发电机进油原因分析及实例

发电机进油原因分析及实例
发电机进油原因分析及实例

.发电机进油原因分析

发电机进油可因氢侧密封油箱油位控制不当,油箱满油而溢人发电机内,也可因密封瓦配油槽处油压过高流入发电机内。因此,氢侧密封油箱液位控制及密封油压力调整是防止发电机进油的关键。

3.三个发电机进油实例

(1)张家口发电厂5号机1998年11月调试期间,在油氢压正常情况下,多次出现发电机进油、空侧密封油两端压力偏差大、氢侧密封油箱油位下降现象,原因分析:1) 配套平衡阀和差压阀为机械配重式,调节精度差,存在卡涩现象,不能正常调节油氢差压;2)汽端氢侧回油管有一处倒U型弯位,影响正常回油,引起发电机进油;3)差压阀和平衡阀信号测点、取点不在同一个位置,油压调节位置离发电机轴中点很远,两侧管路长度和走向相差也很大,造成汽励两侧压差较大;4)密封油补油管路管径过小,系统布置多处存在不合理。

(2)妈湾电厂4号机密封油系统运行中多次出现密封油油箱油位不稳、发电机大量进油、密封瓦磨损等事故,其主要原因有:1) 密封油油质差,携带杂质过多,进入密封瓦后,堵塞油路造成瞬间断油,密封瓦和转轴磨损,间隙增大造成氢侧密封油大量向发电机进油;2)氢侧密封油箱油位下降,补油浮球动作开启进行补油,造成空侧密封油压力剧降,密封瓦里氢侧油向空侧窜油。当氢侧密封油箱油位恢复,补油浮球动作关闭,空侧密封油压力瞬间升高,密封瓦里空侧向氢侧窜油,氢侧密封油箱油位升高至排油浮球动作排油。如此循环使密封油箱油位一直剧烈波动。显然,排补油浮球阀动作不够平缓,排补油管路管径与主进油管路管径配置不协调,是造成主进油油压大幅波动之因。

(3)2005年3月-7月,韶关电厂11号机组调试期间,发电机密封油系统出现油压波动和发电机进油,氢侧密封油箱因油位低开关动作打开电磁阀时,空侧密封油母管压力瞬间从0.76MPa下降至0.56MPa,触发空侧密封油母管压力低联锁启动备用油泵。氢侧密封油系统采用液位开关控制排补油门方式控制油箱油位,电磁阀为全开全关型,排补油管路采用d20mm 的油管,当电磁阀打开时,母管瞬间泄压,引起油压低联动,并影响空侧系统油压。后将电磁阀前后手动门关小,当电磁阀打开时油压低联锁未动作,但空侧密封油母管油压出现从0.7MPa2到0.60MPa来回有规律性的波动,进入发电机处管路油压也有0.06MPa波动,即使排补油门停止工作后波动依然长时间存在,而氢侧密封油母管油压和平衡阀后氢侧密封油油压变化不明显,打开发电机底部放油门有少量油排出,说明发电机已进油。经分析,这是由于空侧密封油油压波动引起空侧密封油流入氢侧,从而增大了氢侧密封油的进油量,消泡箱油满而进入发电机。至于空侧密封油油压波动,则是由于以下三方面的原因引起系统振荡所致:(1)差压阀控制信号取自空侧密封油进发电机管路处,存在一定的滞后性;(2)新建机组采用薄膜波纹管式差压阀,动作过于灵敏;(3)密封油箱排补油门为全开全关型,对油压冲击较大。对此,在排油阀和补油电磁阀后以及平衡阀差压阀信号管二次门前加装节流孔板,减少了其对油压的冲击,消除了油压波动的现象。来源:《热力发电》2007年第一期?

发电机密封油系统可有效地密封发电机内氢气,但当控制或操作不当时,可能造成密封油进入发电机,影响定子线圈的绝缘性能,严重时使绝缘击穿,出现匝间或相间短路,严重影响机组的正常运行。

造成发电机进油可能是由于氢侧回油箱油位控制不当,因满油而溢入发电机内,也可能是因为密封瓦配油槽处油压过高直接流入发电机内。因而氢侧回油箱的液位控制及密封油压力的调整是两个至关重要的问题。

1、发电机密封油系统介绍及发电机进油分析

针对上海汽轮发电机有限公司生产的国产600MW汽轮发电机密封油系统结构进行介绍,以及发电机内部进油的原因分析和相应的防范措施,系统改造。

关键词:发电机密封油系统发电机内部进油的原因r

前言

采用氢气冷却的汽轮发电机必须由密封油对其端部进行密封,即保证发电机内部氢气不外泄,又防止空气和潮气进入发电机。国华粤电台山发电有限公司1、2号机组采用的上海汽轮发电机有限公司生产的国产600MW汽轮发电机,其密封油系统采用双流环式密封瓦结构,密封效果好,调节范围宽,是非常成熟的产品。但是如果对其结构不甚了解,操作不当也可能造成发电机内部进油事故。特别是在发电机内部无压的情况下,密封油箱油位不易控制,密封油极易沿轴向进入发电机内部。发电机内部进油是恶性事故,应该引起高度的重视。下面就对发电机密封油系统,发电机内部进油原因及防范措施做以介绍。

密封油系统介绍

上海汽轮发电机有限公司生产的国产600MW汽轮发电机组的密封油系统采用双流环式密封瓦。由于氢冷发电机的转子轴必须穿过发电机的端盖,因此这部分成了氢内冷发电机密封的关键。密封油分为空侧和氢侧两个油路将油供给轴密封瓦上的两个环状配油槽,油沿转轴轴向穿过密封瓦内径与转轴之间的间隙流出。如果这两个油路中的供油油压在密封瓦处恰好相等,油就不会在两个配油槽之间的间隙中窜流,通常只要密封油压始终保持高于机内气体压力,便可防止氢气从发电机内逸出。空侧油路供给的油则将沿轴和密封瓦之间的间隙流往轴承侧,并同轴承回油一起进入空侧密封油箱,从而防止了空气与潮气侵入发电机内部。氢侧密封油则沿轴和密封瓦之间的间隙流往发电机内侧,落入消泡箱,最后回到氢侧密封油箱。空侧油路:由空侧交流密封油泵从空侧回油箱取得油源,将一部分油泵入油冷却器、滤油器注入密封瓦的空侧,另一部分油经过差压阀流回到油泵进油侧。通过差压阀将调节空侧密封油压力始终保持在高出发电机内气体压力0.084Mpa的水平上。另外空侧配有直流密封油泵备用。

氢侧油路:氢侧密封油路中的油泵从氢侧密封油箱取得油源。它把一部分油经过油冷却器、滤油器、平衡阀送往密封瓦的氢侧,在油泵旁装有再循环管道,通过再循环管上的节流阀对氢侧密封油压进行粗调。氢侧油路的油压则通过平衡阀进行细调,并使之自动跟踪与空侧密封油压差保持±0.49kPa,以达到基本平衡的目的。另外氢侧密封油设有两台交流油泵,正常运行中一台运行一台备用。

消泡箱:从密封瓦氢侧出来的油先流到消泡箱中,在那里气体得以从油中扩容逸出,消泡箱装于发电机下半端盖中,通过直管溢流装置使消泡箱中的油位不至于过高。消泡箱汽、励端个有一个。在消泡箱中各装有一个浮子式液位高报警器,当箱内油位过高到一定程度时,就发出消泡箱油位高报警,使运行人员能及时处理,从而防止密封油流入发电机内部。

空侧密封油箱油位控制:空侧密封油箱通过U形管与主机润滑油回油管道连接,发电机端部支持轴承润滑油回油与空侧密封油回油汇集到空侧密封油箱,大部分油通过U形管依靠重力作用自动溢流到润滑油回油管路,保持油箱中油位正常,因此空侧密封油箱不需要进行油位监视,另一部分油作为空侧密封油源在空侧油路中循环。此油路把润滑油系统与密封油系统

联系在一起,即使密封油系统无油情况下,只要润滑油系统启动后十几秒针,就会将密封油系统注满油。

氢侧密封油箱油位控制:氢侧密封油箱是氢侧油路的储油箱,在运行中必须保持一定的油位。由于在密封瓦中空、氢侧油压做不到绝对的平衡,故空、氢侧仍有少量的油相互窜动,这样长期积累,就可能使氢侧油路中的油量发生增减变化,氢侧密封油箱起到控制补、排油作用。它主要依靠浮子式补、排油阀门完成,当油箱内油位升高,浮子上移,排油门打开,将多余的油排入空侧油路;当油箱内油位降低,浮子下移,补油门打开,空侧密封油向氢侧密封油箱补油,从而达到油位保持在一定范围内。密封油箱补油阀和排油阀上还设有强制开启、关闭手轮,以便人为参与调节油箱油位。

