活性污泥常见问题-重点(2011-05-12 09.08.33)

活性污泥常见问题-重点(2011-05-12 09.08.33)
活性污泥常见问题-重点(2011-05-12 09.08.33)

1.平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?

答:MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。

2.为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?

答:个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。3.在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?

答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。

4.工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。

5.我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在1000~1800间,氯离子在9000mg/L 左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32%(厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?

答:1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。

2、面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑价格问题,通常培菌不用的。

3、由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键,故不要投加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。

4、氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。

5、确认F/M值,以定MLSS值在合理范围。

6.你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少?最少的为多少?应该有个数据范围吧?假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。

答:1、稳定运行时,接触氧化处理效率约60%~95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关。

2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时,处理效果较低。

3、接触氧化处理在处理1000~1500ppm左右的进水COD浓度时比较合适。

8.我目前调试的主体工艺:缺氧+好氧+缺氧+好氧,当cod高的时候,氨氮去除效果很差。进水氨氮200、cod 1000,前段时间氨氮进水200、cod 进水200的时候,氨氮出水效果很好(40~50),设计值为60,cod 主要用废甲醇液。目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度2000~3000,sv10~15,公司要求尽快调好,但是目前怎么做比较合适?

答:1、MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了。

2、你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足,请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。

9.在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是应该放在UASB 后面还是前面呢?能给具体介绍一下吗?

答:肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD,把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在UASB 池后面

就没多大必要了。补充一下,水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终处理设施的。

就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大,而UASB池却难以承受,出水波动明显的。

10.食微比是营养物质与微生物之比,但具体怎么计算呢,能说详细点吗?

答:食微比的计算方法:

食微比(F/M)实际应用中是以BOD—污泥负荷率(Ns)来表示的。

即:Ns=(QLa)/(XV)(kgBOD5/kgMLSS·d)

式中:Q—污水流量(m3/d)

V—曝气容积(m3)

X—混合液悬浮固体(MLSS)浓度(mg/l)

La—进水有机物(BOD)浓度(mg/l)

11.AB工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?

答:1、PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。

2、PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。

3、初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲,以赢取抗冲击时间。

4、如图长期稳定,务必增设物化段,以抗击PH值的异常波动。

13.我的好氧A池一夜间污泥解体了,基本上没有污泥了,应该是中毒的表现,我想和硫较多有关,我现在该怎么办啊!还有20天验收了!

答:1、既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是必须要做的。

2、离验收还有20天,消除中毒物质的影响,再次启动应该还来得及的。

14.同样是AB工艺,最近一段时间A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢??

答:1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复核即可。

2、AB法的A段通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝气是否过量,回流是否到位等。

3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物去除效果来评价。15.刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间,微生物已经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飘体虫,其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长较好,不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多。请问什么原因导致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢?还有一个比较奇怪的问题是,由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的污泥,肉眼可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附,最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现象是不是干泥接种的一种过程,由于小弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故,导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是属于正常还是不正常呢?要解决以上的问题到底该如何做呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢。由于接种时间才2周。生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?

答:1、曝气与否取决于DO值;

2、轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关,此类污泥投入后,有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现;

3、絮体浮泥与PAM无关;

4、请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。

16.(接15问)第一点说的是曝气取决DO很同意,第2个回答也同意,第3个回答说的是絮体污泥与PAM无关的话,那么和什么有关系呢?正常的情况下,活性污泥不应该是这样的,我这里补充一下吧,其实我这里干污泥接种应该是第2次才对,第一次接种的时候我按工艺要求只接了一半的污泥,接种的过程中也象刚才我提问的一样,但是没有出现大量的红斑飘虫,由于这个公司经常开机停机,培养速度比较慢,所以我决定第二次接种干污泥,第一次接种和第二次相隔45天左右。而两次接种,过程中一定有一次是轮虫暴增和出现大量的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥的现象,第一次接种,我选择排泥,我排走一部分泥,但是情况一直没有好转。由于泥小,最后我取消排泥。我想知道,这些条状肉眼可见的污泥到底是什么回事呢?

答:1、条状物和PAM无关,是因为,来自干污泥内的PAM在曝气作用下与水体充分混合后,其浓度不可能达到絮凝活性污泥的作用的。

2、确认一下碳氮比是否失衡,导致池底的活性污泥反硝化后放出气体,最终导致污泥上浮后絮凝,并发生条状絮凝物。

(后续提问者回复:老师的两次回答都很完美,经过我这两天的判断和老师的诊断。首先确定造成条状污泥现象主要原因还是因为轮虫的问题,还有就如老师说的反硝化,实际上就是碳氮比例不平衡。

但是轮虫大量繁殖的原因是因为溶解氧一直过高,(一直检测的溶解氧是2-3范围其实是溶解氧出现问题,所以导致本人判断错误,由于曝气池连续几天疯狂曝气溶解氧估计有7天左右是维持5以上)就如老师之前说的一样,排泥是一定的,现在我开始排泥,由于设计正常处理污水的MLSS是1000所以很难控制,也不敢多排。现在首先控制好曝气池DO,处理后的污水循环进入水池,等待生产车间正常投产后才进污水培养微生物。)

17.过年放长假(半个月)的时候,生化池怎么处置比较好?而且现在公司的废水也少了好多。

答:1、可以的话储存一部分水,平均分配到每一天,开个几小时即可。

2、较大的处理设施,尽量将MLSS降低。

3、记得每天间隔12小时开一次曝气设备,每次30分钟即可。

19.书上讲“活性污泥不能过高的废水,如COD20000则产生的MLSS为8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用”,对吧?这是引自《废水生物处理》中的一段话,而我们运行的高浓度正好是这样的数值,却用三级好氧活性污泥法,有各自的回流,只有最后排泥,最后流向四级好氧池CASS池中,使用的很好,只不过去除率比较低,高浓度水不是用好氧也行吗?采用每级排泥是不是更好一些呢?而书上说每级排和最后排都行?是这样吗?

答:1、高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使用,我不太赞成的。可以增大二沉池容积和加大回流量来实现。问题倒是在曝气能力上,因为,溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力,对水和污泥的剪切力越大,对污泥的絮凝破坏较强。

2、我建议你采用多级排泥。因为,就理解排泥的目的而言,有助于你的污泥活性提高,正好应对你的去除率低的问题。

20.水解酸化池常有污泥上浮,是不是因为厌氧产生气体上浮?

答:1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮。

2、出现这样的情况也是正常的。

21.这个方法挺好的(见问题17),但是如果半个月完全没有一丁点水进入到生化池,只是降低MLSS,并每隔12小时曝气30分钟能维持吗?因为我这里要改造一些设备,可能也会遇到生化池停水的情况呢。还有一个问题,哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?答:粘性泡沫可能原因如下:

1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性);

2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣);

3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)。

22.能不能阐述一下污泥老化形成粘性泡沫的机理呢?

答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外):

1、进水有机物过高,使经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围聚结的泡沫程度可见一斑,如,自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限,通常不超过半米,而废水处理设施排口存在水跃的话,泡沫堆积超过半米是常有的事情。而我们知道自然水体有机物含量很低(25PPM左右)。

2、活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上,助长了泡沫的不易破裂性。由于泡沫黏附了解体的活性污泥,自然粘性会加强。

26.AB工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行曝气,风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可以保持在其正常范围内,A曝在0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右。可是近两天,2座曝气池的DO值都大幅上升,为了控制其不再上升,关闭一台鼓风机,将风量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降低的趋势,几个空气调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥全部沉降下去)。昨天关闭了鼓风机,停止曝气,结果15分钟以后2个曝气池的DO全都降低到了0,这就排除了仪表的问题。我想请问,为什么会有这种情况?应该如何解决?

答:请从以下方面考虑:

1、需求降低,主要表现在活性污泥浓度降低,是否为正常降低,可从系统去除率是否变化过大来确认。

2、设备问题,比如原来可能曝气头有堵塞,最近调整曝气量或搅拌后,出现堵塞部分通畅了,曝气效率提到了。

3、进流水已经带有一定的溶解氧了。

4、水体冬季溶解氧饱和度可以提高到夏季的35%左右。也就是曝气量就可以降低35%左右的。

29.水解酸化阶段起主要作用的微生物是哪类?对溶解氧有何要求?

答:个人认为,在一套生化系统前再增加一套(不论设么形式的),都是会降低后续生化系统的压力的,至少改善出水水质,就如传统活性污泥法前可以增加生物滤池,来降低冲击负荷一样。同理,增加水解池于好氧池前段,自然也有此等功效。水解池在水解时,高分子可水解为小分子有机物,利于后段再降解,大家都知道的。另外,有些SS成分,同样会因为水解作用而变得更加细小,也就是说流入好氧池的颗粒物质粒径可以变小,这是非常有利于在一定污泥龄情况下及时降解有机物,避免在好氧池过度堆积的。氧控制的话尽量做到微氧状态,完全缺氧不太可能的。

参考一下,我也没做过什么平衡实验,自己的理解而已!

30.我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,也就是您说的第二种情况,请问要如何才能消除这些泡沫呢?

背景:粘性泡沫可能原因如下:

1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)

2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)

3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)

答:1、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象

2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解

3、**消泡对丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效

33.请教一下在什么情况下出水COD在70 但看起来很混浊呀?不知道什么原因?水解接触氧化法,还有测MLSS和测SS的方法是一样的吧?

