火电机组降低厂用电率的措施

火电机组降低厂用电率的措施
火电机组降低厂用电率的措施

火电机组降低厂用电率的措施摘要:安徽华电宿州发电有限公司(简称宿州公司)为降低厂用电率实现节能降耗,采用了优化辅机运行方式和对设备进行节能技术改造的方法来节电挖潜。循环水系统运行方式由双泵高速优化为一高速泵一低速泵,年节电570万wk.h以上,对高压辅机凝结水泵等电机进行变频改造可节电近300万kw.h。降低一次风压、锅炉氧量,从而降低厂用电;根据实际情况,真空泵运行方式由两运一备优化为一运二备方式,年节电150万kw.h以上,照明系统根据季节不同及时停送,配电室、办公楼做到人走灯灭,年节电10万k w.h以上。

关键词:厂用电率变频器负荷率

引言:随着电力企业改革的不断深化和发展,电力企业逐步由生产型向经营型转变,提高企业效益,降低发电成木将是经营型企业长期的目标。火力发电机组的主要经济技术指标有发电量、供电煤耗和厂用电率。这些指标之间都是相互联系相互影响的。如厂用电率每变化1 %对供电煤耗的影响系数为3.499 %,负荷率每下降1个百分点影响厂用电率升高0.0 6个百分点。以下结合安徽华电宿州发电有限公司在降低厂用电率指标方面所采取的一些途径和方法。

安徽华电宿州发电有限公司一期工程安装两台600MW超临界燃煤汽轮发电机组,电能通过500kV输电线路送入华东电网,工程为“皖电东送”的建设项目。锅炉为超临界压力变压运行、单炉膛、一次中间再热、尾部双烟道、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、Π型布置燃煤直流锅炉。设计煤种为淮北矿业集团公司

祁南矿烟煤。锅炉采用冷一次风机正压直吹式制粉系统,配6台北京重型电力设备总厂制造的ZGM113G型中速磨煤机。锅炉为超临界压力变压运行、单炉膛、一次中间再热、尾部双烟道、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、Π型布置燃煤直流锅炉。

宿州公司2台机组至2007年投产以来,厂用电率一直居高不下。为保证效益,就要降低厂用电,主要辅机规范厂用电量包括发电过程中的生产耗电量和非生产耗电量。生产耗电量最主要的就是辅机电机的耗收。600M火电机组2 0 08 年度厂用电率指标数据较高。要降低厂用电率必须从降低生产消耗电量入手。发电过程中消耗的厂用电主要消耗在正常连续运行的汽轮机、锅炉6kV和400V转机的电动机用电。辅机的动力消耗电量用辅机单耗这个指标来衡量,所谓辅机单耗就是指产生单位出力所消耗的电量生产过程中主要辅机转机包括风烟、制粉、凝结水、高压给水、循环水系统等大容量高压电机以及真空泵、电除尘、各类油泵等400V电压等级辅机。深挖高压电机节电潜力,降低耗电量,将是降低厂用电率的关键和出发点。因此,主要的降低厂用电率的措施就是在保证机组运行安全稳定的前提下,通过优化辅机运行方式和进行设备技术改造来降低辅机从而降低全厂厂用电率。

1 优化辅机运行方式挖掘设备节能潜力

设备运行方式实际上一般都是采用冗余设计,土要是为保证一定的备用容量,避免因辅机故障或正常检修而影响机组运行的稳定和安全。机组设备在安装调试阶段,从安全的角度考虑在运行方式多

采用热备用或旋转备用。因此,正式运行后主机和辅机的运行方式都有一定程度的优化空间。在保证安全的前提下实现运行方式的优化,既可节约大量厂用电又可延长设备检修周期从而节省设备维护费用。

1.1 循环水系统运行方式优化

安徽华电宿州发电有限公司循环水系统采用的是闭式冷却系统,每台机组配有1座凉水塔和2台循环水泵循环水泵,原来设计出力属于不可调的,运行电流一般维持在380A左右。在生产过程中必须连续运行的循环泵是正常运行中消耗厂用电最大的辅机,尤其是夏季运行方式,单机双泵时其对厂用电率的影响更为明显。运行一年后,利用大修机会,就#2机循泵进行优化改造。对2B循泵改造成高速和低速泵。对循环水泵运行方式优化将会对降低厂用电率产生明显的作用。根据动力中心#2机组优化试验报告,为采取合理的循泵运行方式,尽量降低厂用电率,提高机组的经济性,对#1、2机循泵的不同工况下运行方式进行调整:

