立磨机常见故障与解决方法

立磨机常见故障与解决方法
立磨机常见故障与解决方法

立磨机常见故障与解决方法https://www.360docs.net/doc/6c11063736.html,

立磨机在使用过程中所出现的故障,可按如下进行处理故障一:不出粉或出粉少产量低产生原因:(1)锁粉器未调整好,密封不严,造成粉倒吸。

(2)铲刀磨损大物料铲不起。排除方法;(1)检查和调整好锁粉器密封,发现漏气处应堵住。(2)更换铲刀

故障二:成品粉子过粗或过细。产生原因:(1)分析机叶片磨损严重,不起分级作用。(2)风机风量不适当。排除方法:(1)更换叶片并适当关小风机进风量能解决过粗。(2)过细应该提高进口风量。

故障三:主机电流上升,机温上升,风机电流下降。产生原因:(1)给料过量,风道被粉料堵塞,管道排气不循环,气流发热使之主机电流,机温升高,风机电流下降。排除方法:(1)减少进料量,清除风道积粉。(2)开大余风管闸门,进机物料温度控制在6%以下。

故障四:主机噪音大并有较大振动。产生原因:料硬冲击大,或无料层。(2)磨辊磨环失圆变形严重。排除方法:(1)减少进料粒度。(2)更换磨辊磨环。故障五:风机振动产生原因;(1)风叶上积粉或磨损不平衡。(2)地脚螺栓松动。排除方法:(1)清除叶片积粉或更换叶片。(2)拧紧地脚螺栓

故障六:分析机油箱发热。产生原因;(1)机油粘度太油厚,螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油。排除方法:(1)检查机油的牌号和粘度是否与要求相符。(2)检查分析机运转方向故障七:磨辊装置进粉轴承易损坏。产生原因:(1)断油或密封圈损坏。(2)长期缺乏维修和清洗。排除方法:(1)按

规定时间及时加油。(2)定期清洗,更换油封。

一般来说,立磨机粉机配件的工作环境可以说是灰尘比较严重的,所以说机器在长期的使用过程中都会被灰尘累积的无法正常的运行,这就要求人们在一定的时间内要对机器经常地清洗。

立磨机粉机的除尘设备是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。它具有结构简单,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低.阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒.除尘效率可达80%以上,近年来经改进后的特制旋风除尘器.其除尘效率可达5%以上。旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高.立磨机旋风除尘器内气流与尘粒的运动概况:立磨机旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。自进气口流人的另一小部分气流,

则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。含尘气体在负压气流的作用下,从分离器的入口进入除尘体,通过滤袋过滤作用,粉尘从气流中分离出来,被净化了的干净气体从滤袋内部进入净气室排出;粉尘经过滤袋过滤时,粉尘留在滤袋的外表面形成灰饼层,当过滤粉尘达到一定厚度或一定时间时,除尘器运行阻力加大,为使阻力控制在限定的范围内(一般为120~150mmH2O),立磨机配件除尘器设有差压变送器(或压力控制仪表)或时间继电器,在线检测除尘室与净气室压差,当压差达到设定值时,向脉冲控制仪发出信号,由脉冲控制仪发出指令按顺序触发开启各脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各孔眼喷射到各对应的滤袋,造成滤袋瞬间急剧膨胀。

高压悬辊磨粉机又称立磨机,是立磨机的升级设备,经过多年的实践和不断的改进,其结构已日臻完善,具有效率高、耗能低、占地面积小、资金投入少及环境无污染等优点。因而广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工,适宜加工莫氏硬度七级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产,如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、膨润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等,成品细度在613微米~440微米(0.613毫米-0.44毫米)之间,通过分析机及风机的共同作用,可满足不同用户的使用要求。高压悬辊磨粉机主要由主机、细度分析机、鼓风机、成品旋风积粉器、布袋除尘器及联结风管组成。根据用户需要也可配备破碎机、提升机、储料仓,电磁振动给料机及电器控制柜等辅助设备。在主机中,磨辊组件通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联系,压力弹簧在磨辊轴承室的悬臂外端面,以横担轴为支点迫使磨辊紧紧压在磨环内圆表面