答:1、出水混浊原因很多,接触氧化法的话多半和进水有关,如进流负荷波动过大、进水SS含量高、废水成分突变(或难降解有毒物质等流入)

2、MLSS与SS检测方法相同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用

抽滤。

34.刚到一家公司调式,合成革废水生化接触氧化法,测了生化池PH为5-6,

找不到碱,他们说一直没加碱的,且出水正常运行了半年,水质前几天刚变坏,出水变浑浊,他们说是负荷过载的原因。您能解释下这样的PH值下能正常运行的原因吗?今天早上还发现二沉池飘了点小块黄色泥。

答:1、既然有半年稳定运行概念,PH=5~6也是可以的

2、这样的PH值对一般微生物来讲无法适应的,特别是本来运行在正常PH范围内的微生物,突然将PH降到5~6的话,在持续时间超过48小时的情况下,出水会明显恶化。

3、改处理设施PH=5~6仍然能够运行应该与如下原因有关:

a、培菌阶段原水PH值也是在5~6的水平

b、微生物已经被原水水质所驯化

c、微生物种群与一般活性污泥类微生物有区别

4、此种状态被训化的微生物,特异性强,也就是水质变化对其冲击会扩大

5、为此,个人认为,进水水质波动导致出水变差为主要原因。

36.生化池SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。能发析一下是什么原因产生的吗?我认为是低负荷运行的结果,不知正确否,但是进水量浓度和平时都差不多。

答:1、上部泥质松散很浑浊,下部紧密的话,请确认是否有惰性物质过量流入,如物化段沉淀效果不佳。

2、另外,您说的低负荷运行,虽然进水浓度不变,但是活性污泥浓度过高的话,同样会出现低负荷,并因为污泥老化而并发飘泥。

38.进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80,NH3-N为20,采用A2/O 工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为70左右,可NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是6万T/d,可实际只有2万T/d。

现在有两种想法,一种是加污泥驯化,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持,似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用化学法去除NH3-N,二沉池当作絮凝沉淀池用。

哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?

答:1、进水有机物浓度不上去,我想氨氮去除效果很难提高。

2、您说的化学法处理,还请说的详细点。

3、适当延长污水在A池的停留时间,以便厌缺氧充分,应该有助于氨氮的去除,如此需降低回流给与配合

43.厌氧工艺里厌氧池的污泥培养大致需要多少时间?系统稳定运行又需要多少时间?

答:受厌氧状态、水质、负荷、温度、设计等影响,培菌差异较大,通常在1个月左右。44.化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出水COD严重超标。是何原因?

答:1、多半是填料上的丝状菌增殖所致;

2、出水严重超标不一定和此类物质有关,可能与你系统整体工况控制有关。

48.我想问的是对营养物质,公司的高级顾问说对于工业污水最好是不要采用污泥接种,也不须再投加什么营养物质,就让它自己慢慢的形成菌种所需的环境。但是这样不是与我们以往所看的资料和书本上介绍的东西相违背了吗?在实际操作中,我们也是这样做的,也不知道效果会是什么样的。这样做好不?

答:自身培养自然培养出的菌种更符合当前废水,并且抗冲击能力强,但是,我想不能一概而论,比如原水缺乏某些成分(微生物生长所必需的部分),还是需要补充的,否则去除效率

不高。另外,有的要赶工期的话,接种污泥相对启动和完成培养时间较短。

50.我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是PH值在7.3左右,曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因?答:1、曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑。

2、如果市政污水,进流途经管道较长,在进处理厂时因为缺氧,也会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。

61.前两周分别用厌氧后的水及原水做过小试验,两种都是加水,调节后PH,营养物后闷曝一天,之后每天倒掉约70%的上清液后再引入污水。大概进行了10天,但并没有看到任何原生动物,而且用原水试验的水样有点发臭。不知是不是试验有问题还是未控制好?

答:1、成分单一的工业废水或难降解废水,培菌10天没有看到原生动物也很正常,原生动物的出现需要依赖于菌胶团的形成。、

2、曝气不足容易导致水体发臭,当然,同等条件下曝气,如果原水有机物浓度高,也会导致耗氧需求大,继而供氧跟不上。所以,原水要比厌氧后水体更容易发臭,请确认试车溶解氧。62.F/M怎么来确定,控制在什么范围?其和MLSS有何相互关系?

答:MLSS:活性污泥混合液悬浮固体浓度,就是活性污泥浓度,控制值根据F/M决定,通常氧化沟的F/M控制较低(0.05左右),传统活性污泥法可控制高一点(0.1~0.3上下)。64.有个问题请教:牛仔废水,工艺是物化+水解酸化+接触氧化,现在接触氧化池SV30有85%,DO2~3,进水COD600左右,出水COD150~200,现在二沉池上面漂浮很多泥,很细。因为在调试培养期间,已经有一个半月没有排泥,每天进水量350~400t,池容积350m3。镜捡发现丝状菌较多,菌群数量很少。

请问这种情况是否是污泥老化严重,并且出现污泥膨胀?想采取多排泥、加大回流并多投加营养(尿素、磷肥、生粉)的措施解决。这样是否有效?排泥的量大概多少?每天排多少排几次合适?

答:浮渣产生与丝状菌膨胀有关,其机理是丝状菌膨胀后导致夹带气泡能力上升,由曝气导入的气泡即可夹带污泥上浮,对策还是在丝状菌的控制上,可以的话重新培养,否则进水水质成分单一需改变以达长效目的。当然各工艺指标控制合理,也可带丝状菌状态稳定运行,只是抗冲击负荷能力偏弱。

工艺方面保持F/M值的合理范围,曝气区不留死角。营养物质检查后合理投加须考虑,另外,不论何种情况,长期不排泥是不行的。

请教:氧化池污泥浓度很高,且沉降速度慢是否因为污泥老化?要是长时间静置(2~3h),污泥沉降只有50%。带丝状菌稳定运行需要控制好哪些因素?关键是什么?丝状菌也可达到去除COD的效果。

答:1、氧化沟污泥浓度高不高的直接证据是MLSS值。

2、污泥老化只会导致沉降加速,不存在沉降慢的问题。

3、控制好丝状菌稳定运行,难度很大,所以最好清除丝状菌,如果要运行稳定的话,食微比合适,废水成分均衡,无冲击负荷是关键。

4、丝状菌是可以去除COD,由于其整沉作用,上清液清澈,故出水SS优良,COD指标也可较好降解,只是膨胀控制复杂。

65.请问一下污泥负荷计算公式F/M采用kgBOD/kgMLVSS比用kgBOD/kgMLSS来的更为准确呢?因为MLSS受无机污泥影响较大。

答: 1、还是实用点的吧,kgBOD/kgMLSS。

2、工艺控制绝非靠一个参数的,必须多参数控制。

3、顺便说一句,MLVSS检测有设备要求不说,实验过程要求也很高,准确性把握不是太好的。

73.二沉池出现跑泥现象。氧化沟污泥在驯化期间,刚刚进水,二沉池就出现污泥沉淀以后再

浮上来,带有气泡,这个是什么原因

答:是否反硝化了,如果上浮污泥打碎后又沉下去,可以比证的。

75.现在的处理站正常运行了,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么着手?曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度!

答:1、液面泡沫带点绿色,通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现;

2、活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致。

77.印染废水工艺:物化+酸化水解(兼性池)+生化(好氧)+二沉+物化

水量:日处理700吨;

成分:活性染料(红色居多),抗静电剂;

PH:10-12;

SV:8%;

生化DO:3-4;

镜检:轮虫远多于钟虫,有少量豆形虫、肾型虫、水蚤;

进水COD:1000-2000;

生化出水完全过滤后COD:101-120;

水的色度:20-30;

能处理得这样不容易了。

答:从微生物生物相看,应该是有污泥老化存在,污泥老化后轮虫增多,污泥解体后非活性污泥生物开始占优势。

78.污泥老化除了外排还有什么办法?我想加尿素,应该怎么加?从哪里加起?尿素的量该怎么控制?投加量的具体算法?还有经过次氯酸纳处理的水,回用后还流回生化系统会有什么坏的影响?该怎么去除?

答:增加进水底物浓度也可减轻污泥老化,但是没有排泥来得简便经济;

尿素投加,按经典公式100:5:1的底物浓度与氮磷关系进行计算的;

次氯酸钠对微生物影响很大,可以不回流就不要回流了,否则也要严格控制浓度的。

82.生物相观察:轮虫占绝对优势。能说明什么问题吗?

答:水质处理优良,或呈现轻度污泥老化,可配合沉降比上清液情况确定老化程度。

83.现在有什么好办法去除出水堰上的绿苔吗?

答:勤劳一点,人工清除一下,1~2个月还是可以坚持的。

84.传统活性污泥法:F/W在0.1左右,MLSS在3000左右,SV30=10%,SVI=50,出水中悬浮颗粒较多。请判断系统状态,该如何调整风机风量、回流量、剩余量?

请教DO与F/W、污泥浓度在生产运行中该如何调整?

答:从你的数据显示,结论为活性污泥浓度控制过高了,2000ppm左右就可以了;

调整do可以控制风量或曝气时间;

活性污泥浓度的调整是通过排泥进行的;

食微比也是通过排泥作为最有效方法进行的。

86.在调试一家织造水洗废水时,发现接触氧化池的泡沫多的惊人,进水量增加,泡沫就一直增高,泡沫小而密实,以白色为主,用水消泡很难,作过实验微生物没有异常,sv30为40%,出水还可以,cod不高,200,可生化性一般,但含有硅油,近期就要监测验收了,请问是什么原因造成的,解决的方法?

答:这样的泡沫多见于污泥浓度快速增长期或培菌初期。我想系统进入正常阶段的话就可以了的。当然水体里含有油类的话,容易形成泡沫。

87.污泥龄过短会使泡沫增多;沫的色泽呈茶色或灰色等其它颜色则有可能污泥龄太长。这两句话怎么理解?

答:公式通用,污泥龄过短也就是相对的提高了污泥负荷,导致微生物被动处于对数增长期。泡沫茶色代表污泥龄过长,一般是可以这样认为的。皆为污泥老化解体所致。

88.微生物活性高也会导致如此厉害的泡泡?从原理角度谈谈如何?