2、

密封油备用油源:空侧密封油备用油源由三部分组成,所以发电机密封油系统有非常可靠的油源,一般不会造成断油事故。

第一路备用油源是高压备用油源,即来自汽轮机轴头同轴的润滑油高压油泵或高压密封油泵,密封油装置高压备用密封油入口压力不低于0.9Mpa,正常运行时备用油差压调节阀自动断开,一旦空侧油源发生故障,密封油压力降低到比发电机内部压力高0.056Mpa时,备用油差压阀自动打开保持密封油压力比氢压高0.056Mpa。)

第二备用油源为空侧直流密封油泵,如果主油源和高压备用油源都停止供油时,当密封油压力降低到比发电机内气体压力仅高0.035Mpa时,发出密封油供油压力低报警,并自动启动备用直流密封油泵,使密封油压力恢复并保持高于发电机内压力0.084Mpa。

第三备用油源为低压备用油源,它来自汽轮机低压润滑油。该油源入口压力应不低于0.2Mpa,由于这路油源压力较低,它只能保证大轴转动时密封瓦不发生磨损事故,所以当其它油源都失去后应立即停止机组运行,将发电机氢压降低到0.014Mpa以下,以免氢气外溢,发生着火、爆炸事故。

密封油系统进油分析

发电机密封油系统差压阀能够自动保持空侧密封油压大于发电机内部压力0.084Mpa,油压跟随氢压的变化而变化,机组正常运行中,在设备正常情况下,一般不易出现问题,而在机组停机,发电机进行排氢工作后,极易造成发电机进油事故。在使用国产600MW汽轮发电机组的吴泾电厂、聊城电厂以及我台电公司都发生过发电机进油情况,而且都发生在发电机未充压的情况下。

要了解发电机进油原因,首先要了解氢侧密封油箱的补、排油原理,机组正常运行中发电机内部压力为0.4Mpa,而氢侧密封油箱上部是与发电机内部连通的,所以氢侧密封油箱上部压力等于发电机内部压力。空侧密封油压始终保持大于发电机内部压力0.084Mpa,当氢侧密封油箱油位下降时,空侧密封油随时对氢侧密封油箱进行补油,保持正常油位;当氢侧密封油箱油位升高时,排油阀打开,将油排入空侧密封油箱,即使空侧密封油箱安装位置比氢侧密封油箱高,但氢侧密封油箱内部压力等于发电机内部压力为0.4Mpa,而空侧密封油箱压力约等于大气压力,所以油在压差作用下很容易排入空侧,保持油位正常。

当停机后发电机内部压力降至零时,由于氢侧密封油箱内压力随着发电机内部压力降低到大气压力,而空侧密封油箱位置高于氢侧密封油箱,即使排油阀打开也不能将油压入空侧,反而造成空侧密封油反流入氢侧密封油系统,以达到油位的平衡,使氢侧密封油油位达到空侧密封油箱油位标高,此时由于油位高排油阀保持全开,造成空、氢侧密封油连通。设计时特将空侧密封油箱安装高度在消泡箱下约1m处,所以即使氢侧密封油箱满油,也不会造成消泡箱满油,当油位高于空侧密封油箱油位时,油还会在重力作用下压回空侧,不会造成发电机进油情况。

发电机进油的唯一途径是消泡箱满油后从轴端挡油板处窜入发电机内部(如图1所视),只要消泡箱油位正常,发电机就不会进油。消泡箱满油主要是供油量大于排油量:

一、当停机后发电机内部压力降至零时,密封油差压阀调节品质变差,油氢压差增大,使密封油沿轴向向发电机内侧泄油量增多,氢侧密封油回油量增大,此时如果增多到大于向空侧密封油溢流量时(靠静压溢流流速较慢),就会造成消泡箱满油。即使停止空侧密封油泵,由于低压备用油源压力在0.2Mpa,如果备用差压阀调节性能不好情况下,也可能造成发电机进油。

二、排油量减小,如果强制关闭氢侧密封油箱的排油门,多余的油不能排走,就会造成消泡箱满油。有时为了保持氢侧密封油箱可见油位,强制关闭补、排油门,即使在所有密封油泵全部停止时,只要润滑油系统运行也可能造成消泡箱满油,所以排油阀强制手轮无特殊操作时一定不能关闭。

运行方面发电机进油的防范措施

1)保持油氢差压阀工作可靠,油氢差压在正常范围内

(2)保证氢侧密封油箱补、排油阀的四个强制手轮都在打开状态。

(3)调节氢侧密封油泵再循环门,保持氢侧密封油压稍高于空侧密封油压。

(4)发电机内部无压情况下投密封油系统时应将改造管路排油手动阀稍开,保持氢侧油路连续少量向空侧排油。

(5)保证消泡箱液位高报警可靠,报警后能及时发现处理。

(6)保证发电机底部检漏计报警可靠,报警后能及时发现处理。

(7)润滑油系统投运时经常巡视消泡箱油位正常。

发电机密封油系统结构比较复杂,但是只要掌握了其工作原理以及进油的原因,就能应用自如,更能避免发电机内部进油事故的发生。

(1)发电机密封作用是通过密封油在密封瓦和转轴之间的间隙流动阻止氢气外逸实现的,因此要求装配间隙精度相当高,如果制造、安装达不到要求,间隙过大,极易造成密封油进入发电机。另外,运行中因杂质堵塞油路,或者其它原因造成供油不足,两侧不平衡,都会引起轴瓦磨损,增大轴瓦间隙,造成密封油进入发电机。

(2) 发电机运行中要求很高的平衡调节阀调节精度,差压阀动作应灵敏,并有足够的调节范围。这两个阀的装配精度相当高,特别是机械配重式平衡阀和差压阀,长期保持某一个开度几乎不动,如果油中含有杂质、水分等,则极易造成阀门卡涩,工作失常,引起发电机进油。

(3)氢侧密封油箱自动排补油装置一般采用浮球阀形式,当补油阀卡住,排油阀在较高油位时不能自动开启,或因氢压低影响 (氢压低时排油压差低,补油压差高)使得排油量减少甚至不能排出,而又不断补油,导致氢侧密封油箱满油,直至消泡箱满油,最后油进入发电机。另外,浮球阀机构强开强关手动门运行中往往容易误操作引起发电机进油。浮球阀排补油装置排补油较为缓慢,对系统油压冲击较小,但容易出现卡涩;采用液位开关控制排补油门时,排补油门瞬间全开全关,易冲击系统油压,但较为可靠不易卡涩。采用哪种形式,要

根据其特点合理配置。

(4)差压阀过去大多采用机械配重式,调节不灵敏且调节范围较小,容易卡涩,发电机进油事故大多是因此引起。新机组采用薄膜波纹管式,跟踪灵敏不易卡涩,但易受油压波动冲击。

(5)系统管路布置、配置影响到回油和油压控制及氢侧密封油箱油位控制。国内有不少机组均出现过密封油排烟风机抽油故障,其原因即因管路布置不合理、风机压头大。

(6)密封油中含有杂质,特别是铁屑,不仅会磨损密封瓦和转轴,破坏原有的轴瓦间隙,造成发电机进油,还会使设备孔洞堵塞和差压阀、平衡阀、密封油箱排补油装置调节机构卡涩失灵。

防止发电机进油、降低氢气污染,减少补氢量的措施

3.1保证密封瓦与转轴的适合的间隙

密封瓦与发电机转子间隙增大

从密封瓦与转轴间沿转轴的轴向流向空侧和氢侧的油流称为轴向流动,当空、氢侧密封油压差保持一定时,空、氢侧密封油的交换量与密封瓦的间隙的成正比。对于300MW汽轮机,密封瓦直径间隙为0.15-28mm,当运行中密封瓦间隙从0.15mm增大到0.28mm时,密封油流量将大大增加,而由于空、氢侧密封油之间不可避免的存在压差,密封油流量的增加将导致空、氢侧密封油的交换量成倍增加,空侧密封油中携带的空气、水分等通过交换进入氢侧密封油中,再通过氢侧密封油与氢气的接触进入到发电机氢气中污染氢气,降低氢气纯度。密封油量的增大将会造成静压回油管路不畅,发电机氢侧回油腔室(消泡箱)油位升高到超过轴颈最低位置时,将造成发电机进油。