上,当电动机通过传动装置带动主轴转动时,装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步旋转,磨辊在磨环内圆滚动的同时自转。电动机通过传动装置带动分析机叶轮旋转,叶轮转速越高,分选出的粉子越细。1、采用高精度分级系统,分级效率高。2、重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用锰十三耐磨材料,运行可靠。3、研磨装置采用重叠式多级密封。4、莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。5、成品粒度范围广,粒径最粗可达0.613毫米(30目),粒径一般可达0.333毫米(425目),部分物料最细可达到0.013毫米(1000目)。6、传动平稳,运行可靠,维护方便。7、磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高800-1200kg。8、优化配置管道、风机系统、降低风阻及管壁磨损、确保产量稳定提高。9、电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方遍。10、可根据物料或用户的特殊需要灵活配置传动系统、保证系统在最佳状态下运行。

在立磨机的生产过程中,噪音过大是一种常见现象,正常的噪音是不可避免的,但是如果噪音过大并且伴有较大的震动,就需要注意了,很可能立磨机有异常情况,为了使雷蒙磨顺利正常运行,用户需要了解其产生原因,以便对症下药。下面介绍一下雷蒙磨噪音过大的原因。立磨机震动:首先要区分是主机震动还是风机震动。如果是主机震动,要先按排除法进行故障排除。首先看地脚螺栓,等制砂设备,拧紧螺栓;其次要检查进料量,是不是太小以及进料粒度,及时调整;再次,查看铲刀的磨损程度,等磨粉设备,铲刀磨损严重就会导致产不起物料;最后检查雷蒙磨粉机的磨辊磨环是不是已经变形,按此顺序检查雷蒙磨噪音过大,在操作时一定要安全操作,谨防事故发生。如果是风机震动就很容易解决,风机震动主要有两个原因,一个是地脚的螺栓松动,靠视力即可看到,拧紧地脚螺栓即可;另一个就是风叶上有一定的积尘,或者是磨损不均匀,造成风叶旋

转不平衡带动风机振动,这种情况清除积尘或者更换风叶即可。上海公司生产的新型立磨机采用新技术(梅花架及纵摆磨辊装置),结构先进合理。机器振动非常小,噪音低,机械运行平稳,性能可靠,是立磨机行业里的佼佼者。

立磨机又叫高压悬辊磨,是最早开始超细粉加工的设备,经过多年的发展产品不断得到优化升级,与其他磨粉设备相比,具有六大无可比拟的优势。特别是中小企业来说,立磨机是不错的选择。与其它磨粉设备相比同等动力条件下产量提高20——30%,磨辊对物料的碾压力在高压弹簧的作用下提高800——1200K个。*莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。*成品粒度范围广,粒径最粗可达0.95毫米(20目),粒径一般可达0.033毫米(425目),少部分物料最细可达到0.013毫米(1000目)。*除尘效果完全达到国家粉尘排放标准。*分析机调整方便。*研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能好。

立磨机主要适用于加工莫氏硬度9.3级以下,湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料。高压微粉磨粉机加工,在冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电等行业有着广泛的应用。立磨机的技术优势:1.新技术采用全新的纵摆磨辊装置。磨辊与磨环在研磨过程中始终处于平衡状态,形成均匀的线接触研磨区。磨辊与磨环尺寸高度从原来的160mm增高到200mm,更大程度的增加了研磨接触面积。2.分级机采用强制涡轮分级机,使成品的粒度从原来的80-325目区间扩展到80-800目区间。3.风力输送及成品收集系统,更新为负压、二级收尘高效收尘器,使成品收集更彻底。立磨机的性能特点:1、独特的设计。主机磨腔内,在梅花架上部设计了1500kg—2000kg的加压装置,同等动力下,产量提高10-30%,研磨装置对物料的碾压力提高了800-1500kgf,成品细度最细可达1000目。

2、物料适用性强,可针对莫氏硬度9.3级以下的各种物料。

3、除尘效果完全达到国家的标准。

4、磨辊装置采用优质高效的加工工艺,重叠式多级密封保证了良好的密封效果。

5、磨辊、磨环更换周期长,剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。

6、研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能好。

中国立磨机超微粉碎技术是伴随着现代高技术和新材料产业而发展起来的一项新的粉碎工程技术,现已成为最重要的工业矿物及其他原材料深加工技术之一,对现代高新技术产业的发展具有重要意义。目前,中国粉体工业正处在蓬勃发展时期,中国立磨机企业正以科学的管理,精益求精的制造工艺,勇于创新的制造理念,一流的检测和质量控制手段,造就高品质的产品,这样将会奠定中国磨粉机制造行业的领先地位。立磨机工作原理:立磨机主要有主机,细度分析机,鼓风机,成品旋风集粉器,布袋除尘器及联接风管组成.根据用户需要可配备破碎机.提升机,储料仓,电磁振动给料机及电器控制柜等附助设备.在主机中,磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联接,压力弹簧压在磨辊轴承室的悬臂外端面上,以横担轴为支点迫使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上,当电动机通过传动装置带动主轴转动时,装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步旋转,磨辊在磨环内圆滚动的同时绕自身轴自转.电动机通过传动装置带动叶轮旋转,叶轮转速越高,分选出的粉子越细.立磨机设计独特成品细度最细可达1000目,物料适用性强,可针对莫氏硬度9.3级以下的各种物料,磨辊装置采用优质高效的加工工艺,重叠式多级密封保证了良好的密封效;磨辊,磨环更换周期长,剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病,研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能好。立磨机超微粉碎技术是伴随着现代高技术和新材料产业而发展起来的一项新的粉碎工程技术,现

