永磁无刷直流电机电枢反应综述与分析

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为此,在忽略电枢反应的条件下,对实验样机的稳态性能进行仿真分析,得到的电流波形与实测电流波形吻合极好。这说明深槽集中绕组永磁电机的电枢反应较普通永磁电机小,在稳态分析时加以忽略在理论和实践上都是合理的。

多槽、多极、集中绕组三相无刷电机,它的槽数z和极数2p十分接近,一个磁极下的最大电枢反应发生在该磁极正对着一个齿的时刻。这显然与整数槽情况完全不同。从图5可以看到,三种12槽/10极无刷直流电机的电枢反应磁场对永磁体的去磁或助磁情况,而且双层绕组和单层绕组电枢反应磁场也很不相同。

对于双层绕组,一个线圈的匝数为埘=3W/Z,这个齿上线圈产生的去磁(或助磁)磁势可表示为:

只=wI=3WI/Z(3)对于单层绕组,一个线圈的匝数为tt,=6W/Z,这个齿上线圈产生的去磁(或助磁)磁势可表示为:

F。=wI=6WI/Z(4)显然,在相同电流负载下,单层绕组比双层绕组的电枢反应去磁(或助磁)磁势要大一倍。如果槽数z比较多,分散到一个齿的去磁磁势自然就会变小,电枢反应对永磁磁场的总去磁效应就比较小。

7.2磁势空间谐波在转子永磁体产生的涡流损耗由永磁无刷直流电动机原理,电枢反应磁场在电枢圆周内是跳跃式旋转的,与转子有相对运动,使转子的永磁体和轭部必然产生感应涡流。但转子涡流损失通常被认为是微不足道的,因为整数槽情况下电枢反应磁势空间谐波较小。可是研究表明,集中绕组分数槽电机在永磁体内极可能产生明显的涡流损失。这是由于其定子电枢反应磁势(MMF)分布包含丰富的空间谐波,向前和向后旋转的MMF谐波在转子磁铁产生涡流。这种情况还因相电流有时间谐波而进一步加剧。由于稀土磁铁相对较低的电阻率,由此产生的涡流损失可能很大,可能导致温度上升,甚至导致部分磁体不可逆退磁,特别是在高转速、多极数、或大负载电机中可能发生。

文献[10]给出对两台大电流分数槽永磁电机的分析结果。在图4(a)表示24槽/22极电机(A电机)空间谐波MMF分布频谱,而图4(b)显示了36槽/24极电机(B电机)MMF分布频谱。图中MMF单位是归化到每槽安匝数。可以看出,A电机定子绕组MMF分布包含更丰富的谐波:以第1l、第13、第35、第37,…,次谐波为主,同时存在着低次谐波,如第5、第7、第17和第19等?s8.

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谐波。其中只有11MMF次谐波与22极永磁转子磁场的互相作用产生有效转矩。其他谐波,尤其是低次谐波,如第5、第7和第13次,将会导致磁铁涡流损失。对这两个大功率永磁电机采用有限元分析计算,在500A三相正弦电流负载下、转速为l700r/min时两个电动机转子涡流损失分别接近2000W和1000W。

50

40

30

20

lO

60

50

40

30

20

10

..1.1√.。

l1223344556677889100

(b)36槽,24极电机

图4电枢反应MMF空间谐波分布频谱

文献[11]分析计算了三种12槽/10极表面安装磁铁的分数槽永磁电机的转子永磁体涡流损耗。其中两个定子铁心齿有同样的宽度,第一个是双层绕组的,第二个是单层绕组的,第三个电动机是宽齿和窄齿交替,线圈绕在宽齿上,为的是最大限度地增加转矩密度。这里,MMF第5次空间谐波与转子磁体互动产生有用的电磁转矩,而其他空间谐波则使转子产生涡流损耗。有限元分析方法对无刷交流电机(BLAC)和无刷直流电机(BLDC)两种操作模式下分析预测磁体涡流损失。三相绕组相电流波形分别假定为正弦或长方形,BLAC运行模式设A相电流10A,另外两相电流为一5A;BLDC运行模式设两相通电电流为10A,另一相为零。该电机主要数据:定子内径28.5,铁心长50,气隙1,磁钢厚度3,B,1.2T,槽口宽2。图5给出了这三种12槽/10极无刷直流电机的电枢反应磁场分布。

图5三种12槽/lO极无刷直流电机的电枢反应磁场分布有限元分析方法计算结果,BLDC运行模式下的磁体涡流损耗与转子速度关系如图6所示。图

中,三条曲线由下至上分别是双层绕组、单层绕

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永磁无刷直流电机电枢反应综述与分析

作者:谭建成, TAN Jian-cheng

作者单位:中国电器科学研究院,广州,510300

刊名:

微电机

英文刊名:MICROMOTORS

年,卷(期):2009,42(11)

被引用次数:1次

参考文献(13条)

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引证文献(1条)

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本文链接:https://www.360docs.net/doc/0a18125615.html,/Periodical_wdj200911016.aspx

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