无动作信号㊂
图3 5913断路器操作箱动作信号
3)检查情况:对母差保护装置和失灵直跳二次回路做了检查,可以看出,本次事故中,500KVⅡ母-B 套失灵保护动作时,500kV 电流㊁电压没有变化,500KVⅡ母-A 套保护装置也没有出口动作信号,5913㊁5923断路器失灵保护并未
9
8
 2013年第3期云南电力技术第41卷 
发出跳闸命令,但WMZ-41A保护装置和故障录波器的记录却明确表明,母线保护中的失灵功能却收到了出口命令,而只要开入量存在,WMZ-
41A母线保护的失灵直跳功能出口则属必然㊂检查断路器保护㊁母线保护动作逻辑㊁二次回路接线均正常,但是母差保护(WMZ-41A)装置启动失灵光耦动作电压㊁动作功率偏低,抗干扰能力未达到要求,500KVⅡ母-B套失灵保护直流系统受到干扰扰动或瞬时接地误动出口的可能性很大,因此应重点检查直流系统是否受到干扰扰动和瞬时接地㊂
在直流系统接入示波器对直流电源进行监视,直流系统良好,没有发现异常㊂考虑现场运行人员在保护跳闸出口之前对5923㊁5922断路器进行了分闸操作,实际模拟分闸上述两断路器的同时再对直流系统进行监视㊂在模拟分闸5923断路器时,5923断路器空气压力降低后在空压机启动打压时,这时示波器捕捉到控制Ⅱ组直流受到强烈干扰,波形瞬时突变后又恢复正常,而直流控制Ⅱ组直流正是500KV Ⅱ母-B套母线保护所用直流电源㊂在5次模拟空压机启动过程中,第4次启动空压机时,Ⅱ母-B套母线保护失灵动作出口㊂检查5923断路器空压机启动回路时,在该断路器汇控柜内发现空压机交流电源C相端子与直流控制回路正极电源端子中间没有空端子隔离,也没有增加绝缘隔片进行隔离,有轻微放电痕迹㊂将直流电源正极端子与交流电源端子增加空端子隔离后,启动空压机时,示波器监视控制II组直流正常㊂
此次事故主要原因为:5923断路器空压机启动打压瞬间,交流电源串入直流系统,使WMZ-41A母线失灵保护的失灵启动回路受到干扰,而WMZ-41母线装置抗干扰能力未达到设计要求,失灵启动回路简单,造成保护动作出口跳闸㊂
3 暴露问题
1)现场设备二次回路接线不规范,交流端子和直流端子没有明显标志,相互之间没有空端子隔离,导致交流电源瞬时串入直流系统,引起直流扰动㊂
2)母线保护屏失灵启动开入光耦动作电压㊁动作功率低,受到外部干扰或直流接地时极易发生误动㊂
3)在保护定检中,只对保护装置逻辑功能进行校验,对母差保护失灵直跳输入的回路,没有校验动作电压㊁动作功率㊁动作时间㊂
4)失灵启动回路只有单路开入,接点接通就启动出口跳闸,没有其它闭锁条件,不能有效防止保护误动㊂
4 防范措施
1)对500kV升压站内所有接线端子检查,交流端子和直流端子应有明显标志㊂
2)500KV共4套母线保护装置失灵开入回路增加中间继电器进行重动,中间继电器的动作电压应在55%~70%额定直流电源电压范围,启动功率大于5W㊂
3)优化母线保护启动失灵直跳回路,断路器失灵保护动作后输出一个开关量更改为两个开关量至母线保护,两个开关量为与关系,母线保护必须同时收到两个开关量动作信号后,失灵直跳回路才出口跳闸㊂
4)直流绝缘监测装置对瞬时接地和干扰反应不灵敏,应加大直流系统瞬时接地和干扰监测,在500KV故障录波器装置内增加直流插件,对500KV两组直流系统进行录波,便于故障分析㊂5 结束语
随着继电保护专业的发展,微机化的继电保护装置越来越普及,对保护装置的抗干扰性能提出了更高的要求㊂对于3/2接线的变电站,边开关失灵动作通常与母差共用出口,失灵直跳回路应采取适当的措施防止交流串入直流回路引起保护误动㊂在保护定检中除了对保护装置的逻辑功能进行校验外,还应对保护装置的抗干扰性能㊁二次回路接线进行检查,才能保证保护装置能够正确动作,为电网安全可靠发挥积极作用㊂参考文献
[1]国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求[Z].国家电力调度通信中心,2005,11.
[2]WMZ-41A微机母线保护装置技术㊁使用说明书[Z].国电南京自动化股份有限公司, 2002,6.
[3]国家电网公司继电保护培训教材[Z].国家电力调度通信中心,2009,4.
[4]中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编[Z].中国南方电网电力调度通信中心,2008,6.
作者简介
邓涛(1976-),男,工程师,大唐水电开发有限公司,主要从事继电保护及其自动化工作㊂邮箱:ddttao@㊂
09。

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