3.1.1保证检修时密封瓦间隙符合要求

对于300MW汽轮机,要求密封瓦与转轴直径间隙为0.105-205mm,检修时应严格按标准保证密封瓦间隙符合要求,并尽量靠近下限,这样即能减少密封油流量,又能防止因密封瓦间隙过小而产生的密封瓦温高、密封瓦磨损甚至发电机转轴震动过大等缺陷。

3.1.2采用高精度密封油滤网

现300MW密封油系统的空氢侧密封油均采用刮片式滤网,但实际上这种刮片式滤网只能起算作粗滤网,不能有效过滤掉密封油中的微小颗粒。正是由于密封油流中的微小颗粒与密封瓦及轴颈的相对流动产生的研磨,加剧了密封瓦与轴颈的磨损,导致了运行密封瓦间隙的增大。据悉国外已淘汰刮片式滤网,国内有电厂以过滤精度0.01mm或以下的纤维滤网替代刮片式滤网的运行实例。

3.2提高平衡阀的调节精度和运行可靠性

提高平衡阀的调节精度可有效减少空、氢侧密封油的窜动量,防止氢气污染。可从以下2方面进行:

造成空侧密封油和氢侧密封油压力不平衡主要有两个原因,其一是氢侧密封油系统的平衡阀调节精度差。目前平衡阀要求的精度为±50毫米水柱(±490Pa),在运行中,由于平衡阀活塞和油缸之间间隙较小,稍有杂质可能造成活塞的运动阻力增大,甚至卡死,致使平衡阀调节精度变差,不能有效维持空、氢侧密封油压力的平衡,进而造成氢气污染、增大补氢量增大。

造成空侧密封油和氢侧密封油压力不平衡的第二个主要原因是空、氢侧密封油压力的测量误差。机组运行中只有维持密封瓦与转轴之间的油压平衡,才能减少空、氢侧密封油的互相窜

动,但由于设备结构的原因,目前只能测量密封瓦上的空、氢侧密封油进油处的压力作为平衡阀的调节信号,因此必然造成测量误差,平衡阀不能有效维持空、氢侧密封油压力的平衡,从而引起发电机补氢量增大。

3.3控制密封油的温度

可进行密封油温在标准要求范围内上下限之间变动的试验,在发电机转轴振动不增大的情况下,尽量保持密封油温在标准的低限运行,从而达到减少密封油流量减少发电机进油和降低氢气污染的目的。

发电机密封油温度高

密封油的粘度随油温的升高而降低,在同样的流通面积内,要维持一定的密封油压力,当密封油温度高时,就需要较大流量的密封油。同样密封油温度的升高,将导致密封瓦间隙增大,这同样需要增大密封油流量才能维持一定的密封油压力。发电机制造厂一般规定氢冷发电机空、氢侧密封油温度正常值在27-50℃之间。对于300MW汽轮发电机集装式密封油系统,其空、氢侧密封油系统的冷油器的出口油温油一个退水调节门控制,一般维持在42℃左右。油温在42℃时的粘度比27℃时小,要维持一定的密封油压,则需要较大的密封油流量。同样,由于密封油温的升高,密封瓦的内径将增大,这样要保证发电机内氢气不外泄,同样需要增大密封油流量来维持一定的压力。因此密封油温度过高将导致密封油流量增大,按照2.2条的分析,同样会引起发电机内氢气纯度下降或发电机进油

3.4提高排烟风机的风压

提高氢油分离器排烟风机的风压可提高氢油分离器的负压、减少空侧密封油中的含空气量和含水量,从而减少因空、氢侧密封油交换对氢气的污染。

从300MW汽轮发电机密封油系统看,空侧密封油泵油源取自氢油分离器,氢油分离器的排烟风纪主要作用是抽出空侧油中的微量氢气,以免氢气随润滑油回到主油箱。增大氢油分离器排烟风机的出力,使氢油分离器形成大的负压,使空侧油中的空气会同氢气一起被抽出,这样,将减少空侧密封油中空气含量,按照2.1条的分析(发电机氢气污染主要是空侧密封油携带的空气等通过与氢侧密封油交换进入氢侧密封油,再通过氢侧密封油与氢气交换污染氢气),将减少氢气污染。

当氢压较低的情况下,氢侧回油箱在某一液位时,浮球的位置相同,但由于排油的压差(约为氢压减去空侧油泵进口压力)较低或补油的压差(约为空侧油滤网出口油压减去氢压)较高,使得排油量减少甚至不能排出,而补油量增大,从而使氢侧回油箱油位保持在较高位置。因此,当氢压较低时,氢侧油箱将保持在满油的油位,甚至可能出现消泡箱满油,使得发电机存在进油的危险。

除此以外,以下几种情况也可能使发电机进油:

(1) 氢侧回油箱油位自动控制失灵,补油阀开启在某一开度卡住或排油阀在较高油位时不能自动开启,可能在空侧密封油压稍高于氢侧密封油压时,密封瓦处的油向氢侧窜流而导致氢侧回油箱的满油,直至消泡箱满油,最后进入发电机。

(2) 密封油压自动控制失灵,致使密封瓦处油压过高直接窜入发电机,这种情况往往出现在系统已正常运行较长时间后的退氢过程中。密封油系统正常运行时,由于发电机内氢压较稳定,空侧密封油的差压调节同开启在一定开度基本不变,氢侧密封油的平衡阀也开启在一定开度基本不变。若维持时间较长,差压调节阀或平衡阀均可能卡涩。

正常运行时氢压为额定值0.31 MPa,则空侧密封油压为0.394 MPa,氢侧油压与空侧油压基本相同。

发电机退氢前的降氢压过程中,因氢压降低,空侧主差压调节阀需缓慢开大以降低空侧油压,氢侧平衡阀需缓慢关小使氢侧油压相应下降。假设氢压由0.31 MPa降至0.05 MPa,若空侧调节阀卡涩,则此时氢压0.05 MPa,空、氢侧密封油压仍为0.394 MPa,因氢侧油压

与氢压相差过高(0.389 MPa),油可能从氢侧配油槽直接冲刷到档油板而进入发电机。若氢侧平衡阀卡涩,则此时氢压0.05 MPa,空侧油压为0.134 MPa,氢侧油压仍为0.394 MPa,同样也可能因油氢差压过高致使氢侧油进入发电机内。

4 防止发电机进油的措施

4.1 在氢侧回油箱加装一条回油管

针对发电机内氢压低时氢侧回油箱满油的问题,可以通过在氢侧平衡阀前加装一条管路至空侧回油箱,并由一手动阀控制油量。这样在氢压较低,氢侧油箱回油不畅、油位较高时,可以开启此手动阀至一定位置,通过氢侧密封油泵将氢侧回油箱内油打回空侧回油箱,使氢侧回油箱油位回复正常。

4.2 在发电机退氢时,应缓慢降氢压

氢压缓慢下降,可以使差压调节阀及平衡阀能及时跟踪调节,以保证合适的油氢差压。若发现密封油油氢差压或空、氢侧密封油差压不正常,则应停止降氢压,并手动干预差压调节阀或平衡阀。

4.3 保证液位报警装置能起到有效的报警作用

与发电机进油有关的液位报警装置有2个。一个是消泡箱的油位高报警,另一个是浮子式检漏器的高液位报警。

当消泡箱液位较高时,发电机仍未进油,但已存在进油的危险。若此时报警装置能正常报警,则运行人员可及时强开氢侧回油箱的排油阀,强关氢侧回油箱的补油阀。若油位仍上升还可直接开启消泡箱的放油阀,并迅速检查相关参数,做出相应的处理,即可避免发电机的进油。

浮子式液位检漏器接于发电机的最低位置。若发电机内进入油或水,流至液体检漏器内到一定高度即发出高液位报警,运行人员可以从底部放出油或水,再做出相应的处理。此时发电机内已进入少量的油或水,但如果情况能得到控制,则不影响机组的正常运行。

4.4 加强降氢压过程的监视工作

在降氢压的过程中,除监视密封油油氢差压、空氢侧密封油差压、氢侧回油箱及消泡箱的油位以外,还应注意观察以下参数的变化:

(1) 空、氢侧密封油泵出口油压。发电机内氢压下降,密封瓦处空、氢侧密封油压均随之下降,此时主差压调节阀应逐渐开大,空侧密封油泵出口油压应下降。平衡阀应逐渐关小,氢侧密封油泵出口油压应上升,直至保持在其出口安全门的动作值。

