化工企业各类事故案例汇编

化工企业各类事故案例汇编
化工企业各类事故案例汇编

某化肥厂变换炉爆炸事故

一、事故经过

某年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉突然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落在35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热水塔掀翻,压坏厂房和设备。

二、原因分析

经过分析,爆炸的原因是设备运行时长期超温过热,(持续时间在2000小时以上)。引起设备局部氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸。造成设备局部超温的主要原因是变换炉内保温层局部损坏。

三、事故教训及防范措施

变换炉内保温层施工时,必须选用耐火质量高的保温器材,施工单位必须选择具有一定资质的建筑队伍,严把质量关。加强对变换炉炉壁温度的检测,发现温度超高,应及时处理。严格工艺指标,严禁超温、超压。定期检查炉内壁保温材料完好,发现损坏,及时处理。

合成车间中变炉外壁超温事故

一、事故经过

老系统大修中对中变炉炉内保温进行修复。修复完成后,系统按方案进行中变的正常升温还原开车,某年某月7日对中变炉上段二层炉壁测温,发现炉壁温度在340~360℃范围内,处理外保温后仍普遍在310~320℃,超出设计温度。

二、原因分析

1、直接原因:施工队伍选择的施工方案及选择的保温材料存在问题,保温性能不佳,达不到其质量保证和保温要求。

2、间接原因:(1)车间未按公司大修项目管理规定对项目实施方案进行上报。(2)大修检修技术组未对此项目进行有效监管。(3)工程部未按公司大修项目管理规定要求进行项目实施。

三、事故教训及防范措施

1、工艺防范措施:车间制定专项制度,净化按照临时操作规程精心操作,避免温度和压力大幅度波动,认真巡回检查测温,发现温度异常情况及时汇报处理;

2、把中变炉列为重大危险点,车间加强监护和事故演习;

3、管理部门及车间要对外来施工队伍全面管理监督,按公司相关规定进行项目实施,车间要对所接受的检修后设备质量负责。

造气一车间9#烟囱内爆炸事故

一、事故经过

某年某月22日,化工三班上白班、9:10老系统副班长安排9#煤气炉停车下灰,9:13操作工停车,到现场打炉盖点火,操作工到一楼监督下灰工清理灰斗、中心管、下气道的清理。9#炉操作工确认清理工作完成后汇报班长安排开车。9:21分26秒开车后由于煤气的温度较高在烟囱内发生爆鸣事故。

二、原因分析

1、直接原因:接到9#煤气炉停车命令下灰时,未在吹风阶段停下来,而是变上吹后8~10秒才停车,

严重违反安全操作规程。停车后上气道聚积煤气,应该是在吹风阶段停车,停车后上气道是一定的吹风气。造成开车时,煤气带入烟囱与烟囱内的空气混合发生爆鸣。2、间接原因:操作工未按操作程序停车,安全意识不强。

三、事故教训及防范措施

1、加强职工安全、技术培训,严格岗位操作法和岗位操作规程的管理,杜绝类似事故重演。

2、培训教育措施:正确引导认真贯彻“安全第一、预防为主”的思想方针,安全为天、持之以恒。教育职工明白爆炸对设备、工艺的危害性,要求职工严格岗位操作规程。

3、管理措施:加强职工安全教育培训,定期进行考试提高素质,深入基层班组,参加班组的班前班后会,落实各项安全生产责任制。

造气二车间2#吹风气回收总管爆炸事故

一、事故经过

某年某月27日5:50因系统短停,2#吹风气回收停车,燃烧炉自然降温,某月30日10:00燃烧炉点火成功(T5:400℃),5月1日早8:00根据升温趋势图T5:770℃,温度已具备回收吹风气,但当时系统负荷低单机生产,煤气炉开炉情况较少,依靠释放气继续提温升压。8:40系统组织负荷,开炉情况为1大3小炉供气,同时吹风气回收岗位,做回收吹风气前的准备工作,8:40通知班长开八台炉南、北吹风气回收总管两个吹净阀和10#-12#炉吹风气回收总管一个吹净阀,置换吹风气回收总管,要求U型弯全面检查,防止加水过大,总管带水。9:45通知班组放掉13#、18#及10#炉U型弯水封,水封放掉后,9:55回收13#、18#炉两个循环,回收同时吹风气操作工调节配风,释放气压力、燃烧炉温度、余热锅炉压力正常,在还没有通知10#炉回收时,10:05分,813吹风气回收总管发生爆炸。

二、原因分析

直接原因:10#炉回收阀弯头长时间运行局部腐蚀出现漏点,回收阀快开门未关严,操作工放U型弯水封时,未及时发现,当13#炉和18#炉回收吹风气时,在引风机的作用下吹风气与空气在燃烧炉进口吹风气回收总管发生回火爆炸,造成10#-12#炉吹风气回收总管膨胀节损坏。

间接原因:车间管理人员责任心不强,车间管理出现漏洞,现场指挥不到位,没有严格按要求执行开车确认制度,同时开车确认项目编写不完善,对实际操作指导性不强。

三、事故教训及防范措施

1、车间管理人员加强安全学习,提高工作责任心。

2、完善岗位责任制,切实履行岗位职责。

3、涉及到吹风气回收系统所有的设备、管道,利用吹风气停车期间进行全面检查,消除安全隐患。

4、车间有关管理人员在开停车或重大检修期间,不准离开岗位。

5、加强对职工的技术培训,提高职工操作技术水平及安全意识。

6、完善开停车确认程序,并逐项落实责任人。

造气一车间1#吹风气爆炸事故

一、事故经过

某年某月某日,化工三班上白班1#吹风气10:00按照抽盲板证抽盲板结束;10:10分氮气置换驰放气总管,蒸汽置换吹风气总管,于10:50置换测爆分析合格,开始接受驰放气;10:55左右,段长安排操作工郭某开引风机、鼓风机对吹风气系统开始置换,10分钟后,技术员姚某配合操作工王某进行烟气取样,经过三次分析后,12:05王报告分析结果:氧含量20.9%,可燃气体0.3%,符合点火条件;12:10工艺主任张某安排操作工郭某班长朱某调整现场配风阀,停引风机然后上燃烧炉封大盖准备点火,炉

下由工段长李某配合开点火总阀,操作工、班长点火后,操作工郭某伸手示意点火成功,随后工艺主任张某电话联系朱某,朱汇报火色正常,并通知炉下人员投用自调,工段长李某接到炉上人员通知后,伙同安全员马某打开自调阀前后截止阀及2#烧嘴引火阀后,进入控制室通知操作工王某投用自调,自调阀开至55(25为关闭状态),此时燃烧炉第一点温度为30度左右,约10分钟后发生爆炸事故。

二、原因分析

1、直接原因:吹风气点火后,班长朱某及操作工郭某对火色及燃烧位置判断有误,并将信息传达给段长李某,李现场处理后便通知操作工王某在操作室投自调,操作工王没有观察燃烧炉温度上升趋势,直接投入自调,投入自调后,长达10分钟左右管理人员及操作工没有发现明显的炉温上涨趋势,也没有采取有效措施,致使投入自调后大量的驰放气及配风空气未能燃烧,并大量聚集达到爆炸极限,从而发生爆炸事故。

2、间接原因:(1)车间管理问题,没有严格遵守安全操作规程,制定了开车确认单没有进行确认签字,操作规程及开车方案简单,没有通知调度,擅自点火等违章指挥、违章操作现象,点火工作安排分工不明,程序不清;(2)车间管理人员及班长、操作工平时学习不够,操作技能低、安全意识不强。

三、事故教训及防范措施

1、组织管理人员学习各项相关的工艺管理制度,提高管理水平,提高管理人员分析、判断和解决问题的能力。加强职工技术培训,提高车间操作人员发现问题、分析问题和处理问题的技术水平。

2、完善和细化吹风气点火操作规程及开停车方案,明确责任人,进行安全风险评估,制定有效的应急处理措施,组织全员学习。

3、加强职工安全教育,提高管理人员及操作人员的安全意识。

4、加装吹风气点火视镜装置,避免类似事故发生。

某化肥厂碳化塔爆炸事故

一、事故经过

某年5月7日,某化肥厂检修碳化塔,拆卸水箱盖大螺栓时,因摩擦产生火花引起爆炸,2人死亡,1人重伤。

二、原因分析

检修碳化塔,未将塔内与系统彻底隔绝和置换,当拆除第一只水箱后,空气进人塔内,并与塔内可燃气体棍合,形成爆炸性混合气体,当拆卸水箱盖大螺栓时,发生金属摩擦,产生火花,引起爆炸。

三、事故教训及防范措施:碳化塔检修是较易出事故的作业。必须将检修的碳化塔与生产系统完全隔离,在塔进出口阀门处加盲板,加水置换,要求水从塔顶最高处满水或使用氮气置换,并取样分析合格后,办理设备检修证后,才能进行检修作业。

某化肥厂循环机出口管道断裂引起爆炸

一、事故经过:某年10月27日,某化肥厂合成车间1#循环机在运行中西侧气缸出口管突然从法兰盘上脱出,高压气体喷出,瞬间发生空间爆炸,并形成火灾,5人死亡,压缩机厂房及附属厂房全部被破坏。

二、原因分析:与机体连接的高压管道由于经常拆卸及安装,而发生严重变形,使管道的外螺纹与法兰的内螺纹不能有效接触。高压出口管道配管不合理,产生应力。管道长期震动,没有及时固定。

三、事故教训及防范措施:严格执行高压管道安装及维修规程,对管道、法兰定期维护、检查、检侧。改进配管,使管道受力合理。高压管道必须经常检查加固,防止长期震动。紧固螺栓要合理,不能使用长套管紧固。

造气车间脱硫岗位2#富液槽槽顶撕裂事故

一、事故经过

某年某月15日凌晨1:00,正在运行中的造气车间脱硫工段控制室人员突然听到异响,当班班长李某、主操陈某、操作工张某急忙赶到现场,对所有设备逐一仔细检查,确定2#富液槽槽顶被撕裂,同时确认脱硫工艺、设备运行均正常,未影响系统生产。