1.1.1循泵运行方式总的原则:夏季一机双泵,单元制运行方式;冬季一台循泵运行,一台循泵备用,单元制运行方式。

1.1.2当循环水进水温度在20℃以上,机组负荷率在80%以上,采用

A、B循环水泵高速并联运行方式。机组负荷率在80%以下,采用A 循环水泵高速运行方式(#1、2机同)。

1.1.3当循环水进水温度在15℃~20℃之间,机组负荷率在90%以上,采用A 循环水泵高速、B循环水泵低速并联运行方式,机组负荷率在90%以下,采用A 循环水泵高速运行方式(#2机)。#1机机组真空不

低于-92KPa时,保持单台循泵运行,低于-92KPa后可根据情况启动第二台循泵运行。启动第二台循泵后如真空增加值大于等于1.2Kpa(高高速循环水泵),保持第二台循泵运行,否则应停止。晚上过晚峰后根据真空情况及时停止备用循环水泵运行。

1.1.4当循环水进水温度在10℃~15℃之间,机组负荷率在90%以上,采用A 循环水泵高速运行方式。机组负荷率在90%以下,采用B 循环水泵低速运行方式(#1机循环水泵未改低速前运行单台循环水泵)。

1.1.5当循环水进水温度小于等于10℃时,循环水泵各负荷工况下,均采用B循环水泵低速运行方式(#1机循环水泵未改低速前运行单台循环水泵)。执行循环水泵定期切换工作时,启动#2机2A循环水泵运行半小时后停止投备用。

1.1.6冬季循环水温低于5℃时,应关闭凉水塔启闭器,加大外围淋水密度。循环水温高于5℃时,应开启凉水塔启闭器。(#2机启闭器保持全开,无需操作)。循环水泵入口水温降至2℃以下,联系维护部摇开循环水回水旁路门,保持循环水泵入口水温不低于2℃。循环水泵入口水温高于2℃,及时联系维护部摇关循环水回水旁路门。

冬季机组启动时,先开循环水回水旁路门,待循环水温达10℃时,再逐渐关闭热水门。待循环水温达5℃及以下时,凉水塔启闭器停止操作,保持全开,防止水塔填料挂冰、落冰撕破填料。4个月的运行时间,可节约厂用电907万kw.h ,节能效果十分客观,必将为全公司节能降耗工作做出大贡献

1.2其他辅机运行方式优化

调整一次风机风压、控制锅炉氧量。控制磨煤机出口风速,降低一次风机漏风量。由于宿州公司制粉系统磨煤机总风量计算不准,导致一次风机出口风压、磨煤机出口风速在正常运行时偏高,额外的增加了磨煤机的通风出力,同时过高的一次风压也增加了空预器的漏风,应在保证磨煤机各项出力的前提下将一次风压调整至合理范围。调整锅炉氧量,在保证安全燃烧的基础,降低氧量,从而降低风机电流。

1.3对真空泵运行方式进行优化

由二运一备改为一运二备。每台机组配有3台水环式真空泵。其中#1、2机真空泵电机容量为160k w 。试运以来一直是2台真空泵运行1台备用。为了节约厂用电,做了1台真空泵运行试验,经试验1台真空泵完全能保证机组抽真空的能力,这样2台机各停1台16OkW真空泵每大节电27万kW.h。

1.4机组启动前的优化

机组启动前,用电前泵对锅炉上水冲洗,冲洗合格启电泵点火,这样既保证了冲洗效果,也节省了大量的厂用电。

2 设备技术改造挖掘设备节能潜力

设备的设计选型、制造规格都是尽量具有通用性,能满足尽可能多的工况或场合这就决定了生产过程中所采用的设备并不一定是最适合该机组的设备,其工作特性和外部特性不一定能达到最佳状态。囚此,利用一些比较成熟稳定的新技术对设备进行技术改造,使之效率更高,一次性投人,实现长期节能降耗。电动机加装变频器,以达到节能的目的。实现设备电机的无级调速正是目前应用最广的一项

电机调速节电技术。

2.1对每台机组一台凝泵实现变频运行

宿州公司利用2008年1号机组大修的机会,为1台凝泵加装了变频器。变频凝结水泵拟进行变频改造,宿州公司的2台600MW 机组,每台机组各配备了2台凝结水泵,电机功率为2000kw,额定电流218.2A,正常为1台运行,另1台备用,在580MW负荷下运行最大电流173A,有额定电流的79%,低负荷运行最低电流到140A左右,是额定电流的64.2%。

凝结水泵变频前后数据分析

机组负荷(MW)580480445320

变频电流A141126118106

工频电流A173160159140

变频阀门开度%96646443

工频阀门开度%61413927

变频功率kw1341119811221007

工频功率kw1645152215121331

电流差值A28343134

阀门开度差值35232516

节约电能kw204324390324

节电率%12.421.325.824.3

变频后按节电22 %计算,机组年利用小时为5800h,那么全年1台机组节电300万k w.h,则全年可节约人民币120万元,节电效果

极为明显。所以凝结水泵加装变频器很有必要,尤共对今后低负荷下运行节电效果更有效,也是创建节约型企业,降低厂用电率的一项有效措施。根据对凝结水泵运行工况和参数的分析,在充分借鉴兄弟厂相关经验,已开始对凝结水泵进行变频改造。降低厂用电率是发电企业直接增加产出提高能源转化效率的有效途径,通过相互借鉴经验和自主创新改革,坚持不懈,共同把降低厂用电率实现节能降耗这项工作抓好做好也是发电企业的一项基本社会义务。