答:微生物活性高指的是因为饲料充足,而导致微生物处于对数增长期,此时的活性污泥因为微生物的活性高而不容易絮凝,导致阶段结果就是曝气后加剧微生物的解体,解体的微生物同样具备高有机成分,它与进水高有机成分一起作为产泡原因,使大量白色粘稠泡沫产生,通常产生的阶段是配菌阶段,但是,在突然的进水负荷剧增时,同样可以在培菌结束后的运行过程中出现。

98.最近单位TP 一直超标。前些日子SV一直往下降,从原来的20降到10左右。do 控制在3mg/l,而且出水浑浊。能见度极差,镜检污泥中表壳虫非常非常多。初步断定下来为污泥解体。调整工艺后,从原来的浓缩池中回流剩余污泥到CASS 经过一个星期左右,SV升至25出水情况明显好转,能见度为1米左右,但是TP 一直超标。而且出水比进水高很多。不知道是什么原因?目前回流污泥泵频率为20。是否回流污泥偏小,造成在前段选择磷的释放不够充分?

答:磷的去除依靠排泥最终完成,你出水浑浊,说明有活性污泥流出,活性污泥吸收磷后(好氧阶段),由于性状不佳解体,你的出水SS升高,检测的值就包含了吸磷累积在活性污泥中的部分,所以检测值比进水高也就可以解释了。保证出水SS降低,对你出水降低磷含量有利。103.低负荷活性污泥曝气池中,水量没有特殊增加,水质没有大的改变。水温从30度,增加到37度。但是,保持以前的排泥速度,SV从30%每天5%的飞长;污泥中钟虫大量减少,轮虫大量增加。怎么回事?水质COD有飘高10~30mg/L,怎么回事?

答:水温的增加,活性污泥活性也随之增加。世代繁殖能力强化。目前现状为污泥老化初期,需增加排泥应对。

107.生化池10小时不曝气,回流正常开着,活性污泥全部水解,应该从哪几方面查找原因?印染废水可能带来这样大的冲击吗?

答:如果进水PH值正常,10小时不曝气,并且不搅拌的话。应该不会有太大问题,只是一开始突然开启曝气设备,进水和活性污泥混合后,部分活性污泥受进水浓度异常增高导致的解体。恢复运转,2天内可以复原。就活性污泥水解一说(实际无次说法的)可以理解为污泥受负荷冲击后的解体。

109.二沉池出现蓝藻(有点富营养化),是不是在氧化沟停留时间太短了?还出现了少许浮泥现象,我们的氧化沟含氧3.5-5之间。

答:只和出水水质优良,富含氮磷及光照充足,气候合适有关。既然是流动的水体,就不要太在意了。应该不会影响你的出水指标才对。

111.接触氧化法,挂填料的,与活性污泥法在sv30上可以一样吗?有人指点说接触氧化池应该sv30 达到百分之三十,但是我们的两三个工程除了一个食品的水,可以达到百分之十五,印染水和啤酒水,都清得很,根本没有泥沉积。我觉得,接触氧化法,生物应该挂在填料上了,不应该看sv了吧?

答:生物接触氧化法,通常不设回流的,所以,池内活性污泥浓度是无法提升的,只有挂在膜上生物膜才不会受到影响。如果设了回流,活性污泥和填料上的生物膜将并存。

114.在曝气的条件下,生物膜上能不能同时发生硝化和反硝化,碳源不足对反硝化有多大影响?

答:可以发生消化和反硝化的。反硝化要保证足够的碳源。

116.采用A2/O工艺,前几天好氧SV30一天内突然由30上升到70,但COD却有所降低,(目前兼氧池COD1500,好氧COD250左右,DO在2左右),观察发现微生物数量有所减少,部分活性有所降低,污泥颗粒明显变小,沉降性能较差,刚开始沉淀池跑泥现象较明显。目前采取的措施是加强排泥,增加营养物质,打回流。请问产生这种变化可能的原因是什么?采取的措施是否恰当?

答:沉降比升高了,那么活性污泥浓度确认一下是否升高了,同时升高可能是进水负荷过高导致的污泥对数式快速增长所致。

如果活性污泥浓度没有增加多少的话,显微镜看看是否有丝状菌,有的话就可以导致你说的现象。

对策来讲,排泥是对的,但不要排太多,特别是跑泥严重时。再看看进水变化情况,尽量保持进水各指标稳定。

117.终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?

答:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色黑暗,处理后出现黄绿色也正常。所以包括部分工业废水一样,多半是进水原因造成的。

119.原水为印刷油墨废水和食品废水,进水COD 2000左右,SS比较高,300左右,工艺:混凝沉淀+水解酸化+接触氧化,水解出水500左右,二沉池出水COD 60左右,氧化池污泥污泥浓度较高,挂膜程度不好,DO在4-5左右,SV30约10%。

问题 1.好氧池泡沫非常多,个人认为原因可能是食品厂洗刷盘子用的洗涤剂比较多,好氧池负荷稍低。泡沫如何解决?现用消泡剂,效果很差,不到半小时又满是泡沫。

问题2.污泥产量比较大,接触氧化应该产泥量很小才对,可是现在每天二沉池的污泥基本外排,好氧池污泥浓度基本保持不变。这是什么原因造成的呢?

答:1、泡沫颜色你没有说,如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然,如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如何。

2、污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的,没有什么不正常的。接触氧化池如果二沉池没有回流的话,应该不会出现污泥浓度的。

120.在计算食微比时(F/M=QLa/XV),式中的V应该是池子的有效容积呢?还是池体本身的容积啊?

答:如果取曝气池的容积计算食微比,我的观点是有效容积。

121.污水处理厂曝气池表面有严重的泡沫,不知道怎么办?怎么去除呢?还有就是该添加什么药剂来控制?添加多少?

答:投加药剂来控制泡沫不是好的方法,要确定泡沫的原因,一般情况下,修正操作工艺控制参数是可以消除和减少泡沫的,你可以将泡沫颜色、粘度、是否粘有活性污泥以及当时的系统控制参数说出来,我们来一起分析判断一下。

124.关于CASS工艺,如果污泥回流为20%。MLSS取3800mg/l,可能吗?那污泥浓度和污泥龄要多少才行?(设计进水BOD:180,COD:400)

答:我觉得活性污泥浓度控制过高了。至于回流比20%也没什么不正常的。活性污泥浓度控制是否合适,可以通过食微比来检证的,如果低于0.05的话,通常说明活性污泥浓度控制太高了。

131.前两天到一个污水厂实习,做了他们废水的SV30。沉淀后,sv15~21%。大概过了一个晚上,发现沉淀的污泥分为了两个颜色,下层是灰黑色的,上层是黄白色的。这是怎么回事呢?

答:下部污泥周围缺氧严重,上部与水体充分接触,单位体积内污泥量相对小,当污泥周围溶氧消耗后,上部水体内的溶氧会扩散到沉淀的污泥内,但大部分被截留在污泥上部了。所以上部污泥色泽还好。

137.初期投泥闷曝时间以多久为宜?另外现在已经能观察到少量污泥,SV30约1%,追加污泥时还需要停下进水闷曝吗?

答:培菌闷曝2天就可以了;以后投加也不用闷曝了,正常曝气即可。

138.你是说进水时就曝气,不进水时就停止曝气,那么已经培养的菌的氧够用吗?我们现在在利用一个容器培养污泥,SV现在在4~5%,是絮体状,但是沉淀一段时间后仍有很多小絮体。现在进行的还是闷曝。

答:1、停止曝气后,微生物也会降低代谢。并不会对微生物产生太多影响,就像SBR法一

样。

2、在氧气不足的情况下,微生物代谢降低,自动进入休眠状态,这个阶段可以维持较长时间的(在污泥浓度不高的情况下,24小时不曝气没有问题的)。当恢复曝气即可恢复活性污泥活性。

139.良好的活性污泥有些什么性能?

答:活性污泥的主体是微生物,由其代谢过程来完成对废水中有机物的去除,所以它的最大性能是对水体中有机物的去除。

150.在污水中加入PAC进行絮凝沉淀,反而使COD值升高?

答:应该不会的,除非你的被测水样取到了沉淀的颗粒物。

154.请教太湖地区提高排放标准应该采用什么工艺?

印染废水采用调节池--厌氧(带三相分离器的活性污泥法)--好氧(活性污泥法)--1沉淀--药物混凝--终沉淀--排放, 现排放标准COD100以下, 说明一下现在的: 1沉淀COD150--160左右,终沉淀COD70--90左右,以后要达到COD50以下, 应该增加什么工艺方法投资少、运行费用小?答:看看出水颗粒物多不多,如果多的话,过滤一下在检测是否可以降低到50左右。确认后可以在最后端追加砂滤。

由于不了解你现场具体情况,还是比较难回答的问题,我想还是要在好氧池上进行改善。如追加滤料以形成生物膜来强化处理效率,或者提高活性污泥的操作参数适正性,以提高处l 处理效率。

155.生物接触氧化池,被我养的没泥了,只有少部分生物膜还在纤维填料上,现在在水中发现有脱落的生物膜。现在怎么办?加泥,还是重新培养?

答:如果接触氧化池没有泥了,出水指标却达标的话。依靠挂膜就可以了的。没必要担心的。163.F/M里面的污泥浓度,到底是MLSS还是MLVSS?感觉这两个浓度还是有些差别的,各种资料上都不是很一样,三丰老师的书上用的是MLSS.