二、原因分析

(1)直接原因:富液槽内可燃气体超标,经分析由于静电导致富液槽槽顶撕裂。

(2)间接原因:工段对设备、工艺运行管理不到位,对设备内存在安全隐患未及时排除。

三、事故教训及防范措施

(1)、工程技术措施:车间、工段对设备进行逐一检查,对存在安全隐患立即进行整改,并会同电气车间对脱硫设备接地装置进行排查、测绘,对存在隐患立即排除。

(2)、培训教育措施:加强职工操作技能、责任心及安全意识教育,同时各班组加强安全隐患排查,发现问题立即整改。

(3)、管理措施:对富液槽无法彻底消除运行中脱硫液带可燃气体现状,对该设备加氮气置换;对进入车间内储存有危险源的设备及装置区域,禁止携带一切通讯工具,并悬挂警示标志。

山东某化肥公司脱硫爆炸事故

一、事故经过

某年1月3日上午,山东某化肥公司供气车间主任通知机修车间主任安排人焊接脱硫贫、富液槽蒸汽加温管。上午机修车间焊工班班长在从气车间脱硫工段长的带领下,去现场看了工作量。下午14时10分,焊工班班长安排李某、薛某、宋某2人到脱硫岗位焊接管线,车间安全员刘某开具贫液槽焊接管线的动火证情况下,就开始焊接富液槽的蒸气管。预制好由蒸气管引出20mm的管线至富液槽锥形上盖与筒体连接处北面斜上方约400mm处时,宋某从槽顶部下来,李某、薛某2人上去,把预制好的管子进行对焊,在焊接时发生爆炸,时间是3日16时45分,富液槽锥形上盖飞出70多米,李某被抛出25米左右,薛某从槽顶部摔下地面,事故发生后,公司立即安排人将李某、薛某送往医院抢救。李某在送往医院的途中死亡,薛某腿部骨折。

二、原因分析

1.焊工李某、宋某及管工薛某严重违犯安全禁令,无证违章作业,是事故发生的直接原因。2.安全人员未履行动火职责,车间管理人员安全管理工作松懈,安排工作草率行事,监护人监护不力是事故发生的重要原因。3.公司领导对安全不严不细也是原因之一。

三、事故教训及防范措施

1.加强对职工进行安全,提高安全员安全意识。2.举一反三组织全公司员工查工艺、查设备、查电气、查规章活动,认真清除存在事故隐患。3.加强动火管理,完善检修规程。4.加强班组安全建设,健全各级安全管理网络,确保安全生产。

压缩机爆炸事故

一、事故经过

某年12月6日,山东省某化工集团化肥厂合成车间压缩工段检修8#压缩机一段和二段,更换缸头

和活塞环。操作工进行处理,使一段人口管处于零压状态。检修人员先更换了二段缸头和活塞环,然后更换一段。首先把封头和连杆螺母拆除,为便于顶出活塞,而卸下了里边最右侧的进气活门,活塞顶出后,又装上了进气活门,更换完活塞环后往气缸里装时很费力。这时下班铃声已响过,为迅速完成任务尽快下班,2人找来一根ф57的钢管,4人一起用钢管捣击活塞,约30次后,“砰”的一声响,伴随着一团自烟,活塞从缸内崩出,活塞击中其中3人,造成2人死亡,1人重伤。

二、原因分析:①此时检修用关阀门的办法隔绝半水煤气,而阀门内漏,进入了一段缸内,在往内推活塞时,半水煤气和空气的混合气受到压缩,捣击活塞时在钢管与活塞间以及活塞环处产生火花,引爆混合气是直接原因。②安装程序有误,在活塞装入前,不应装上气缸前部曾卸下的进气活门,以使气缸里的气体能从活门处排出。③检修没有使用防爆工具,且违章野蛮检修。这都说明检修工安全及技术素质不高,而厂里又没有进行有针对性的教育。④检修没有制定具体安全措施和施工方案,制度、规程在企业得不到起码的落实,尤其是安全制度没有落实。

三、事故教训及防范措施:①更换活塞环的工作,应该在进出口管上加盲板隔绝。②拆装机件应有工作程序,有利于安全和效率。③工作中遇难度,应查明原因,不要蛮干。也可请示领导,请教他人。

合成二车间非正常排放事故

一、事故经过:某年某月8日车间安排环保检查所有倒淋禁止外排。1月9日上午,净化三班上白班,检查工张某带领新工人徐某按要求排放入工段滤油器油水至油罐,由于排放过大,排放时冲破液封导致废油水串到地沟。发现后操作工马上把地沟的废油水清理回收到压缩厂房南废油池。

二、原因分析:操作工排放时,阀门开度过大,冲破油罐水封,导致废油水溢流到地沟。

三、事故教训及防范措施:1.加强职工技术学习,熟练掌握岗位操作技术。2.提高职工环保意识。

3.加强管理,做好各项工作的检查落实。

4.对净化废油槽废油水及时回收,每班排放后废油水的回收由班长负责。

造气车间“12.18”31#煤气炉夹套烧干事故

一、事故经过:某年某月13日因醇烃化碰头新系统停车,14日仪表车间造气组对31#-36煤气炉夹套锅炉汽包远传液位计和远传压力表检查,发现有受冻迹象,为防止远传液位计和压力表冻坏,把仪表转换器关死,造气煤气炉控制室DCS操作系统显示压力为零、液位全满,造气车间14日交接班记录本有“A座夹套汽包液位计坏,以现场为主”记录,仪表车间14日交接记录本上有A座停表记录,但两车间交接班记录上均没有向下交接。

某月某日14:20分造气车间化工一班31#煤气炉准备点火,工艺段长张某、技术员袁某负责现场指挥操作,执行《31#煤气炉开车确认单》,确认单上未要求仪表车间确认,在16:20分及16:22分操作工张某分别执行确认单第10项“保持汽包液位并于控制室内一致”、第11项“校正夹套锅炉压力及液位计,确认蒸汽回收阀处于开的位置”的检查,16:30分班长张某进行了此两项项目确认。18:30分技术员袁在确认单上签字同意开车,18:30分时31#煤气炉点火升温。

某月某日00:00化工四班接班,班长万某要求以现场液位为主进行操作,巡检工赵某、操作工王某按规定对汽包液位进行检查加水,5:30分执行《造气车间16台炉A、B座供813系统开车置换执行确认单》,仪表车间职工郭某在未对现场仪表状况确认情况下签字同意开车。

某月某日8:00化工二班接班,造气车间工艺段长张某、工艺技术员袁某负责现场指挥操作,造气车间工艺段长张某现场检查31#炉汽包液位在2/3处。9:10分系统开始置换,操作工李某操作31#-33#炉、操作工赵某操作34#-36#炉,班长梅某在电除尘岗位指挥开车,在制气过程中,操作工李从微机看到

显示夹套汽包液位满未处理,也未向班长进行汇报;巡检工李某未按要求对现场巡检,未对31#炉汽包进行加水, 14:30分左右,风机巡检工张某巡检时发现31#炉夹套烧红急忙向控制室人员报告,技术员袁接到报告后让操作工李紧急停车并作上吹放空处理,在处理过程中,31#煤气炉炉体中上部鼓包焊缝开裂泄露蒸汽。

二、原因分析:

1、直接原因:造气车间工艺操作人员、巡检人员、开车确认执行人员及仪表车间开车确认人员责任心不强,未按规定执行工艺制度。

2、间接原因:造气车间及仪表车间安全、工艺管理薄弱,对职工日常教育及培训不足。

三、事故教训及防范措施:

(一)工程技术措施:1、仪表车间对造气现场仪表及远传液位计保温检查,对影响仪表及远传液位计冬季运行的隐患进行整改,对现场液位计出现液位不准确问题进行整改。2、机动部安排专业厂家对31#煤气炉夹套及气包进行检查,消除事故造成的设备隐患。3、仪表车间针对事故组织开展全厂范围内仪表保温排查,保证冬季仪表正常运行,对检查发现的隐患进行整改。

(二)培训教育措施:1、造气及仪表车间要组织职工学习《岗位操作法》、《巡回检查制度》、《开停车确认制度》、《交接班制度》,组织开展事故讨论,教育职工认真执行公司各项制度及规定。2、各生产单位要吸取三、事故教训及防范措施,对照本单位实际组织职工开展学习及讨论;生产部、安环部、机动部、劳人部等职能部室要对各单位职工对岗位操作规程、工艺指标、事故及紧急状态下应急处理措施掌握情况进行检查和考核。

(三)管理措施:1、生产部、安环部要对各单位巡回检查情况及开停车确认单执行情况进行检查,征求车间意见修订完善巡回检查制度及开停车确认制度。2、各单位要制订和完善职工对岗位操作规程、工艺指标、事故及紧急状态下应急处理措施等岗位应知应会内容的培训计划,重在实效。3、各单位要组织职工学习安全、工艺、设备管理规定,各职能部室要对车间制度执行情况进行检查,严格考核。

漫画:呵护(郑若英)

合成塔出口管道着火爆炸

一、事故经过:某年4月26日,某化肥厂正常生产时,合成塔出口至废热锅炉进口一段高压管道突然爆裂,大量高压气体喷出并起火,冲向20m处的厂调度室,当场烧死7人。

二、原因分析:该厂自行修改设计,材质选用不当。原设计应采用1Cr18Ni9Ti钢管,但在施工中采用15CrMo钢管取代。还使用两个20号钢弯头直接与钢管焊接,焊接过程中没有下达工艺要求。由于合成塔出口温度超过300℃,钢管及弯头受到严重的氢腐蚀,致使弯头强度下降,发生爆裂.