(2) 主油箱油位。密封油系统启动前系统充油由主油箱供给,系统检修时放油也放入主油箱。若密封油进入发电机,主油箱的油位也将下降。所以监视主油箱油位的变化,可以初步判断出发电机是否进油及进油量的多少。发电机正常运行时进油,将危及发电机的安全;停机后退氢时进油,将延长机组的停运检修时间。因此防止发电机进油应引起运行人员的足够重视。但只要平时多观察、细分析、精心操作,发电机进油是完全可以避免的。

4结论

总上所述,针对发电机存在的氢气污染、发电机进油缺陷,根据双流环密封油系统的特点,采取相应的防范对策,可有效减少发电机氢气污染和进油缺陷,提高发电机运行的安全

案例:

1月26日#1发电机进油异常分析报告

一、异常经过

1月26日二值白班,接班时润滑油系统停运,检修办有工作票在处理盘车箱电磁阀及窥视窗浸油缺陷。16:00汽机检修到集控办票准备处理#1机浮子油箱旁路门操作不起及漏油缺陷, #1机主操陈虎在审票时发现安全措施不合格,但此时未找到工作负责人。16:30,工作负责人回到集控,告知陈虎已将浮子油箱旁路门缺陷处理好,交待该阀门系端盖螺母松动,已紧固。于是陈虎与其一起到就地,检查该门已不漏,但操作起来比较紧,于是将该门开启至操作不动为止,由于没带搬钩,没有将阀门进一步开启就返回了集控室。17:30,盘车箱电磁阀及窥视窗浸油缺陷处理结束,投入润滑油系统及盘车运行,检查密封油第三路油源供油正常,发电机两端油压0.07MPa,油氢压差0.056MPa。1月27日7:40,一值接班时发现油水继电器满油,于是开启油水继电器放油门放油,直到9:10分油水继电器才无油放出,随后又从零米氢气控制站放出了约1桶油。

二、异常原因

浮子油箱旁路门处理后,由于门比较紧,只将该门开启了一部分,使回油不畅,而接下来的中、夜班都未能发现油水继电器满油,造成油进入了发电机。

三、经验教训

1、检修工作必须严格执行工作票制度,这是保障人身和设备安全的唯一途径,有了工作票完善的安全措施不仅保障了检修过程的安全,且在恢复系统时才能按部就班的进行,避免误操作的发生。

2、设备经过检修后,在投运过程中一定要观察操作效果,若发现有问题,应将其处理好后或采取可靠措施后才能进行相关系统的操作,不能留下隐患。对于设备存在的问题要向下一班交代清楚。

3、机组停运后,运行设备的巡检及监盘仍然要以高度的责任心认真进行。本次异常中两个班巡检都没有发现油水继电器满油,夜班甚至连CRT上油水继电器报警都未发现,说明了我们有一部分人在机组停运后巡检走过场,看老爷盘,使一起原本可以避免的异常就这样发生了。

二、事件经过

××发电公司#1机组,水-氢-氢冷600MW发电机组,发电机密封油采用双流双环式密封瓦。机组处于小修状态,发电机排氢,密封油和润滑油系统检修停运。

09:00 启动汽机润滑油系统;

09:25 启动发电机密封油系统;

11:40 发电机密封油系统有检修工作,停运该系统;

15:30 运行某值接班前碰头会,值长叮嘱#1机组主值注意检查发电机氢侧油箱油位及发电机漏液检测器油位情况;

20:50 巡检员检查发现发电机漏液检测器有油位,发电机氢侧油箱满油位指示,迅速汇报主值。主值接到汇报后,立即组织人员从发电机漏液检测器放油门排油,检查现场设备运行方式无异常;

21:10汇报值长。值长要求查阅主油箱油位曲线,发现有缓慢下降趋势,意识到主机润滑油已进入到发电机。命令巡检员检查检查空测密封油备用差压阀前后手动及旁路手动门,结果是空测密封油备用差压阀前后手动门全部开启,随即命令巡检员将该备用差压阀前后手动门关闭。

二、原因分析

1.发电机进油的直接原因是氢侧密封油箱满油,造成氢侧密封油回油不畅,消泡箱满油后,密封油沿密封瓦迷宫式密封环和大轴间隙进入到发电机;

2.那么进入到氢侧油系统的油又是来源于密封瓦的空侧密封油,由于空侧密封油是带压的,

导致空侧密封油沿环状间隙窜入氢侧密封油;

3.氢.空侧密封油系统停运后,由于油氢差压小于0.056MPa,结果是密封油备用差压阀逐步开大,那么低压的润滑油就经过密封油备用差压阀进如到空侧密封油系统,使其整个系统带压,最终导致发电机进油;

4.发电机进油的直接危害是,影响发电机线棒的绝缘,对线棒产生腐蚀。间接的会影响发电机氢气的纯度和湿度;

5.运行人员对系统不熟悉,运行经验不足:再加上本次事件比较隐蔽,所以短时间很难发现。

三、防范措施:

1.密封油系统停运检修,切记要关闭备用差压阀的前后手动门和旁路手动门;

2.密切关注氢侧密封油箱的油位及主机润滑油箱的油位;

3.巡检员要认真监视发电机漏液检测器的液位,发现异常及时汇报;

4.建立和完善热机操作卡制度,做到重要操作不漏项,确保现场安全措施的准确性。

密封油进入发电机内的一路径是:由于各种原因引起消泡箱油位上升→消泡箱油位高报警没有及时处理→油位继续上升→从迷宫挡油板和转轴之间的间隙溢入发电机内。对于引起进油的各种原因,本文通过下面的几个具体案例来进行分析。

案例一:某电厂1号机在调试期间,由于误操作打开“氢气侧回油控制箱”的补油阀,造成带压力的油通过补油阀进入消泡箱。压力油很快就充满容积仅为0.1m3的消泡箱,并越过迷宫式挡油板和转轴之间的间隙进入发电机,导致发电机进油近8 t之多。

案例二:某电厂在调试期间由于面纱堵住“氢气侧回油控制箱”的排油阀,造成排油不畅使油溢入发电机内,造成发电机进油事故。

案例三:台山电厂1号机在调试期间出现的发电机进油事故。当时火电公司正在处理1号机组密封油,备用压差阀无法自动跟踪问题。在这期间,为配合数字式电液调节系统(DEH)仿真试验,相继启动密封油高压备用油泵,交流润滑油泵。18时多,CRT画面发出“消泡箱油位高”报警;19时15分运行人员检查发现就地发电机检漏仪有油滴出,密封油氢气侧回油箱满油,发电机密封油备用压差阀前后手动门开启,同时还发现密封油氢气侧回油箱上部两个强制手柄处于强制状态。立即关闭高压备用密封油泵至密封油手动门和密封油备用压差阀前手动门,启动氢气侧密封油泵强制排油。同时联系火电公司进行排油处理。最后从发电机出线端检漏仪排出油4.5桶,发电机侧检漏仪排出油0.5桶,打开发电机底部放油没有油放出。事故原因分析如下:其一,发电机密封油备用压差阀出入口门开启是造成发电机消泡箱溢油的直接原因。密封油备用压差阀没有经过调试整定,处于不可投运状态。其二,发电机内部无风压,且交流润滑油泵处于运行状态因而造成消泡箱溢油。其三,密封油氢气侧回油箱上下四个强制手柄,在系统投运时应保持处于完全松开状态,以保证浮子调整阀的正常工作,但当时密封油氢气侧回油箱上部两个强制手柄处于强制状态,使得氢气侧回油箱满油后,排油不畅。

