聚合物盐水钻井液缓蚀剂WJF-1性能

第21卷第3期2004年5月

钻井液与完井液

DRILLINGFLUID&COMPLETIONFLUID

V01.21,NO.3

May2004

聚合物盐水钻井液缓蚀剂WJF一1性能

单江涛1周永璋1吴富生2侯彬1魏无际1张卫青1

(1.南京工业大学材料学院.江苏南京;2.江苏油田钻井处,江苏江都)

摘要在钻井工程中,钻具腐蚀是普遍存在的问题,且随着钻井向高速、深井方向发展而日趋严重。利用线性极化法、极化曲线法、室内动态挂片失重法以及现场试验,考察了复配缓蚀剂WJF-1对聚合物盐水钻井液的缓蚀性能。电化学试验表明,缓蚀剂wJF一1是以阳极抑制为主的混合型缓蚀剂,它的各组分有较好的缓蚀协同效应;室内模拟试验(温度为80℃、转速为2000r/min、连续通氧)和现场试验中,复合缓蚀剂WJF-1的缓蚀率分别达到96%和90%以上,说明缓蚀剂WJF-1对聚合物盐水钻井液有良好的缓蚀性能。

关键词:缓蚀剂线性极化极化曲线动态挂片聚合物盐水钻井液

在钻井工程中,钻具腐蚀是普遍存在的问题,且随着钻井向高速、深井方向发展而日趋严重。有关资料表明:中国石油天然气集团公司近年来每年钻井事故约500起,其中大约60%源于腐蚀,损耗钢材约300×103kg,直接经济损失约为3亿元人民币,而处理这些事故的花费又与直接损失相当n]。江苏油田承钻的位于洪泽、淮阴一带的盐井,地壳内富含芒硝,当钻至盐膏层时使用聚合物盐水钻井液。由于该钻井液中Cl一含量高、电导率大、含有多种添加剂和溶解氧,且井内温度较高(80~90℃),因此对钻具的腐蚀非常严重[2]。利用线性极化法、极化曲线法、动态挂片失重法以及通过现场试验,考察了复配缓蚀剂WJF-1对该聚合物盐水钻井液的缓蚀性能。

试验方法及仪器

1.试验药品

聚合物盐水钻井液由江苏油田提供;WJF一1(以下简称D)是一种复合型缓蚀剂,由无机含氮类化合物A、元机含硅类化合物B、自制的含氮类有机化合物C按照2:1:1质量比复配而成。电化学试验、动态挂片失重试验和现场试验所用的材料都是G-105钢,其化学成分:C的含量为0.37%,Mn的含量为1.58%,Si含量为0.27%,Mo含量为0.13%,P含量为0.02%,Cr含量为0.08%,S含量为0.10%。

2.线性极化法、极化曲线法

将用环氧树脂固化的G一105钢电极(工作面积为0.785cm2)用砂纸逐级打磨至8008砂纸,乙醇脱脂,然后置于空白和加缓蚀剂的钻井液中,待稳定后分别在25℃和80℃下用恒电位仪ZF一3、数据采集器ZF一4和信号发生器ZF-10测其极化电阻和动电位扫描极化曲线口“]。

3.动态挂片失重法

在80℃、转速为2000r/min、连续通氧的条件下,使用G-105钢制成的挂片(规格为71.98mm×11.18mm×1.78mm,2mm×94.22mm)分别在空白、加入缓蚀剂的钻井液中进行72h动态试验。试片取出后,依次用软刷、1:1盐酸(含0.5%乌洛托品)清洗腐蚀产物,用饱和碳酸氢溶液中和,然后用丙酮清洗,吹干后放在干燥器里静置24h后进行称量,并计算腐蚀速率和缓蚀率。

4.现场试验

用腐蚀环在5口井的不同井段口3分别进行空白和加入1.5%缓蚀剂D的钻井液腐蚀性测试。测试过程中,各井段井温均在80~90℃之间(试片处理方法同静态挂片试验)。

结果与讨论

1.极化电阻

在25℃下,测量G一105钢在空白和加缓蚀剂的钻井液中的极化电阻,结果见表2。

从表2可以看出:缓蚀剂A、B、C以及复合配方D的加入都增大了反应的极化阻力,尤其是缓蚀剂A和D的效果特别明显,使极化电阻提高了2倍,这说明缓蚀剂A、B、C、D对电极反应都有一定的抑

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