交流异步电动机的技术总结

交流异步电动机的技术总结
交流异步电动机的技术总结

交流异步电动机的技术总结

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《交流异步电动机的技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享。篇一:异步电动机总结提纲

异步电动机

1、电动机的起动性能要求:起动电流越小越好;起动转矩

足够大(适当电动机起动时,只有TS大于(~)倍的负载转矩才可顺利起动,一般异步电动机起动转矩倍数=~);起动时间越短越好;起动设备越简单越好。

2、大型异步电动机直接起动时可能引起什么现象?该如

何解决?

3、不同异步电动机(鼠笼机、绕线机)的各种起动方法(直

接起动、降压起动、转子回路串电

阻起动)及特点:一般电动机在启动时,电机定子从电网中取用的电流约为电机额定电流的5~7倍。小电机启动后经一两秒钟,随转子转速逐渐升高,电流迅速减小;而大电机要经十几秒,甚至几十秒后转子才能达到稳定转速。即要到启动结束,电流才降为额定值左右。异步电动机启动电流大,会对使用带来什么问题呢?如果这台电机使用时启动次数频繁,电机则会由于启动电流的影响而发热严重,会影响电机正常使用寿命。此外,如果所使用的电机启动次数虽然不频繁,当它的容量超过电源变压器容量的30%时,由于启动电流大,会造成变压器对外供电的输电线上的电压降过大,从而影响接在同一台变压器上的其他用电设备的工作。因而在启动时必须采取一定的措施,以限制启动电流不致过大。由于使用电机种类不同,生产情况不同,所以电机启动方法也不同。对于鼠笼式电动机,只要电网许可,并且启动次数不太频繁,应尽量采用直接启

动。即将定干绕组接好后,直接接入额定电压。采用直接启动最简单也最经济,不需要启动设备。如果鼠笼电动机容量相对较大,最全面的范文参考写作网站为限制它的启动电流,一般采用降压启动。降压启动是在电机启动时不给电机加上额定电压,而是加上一个较低的电压。这样可以大大降低启动电流。常用的降压方法为Y-△启动。这种方法可用于风机、水泵等启动负载较小的电机上。降压启动方法较多,但鼠笼电机采用Y-△启动,所用的设备简单,体积小,重量轻,易维修,价格低,所以最

常用。

绕线式电动机在启动时常带较重负载,为限制启动Y—Δ起动、过载能力电流,采用定子接额定电压而转子电路中串入电阻或频敏变阻器。这种方法既能减小启动电流,又可增大启动转矩。

4、异步电动机的起动方法核算:根据电动机参数及负载情

况选择起动方法。

例如:根据三相异步电动机的PN、UN、?N、cosφ及定子接法,起动电流倍数,起动转矩倍数,分析该电动机满载起动时所需要的最低电源电压、Y—Δ起动电流及此时的带载能力。

5、各种异步电动机(鼠笼机、绕线机)的调速方法及特点:

6、使异步电动机的反转方法:

7、单绕组异步电动机不能起动的原因是什么?单相异步

电动机是如何解决起动问题的?

8、电压的高低及频率高低对异步电动机有何影响?起动

时三相异步电动机出现一相断线会出现什么现象?思想汇报专题应掌握的概念

篇二:电机维修技术经验总结

电机维修技术经验总结

电动机作为先进的动力设备,在国民经济各个领域得到广泛使用,绕组是主要电机的部件,于是电机故障多数是绕组的故障,为了对大家在电机运行和

维修中有所帮助,现将自己几年来电机的维修经验点滴总结如下,和各位一起进行学习交流:

一、电机绕组的结构形式简介

1、电机定子绕组分布形式

电机定子绕组根据其磁极数与绕组分布形式,分为显极式和隐极式,在显极式绕组中每个组线圈形成一个磁极,绕组的线圈与磁极数相等,其连接方式必须为尾接尾,头接头,即反接串联方式;隐极式绕组中,每上(组)线圈形成两个磁极,绕组的线圈数为磁极数的一半,其连接方式必须为尾接头,即顺接串联方式,在电机绕组中显极式应用较多。

2、电机定子绕组形状与安装方式

电机定子绕组形状与嵌装方式,有同心式和迭式绕组,同心式绕组是同一线圈的几个大小不同的矩形线圈,XX按同一中心的位置逐个嵌装排列成回字形式,一般单相电机和部分小功率三相异步电机采用这种形式的绕组;迭式绕组

是所有的线圈的形状和大小全相同(单、双圈除外),分别每嵌装一个线圈边,并在槽外端部逐个相迭均匀分布的形式,迭式绕组又分单迭层式和双迭层式,三相异步小功率电机均采用单迭层式,大功率电机均采用双迭层式。

3、绕组的电源接法

(1)三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。三角形接法的三相电,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的倍。绕组的并联支路(即电机电源线引进端),小功率电机,一般绕组的所有线圈依次串联成一路再接电源,这种方式为三角形接法;

(2)星形接法:大功率电机,把三相电源三个绕组的末端、XY、Z连按在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接

法”又称“Y形接法”。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,范文写作各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。

二、电机绕组在运行中损坏的原因:

造成发电机定子绕组在运行中损坏的原因主要有以下几点:

1、由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。

2、由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。

3、突然短路的电动力造成绝缘损坏。

4、由于运行中转子零件飞出或端部

固定零件脱落等引起绝缘损坏。

5、电源缺相造成绕组烧坏。

三、常见电机故障检修

(一)故障分析方法

1、问:询问操作人员故障前后运行情况,故障发生过程和现象;

2、闻:闻电机有无异常气味;

3、观:对现场进行观察,看设备外表有列明显损伤;

4、听:用手盘动转子,检查是否灵活、松动、有异常响声;

5、测;测电机绕组绝缘,是否符合标准值;

6、试:如绝缘良好可空载试车,仔细观察其响声、气味、振动、温升、电流、电压及转速等,如有异常立即停机检查。

(二)常见电机电气故障分析和处理

1、接通后,电动机只嗡嗡不起动

可能原因:电源没有全部接通成单相起动;电动机过载;被拖动机械卡住;

绕线式电动机转子回路开路成断线;定子内部首端位置接错,或有断线、短路。

处理方法:检查电源线,电动机引出线,熔断器,范文TOP100开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;卸载后空载或半载起动;检查被拖动机械,排除故障;检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接合情况;重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有烂线和短路。

2、电动机起动困难,转速低。

可能原因:电源电压较低;原为角接误接成星接;鼠笼型转子的笼条端脱焊,松动或断裂。

处理方法:提高电压;检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式;进行检查后并对症处理。

3、电动机使用时超温

可能原因:电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;电动机通风不良或环境湿度过高;电动机过载或单相运行;电动机起动频繁或正反转次

数过多;定子和转子相擦。

处理方法:测量空载和负载电压;检查电动机风扇及清理通风道,加强通风降低环温;用钳型电流表检查各相电流后,对症处理;减少电动机正反转次数,或更换适应于频繁起动及正反转的电动机;检查后遗症处理。

4、动电机运转时噪声大

为了调整滑差电机动平衡,其电枢和磁极转子的两端分别装有配重装置。如果这部分装置稍有松动,那么滑差电机在高速转动时就会偏离原釆的位置。故障如果发生在主传动电机的外瑞面,就会造成电枢和磁极转子的局部摩擦,使噪声加大。这时就需要停机修理,恢复电枢和磁极转子的动平衡,并重新找好原动平衡配重的位置并将其固定好,使主传动电机正常运转。通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡

5、动电机制动电磁离合器烧毁

必须保持胶印机制动离合器的磁轭、衔铁、摩擦片等部位的清洁,无油污和任何杂物。工作时间一长、接触不良,而且摩擦片中的这些杂质加大了离合器在工作时的摩擦负荷。电气元件由于接触不良而不吸合,使其温度升高,制动电磁离合器线圈的绝缘便会过早受到损害,以致最后被烧毁。因此要特别注意维护保养,离合器散热通风,减少损耗,降低工作温度,延长电气元件使用寿命。

6、绝缘电阻低

可能原因:绕组受潮或淋水滴入电动机内部;绕组上有粉尘,油圬;定子绕组绝缘老化。

处理方法:将定子,转子绕组加热烘干处理;用汽油擦洗绕组端部烘干;检查并恢复引出线绝缘或更换接线盒绝缘线板;一般情况下需要更换全部绕组。

7、电动机外壳漏电

可能原因:电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;绕组端部碰机壳;电

动机外壳没有可靠接地

处理方法:恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;按接地要求将电动机外壳进行可靠接地。

8、电动机运行时声音不正常

可能原因:定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;轴承内部有异物或严重缺润滑油。

处理方法:分别检查,对症下药;清洗轴承后更换新润滑油为轴承室的1/2-1/3。

9、电动机使用时发生振动

可能原因:电动机安装基础不平;电动机转子不平衡;皮带轮或联轴器不平衡;转轴轴头弯曲或皮带轮偏心;电动机风扇不平衡。

处理方法:将电动机底座垫平,时机找水平后固牢;转子静平衡或动平衡;进行皮带轮或联轴器校平衡;校直转轴,

将皮带轮找正后镶套重车;对风扇校静。

(三)电动机机械常见故障的分析和处理

1、定、转子铁芯故障检修

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。

①轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯表面损伤,进而造成硅钢片间短路,电动机铁损增加,使电动机温升过高。②拆除旧绕组时用力过大,使倒槽歪斜向外张开。③因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀,此时需用砂纸打磨干净,清理后涂上绝缘漆。④因绕组接地产生高热烧毁铁芯或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净,涂上绝缘溱烘干。⑤铁芯与机座间结合松动,可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效,可在机座上重钻定位孔并攻丝,旋紧定位螺钉。

2、轴承故障检修

转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。①故障检查

运行中检查:滚动轴承缺油时,会听到骨碌骨碌的声音,若听到不连续的梗梗声,可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时,会产生轻微的杂音。

拆卸后检查:先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕、是否磨损等,

②故障修理

轴承外表面上的锈斑可用砂纸擦除,然后放入汽油中清洗;或轴承有裂纹、

内外圈碎裂或轴承过度磨损时,应更换新轴承。更换新轴承时,要选用与原来型号相同的轴承。

四、电机保养

1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。

2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。

3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对

4、6、8极)。

4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。

5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。

6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。

总之,电动机具有结构简单,运行可靠,使用方便,价格低廉等特点。它在我们的生活中用途及其广泛,加强日常检修,及故障的排除尤为重要。

篇三:交流变频调速技术总结

果电动机实际运行中的最大电流小于电动机的额定电流:恒转矩负载--变频器的容量不应小于电动机的功率的80%;恒功率负载--选变频器的容量不应小于电动机的功率的65

%;60f60f1s?n0?nn?(1?s)n0?npp0

E1?

?m

连续恒载运转的场合:所需的变频器容量(kV·A)需同时满足下列的三个计算式

直接启动时选取变频器的额定输出电流为

减小容量:

频繁加减速运行时的校核: Icn=k0(I1t1+I2t2+...I5t5)/(t1+t2+ (5)

直流调速的主要缺点:(1)维护困难(2)设置环境受到限制,易燃易爆以及环境恶劣的地方不能适用(3)在结构发展上,制造大容量、高转速及高电压的直流电机比较困难(4)造价高

交流调速系统的特点:(1)可以扩大交流电机的容量,提高交流电机的转速和电压(2 )交流电机特别是鼠笼式异步电动机设置环境适应性广(3)维护省力(4)异步机结构简单,坚固耐用,惯性小(5)具有同直流调速系统一样好的性能指标(6)交流电机的造价低降压(机械特性)1.同步转速n0不变2.启动转矩TS和临界转矩TK都减少3.临界转速nk和临界转差率nk均不变;改变转差率:

1.机械特性变软

2.同步转速n0和临界转矩Tk不变

3.临界转速nk减小

4.临

界转差率Sk和启动转矩Ts变大;改变频率:1.同步转速n0和临界转矩Tk减少2.临界转速nk减少3.临界转差率Sk 不变;恒转矩负载:1.阻(负载)转矩与转速无关 2.负载功率与转速成正比;恒功率负载:1.转速和转矩成反比2.负载功率与转速无关;二次方率负载:1.转矩和转速平方成正比2.负载功率与转速三次方成正比

变频器种类:1.按变换环节分:交-直-交变频器,交-交变频器

2.按滤波方式:电流型和电压型

(1)相位控制:它主要应用于交-交变频器和交-直-交变频器中的整流器控制,同一般整流控制原理一样,采用相位控制原则(2)VVVF控制:为保持恒磁通变频控制(或恒转矩控制)原则,要求变压变频控制(即VVVF控制),这是协调控制条件所要求的.通常把变频装置也称为VVVF装置(3)脉宽调制(PWM)控制:脉宽调制型变频器由于具有输入功率因数高和输出波形好的特点,其技术关键是

PWM调制方法(4)矢量变换控制:矢量变换控制是一种新的控制理论和控制技术。其控制思想是设法模拟直流机的控制特点对交流机进行控制(5)直接转矩控制:直接转矩控制的特点是不需坐标变换,将检测来的定子电压和电流信号进行磁通和转矩运算,实现分别的自调整控制

半导体功率变换器存在的共性问题1高次谐波的影响2功率因数变坏3瞬时停电影响大

元器件、装置及电动机相互配套问题(1)使电动机产生附加损耗,温升增加(2)电动机和电器的噪声增大,对无线电通讯干扰增大(3)使电动机产生转矩脉动

逆变(器):关键问题:换流;实现方法:电力电子器件:能够承受足够大的电压和电流;允许频繁地开关,且控制方便

常用的电力电子器件:SCR可控硅(晶闸管):耐压高,电流大,控制功率小

等;GT0门极可关断晶闸管:具有普通晶闸管(SCR)的全部优点具有自关断能力,属于全控器件。缺点:开关频率不高,一在2 kHz以下;GTR大功率晶体管:控制方便,驱动电路简单。自关断能力强,因而开关频率高(≤20 MHz)。输入阻抗极高,可以用TTL器件或CMOS器件直接驱动(a直接驱动b变压器隔离驱动c 光隔离驱动);IGBT绝缘栅双极型晶体管:工作特点与场效应晶体管类同,属于电压控制型;MOSFET金属氧化物场效应管;IPM智能电力模块:将用于逆变的半导体器件(目前,多用IGBT)和其配套的驱动电路、保护电路、检测电路以及某些接口电路集成在一起的电路模块,是电力集成电路PIC的一种。智能电力模块中含过电流、短路、欠压和过热等保护电路。这些保护电路起作用时,输出故障信号,并处于关断状态。(集成了六个IGBT,高速光耦进行隔离)