综上所述,导致密封油进入发电机的原因主要有以下几点:

a)误操作引起进油;

b)杂物堵塞氢气侧油路;

c)密封油装置没有调试正常就投用系统;

d)密封油氢气侧回油箱上下四个强制手柄,在系统投运时未处于完全松开状态;

e)报警系统没到位或没有及时发现和处理报警;

f)安装密封瓦之前,进行清洁用油冲洗时,如果油量过大,回油不及,并且工艺性密封橡皮放置不妥,油也可能进入发电机内。

3防止发电机进油的措施

总结发电机进油的原因,根据大容量机组的实际情况,提出防止发电机进油的措施: a)首先把防止进油作为一件大事来抓。即全厂上下都要在思想上重视,在工作中严谨,努力做到滴油不进。

b)严防误操作。即在工作前要求相关人员对照实物仔细阅读密封油系统的说明书,熟知各部件的作用和工作状态,并具备处理异常工况的能力。

c)确保消泡箱和氢气侧回油箱无杂质,防止杂质堵塞油路、压差阀和平衡阀或造成补油阀关不严。

d)按说明书的要求进行调试,并做好记录备查,确保装置进入良好状态。其中,最重要的是要完全退出“氢气侧回油箱”上下的四个针阀使两个浮球阀处于自由状态。

e)报警系统要到位,杜绝无报警措施投用密封油。

f)发电机内不充氢气时,打开机座下的排污阀,这样即使万一进油也可以及时排出。

g)加强巡视,在特殊时期可派专人监视报警装置和消泡箱的油位观察孔,并及时汇报、处理异常工况,防止进油。

h)在发电机排氢气时,缓慢降氢压,可以使压差调节阀及平衡阀能及时跟踪调节,以保证合适的油、氢压差。若发现密封油的油、氢压差或空气、氢气侧密封油压差不正常,则应停止降氢压,并手动干预压差调节阀或平衡阀。同时严密监视密封油的油氢压差,空气、氢气侧密封油压差,氢气侧回油箱及消泡箱的油位,空气、氢气侧密封油泵出口油压和主油箱油位等参数[1]。

4总结

双流密封油结构发电机内氢气污染,氢气纯度下降,补氢量增大原因分析实际运行中很难控制空侧密封油和氢侧密封油压力的平衡

按照双流密封油结构密封瓦设计原理来讲,只有维持密封瓦内空侧密封油与氢侧密封油压力基本相等,减少空、氢侧密封油的交换,才能

防止空侧油系统中夹带的空气等进入氢侧密封油系统。但实际运行中由于设备结构等方面很难控制空侧密封油和氢侧密封油压力的平衡。

当空侧密封油压力大于氢侧密封油压力时,空侧密封油在密封瓦内向氢侧窜油,空侧密封油夹带的空气等进入氢侧密封油。当氢侧密封油

压力大于空侧密封油压力时,氢侧密封油在密封瓦内向空侧窜油,这样将引起氢侧密封油箱油位降低,氢侧密封油箱浮球阀将打开,空侧密封

油泵出口的压力油通过浮球阀补入氢侧密封油箱。因此,无论空侧密封油压力大于氢侧密封油压力,还是氢侧密封油压力大于空侧密封油压力

,都将使从轴承回油来的空侧密封油夹带的油烟、水气等通过与氢侧密封油交换而进入氢侧密封油系统,再通过密封油内油档被发电机吸入发

电机内,造成发电机内氢气污染,氢气纯度下降,补氢量增大。

发电机进相运行

发电机进相运行的危害及注意事项 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 一、发电机进相运行现象 1、励磁电流大幅度减少; 2、发电机定子电压降低; 3、发电机无功负荷变为负值。 二、发电机进相运行危害 1、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。 2、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。 3、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。 4、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得10KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。 三、发电机进相运行注意事项 1、发电机的进相运行必须严格按照调度命令进行,应按规定调节发电机进相深度。

发电机失磁危害及处理方法

发电机失磁危害及处理方法 [摘要]分析了发电机失磁的原因及对电力系统和发电机本身的危害,提出了切实可行的处理方法及预防措施。 【关键词】发电机;失磁保护;判据 1、发电机失磁的原因 引起发电机失去励磁的原因很多,一般在同轴励磁系统中,常由于励磁回路断线(转子回路断线、励线机电枢回路断线励磁机励磁绕组断线等)、自动灭磁开关误碰或误掉闸、磁场变阻器接头接触不良等而使励磁回路开路,以及转子回路短路和励磁机与原动机在连接对轮处的机械脱开等原因造成失磁。大容量发电机半导体静止励磁系统中,常由于晶闸管整流元件损坏、晶体管励磁调节器故障等原因引起发电机失磁。 2、发电机失磁对发电机本身影响 (1)发电机失去励磁后,由送出无功功率变为吸收无功功率,且滑差越大,发电机的等效电抗越小,吸收的无功功率越大,致使失磁发电机的定子绕组过电流。(2)转子的转速和定子绕组合成的旋转磁场的转速出现转差后,转子表面(包括本体、槽楔、护环等)将感应出滑差频率电流,造成转子局部过热,这对发电机的危害最大。(3)异步运行时,其转矩发生周期性变化,使定、转子及其基础不断受到异常的机械力矩的冲击,机组振动加剧,威胁发电机的安全运行。(4)当失磁适度严重时,如果有关保护不及时动作,发电机及汽轮机转子将马上超速,后果不堪设想。 3、发电机失磁对电力系统影响 (1)当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。 (2)低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。 (3)一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。 (4)发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。 4、发电机失磁保护原理 (1)低电压判据 为了避免发电机失磁导致系统电压崩溃同时对厂用电的安全构成了威胁,因此设置了低电压判据。 一般电压取自主变高压母线三相电压,也可选择发电机机端三相电压。三相同时低电压判据:UppPzd 失磁导致发电机失步后,发电机输出功率在一定范围内波动,P取一个振荡周期内的平均值。

预防发电机火灾事故的措施

预防发电机火灾事故的措施 在检修中,应严格执行《旋转电机基本技术要求》、制造厂家技术要求、检修工艺规程等,提高安装、检修质量,减少质量事故。在运行中严格执行规程、精心维护、严格监视、及时发现设备缺陷。严格操作规程,正确迅速处理事故,缩小设备故障范围。为防止发电机损毁和火灾事故,应采取以下具体措施: 1.防止发电机定子绝缘击穿 (1)严格交接验收程序,机组交接验收时及检修中应仔细检查定子槽楔是否打紧,定子端部绑环及各部垫块是否与线团绑牢垫紧,机械紧因件是否拧紧锁住,有无松动磨损现象,特别是采用黄绝缘的机组, 发现磨损应及时处理。新机投产5000?8000h后,应抽出转子对机组进行全而检查。已经检查和加固处理的机组应继续加强监视,通过机组大修,应详细进行复查,防止再发生绝缘磨损现象。 (2)对定子绝线老朽、多次发生绝缘击穿事故的发电机应缩短试验周期,加强监视,并对绝缘情况进行科学鉴定。对电气和机械强度普遍低落,确实不能使用者,应提出鉴定报告,有计划地进行恢复性大修。 (3)严格防止向发电机内漏油,以免线圈绝缘和绝缘漆由于受到油的

侵蚀、溶解而降低绝缘强度和防晕性能。 (4)加强运行维护,严格执行规程,严防因误操作、自动装置误动、非同期并列,以及小动物、金属物体、漏水等在发电机出口处引起突然短路事故。 (5)加强绝缘预防性试验工作。应按部颁《电力设备预防性试验规程》规定的试验周期和电压值,对发电机绝缘进行交直流耐压试验。 (6)应定期进行局部放电量试验,放电量应小于10的平方pC,当放比量大于10的立方pc时,便可认为有故障征兆,应停机检查处理。 (7)严格装配、安装和检修工艺,提高制造、安装、检修质量,严防工具、螺钉、铁(铜)屑、铜丝等异物遗留在定子内部、端部线圈夹缝、上下层线棒之间,导致绝缘损毁,造成短路故障。 2.防止定子线圈接头开焊、断股 (1)运行中值班人员应加强对机组的监视,一旦闻到焦味,应立即 查明原因,及时处理。 (2)检修中,应仔细检查接头附近有无过热变色、焦枯、流胶、流锡等

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(2021年)

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0220

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策 (2021年) 〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ-500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间,其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护动作的原因,制定了相应的防止对策。 1发电机失磁跳闸的典型事例 (1)1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极同时提起,使运行中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口208开关跳闸。 (2)1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停

运,总负荷280MW,4号机组带80MW负荷运行。8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故启动备用励磁机运行。4号机励磁调节柜停运后,经检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。 (3)1989年6月29日,1,2,3,4号发电机运行,全厂总出力395MW。9:20,1号机无功负荷由65Mvar降至0,并出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”光字,2号机出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”、“失磁应减载”光字,调整1号机无功负荷把手加不上,急将调节器由“自动”倒为“手动”方式,将无功负荷增加到40Mvar,同时调整2号机无功负荷,使两台机组各参数趋于稳定。经查1号机有“低励失磁”动作信号,由于值班人员精心监盘,反应敏捷,

发电机密封油系统防进油措施分析(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 发电机密封油系统防进油措施分 析(最新版)