答MLVSS检测过于繁琐,所以用MLSS。如果你们实验室检测力量较强的话也可以检测MLVSS值,由此可进行平行对比,摸索出一些规律来也会对你的系统操作有帮助。比如进水无机颗粒较多时,两值数据差距拉大,反过来也可证明。

165.生物膜重新挂膜做法:投加鸡粪,闷曝5天后小量进水。5天后,纤维填料成深绿色,按照三丰老师参考意见,生物膜已经挂好。接触氧化池前设置UASB,但是可能是以前进水浓度高的原因,现在UASB出水的COD比初沉池要高(高的幅度逐渐降低),而且,我们无仪器测量BOD。废水以前调试过的,只不过现在出现问题,厂家又走了,应该不存在设计方面的原因吧?怎么可以快速简单测量氮磷值呢?按照技术人员说,不用投加什么养料的。早上测量DO,很低,只有0.39左右,中午测量就有4.23左右,曝气是比以前大,甚至形成很厚的泡沫(减少曝气泡沫消失,但是担心DO不足)。公司是小型污水站,显微镜什么复杂一点的仪器都没有,怎么在现有条件先可以解决这个问题?总之,废水COD值每天都降几十(以测量6天)。

答:降低溶解氧好了,不用担心不足的。控制在1.5左右也没有问题的。生物膜法比活性污泥法更能够耐受低溶解氧运行的。

166.生活污水处理厂,进水水量每天只有6000方左右,设计为50000方每天,进水的COD 只有130左右,BOD约为40左右,采用的是A2O工艺,现在打算进行活性污泥培养,请问不添加任何营养物质可以培养出来污泥,即使培养出来浓度能达到多少呢?(好氧池为7000方×2)

答:底物浓度比较低,培养估计要花点时间了,我想培菌后的运行达标没有问题的。污泥浓度可能就在1000左右。注意平时的曝气量不要太高了。

168.单位采用活性污泥处理法,总体而言,夏天比冬天好,同样的废水,夏天能保持出水60PPM,水质清澈,冬天出水在150PPM,出水混。请问什么原因?夏天曝气池温度在39,冬天只有21。营养剂是如何添加的?进水浓度变高,操作如何调整?污泥回流量如何控制?

排泥如何控制?

答:1、水温影响活性污泥的活性,水温高,处理效率自然高了。冬季需要延长处理时间,如何延长可以考虑减小回流,提高MLSS等措施;

2、进水浓度变高了,就需要适当提高活性污泥浓度了,由此,来稳定F/M值;

3、污泥回流总体冬季要比夏季控制低一点;

4、排泥的话,还是要根据F/M值来决定的,但也要比夏季少排点,也就是污泥浓度要控制高些。

173.80%是工业污水,大部分是造纸水,泥里有丝状菌但少,厂在山东,水温14℃,就有点漂泥,很严重,华北这边污水处理厂冬天都是这样的吗?

答:1、造纸废水出现漂泥的话,看看是否为污泥老化(依据F/M值);

2、进水成分看看,比如细小的碳酸钙没有被沉降?!涂布废水的难沉降矿物颗粒因素啊?!那样的话,物化段就要强化一下。

175.在培养活性污泥初期,加入活性炭有什么作用呢?

答:活性碳作为一种载体,这种工艺为活性污泥与膜法的结合。其优点是能提高负荷、增加耐冲击能力、提高污泥浓度、增大呼吸作用、降低膨胀机率。缺点是运行成本增加,需要定时间加入活性碳补充。

177.污水处理厂的污泥状况一直不好。现在进水40000吨/天,cod250左右,氨氮50左右,bod50左右,工艺采用a2/o法,回流为85%,现在sv 为16,mlss为3000mg/l,污泥浓度增长很慢,曝气池有很多浮泥,另外污泥絮凝性不好,上清液比较浑浊,透光性差,污泥形不成大的絮体很细小,镜检有大量钟虫,少量轮虫,一开始为恒do曝气,现在改为间歇曝气,不知道妥不妥当?另想知道现在污泥状态差的原因?

答:

1、低负荷运行,通常都是这样的;

2、调整曝气频率也很好,既可以节电也可以降低污泥老化程度;不要企望过高的污泥浓度,其实越高的污泥浓度,你的出水浑浊越厉害。

180.处理水量20000m3/d,其中有85%的水量从二沉池造纸回用,会不会存在cod的累积问题?有些资料上说高污泥浓度利用污泥的吸附作用可以去除部分难降解的cod,有理论依据吗?现在控制污泥浓度在5000mg/l,营养比如何控制?按照100:5:1的比例增加碳源吗?答:应该不会积累的。吸附饱和,游离部分会增加,然后跟随放流水流出。

营养剂投加可以按照你的比值,但是,这是不考虑进水含有营养剂及回流水含有营养剂,事实还是会含有的,所以,可以根据出水营养剂量来调整投加营养剂量的,并结合你的公式即可。

182.活性污泥法中由于排泥过量,使得好氧池污泥浓度很低,且出水浑浊,如何培养?以增加污泥浓度。

答:1、暂时停止排泥;

2、减少曝气量;

3、有污泥回流的话,可以降低污泥回流比;

4、看到污泥有增长迹象后。有条件的话,可以适当提高底物浓度。

186.沉淀池这两天老有泥块上浮,目前进水COD150左右,污泥浓度不高,工艺类似UNITANK ,晚上停止进水和曝气,第二天早上就有泥块浮起,帮忙分析下原因?

答:既然你晚上不进水,也不曝气,那有污泥上浮应该很正常的。是否半夜开一开曝气,可追加自动控制装置。我想会好转的。

187.怎样把PH为5的纯净水变成PH为7的纯净水?那需要加入什么物质呢?是不是需要加入OH根离子啊?需要加入多少?

答:加碱调整啊!加多少自己实验看看!

第十三章活性污泥法

第十三章活性污泥法 填空题: 1、活性污泥法有多种处理系统,如法、法、法、法、法。 (举出五种即可) 2、活性污泥法对营养物质的需求如下,:N :P =。 3、对硝化反应的环境影响因素主要有、、、和有毒物质。 4、活性污泥微生物增殖分为以下四个阶段(期)、、、。 5、活性污泥系统中,和的出现,其数量和种类在一定程度上还能预示和指示出水水质,因此也常称其为“ 指示性微生物” 6、活性污泥法处理系统运行中的异常情况:、、(写出三种即可)。 7、对生物脱氮反应的反硝化过程的环境影响因素主要有以下6个、、、 、、。 8、活性污泥由四部分物质组成:1. 2. 3. 4.。 名词解释: 1、污泥沉降比 2、MLVSS 3、氧转移效率 (E A) 4、BOD 污泥负荷率(标明公式,单位) 5、污泥容积指数(标明单位及计算公式) 6、MLSS 7、活性污泥的比耗氧速率(标明单位) 8、泥龄(标明单位) 9、污泥回流比 10、BOD—容积负荷率(标明单位) 11、污泥解体 12、污泥膨胀 13、污泥上浮 14、氧垂曲线同步驯化法 问答题:> 1、什么是活性污泥法?活性污泥法正常运行必须具备哪些条件? 2、试指出污泥沉降比、污泥浓度、污泥容积指数在活性污泥法运行中的重要意义。 3、试讨论影响活性污泥法运行的主要环境因素。 4、衡量曝气设备效能的指标有哪些?什么叫充氧能力?什么叫氧转移效率? 5、列出8种活性污泥工艺及其主要优点和缺点,每种系统应在什么时候使用? 6、为什么多点进水活性污泥法的处理能力比普通活性污泥法高? 7、说明吸附再生法的工艺特定和适用条件? 8、什么叫污泥膨胀?什么情况下容易发生污泥膨胀? 9、如果从活性污泥曝气池中取混合液500ml盛于500ml的量筒内,半小时后的沉淀污泥量为150ml,试计算活性污泥的沉降比。如果曝气池的污泥浓度为3000mg/L,求污泥指数。根据计算结果,你认为曝气池的运行是否正常?

活性污泥法的现状及发展趋势

活性污泥法的现状及发展趋势 学院:生命科学与化学工程学院 学号:1111603112 __________ 班级:环境1111 ________ 姓名:_______ 宣锴____________

活性污泥法工艺的现状和发展趋势 1引言 活性污泥法是利用好氧微生物(包括兼性微生物)处理城市污水和工业废水的有效方法,其能够从废水中去除溶解和胶体类可生物降解的有机物质,以及能被活性污泥吸附的悬浮物质和其他一些无机盐类也能够去除,例如氮磷等化合物,在处理工业废水过程中,好氧活性污泥法主要用于处理厌氧出水,是一种非常广泛的生物处理方法其主要的机理是通过好氧微生物的生物化学代谢反应,分解工业废水中的有机物质,过程中涉及到活性污泥的吸附、凝聚和沉淀,能够有效的去除废水中的胶体和溶解性物质,从而净化废水。 该方法于 1913年在英国曼彻斯特市试验成功。 80多年来,随着生产上的应用和不断改进及对生化反应和净化机理进行广泛深入的研究,活性污泥法取得了很大发展,出现了多种运行方式,并正在改变那种用经验数据进行工艺设计和运行管理的现象。本文对各种活性污泥的组成、运行方式及其特点作简要的综述,同时谈谈活性污泥法的发展趋势。 2活性污泥构成简介 活性污泥是由活性微生物、微生物残留物、附着的不能降解的有机物和无机物所组成的褐色絮凝体,由大量细菌、真菌、原生动物和后生动物组成,以细菌为主,由不同大小的微生物群落组成,具有良好的沉降性和传质性能的菌胶团以结构丝状菌为骨架、胶团菌附着其上,并且具有不断生长的特性,增长过程和老化过程中脱落的碎片及其他游离细菌被附着或游离生长的原生动物和后生动物捕食。少量以无机颗粒为核心形成的致密颗粒也可能存在于系统之中,并具有良好的沉降性能。也就是说,具有良好结构的活性污泥是以丝状菌为骨架,胶团菌附着于其上而形成的,结构丝状菌喜低氧状态,在胶团菌的附着下,不断生长伸长,形成条状和网状污泥;没有丝状菌为骨架的絮体颗粒很小,附着于累枝虫等原生动物尸体上的絮体易产生反硝化作用,它们都易随二沉池出水流出。胶团菌与结构丝状菌之间相互依存,丝状微生物形成了絮体骨架,为絮体形成较大颗粒同时保持一定的松散度提供了必要条件。而胶团菌的附着使絮体具有一定的沉降性而不易被出水带走,并且由于胶团菌的包裹使得结构丝状菌获得更加稳定、良