磁通保持恒定:在基频以下调速——恒转矩调速;如果频率从额定值往下降

设备管理工作总结

设备管理工作总结 设备管理工作,我们要学会转变技术管理观念,总结经验。下面是设备管理工作总结,为大家提供参考。 篇一:设备管理工作总结 上半年,是长丝车间TPM设备管理工作最为严峻、最为繁忙的阶段,这是因为长丝车间生产装置运行已经到了后期,距上次大检修已经有3个年头了,设备磨损比较严重,需要定期和不定期对设备进行维护和修理,才能确保生产装置平稳运行,产品质量有所保证,不能有任何下滑迹象。按照分公司的原定计划,4月份要对整个生产装置进行大检修,车间设备组会同其他部门,提前做好检修准备,制定详细的停工计划,摸清设备运行状况,提出大修和小修的预案,确定自修和外委项目,进而制定出大检修整体方案和检修施工统筹图,确保大检修全面、安全、顺利,保质保量进行,为下一周期生产装置安稳长优运行打下良好的基础和前提。4月25日,长丝车间停工检修开始,自修各维修班组进入现场,次第展开各自的维修项目,TPM设备管理工作按照

分公司检修要求和规定全方位进行,有重点、有步骤、有检查、有总结,忙而不乱,紧张而有秩序,深入到车间的角角落落,涉及大小检修项目400多项,截止6月底,大检修基本结束,进入单机试运准备阶段。电仪班班长周皎程以勤奋的工作,精湛业务,不凡的业绩,被分公司党委授予模范共产党员光荣称号。 一、确保了生产安稳长优运行,生产质量有所保证 长丝车间生产装置进入运行后期,设备处于疲沓状态,维护和检修难度增大。针对这种情况,长丝车间狠抓现场管理,加强巡检力度,确保维修质量。 1。加强设备基础管理,落实责任制,推行班组绩效工资考核机制。实施设备包机责任制,将装置内的设备按区域划分包干,分口管理,统筹协调。针对生产过程中操作工图方便快捷而随意改动设备参数、野蛮操作导致部件损坏等不按设备操作规程操作的问题,车间按照《TPM设备管理考核细则》严格考核。维修人员在检修过程中不按技术规程进行作业,巡检发现问题不及时等,都按制度给予处罚。对于及时发现设备运行隐患,避免设备事故

三相异步电动机的部分习题及答案

5.1 有一台四极三相异步电动机,电源电压的频率为50H Z ,满载时电动机的转差率为0.02求电动机的同步转速、转子转速和转子电流频率。 n 0=60f/p S=(n -n)/ n =60*50/2 0.02=(1500-n)/1500 =1500r/min n=1470r/min 电动机的同步转速1500r/min.转子转速1470 r/min, 转子电流频率.f 2=Sf 1 =0.02*50=1 H Z 5.2将三相异步电动机接三相电源的三根引线中的两根对调,此电动机是否会反转?为什么? 如果将定子绕组接至电源的三相导线中的任意两根线对调,例如将B,C 两根线对调,即使B相遇C相绕组中电流的相位对调,此时A相绕组内的电流导前于C相绕组的电流2π/3因此旋转方向也将变为A-C-B向逆时针方向旋转,与未对调的旋转方向相反. 5.3 有一台三相异步电动机,其n N =1470r/min,电源频率为50H Z 。设在额定负载 下运行,试求: ①定子旋转磁场对定子的转速; 1500 r/min ②定子旋转磁场对转子的转速; 30 r/min ③转子旋转磁场对转子的转速; 30 r/min ④转子旋转磁场对定子的转速; 1500 r/min ⑤转子旋转磁场对定子旋转磁场的转速。 0 r/min 5.4当三相异步电动机的负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加?

因为负载增加n 减小,转子与旋转磁场间的相对转速( n0-n)增加,转子导体被磁感线切割的速度提高,于是转子的感应电动势增加,转子电流特增加,.定子的感应电动使因为转子的电流增加而变大,所以定子的电流也随之提高. 5.5 三相异步电动机带动一定的负载运行时,若电源电压降低了,此时电动机的转矩、电流及转速有无变化?如何变化? 若电源电压降低, 电动机的转矩减小, 电流也减小. 转速不变. 5.6 有一台三相异步电动机,其技术数据如下表所示。 试求:①线电压为380V 时,三相定子绕组应如何接法? ②求n 0,p,S N ,T N ,T st ,T max 和I st ; ③额定负载时电动机的输入功率是多少? ① 线电压为380V 时,三相定子绕组应为Y 型接法. ② T N =9.55P N /n N =9.55*3000/960=29.8Nm Tst/ T N =2 Tst=2*29.8=59.6 Nm T max / T N =2.0 T max =59.6 Nm I st /I N =6.5 I st =46.8A 一般n N =(0.94-0.98)n 0 n 0=n N /0.96=1000 r/min SN= (n 0-n N )/ n 0=(1000-960)/1000=0.04 P=60f/ n 0=60*50/1000=3 ③ η=P N /P 输入 P 输入=3/0.83=3.61 5.7 三相异步电动机正在运行时,转子突然被卡住,这时电动机的电流会如何变化?对电动机有何影响? 电动机的电流会迅速增加,如果时间稍长电机有可能会烧毁.

设备管理工作总结

09设备管理工作总结 工作总结 09年公司继续推行精细化管理,实现降耗增效目标。机电处严格按照公司方针目标积极完成设备的各项维修和技改任务,保证了09年公司的生产任务圆满完成,同时为2010年的生产打下了坚实的基础;进一步提升公司设备管理的整体水平。针对09年的工作情况作出以下总结: 一、班组管理 1 、安全重于泰山,时刻牢记“防患于未然” 通过每周班组长会议宣传强调安全作业:高空作业必须有监护人;必须配带安全防护用品;对高空作业车进行定期检查保养;特种设备做到了定期检验。通过大家的努力,09年设备处未发生一起重大 安全事故。 2 、6S管理 通过制定规章制度和员工的考核制度,规范了员工行为。在日常工作中,组织班组长学习强调班组清洁卫生管理,并制定了每天清洁值班人员安排表,落实责任人,做到事事有人管,充分调动起每一位 员工的积极主动性和责任心。 二、设备管理 1、每个月定期对车间设备进行日常保养检查。随时监督员工严格按照操作规程进行设备操作,杜绝 违章操作,发现隐患要求现场整改;要求车间做好设备日常保养记录。 2、设备的保养、维修工作 (1)重视保养,减少维修 按照制定的设备保养计划对公司行车、冲压车间冲压设备、总装生产线、涂装生产线、机加设备等全面进行二保维护工作车间设备二保,做到了及时发现并彻底排除故障隐患,二保完成率达100%。 (2)对重点设备维修做到抢修及时 要求维修人员在针对总装车间设备维修时必须5分钟到现场,并协调车间安排操作工配合维修人员在最短的时间内抢修好设备,并现场进行监督,确保维修质量,顺利完成了各项抢修、维修工作。 (3)特种设备管理 完善了压力容器和起重设备的台帐,配合质检部完成压力表和安全阀的定期检查,按照国家标准做到 了定期对其进行检验。 (4)叉车管理 重新制完善了叉车日常保养制度,进一步规范了叉车操作工的安全操作和日常保养。通过每周定期的检查,督促叉车工必须每周对叉车进行保养和润滑。对违反操作规程的人员进行了相应的处罚,做到 了有章可循。 3、设备项修工作 按照日常点检和维修中发现的隐患进行了相应的整改,对货箱车间折弯机、剪板机,冲压车间800T 进行了项修,整改后设备使用正常。 4、配件管理