2.2对循泵高速、低速优化改造。

为跟随季节和负荷的变化,凝汽器循环水供水量通常只有依靠增减循环水泵的台数来实现调节,而单台循环水泵电机容量大,经常出现不在经济工况点运行的情况。为了节能降耗,将原循环水泵电机改为双速电机。改造投用后,不但使运行维护量少,而且节能效果明显。两台机组均为500MW左右的负荷,以采用1台高速循泵一台低速循泵运行方式进行比较。结果是改造后循泵运行方式更加经济、合算。因为改造前后工况运行机组凝器真空均一样,但改造后2号循泵比1号循泵运行经济,高速泵电流:391A,低速泵电流:260A,低速泵全年可以单独运行半年,节约厂用电达570万kW?h。从全年来看,一台高速泵、一台低速泵运行的时间约达10个月,共节约电量为900kW?h,按电价0.4 kW?h元计算,则全年可节约人民币360万元。

结论:降低厂用电,必须是以安全为基础的,因此,一节约厂用电必须以机组安全稳定运行为前提,不能因为片面追求降低厂用电率而对机组安全产生影响;二是节能降耗工作忌讳“眼高手低”,必须坚

持抓大不放小,以取得更大效益。

保厂用电措施

保厂用电措施 为了保证机组的安全稳定运行,必须保证厂用电系统可靠、安全运行。根据我公司实际情况,特制定本措施: 一.概述: 电厂#1、2机组均采用发变组-线路单元接线方式,两台机 组分别经丰洹Ⅰ回线、丰洹Ⅱ回线接至安阳500KV洹安变电 站。#1、2高厂变和#1、2高压公变电源取自#1、2发电机 出口,#03起备变引自鹤壁一期万和发电公司220KV变电站, 作为#1、#2机厂用电备用电源。 二.运行方式方面: 1、正常运行时,厂用电由本机带,#03启备变备用,厂用电 快切装置应正常投入。 2、两台机组运行,#03启备变带一台机组厂用电运行时,另 一台机组的快切装置应退出。 3、发电机运行中应投入自动励磁调节装置,手动励磁调节通 道备用良好。 4、柴油发动机应处于热备用状态,需退出备用时应经领导批 准。 5、发动机组正常运行时,主要电气保护应完好投运,并加强 维护,严防保护、开关拒动、误动扩大事故。 6、直流系统及交流不停电电源按正常运行方式运行,如需特 殊运行方式运行时应经领导批准,检修工作结束后应立即

切为正常运行方式运行。 7、值长应根据现场实际情况,合理安排厂用系统、热力公用 系统运行方式,防止因运行方式不合理造成厂用电源异常。 8、#03启备变停运时保厂用电措施: (1)#03启备变停运时,应确认柴油发电机组备用良好。 (2)退出#1、2机6KV厂用电快切装置。 (3)退出#03启备变启动失灵保护。 (4)退出#03启备变跳母联保护。 (5)当#03启备变长时间停运检修时,应将#03启备变低压两分支公箱母线在靠近启备变处拆开,高厂变保护定 值作相应修改,使两台高厂变可相互支援。 (6)当任一机组发生异常时,应尽量本机厂用电自带。 (7)当任一台机组6KV母线发生短路或接地时,在故障未发现和消除之前,禁止用另一台机组的厂用电带。 (8)当任一台机组异常时,禁止直接用另一台机组厂用电转带,必须将其大动力负荷停止运行后再进行转带。 (9)在#03启备变停运期间,机组运行人员应加强对机组的运行调整和巡视检查,保证机组稳定安全运行。三.运行维护方面: 1.运行人员应按照运行规程规定对设备进行检查,严格执行巡回检查制度,并加强对厂用电系统包括备用变压器、保 安电源、UPS装置、直流系统的巡回检查,发现异常及时

降低厂用电率办法及措施

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术

难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理 认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率

电厂发电机组大修期间保井安全措施示范文本

电厂发电机组大修期间保井安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电厂发电机组大修期间保井安全措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 公司发电厂1#发电机将于6月18日~7月27日进行 大修,7月5日~12日,2#发电机也将停机检修,同时粟 山牌220KV主变也将检修,届时,我公司可能只有单回路 供电。为确保电厂发电机组大修期间我矿供电系统的安全 稳定运行,特制定我矿保井安全技术措施,希有关队组认 真遵照执行。 一、矿成立保井领导小组: 组长:杨治国 副组长:陈合贤徐四清 成员:其他矿领导及张平、杨伶俐、朱光义、 刘建军、贺永贵、王凯、喻意平、杨健、刘冠虎、