发电机密封油系统防进油措施分析(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1前言 上海电机厂生产的引进优化型QFSN-300-2发电机,采用水氢氢冷却方式,即定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯氢冷。为此,机组配备了发电机氢、油、水系统。氢系统用于冷却发电机转子绕组及定子铁芯,定子冷却水系统用于冷却发电机定子绕组,而密封油系统是为了防止外界空气进入发电机内部及阻止发电机内氢气漏出。这样可以保证气体置换过程中,发电机内不形成易爆的氢气、空气混合物;正常运行中,发电机内氢气具有一定的纯度和压力。 2发电机密封油系统的工作原理 AFSN-300-2型发电机采用双环流式密封瓦密封发电机(如图1)。密封瓦内有空、氢侧两个环状配油槽。密封油系统提供的氢侧密封油流向氢侧配油槽,空侧密封油流向空侧配油槽,然后,沿转轴轴向穿过密封瓦内径与转轴之间的间隙流出。如果空、氢侧油路的供油压力在密封瓦处恰好相等,油就不会在两条配油槽之间的间隙中窜流,只

2.1同步发电机数学模型及运行特性

2.1同步发电机数学模型及运行特性 本节主要阐述同步发电机稳态数学模型及运行特性:包括向量图、等值电路与功率方程以及功角特性。 2.1.1 同步发电机稳态数学模型 理想电机假设: 1)电机铁心部分的导磁系数为常数; 2)电机定子三相绕组完全对称,在空间上互差120度,转子在结构上对本身的直轴和交轴完全对称; 3)定子电流在空气隙中产生正弦分布的磁势,转子绕组和定子绕组间的互感磁通也在空气隙中按正弦规率分布; 4)定子及转子的槽和通风沟不影响定子及转子的电感,即认为电机的定子及转子具有光滑的表面。 同步电动机是一种交流电机,主要做发电机用,也可做电动机用,一般用于功率较大,转速不要求调节的生产机械,例如大型水泵,空压机和矿井通风机等。近年由于永磁材料和电子技术的发展,微型同步电机得到越来越广泛的应用。同步电动机的特点之一是稳定运行时的转速n与定子电流的频率f1之间有严格不变的关系,即同步电动机的转速n与旋转磁场的转速n0相同。“同步”之名由此而来。 同步发电机是电力系统中的电源,它的稳态特性与暂态行为在电力系统中具有支配地位。虽然在电机学中已经学过同步电机,但那时侧重于基本电磁关系,而现在则从系统运行的角度审视发电机组。 1.同步发电机的相量图 设发电机以滞后功率因数运行,三相同步发电机正常运行时,定子某一相空载电势Eq,输出电压或端电压U和输出电流I间的相位关系如图2-1所示。δ是Eq领先U的角度,称为功角,是功率因数角,即U与I的相位差, Eq与q轴(横轴或交轴)重合,d为纵轴或直轴。U和I的d、q分量为: 图 2-1电势电压相量图 电机学课程中已经讨论过,端电压和电流的分量与Eq间的关系为: (2-3)

发电机进相运行措施

发电机进相运行措施 发表时间:2018-10-01T09:53:17.900Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:张其卫 [导读] 摘要:介绍了发电机进相运行的意义,进相运行时对发电机的影响、采取的措施和注意事项。 (国家电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司新疆乌鲁木齐 833000) 摘要:介绍了发电机进相运行的意义,进相运行时对发电机的影响、采取的措施和注意事项。 关键词:发电机;进相运行;限制因素;安全措施 1、进相运行的概念 发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用。方法就是:降低发电机无功功率至负值,即从系统中吸收无功。此时发电机机端电压很低。简单讲,进相就是:发有功,吸无功。 2、发电机进相运行的危害 1)、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。 2)、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。 3)、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。 4)、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。 3、进相运行应考虑的问题 1)发电机静态稳定受到限制 同步发电机与电网并联在一起,在发电机进相运行时,输出一定有功功率的条件下,随着励磁电流的减少,δ角就要增大,从而使静态稳定性降低,发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定。 2)发电机定子铁芯端部发热 发电机端部漏磁是由定子绕组端部漏磁与转子绕组端部漏磁共同组成的,它的大小与发电机结构、材料、定子电流大小、功率因数等有关,该端部漏磁会在定子边段铁芯压指、压圈、转子护环等部件中大量流通而产生感应涡流和磁滞涡流引起发热,发电机由迟相运行向进相运行变化时,端部合成漏磁磁密增高,引起定子端部结构件上的感应涡流增大,而产生附加发热,当局部冷却不足时,就会出现温度过高的现象,甚至超过发电机温度限值。因此,进相运行时注意定子铁芯端部温度的变化,可利用机组预埋的端部铁芯测点来监视温升的变化,确保机组运行正常。 3)厂用电电压及机端电压降低 当进相运行时发电机端电压大幅下降,厂用电均接于此处,因此厂用电的电压也将大幅下降,当厂用电电压下降超过规定值时影响电厂其他设备正常工作,尤其影响高压电动机的运行。解决办法减少发电机进相运行的深度,以满足厂用电的要求;在进相运行时调整厂用变压器分接开关和将厂用电系统切换到备用变压器。 4、进相运行采取的安全措施 正常情况下发电机不进相运行的,只有接到调度省调的命令方可安排发电机进相运行,发电机进相运行时应按照以下措施执行: 1)发电机进相运行时励磁调节器必须在自动方式下运行; 2)发电机进相运行时,注意监视定转子冷却水、冷却空气、定子线圈、端部铁芯、端部磁屏蔽等各部温度正常,发电机出口电压、厂用电母线电压在允许值内。 3)无功进相操作时,应缓慢调节,直至接近浅度进相,调节过程中应监视励磁电流、发电机各部温度、机组振动情况等,如有异常变化,应立即停止操作,及时调整机组无功到滞相运行方式。 4)进相运行会使发电机端部漏磁,将会引起定子端部的温度升高,应密切监视定子铁芯温度>?110℃,端部铜屏蔽的温度>?135℃。 5)由于进相运行时,发电机出口电压可能下降,从而使6kV厂用电电压下降,应注意厂用电的安全,密切监视各段母线及主要电动机电流,若电流超限或者厂用电电压低至额定电压的95%(即5.7kV)并有继续下降趋势时,则应联系调度停止进相运行,及时调整到滞相运行或高力率运行方式,否则考虑厂用电切至备用电源供电的办法。 6)发电机进相运行时,应加强机组运行工况包括发电机各部温度、机组振动、辅机电流及220kV系统电压的监视,发现异常,及时调整机组无功到滞相运行方式。 7)1号、2号机组进相试验深度如下表,要求进相时,进相运行深度不超过下表规定值: 5、进相运行注意事项 1)加强对发电机端电压的监视不得低于90%额定电压,发电机定子电流不超过额定值即11207A,转子电流不低于额定值的10%。 2)确保厂用电电压水平和安全。 3)发电机各温度检测装置均正常投入,发电机冷却水,发电机各部分温度符合规定值。 5)在进相深度较深时保证母线电压,防止高压电动机启动困难。 6)发电机在手动励磁装置工作状态下禁止进相运行。 7)严密监视定子铁芯和金属结构部件温度,如温度过高,并有持续上升趋势,经调整无效应及时将A VC退出运行。 8)进行运行时发电机的失磁保护投入运行。 9)当系统及发电机发生震荡或失步时,应立即增加进相机组的励磁电流,如无法拉入同步时应降低有功功率,使之恢复正常。

防止发电机事故的措施

防止发电机事故的措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防止发电机事故的措施1、为了防止发电机的损坏事故发生,应认真贯彻以下有关规定内容: 1.1《发电机反事故技术措施》。 1.2《发电机反事故技术措施补充规定》 1.3《汽轮发电机运行规程》 1.4本单位有关检修、运行规程及相关制度规定。 2、防止定子绕组及铁心故障事故。 2.1每年检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况,并进行修理。 2.2每年检查定子槽楔有无松动,机械紧固件是否拧紧锁住,垫块有无松动,有无磨损现象,并进行消除。 2.3每年检查定子铁心压圈有无局部过热发蓝以及鼓泡、裂纹等情况。