三、事故教训及防范措施:严格按照设计程序执行,变更设计必须有设计负责人审定。严格按照设计施工规定施工,金属焊接必须严格执行有关工艺要求.合成塔出口温度超过200℃,其管道必须选用耐高温耐氢腐蚀的高压合金钢。

某化肥厂液氨贮罐爆炸

一、事故经过:某年6月22日,某化肥厂,汽车

槽车运输液氨途中,突然爆炸,罐体断裂,大量液氨

外泄,10人死亡,47人中毒,大片庄稼被毁。

二、原因分析:该厂使用的液氨贮罐质量低劣,

焊接质量差。该厂压力容器管理混乱,这台压力容器

没有进行检查、检侧,没有记录台账,液氨超装。夏季中午气温高,使容器内压力上升,发生爆炸。三、事故教训及防范措施:氨罐制造必须由资质单位进行,并按照压力容器有关规程进行检侧,厂部要加强对压力容器的管理,容器上的安全阀要定期校验,保证灵敏、可靠。严格按照规定灌装液氨,严禁超装。夏季运输液氨应安排在晚上温度相对低时进行。

漫画:火灾后的反思(于昌伟)

河北大城县化肥厂煤气爆炸

事故概况及经过:某年4月20日10时40分,河北省大城县化肥厂合成工段煤气爆炸,死亡17人,重伤9人,轻伤16人,经济损失70万元。

是日,该厂年度大修即将结束,变换工段已经开车升温,同时开启高压机用空气向合成输送,对合成系统进行试压、试漏。当系统压力升至140公斤/平方厘米时,停高压机,并切气5分钟,保持系统恒压。10时40分,合成工段突然发生大爆炸,造成1台油分离器、2台氨分离器、l台冷交换器、1台水冷却器被炸毁;合成塔、合成氨冷凝器、立式水冷却器等多台设备受到不同程度的损坏,部分厂房倒塌、倾斜;当班的17名操作工死亡,9名重伤,16名轻伤,造成直接经济损失27万元,间接经济损失43万元。

二、原因分析的分析:1.合成系统大修前置换使用的惰性气体中含有一氧化碳,经计算和分析,确认此气体系半水煤气和空气的混合气体。2.在合成送气时,开动4号压缩机,通过总管1从6号压缩机一小法兰处吸气,事后检查6号压缩机一段入口阀门开度有问题,致使管1内形成负压,而管1又与脱硫系统相连,吸进半水煤气。3.连通管1与半水煤气总管的大副线阀没有关严,阀芯与阀座有4至5毫米宽的月牙形缝隙,其他两阀门虽关闭,但试漏时仍发现有大量漏气,第4只阀门有少量漏气,并且试压系统与生产系统未加盲板。

合成系统进行气压试验时,冷却排管上正在切割淋水板锯齿,操作时出现的熔渣落到排管上,同时碳化工段正在用电焊,电焊机地线连在全厂设备管线上,如有接触不良,便产生电火花导致事故的发生。

防止同类事故的措施:1.试压系统与生产系统要用盲板隔开,试压、试漏时要对气体进行严格分析,气体合格后方可送气。2.检修完后要对所有设备,管道等进行严格检查,达到技术要求后才能开车。3.严格禁止各种手动电器工具的接地线与设备管线相连,严格动火制度。

浙江衢州市合成氨厂循环槽爆炸

事故概况及经过:某年7月31日8时,浙江省衢州市化学工业公司合成氨厂造气车间脱硫1号循环槽发生爆炸,死亡3人,重伤1人,轻伤2人。

是日,该厂造气车间变换一组对硫1号循环槽槽体外壁进行除锈防腐,当时有3名工人在循环糟槽盖上用小榔头敲打槽盖上的铁锈,几分钟后循环槽突然发生剧烈爆炸。爆炸时,槽盖西侧入孔处半边的钢板被掀起,将槽盖上的3名工人抛上高空,其中1人被抛至离1号循环槽55.2米处;1人被抛起后撞在2号脱硫塔外壁10米左右高处;1人落在离1号循环槽16米处,均当场死亡。另外,槽盖上的一块钢板被炸飞出,打在北边脱硫厂房二、三层楼之间的砖墙上,向东掉落到加热器西侧,砸伤1名女工,造成重伤。此外,由于爆炸冲击波震碎脱硫厂房玻璃窗多块,碎玻璃落下时,造成工人轻伤。

二、原因分析:由于脱硫塔中的脱硫液流进循环槽时,溶解态和泡沫态煤气也同时流入循环槽,槽体与大气相通,压力比脱硫塔低。因此,煤气在槽内析出后,与空气混合,逐渐形成具有爆炸危险性的混合气体。当工人用铁榔头除锈时,由于敲打槽盖钢板产生火花,引致爆炸。

防止同类事故的措施:加强全厂含有易爆气体的槽、罐的管理,凡是这类槽、罐,都标明“严禁烟

火,严禁敲击”的字样,并加强安全教育,修订和健全安全管理的规章制度,严格执行检修、维修票的审批手续,特别是动火证的审批更须慎重。

造气一车间蒸汽连通阀液击事故

一、事故经过:某年某月10日20:13分,8.13系统与651工段老系统蒸汽管网连通阀稍开3扣,为防止冻坏此连通阀,工段通知651化工四班班长张庆军再稍开此连通阀2扣。21:50分,此连通阀受到水击,阀板、阀门壳体均被损坏。

二、原因分析:

1、直接原因:新系统与651工段老系统蒸汽管网连通阀长时间不用,管道内存有冷凝水。

2、间接原因:新系统与651工段老系统蒸汽管网连通管的φ25mm导淋管结冰,沿途导淋管也存在不通情况。

三、事故教训及防范措施:1、工程技术措施:更换新的8.13系统与老系统蒸汽管网连通阀,将φ25mm 的导淋阀更换为φ57mm。2、管理措施:将蒸汽管道的阀门、导淋分工维护到班组、个人,并挂牌标明。3、培训教育措施:教育职工明白蒸汽管道水击的危害性,要求职工在打开蒸汽阀门之前一定要暖管,开导淋。4、个体防护措施:蒸汽管道导淋尽快加装保温材料。

安徽白帝乳业有限公司“7.29”液氨泄漏事故

事情经过:2009年7月29日5时40分,安徽白帝乳业有限公司牛奶制冷车间员工在给制冷系统低压循环氨罐输送液氨过程中,用于输送液氨的橡胶软管与500公斤规格的液氨钢瓶接口处破裂,泄漏出液氨约200公斤,产生大量高浓度的氨气。事故发生后,经市消防、安监等有关部门及时进行应急处置,避免了对周围居民的伤害。

事故发生的主要原因:是液氨输送工艺落后,采用普通橡胶软管输送液氨,在高压流体的冲压下造成软管破裂;企业安全隐患排查治理不力,没有发现并消除橡胶软管等安全隐患;现场应急装备和工具不齐备,应急处置能力差。

三、事故教训及防范措施与防范措施:一、立即开展检查,消除安全事故隐患。二、落实安全评价,提高本质安全水平。建立健全安全管理规章制度和安全操作规程,做好安全生产教育培训,加强生产工艺、设备设施安全管理,淘汰落后工艺,制止“三违”现象的发生。三、加强应急救援,定期组织开展事故应急救援演练,提高安全处置能力。

浙江建德市新化化工有限责任公司液氨泄漏事故

事故概况:某年12月17日0时50分,建德市新化化工厂有限责任公司因合成液氨槽氨阀门进口中腔破裂,导致大量液氨泄漏,造成4人死亡,12人受伤。

二、原因分析:

1.直接原因:因该阀门破裂处周围最小壁厚仅

2.3mm。周围平均壁厚也只有

3.7mm,因此存在严重质量问题。

2.间接原因:该公司企业内部管理制度不健全,制度执行不严。

预防同类事故的措施:1.完善阀门等承压设备的采购、检验、入库、保养、领用的管理制度,严把质量关。2.从企业内部的机构设置,员工配置,制度建设,措施落实上建立起科学的安全生产的保障体系。

3.修订和完善企业的化学事故应急救援预案,改善通信设备,购置配置防护救援器具。

4.对液氨槽的隐患

进行整改。

合成一车间3#、4#压缩机引线爆事故

一、事故经过:某年某月4日10:50分3#压缩机停车进行日常检修,12:30分合成一车间在启动3#2500KW压缩机时,发现电机西侧碳刷有打火现象,立即停车,火自灭。电气车间14:00上班后组织值班人员对3#机碳刷、短路环、定子线圈、电缆等各部位做了检查,在测绝缘合格后,17:30分启动试车时,负荷电缆与电机引线发生打火,引燃机坑架子板及架子板上的废旧机布,发生着火。经在场检修的电气车间检修人员和合成一车间职工的全力扑救,火势得到有效遏制,同时通知调度,消防队赶到现场迅速将火扑灭。10月5日14:10分,热电6#给水泵电机端部引线过流烧断,同样引起合成一车间4#机电缆与引线结合部位打火,造成4#机跳车。

二、原因分析:

直接原因:电气设备运行电流增高,设备启动时压降大、电流大,对一些老旧设备绝缘薄弱处极易产生冲击而发生故障。

间接原因:1、灰尘进入电机和设备后会对绝缘产生影响,降低电气设备的绝缘性能,产生安全隐患。

2、电气设备下丢弃的废旧油机布太多,为故障打火提供了可燃物。

3、车间安全检查不到位,对电机基础坑内的架子检查不到位,架子在火源的作用下着火。

三、事故教训及防范措施:

1、电气车间:①、建议调度室将负荷控制在6万KW以下。②、加强检修后的程序管理,严格执行文明检修,确保工完料净场地清。③、清理现场可燃物。④、对电气设备进行全面排查,消除类似隐患。

⑤、建议工艺车间务必空载启动电机。

2、合成一车间:①、加强事故案例的学习,加强应急事故演练,提高职工处理突发事故能力,避免次生灾害的发生。②、车间加强现场管理和废弃物的管理,及时清理现场油污和杂物。③、车间今后细化安全检查范围和内容,不留死角。