活性污泥法的基本原理

活性污泥法的基本原理 一、活性污泥法的基本工艺流程 1、活性污泥法的基本组成 ①曝气池:反应主体 ②二沉池:1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。 ③回流系统:1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。 ④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。 ⑤供氧系统:提供足够的溶解氧 2、活性污泥系统有效运行的基本条件是: ①废水中含有足够的可容性易降解有机物; ②混合液含有足够的溶解氧; ③活性污泥在池内呈悬浮状态; ④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥; ⑤无有毒有害的物质流入。 二、活性污泥的性质与性能指标 1、活性污泥的基本性质 ①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”: 颜色:褐色、(土)黄色、铁红色; 气味:泥土味(城市污水); 比重:略大于1,(1.002~1.006); 粒径:0.02~0.2mm; 比表面积:20~100cm2/ml。 ②生化性能: 1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%; 固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。 2、活性污泥中的微生物:

① 细菌: 是活性污泥净化功能最活跃的成分, 主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等; 基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌; 2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟; 4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。 ② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标: ① 混合液悬浮固体浓度(MLSS )(Mixed Liquor Suspended Solids ): MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3 ② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )(Mixed VolatileLiquor Suspended Solids ): MLVSS = M a + M e + M i ; 在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的,对城市污水,一般是0.75~0.85 ③ 污泥沉降比(SV )(Sludge Volume ): 是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。 ④ 污泥体积指数(SVI )(Sludge Volume Index ): 曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g 干污泥所形成的污泥体积, 单位是 ml/g 。 ) /()/((%))/()/(l g MLSS l ml SV l g MLSS l ml SV SVI 10?== 能更准确地评价污泥的凝聚性能和沉降性能,其值过低,说明泥粒小,密实,无机成分多;其值过高,说明其沉降性能不好,将要或已经发生膨胀现象; 城市污水的SVI 一般为50~150 ml/g ; 三、活性污泥的增殖规律及其应用 活性污泥中微生物的增殖是活性污泥在曝气池内发生反应、有机物被降解的必然结果,而微生物增殖的结果则是活性污泥的增长。 1、活性污泥的增殖曲线

活性污泥法基本原理

活性污泥法的基本原理 一.基本概念和工艺流程 (一)基本概念 1.活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理。 2.活性污泥:颜色呈黄褐色,有大量微生物组成,易于与水分离,能使污水得到净化,澄清的絮凝体 (二)工艺原理 1.曝气池:作用:降解有机物(BOD5) 2.二沉池:作用:泥水分离。 3.曝气装置:作用于①充氧化②搅拌混合 4.回流装置:作用:接种污泥 5.剩余污泥排放装置:作用:排除增长的污泥量,使曝气池内的微生物量平衡。 混合液:污水回流污泥和空气相互混合而形成的液体。 二.活性污泥形态和活性污泥微生物 (一)形态: 1、外观形态:颜色黄褐色,絮绒状 2.特点:①颗粒大小:0.02-0.2mm ②具有很大的表面积。③含水率>99%,C<1%固体物质。④比重1.002-1.006,比水略大,可以泥水分离。 3.组成:

有机物:{具有代谢功能,活性的微生物群体Ma {微生物内源代谢,自身氧化残留物Me {源污水挟入的难生物降解惰性有机物Mi 无机物:全部有原污水挟入Mii (二)活性污泥微生物及其在活性污泥反应中作用 1.细菌:占大多数,生殖速率高,世代时间性20-30分钟; 2.真菌:丝状菌→污泥膨胀。 3.原生动物 鞭毛虫,肉足虫和纤毛虫。 作用:捕食游离细菌,使水进一步净化。 活性污泥培养初期:水质较差,游离细菌较多,鞭毛虫和肉足虫出现,其中肉足虫占优势,接着游泳型纤毛虫到活到活性污泥成熟,出现带柄固着纤毛虫。 ☆原生动物作为活性污泥处理系统的指示性生物。 4.后生动物:(主要指轮虫) 在活性污泥处理系统中很少出现。 作用:吞食原生动物,使水进一步净化。 存在完全氧化型的延时曝气补充中,后生动物是不质非常稳定的标志。 (三)活性污泥微生物的增殖和活性污泥增长 四个阶段: 1.适应期(延迟期,调整期)

活性污泥法运行中的常见问题及对策

活性污泥法运行中的常见问题及对策 活性污泥法是常用的好氧法,所以能够做好其运营管理非常重要,本文总结了活性污泥法运行过程中的5大常见问题以及对策,具有很强的实用价值。 01污泥膨胀的概念及其解决办法有哪些? 污泥膨胀的原因: ①丝状菌膨胀 活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足;pH值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。 ②非丝状菌膨胀 由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,而进水中又缺乏足够的N、P,或者DO(溶氧)不足。细菌很快把大量有机物吸入体内,又不能代谢分解,向外分泌出过量的多糖类物质。这些物质分子中含羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常为100%左右),呈黏性的凝胶状,无法在二沉池分离。另一种非丝状菌膨胀是进水中含有较多毒物,导致细菌中毒,不能分泌出足够量的黏性物质,形不成絮体,也无法分离。 解决办法: 组成废水的各种成分由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中C/N 比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素、碳酸铵或氯化铵。如系统进水浓度太高,可减低进水量。至于曝气池的环境(如pH、温度溶解氧等)对活性污泥的性质也有一定的影响。其他如废水中含有大量的有机物或石油,以及含有大量的腐败物质都可以引起膨胀。在曝气池中过多或过少地充氧或搅动不充分,都可引起膨胀。由此可知,为防止污

泥膨胀,首先应加强管理操作,经常检测污水水质、曝气池内溶解氧、污泥沉降比、污泥指数和进行显微镜观察,如发现异常情况应及时采取措施,如加大空气量、及时排泥、在有可能时采取分段进水,以减轻二沉池的负荷。 02污泥上浮的概念及其解决办法有哪些? 污泥上浮:主要是指污泥脱氮上浮。污水在二沉池中经过长时间停留会造成缺氧(DO在0.5mg/L以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,在氨和氮气逸出时,污泥吸附氨和氮气而上浮使污泥沉降性降低。 解决办法: 污泥上浮现象和活性污泥的性质无关,只因污泥中产生气泡,使污泥密度低于水,因此污泥上浮不应与污泥膨胀混为一谈。具体解决办法有: ①降低进水盐浓度,控制高负荷COD的冲击。 ②准确地控制曝气池内的COD负荷。因此,在运行操作上要控制曝气池进水量。通过准确地控制MLSS(建议6~8g/L)和曝气池进水量,将COD负荷控制在0.2~0.4kg/(m3·d)的适当范围,以减少污水的冲击,如果该污水经过均质池后的COD浓度仍然超过设计标准,应将该股污水引入事故池以待日后处理。 ③完善新建污水预处理工艺,控制污水厌氧与兼氧酸化水解池是保障后续曝气池正常运转的关键步骤,污水中的难降解有机物在此得到降解后,可以保证曝气池污水的出水要求,也改善了二沉池的沉降性能。应采取以下措施:完成潜水搅拌机配电系统的改造,尽快泵污泥至酸化池,进行酸化池的调试和酸化污泥的驯化。一次投加剩余污泥约为池容的1/5,投加量约为100m3,使池内混合液浓度在4~6g/L。 ④控制氧曝池的溶解氧浓度,适当降低氧曝池MLSS,基本控制在10g/L以内,与之相应的溶解氧浓度控制应根据进水有机负荷及时调整。⑤增加污泥回流量,及时排除剩余污泥,降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄,降低溶解氧浓度,但不能进入消化阶段。

活性污泥系统的工艺计算与设计

活性污泥系统的工艺计算与设计 一、设计应掌握的基础资料与工艺流程的选定 活性污泥系统由曝气池、二次沉淀池及污泥回流设备等组成。其工艺计算与设计主要包括5方面内容,即 ①工艺流程的选择; ②曝气池的计算与设计; ②曝气系统的计算与设计; ④二次沉淀池的计算与设计; ⑤陌泥回流系统的计算与设计。 进行活性污泥处理系统的工艺计算和设计时,首先应比较充分地掌握与废水、污泥有关的原始资料并确定设计的基础数据。主要是下列各项: ①废水的水量、水质及变化规律; ②对处理后出水的水质要求; ③对处理中所产生污泥的处理要求; ④污泥负荷率与BOD5去除率: ⑤混合液浓度与污泥回流比。 对生活污水和城市废水以及性质与其相类似的工业废水,人们已经总结出一套较为成熟和完整的设计数据可直接应用。而对于一些性质与生活污水相差较大的工业废水或城市废水,则需要通过试验来确定有关的设计数据, 选定废水和污泥处理工艺流程的主要依据就是的前述的①、②、③各项内容和据此所确定的废水和污泥的处理程度。 在选定时,还要综合考虑当地的地理位置、地区条件、气候条件以及施工水平等因素,综合分析本工艺在技术上的可行性和先进性及经济上的可能性和合理性等。特别是对工程量大、建设费用高的工程,需要进行多种工艺流程比较之后才能确定,以期使工程系统达到优化。 二、曝气池的计算与设计 曝气他的计算与设计主要包括:①曝气池(区)容积的计算;②需氧量和供气量的计算; ③池体设计等几项。 1.曝气池(区)容积的计算 (1)计算方法与计算公式 计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。也称BOD5负荷计算法。负荷有两种表示方法,即污泥负荷和容积负荷。曝气池(区)容积计算公式列于表3—17—19中。

