芦岭煤矿“”瓦斯煤尘爆炸事故分析

芦岭煤矿“”瓦斯煤尘爆炸事故分析
芦岭煤矿“”瓦斯煤尘爆炸事故分析

芦岭煤矿“5.13”瓦斯煤尘爆炸事故分析事故基本情况

2003年5月13日16时03分,芦岭矿Ⅱ104采区发生瓦斯煤尘爆炸

事故,波及Ⅱ1048风巷、改造切眼、Ⅱ1048机巷、开切眼掘进工作面、变电所、Ⅱ1046采煤工作面和-590大巷,死亡86人,受伤28人。

5月16日成立事故调查专家组,在国务院“淮北矿业集团公司芦岭

煤矿‘5.13’事故调查组和技术组”的领导下,根据查明爆炸原因、爆炸地点、火源和瓦斯源的要求,专家组2次深入现场进行勘察,

查阅了有关的资料,访问了有关人员,并且对事故原因进行了认真

的分析和研究。

事故地点在Ⅱ104采区,位于矿井Ⅱ水平中部,走向长630m,倾斜

宽670m,剩余可采储量180万吨。当时该采区有1个回采工作面、2个掘进工作面。Ⅱ1046工作面为生产工作面,面长180m,2002年10月10日投产,至2003年5月13日风巷剩余160m,机巷剩余168m。准备面为Ⅱ1048工作面,切眼于5月6日在距风巷上口22m处停止

掘进,保持正常通风,12日、13日安排人员进行清理和链板机调整

工作。Ⅱ1048风巷于5月12日掘到预定终止位置,与Ⅱ1048工作面切眼掘进工作面迎头煤壁保持22m贯通距离,13日早班清理,中班

拆链板机,迎头正常通风。

起爆源的确认

确认起爆源的条件有3个,即瓦斯条件、火源条件和破坏特征。最后确认爆源点在Ⅱ1048风巷改造切眼以西33.5m处,打开接线腔上盖板的电磁启动器处。见图1。

爆炸力作用方向以该点为分界,主要标志物:在爆炸力作用下插入工字钢棚支护间隙中的风筒残片呈东、西两向分布,爆炸源点处的电磁启动器直立,没有位移。

该点有引爆火源(打开上盖的电磁启动器,并且其接线腔内电源侧接线端子上悬着的一根电缆芯线橡胶绝缘炭化,有烧后的熔胶痕迹,绝缘电木板残片上有烧痕)。

该点有瓦斯源(从Ⅱ1046采空区挤压冲出的瓦斯,与空气混合,形成爆炸性气体)。

爆炸类型及传播范围

Ⅱ104采区发生的事故是瓦斯煤尘爆炸事故。在Ⅱ1046工作面综采支架上发现大量煤尘集结现象,有煤尘参与爆炸的现象。定性为瓦斯爆炸事故是显然的(由破坏特征确认)。

为了确定是否有煤尘参与爆炸过程,分别在现场取样进行了实验分析。煤样分析结果表明,Ⅱ1048风巷、挤压冲出瓦斯孔洞、改造切

眼等处煤尘没有参与爆炸,Ⅱ1046采空区吹落在孔洞中的煤粉没有

燃烧的痕迹,表明老采空区内无火源。Ⅱ1046回采工作面焦疤煤样

的挥发成份由33%降到15%~16%,下降了50%,表明在该工作面局部地点有煤尘参与爆炸。

爆炸发生后,迅速传播到Ⅱ1048风巷、改造切眼、Ⅱ1048机巷及开

切眼掘进工作面、Ⅱ1046采煤工作面和-590大巷的一段巷道。

瓦斯源的认定

这次事故的瓦斯,来源于Ⅱ1046回采工作面跳采前老采空区所积存

的瓦斯。由于Ⅱ1046回采工作面老采空区顶板的矿山压力突然活动,使得在采空区形成矿山冲击,并使1m~2m厚的小煤柱承受冲击,煤

柱出现片帮,局部地域将小煤柱冲击破坏,并使采空区积聚的瓦斯

受到挤压,从煤柱破坏处冲出,与风巷中的空气混合,形成爆炸性

混合气体,遇到火源即形成瓦斯爆炸。

Ⅱ1048风巷改造切眼以西,有14个通向Ⅱ1046采煤工作面跳采前老采空区的孔洞,其中有6个孔洞具有明显的气流冲出的痕迹,尤其

是在爆源点附近的12号、11号、10号气流冲出的痕迹特别明显,表现为在孔口周围有片帮、对面煤壁有冲击痕迹和孔口下部有大量的

堆积物。

Ⅱ1046采面上部35m处的高位抽放巷道瓦斯抽放浓度发生明显变化。从5月13日9时34分开始,瓦斯抽放浓度由31.9%逐步增加,至16时4分增加到34.6%,到16时30分达到最大值37.5%;然后,在16时36分迅速下降至17.3%,16时54分回升至20.4%。从中反映出,

事故发生前与事故发生时,Ⅱ1046采空区顶板有较为明显的活动。

16时36分,瓦斯浓度下降的原因主要是爆炸后井下抽放管路局部出现破裂,空气漏入管中所致。

2002年12月26日,Ⅱ1046工作面跳采前老工作面收作,老采空区

形成,12月28日Ⅱ1046现工作面开始从新开切眼往东回采。直至2003年1月15日,老空区顶板35m处的高位瓦斯抽放巷道仍未发生明显变形,在Ⅱ1046工作面回采期间无明显周期来压现象,顶板属

于坚硬难冒类型,尽管在回采期间采用过两次强行放顶,但未达到

预期效果。Ⅱ1048切眼掘进到距离老采空区24m时,发生夹钻现象,

表明压力大,直至发生顶板断裂,使顶部煤层瓦斯卸压,卸压瓦斯

进入抽放巷道,使抽出的瓦斯浓度提高。在顶板突然断裂时,原处

于卸压区的隔离小煤柱也受到冲击破坏,采空区气体受到压缩,并

从薄弱处形成的孔洞冲出,进入Ⅱ1048风巷。

事故前监测系统对瓦斯异常没有反映。而该区7个瓦斯浓度传感器

在事故前3小时内经过标定调校,性能是稳定的;通过访问当事人

也表明,监测系统和传感器的使用一直正常。因此说明,产生爆炸

的瓦斯是从采空区瞬间冲出、与风流中空气迅速混合达到爆炸界限。

因为传感器感应时间为30s~55s,难以检测到瞬间冲出的瓦斯。爆炸发生后,传感器和分站已遭破坏,导致信号中断。

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