三相异步电动机点动和自锁控制线路实验

《电力拖动与控制》 三相异步电动机点动和自锁控制线路实验 一、实验目的 1、通过对三相异步电动机点动和自锁控制线路的实际安装接线,掌握由电气原理图变换成 安装接线图的知识。 2、实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点以及在机床控制中的应用。 二、选用组件 1、实验设备 序号型号名称数量 1 LGDJ35 三相鼠笼异步电动机(△/220V) 1 件 2 LGDJ1 3 继点接触控制挂箱(一) 1 件 3 LGDJ13-1 继点接触控制挂箱(一) 1 件 2、屏上挂件排列顺序 LGDJ13、LGDJ13-1 三、实验方法 实验前要检查控制屏左侧端上的调压器旋钮须在零位,下面的“直流电机电源”的“电枢电源”开关及“励磁电源”开关须在“关”断位置。开启“电源总开关”,按下启动按纽,旋转调压器旋钮将三相交流电源输出端U、V、W的线电压调到220伏,再按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。以后在实验接线之前都应如此。 1、三相异步电动机点动控制线路 图1-1 点动控制线路

按图1-1接线。图中SB1、KM1选用LGDJ13上元器件,Q1、FU1、FU2、FU3、FU4选用LGDJ13 上元器件,电机选用GDJ35(△/220V)。接线时,先接主电路,它是从220V三相交流电 源的输出端U、V、W开始,经三刀开关Q1,熔断器FU1、FU2、FU3,接触器KM1主触点到 电动机M的接线端A、B、C的电路,用导线按顺序串联起来,有三路。主电路检查无误后, 再接控制电路,从熔断器FU4插孔V开始,经按钮SB1常开接触器KM1到插孔W。线接好经 指导老师检查无误后,按下列步骤进行实验: (1)按下控制屏上“开”按钮。 (2)先合Q1,接通三相交流220V电源。 (3)按下启动按钮SB1,对电动机M进行操作,比较按下SB1和松开SB1时电动机M的运 转情况。 2、三相异步电动机自锁控制线路 图1-2 自锁控制线路 按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。按图1-2接线。图中SB1、SB2、KM1、FR1选用LGDJ13挂件, Q1、FU1、FU2、FU3、FU4选用LGDJ13-1上挂件,电机选用GDJ35(△/220V)。检查无误后,启动电源进行实验: (1)合上开关Q1,接通三相交流220V电源。 (2)按下启动按钮SB2,松手后观察电动机M的运转情况。 (3)按下停止按钮SB1,松手后观察电动机M的运转情况。 3、三相异步电动机既可点动又可自锁控制线路 按下控制屏上的“关”按钮切断三相交流电源后。按图1-3接线。图中SB1、SB2、KM1、FR1 选用LGDJ13挂件,Q1、FU1、FU2、FU3、FU4选用LGDJ13-1上挂件,电机选用GDJ35(△/220V)。

三相异步电动机的优缺点以及启动方式

三相异步电动机的优缺点 1、三相异步电动机的优点 三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三 相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连 接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 2、异步电动机存在的缺点 2.1笼型感应电动机存在下列三个主要缺点。 (1)起动转矩不大,难以满足带负载起动的需要。当前社会上解决该问题的多数办法是提高电动机的功率容量(即增容)来提高其起动转矩,这就造成严重的“大马拉小车”,既增加购买设备的投资,又在长期的应用中因处于低负荷运行而浪费大量电量,很不经济。第二种办法是增购液力偶合器,先让电动机空载起动,在由液力偶合器驱动负载。这种办法同样要增加添购设备的投资,并因液力偶合器的效率低于97%,因此至少浪费3%的电能,因而整个驱动装置的效率很低,同样浪费电量,更何况添加液力偶合器之后,机组的运行可靠性大大下降,显著增加维护困难,因此不是一个好办法。 (2)大转矩不大,用于驱动经常出现短时过负荷的负载,如矿山所用破碎机等时,往往停转而烧坏电动机。以致只能在轻载状况下运行,既降低了产量又浪费电能。 (3)起动电流很大,增加了所需供电变压器的容量,从而增加大量投资。另一办法是采用降压起动来降低起动电流,同样要增加添购降压装置的投资,并且使本来就不好的起动特性进一步恶化。 2.2 绕线型感应电动机 绕线性感应电动机正常运行时,三相绕组通过集电环短路。起动时,为减小起动电流,转子中可以串入起动电阻,转子串入适当的电阻,不仅可以减小起动电流,而且由于转子功率因数和转子电流有功分量增大,起动转矩也可增大。这种电动机还可通过改 变外串电阻调速。绕线型电动机虽起动特性和运行特性兼优,但仍存在下列缺点:)由于转子上有集电环和电刷,不仅增加制造成本,并且降低了起动和运行的可

2010年上半年设备管理工作总结

仪化公司2010年上半年设备管理工作总结 2010年上半年,公司设备系统广大干部职工紧紧围绕年度设备管理工作会议精神和年度设备管理工作要点,以创建“完好装臵”为抓手,狠抓设备的精细化、规范化管理和装臵的安稳长满优运行。通过“比学赶帮超”等劳动竞赛活动,大力开展全员设备管理,顺利完成了PTA2#装臵大修、聚酯1单元大修和聚酯10单元、14单元检修、改造任务,各项工作取得了较好的成绩,公司的设备管理工作得到了中石化设备大检查组的充分肯定和表扬。 现将上半年以来的主要工作总结如下: 一、狠抓制度建设,措施进一步完善 1、重新签订装臵维保协议 2007年检维修中心改制时,股份公司和改制后成立的江苏仪化设备工程公司签订了装臵维保合同,2008年、2009年两年,根据公司新建装臵投产和维保过程中出现的一些新情况,每年签订一个补充协议。今年年初,设备部牵头对前3年维保工作开展情况进行总结,召开了2次座谈会,分别听取设备工程公司各工区主任和生产中心运保室主任的意见,在此基础上,组织各中心对原先的维保协议进行修订,目前新签订的装臵维保协议已下发到各生产中心。根据新版的装臵维保协议制定了2010年装臵维保考核办法,并组织公司设备系统人员学习宣贯新版的维保协议和考核办法。