活性污泥法污水处理

水污染控制工程课程设计城镇污水处理厂设计 指导教师刘军坛 学号 130909221 姓名秦琪宁

目录 摘要 (3) 第一章引言 (4) 1.1设计依据的数据参数 (4) 1.2设计原则 (5) 1.3设计依据 (5) 第二章污水处理工艺流程的比较及选择 (6) 2.1 选择活性污泥法的原因 (6) 第三章工艺流程的设计计算 (7) 3.1设计流量的计算 (7) 3.2格栅 (9) 3.3提升泵房 (9) 3.4沉砂池 (10) 3.5初次沉淀池和二次沉淀池 (11) 3.6曝气池 (15) 第四章平面布置和高程计算 (25) 4.1污水处理厂的平面布置 (25) 4.2污水处理厂的高程布置 (26) 第五章成本估算 (27) 5.1建设投资 (27) 5.2直接投资费用 (28) 5.3运行成本核算 (29) 结论 (29) 参考文献: (30) 致谢 (30)

摘要 本设计采用传统活性污泥法处理城市生活污水,设计规模是200000m3/d。该生活污水氨氮磷含量均符合出水水质,不需脱氮除磷,只考虑除掉污水中的SS、BOD、COD。传统活性污泥法是经验最多,历史最悠久的一种生活污水处理方法。污泥处理工艺为污泥浓缩脱水工艺。污水处理流程为:污水从泵房到沉砂池,经过初沉池,曝气池,二沉池,接触消毒池最后出水;污泥的流程为:从二沉池排出的剩余污泥首先进入浓缩池,进行污泥浓缩,然后进入贮泥池,经过浓缩的污泥再送至带式压滤机,进一步脱水后,运至垃圾填埋场。本设计的优势是:设计流程简单明了,无脱氮除磷的设计,节省了成本,该方法是早期开始使用的一种比较成熟的运行方式,处理效果好,运行稳定,BOD 去除率可达90%以上,适用于对处理效果和稳定程度要求较高的污水,城市污水多采用这种运行方式。 关键词:城市污水传统活性污泥法污泥浓缩

关于活性污泥法的详解

关于活性污泥法的详解 活性污泥法是由多种好氧微生物与兼性厌氧微生物(在某些情况下还可能有少量厌氧微生物)与废水中的有机、无机固体物混凝交织在一起形成的絮状物。使活性污泥起到净化作用的主体是细菌,多数是革兰阴性菌,此外还有大量的原生动物和后生动物,以及微生物代谢残留物和一些从污水中夹带的惰性有机物、无机物等。 活性污泥的含水率在99%左右,密度为1.002~1.006g/m3。其结构疏松,表面积很大,对有机污染物有着强烈的吸附和氧化(分解)能力。此外,活性污泥还具有良好的自身凝聚和沉降性能。 1.活性污泥法的原理及环境影响因素 活性污泥法的工艺原理是在人工充氧的曝气池中,利用活性污泥去除废水中的有机物,然后再二沉池中使污泥和水分离。大部分污泥再回流到曝气池中,多余部分则排出。 普通活性污泥法的处理系统中由以下几部分组成:①曝气池、②曝气系统、③二沉池、④污泥回流系统、⑤剩余污泥排放系统。 活性污泥法净化废水能力强、效率高、占地面积小、臭味轻微,但产生剩余污泥量大,另外需要一定的电能来向废水中不断供氧。 2.影响活性污泥性能的环境因素主要有: (1).溶解氧(好氧处理中,一般在1.5~2mg/L为宜)。 (2).水温(好氧处理中,宜在15~25℃的范围内)。 (3).pH值(一般以6.5~9为宜)。

(4).营养料(一般要求BOD?:N:P=100:5:1为宜)。 (5).有毒物质(重金属、一些非金属化合物、油类物质等)数量亦应加予控制。 3.活性污泥法的性能评价指标 活性污泥法的性能评价指标主要有以下几项。 (1).生物相观察:即利用光学显微镜或电子显微镜观察活性污泥中的细菌、真菌、原生动物及后生动物等微生物的种类、数量、优势度及代谢活动等状况,在一定程度上反映整个系统的运行状况。 (2).混合液悬浮固体浓度(MLSS):指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量,也称为污泥浓度。MLSS代表混合液悬浮固体中有机物的含量。 (3).污泥沉降比(SV):指曝气池混合液静止30min后沉淀污泥的体积分数,通常采用1L的量筒测定污泥沉降比。 (4).污泥体积指数(SVI):指曝气池混合液沉淀30min后,每单位质量干泥形成的湿污泥的体积,常用单位为mL/g。 污泥体积指数(SVI)能较好的反应出活性污泥的松散程度、凝聚和沉降性能。一般城市污水正常运行条件下的SVI值在100~150mL/g 之间。SVI值过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺乏活性;SVI 值过高,说明污泥沉降性能不好,并且已经有产生膨胀现象的可能。如果SVI>200mL/g,污泥难于分离,容易产生污泥膨胀。 4.活性污泥法的运行方式

25个活性污泥法运行中的常见问题及故障解答

25个活性污泥法运行中的常见问题及故障解答 (一)氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办? 答:1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。 2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查。 3.如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了,重要的是处理出水的情况。 4.特意地提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。 5.温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。 6.根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明你的微生物数量不是太低。 (二) 在CASS工艺设计时应注意些什麽,同时出水堰如何设计(负荷取多大比较合适)?同时,在该工艺中,所用到的设备,都有那些,我初次接触该工艺,对所涉及到的设备不太了解,请你多多指教!同时活性污泥如何进行培养驯化,整个工程在调试运行适应注意些什麽?如何能实现很高的自控技术。在曝气过程中,哪种曝气装置比较好? 答: 1.CASS工艺有点像我们比较了解的SBR工艺,属批次处理范畴。为了提高脱氮除磷的效果并抑制丝状菌的增生。曝气池前又加设了厌氧和缺氧段。 2.设计中应该根据水量和负荷来确定各池的大小及比例。 3.出水堰大多由泌水器代替的,保证排水时液面均匀下降。排水量可根据设定的排水时间来确定选择。 4.所用到的设备与SBR工艺接近,泌水器和厌缺氧段的潜水式搅拌机要设置的。当然还要一套自动控制装置。 5.污泥培养也没有太大的特殊之处,首先接种污泥,24小时闷曝,而后正常曝气(不要过度)先少量排水少量进水,然后逐渐提高进水即可。 6.调试和运行过程中要自己总结合理的操控参数,如进水、反应、沉淀、泌水的时间;回流污泥量等。 7.曝气装置选择,对曝气头选择应保证沉淀时不堵塞,也可选射流曝气器,搅拌和充氧都比较好,也很少发生堵塞。 (三)如何降低污水厂的能耗?政府拨的经费可怜,希望您能介绍一下运营管理方面的经验。 答: 污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的。针对以上问题: 1.降低曝气量,以减少电费。我的经验是,理论上的曝气池溶解氧控制在3ppm,不利于节能降耗,通常,我认为,若生物系统是低负荷运行(F/M小于0.15),溶解氧控制在 1.5ppm已经足够了。由此可产生节电效果。 2.系统有调节池、中段提升泵站的,可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费用。 3.污泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥。由此只需增加点工费用即可。 (四)溶解氧控制在1.5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质?

活性污泥法的基本工艺流程

第一节活性污泥法的基本原理 一、活性污泥法的基本工艺流程 1、活性污泥法的基本组成 ①曝气池:反应主体 ②二沉池: 1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。 ③回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。 ④剩余污泥排放系统: 1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。 ⑤供氧系统:提供足够的溶解氧 2、活性污泥系统有效运行的基本条件是: ①废水中含有足够的可容性易降解有机物; ②混合液含有足够的溶解氧; ③活性污泥在池内呈悬浮状态; ④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥; ⑤无有毒有害的物质流入。 二、活性污泥的性质与性能指标 1、活性污泥的基本性质 ①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”: 颜色:褐色、(土)黄色、铁红色; 气味:泥土味(城市污水); 比重:略大于1,(1.002~1.006); 粒径:0.02~0.2 mm; 比表面积:20~100cm2/ml。 ②生化性能: 1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%; 固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。 2、活性污泥中的微生物:

① 细菌: 是活性污泥净化功能最活跃的成分, 主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等; 基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌; 2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟; 4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。 ② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标: ① 混合液悬浮固体浓度(MLSS )(Mixed Liquor Suspended Solids ): MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3 ② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )(Mixed Volatile Liquor Suspended Solids ): MLVSS = M a + M e + M i ; 在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的,对城市污水,一般是0.75~0.85 ③ 污泥沉降比(SV )(Sludge Volume ): 是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。 ④ 污泥体积指数(SVI )(Sludge Volume Index ): 曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g 干污泥所形成的污泥体积, 单位是 ml/g 。 ) /()/((%))/()/(l g MLSS l ml SV l g MLSS l ml SV SVI 10?== 能更准确地评价污泥的凝聚性能和沉降性能,其值过低,说明泥粒小,密实,无机成分多;其值过高,说明其沉降性能不好,将要或已经发生膨胀现象; 城市污水的SVI 一般为50~150 ml/g ; 三、活性污泥的增殖规律及其应用 活性污泥中微生物的增殖是活性污泥在曝气池内发生反应、有机物被降解的必然结果,而微生物增殖的结果则是活性污泥的增长。 1、活性污泥的增殖曲线

