1号主变倒送电方案

1号主变倒送电方案
1号主变倒送电方案

1.编制依据

1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》电力部电建[1996]159号

1.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号

1.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号1.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇)

1.5《火电机组达标投产考核标准(1998年版)》电力工业部

1.6《火电机组达标投产动态考核办法(试行)》国家电力公司[1998]国家电力公司1.7《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92能源部能源基[1992]129号

1.8《电力建设施工与验收技术规范》(电气部分)

1.9《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》

1.10《东北电力科学研究院质量管理标准》

1.11《工程调试合同》

1.12 设计院设计图纸

1.13 厂家产品说明书

1.14 《二十五项反措要求》

2.试验目的

2.1检查受电系统一次设备的工作性能

2.2检查受电系统二次电流回路、电压回路的正确性

2.3检查受电设备继电保护装置的可靠性及正确性

2.4 6Kv厂用电切换试验

2.5 发电机同期回路检查

3. 受电范围及时间

3.1 由220Kv母联经1号主变、1号高厂变充至6.3Kv工作电源进线入口、经封闭母线至发电机出线端断口处(发电机出线与封闭母线软连接断开并做好安全措施)、励磁变低压侧、发电机出口电压互感器。

3.2主变倒充电试验可安排在整套启动前一周进行, 该试验大约1天。

4. 受电前应具备的条件

4.1 受电系统,1#主变、励磁变、高厂变及6Kv厂用系统、发电机出口PT按照竣工条件验收完毕,具备受电条件。

4.2 1#主变高压侧220Kv断路器、隔离刀闸安装调试完毕;远方,就地操作正确可靠且相互之间连锁试验正确。

4.3 1#主变、高厂变冷却系统试运良好,消防设施完备投入,事故排油坑应畅通,测温装置经验收合格,变压器本体围栏齐全、场地平整、照明充足。

4.4 所有要带电设备1号主变、高厂变和励磁变保护元件定值校验完毕经验收合格, 保护传动试验动作正确,相应的报警回路应准确无误。

4.5 带电设备按系统的控制回路、信号回路调试完毕,经整组传动操作试验检查,就地及远方信号指示正确;厂用电源快切装置静态动作试验完毕;同期系统均应调试及模拟试验完毕.

4.6 带电设备的测量系统调试完毕,二次加电流、电压做整组试验检查,输出至DCS 及仪表应正确并经验收合格.

4.7 用小电流加入一次系统检查所有CT二次电流值及相位,结果应与预期值相符合。

4.8 所有要带电设备应标志齐全、编号正确、电气设备接地连接正确及接触良好,凡是带电部分挂“有电危险”警告牌。

4.9 1号发电机端部出线软连接断开,发电机定子线圈三相短路接地,在断开处加装绝缘隔板。

4.10 所有带电设备的绝缘试验及特性试验(主变、高厂变、励磁变、高压电缆、封闭母线)应合格,并经确认。

4.11 受电前检查主变、高厂变、励磁变的分接头位置是否正确,并测量直流电阻合格;主变、高厂变瓦斯继电器处及其它放气阀处充分放气。

4.12 故障录波器应调试完毕具备投入运行条件。

4.13 自动准同期装置调试完毕。

4.14 6Kv厂用电快切装置调试完毕。

4.15 防止误操作的五防功能完好。

4.16 主变、高厂变充电前和充电后24小时应分别取油样做色谱分析。

4.17 受电区域内照明及通讯完好,能够正常工作。

4.18 卓资电厂运行人员按照方案提前编写操作票。

5.倒充电运行方式及安全措施

将220Kv系统所有运行元件倒至Ⅰ母线(进行倒闸操作空出220KvⅡ母线),合1号机主变Ⅱ母隔离刀闸2012,用220Kv母联开关212给1号主变及高厂变倒充电。

5.1 倒充电范围内悬挂“高压带电”标志。

5.2 倒充电时在1号主变、高厂变本体、励磁变本体、6Kv配电室、控制室派专人看护,并配备对讲机,如有异常及时通知受电总指挥。

5.3 根据实际情况在发电机PT二次线圈上加装消谐装置,防止空荷送电时系统震荡。

5.4 将主变、高厂变轻瓦斯保护临时改为跳闸。

5.5 申请调度220Kv母联保护定值改为临时充电定值

5.6 220Kv母差保护受电时停用。

5.7 1号发变组失磁、失步、逆功率保护退出,其它保护投入。

6.主变、高厂变倒充电操作和试验程序

6.1确认1#主变220Kv侧201开关及2011、2012母线刀闸在断开位置;确认1#主变接地刀闸20117与20167在断开位置;确认高厂变低压侧ⅠA段电源进线开关6103、ⅠB 段电源进线开关6104在断开位置。确认励磁变低压侧刀闸(整流柜交流侧输入刀闸)在断开位置。

6.2 测量倒充电一次系统设备的绝缘(主变、高厂变、励磁变、高压电缆)。

6.3 用1号主变、高厂变瓦斯、差动保护做实际跳闸试验,然后投入主变及高厂变所有保护;用励磁变速断保护做实际跳闸试验,然后投入励磁变保护;用母联充电保护做实际跳闸试验,然后投入母联充电保护。