已成为最重要的工业矿物及其他原材料深加工技术之一,对现代高新技术产业的发展具有重要意义。

“工欲善其事必先利其器”对于立磨机而言,要想加工出高品质的物料,磨粉设备投入生产以前,必须要做好全面的检查和维护工作,下面六项工作是一定要认真做的。1、生产加工磨粉工业的厂房和车间都必须按照磨粉机生产线的工艺规划图进行设计和规划,并且长宽高都必须考虑到,不能到最后立磨机设备进不到生产车间。2、立磨机加工厂房的多有水电问题,电为单相电,水最好是有一个储存罐。3、厂房的平整,最好是用水泥浇筑好之后养护7-15天,这样地面才更加的结实。4、最好配备2-3吨的行吊或者龙门吊,方便立磨机设备的安装以及维修。5、立磨机运行现场还未安装时,应妥善保管,外露表面须涂上防锈油脂、并避免日晒雨淋,以防机体生锈进水,要建立保养制度。6、如果立磨机从出厂到使用时间超过6个月者,应对立磨机主机中心轴系统、传动装置、磨辊装置、分析机油池等应清洗检查,清洗检查完毕后应对各部件加入足够的润滑油。

立磨机是加工石灰石物料的理想选择,物料的成品细度可在0.613毫米到0.033毫米之间调整。最近有客户咨询,立磨机用来加工石灰石最大的产量的是多少?立磨机整套设备由主机、减速机、分析机、管道装置、鼓风机、除尘器、颚式破碎机、畚斗提、立磨机升机、电磁振动给料机、电控系统等组成。生产的立磨机的风选气流是在风机--磨壳--旋风分离器--风机内循环流动作业的,所以比高速离心粉碎机粉尘少,操作车间清洁、环境无污染。立磨机采用独特的设计理念主机磨腔内,在梅花架上部设计了1500kg—2000kg的加压装置,同等动力下,产量提高10-30%,研磨装置对物料的碾压力提高了800-1500kgf,成品细度最细可达

1000目。立磨机的产量和其加工物料的硬度和细度是有很大的关系,通常来说加工的物料硬度越高,产量就会越少;物料被加工的越细,其产量就会随之减少。所以客户在购买设备的时候,一定要认清自己的加工物料和物料的细度要求,选择了符合自己生产要求的磨粉设备。

上海机器有限公司作为全国知名的磨粉设备生产企业,立磨机一直深受广大客户用户好评,立磨机粉尘少,操作车间清洁、环境无污染,通筛率高,是目前业界应用最广的磨粉设备之一。工程师经过多年的潜心研究,在原有磨粉设备和雷蒙磨的基础上研发出新一代立磨机,该设备物料适用性强,可针对莫氏硬度9.3级以下的各种物料;同等动力下,产量提高10-30%,研磨装置对物料的碾压力提高了800-1500kgf,成品细度最细可达1000目。立磨机整套设备由主机、减速机、分析机、管道装置、鼓风机、除尘器、颚式破碎机、畚斗提高压悬辊磨粉机升机、电磁振动给料机、电控系统等组成立磨机最大的特点就是出料细度高,机器密封好,污染低,特别适用于对产品细度要求特别高的用户,也可以说是一种高效低能耗的“环保型”磨粉机。立磨机是我公司近年来自主开发研制成功的一款磨粉设备,这种磨粉机完全可以作为普通磨粉机的替代产品,在各大钢厂,电厂脱硫项目中,高压中速磨粉机是一种经济可用的脱硫设备。在当前对于超细微粉需求量不断提升的情况下,上海机器有限公司立足根本,不断寻求立磨机技术突破和技术创新。新一代立磨机采用绿色设计理念,实现了车间清洁、无污染生产,除尘效果完全达到国家的标准。