2、3-4月份,修订完善了《大型机组管理办法》、《电气设备管理制度》和《仪表自动化管理办法》等10个设备管理制度,组织各单位对公司大机组、润滑、转动设备等12个专业管理网络进行了重新明确和完善,起草制定和修订的《工器具安全管理办法》、《平台、栏杆防腐管理办法》和《电气设备检修规程》等规章正在落实过程中。 3、修订下发《2010年设备管理考核办法》,进一步细化设备管理考核内容,提高设备检查的实效性和可操作性。 4、修订下发了《检维修承包商管理办法》,进一步规范检维修承包商的准入和现场考核。评审下发了“2010年度公司合格检维修承包商名单”。组织合格承包商学习宣贯公司开展的“我要安全”主题活动内容,观看现场安全事故录像,观看公司“我要安全”现场演出,并与承包商签订“承包商人员HSE承诺书”和“廉洁从业责任书”。 二、狠抓设备基础管理,打牢管理基础 1、5月份,结合《夏季安全生产检查手册(设备系统)》,设备管理部下发了《关于进行安全度夏和转动设备专项检查的通知》,组织各单位进行2010年安全度夏和转动设备及夏季生产准备工作的专项检查、整改,重点对以下内容进行了检查通报:①电仪“四防一通”和防雷、防静电工作落实情况;②空调、冷冻、通风、排风、循环水、喷淋等冷却、降温设施的检查、维护及完好情况,确保高温季节及时投用和正常使用;③建筑物的防水、防漏、防台风及排水设施的疏通等工作落实情况;④夏季设备的防高温措施落实情况;⑤转动设备的

异步电动机启动过程分析

交流调速专题报告二 学号082911xx 姓名张XX 班级电气08xx

异步电动机启动过程分析 张XX (北京交通大学电气工程学院,北京100044) 摘要:随着异步电动机作为重要的动力设备在社会各行各业的广泛应用,研究三相鼠笼式异步电动机在各种起动方式下的起动性能就显得尤为重要。为获得较好的起动效果,在对笼型异步电机进行深入分析的基础上,利用Matlab中的Simulink仿真工具对异步电动机的直接起动、降压起动、V/f比控制起动方式进行动态仿真。通过对起动过程中电机的定子电流、起动转矩和转子转速进行检测,得出各种起动方式下电流—时间、转矩—时间、转速—时间和转矩—转速的特性曲线,从而比较不同起动方式的起动性能优劣。异步电动机变频起动后,使起动电流大大减小,起动时对电网的冲击效应较小,并且使异步电动机起动转矩尽可能大,缩短了起动时间,从而克服了传统起动的弊端。 关键字:直接起动;降压启动;V/f比控制起动;笼型异步电机 Abstract: With the induction motor as an important power equipment widely used in all walks of life, research phase squirrel cage induction motor start-up mode in a variety of starting performance is particularly important. In order to obtain good starting results, in the cage induction motor in-depth analysis, based on the use of Matlab Simulink simulation tools for asynchronous motor direct starting, reduced voltage starting, V / f ratio control method for starting the dynamic simulation. Through the process of starting the motor stator current, starting torque and rotor speed testing, come under a variety of ways starting current - time, torque - time, speed - the time and torque - speed characteristic curves to compare the different starting way of starting performance of the pros and cons. After induction motor variable frequency start, so that greatly reduce the starting current, starting at a

交流异步电动机的技术总结

交流异步电动机的技术总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 《交流异步电动机的技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享。篇一:异步电动机总结提纲 异步电动机 1、电动机的起动性能要求:起动电流越小越好;起动转矩 足够大(适当电动机起动时,只有TS大于(~)倍的负载转矩才可顺利起动,一般异步电动机起动转矩倍数=~);起动时间越短越好;起动设备越简单越好。 2、大型异步电动机直接起动时可能引起什么现象?该如 何解决? 3、不同异步电动机(鼠笼机、绕线机)的各种起动方法(直 接起动、降压起动、转子回路串电

阻起动)及特点:一般电动机在启动时,电机定子从电网中取用的电流约为电机额定电流的5~7倍。小电机启动后经一两秒钟,随转子转速逐渐升高,电流迅速减小;而大电机要经十几秒,甚至几十秒后转子才能达到稳定转速。即要到启动结束,电流才降为额定值左右。异步电动机启动电流大,会对使用带来什么问题呢?如果这台电机使用时启动次数频繁,电机则会由于启动电流的影响而发热严重,会影响电机正常使用寿命。此外,如果所使用的电机启动次数虽然不频繁,当它的容量超过电源变压器容量的30%时,由于启动电流大,会造成变压器对外供电的输电线上的电压降过大,从而影响接在同一台变压器上的其他用电设备的工作。因而在启动时必须采取一定的措施,以限制启动电流不致过大。由于使用电机种类不同,生产情况不同,所以电机启动方法也不同。对于鼠笼式电动机,只要电网许可,并且启动次数不太频繁,应尽量采用直接启

动。即将定干绕组接好后,直接接入额定电压。采用直接启动最简单也最经济,不需要启动设备。如果鼠笼电动机容量相对较大,最全面的范文参考写作网站为限制它的启动电流,一般采用降压启动。降压启动是在电机启动时不给电机加上额定电压,而是加上一个较低的电压。这样可以大大降低启动电流。常用的降压方法为Y-△启动。这种方法可用于风机、水泵等启动负载较小的电机上。降压启动方法较多,但鼠笼电机采用Y-△启动,所用的设备简单,体积小,重量轻,易维修,价格低,所以最 常用。 绕线式电动机在启动时常带较重负载,为限制启动Y—Δ起动、过载能力电流,采用定子接额定电压而转子电路中串入电阻或频敏变阻器。这种方法既能减小启动电流,又可增大启动转矩。 4、异步电动机的起动方法核算:根据电动机参数及负载情 况选择起动方法。

异步电动机几种启动方式的介绍

异步电动机几种启动方式的介绍 电动机作为重要的动力装置,已被广泛用于工业、农业、交通运输、国防军事设施以及日常生活中。直流电动机其调速在过去一直占统治地位,但由于本身结构原因,例如换向器的机械强度不高,电刷易于磨损等,远远不能适应现代生产向高速大容量化发展的要求。而交流电动机,特别是三相鼠笼式异步电动机,由于其结构简单、制造方便、价格低廉,而且坚固耐用,惯量小,运行可靠等优势,在工业生产中得到了极广泛的应用,也正在发挥着越来越重要的作用。 1 软启动的现状与各种启动方式的比较 交流电动机和直流电动机相比存在许多优点,但当异步电机在起动过程中又有许多弊病。所谓起动过程是在交流传动系统中,当异步电动机投入电网时,其转速由零开始上升,转速升到稳定转速的全过程。 如不采用任何起动装置的情况下,直接加额定电压到定子绕组起动电动机时,电机的起动电流可达额定电流的4倍~8倍,其转速也在很短时间内由零上升到额定转速。同时三相感应电动机起动时的转矩冲击较大,一般可达额定转矩的2倍以上。起动时过高的电流一方面会造成严重的电网冲击,给电网造成过大的电压降落,降低电网电能质量并影响其他设备的正常运行。而过大的转矩冲击又将造成机械应力冲击,影响电动机本身及其拖动设备的使用寿命。因此,通常总是力求在较小的起动电流下得到足够大的起动转矩,为此就要选择合适的起动方法。在选择起动方法时可以根据具体情况具体要求来选择。 对三相鼠笼式异步电动机的起动电流的限制,通常有定子串接电抗器起动、Y-△起动、自藕变压器降压起动、延边三角形起动。而对绕线式交流电动机,常采用转子串接频敏变阻器起动、定子串电阻分级起动。这些传统的起动方法都存在一些问题。 (1)定子串接电阻起动:由于外串了电阻,在电阻上有较大的有功损耗,特别对中型、大型异步电动机更不经济,因此在降低了起动电流的同时,却付出了较大的代价,即起动转矩降低得更多,一般只能用于空载和轻载。 (2)Y—△起动:Y—△起动方法虽然简单,只需一个Y—△转换开关。但是Y—△起动的电动机定子绕组六个出线端都要引出来,对于高电压的电动机有一定的困难,一般只用于380V电动机。 (3)自耦变压器降压起动:自耦变压器降压起动,与定子串接电抗器起动相比,当限定的起动电流相同时,起动转矩损失的较少;比起Y—△起动,有几种抽头供选用比较灵活,并可以拖动较大些的负载起动。但是自耦变压器体积大,价格高,也不能拖动重负载起动。