第二部分:供汽、尿素系统事故案例

供汽车间3#锅炉炉膛燃气爆炸事故

一、事故经过:某年某月15日3#锅炉过热器

管漏,抢修后经水压试验正常,11:15分拆煤气盲板

同时放水至点火水位。12:10分班长与调度联系准备

点炉,同时副司炉对锅炉进行全面检查,司炉对四

个燃气阀进行了检查和压紧工作。12:15分车间副主

任对2#、3#、4#煤气阀进行了检查,而后开3#煤气

一、二道总阀点燃点火器点火,为防止冒火将引风

机电流开大至150A,同时司炉、副司炉点燃2#燃烧

器,点燃后又自动灭火一次,重新点燃,经调整燃

烧正常。接着准备点1#燃烧器,当走至1#、2#火嘴

中间时炉膛发生爆炸,爆炸过后发现1#煤气阀拉杆

断开,并有明显的旧伤痕迹。通过检查,炉墙损坏

约二十多平方米。

二、原因分析:由于1#煤气阀有旧伤,当对阀

门压紧时可能阀门已经损坏,因不明显看不出,当开煤气总阀时,由于0.4MPa煤气压力的作用,使拉杆筋断开,当点燃2#燃烧器时,煤气已从1#燃烧器漏人炉膛,由于2#燃烧器已点燃,漏人炉膛的煤气遇火即发生爆炸。

预防措施:1、严格按照点火程序进行点炉。2、对设备检查认真仔细,发现隐患及时联系处理。3、在原有的Dg80截止阀前或后增设经水压试验的球阀,保证严密性。

漫画:不该倾斜的“塔”(郑若英作)

供汽车间2#锅炉炉膛爆炸事故

一、事故经过:某日5:30分,接车间指示启动2#引风机,5:40分接调度通知点炉,随即拆卸煤气盲板,6:35分分析工作炉膛动火分析合格,6:45分司炉、副司炉点3#煤气火嘴,将点火棒伸至点火器,打开一道阀即听见过气声,因从点火处看不到燃烧器是否点燃,副司炉想从打焦孔看一下3#火嘴是否点燃,这时就听见爆炸声,将2#火嘴外炉墙炸坏约十平方,并将东墙钢梁移位,部分钢架损坏。

二、原因分析:1、操作人员安全意识淡薄。2、使用天然气点火,燃烧器无空气混合装置。3、没有严格点火规定。4、受燃烧器及锅炉本体制约,燃烧器不易观察火焰着火情况,炉膛负压由于点火棒易灭而保持较小。

预防措施:1、加强操作人员点火安全教育,要求认真执行点火操作法。2、制作专门点天然气的点火棒。3、在适当位置增设点火孔和看火孔。4、在燃烧器控制阀外加Ф20㎜旁路,专供点火时使用,减少漏气量。

尿素一车间尿塔大盖泄露事故

一、事故经过:某年某月10日上午7时,工艺巡检人员发现尿素合成塔(以下简称尿塔)大盖出现一处泄漏,是尿塔大盖的东北方位。检修工段立刻安排检修人员上塔对大盖主螺栓进一步进行紧固,但大盖的泄漏并未止住。车间于上午11时,系统停车。

二、原因分析:

1、直接原因:齿形垫存在制造缺陷,在螺栓压紧力及工作压力(20Mpa)双重作用下暴露。

2、间接原因:车间应对所领出的设备质量负责,采购人员应对所采购的设备质量负责。

三、事故教训及防范措施:1、尿塔大盖安装时,对尿塔的齿形垫及其相关部件进行详细的宏观检查和检测,并做好记录。2、进一步加强备件的采购质量的监督和管理。3、车间要进一步完善尿塔检修技术规程中关于尿塔大盖安装的检修技术规范。

尿素一车间跳车事故

一、事故经过:某年某月15日,电气车间电修一组职工孔某、卜某在对电气设备例行检查维护中,对尿素一车间1#压缩机的辅机柜吹灰时,由于二次线接线螺丝松动,控制回路瞬间开路,造成油泵电机跳车,从而引起1#压缩机工艺跳车,随后电气车间向生产部就跳车原因进行了汇报。据尿素一车间工艺人员反映,由于当时系统负荷比较低,此次跳车造成尿素系统波动,产生部分黄尿素。

二、原因分析:1、环境温度变化,热胀冷缩引起接线松动。2、现场振动引起接线松动。

三、事故教训及防范措施:1、合理安排设备维护时间。2、加强青工的技术培训。3、消除现场振动。

尿素二车间V109出口蒸汽管爆裂

一、事故经过:某年某月18日14:40尿素二汽提蒸汽冷凝液分离器(V109)出口蒸汽管道第二个弯头处突然爆裂,周围蒸汽弥漫,噪声较大,人员靠近困难,当班操作、管理人员立即赶到现场,采取紧急停车处理,系统停车。

二、原因分析:车间召开事故分析会,当时生产工艺条件正常,排除超温、超压等误操作现象。经查看蒸汽管爆裂部位第二个弯头外侧处:局部严重减薄,爆裂面积约20 cm2,裂开部位厚度由原来6mm 减薄至最薄处的0.5mm.故该弯头处蒸汽冲刷减薄,是造成其爆裂的主要原因。

三、事故教训及防范措施:(1).定期检测,加强设备预测工作。(2).做好设备的档案记录,规范管理。

尿素一车间1#氨泵前轴承损坏事故

一、事故经过:某年某月15日上午10:30分左右,尿素值班人员发现运行中的1#氨泵电机声音有变化,随即反映给电气车间,值班电工到现场对声音、电流、温度等进行分析、判断,在确定无明显变化后上报电修一组班长高某,高在对现场电机分析判断后,认为电机可以继续运行,并对操作人员交代观察运行,当晚21时许1#氮泵前轴承发生故障停车。

二、原因分析:

1、直接原因:在接到电机异响问题后,没有组织有效的风险评估,没有采取有效措施。

2、间接原因:(1)电气车间技术人员经验不足,对该电机运行情况误判。(2)检查人员在2#氨泵备机情况下,没有及时调整设备倒机。

三、事故教训及防范措施:1、加强职工业务技术学习,结合事故案例教育职工,提高职工业务能力。

2、强化现场巡检,及时发现、处理事故隐患。

热电6#锅炉鼓风机电机烧停炉事故

一、事故经过:某年某月13日18:46分热电6Kv系统报交流接地信号,继之6#炉鼓风机跳车,经检查由于下雨致使电机进水,使电机内部匝间绝缘降低,使线圈烧坏,速断动作。

二、原因分析:该电机没有防雨罩,防护等级为IP23的,等级偏低,不能有效的防止雨水的进入,从而造成了此事故。

预防措施:1、电机防护等级IP23改为IP44。2、化工车间对电机增加防雨罩。3、在订货时要充分考虑电机的防护等级要与其使用条件相匹配。

哈尔滨新香坊化立厂锅炉爆炸

事故概况及经过:某年9月23月,哈尔滨市新香坊化工厂一台立式横水管锅炉发生爆炸,锅壳从下脚圈撕开,腾空而起,越过附近厂房和一座二层楼房,落在距锅炉约130米远的野外大地,砸地深约70厘米,炉胆撕裂压瘪,离开炉座7米远,爆炸后的汽浪和冲击波,将锅炉房夷为平地,附近车间、居民住房的门窗玻璃等被严重毁坏。司炉工、化验员、保管员当即死亡,四处横飞的砖头杂物,将距离锅炉

房45米远的兽医站站长砸成重伤。

二、原因分析:1.锅炉制造质量低劣,结构不合理。该厂无视国家有关锅炉安全管理的规定,在未经检验的情况下,曾几次擅自决定将这台锅炉作为蒸汽锅炉使用。2.司炉工无证操作,缺乏锅炉安全运行知识,不懂安全操作规程。3.安全附件失灵,主汽阀关闭,造成超压爆炸。

防止同类事故的措施:1.市劳动局要求各单位要重视锅炉安全管理工作,在年底前对本单位的锅炉进行一次大检查,对非法制造、安装和擅自使用的锅炉,认真查处。2.要切实加强对在用锅炉的安全管理,做到每台锅炉都应进行登记建档,按期检验。3.各锅炉使用单位,要切实抓好本单位运行锅炉的日常管理,健全有关规章制度,积极开展有关安全操作人员的培训,要针对本单位锅炉的实际情况,落实防范措施,防患于未然。

供汽车间5#引风机叶轮损坏事故

一、事故经过:供汽车间5#炉当班操作人员在12日15时18分左右,发现引风机过载跳车,随即送风机跳车,锅炉压火。经检查引风机机壳及叶轮损坏,部分已经飞出,破坏严重,停炉处理。

二、原因分析:

主要原因:引风机上次检查时间为8月16日,检修工未能仔细检查焊口,没有发现可能存在的细小裂纹。

间接原因:此叶轮是由新乡鼓风机环保股份有限公司制造,与今年4月6日更新后开始运行,运行期间比较平稳,出力正常,振动正常。这次事故是由于一个叶片焊口突然开裂甩出,造成其它叶片及机壳瞬间破坏。

三、事故教训及防范措施:1、加强设备管理,严把供货质量关,特别是重要设备;2、加强职工素质教育,提高其检修技术和责任心,加强职工应急演练,提高其处理突发事件的能力;3、使用单位完善检测方式和手段,并制定落实补救措施;

徐州造纸厂锅炉爆炸

事故概况及经过:某年,徐州造纸厂一台最高许可工作压力为0.69兆帕的卧式双火筒兰开夏型锅炉,事故当日早晨6时升火点炉,在正常情况下,点火后两小时压力即可升到0.39兆帕,这天烧了3小时之久,汽压才升到0.24兆帕,此时司炉工已听到炉内有异常响声,但由于司炉工缺乏操作知识,不但不进行检查,反而继续加大火力,以致锅炉严重超压,一声巨响,炉胆和封头扳边连接部位被炸开920毫米长的裂口。炉内强大汽浪从破口处猛烈冲出,将前方三道土坯墙,十间草房,九间瓦房推倒。在此同时,炉膛内正在燃烧的炽热煤块、炉排、炉门也飞出50米外的房顶上,引起火灾,将附近一些车间厂房全部烧为灰烬,爆炸产生的冲击波将整个炉体向后移动了500毫米。事故造成死伤各1人,经济损失330000余元。

二、原因分析:

1.安全附件不全不灵。锅炉未装安全阀,压力表的连通管堵塞,因此锅炉压力指示升不上来,而分汽缸上两个压力表也均失灵,不能回复零位,在无压力的情况下,一表指示为0.44兆帕,另一表指示为0.27兆帕。压力表不能正确指示锅炉的真正压力导致锅炉超压发生爆炸。

2.领导忽视安全,司炉工未经技术培训,缺乏操作知识和安全常识。

防止同类事故的措施:1.使用单位领导应认真贯彻国家有关安全方面的法规;2.对操作人员要进行培训考核,以提高人员素质;3.加强使用管理,建立健全必要的规章制度。

起重伤害事故汇编案例汇编..