2.4每年对大型发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘的进行检查。 2.5大修过程中应检查定子线圈接头处有无过热、流胶、变色、焦枯现象。相间直流电阻之差应不大于最小相的1%。 2.6大修时按照《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,不合格的应及时消缺。 2.7检修后应调整好端盖间隙及风挡间隙,防止向发电机膛内溅油造成定子绕组绝缘损坏。 2.8当发电机定子回路发生单相接地故障时,相关保护应可靠跳闸。 3、防止定、转子水路堵塞漏水。 3.1防止定、转子水路堵塞引起过热。

3.2防止定子漏水。 3.3防止转子漏水。

3.3.5,大修时对转子进行水压试验,及时检查处理存在的隐患。 4、防止转子事故。 4.1停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验.每两月利用在线监测装置动态检查转子绕组有无匝间短路,以便及早发现异常。 4.2已发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快消缺,以防止转子、轴瓦磁化。检修时发现转子、轴承、轴瓦已磁化,应退磁处理。退磁后要求剩磁值为:轴瓦、轴颈忆磁化,应退磁处理。退磁后要求剩磁值为:轴瓦、轴劲不大于2×10-4T,其他部件小于10×10-4T。

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策参考文本

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ- 500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流 永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间, 其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及 西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护 动作的原因,制定了相应的防止对策。 1 发电机失磁跳闸的典型事例 (1) 1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭 刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验 不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极同时提起,使运行 中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口

208开关跳闸。 (2) 1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停运,总负荷280 MW,4号机组带80 MW 负荷运行。8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80 MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故启动备用励磁机运行。4号机励磁调节柜停运后,经检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。 (3) 1989年6月29日,1,2,3,4号发电机运行,全厂总出力395 MW。9:20,1号机无功负荷由65 Mvar

发电机进油原因分析与实例

发电机进油原因分析 发电机进油可因氢侧密封油箱油位控制不当,油箱满油而溢人发电机内,也可因密封瓦配油槽处油压过高流入发电机内。因此,氢侧密封油箱液位控制及密封油压力调整是防止发电机进油的关键。 3 .三个发电机进油实例 (1) 张家口发电厂 5 号机 1998 年 11 月调试期间,在油氢压正常情况下,多次出现发电机进油、空侧密封油两端压力偏差大、氢侧密封油箱油位下降现象,原因分析 :1) 配套平衡阀和差压阀为机械配重式,调节精度差,存在卡涩现象,不能正常调节油氢差压; 2) 汽端氢侧回油管有一处倒 U型弯位,影响正常回油,引起发电机进油;3)差压阀和平衡阀信号测点、取点不在同一个位置,油压调节位置离发电机轴中点很远,两侧管路长度和走向相差也很大,造成汽励两侧压差较大; 4) 密封油补油管路管径过小,系统布置多处存在不合理。 (2) 妈湾电厂 4 号机密封油系统运行中多次出现密封油油箱油位不稳、发电机大量进油、 密封瓦磨损等事故,其主要原因有 :1) 密封油油质差,携带杂质过多,进入密封瓦后,堵塞油路造成瞬间断油,密封瓦和转轴磨损,间隙增大造成氢侧密封油大量向发电机进油;2)氢 侧密封油箱油位下降,补油浮球动作开启进行补油,造成空侧密封油压力剧降,密封瓦里氢侧油向空侧窜油。当氢侧密封油箱油位恢复,补油浮球动作关闭,空侧密封油压力瞬间升高,密封瓦里空侧向氢侧窜油,氢侧密封油箱油位升高至排油浮球动作排油。如此循环使密封油箱油位一直剧烈波动。显然,排补油浮球阀动作不够平缓,排补油管路管径与主进油管路管径配置不协调,是造成主进油油压大幅波动之因。 (3) 2005 年 3 月-7 月,韶关电厂 11 号机组调试期间,发电机密封油系统出现油压波动 和发电机进油,氢侧密封油箱因油位低开关动作打开电磁阀时,空侧密封油母管压力瞬间从0.76MPa下降至0.56MPa,触发空侧密封油母管压力低联锁启动备用油泵。氢侧密封油系统采 用液位开关控制排补油门方式控制油箱油位,电磁阀为全开全关型,排补油管路采用d20mm 的油管,当电磁阀打开时,母管瞬间泄压,引起油压低联动,并影响空侧系统油压。后将电磁阀前后手动门关小,当电磁阀打开时油压低联锁未动作,但空侧密封油母管油压出现从 0.7MPa2到0.60MPa来回有规律性的波动,进入发电机处管路油压也有0.06MPa波动,即使 排补油门停止工作后波动依然长时间存在,而氢侧密封油母管油压和平衡阀后氢侧密封油油压变化不明显,打开发电机底部放油门有少量油排出,说明发电机已进油。经分析,这是由于空侧密封油油压波动引起空侧密封油流入氢侧,从而增大了氢侧密封油的进油量,消泡箱油满而进入发电机。至于空侧密封油油压波动,则是由于以下三方面的原因引起系统振荡所致:(1) 差压阀控制信号取自空侧密封油进发电机管路处,存在一定的滞后性; (2) 新建机组采用薄膜波纹管式差压阀,动作过于灵敏; (3) 密封油箱排补油门为全开全关型,对油压冲击较大。对此,在排油阀和补油电磁阀后以及平衡阀差压阀信号管二次门前加装节流孔板,减少了其对油压的冲击,消除了油压波动的现象。来源:《热力发电》2007年第一期 ? 发电机密封油系统可有效地密封发电机内氢气,但当控制或操作不当时,可能造成密封油进入发电机,影响定子线圈的绝缘性能,严重时使绝缘击穿,出现匝间或相间短路,严重影响机组的正常运行。

发电机进相运行

功率因素=有功功率/ 视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行有何注意事项 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度, 此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使 发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功, 定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度, 此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少, 发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大, 比值整步功亦相应降低, 发电机静态稳定性下降. 其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运

等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大. 特别是大型发电机线负荷高, 正常运行时端部漏磁比较大, 端部铁芯压指连接片温升高, 进相运行时因为漏磁增大, 温升加剧. 进相运行时发电机端部电压降低, 厂用电电压也相应降低, 如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此, 同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度. 即在供给一定有功状态下, 吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定各部件温升不超限, 并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时, 将引起系统电压升高, 要求发电机少发无功甚至吸收无功, 此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有: (1)系统稳定的限制

(2)发电机定子端部件温度的限制 (3)定子电流的限制 (4)厂用电电压的限制 为什么汽轮发电机进相运行时, 定子端部铁芯严重发热 汽轮发电机运行时, 定子绕组端部的漏磁场也是以同步转速对定子旋转的,其漏磁场的一部分是经过定子绕组端部空间, 转子护环,气陷及 定子端部铁芯构成磁路的, 因此使定子端部铁芯平面上产生涡流而发热.此外,励磁绕组紧靠护环,因此它的漏磁场主要经护环闭合, 当进相运行时, 由于励磁电流减小励磁绕组端部漏磁场减弱, 于是护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁组, 从而使定子端部漏磁场增大,铁笋加大, 致使定子端部铁芯严重受热.

大型同步发电机进相运行的分析

大型同步发电机进相运行的分析 刘俊宝 河北大唐国际王滩发电有限公司河北唐山063611 摘要:介绍了同步发电机进相得原理,综述了同步发电机主要考虑的端部发热温升、厂用电压限制、功角稳定、低了励限制等几方面的限制因素。同时,提出了同步发电机进相得注意事项,并论述了同步发电机进相运行时,操作人员的处理措施,为运行操作人员进行事故处理时提供了良好的理论基础。 关键词:同步发电机;进相运行;制约因素;事故处理 中图分类号:TB857文献标识码:A 同步发电机进相运行的原理 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.根据发电机的进相深度,发电机处于静态稳定或暂态稳定运行状况,未达到发电机诗词保护动作区,发电机可维持短时运行。 制约发电机进相运行的主要因素 1)发电机定子端部发热温升。 发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增大;发电机进相,端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重。当发热量大于散热量时,发电机定子线圈温度持续上升。 (2)电网功角稳定 在相同的有功出力下,进相程度(称为深度)越大,即功率因数角就越大,从而功角就越大。从发电机的运行特性来说,功角过大,就会导致发电机进入不稳定工作区域,故此一般发电机均设有关于功角的限制实际电网发电机的功角限制为70°。 (3)低励限制设定 由于励磁电流的减小,不得不提到最小励磁电流限制,一旦励磁电流小到一定的值,将导致发电机失磁运行或可能导致发电机进入不稳定区域(可能造成失步等)。 (4)厂用电电压的限制 发电机正常运行过程中即发有功也发无功,在滞相运行过程中发电机发出感性无功,感性无功在发电机的磁场中起增磁作用,当发电机进项运行后发电机吸收网上无功,此时发电机无功变为容性无功,在发电机磁场中起去磁作用,从而导致端电压下降,进而厂用电电压也大幅下降。 发电机进相运行的注意事项 (1)发电机进相运行时,发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器低励限制器及发电机失磁保护投运正常。 (2)发电机进相运行时,应根据中调要求,按值长命令调节发电机进相深度。若因网上电压高,发电机自动进相运行,应对发电机各参数加强监视。 (3)在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度调节,进相运行的限制值目前控制在-50Mvar和-80Mvar之间,且始终保持小于低励限制动作值。 (4)在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁。 (5)发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况,发电机各表记指示正