设备管理工作总结

2016年设备管理工作总结 2016年已经临近尾声,在过去的一年里,在公司各级领导的正确领导下,在各部门、各车间的大力支持下,我车间的设备工作取得了一定的成绩,也得到了领导及广大员工的认可。成绩固然可喜,但是我们更应认识到工作中存在的不足之处,我们从出现的问题中吸取教训,总结不足,在反思中进行自我提升,确保设备管理工作的顺利进行。现将2016年设备管理工作总结如下: 一、逐步完善设备管理,落实设备管理责任 设备管理方面,时刻与公司的发展目标保持一致,把安全、环保以及节能减排作为设备管理的首要条件开展各项管理工作。主抓设备管理中出现的问题,把解决问题作为设备管理的重中之重。 管理制度方面,本着一切服务于生产,把提高产量和质量作为前提条件,根据集团公司设备管理制度和程序的要求以及公司的其他相关文件,将设备管理责任落实到人,使我车间的每台设备做到定人操作、定人巡检。使设备工作的开展向着更科学、有组织、有计划、有标准和有规程的方向发展迈进了一步。 二、节能环保和职业健康方面 根据公司发展的要求车间在节能减排、环保和职业健康方面做了大量的工作,集中体现在以下几方面: 1、对装煤推焦车进行技改,增加了平煤压实机,装煤机构前部 增加了烟尘收集装置,最终将其导入除尘车; 2、对除尘车的技改:在除尘车上增加旋转吸烟装置以及喷洒后

烟尘导入装置,最终将其导入拦焦车; 3、对拦焦车进行技改:在拦焦车顶部增加导烟装置,在导焦栅 处增加烟尘收集装置,最终将其收集到地面除尘站。 通过技术改造,切切实实改善了一线职工的工作环境,降低了生产劳动强度, 三、全年主要工作: 1、大中修:计划16项,完成16项:

设备管理工作总结(年终)

设备管理年终总结 2011年是个不平凡的一年,这一年里,我车间基本围绕两个方面来开展工作的:一是保证设备的稳定、安全、长周期的运行;二是在设备稳定运行的前提下,不断进行研究探索、技术改造,提高产量。功夫不负有心人,经过一年来的努力,在公司的正确领导下,部门与车间众志成城,团结一致,顺利的完成了各项技改及检修任务,最终取得了可喜的成果。回首这一年,有经验也有教训,有成绩也有不足,现总结如下: 一、坚持设备完好运行,保证生产持续稳定 经过多次技改,现我车间设备总台数400台,每月设备完好率都在99.6%以上,动静密封点泄露率都保持在要求值之内。全年设备总体运行情况良好,完全能够保证正常生产。 1.解决设备隐患 在这一年,经过多次研究探索,处理了几台长期影响正常生产的设备隐患:如引风机的振动超标;多级泵的平衡盘经常磨损;减速机振动大等问题。 2.进行计划检修 根据设备运行记录,及日常对设备运行状况的观察记录,来对主要设备安排计划检修(即预防维修)。今年主要完成了对两台离心压缩机、一台往复式压缩机等主要设备的计划检修,并根据换油品分析及换油周期将这几台设备的润滑油全部更换,通过预防维修将能造成

停机的损失和防止故障发生而投入的费用降到最低,同时为设备的长期稳定运行打下了基础。 3.应用新技术 我车间换热器管程由于水垢过厚,导致流量过小。以前采用高压清洗,但效果不明显。本次经公司技术人员认真研究分析后,采用换热设备单独循环化学清洗。通过化学药剂使设备中的沉积物疏松、剥离并溶解,清洗后对设备的金属表面进行钝化,在金属表面形成一层高分子聚合保护膜,达到防垢,防氧化,防腐蚀的目的,从而保护设备,延长设备寿命。从开车效果来看,该设备的流量已满足工艺要求,这次成功对我们以后解决类似问题有着深远的意义。 二、狠抓管理不放手,重视人才求发展 一个社会的发展进步,需要生产力与生产关系相适应,一个企业想发展也需要先进的生产技术配合先进的管理制度,并有优秀的人才去执行、运用。 1.创文明车间,执行TPM全员管理 两手都要抓,两手都要硬。今年我车间不光在提高产量方面下了很多功夫,而且在管理方面也做了很多功课。10月份我车间积极响应公司号召,按照公司要求狠抓设备管理,推广以预防维修为基础、以点检为核心的全员设备管理体系。本年度我车间按公司要求的点检推进计划,基本完成点检前期的准备工作并且在部分岗位已经实施,为在全车间内实行点检管理准备了充分的准备,这也为创建合格车间打好了基础!

三相异步电动机启动方法

三相异步电动机启动方法 降压启动就可以降低启动电流,减少线路压降。除直接启动外,降压启动一般有星-三角降压启动,自藕变压降压启动,变频启动、软启动等。 三相异步电动机接线图 三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。而三角形接法则是将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。 1、三相电源绕组有几种接线方式?三相负载的连接方式有几种? 答:三相发电机或三相变压器的二次侧都具有三相绕组,它们都是用星Y形或三角△形的方式连接起来的。 三相负载的连接与发电机三相绕组的连接相似,也可接成形或三角形△。 2、什么叫三相三线制电路?什么叫三相四线制电路? 答:将负载与发电机用三根火线连接起来。就是三相三线制电路。 用三根火线和一根中线把电源和负载起来,就是三相四线制电路。 3、什么叫三相电源和负载的星型连接?什么叫相、线电压和相、线电流?他们之间的关系如何? 答:将三相绕级的末端连接在一起,从首端分别引出导线,这就是星形连接。通常三相绕组的始端用A、B、C表示,末端用X、Y、Z表示。绕组始端的引出线称为火线。三个绕组末端连接在一起的公共点“O”称为中性点,从中性点引出的一根导线称为零线(也称中线)。如果中性点接地,则零线也称做地线。 每相组两端间的电压(即每相绕组首端与中线之间的电压)uA、uB、uC叫做相电压。 两根火线之间(即两相之间)的电压uAB、uBC、uCA叫做线电压。 流过电源每相绕组或负载的电流,叫做相电流。火线中的电流iA、iB、iC,叫做线电流。在星形连接中,线电压的有效值是相电压有效值的倍,即U线=U相。线电流等于相电流。 即I线=I相。 4、三相四线制供电系统中,中性线(零线)的作用是什么?为什么零线不允许断路?答:中性线是三相电路的公共回线。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;