活性污泥法污泥产量计算

活性污泥工艺的设计计算方法活性污泥工艺是城市污水处理的主要工艺,它的设计计算有三种方法:污泥负荷法、泥龄法和数学模型法。三种方法在操作上难易程度不同,计算结果的精确度不同,直接关系到设计水平、基建投资和处理可靠性。正因为如此,国内外专家都在进行大量细致的研究,力求找出一种精确度更高而又便于操作的计算方法。 1污泥负荷法 这是目前国内外最流行的设计方法,几十年来,运用该法设计了成千上万座污水处理厂,充分说明它的正确性和适用性。但另一方面,这种方法也存在一些问题,甚至是比较严重的缺陷,影响了设计的精确性和可操作性。 污泥负荷法的计算式为[1] V=24LjQ/1000FwNw=24LjQ/1000Fr(1) 污泥负荷法是一种经验计算法,它的最基本参数Fw(曝气池污泥负荷)和Fr(曝气池容积负荷)是根据曝气的类别按照以往的经验设定,由于水质千差万别和处理要求不同,这两个基本参数的设定只能给出一个较大的范围,例如我国的规范对普通曝气推荐的数值为Fw=0.2~0.4 kgBOD/(kgMLSS·d) Fr=0.4~0.9 kgBOD/(m3池容·d) 可以看出,最大值比最小值大一倍以上,幅度很宽,如果其他条件不变,选用最小值算出的曝气池容积比选用最大值时的容积大一倍或一倍以上,基建投资也就相差很多,在这个范围内取值完全凭经验,对于经验较少的设计人来说很难操作,这是污泥负荷法的一个主要缺陷。

污泥负荷法的另一个问题是单位容易混淆,譬如我国设计规范中Fw的单位是kgBOD/ (kgMLSS·d),但设计手册中则是kgBOD/(kgMLVSS·d),这两种单位相差很大。MLSS是包括无机悬浮物在内的污泥浓度,MLVSS则只是有机悬浮固体的浓度,对于生活污水,一般MLVSS=0.7MLSS,如果单位用错,算出的曝气池容积将差30%。这种混淆并非不可能,例如我国设计手册中推荐的普通曝气的Fw为0.2~0.4kgBOD/(kgMLVSS·d)[2],其数值和设计规范完全一样,但单位却不同了。设计中经常遇到不知究竟用哪个单位好的问题,特别是设计经验不足时更是无所适从,加上近年来污水脱氮提上了日程,当污水要求硝化、反硝化时,Fw、Fr取多少合适呢? 污泥负荷法最根本的问题是没有考虑到污水水质的差异。对于生活污水来说,SS和B OD浓度大致有数,MLSS与MLVSS的比值也大致差不多,但结合各地的实际情况来看,城市污水一般包含50%甚至更多的工业废水,因而污水水质差别很大,有的SS、BOD值高达300~400 mg/L,有的则低到不足100 mg/L,有的污水SS/BOD值高达2以上,有的SS值比BOD值还低。污泥负荷是以MLSS为基础的,其中有多大比例的有机物反映不出来,对于相同规模、相同工艺、相同进水BOD浓度的两个厂,按污泥负荷法计算曝气池容积是相同的,但当SS/BOD值差异很大时,MLVSS也相差很大,实际的生物环境就大不相同,处理效果也就明显不同了。 综上所述,污泥负荷法有待改进。因此,国际水质污染与控制协会(IAWQ)组织各国专家,于1986年首次推出活性污泥一号模型(简称ASM1)[3],1995年又推出了活性污泥二号模型(简称ASM2)[4、5]。 2数学模型法 数学模型法在理论上是比较完美的,但在具体应用上则存在不少问题,这主要是由于污水和污水处理的复杂性和多样性,即使是简化了的数学模式,应用起来也相当困难,从而阻碍了它的推广和应用。到目前为止,数学模型法在国外尚未成为普遍采用的设计方法,而在我国还没有实际应用于工程,仍停留在研究阶段。

活性污泥法日常运行7大指标(二)

活性污泥法日常运行7大指标(二) 上周我们讨论了好氧系统日常运行中的4个常见指标,今天我们来接着讨论其余三个常见指标的日常控制。 1、剩余污泥排放 随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS的波动。 剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。 2、回流污泥量 调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。活性污泥法的回流污泥浓度一般介于7-10g/l。纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15g/l,回流污泥沉降比一般在90%左右。因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上是根据每日测定的SV值为依据,

通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。在进水水量发生大的波动时,就需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的增大或减少而出现大的波动。 3、观察二沉池 应经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清液浑浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥上浮,说明污泥可能中毒。 上周和本周,我们连续讨论了好氧系统日常运行中的7个常见指标,希望对大家的日常运行具有参考意义。下周,我们将继续介绍生物相观察的相关内容,若有任何疑问或者建议,欢迎在公众号留言,我们将尽快回复。

活性污泥法运算指标

2、活性污泥法运算指标 活性污泥法处理污水的关键是要有充足的供氧(曝气)及性能良好的活性污泥,活性污泥的性能应具有良好的聚凝结构和分解有机物能力,以及在()时与水迅速分离,活性污泥性能可用下面几项指标来表示: (1)污泥沉降比(SV ) 污泥沉降比是指一定量的曝气池混合液,静置沉淀30min 后,沉淀物与原混合物与原混合液的体积比(以百分数表示)即 污泥沉淀比(%)=混合液体积 静置沉淀后污泥体积混合液经min 30 由于,污泥经沉淀30min 后,沉淀污泥可接近最大密度,因此以30min 为依据,沉淀比的大小与污泥凝聚与沉降性有关。若凝聚性差时,上清液混浊,污泥难以下沉。在通常情况下曝气池混合液宜保持沉淀比在20%--50%范围内。(一般表曝SV 高,射流曝气SV 低些)。 (2)污泥浓度(MLSS ) 污泥浓度是为IL 曝气池混合液所含悬浮固体(MLSS )的重量,单位为g/L 或mg/L 。MLSS 值得大小,间接地反映出曝气池混合液中所含微生物的重量。保证适宜MLSS 的对处理效率有十分重要的影响。通常MLSS 控制在2-4g/L 为宜。 (3)污泥容积指数(SVI ) 是指曝气池混合液经30min 静置沉淀后,1g 干污泥所占沉淀污泥容积毫升数,其单位为mg/L ,其计算公式 g 1000污泥浓度(污泥沉降比()?=SVI SVI 值能反映活性污泥凝聚性和沉降性。若 SVI 值过高,证明污泥颗粒松散,不是沉淀,将发生污泥膨胀或已经发生了污泥膨胀。如 SVI 值过低,证明污泥颗粒紧密、细小和吸附性也差。在正常情况下, SVI 值一般在50-100之间为宜。 SVI<100 沉淀性能好 SVI=100 沉淀性能一般 SVI>100 沉淀性能差 由于工业污水中成分各异,SVI 正常值也略有不同,若污水溶解性有机物含量大时,正常的SVI 值可能偏高。若污水中无机物含量大时,正常的SVI 值可能偏低。 3、活性污泥中的微生物及其变化规律 活性污泥是由细菌、真菌、原生动物和后生动物等不同种属的微生物组成的。在净化废水时,它们与废水中的有机营养物形成了极为复杂的食物链。最初担当净化任务的是异养型细菌和腐蚀性真菌。如在高糖、低pH 值、低磷以及某些特殊的有机物多时,会促使真菌的生长繁殖。大部分细菌形成菌胶团。原生动物吞食活的细菌,是细菌的一次捕食者。活性污泥中最常见的原生动物有鞭毛虫类、肉足虫类、纤毛虫类和吸管虫类。但这些原生动物并非同时出现,而是随条件及水质的变化而变化。一般在曝气的初期,肉足虫和鞭毛虫占优势;接着是自由游动性的纤毛虫(如豆形虫草履虫)占优势;随着活性污泥的逐渐成熟,固着型的纤毛虫(如纤维虫、盖纤虫、等枝虫、钟虫等)又相继占优势,特别是钟虫出现且数量较多时,则说明污泥成熟,所以原生动物的演替变化,可以用来评估活性污泥的质量及废水处理的情况。后生动物是细菌的二次捕食者。活性污泥中的后生动物像轮虫、线虫等,只能在氧气很充足的条件下才出现,所以后生动物的出现是水质处理相当好的标志。

活性污泥法工艺的原理

活性污泥法工艺的原理 一、活性污泥的形态、组成与性能指标 1.活性污泥法工艺 活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成(图2-5-1)。废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为最终产物(主要是CO2)。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。 2.活性污泥的形态和组成 活性污泥通常为黄褐色(有时呈铁红色)絮绒状颗粒,也称为“菌胶团”或“生物絮凝体”,其直径一般为0.02~2mm;含水率一般为99.2%~99.8%,密度因含水率不同而异,一般为1.002~1.006g/m3;活性污泥具有较大的比表面积,一般为20~100cm2/mL。 活性污泥由有机物及无机物两部分组成,组成比例因污泥性质的不同而异。例如,城市污水处理系统中的活性污泥,其有机成分占75%~85%,无机成分仅占15%~25%。活性污泥中有机成分主要由生长在活性污泥中的微生物组成,这些微生物群体构成了一个相对稳定的生态系统和食物链(如图2-5-2所示),其中以各种细菌及原生动物为主,也存在着真菌、放线菌、酵母菌以及轮虫等后生动物。在活性污泥上还吸附着被处理的废水中所含有的有机和无机固体物质,在有机固体物质中包括某些惰性的难以被细菌降解的物质。

活性污泥法曝气量有关计算(仅供参考)