起重事故案例汇编 “安全责任重于泰山”。企业的安全生产关系到职工生命和企业财产的安全,关系到企业效益和社会的稳定。因此搞好企业的安全生产是各级领导、全体员工的神圣职责。 “安全第一、预防为主”这是安全管理的一贯方针,为更好落实这一方针,进一步强化广大干部和职工的安全和防范意识,起重专业安全管理小组人员,汇集了我公司及冶金企业近十年来发生的30起典型的起重事故案例,将他们编辑在一起,希望全体员工要紧密结合安全生产实际、思想实际和作业特点,认真借鉴他人用鲜血和生命换来的教训,举一反三,防微杜渐,克服侥幸麻痹思想,增强“我要安全”的意识,提高自己的技能,落实我要“我要安全”的责任,从我做起,从本岗位做起,从预防的角度上狠下工夫,制定切实可行的防范措施,防止同类事故在我公司发生。 案例1:检查时独自行走,小车开动轧断手指 伤亡人员概况 一、事故简单经过 1993.11.24日,某钢铁公司电炉厂,电工黄某(男、25岁,七级电工)对天车进行电气检查,检查完天车滑线想下车,脚被平台斜拉支撑绊了一下,身体绊倒,本能地用手扶物保持身体平衡,左手扶到天车小车道轨上,小车正好开过来轧到黄某手上,将其左手拇指、食指、中指轧掉。事故发生后,黄某自己走到天车端粱安全门处把紧急开关关掉,向天车司机打了招呼。此事造成黄某重伤。 二、事故原因 A、趁天车运行间隙黄某登车,上车时没有断开安全开关,也没有 和司机打招呼,司机根本不知道。 B、电工工作至少两人一起,单人作业违反规定。 C、天车上行走脚下确认不够。 三防范措施

严格执行安全操作规程,做好交叉作业的联系。 案例2:对吊物重量确认不清,物落伤人致死 一、事故经过 2001.7.17日,某钢铁公司氧气厂,2#、3#空压机过滤器到货卸车,用8T汽车吊停在货车尾处卸车,第一件顺利吊下,此时,任某(男,28岁,大学,机动科长)同刘某从厂房出来,站在第一件西侧讨论其用途,14:35吊第二件,当把空气过滤器主体吊出货车槽开始下落时,箱体主体的西南下角蹭挂货车右边槽上方,箱体急速向南偏甩,同时汽车吊车头翘起,吊物迅速下落,将站在吊物旋转半径内的任某砸住,营救无效死亡。 二、事故原因 a)吊车司机对吊物重量确认不清,估计偏轻,违章冒险操作。 b)起重作业管理不善,没有配备专业起重指挥及司索工。 c)卸货位置不当,任某站位不当。 三、防范措施 起重作业必须坚持“十不吊”,起重作业必须由专业人员进行操作。案例3: 一、事故经过 2001.1.8日,某钢铁公司炼钢厂转炉检修,从事拆运吸尘管道(管道长10.85米,总重8.27吨)作业,铆工刘某、起重工刘某确认管道吊耳并估算重量为4吨左右,选择2吨倒链一个及ф15.5mm钢丝绳分别栓挂在管道东西两侧的吊耳上,10:40左右,4#天车司机滕某在生产科副科长张某指挥下,在管道自转90度情况下,将4#天车开到西侧2#混铁炉处,此时,吊装用的倒链和钢丝绳突然断裂,管道坠落至2#混铁炉过桥上,将正在2#混铁炉过桥上工作的张某(男,30岁,高中,混铁炉班长)击中头部,当场死亡,同一起作业的许某受轻伤。 二、事故原因 A、吊索具严重超负荷,没有采取防止物体自转措施。 B、天车工对2#混铁炉出铁口前作业人员的位置确认失误。

化工厂事故案例分析报告

化工厂事故案例分析报告

事故案例目录 第一章:火灾事故案例 (4) 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (4) 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5) 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 .............. 错误!未定义书签。四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 .. (7) 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (10) 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (10) 七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (10) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (12) 九:一起氧气管道燃爆事故 (12) 十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (16) 十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (16) 第二章:爆炸事故 (16) 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (16) 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (16) 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (18) 四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (19) 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (23) 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (24) 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (26) 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (34) 第三章:中毒事故 (35) 一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (35) 二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (38) 三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (40) 四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (41) 五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (43) 六:苯中毒事故案例 (48)

典型事故案例汇编文档

生产现场因没有办理“两票”或工作中安全措施不落实导致的主要生产性人身伤亡事 故典型案例 交叉作业无票检修 发生火灾人员死亡 2007年10月28日下午15:20,碳素厂焙烧一车间烟气净化系统进行大修过程中,洛阳华强机电设备有限公司副总经理赵石旺指派熊建坡,在没有经过大修现场安全监护人赵耀辉同意,也没有告知宋村施工队监护人宋五川的情况下,擅自安排焊工武新力和帮工李文帅用乙炔气体在电除尘器东侧大弯头阀门部位处切割人孔,焊工武新力在没有采取任何安全防范措施的情况下开始切割,当切割约20公分长度时,发现烟道着火,将正在距着火处约20米的预除尘内部清理结焦物的4名宋村施工队民工困在其中,有3名民工从预除尘内逃离出来,1名民工被困在预除尘内部,伊川县消防队进入预除尘内部后将被困民工救出,经抢救无效死亡。 原因分析: 1、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司现场施工负责人熊建坡违章指挥、切割人员武新力违章作业,在没有办理动火工作票的情况下,也没有告知现场相关安全监护人,擅自用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道,致使烟道内附着物发生着火而致死亡。 2、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司副经理没有认真履行安

全检查和管理职责,现场也没有采取相应的防范措施,在不清楚现场实际的情况下,擅自指派员工用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道。 违规操作引发大火 消防不备造成重伤 2009年4月27日八点班,碳素厂生阳极车间煅烧运行四班当班1#罐式炉调温工宁利彬,因1#罐式炉温度第一组较低,调温工宁利彬违反厂规向罐式炉火道加注柴油,柴油滴在1#罐式炉上部观火孔上而燃烧,燃烧的火焰顺着炉壁烧向宁利彬的面部,宁利彬本能用手躲避时,小油桶内的柴油又抛洒到他本人的工作服上,从而造成宁利彬严重烧伤,为公司造成了较大经济损失,也为本人及家庭带来了无可挽回的惨痛悲剧。事故发生后,碳素厂立即将其送往医院进行治疗。 原因分析: 1、生阳极车间领导明知公司严禁向罐式炉加油提温,然而,车间领导有令不行、有禁不止,仍然指挥员工向罐式炉加油升温,属于严重违章指挥。 2、调温工宁利彬安全意识极为淡薄,在温度较高罐式炉顶部倒油,当油顺着炉壁滴下时,没有采取相应的防范措施,导致着火发生。 3、生阳极车间使用后的灭火器不能及时上报碳素厂保卫部进行更换,从而导致在罐式炉附近灭火器在紧急情况下不备用(全部都是空罐)。

冶金企业事故案例汇编(2018)

附:2018年钢铁企业事故大盘点,血的教训! 连云港兴鑫钢铁高空坠落事故,2人死亡,1人受伤 近日,江苏省安监局发布通知称,2018年1月13日,上海宝灿机械设备安装工程有限公司在连云港兴鑫钢铁有限公司开展检维修作业时,发生一起高空坠落生产安全事故,造成2人死亡,1人受伤。 宝钢德盛不锈钢精炼厂窒息事故2人死亡 2018年1月30日上午,宝钢德盛不锈钢精炼厂1-4#汽包打磨项目发生一起窒息死亡事故,事故导致2人死亡。 首钢水钢能源公司煤气中毒 9人死亡、2人受伤 2018年1月31日19时30分左右,贵州省六盘水市首钢水城钢铁公司能源公司在对余热发电9#锅炉检修作业中发生一起煤气中毒较大事故,造成9人死亡、2人受伤。 某钢厂检修锅炉突发事故1死2伤 2018年1月13日下午4:30分左右,**医院接到3名伤者。某钢铁厂安全检修锅炉,发生意外坠落事故,其中一人送到医院已经无生命特征,一人被送重症监护室,生命不容乐观。还有一人生命特征平稳,正在接受观察。 韶钢煤气泄漏中毒 8人死亡、10人伤

2018年2月5日凌晨3时左右,位于广东省韶关市的韶钢松山有限公司在7#高炉余压发电检修作业完成后,引送煤气开启盲板阀过程中,发生煤气泄漏中毒较大事故,造成8人死亡、4人重伤、6人轻伤。 某钢厂冷轧厂挤压事故1人死亡 2018年2月*日12时50分,某钢厂冷轧厂运转作业区成品收发工曲*(男,51岁,1985年8月入厂)在成品跨开动过跨地平车由北向南运输成品卷,当过跨地平车运行接近极限位置时,曲*从运行的平车前穿行,结果被挤在平车端梁与停在安全道上的**汽车运输有限责任公司****号待装汽车之间,经抢救无效死亡。 某钢厂皮带事故1人死亡 2018年2月**日7时30分,**钢厂**公司炼焦部皮带功能包保作业分包方——**公司皮带巡检工律**(男,60岁)在C108皮带机尾调整辊处清理皮带落料过程中,被绞入皮带与托辊之间,经抢救无效死亡。 宝丰钢铁电弧炉发生爆炸事故,造成2死2伤 5月23日,广东省江门市台山市政府网站发布通报称,2018年3月26日15时左右,台山市宝丰钢铁有限公司炼钢1号车间2号电弧炉发生爆炸,造成现场4名工人受伤(3男1女),其中2人(1男1女)经送医院抢救无效死亡。 娄底涟钢煤气中毒事故,造成2人死亡