刘永良、郭军、贺应钦、吴志文、何学军、刘德良、陈德强、王建军、陈伟军、刘术光、杨光普、蔡祥云 在电厂发电机组大修期间,领导小组成员严禁外出,特殊情况外出必须向组长请假,同时取得组长同意。 办公室设机运科,由张平同志负责日常工作。 二、保井措施及有关内容: 1、各有关队组必须将本安全措施迅速向职工进行贯彻,统一思想,明确行动,各负其责,严格执行本安全措施,不得各行其是。 2、矿属各要害部门:地面配电室、中央泵房、41泵房、-350泵房、402泵房、403泵房、-260泵房、502泵房、-172泵房及各井下采区变电所、抽风机房、绞车房等司机和电钳工值班人员一定要高度重视和集中精力坚守工作岗位,严禁离岗、缺岗、班中睡觉和不现场交接班,同时要求各岗位配备好矿灯、手电筒等作为事故应急照明。

降低厂用电率办法及措施

降低厂用电率办法及措 施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理

认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率 根据机组运行情况,跟踪好设备、了解设备的性能,提高辅机出力。通过各类大小修,进行有计划的设备整治及节能改造,通过检修及技改逐步降低机组厂用电率; 2、技术措施 2.1、生产运行调整 2.1.1、由生技处制定机组启动单风机运行方案,每次启动机组时执行此方案,可节约启动机组过程中厂用电耗。估算每次启动机组可节约厂用电14280千瓦时;

火电厂节水措施

电厂节水措施 火力发电厂作为用水大户,需要大量水资源。当在缺水地区选定火力发电厂厂址时,许多发电厂的选择原则都是以水定点。根据可获取水量的多少,来决定发电厂的建设规模。同时,火力发电厂是排水大户,大量污废水外排不利于水环境的保护,和可持续发展。由此来看火力发电厂的节水工作就显得越来越重要,它不仅对其周围生存环境的保护有重要的意义,而且还对发电厂的安全经济、持续发展有着重要的意义。 1、火力发电厂的节水措施 节约用水和减少外排废水是电厂水务管理的核心,进行火电厂的废污水治理,减少新鲜水用量,提高水的重复利用率,实现节约用水,已成为火电厂生存和发展的关键。供水设计中可采用的节水措施有以下方式: (1)电厂辅机系统冷却用水采用热交换器闭式循环系统。 (2)生产废水经废水处理站处理达到排放标准后排入工业废水管道,经收集后重复用于道路绿化、灰加湿等。 (3)生活污水由管道汇集后流至生活污水处理场,处理达到排放标准后回收到至复用水池,重复利用于煤场喷洒。进深度处理合格也可作为循环冷却水的补充水。 (4)输煤栈桥冲冼水经处理后重复使用,煤场喷洒、尘采用重复水池中的复用水。 (5)集中制冷站冷却用水、环水泵房冷却用水等分散点的大用户均设置冷却和升压泵,循环使用,增加水循环利用率。 (6)除灰系统采用干除灰。 (7)在严重缺水地区,经过经济技术比较后可采用空冷技术。 2开发应用节水新技术 2.1废水回收利用 循环冷却系统是电厂用水、耗水最大的环节,回收利用冷却塔排污水,处理回收其他工业废水或生活污水做冷却塔循环水的补充水,取得了明显的节水效果,是电厂耗水定额指标下降的主要原因。冷却塔排污水用于脱硫补水、冲灰、冲洗和喷洒,可以减少低污染水直接排放损失,提高水的回用率,是较为传统并被广泛

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

降低燃煤电厂厂用电率的方法

降低燃煤电厂厂用电率的方法 厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一,同类型机组的厂用电率指标的差异,可真实地反映发电企业的生产运营管理水平,各发电企业也是把降低厂用电率作为强化生产管理、提高企业效益的一项重要任务和目标。 燃煤电厂如何达到最优的厂用电率,需要从规划设计、基建安装、调试、生产运营、检修维护、技术改造各个阶段的不断完善才可以实现。 燃煤电厂在机组设计阶段对辅机合理选型,避免出现两个极端: 一是出力不足,高负荷下不能满足出力要求; 二是裕量过大,使设备处于低效区运行。实施过程中却很难把握,常常出现辅机设计裕量偏大,造成“大马拉小车”现象。 电力市场的变化引起机组长期低负荷运行,造成了厂用电率偏高。 近年来,除尘、脱硫、脱硝的大量环保改造工作,给辅机运行带来新的不平衡。煤炭市场变化多端,严重偏离设计煤种,给锅炉的安全性、经济性带来不确定性。在役燃煤机组降低厂用电率,需要根据机组的实际情况,加强运行优化调整技术措施,完善设备检修维护管理手段,运用科技创新实施节能技术改造。 1 降低风烟系统耗电 锅炉风烟系统主要包括送风机、引风机、一次风机、增压风机等,风烟系统消耗的总能量即系统中各风机消耗的能量之和。降低锅炉风机能耗有两个主要途径: 一是在保证锅炉燃烧需要的前提下尽可能降低风烟系统运行的流量和系统阻力; 二是选择与锅炉风烟系统相匹配的风机及调节装置,提高风机的实际运行效率。 (1)试验确定主要风机效率曲线。现风机的效率曲线均为制造厂家提供,是风机单体试运时的效率曲线,安装到现场系统后,由于烟风道和挡板等影响出现较大变化,并不能准确反映风机的实际运行情况。结合等级检修前效率试验或专门安排主要风机效率及烟风道阻力试验,确定风机在整套系统中的实际高效运行区,明确检修治理和优化点,明确动、静叶开度与风机效率的关系,优化运行调整,使风机运行在高效区。

