凝汽器在线化学清洗总结报告(最终版)

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凝汽器在线化学清洗总结报告(最终版)

光大新能源(砀山)有限公司

凝汽器化学清洗总结分析报告

一、原因分析:

光大砀山项目机组自2013年10月份中旬运行以来,凝汽器真空度逐渐降低,端差持续增大,最大时达13.5℃,给安全生产工作带来了严重影响,通过多方面检查和数据分析,最终确定为凝汽器不锈钢管轻微结垢造成,为了提高凝汽器的换热效率,降低热耗,保证机组经济运行。经公司和苏州科欣共同研究决定用在线化学清洗的方法除垢,随后制定凝汽器在线化学清洗方案。

二、处理技术标准:

本方案编制的依据DL/957-2005《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》和HG-T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》。

三、酸洗前的准备:

1.停止常规的水处理加药,系统快速排污置换,将系统浓缩倍数降到

2.5以下。相关人员清洗前对循环水系统工艺设备及工艺仪表进行检查,以确保清洗时正常运行。分析仪器齐全、分析试剂配制完成,呈待命工作状态。

2.人员分工,酸洗工作由值长负责统一指挥,专工负责现场指导。

3.汽机专业人员停止循环水池补水,将循环水池水位控制在溢流口下30cm处。并增开一台循环水泵,提高循环水的流速,以保证清洗药剂处理出来的污垢可以通过置换排出循环水系统。

4.做好数据记录工作,汽机专业人员记录好凝汽器真空、端差以及循环水温的变化情况。化学人员记录好各水样指标的变化情况。

5.酸洗过程的腐蚀率监测

挂片为不锈钢挂片和碳钢挂片两种,挂片地点为循环水回水处。酸洗过程必须保证清洗液对设备腐蚀在安全范围内,化工行业标准规定对不锈钢腐蚀率应≤2g/m2·h。可用挂片失重法监测。方法如下:

清洗前取一标准腐蚀试片(与被清洗材质相同),用无水乙醇将其清洗干净,再放入干燥器内干燥2小时,用万分之一天平称其重量M1,清洗过程中将试片放入清洗液中,清洗后取出,用上述方法称其重量M2,得其腐蚀率:K=M1-M2/S·T

式中:K—腐蚀率(g/m2·h)

M1—清洗前试片重量(g)

M2—清洗后试片重量(g)

S—试片表面积(m2)

T—清洗时间(h)

四、凝汽器酸洗过程:

1. 11月10日12:00 —13:50向循环水池一次性快速投加约98%的硫酸4.0t,循环水杀菌剂0.75 t,调节循环水PH=3-4(试纸即可)观察PH值的变化,约15min,PH降至3左右,然后同时启动两台循环水泵,开始每1h/次化验循环水PH、电导率、钙硬和碱度。(数据见附表1)

2. 11月10日14:00向循环水池一次性添加缓蚀阻垢剂500kg,循环水钙硬增长较快,浊度增加明显。保证对PH、钙硬指标每1h/次,凝结水硬度1h/次。(数据见附表1)

3.汽机专业注意凝汽器真空以及端差的变化情况,并做好记录。(数据见附表2)

4. 11月10日22:00钙硬稳定并略有下降趋势,PH逐渐升高,碱度逐渐升高后,立即停止酸洗,开始通知值长大量置换清水,此次凝汽器酸洗工作结束。

5.11月11日8:00循环水各指标与日常监督指标一致,停止大量排水,维持正常控制标准。(数据见附表1)

6.凝汽器化学清洗前和清洗后不锈钢和碳钢挂片重量比。(数据见附表3)

7.凝汽器在线化学清洗效果图。(见附表4)附表1:化验数据:

附表2:真空变化情况

附表3:挂片变化情况

碳钢挂片127.5575 127.5432 80 0.22 2g/m2·h 附件4: 凝汽器在线化学清洗效果图

五、经济性分析:

这是光大砀山项目首次凝汽器在线清洗,经过8个小时的在线清洗,凝汽器端差由原来的13.5度下降至7.0度,真空由原来的-93KPa上升至-97KPa,真空升高4KPa。据计算凝汽器真空每升高1KPa,发电原秆单耗可降低9.25g/ KW.h,全天发电量按72万kw.h,发电原秆单耗按1400g/ kw.h计算。

1.提升后原秆单耗可降低=9.25 g/ kw.h×4 KPa

=37g/ kw.h

2.每日可节约燃料等于=720000 kw.h×37g/ kw.h

=26640000 g

3.给料量不变的情况下。

每日可多发电量=26640000 g÷(1400-37)g/ kw.h

=19545kw.h

4.上网电价按0.75元计算。

19545×0.75=14658(元)

凝汽器经过酸洗后,每日可增加14658元收入。由此可见凝汽器的工作情况直接影响汽轮机的工作效率,凝汽器冷却水管清洁度是其工作的重要指标,清洁度低,换热效果差直接影响真空。所以运行中我们要加强各水汽指标的监督,发现异常及时查找原因,并设法消除。为机组能够稳定、经济运行贡献自己的一份力量。

六、凝汽器结垢成因及预防措施:

1.水垢形成原因

凝汽器冷却水系统是开放式的循环系统,随着水分的蒸发和风干,水中溶解的盐类(如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等)的浓度升高,一些盐因过饱和而析出:Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑

冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此水的PH值会升高。此时重碳酸盐在碱性

条件下发生如下反应:

Ca(HCO3)2+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-

当水中溶有氯化钙时,会发生下列置换反应:

CaCl2+CO32-=CaCO3↓+2Cl-

如水中有适量的磷酸盐时,磷酸根将与钙离子产生磷酸钙,其反应为:

2PO43++3Ca2+=Ca3(PO4)2

上述反应产生的CaCO3和Ca3(PO4)2均属微溶性盐,它们的溶解度比CaCl2和Ca(HCO3)2要小得多。此外,CaCO3和Ca3(PO4)2的溶解度是随着温度的升高而降低。因此在换热器的换热表面上,这些微溶性盐很容易达到饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度较小或传热表面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上,形成水垢。

2.污泥及腐蚀污垢的成因

泥垢一般由颗粒细小的泥沙、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂质碎屑、腐蚀产物、油污、菌藻的尸体及粘性分泌物等组成。上述物质在冷却水中起到CaCO3微结晶的晶核作用,这就加速了CaCO3结晶析出的过程。当含有这些物质的水流经换热表面时,容易形成污垢沉积物,特别是流速较慢的部分污垢沉积物更多。这种沉积物一般体积较大,质地疏松稀软。它们是引起垢下腐蚀的主要原

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