全国化工危险化学品典型事故案例汇编(2017年)

全国化工危险化学品典型事故案例汇编(2017年) 01-浙江华邦医药化工有限公司“1?3”较大爆炸火灾事故 (1) 02-湖北省钟祥市金鹰能源“11?11”较大中毒事故 (5) 03-浙江林江化工“6?9”爆炸较大事故 (8) 04-安徽万华“4?2”较大爆燃事故 (12) 05-吉林松原石化“2?17”较大爆炸事故 (15) 06-新疆宜化“2?12”较大电石炉喷料灼烫事故 (20) 07-河南豫港焦化“4?28”较大爆炸事故 (23) 08-青海盐湖工业公司“6?28”较大爆炸事故 (26) 09-连云港聚鑫生物“12?9”重大爆炸事故 (29) 10-湖北大江化工“9?24”较大窒息事故 (33) 11-中石油乌鲁木齐石化公司“11?30”较大机械伤害事故 (36) 12-山东日科“12?19”较大火灾事故 (40) 13-内蒙古乌海华资“6?27”较大爆炸事故 (43) 14-江西之江化工“7?2” 压力容器爆炸事故 (47) 15-大连西太石化“11?18”中毒事故 (51) 16-新疆宜化“7?26”较大燃爆事故 (55) 17-山东金誉石化“6?5”重大爆炸着火事故 (59)

01-浙江华邦医药化工有限公司“1?3”较大爆炸火灾事故 2017年1月3日8时50分许,位于临海市浙江省化学原料药基地临海园区的浙江华邦医药化工有限公司(以下简称“华邦公司”)C4车间发生爆炸火灾事故,造成3人死亡,直接经济损失400多万元。 一、事故单位及生产工艺情况 华邦公司创建于2002年9月,占地68.27 亩,总资产5360万元,现有员工200 人,主要产品包括6,6-二氢青霉烷酸二苯甲酯(DP-3)、三苯基氯甲烷、潘生丁二氯物(DDH)等医药中间体,所有产品均不属于危险化学品,但其生产过程涉及加氢、氧化、磺化、胺化、硝化、重氮化等重点监管危险化工工艺和甲苯、乙酸乙酯、液氨、氢气、乙炔等重点监管危险化学品,且涉及危险化学品的使用和回收。 事故发生在 C4 车间生产 DDH的环合反应釜。DDH的生产工艺是以草酸二乙酯为起始物料,经过缩合工序制得草酰乙酸二乙酯甲苯溶液,再经环合、硝化、加氢还原、氯化、缩合等工序得到成品。发生事故的环合反应过程如下:在反应釜中投入缩合物草酰乙酸二乙酯甲苯溶液和尿素,冷却至20~25℃滴加硫酸,保温 2 小时,升温至60~68℃,保温反应至终点(保温 5 小时);减压浓缩回收甲苯,加入 10%液碱中和至中性,过滤后的滤饼(主要成分为乳清酸)加入水和氢氧化钠,于60~63℃保温反应 l 小时,冷却至常温,滴加 30%盐酸中和反应至 PH 值 1~2,酸化反应 2 小时,得到最终反应产物。 二、事故经过 1月2日,当班员工由于24 小时上班,身体疲劳而在岗位上瞌睡,错过了投料时间,本应在前一天晚上11 时左右投料,却在凌晨 4 时左右才投料;滴加浓硫酸并在20~25℃保温 2 小时后交班,但却未将投料时间改变和反应时间不足工艺要求的情况向白班交接清楚。 白班人员未按操作规程操作,就直接开始减压蒸馏。蒸馏约20 多分钟后,发现没有甲苯蒸出,操作工就继续加大蒸汽量(使用蒸汽旁路通道,主通道自动

典型地铁事故案例汇编

序言 安全是地铁科学发展之本,是地铁和谐发展之基,是地铁运营效益之道,是地铁员工幸福之源,是地铁的生命线,是我们永恒的主题。 认真总结研究地铁典型事故案例,是预防发生类似事故的重要措施,从中可以汲取经验教训,发人深思、令人警醒,进一步提升安全技术和管理水平,营造地铁安全发展的环境和氛围。 本次地铁事故汇报收集了地铁运营发生的14起典型事故案例。每个案例都详细记载了事故的经过、事故原因、事故处理和整改措施4个方面的内容,内容具体,资料翔实,能够客观全面反映事故发生的整个过程。特别是事故的原因分析和整改措施,能够让全体员工结合身边发生的具体案例,掌握相关的安全知识和操作规程,在日常工作中高度重视,遵章守纪,不要存在侥幸心理,避免类似事故再发生。 这些事故都是发生在我们身边人和事,事故的责任者、受害者、当事者往往仅仅是因为一次小小的疏忽、一个简单的错误、一处不当的行为,就酿成一起事故,而每一起事故都有可能造成人员的伤亡,设备的损坏,或者不同程度的伤害,教训之深刻,后果之惨重,令人久久难以释怀。 希望全体员工在阅读和学习典型地铁事故案例汇编的每一个事故案例,不仅要搞清每一起事故的来龙去脉,还要将自己置身于事故的背景之中,换位思考:当处在当事者的情形下,会怎么做,是否会

犯同样的错误。要努力从每一起事故中吸取教训,纠正自己的一些不良工作行为或习惯,使自己在今后的工作中自觉地遵章守纪,并且主动关心他人的安全,形成安全、和谐的工作环境和氛围,为建设“平安型地铁”努力奋斗,为畅通北京提速。

目录 一、运营事故案例 案例一:“9.22”西单电梯事故 案例二:“1.17”5号线列车救援 案例三:“1.18”1号线列车救援 案例四:“2.3”机场线列车救援 案例五:“2.17”房山线列车救援 案例六:“3.5”5号线列车救援 案例七:“3.15”1号线列车救援 案例八:“5.18”公主坟道岔故障 二、火灾事故案例 案例九:“2.29”知春路站电梯冒烟事故 案例十:“10.14”四惠站线路管理用房起火事件三、工伤事故案例 案例十一“6.23”四惠车辆段坠车工伤事故四、施工安全事故案例 案例十二:“2.27”10号线接触轨断电事故 案例十三:“1.4”房山线接地线未拆除事故 案例十四:“4.8”苹果园站列车剐蹭光缆事故

化工安全事故案例汇总

化 工典型安全事故案例 汇总

目录 1目录............................................................................................................................ 4第一章火灾事故案例.................................................................................................. 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例................................................................................................ 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 38 第三章中毒事故案例................................................................................................

危险化学品典型事故案例

危险化学品典型事故案例 2014年杜邦公司美国休斯敦化工厂泄漏事故致4死1伤2014年11月16日消息:世界第二大化工公司、美国杜邦公司位于休斯敦东南拉波特地区的工厂,15日发生化学品泄漏事故,5名工人直接暴露于有害气体甲硫醇中,造成4人死亡、1人被送往医院救治。 杜邦公司发言人伍兹(Aaron Woods)证实,15日凌晨4时左右,位于斯特朗路厂区一个储存甲硫醇的存储罐阀门失效,造成甲硫醇大量泄漏。 工人和紧急救援人员6时左右控制住了泄漏,但已有5名工人暴露在有害气体中。其中4人在厂区内死亡,1人被送往附近的星海假日医院,伤情不会危及生命。在化学品溢出时,4名死亡员工之一曾下落不明。 杜邦拉波特厂区约有320名雇员,“这是该厂区第一次发生这样的泄漏事故。”伍兹表示,“我们现在的重点是这些员工”。 拉波特应急管理协调员萨格斯(Jeff Suggs)指出,泄露的甲硫醇为无色有害易燃气体,有一股臭鸡蛋或臭鱼的难闻气味,通常用于天然气添加剂、保护农产品蛋白质的合成剂或杀虫剂。今次泄漏出的甲硫醇不会对附近社区构成危害。 休斯敦西南地区的密苏里市、糖城和罗森伯格市均有居民报告闻到刺鼻气味,警方认为这也是约60公里外的杜邦公司工厂当天化学品泄漏导致。 美国有毒物质与疾病登记署(ATSDR)记录显示,人体直接暴露于甲硫醇中会引起严重的呼吸系统、皮肤或眼睛炎症;吸入后可引起头痛、头晕、恶心及不同程度的麻醉;高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。 2014年江苏昆山中荣金属制品有限公司8.2特大爆炸事故

2014年8月2日,昆山中荣金属制品有限公司抛光车间的粉尘爆炸特别重大事故,造成75人死亡、185人受伤。正是这个特别重大的爆炸事故为这个全国县级“首富”城市蒙上一层重重的阴影。 4日,国务院“8.2”特别重大爆炸事故调查组根据暴露的问题和初步掌握的情况,对事故作出判定:问题和隐患长期没有解决,粉尘浓度超标,遇到火源,发生爆炸,是一起重大责任事故。事故的责任主体是中荣公司,主要责任人是企业法人代表、董事长吴基滔等相关负责人。目前公安机关已控制了相关责任人员。 哪些问题和隐患长期没有解决?调查组总结了5点原因: ——企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设,违规双层设计建设生产车间,且建筑间距不够。 ——生产工艺路线过紧过密,2000平方米的车间内布置了29条生产线,300多个工位。 ——除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装置,除尘能力不足。 ——车间内所有电器设备没有按防爆要求配置。 ——安全生产制度和措施不完善、不落实,没有按规定每班按时清理管道积尘,造成粉尘聚集超标;没有对工人进行安全培训,没有按规定配备阻燃、防静电劳保用品;违反劳动法规,超时组织作业。 昆山市消防大队经济开发区中队中队长吴神飞说,约两个月前曾接到该企业火警,当时是放在室外的泡沫夹芯板发生燃烧。而一位熟悉企业情况的人士也表示,这家企业污染大、技术含量不高,一直存在安全隐患。许多年轻人不愿意干。 调查组指出,当地政府的有关领导责任和相关部门的监管责任落实不力,是导致事故发生的原因之一。记者了解到,面对近3000家企业,在昆山开发区经济发展局仅设了4个人

化工厂事故案例分析57721

事故案例目录 第一章:火灾事故案例 (3) 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (3) 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 ................ 错误!未定义书签。四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 .. (6) 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (9) 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (9) 七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (9) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (11) 九:一起氧气管道燃爆事故 (11) 十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (15) 十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (15) 第二章:爆炸事故 (15) 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (15) 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (15) 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (17) 四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (18) 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (22) 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (23) 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (28) 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (30) 十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (33) 第三章:中毒事故 (34) 一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (34) 二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (37) 三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (39) 四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (40) 五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (42) 六:苯中毒事故案例 (47)

化工安全事故案例汇总.