火电厂节能降耗的分析与措施

火电厂节能降耗的分析与措施 摘要:火电厂是一次能源用能大户,全年耗煤量非常巨大,提高火电厂的一次能源利用率,尽可能的降低发电成本,成为全国各大发电企业及科研院所研究的课题。各电站情况不同,可采用的节能降耗方法也各异,本文作者通过现场实际运行经验,总结分析出了火电厂在运行过程中可采取的切实可行的节能降耗措施。如提高真空、保证给水温度、加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、节省厂用电等。本文所提出的各项技术措施在现场应用后得到了很好的效果,同时也可被同类电站所借鉴。 1、引言 能源是社会发展的重要物质基础,根据我国经济建设的需要和可能,我国的能源政策是“开发和节约并重,近期把节约能源放在优先地位”而且节能是发展国民经济的一项长期战略任务。能源开发以电力为中心,发电厂的经济效益和社会效益具有极重要的意义,火电厂是一次能源用能大户:技术统计[1]表明,到2000年底,火电厂全年耗原煤达4亿吨,提高火电厂热经济性(即减少能耗)就不仅是降低本身成本的需要,更是影响全国一次能源生产、运输和节约的大事。目前,全国各地火电厂节能的主要措施可分为以下几项:1、实现电网统一调度,安全网经济上最合理要求地同电网处理,推行火电厂的经济运行,并保持供电质量。2、中低压机组每年多耗130万吨标准煤,有条件的应改为供热式机组,有的应逐渐淘汰。3、对200MW以下的机组进行改造,以提高效率降低能耗。特别是辅助设备和用电设备的技术改造。4、拆除小锅炉,改为热电联产或集中供热。在火电厂投入到商业运行以后,其设计参数确定,因而加强运行当中的节能降耗问题就由为重要。本文仅通过对华能丹东电厂的运行现状进行分析,提供一些具体节能措施,也可为国内同类型电厂挖潜降耗提供借鉴。电厂运行节能降耗有许多方面,如加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、提高真空、节省厂用电等。 2、分析与措施 2.1在汽轮机组方面 2.1.1 提高真空 提高真空,增强机组做功能力,减少燃料是提高经济性的重要方面,可进行如下方面措施: 1、真空严密性试验: ①坚持每月一次真空严密性试验; ②试验有利于停机后汽机冷态时进行凝汽器灌水查漏; ③调整主机及小机轴封供回汽运行正常; ④运行中经常检查负压系统,发现漏泄及时处理; ⑤投入水封阀系统。

关于降低综合厂用电率的运行措施

关于降低综合厂用电率的运行措施截止8月底,我公司综合厂用电率完成6.74%,8月份综合厂用电率完成6.96%,与公司全年综合厂用电率目标差距较大。为了确保目标任务的完成,特制订以下节电措施(试行),望各部门严格执行: 一、运行调度方面: 1、严格检修申请的审批程序,控制好检修工期。维护部在提交检修申请前,要认真盘查检修同一系统上的设备缺陷,对同一系统上的检修工作要一同进行,避免同一设备多次退出运行进行检修。特别是需要降低机组负荷、启动电泵等检修工作,必须提前做好消缺的人员、工具、备品的准备工作,减少工作时间,准备工作未完成,不得办理工作开工手续(事故或紧急情况除外)。 2、出现异常情况,严格执行《运行调度管理制度》,应及时联系处理,维护人员在接到值长通知后,白天15min、晚上30min内到达指定地点,并带好必要的工具、备品进行消缺工作,缩短缺陷消除时间。 3、在煤炭供应保证情况下,加强与电网的沟通,积极争取电量计划,提高日负荷曲线,最大限度的提高机组负荷率争取更多的电量,提高机组负荷率。无否决条件下,应保证每天机组负荷率在75%以上。