设备管理员个人工作总结(最新篇)

设备管理员个人工作总结 设备管理员个人工作总结 回顾过去的一年,喜忧参半,喜的是TDI产量又创新高,二改三项目已进入实施阶段,红水装置已投入运行,新废酸装置框架已完工,明年1月份准备安装。忧的是有的设备长时间带病运行,隐患无法消除,给设备的管理和维修带来不便。现将一年来的工作情况分以下几个方面进行汇报: 一、从设备管理方面。 1、加强现场设备巡检,及时消除设备隐患,确保设备良好运行。根据公司和车间要求,我们加强了对设备的维护和润滑管理。制定了一系列规章制度。把原来制定的巡检制度、包机制度、设备润滑制度的条款又进行了细化,对车间所属设备实行定点巡检,包机到人,责任到人。对TDI界区来说,工艺较复杂,重要设备较多,如果巡检不仔细的话,很可能发生设备故障,造成不应有的损失。为此,我每天都和钳工同时进行巡检,及时交流巡检情况,对发现的问题进行确认。同时,及时和工艺人员沟通,了解设备运行状况,发现问题积极协商解决,如LIST装置的T7722卸料阀密封问题的解决以及AP机油封及时更换等,充分反映了我们车间的团结和协作,同时也反映了车间领导对设备管理的重视程度。我们在发现重大设备问题及时向上一级领导汇报,反映情况。从实行情况来看,效果较明显。职工们的责任感增强了,对设备的维护细心了,并且发现了AP机和P7102泵的两个重大设备隐患,及时的组织力量进行抢修,消除了设备意外事故隐

患,为实现设备的长期良好运行、生产系统的稳定运行、月产量超过201X吨提供了强有力的保证。 2、加强设备技术档案管理,完善技术资料。设备技术档案是对设备检修过程的记录,通过对设备技术档案的检查,可对此设备的运行状况、损坏程度以及损坏的原因有一个深刻的认识,能及时调整对设备的运行条件和对设备的改进。对车间动设备技术档案每周检查一次,对未及时填写的及时通知该界区的技术员,保证技术档案能及时反映出设备的维修情况,有利于对设备的管理。 3、严把设备检修质量关。设备检修质量的好坏,直接影响到设备运转的稳定,影响到系统的稳定运行。作为设备技术员,检修质量是第一要务。无论是设备大修还是抢修,我对拆检的设备仔细检查,对损坏设备积极查找原因,找出症结,及时解决,保证设备的稳定运行。 二、从节能降耗方面 1、积极实施设备国产化工作,降低备件成本和消耗。可以说,201X年是我车间设备国产化力度最大的一年,因为TDI界区的设备多数是国外设备,备件价格昂贵,供货周期长,这对设备的维修和降低成本是非常不利的,因此,在经过充分论证后,我们对重要设备P5408和P3102进行了国产化,虽然仍存在一点小问题需改进外,但总的来说是成功的。降低了成本,缩短了备件的供货周期,为保证生产系统的稳定运行和缩短开停车时间打下了坚实的基础。 2、积极进行修旧利废,技改技措,降低成本消耗。如对T7722和T7723末端轴承密封装置的改造,从原来的密封四氟垫片密封改为用紧固在轴上的密封橡胶环密封,效果良好,自从改了密封形式后,轴承

相异步电动机不同启动方式

情况下的波形图 1、直接启动 (1)转子电流、定子电流、转速、转矩波形(2)异步电机直接启动时转速—转矩特性曲线 2、降压启动 1)转子电流、定子电流、转速、转矩波形 (1)升压时间为1s时的波形: (2)升压时间为2s时的波形: (3)升压时间为3s时的波形: (4)升压时间为4s时的波形: (5)升压时间为5s时的波形: (6)升压时间为6s时的波形:

2)异步电机降压启动时转速—转矩特性曲线 (1)升压时间为1s时的转速—转矩特性: (2)升压时间为2s时的转速—转矩特性: (3)升压时间为3s时的转速—转矩特性: (4)升压时间为4s时的转速—转矩特性: (5)升压时间为5s时的转速—转矩特性: (6)升压时间为6s时的转速—转矩特性: 说明: 异步电动机通过自耦变压器降压起动,可以减小变压器二次侧加在定子两端的机端电压,从而达到减小起动电流的目的。从定子电流波形可知,当转速接近正常运行转速时,接入全电压,比直接起动的定子电流小。但是在起动的过程中,由于自耦变压器的退出,电流波形出现了高电流峰值,存在2次大的冲击电流。 3、V/f比控制

1)加速(减速)斜率设置为200(-200)时(1)转子电流、定子电流、转速、转矩波形 (2)异步电机V/f比控制起动时转速—转矩特性曲线 2)加速(减速)斜率设置为100(-100)时 (1)转子电流、定子电流、转速、转矩波形 (2)异步电机V/f比控制起动时转速—转矩特性曲线 3)加速(减速)斜率设置为2(-2)时 (1)转子电流、定子电流、转速、转矩波形 (2)异步电机V/f比控制起动时转速—转矩特性曲线

设备管理工作总结

设备管理工作总结 设备管理工作总结 全年共完成大(项)修设备454台(套);小型设备修复34313台(套);生产托辊32万个,生产钢结构件1842吨;全中心入井服务1727人次。全中心共完成工时万个,大(项)修设备完成工时万个,完成年计划的104%;各类小型设备完成工时万个,完成年计划的139%;完成设备维修及制造产值亿元;实现利润万元。 对3月中旬调拨至培训中心的2辆东风卡车和5辆北京bj2020s吉普车,我们及时向对方单位追缴回这些车辆的2、3、4季度运管费和2季度养路费,共计10625元。及时办理了车辆的相关过户手续。 为此,公司专门制定了《特车运输公司内部车辆检修、保养考核细则》,从制度上来约束、规范车辆的进检。1—10月车辆进检数量是逐月提高,XX年1—10月共完成车辆一检计划582辆,二检计划108辆。截止目前,车辆的修保已全部按计划落实完成。较去年同期相比,多完成一检190辆,二检29辆。今年上半年车辆一二检完成量分别是去年的%和%。 在局领导及相关部门和公司领导的关心、

支持和帮助下,我公司设备管理人员认真学习机械设备行业法律、法规和各种规章制度,及时反馈各种信息,全心全意地为企业服务,在转变思想观念、理顺、健全机械设备管理机制,细化全过程管理程序、全面排查清除隐患、解决历史遗留问题等方面做了一定工作,取得了较好的经济效益。 机械管理是项目生产管理中一项重要的工作。如何进一步规范管理,提升效率,创造效益,就首先需要进行管理思维的革新。结合"木桶理论"的三方面进行分析:一只桶盛水的多少取决于最短那块板;还取决于板与板之间的间隔大小;最后它还受桶底大小的制约。在07年的机械管理工作中,我们把这三点结合到工作实践中,第一点就是让我们重视各项目之间的协调性,各部门之间相对薄弱的部分,各工种之间相对弱的工种,各工种内相对弱的个人。从而找出弱点所在加以强化,提高效率。另外还要重新认识长板的新内涵,长板的作用并不是为了突出自己,而是用自己的行动来带动整个团队,使团队发挥最大的效能。第二点是让我们加强各项目、各部门、各工种,各工种内相对较弱的个人之间的相互联系。只有将他们紧密结合起来,使他们变成一个统一的整体。一个漏水的桶是不能盛满水的,不管它的板有多长。第三点提出了我们的范围,各类机械所能进行的施工作业所创造的价值。想进一步扩大我们的底基,就要增加新的设备,更要坚持以人为本,从根本上激发人的主观