发电机失磁保护介绍(材料详实)

发电机失磁保护介绍 1 概述 同步发电机是根据电磁感应的原理工作的,发电机的转子电流(励磁电流)用于产生电磁场。正常运行工况下,转子电流必须维持在一定的水平上。发电机失磁故障是指励磁系统提供的励磁电流突然全部消失或部分消失。同步发电机失磁后将转入异步运行状态,从原来的发出无功功率转变为吸收无功功率。 对于无功功率容量小的电力系统,大型机组失磁故障首先反映为系统无功功率不足、电压下降,严重时将造成系统的电压崩溃,使一台发电机的失磁故障扩大为系统性事故。在这种情况下,失磁保护必须快速可靠动作,将失磁机组从系统中断开,保证系统的正常运行。 引起发电机失磁的原因大致有:发电机转子绕组故障、励磁系统故障、自动灭磁开关无跳闸及回路发生故障等。 2 发电机失磁过程中机端测量阻抗分析 发电机从失磁开始进入稳态异步运行,一般分为三个阶段: (1)失磁后到失步前 (2)临界失步点 (3)异步运行阶段 2.1隐极式发电机 以汽轮发电机经联络线与无穷大系统并列运行为例,其等值电路与正常运行时的向量图如图1所示。

图1 发电机与无限大系统并列运行 图中,d E 为发电机的同步电势,f U 为发电机机端相电压,s U 为无穷大系统相电压,I 为发电机定子电流,d X 为发电机同步电抗,s X 为发电机与系统之间的等值电抗,且有s d X X X +=∑ ,?为受端的功率因数角,δ为d E 与s U 之间的夹角(即功角)。 若规定发电机发出有功功率、无功功率时,表示为jQ P W -=,则 δsin ∑ =X U E P s d (1) ∑∑-=X U X U E Q s s d 2cos δ (2) 功率因数角为 P Q 1tan -=? (3) 在正常运行时,090<δ。090=δ为稳定运行极限,090>δ后发电机失步。 1. 失磁后到失步前 在失磁后到失步前的阶段中,转子电流逐渐减小,Ed 随之减小,随之增大,两者共同的结果维持发电机有功功率P 不变。与此同时,无功功率Q 随着Ed 的减小与的增大迅速减小,按(2)式计算的Q 值由正变负,发电机由发出感性无功转变为吸收感性无功。 此阶段中,发电机机端测量阻抗为 s s s s f f jX I U I jX I U I U Z +=+==& &&&&&& 带入公式jQ P U I s -=??&&,则

发电机进相运行正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 发电机进相运行正式版

发电机进相运行正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.

同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验

发电机失磁后的处理措施

发电机失磁后的处理措施 发电机失磁后的象征:发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。 (2)发电机失磁后还能发一定的有功功率,并保持送出的有功功率的方向不变,但功率表的指针周期性摆动。 (3)定子电流增大,其电流表指针也周期性摆动。 (4)从送出的无功功率变为吸收无功功率,其指针也周期性的摆动。吸收的无功功率的数量与失磁前的无功功率的数量大约成正比。 (5)转子回路感应出滑差频率的交变电流和交变磁动势,故转子电压表指针也周期性的摆动。 (6)转子电流表指针也周期性的摆动,电流的数值较失磁前的小。 (7)当转子回路开路时,由转子本体表面感应出一定的涡流而构成旋转磁场,也产生一定的异步功率。 处理: (1)失磁保护动作后经自动切换励磁方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理; (2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机; (3)若失磁是因为励磁调节器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行; (4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行时间为15min; (5)若失磁引起发电机振荡,应立即将发电机解列停机,待励磁恢复后重新并网。 发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下: (1) 对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故. (2) 对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作: 1) 迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合), 此时定子电流将在额定电流左右摆动. 2) 手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置. 3) 注意其它正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行. 4) 对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁几恢复励磁. 5) 注意厂用分支电压水平,必要时可倒至备用电源接带. 6) 在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机自系统解列. 大容量发电机的失磁对系统影响很大.所以,一般未经过试验确定以前,发电机不允许无励磁运行. 国产300MW发电机组,装设了欠磁保护和失磁保护装置.为了使保护装置字系统发生振荡时不致误动, 将失磁保护时限整定为1S.发电机失磁时,经过0.5S,欠磁保护动作,发电机由自动励磁切换到手动励磁,备用励磁电源投入运行,如果不是发电机励磁回路故障,发电机仍可拉入同步而恢复正常工作. 如果备用励磁投入运行后,发电机的失磁现象仍未消除,那么经过S,失磁保护动作将发电机自系统解列.

防止发电机事故的措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止发电机事故的措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8305-65 防止发电机事故的措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、为了防止发电机的损坏事故发生,应认真贯彻以下有关规定内容: 1.1《发电机反事故技术措施》。 1.2《发电机反事故技术措施补充规定》 1.3《汽轮发电机运行规程》 1.4本单位有关检修、运行规程及相关制度规定。 2、防止定子绕组及铁心故障事故。 2.1每年检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况,并进行修理。 2.2每年检查定子槽楔有无松动,机械紧固件是否拧紧锁住,垫块有无松动,有无磨损现象,并进行消除。 2.3每年检查定子铁心压圈有无局部过热发蓝以及鼓泡、裂纹等情况。

2.4每年对大型发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘的进行检查。 2.5大修过程中应检查定子线圈接头处有无过热、流胶、变色、焦枯现象。相间直流电阻之差应不大于最小相的1%。 2.6大修时按照《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,不合格的应及时消缺。 2.7检修后应调整好端盖间隙及风挡间隙,防止向发电机膛内溅油造成定子绕组绝缘损坏。 2.8当发电机定子回路发生单相接地故障时,相关保护应可靠跳闸。 3、防止定、转子水路堵塞漏水。 3.1防止定、转子水路堵塞引起过热。 3.1.1水内冷系统中的所有管道、阀门的橡胶封圈应全部更换成聚四氟乙烯垫圈,并在大修周期内进行检查更换,防止杂物进入管道。反冲洗系统的所有钢丝滤网应更换为激光打孔的不锈钢板新型滤网,防

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ-500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间,其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护动作的原因,制定了相应的防止对策。 1发电机失磁跳闸的典型事例 (1)1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极同时提起,使运行中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口208开关跳闸。 (2)1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停运,总负荷280MW,4号机组带80MW负荷运行。8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故启动备用励磁机运行。4号机励磁调节柜停运后,经

检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。 (3)1989年6月29日,1,2,3,4号发电机运行,全厂总出力395MW。9:20,1号机无功负荷由65Mvar降至0,并出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”光字,2号机出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”、“失磁应减载”光字,调整1号机无功负荷把手加不上,急将调节器由“自动”倒为“手动”方式,将无功负荷增加到40Mvar,同时调整2号机无功负荷,使两台机组各参数趋于稳定。经查1号机有“低励失磁”动作信号,由于值班人员精心监盘,反应敏捷,处理果断,避免了一次1号机失磁跳闸事故(同年6月6日曾发生过上述同样的现象,即造成了跳闸)。事后经分析认为电网无功负荷欠额较大,引起发电机无功负荷超过允许值,各机发生互抢无功现象。 (4)1989年6年30日,1、2、4号发电机运行,总负荷295MW,3号机备用。1号机带有功负荷95MW,无功负荷56Mvar,17:15,1号机无功负荷同时升至80Mvar以上,随之1号机的所有表计指示到零,001MK开关跳闸,出现“保护动作”光字,查系失磁保护动作跳闸。停机后立即检查励磁回路,发现1号机主励磁机失磁开关LMK(系CO2-40/02型直流接触器),原设计容量为40A,实际运行电流达50~60A,一直处于“过载”工况下运行,久而久之过热造成弹簧压力降低,接触不良,加速过热使

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