二、锅炉专业方面: 1、根据入炉煤质及燃烧情况,在增减负荷时,及时进行总风量的相应调整,在保证锅炉完全燃烧的情况下,尽可能降低锅炉氧量。当发现氧量指示不准确或偏差大时,应立即联系热工校验。正常运行时氧量控制范围为3.0%~4.5%。 2、锅炉专业对制粉系统进行优化,确定适合当前各燃用煤种的煤粉细度,以及一次、二次风配比,各台磨最大出力应保证在50t/h以上。在保证燃烧效率的前提下,控制制粉单耗在20kWh/t 以内。 3、优化磨煤机运行方式,根据机组负荷安排制粉系统的启停,机组负荷高于480MW(或总煤量小于200t/h),保持五台磨煤机运行;机组负荷低于480MW(或总煤量小于200t/h)时,保持四台磨煤机运行;机组负荷低于350MW(或总煤量小于150t/h)时,停运一套制粉系统运行,保持三台磨煤机运行。 4、根据负荷变化及时调整一次风压力设定值。正常运行时一次风压力设定值保持在9.0—11kPa之间,运行人员根据负荷变化、磨煤机运行方式等及时调整一次风压力设定值。通过现场实际情况对正常运行时一次风压力设定值做如下规定: (1)根据磨煤机容量风挡板开度调整一次风压力设定值。当磨煤机容量风挡板开度小于35%时,在允许的范围内降低一次风母管压力设定值。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。 风电场综合厂用电概念及分析 风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下: 一、减少损耗 1、变压器损耗分析 1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。 1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。 1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。 1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。 2、输电线路损耗 同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。 二、减少风力发电机组自用电 风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

安全用电技术措施保护接零要求正式样本

文件编号:TP-AR-L9177 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全用电技术措施保护 接零要求正式样本

安全用电技术措施保护接零要求正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用 电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直 接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设 备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电 路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所 以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十 倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动 作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接 零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线 分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-

S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没

降低综合厂用电率措施

降低综合厂用电率措施 一、综合厂用电率构成: 综合厂用电率=发电厂用电率+供热厂用电率+主变损耗+非生产用电率 二、降低发电厂用电率措施: 1、提高机组负荷率: (1)积极配合省公司相关部门,落实年度电量计划。 (2)加强与调度沟通协调,争取日调度计划完成率达到100%,努力提高机组负荷率。 (3)加强设备维护,确保高峰时段满发,杜绝因设备原因影响发电量完成。 (4)加强设备巡回检查,及时发现设备缺陷,防止因缺陷发现不及时影响发电量完成。 2、优化设备系统运行方式: (1)加强绩效管理,根据锅炉蒸发量合理控制锅炉氧量,降低锅炉辅机耗电率。 (2)加强对空预器堵灰的控制,根据积灰程度,优化空预器吹灰,降低系统阻力,降低锅炉辅机耗电率。 (3)优化机组启停方式,机组启停实行单侧风机运行,降低启停机过程中电能消耗;除氧器上水使用供热减温水泵,严禁使用凝结水泵。

(4)根据机组负荷优化辅机运行方式,包括及时启停制粉系统、给水泵等重点辅机。 (5)加强入厂煤质管理,优化存煤方式;辅网运行部加强输煤管理,严禁湿煤入仓,防止给煤机断煤造成磨煤机空转或增加制粉系统运行台数造成制粉系统耗电率上升。 (6)根据环境温度及时优化辅机运行方式,调整各配电室空调温度或及时停止空调运行。 (7)根据机组负荷,积极协调省调有关部门,优化机组停备、检修时间,降低发电厂用电率。 (8)辅控负责脱硫、除灰、除尘、化学、输煤系统经济运行,根据系统运行情况制订优化运行方式,降低辅控电耗。 3、设备治理措施: (1)每年雨季前,进行原煤仓内壁积煤清理,防止发生断煤,影响制粉系统耗电率上升。 (2)利用停炉进行水平烟道和后竖井烟道彻底清灰,空预器高压水冲洗,降低系统阻力。 (3)维护好1、2号机组凝结水泵变频器,确保安全稳定运行。 (4)二次风暖风器改造为换热片可旋转成与风向水平的暖风器,降低送风阻力。 (5)治理1号炉空预器漏风,降低锅炉辅机耗电率。

火电厂事故应急预案(可编辑)

火电厂事故应急预案 火电厂事故应急预案 在日常生活或是工作学习中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,往往需要预先编制好应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是小编为大家整理的火电厂事故应急预案,欢迎大家分享。 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1、事故预案的特点 1.1、针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2、百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管理法规的要求。所制定的火电厂事故预案应将原能源部安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电力设备典型消防规程》等作为主要参考文件。 其次,应尽量考虑现场可能出现的各种情况,充分发挥管理人员、技术人员和工人三结合的优势,防止闭门造车。要认真考查所拟事故预案热工逻辑、继电保护的正确性。 正确性是事故预案的.生命线,因此必须通过广泛调研、严格审查予以确保。