三相异步电机点动控制

三相异步电机点动控制 一、实验目的 1.了解按钮、交流接触器和热继电器的基本结构和动作原理; 2.掌握三相异步电动机直接起动的工作原理、接线及操作方法; 3.了解三相异步电动机运行时的保护方法。 二、实验设备 实训台、三相异步电动机 三、实验原理 交流接触器主由铁芯、吸引线圈和触点组等部件组成。铁芯分为动铁芯和静铁芯,当吸引线圈加上额定电压时,两铁芯吸合,从而带动触点组动作。触点可分主触点和辅助触点。主触点的接触面积大,并具有灭弧装置,能通断较大的电流,可接在主电路中,控制电动机的工作。辅助触点只能通断较小的电流,常接在辅助电路(控制电路)中。触点还有动合触点和动断触点之分,前者当吸引线圈无电时处于断开状态,后者为吸引线圈无电时处于闭合状态。当吸引线圈带电时,动合触点闭合,动断触点断开。 交流接触器在工作时,如加于吸引线圈的电压过低,则铁芯会释放,使触点组复位,故具有欠位保护功能。 按钮是一种简单的手动开关,在控制电路中用来发出“接通”或“断开”的指令。它的点也有动合和动断两种形式。 热继电器是一种利用感受到的热量进行动作的保护电器,用来保护电路的过载。它主要由发热元件和辅助触点等组成。当电路过载时点动作,从而使控制电路失电,达到切断主电路的目的。 四、实验内容 四.实验内容 1.了解常用低压电器的结构和动作原理,掌握常用继电接触控制电路的工作原理。 2.三相异步电动机的点动控制 1)按图8-1接线,其中电动机采用Y接法;并请指导教师检查线路是否无误,方可通电; 2)合上电源开关,操作按钮SB,使电动机起动,观察电动机和交流接触器的动作情况;3)断开SB,观察电动机的工作情况,体会自锁触头的作用。

设备管理工作总结

与时俱进的设备管理与维修 ——设备管理工作总结当今时代是一个“速变”的时代,企业的发展、变化必然导致设备管理与维修模式的变化。对企业,设备是资产的主体,车间现共有设备200台,大部分主体设备都制造于20世纪90年代,距今已运行20余年,基本上都达到了设备的使用年限,要想在设备严重老化、零部件严重磨损的情况下完成公司下达的生产任务,做好设备管理工作就尤为重要。 *****年设备管理工作的突出特点是,以创新为主线,以标准化作业为基础,以落实各项专业管理、逐级责任和自主管理为重点,以综合治理和文化建设为保障,以人为本,注重科技进步,充分发挥工程技术人员的作用,推动和促进了全车间各项工作的深入开展,并取得了新的成效。 设备管理与维修工作具体如下: 首先,车间加强了设备管理,提高了备品备件互换性,降低了维修成本和备件储备量,减少了公司的资金积压。 对各个备品备件及设备堆放仓库进行了彻底地归整与清理,对设备备品备件做到了“三清”(即数量清、材质清、规格清),“两齐”(即库容整齐、堆码整齐),充分掌握了车间设备物资的供需信息,搞好了设备物资的综合利用与修旧利废,在保证设备的检修质量的前提下,尽量选用价额低廉的设备备件和代用品,有效地利用物资和降低成本。**月份

由专人统计出了所有减速机、电机以及轴承的规格型号,以便能够在设备检修与维护时尽可能采用同一规格的备品备件,而且在装配时,不经钳工修配或其它任何辅助加工及调整就装上机器(或部件),并完全符合原定使用要求。 其次,列出了设备主要故障,评价设备故障原因、特点,找出故障突发还是渐进,是否能够用辅助器具及人的各类器官检测等,并按照行之有效地方式选择了维修策略。 有专人每月整理检修及值班记录,统计每月设备故障一览表,表内有发生故障的时间、对设备的故障做了一个简单的原因分析、采取的临时措施以及对生产是否造成了影响等内容,如果造成设备停机时间过长,则由设备主任主持召开诸葛亮会(即设备故障分析会),针对问题进行深入的调查与研究,找准问题的关键,并做出最佳处理对策。针对设备所表现出来的突出问题,有目的性地对风机、斗提机、收尘器进行了大修;于*月对混捏机进行了大修,更换了损坏的主绞刀、轴承、填料函、填料箱、填料、锭子、衬板、润滑环、补偿器、刚性联轴节、弹性胶块、励磁板等,并对各润滑油管道疏通,清洗过滤器;于*月对成型机进行了大修,更换了损坏的换向阀、针阀、安全阀、减压阀、油缸、油缸密封、振台轴承、胶块、提升架、电磁阀、重锤侧板等零部件,并对连杆、夹臂弹簧、转台减速机、伞齿箱、油泵、所有螺栓等检查处理等等。在这过程中,坚持了“该修必修,

三相异步电动机的点动与长动控制实验(精)

三相异步电动机的点动与长动控制 一、实验目的 1、了解按钮、中间继电器、接触器的结构、工作原理及使用方法。 2、熟悉电气控制实验装置的结构及元器件分布。 3、掌握三相异步电动机点动与长动控制的工作原理和接线方法。 4、掌握电气控制线路的故障分析及排除方法。 二、实验仪器 电气控制实验装置 1台 电动机 Y801-4 0.55kw 1 台; 万用表 1只 电工工具及导线 三、实验线路与原理

图(a为用按钮实现长动与点动的控制电路,点动按钮SB3的常闭触点作为连接触点串联在接触器KM的自锁触点电路中。当长动时按下起动按钮SB2,接触器KM得电自锁;当点动工作时按下按钮SB3,其常开触点闭合,接触器KM 得电。但SB3的常闭触点KM的自锁电路切断,手一离开按钮,接触器KM失电,从而实现了点动控制。若接触器外的释放时间大于按钮恢复时间,则点动结束SB3常闭触点复位时,接触器KM的常开触尚未断开,使接触器自锁电路继续通电,线路就无法实现点动控制。这种现象称为“触点竞争”。在实际应用中应保证接触器KM释放时间大于按钮恢复时间,从而实现可靠的点动控制。 图(b为用开关SA实现长动与点动转换的控制电路。当转换开关SA闭合,按下按钮SB2,接触器KM得电并自锁,从而实现了长动;当转换开关SA断开时,由于接触器KM的自锁电路被切断,所以这时按下按钮SB2是点动控制。这种方法避免了(b图中“触点竞争”现象,但在操作上不太方便。 图(c为用中间继电器实现长动与点动的控制电路。长动控制时按下按钮SB2,中间继电器KA得电并自锁。点动工作时按下按钮SB3,由于不能自锁从而可靠地实现点动工作。这种方法克服了(a图和(b图的缺点,但因为多用了一个继电器KA,所以成本增加。 四、实验内容及要求

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