脱硫石灰石耗量分析

脱硫石灰石耗量分析
脱硫石灰石耗量分析

湿法脱硫系统石灰石耗量分析

经过“十一五”的大力推进,烟气脱硫技术已在我国活

力发电行业得到了广泛的应用,对于脱硫系统的研究也日渐深入细致,在“十二五”大力倡导节能减排的背景下,通过运行优化,实现脱硫系统的经济运行,就成了目前的一个重要研究领域I 。

石灰石是脱硫反应的吸收剂,耗量较大,是脱硫系统运

行成本的主要组成部分,石灰石耗量与设计值发生较大偏差,不仅会直接造成脱硫运行成本的攀升,而且也会对吸收塔浆液品质、脱水系统运行工况等产生一定影响,因此石灰石耗量分析也就成为了石灰石.石膏脱硫系统节能优化运行的要重点研究的问题。

为了分析实际运行中石灰石耗量偏差情况,找出影响石

灰石消耗量的主要因素,进而提高石灰石在脱硫反应中的利用率,降低运行成本,因此在某2×600 Mw 机组配套脱硫

系统上进行了石灰石耗量分析的相关试验。

1 石灰石耗量计算

理论上,石灰石中所含的有效脱硫成分,即CaCO,在

脱硫反应中与烟气中的SO:按照理论钙硫比发生反应,因此理论石灰石耗量是指脱硫系统在设计Ca/S比条件下,按照脱除SO2量计算得出的所需石灰石量。计算公式如下:M~:—Qsnd~(C—

sl-Cs2)××

? l000000 64

式中:Mcaco3——理论石灰石耗量,kg/ll;Q5 d——标干烟

气量, Nm ha(6%02); csl一一原烟气s02浓度,

mg/Nm (6%02);Cs2一一净烟气SO2浓度,mg/Nm (6%O2);收稿日期:2012.12-10

戴新(1970一),男,高级工程师。丰镇,012100

n一一石灰石纯度,试验期间为89.4%;——设计钙硫比, 1.03。

实际脱硫反应中,由于石灰石反应活性、杂质含量等因

素影响,石灰石实际耗量会与理论值存在一定偏差,通常实

际石灰石消耗量是通过实际脱硫反应中投加到吸收塔内的

石灰石浆液量和浆液密度计算得出,计算公式如下:

M c 川

式中:^ aCO3——实际石灰石耗量,kg/h; P ——石灰石

密度,P =2.6 g/cm ;P ——石灰石浆液密度,g/cm ;——每小时石灰石浆液量,m /h。

理论石灰石耗量和实际石灰石耗量之差,可以在一定程

度上反应石灰石在实际脱硫反应中的活性(投加过量石灰石,造成浆液过饱和,也会增加石灰石实际耗量)。不同负荷条件下理论石灰石耗量和实际石灰石耗量对比见表1。

根据上述试验结果计算可出,不同负荷下理论石灰石耗

量均值为4.493 t/h,而实际石灰石耗量均值为5.61 1 t /h,石

灰石多耗用量平均值为1.1l8 ,每天多消耗石灰石约27 t,该厂石灰石进厂价为200元/t,按每运行6000 h计算,由于

理论石灰石耗量和实际石灰石耗量偏差,每年每套脱硫系统运行成本增加134万元,长期运行不仅会大大增加电厂的运

行成本,还会造成浆液未反应的碳酸钙含量增加,致使石膏脱水系统运行故障,系统结垢堵塞、浆液过饱和失效的风险大大增加,不利于系统安全稳定运行

2 石灰石耗量影响因素分析

实际运行过程中造成理论石灰石耗量和实际石灰石耗

量偏差较大的原因包括吸收塔浆液pH值控制不当、石灰石28 电站系统工程 2013年第29卷

活性低、石灰石粒度偏高、石灰石及浆液中杂质多等。为此,就上述影响因素分别进行了石灰石耗量影响试验。

表l 不同负荷下理论石灰石耗量与实际石灰石耗量对比

投运浆液泵浆液pH值石灰石耗量,t·h 出口SO2浓度/mg·m 石灰石成本/元·h。。SO2排污费/元.h 两项合计费用/元.h’

2.1 吸收塔浆液pH影响试验

石灰石的消溶过程要消耗H ,使浆液呈碱性,而石灰

石浆液H 扩散驱动力与浆液的pH值成反比关系,故较低的浆液pH值将使反应向有利于石灰石溶解的方向进行,但pH 值低时H+浓度高,会增加SO:气相阻力,不利于脱硫效率的提高[5】'通常将吸收塔浆液pH值控制在5.2~5.8之间。

从运行经济性的角度考虑,提高pH值,亚硫酸钙的氧

化和石灰石的溶解受到严重抑制,产品中出现大量难以脱水的亚硫酸钙,石灰石的利用率下降,随石膏排出吸收塔未反应的过量石灰石也随之增加(从石膏分析结果看来,部分时段石膏中CaCO 含量高达3.5%,正常情况应低于l%),同时高pH值也会增加系统结构堵塞的风险。pH变化会引起