启备变停运期间保证厂用电安全的措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 启备变停运期间保证厂用电安 全的措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

启备变停运期间保证厂用电安全的措施 (新版) 1、目的 为保证在#2启备变停运期间,发生厂用电中断时,能够迅速做出响应,进行有效的应急处理,确保在发生厂用电中断时安全地将机组停运,防止机组设备损坏,特制定本措施。 2、适用范围 2.1本措施适用于运行车间#2启备变停运期间。 2.2适用于#3机组全体人员(含车间管理人员和各专业专工)。 3、规范性引用/应用文件 《电力生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分) 4、定义与术语 4.1“运行车间”简称“车间”

5、职责 5.1汽机、锅炉、电气专工负责该措施的编写、修订与学习情况验收。督促检查各值执行本措施的执行情况。 5.2相关部门(车间)或人员配合运行车间执行该措施。 5.3各值值长督促值内提前组织学习。 6、内容、要求与程序 6.1厂用电中断时,值长一定要沉着、冷静、协调指挥,第一时间通知各车间(部门)负责人立即赶赴现场协助事故处理,同时向重庆电网调度员汇报,各岗位上的值班人员要各尽其责、彼此沟通,确保运行机组设备的安全。 6.2事故期间,值长要随时掌握外围专业厂用电系统及设备的运行情况,指导和把关外围专业事故处理、厂用电系统的倒换、恢复及设备方式的转换。 6.3所有值班人员事故处理期间,必须保证手机开机,戴好安全帽,穿好工作服,戴上验电笔和手电筒,外出操作两人一组,一人监护一人操作,任何操作必须同时向主值和值长汇报,并经主值和

浅谈降低发电厂厂用电率的措施

浅谈降低发电厂厂用电率的措施 摘要:发电厂用电率是电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比,控制和减少电厂自用电能的消耗,就增加了电厂输出的电量,同时降低厂用电率,也在一定的程度上降低了煤耗。厂用电是保证发电厂厂用机械正常运行必不可少的动力基础,厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的节能改造、恰当的调整运行方式,可使机组运行处于最佳状态,最大限度地增加对外供电量,创造最大的经济效益,对提高电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分重要的意义。 关键词:厂用电率、节能改造、运行方式 引言: 发电厂在电力生产过程中,需要有大量的电动拖动设备,用以保证机炉等主要设备和辅助系统的正常运行,这样就形成了厂内自耗电,随着国家对节能减排提出了更高的要求,如何降低运行成本从而提高发电厂的经济效益,是每个发电厂都会着力解决的重要问题,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一,目前各个发电厂均把如何降低厂用电率作为一个重要的生产运行目标来加以解决。 下面就如何降低厂用电率做具体分析,降低厂用电率是一个非常复杂的问题,电厂生产过程中降低厂用电率一般有三种途径:一、技术改造。二、加强设备管理。三、采用合理的运行方式。 一、进行技术改造 对一些调节比较频繁,负荷变化较大设备进行变频改造,用改变变频器频率的办法来改变电机转速,从而来改变风机流量和水泵压力来达到节能降耗的目的,在输出量满足工艺要求的情况下,可以节约大量电能,节能比例可通过理论计算而得出,由泵与风机类肤质的工作特性可知: 其流量与转速成正比,即。 电机的轴功率与转速的立方成正比,即。 由变频器的工作原理可知其转速与频率成正比,。 其中,Q为流量,N为转速,P为轴功率,f为频率。如果频率由50Hz降至40Hz,。 通过计算可见,功率的大小与转速的立方成正比。节约了48.2%的电量,以

水电站厂用电保证措施

巴基河三级水电站厂用电保证措施 盐源县绿江水电开发有限公司编制 2014年5月

巴基河三级水电站厂用电保证措施1主要内容与适用范围 1.1为保证机组的安全运行,防止厂用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了巴基河三级水电站厂用电的管理原则。 1.3 本措施适用于巴基河三级水电站厂用电事故情况下的保站用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证厂用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:水电站站长,值长,值班员。 2 运行方式: 2.1 厂用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,我站1TLA厂用变做为工作电源。2TLA 厂用变处于充电备用状态,做为厂用电的备用电源。150KW柴油发电机组在主、备电源同时失电时,作为保安应急电源。 2.1.2 1TLA厂用变高压侧接于10.5kV开关室10AH5高压开关柜,2TLA厂用变接于盐源县供电公司桃子乡草麂村10KV线路。 2.1.3 在电站中控室设有直流逆变电源系统,正常情况下经过整流/逆变后做为监控负荷用电,在交流失去后,由蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4工作电源与备用电源的自动切换由备自投装置来实现。 2.1.5备自投装置应在投入状态,备自投的投入和退出由电站站