6.4 检查发电机定子线圈断开处的绝缘板应牢靠,挂“有电危险”警告牌,两侧加装临时护栏,并设专人监护。

6.5 发电机出口3组PT推入工作位置,投入一、二次保险;将高厂变低压侧ⅠA段分支PT、ⅠB段分支PT小车推入工作位置,合上二次空气开关。

6.6 确认1号主变、高厂变分接头位置,应该在3档位置;合上主变中性点接地刀闸。

6.7投入主变、高厂变冷却系统。

6.8各位置安排人员就位, 并用对讲机通话联系。

6.9 通知调度, 申请首次对主变进行冲击试验。

6.10远方合#1主变Ⅱ母线隔离刀闸2012,合#1主变断路器201开关。远方合母联I 母隔离刀闸2121,合母联Ⅱ母隔离刀闸2122。

6.11合220Kv母联开关212,第一次对主变、高厂变、励磁变进行冲击,观察冲击电流的大小并做记录。通知主变、高厂变、励磁变及发电机电压互感器柜前人员检查是否有异音(临时将通风系统退出,如发现有异音应立即通知操作人员断开201断路器)。检查220Kv母线电压切换是否正确,测量220Kv母线PT二次电压数值及相位,并与启备变保护盘处的220Kv母线电压二次定相。待运行稳定后在发电机出口PT二次测量电压、相序、开口三角电压,并分别与220Kv侧Ⅱ母线电压二次定相,在发电机小间电

压互感器柜、保护盘、控制盘、电度表盘、变送器盘等处分别对各组电压互感器进行电压及相序检查

同时检查6Kv工作分支PT电压与相序,并与220KvⅡ母线PT二次定相。记录电压值及相序。

同时检查励磁变低压侧(380V电压等级)数值及相序,并做记录。

6.12 投入201开关自动准同期装置检查201断路器自动准同期装置同期点指示情况,一切检查完毕后断开201断路器。

6.13 间隔5--10分钟, 合201断路器对主变进行第二次冲击,(主变共冲击五次),监视差动保护运行情况,在第五次冲击后,201断路器不断开。

6.14 厂用电源环并及厂用电快切装置试验

6.14.1厂用电一次定相检查

将6Kv厂用工作电源进线ⅠA段、ⅠB段电源进线开关拉至检修位置,分别用核相棒在ⅠA段、ⅠB段电源进线开关的上下口之间进行一次定相。电压值应正确。

6.14.2 ⅠA段送电及PT二次定相

拉开6Kv厂用ⅠA段备用电源进线开关,将6KvⅠA厂用工作电源进线小车开关推入工作位置,合6Kv厂用ⅠA段工作电源进线开关,6Kv厂用母线ⅠA段送电,测量6Kv 厂用母线ⅠA段母线PT二次电压及相序,并与6KvⅠB段母线PT二次定相。

6.14.3 ⅠB段送电及PT二次定相

拉开6Kv厂用ⅠB段备用电源进线开关,将6KvⅠB厂用工作电源进线小车开关推入工作位置,合6Kv厂用ⅠB工作电源进线开关,6Kv厂用母线ⅠB段送电,测量6Kv 厂用母线ⅠB段母线PT二次电压及相序,并与6Kv厂用ⅠA段母线PT二次定相。

6.14.4 厂用电源切换试验(厂用电源环并试验应提前报请调度)

投入6KvⅠA段微机厂用电快切装置,检查两侧电源相角差,如两侧电源相角差及电压差(可通过改变启备变分接头位置来满足压差需要)在允许范围内,将快切装置选择并联半自动方式,手动启动装置,自动合上ⅠA段备用电源进线开关,记录环流后,手动断开

ⅠA段备用电源进线开关;将快切装置选择并联自动方式,分别进行备用→工作、工作→备用切换一次;将厂用电切换至由高厂变带,将快切装置选择在串联方式,模拟保护动作,快切装置动作备用电源应可靠投入;模拟6Kv分支保护动作,快切装置应不动作;试验结束后,将厂用电切换至由高厂变带。

6.14.5 投入6KvⅠB段微机厂用电快切装置,检查两侧电源相角差,如两侧电源相角差及电压差在允许范围内,将快切装置选择并联半自动方式,手动启动装置,自动合上6KvⅠB段备用电源进线开关,记录环流后,手动断开6KvⅠB段备用电源进线开关;将快切装置选择并联自动方式,分别进行备用→工作、工作→备用切换一次;将厂用电切换至由高厂变带,快切装置选择在串联方式下,模拟保护动作,快切装置应可靠动作;模拟6Kv分支保护动作,快切装置应不动作;试验结束后,将厂用电切换至由高厂变带。

6.15申请调度退出主变及高厂变差动保护,投入厂用工作变压器带30%厂用负荷,检查高厂变、主变高压侧各组电流互感器相位;检查220Kv母差保护CT相位,正确后投入母差保护。投入主变及高厂变差动保护。

6.16 试验完毕后,厂用工作段负荷仍由启备变供电。

6.17 试验完毕后220Kv变电所及主变运行方式,按照调度意见执行。

6.18主变、高厂变轻瓦斯由跳闸改回信号位置,恢复受电时更改的保护定值,联系调度拆除临时保护。恢复系统正常运行。

7.组织分工及时间安排

指挥:内蒙调度中心、东北电科院、卓资发电厂

运行操作:卓资发电厂运行人员

调试:东北电科院卓资项目部

安装维护:内蒙古电建一公司在、送变电公司及设备厂家

医护人员:卓资发电厂医护人员

消防人员:卓资发电厂(消防车)

时间:整个操作及试验约需要24小时

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

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