石灰石耗量和出口SO2浓度变化,石灰石运行成本和排污费随之变化,500MW 负荷下,pH对石灰石耗量影响见表2。

从表2可以看出,pH值由5_3提高至5.5石灰石浆液耗

量增加1.04 ,增幅为20.7%,脱硫系统运行费用增加16.72%。此负荷及入口SO2浓度条件下,pH为5.3时,脱

硫系统运行成本最低,但pH低于5.5时,脱硫效率低于90%,因此该负荷条件下pH应保持在5.5左右。

2.2 石灰石粒度影响试验

石灰石颗粒的粒度越小,质量比表面积就越大,其反应

速率也就越大(反应速率与石灰石颗粒比表面积成正比),

因此较细的石灰石颗粒的消溶特性就越好,石灰石的利用率相应提高。但无论在用石灰石粉还是湿式球磨机制浆系统,石灰石粒度越小,就意味着制浆系统所需能耗越高,二者存在平衡关系。以250目和325目两种粒度为例,利用率与经济性对比见表3。

表3 石灰石粒度对运行成本影响

石灰石反应活性是衡量石灰石品质的一个重要指标,脱

除SO2所需的碱量是通过石灰石粉的溶解来提供,吸收剂的活性会影响石灰石的溶解度和溶解速度,是表示一种在酸性环境中的转化特性。吸收剂的活性包含吸收荆种类、物化特性和与其反应的酸性环境。活性较高的石灰石在保持相同石灰石利用率的情况下,在要求相同SO2脱除效率的情况下,石灰石耗量较低。石灰石反应活性高,石灰石利用率也高,

石膏中过剩CaCO 含量低,即石膏纯度高。不同活性石灰

石耗量见表4。

表4 不同活性石灰石粒度对运行成本影响

可以看出,活性较大的石灰石利用率明显高于低活性石

灰石,同等条件下石灰石耗量较低。在石灰石原料相对稳定的条件下,可以通过向吸收塔浆液添加有机酸等增效剂,提高石灰石溶解速率的方式来提高石灰石的反应活性。在吸收塔浆液中按10 mmol/L的浓度加入DBA后,石灰石溶解速率变化见表5。

表4 不DBA对石灰石溶解速率的影响

溶解速率/% 5min 10min 20min 30min 40min 50min

未加DBA 8.89 11.52 18.15 19.86 21.16 27.64

塑旦里堡垒 !: !:: !!: ! ! :! !: !

可以看出,加入有机酸后,石灰石溶解速率显著增加。

加入DBA后,液相主体中的pH值降低,使得液相主体和

石灰石颗粒表面H 的浓度差增大,从而促进了H 从液相主体向石灰石颗粒表面的传质而增大了石灰石的溶解速率,促

进CaCO 在液相的溶解,提高了石灰石的利用率。

嚣粒度,元. h 耗量,1. h 耗量,t. h 石率,%用嚣本/t. h 3结日论

250目 200 3.98 5.02 79.28 1004

325目 220 3.98 4 59 86.71 1010

从表2可以看出,提高石灰石粒度可以显著提高石灰石

的利用率,降低石灰石耗量,但同时石灰石原料成本价增加,总的运行成本略有增加,通常综合考虑粒度对石灰石利用率和成本的影响,石灰石粉粒度控制在为250~325目,具体

控制指标应根据当地石灰石原料价格及利用率综合考量。2.3 石灰石活性影响试验

(1) 石灰石耗量对湿法脱硫系统运行成本影响较大,提

高石灰石利用率可以有效节约运行成本;

(2) 降低pH有利于石灰石溶解,但会增加SO 吸收阻

力,一般控制浆液pH为5.2~5.8之间:

(3) 石灰石粒度越小,利用率越高,可以降低石灰石耗

量,但也会增加石灰石原料的加工成本,应根据当地石灰石原料价格及利用率综合考量选择合适的石灰(下转第31页)第3期张步庭等:燃烧调整对NO 排放和锅炉效率的影响 3 l

高NO 排放浓度较大,氧量3.36%32况锅炉效率较高、NO 排放浓度较低。

3.4_3 180 Mw 负荷氧量调整试验

180 MW 负荷氧量调整试验在3个工况下进行,采用缩

腰配风方式,燃尽风全关。随着氧量的升高,NO 排放浓度升高,灰渣含碳量下降、排烟温度升高、锅炉效率下降。

表8 机组180 MW 负荷下氧量影响

3 结论

通过对300 Mw 亚临界机组双炉膛、四角切圆锅炉的燃

烧调整试验,得到了运行因素对NO 排放、锅炉效率的影响,对同类型锅炉设备的运行调整、改造有一定的借鉴意义。试验主要结论如下。

(1) 一次风速升高,有利于降低NO ,但是锅炉效率

也会下降。

(2) 配风方式对NO 排放影响较小,针对该锅炉缩腰

配风方式锅炉效率较高、NO 排放较少。

(3) 燃尽风对NO 排放影响较大,随着燃尽风量增加、

NO 排放浓度明显降低,锅炉效率略有下降。

(4) 氧量对NO 排放规律明显,随着氧量增加,NO

排放浓度增加;锅炉效率则需要根据g2、q 情况确定最佳氧

量。

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