长批准。 3:厂用电的事故处理 3.1厂用电源故障跳闸的处理: 3.1.1检查备用电源自投情况,如果自投装置未投或拒绝动作时,应立即强送备用电源一次。若站用电源400V侧开关未跳闸,应手动跳开厂用电源400V开关,令备用电源自投。 3.1.2当站用电源跳闸系站用10.5kV母线故障所致时,不得强送备用电源,应对厂用工作电源保护、母线进行检查,如果外观未发现问题,无明显的故障象征时,应试送厂用工作电源一次,试送不成,不得再送。 3.1.3当由于工作人员误碰开关造成站用电源跳闸,备用电源未自投时,在查明不妨碍人身安全后,立即强送工作电源。 3.2 厂用母线故障的处理: 3.2.1检查低压备用电源自投情况,自投未动作时应强送一次,如强送不成不得再次送电。 3.2.2 检查继电保护动作情况,确定故障性质。 3.2.3 检查故障母线所接高压断路器是否跳闸。 3.2.4对故障母线进行检查,查明故障点并消除 3.2.5如未有明显故障,拉开母线所有开关,测量母线绝缘良好后,将母线送电。 3.3若由于110KV线路故障跳闸: 3.3.1应立即打电话询问变电站情况:

供电公司两会期间的保电措施【可编辑版】

供电公司两会期间的保电措施 供电公司两会期间的保电措施 一、保电组织措施 1、保电领导小组 职责:全面落实xx电网的安全稳定运行及保电措施,积极组织对突发性电网故障和安全供电方面存在的重大隐患、电网事故进行排除和处理,确保电网安全正常供电。 2、xx电网事故处理指挥机构 调度中心是公司电网重大隐患和事故处理的统一指挥机构,重大隐患和电网事故处理在领导小组的直接领导下,调度中心当值调度值班员行使统一调度指挥,进行事故抢修处理。一般故障由当值调度员根据电网故障进行指挥抢修处理。紧急缺陷和电网事故处理由当值调度员及时汇报有关部门负责人、主管生产领导和公司值班领导组织抢修处理。受主管生产副经理的直接领导,并接受上级电网调度的统一指挥。 3、“两节”及“两会”期间,各单位要安排好保电期间的值班人员,并于x月x日前报总经理办和调通中心,当值值班人员必须坚守工作岗位,严肃值班纪律,落实值班责任制,严禁值班期间饮酒、脱岗,同时要确保通讯畅通。 4、“两节”及“两会”保电期间,本电网所有输、配、变电设备原则上不在安排任何停电检修工作,请各单位安排好各项工作。

5、各供电所要结合辖区情况,制定相应的保电措施和事故预案,确保电网正常供电。各单位在安排值班时,考虑每班不得少于2人,当值值班人员每日于18时前向公司总值班室上报当日值班情况。 6、总经理办公室要安排好“两节”及“两会”期间的保电值班用车,随时做好生产用车准备。值班领导和值班人员必须24小时开通手机,确保保电期间信息畅通,并对各部门值班情况进行监督检查。 二、保电技术措施 1、各单位要积极组织人力在“元旦”前,对所属的供、配电设施以及客户供电设施进行一次全面安全排查,并将检查结果12月26日前上报生技部和安监部。对查出的紧急和重大缺陷尽快上报生技部和安监部,并由生技部安排消缺,对查处的一般性缺陷及时上报消缺计划进行处理,确保电网安全、稳定、可靠运行。 2、调通中心要根据电网负荷情况,加强负荷监控,合理安排好各变电站主变运行方式,既要保证主变不过负荷,还要使主变在安全经济状态下运行。 3、赛什斯变、华藏变以及集控中心值班员要加强对变电运行设备的巡视检查,特别要做好恶劣天气下电网设备的巡视,要恪尽职守,严肃纪律,对异常情况要及时汇报并做好应急处理,调度值班员要做好与赛什斯变、华藏变以及集控中心值班员信息沟通,及时掌握负荷变化情况,调通中心应根据负荷及设备运行情况及时调整运行方式,确保电网安全稳定。 4、保电期间各变电站备用主变全部转为热备用状态,确保连续供电。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 张彦峰 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。 风电场综合厂用电概念及分析 风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下: 一、减少损耗 1、变压器损耗分析 1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。 1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。 1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。 1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。 2、输电线路损耗 同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。 二、减少风力发电机组自用电 风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

火电厂事故应急预案

火电厂事故应急预案 〔摘要〕叙述了火电厂安全事故应急预案的定义,阐明了事故预案的特点,提出事故预案的编制原则以及事故预案执行中应注意的问题,以保证厂用电的安全。 〔关键词〕安全事故应急预案;编制;执行 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1 事故预案的特点 1.1 针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主

蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2 百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管

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