氧的传递与转移 一、双膜理论与氧总转移系数 (1)气、液两相接触的界面两侧存在着处于层流状态的气膜和液膜,在其外侧则分别为处于紊流状态的气相主体和液相主体。气体分子以分子扩散方式从气相主体通过气膜和液膜而进入液相主体。(2)气、液两相主体的物质浓度基本上是均匀的,不存在浓度差,也不存在传质阻力,气体向液相主体的传递,阻力仅存在于气、液两层膜中。(3)在气膜中存在氧的分压梯度,在液膜中存在氧的浓度梯度,它们是氧转移的推动力。(4)氧难溶于水,氧转移决定性的阻力集中在液膜上,因此,氧分子通过液膜是氧转移过程的控制步骤。 V A X D K f L a L =()C C K dt dC s La -= KLa 小,则氧转移过程中阻力大;KLa 大,则氧转移过程中阻力小。1/KLa 的单位为h ,表示曝气池中溶解氧浓度从C 提高到Cs 所需要的时间。KLa ——氧总转移系数是评价空气扩散装置的重要参数。 二、提高氧转移效率的方法: (1)提高KLa 值。要加强液相主体的紊流程度,降低液膜厚度,加速气、液面的更新,增大气、液接触面积等(气泡细小)。 什么是液膜呢?你一定知道肥皂泡沫吧,它就是最常见的液膜,它的分子一端亲水,一端亲油,在水中遇到油,亲油的一端向油,亲水的一端向外,就成为包围着油的泡沫。这种液膜不稳定,一吹就破。 (2)提高Cs 值。可提高气相中的氧分压,如采用纯氧曝气或高压下曝气如深井曝气等。 三、影响氧转移的因素 (1)污水性质 污水中存在着溶解性有机物,特别是表面活性物质,如短链脂肪酸和乙醇,是一种两亲分子,极性端亲水羧基COOH -或羟基-OH -插入液相,而非极性端疏水的碳基链则伸入气相中。由于两亲分子聚集在气液界面上,阻碍氧分子的扩散转移,增加了氧转移过程的阻力→KLa ↓,引入一个小于1的因子α来修正表面活性物质对KLa 的影响 α=KLa ’(污水)/KLa(清水) KLa ’(污水)=α*KLa(清水) (2)污水中含有盐类,因此,氧在水中的饱和度也受水质的影响。引入小于1的系数β因子来修正。 β=Cs ’(污水)/Cs(清水) Cs ’(污水)=β*Cs(清水) (3)水温 水温降低有利于氧的转移。30-35℃的盛夏情况不利。 KLa (T)=KLa (20)*1.024(T-20) (3)氧分压 Cs 值受氧分压或气压的影响。气压降低 ,Cs 降低,反之则提高。在当地气压不是一个标准大气压时,C 值应乘以如下修正系数: ρ=所在地区实际压力(Pa)/101325(Pa) 主要影响因素:气相中氧分压梯度、液相中氧浓度梯度、气液之间的接触面积(气泡大小)和接触时间、水温、污水性质、水流的紊流程度。

活性污泥工艺中剩余污泥量计算

关于活性污泥工艺中剩余污泥量计算的讨论 我国大部分城市(镇)污水处理厂采用的是传统活性污泥法或其变型工艺,其生物系统产生的剩余污泥量往往存在着设计值与实际值相差较为悬殊的现象,这在不设初沉池系统的活性污泥工艺,如A/O法、A2/O法、AB法、氧化沟、SBR中更为普遍。究其根源,或是污泥产率系数的设计取值与实际运行有差距,或是没有考虑进水中不可降解及惰性悬浮固体对剩余污泥量的影响。本文就上述两个问题进行讨论。 1剩余污泥量计算方法 在活性污泥工艺中,为维持生物系统的稳定,每天需不断有剩余污泥排出。它们主要由两部分构成,一是由降解有机物BOD所产生的污泥增殖,二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。因此,剩余干污泥量可以用式(1)计算: ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1) 式中ΔX———系统每日产生的剩余污泥量,kgMLSS/d; Y———污泥增殖率,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数; Kd———污泥自身氧化率,d-1; θc———污泥龄(生物固体平均停留时间),d; Y1+Kdθc———污泥净产率系数,又称表观产率(Yobs); Q———污水流量,m3/d; BODi,BODo———进、出水中有机物BOD浓度,kgBOD/m3; fP———不可生物降解和惰性部分占SSi的百分数; SSi,SSo———进、出水中悬浮固体SS浓度,kgSS/m3。 德国排水技术协会(ATV)制订的城市污水设计规范中给出了剩余污泥量的计算表达式[1]。此式与式(1)本质相同,只是更加细致,考虑了活性污泥代谢过程中的惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右)及温度修正。综合污泥产率系数YBOD(以BOD计,包含不可降解及惰性SS沉积项)写作: YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2) FT=1 702(T-15)(3) 式中fb———微生物内源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1; FT———温度修正系数。 比较(1),(2)两式,可知在ATV标准中动力学参数Y,Kd分别取值0.6和0.08d-1,进水中不可降解及惰性悬浮固体(fP部分)占总进水SS的60%。由于剩余污泥中挥发性部分所占比例与曝气池中MLVSS与MLSS的比值大体相当,因此剩余干污泥量也可以表示成下式: ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4) 式中f=MLVSSMLSS;其他符号意义同前。 式(4)与式(1)是一致的,均需确定Yobs。 2Yobs的确定表观产率 Yobs=Y1+Kdθc具有明确的物理含义,我国《室外排水设计规范》(GBJ14-87)第6 .6.2条明确规定“在20℃,有机物以BOD计时,污泥产率系数Y其常数为0 .4~0.8。如处理系统无初次沉淀池,Y值必须通过试验确定。”同款还规定了Kd20℃的常数值0.04~0 .075d-1。从中可以看出,Y值变化幅度达100%,Kd的变化幅度达87 5%。对于不设初沉池的活性污泥系统,常常将已有类似污水处理厂的运行经验,作为设计上的参考。表1是几种典型活性污泥工艺Yobs(或Y,Kd)取值情况。 对于运行中的污水处理厂,可通过长期运行工况参数,如θc,F(污泥负荷,kgBOD/(kgMLVSS·d))求得Yobs实际值,或回归出适用于该厂的Y,Kd值。Yobs用θc,F表示为:Yobs=1θcF(5)据实际运行参数并利用式(5)计算得出的北京市方庄污水处理厂(传统活性污泥工艺)和酒仙桥污水处理厂(氧化沟工艺)的污泥净产率系数,见表

活性污泥法污泥产量计算

活性污泥工艺的设计计算方法探讨 摘要对活性污泥工艺的三种设计计算方法:污泥负荷法、泥龄法、数学模型法的优缺点进行了评述,建议现阶段推广采用泥龄法进行设计计算,并对泥龄法基本参数的选用提出了意见。 关键词活性污泥工艺泥龄法污泥负荷法数学模型法设计计算 活性污泥工艺是城市污水处理的主要工艺,它的设计计算有三种方法:污泥负荷法、泥龄法和数学模型法。三种方法在操作上难易程度不同,计算结果的精确度不同,直接关系到设计水平、基建投资和处理可靠性。正因为如此,国内外专家都在进行大量细致的研究,力求找出一种精确度更高而又便于操作的计算方法。 1污泥负荷法 这是目前国内外最流行的设计方法,几十年来,运用该法设计了成千上万座污水处理厂,充分说明它的正确性和适用性。但另一方面,这种方法也存在一些问题,甚至是比较严重的缺陷,影响了设计的精确性和可操作性。 污泥负荷法的计算式为[1] V=24LjQ/1000FwNw=24LjQ/1000Fr(1) 污泥负荷法是一种经验计算法,它的最基本参数Fw(曝气池污泥负荷)和Fr(曝气池容积负荷)是根据曝气的类别按照以往的经验设定,由于水质千差万别和处理要求不同,这两个基本参数的设定只能给出一个较大的范围,例如我国的规范对普通曝气推荐的数值为Fw=0.2~0.4 kgBOD/(kgMLSS·d) Fr=0.4~0.9 kgBOD/(m3池容·d)

可以看出,最大值比最小值大一倍以上,幅度很宽,如果其他条件不变,选用最小值算出的曝气池容积比选用最大值时的容积大一倍或一倍以上,基建投资也就相差很多,在这个范围内取值完全凭经验,对于经验较少的设计人来说很难操作,这是污泥负荷法的一个主要缺陷。 污泥负荷法的另一个问题是单位容易混淆,譬如我国设计规范中Fw的单位是kgBOD/ (kgMLSS·d),但设计手册中则是kgBOD/(kgMLVSS·d),这两种单位相差很大。MLSS是包括无机悬浮物在内的污泥浓度,MLVSS则只是有机悬浮固体的浓度,对于生活污水,一般MLVSS=0.7MLSS,如果单位用错,算出的曝气池容积将差30%。这种混淆并非不可能,例如我国设计手册中推荐的普通曝气的Fw为0.2~0.4kgBOD/(kgMLVSS·d)[2],其数值和设计规范完全一样,但单位却不同了。设计中经常遇到不知究竟用哪个单位好的问题,特别是设计经验不足时更是无所适从,加上近年来污水脱氮提上了日程,当污水要求硝化、反硝化时,Fw、Fr取多少合适呢? 污泥负荷法最根本的问题是没有考虑到污水水质的差异。对于生活污水来说,SS和B OD浓度大致有数,MLSS与MLVSS的比值也大致差不多,但结合各地的实际情况来看,城市污水一般包含50%甚至更多的工业废水,因而污水水质差别很大,有的SS、BOD值高达300~400 mg/L,有的则低到不足100 mg/L,有的污水SS/BOD值高达2以上,有的SS值比BOD值还低。污泥负荷是以MLSS为基础的,其中有多大比例的有机物反映不出来,对于相同规模、相同工艺、相同进水BOD浓度的两个厂,按污泥负荷法计算曝气池容积是相同的,但当SS/BOD值差异很大时,MLVSS也相差很大,实际的生物环境就大不相同,处理效果也就明显不同了。 综上所述,污泥负荷法有待改进。因此,国际水质污染与控制协会(IAWQ)组织各国专家,于1986年首次推出活性污泥一号模型(简称ASM1)[3],1995年又推出了活性污泥二号模型(简称ASM2)[4、5]。 2数学模型法

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