化工安全事故案例汇总

目录 目录 (1) 第一章火灾事故案例 (4) 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故?2005.9.28?燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例 (22) 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司?7.11?爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司?7.27?爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 第三章中毒事故案例 (38)

一河南濮阳中原大化集团有限责任公司?2.23?较大中毒窒息事故 (38) 二莘县化肥有限责任公司?7.8?液氨泄漏事故 (39) 三淄博市周村区?5.21?危化品槽罐车中毒死亡事故 (43) 四山东阿斯德化工有限公司?8.6?一氧化碳中毒事故 (44) 五山东滨化集团化工公司?4.15?氮气窒息事故 (45) 六山东晋煤同辉化工有限公司?4.21?事故 (46) 七苯中毒事故案例 (48) 八制度不执行,入罐作业酿事故 (49) 九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (50) 十二氧化硫中毒事故案例 (52) 第四章国外化工安全事故案例 (55) 一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 (55) 二美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故 (57) 三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (61) 四日本甲醇精馏塔爆炸事故 (65) 五美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故 (66) 六韩国幸福公司的ABS树脂厂火灾爆炸事故 (68) 七日本一合成氨装置爆炸事故 (69) 八印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故 (70) 九墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故 (70) 十西班牙液化丙烯罐车爆炸事故 (73) 十一美国联合碳化物公司氮气窒息事故 (76) 十二印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故 (79) 十三日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故 (83) 十四塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故 (84)

近几年冶金企业煤气事故案例汇编

学习文件编号:2014031 近几年冶金企业煤气事故案例汇编 学习记录

近几年冶金企业煤气事故案例汇编 一、煤气中毒事故 1、武钢集团鄂钢公司“10?18”煤气中毒事故的通报 事故经过:2008年10月18日下午14时30分左右,武钢集团鄂钢公司能源动力厂热力车间发生高炉煤气中毒事故,中毒14人,其中死亡4人,其余10人轻度中毒。 事故原因分析:此次事故发生的主要原因是煤气防护人员违章操作,在检修作业中关闭DN1200煤气眼镜阀前面的蝶阀,以减少煤气冒出量时,误将蝶阀打开,致使煤气压力过大,造成高炉煤气从眼镜阀开口处大量逸出;煤气防护人员在高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸器具是事故发生的直接原因。 2、河北遵化港陆钢铁有限公司“12?24”重大煤气泄漏事故 事故经过:2008年12月24日上午9时左右,河北省遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板发生崩裂,导致44人煤气中毒,其中17人死亡、27人受伤。 事故原因分析:生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩大,隐患排查治理不认真。事故发生前,炉顶温度波动已经较大,但没有进行有效治理,仍然进行生产,导致事故发生。 3、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故 事故经过:2009年8月24日,1#高炉烘炉由2#高炉供煤气转为3#高炉供煤气,2#高炉休风以后,3#高炉煤气管道需打开向1#高炉供煤气。在关闭

3#高炉煤气管道的煤气蝶阀后,打开其后的眼睛阀的作业过程中,4个作业人员中毒,监护人和赶来救援的值班工长也中毒。其中3人死亡,重度中毒1人事故原因分析:违反“冒煤气作业,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具”的规定,眼睛阀没有完全切断,错误地判断煤气管道内没有压力,作业场所没有逃生及救援通道。 4、山西襄汾县强盛铁合金厂“9·18”煤气中毒 事故经过:2009年9月18日强盛铁合金临时停产检修,要检修东烧结阀盖密封箱体盖板等。10时许高炉休风,16时25分后高炉复风,此时烧结平台下阀盖密封箱体内进行焊接作业的3人中毒,1人焊好盖板爬出人孔时中毒,平台上配合检修者立即去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在阀门平台区,此次,造成4人死亡,1人轻微中毒。 事故原因分析:在检修前,甲班没有按规定关闭煤气阀门、打开放散阀,违反安全操作规程作业,乙班在没有办理工作票、没有确认煤气阀门的状态、没有进行箱体内煤气浓度检测、没有准备安全防护设施、没有指派专门的安全监护人员的情况下,安排组织人员进入箱体内违章作业; 5、新余钢铁公司“12·6”中毒事故 事故经过:2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2#干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共导致4人死亡、1人受伤。 事故原因分析:三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,导致有毒有害气体(气体主要成份为一氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的人孔处冒出,造成中毒事故,违反该厂

化工厂事故案例集锦

物体打击事故 疏于检查房檐水泥脱落砸伤操作工 一、事故经过 2003年2月21日10时30分左右,某厂生产车间一名操作工正在现场巡检时,被脱落的厂房檐水泥砸在肩上,造成操作工轻伤。 二、事故分析 1、春季风大、厂房檐水泥风化严重、起皮脱落,造成这起物体打击事故。 2、生产车间没有结合季节特点、车间现场特点,组织安全检查,没有及时发现生产环境的潜在危险,促使事故发生。 三、事故教训及防范措施 1、车间日常的安全检查应结合季节特点、装置特点,认真组织安全隐患的排查,并及时消除和控制安全隐患。 2、加强对员工的安全知识、装置基本知识的教育,确保员工掌握每天巡检路线上的危险,提高防范意识和反事故能力。 火灾爆炸事故 违章操作水洗塔爆鸣三人灼伤 一、事故经过 2003年5月23日13:30时左右,某检修公司检修人员在一生产车间水洗塔进行更换出口管线作业,生产车间化工在现场监护,13:56时在填装铁拉西环过程中发生爆鸣,将正现场作业的检修公司两人及生产车间在场监护的化工面部灼伤。 二、事故原因 1、水洗塔充装填料距反洗结束,时间间隔两小时,水中CO+H2析出与塔内空气形成爆炸性混合气体,在向塔内填加铁质拉西环时,铁质拉西环相互碰撞产生火花,引起水洗塔内爆鸣。 2、生产车间在检修前的工艺处理未按《岗位工艺技术规程》规定执行,与系统隔绝方式未采用加盲板法。

3、检修人员作业前没有按预定的风险削减措施逐项确认、落实。 4、间隔两小时重新作业,没有重新进行动火分析。 三、事故教训及防范措施 1、落实各级人员职责,检修作业要严格执行《工艺规程》、《安全技术规程》等规章制度。 2、规范作业,严格执行“书票证”制度,检修前要对安全防范措施逐项确认、落实。作业不。 3、要加大对现场安全监督检查力度,坚决制止“三违”现象。 4、加强员工安全责任意识的教育,确保员工组织作业或参与都能“知责、尽责、执责”。违章交叉作业酿成火险 一、火险经过 2004年5月28日16:35时,某检修公司在一生产车间安装管线,当进行到生产车间一管廊柱时,由于风向变化,致使位于上风向安装管线的打磨作业的火花引燃了下风头的置换放空气,酿成火险。经现场人员及时处理,没有造成任何人员受伤和财产损失。 二、原因分析 1、生产车间进行系统置换的不合格气体在打磨作业周围2.5米处放空,没有通知施工单位停止动火作业。 2、生产车间生产主管领导、工艺技术管理人员、生产值班长对置换作业现场的交叉作业情况不清。 3、双方看火人对周围环境掌握不清,没有尽到看火人职责。 三、吸取教训及防范措施: 1、要落实各级人员安全生产职责,进一步完善现场作业管理,做到在保证安全的前提下,实施各项检维修作业和基建作业。 2、指挥作业的各级人员要深入现场靠前指挥,对交叉施工作业做好各类事故预案,认真落实现场施工安全措施。

典型电气事故案例大全

典型电气事故案例汇编 汇编:郝建伟 2012年4月10日 前言 通过典型事故案例学习,认清每一次事故的根源,消除松懈麻痹思想,强化忧患意识和风险意识,增强做好安全工作的积极性、主动性;加强事故问责,进一步明确各自安全责任,使安全生产“可控、再控”,建立和完善各类规章制度,加大反违章和安全监督监察力度,推行安全工作标准化,深化安全事故闭环管理,检查事故管理和整改措施的落实情况,避免解决事故处理失之于宽、失之与松的问题,使安全生产基础不断得到巩固和加强,保证发电设备的安全稳定运行。 本《典型事故案例汇编》收集了我厂建厂以来在生产过程中发生的较为典型的电气事故,对事故发生的原因进行了分析,提出防范措施。希望各部门、各班组认真学习,接受事故教训,不断提高自我防护意识和防范能力,结合自身工作特点,举一反三,使防范措施真正落到实处,夯实生产安全基础,促进企业建立安全生产长效管理机制,确保发电设备安全、稳定、经济运行。 目录 一黄台电厂继电保护误接线事故 二黄台电厂110KV母差保护直流接地动作致Ⅰ母线跳闸 三黄台电厂220KVⅡ母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪事故 四黄台电厂小动物造成发电机出线短路事故 五黄台电厂发电机转子内冷水回路堵塞致小修延期事故

六黄台电厂继电保护误整定事故 七黄台电厂#7机丙循环水A相CT下部接线处熔化导致停机事故 八黄台电厂#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火 九黄台电厂#7机205开关B相CT爆炸事故 十黄台电厂6KVⅦ段母线室漏雨造成母线故障 十一黄台电厂#6机低真空停机保护动作 十二黄台电厂#7机定子接地保护动作, 发电机跳闸 十三黄台电厂#7发电机定子A相接地故障 十四金陵电厂“”电气误操作事故 十五金陵电厂“”电气设备事故 十六沁北电厂500kVⅡ母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故 十七沾化热电厂“”全厂停电事故 (一)继电保护误接线事故 一、事故经过 1984年10月12日,事故前总负荷 210MW,黄南线有功负荷为 5MW,6:12南郊变电所发生单相接地故障,我厂110KV黄南线距离保护I段动作跳闸,重合闸因投同期鉴定方式没有动作,6:20按调度命令合上黄南线103开关,恢复运行。 二、原因分析 根据录波分析,故障电流已达到另序1段保护动作定值,但没有动作,而距离I段保护动作。从原理及接线看距离I段系误动,经分析阴抗元件电流回路接线不合理。 PLH-12/AI型系上海早期产品,厂家说明书及水电部检验规程对接地距离切换为相间距离,从原理设计和对接线要求均没有明确的说明,我厂也没有研究、分析,特别对中调76年下达的距离保护整定值通知单提出停用接地距离同时另序变流器K值为的要求没提出异议,而后又对78年、79年通知单提出接地距离取消另序变流器K值的变动,由于对接线要求认识不足,没有做真的分析研究,也滑积极向上级业务部门联系,仍按制造厂原接线运行,致使误动作事故的发生。 三、防范措施 (1)、加强业务学习,提高业务水平。 (2)、坚持严细作风,提高保护校验质量,确保保护的准确性。 (3)、加强和上级业务部门的联系和请示,同时建议上级业务部门对保护主接线的改变能

化工安全事故案例分析共篇.doc

★化工安全事故案例分析_共10篇 范文一:化工安全事故案例分析化工安全事故案例分析 ——松花江水污染事件 专业:安全工程学号:姓名: 摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的发展做出了突出的贡献。然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。 1事故背景 2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。 1.1污染情况 事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含 量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进

入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。因为哈尔滨市的饮用水源松花江。所以,2005年11月21日,哈尔滨市政府向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。 1.2分析方法 目前,国内外对化工行业安全事故统计分析的主要形式或方法有以下7种:①以公报形式定期发布一定区域内的安全事故概况;②对单个事故案例进行详细剖析;③对某一特定区域内的各类安全事故进行统计分析;④对一定时间范围内的各类安全事故进行统计分析;⑤对某一事故类型(如火灾爆炸、中毒窒息等)进行统计分析;⑥根据事故伤亡情况进行统计分析;⑦其他。其中,最为常见的是第①、第②种形式或方法,采用第③~第⑦种形式或方法进行统计分析的相对较少。2化工行业典型事故统计分析 本文通过媒体、网络和各种公开出版物等渠道收集了从1974年6月1日到2010年7月28日36年间发生重大伤亡或造成较大影响的114例化工企业典型事故案例[1-4]。这114例事故共造成至少1366人死亡,3115人受伤。 2.1事故发展趋势分析 图1给出了事故发生次数随年份变化的曲线。 从图中可以看出,20世纪70年代以来,随着改革开放的不断深入,化工企业不断增多,化工企业内典型安全事故发生次数呈明显增长的趋势,特别是20世纪末21世纪初,各类化工事故频发,呈现出激增的趋势。进入21世纪后,国家出台了一系列法律法规,并加大对化工行业的监督检查力度,有效地遏制了化工行业安全事故频发的局面[5]。虽然近年来我国化工行业内事故频发的局面得到了有效改善,但与发达国家相比还存在一定的差距,所面临的安全形势依然严峻。 2.2事故类型统计分析

冶金行业2011年部分安全事故案例汇编(安全科)

4、山东潍坊特钢“4.30”煤气中毒事故。2011年4月30日零时左右,山东潍坊特钢集团有限公司因强雷电击,造成潍坊供电公司泉河220千伏变电站110千伏线路停电,致使潍坊特钢集团有限公司整厂设备停止运行,锅炉引风机停止工作,炉膛内出现正压,导致煤气泄漏,现场人员在手动关闭进气阀、打开放散阀过程中,发生煤气中毒事故,造成3人死亡。 二、高温熔融金属液体喷溅、爆炸事故案例(6起) 1、江苏南钢炼铁厂“10.5”铁水外流烧伤事故。2011年10月5日11时40时左右,江苏南京钢铁股份有限公司炼铁厂5号高炉在淘汰停炉过程中,发生铁水外流事故。2011年10月5日7时30分,南钢股份炼铁厂5号高炉按照停炉方案要求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆除了炉顶大放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水装置,割开了残铁口处炉皮,并取下了残铁口处冷却壁,同时对5号炉界区内净、荒煤气及高炉富氧等设施进行安全处理,并与公共部分管线隔断。11时37分左右复风。11时40分左右,现场作业人员在安装残铁沟时,大量铁水突然从残铁口预开位置流出,造成12人死亡。 事故原因:炉缸内部碳砖受侵蚀变薄,在对其强度检测

和论证评估不充分的情况下割开了残铁口处炉皮,复风操作使炉内压力升高,导致铁水击穿炉壁流出。 2、江西萍钢炼铁厂“11.16”铁水遇水爆炸事故。2011年11月16日21时50分左右,江西省萍乡钢铁厂一炼铁高炉发生铁水泄漏事故,泄漏铁水遇水发生爆炸,造成周围可燃物质瞬间燃烧,周围123名群众被迫转移。 3、湖北武钢第三炼钢厂“6.20”转炉爆炸事故。2011年6月20日12时30分,湖北武钢第三炼钢厂一转炉突然发生爆炸,爆炸产生的气浪将铁皮制的房顶掀翻,并发生火灾。事故造成3人受伤,其中1人面颈部被钢水烫伤,伤势较重。 4、湖北汉钢炼钢厂“7.24”钢渣遇水爆炸事故。2011年7月24日11时,湖北汉钢集团炼钢厂机动车间在天车吊装红渣盆下降过程中,红渣盆碰到了障碍物导致倾斜,溢出的钢渣落到了地面积水中,发生爆炸,造成10人烫伤。 5、湖南华菱钢铁宽厚板厂“9.1”高温熔融遇水爆炸事故。2011年9月1日凌晨5时35分,湖南华菱湘潭钢铁有限公司宽厚板厂5#转炉在出完一炉钢水后进行清炉。5点50分,在清炉过程中,转炉托圈突然漏水产生大量蒸汽,瞬间形成强大的冲击波,致使转炉上方的除尘管道脱落,砸伤2人。另外2人被气浪烧伤。事故造成2死2伤。 6、辽宁沈阳冶金机械公司铸造厂“8.15”钢水包脱落

化工常见事故案例及原因分析

化工常见事故及原因分析 一、分析化工常见事故原因的意义 在经济全球化的浪潮中,化学工业的发展十分迅速,在我国工业经济结构中起着十分重要的作用。但同时我们也应看到,化工生产面临的安全和环境问题十分严重,化工生产的原料和产品范围广、种类多,且大部分属易燃易爆,有毒有害物质。化工生产过程复杂,工艺多样,操作控制标准严格,但部分企业片面的追求经济效益,忽视企业的生产安全,减少安全方面的资金投入和人员安排,从而导致很多事故的发生,给国家人民的生命财产安全带来了极大的危害。 在消防部队的火灾和应急救援战例中,化工事故占了很大比重。一名基层中队的指挥员,应当掌握一定的化工技术知识,具备一定的处臵常见化工事故的能力,才能在接警出动后迅速的将事故的危害降到最低,防止事态的扩大和蔓延,妥善的进行人员救护和现场处理,圆满的完成作战任务。因此,讨论化工常见事故及发生的原因,将有助于提高基层指挥员应对和处臵此类事件的能力,在目前化工安全形势严峻的情况下,是十分必要的。 二、化工企业存在的消防安全隐患 经验总结认为化工企业有以下消防安全隐患: (1)企业的火灾危险性级别高,极易造成重大人员伤亡和财产损毁。 (2)企业使用、存放的危险化学物品种类、数量繁多,发生化工事故易造成环境污染和火灾发生。

(3)厂房车间设计复杂,危险物品的储罐星罗棋布,运输管线纵横交错,对被困人员和消防官兵的生命安全构成巨大威胁,加大了灭火救援的难度。 另外,化工火灾不但火情复杂,蔓延迅速,往往还会有层出不穷的次生灾害,如有毒气体、液体的泄漏、扩散会严重威胁到被困人员和消防官兵的生命安全;腐蚀性物质会损坏个人防护装备、灼伤救援人员,还会损坏救援器材,使之难以发挥作用;建筑物倒塌会造成人员被埋,发生群死群伤的严重后果。这些都给消防部队执行灭火救援任务带来了巨大的难度。因此,消防部队在处臵化工事故时,应当全面掌握现场的化学危险品情况,及时的采取关阀断料、堵漏等措施,防止爆炸、火灾及有毒物品泄漏,将其对人员财产及环境的危害降到最低。 三、常见的化工事故及原因分析 常见的化工事故可分为三种:静电事故、化学反应事故、工艺故障与容器泄漏事故。 1.静电事故 (1)案例分析 化工企业火灾和爆炸事故,很大一部分是由可燃混合物被静电引起的火花点燃而引发的。如正在装载的油罐车发生的爆炸往往是由喷嘴转移至油罐车的静电火花引起的。离心分离机中因为漏入了空气发生的爆炸,离心机中的静电积累和放电起到了引火源的作用。粉尘的输送会产生静电,在可燃物(特别是可燃气体或蒸汽)的浓度超过一定数值时引发爆炸和火灾,如在粉尘输送的管道中漏入了易燃气体或

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