电工维修过程中常见故障以及解决方法

电工维修过程中常见故障以及解决方法 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。 2、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。 通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。 3、热继电器故障 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。 热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。 热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。 热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。 常用电压电器的故障检修及其要领 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。 1、触点的故障检修 触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。 检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。 银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。 观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。 触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。 检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约0.1mm其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条.当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。 对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力

MPS立磨常见故障及处理方法

MPS立磨常见故障及处理方法 表1 故障及处理方法 1. ATOX3 2.5立磨及其泵站结构和工作原理 ATOX32.5立磨的磨盘直径是3.25m,磨辊直径1.95m,辊宽0.65m,磨盘转速31.lr/min,生产能力为160t/h,电机功率1250kw,采用TTVL-2450直角减速机驱动。立磨上部安装有RAR32.5回转式高效选粉机,选粉机电机为110kw,采用B2SV-07B直角减速机驱动。 立磨带有三个油泵站。第一个是减速机泵站(R1M05),其低压泵为减速机各轴承、齿轮副和止推轴承仓提供6~8bar的低压油,其高压泵为磨盘下方的半静力液压止推轴承提供20~60bar的高压油,用来支撑磨盘、磨辊、物料及拉杆产生的垂直压力。在转动磨盘之前,无论是电机驱动还是人工盘动,一定要开高、低压油泵。半静力液压止推轴承的作用是在减速机和磨盘之间形成高压油膜,减少磨擦力,节能并保护减速机。其作用和水泥磨滑履轴承高压供油系统相似。该泵站主要由一台高压泵、一台低压泵、一台循环泵、油箱、电加热器、水冷却器及恒温水阀、油过滤器及相关阀组和一系列电气元件组成。采用Mobil gear632润滑油。 第二个是磨辊润滑泵站(P1M09),带有三个进油泵,三个出油泵和一个循环泵,还有油过滤器、电加热器、水冷却器及恒温水阀、真空开关、电气控制元件等。每个磨辊对应一台进油泵和一台出油泵,来保持辊子内部一定的循环和油位。每个辊子有两个轴承,一个是单

列向心滚柱轴承,一个是双列滚柱调心轴承,液面高度是双列球面滚柱调心轴承滚柱的2/3高,与回油泵从磨辊内部的抽吸位置相同,对某一辊子而言,它的回油泵的开停是由回油管路上的真空开关来控制的,当回油管的真空度大于规定范围时,真空开关激活,进油泵停;当回油管的真空度小于规定范围时,真空开关断电5s后进油泵开,这样就能保证每个辊子的油位稳定。但真空开关被激活的时间超过10min后报警,超过20min跳停。另外,除了进油管和回油管以外,每个辊子还有一路空气平衡管,连通油箱和辊子内部,保持气压平衡。空气管堵塞,真空开关也可能被激活。磨辊润滑站加的油是MobilSHC639。 第三个是液压泵站(R1M07),立磨液压系统除了液压站外,还有三套拉杆、三套扭力杆、三套液压缸、三套蓄能器、三套液压管路等。液压站主要由一台注油泵、一台循环泵、一个阀组、油过滤器、水冷却器及恒温水阀、电加热器、油箱等组成,其工作内容包括提升磨辊,正常碾磨,降落磨辊。工作原理是:在一定液位、温度等的前提下,注油泵的压力油进入液压缸上缸或下缸,起到下压或上提的作用,压力油的流向由一个阀组和三组电磁阀来控制。液压泵站采用MobilDTE25液压油。 2.日常检查和维护 要经常聆听磨及选粉机的运转声音是否正常,有无异音。检查减速机及其它设备是否有漏油、漏水、漏料的现象。每月检查拉杆密封的磨损情况。定期检查刮板及回料系统的功能。每天检查泵站,包括:油箱油位,必要时要加油,所加油品要与规定的油品相符;检查各压力表压力;检查各过滤器是否堵塞。检查磨辊润滑站回油情况、注油压力是否正常(6bar)。经常检查各油管及阀门是否漏油。每1000h测量一次磨盘、磨辊衬板的磨损情况并做好记录。每周检查一次蓄能器的压力。定期检查中心架、喷嘴环、导风叶片、喷水管及其它磨内附件。

常见网络故障处理方法

故障处理分析方法 【互联网专线】 一、客户所有电脑不能上网,网管正常 1、可以远程登陆路由器可能的故障原因及解决思路: 1.有可能是客户侧路由器配置口插入网线。 2.内网中ARP病毒。 3.交换机故障,查看是否上电 4. 查看交换机连接到路由器的网线是否有松动 (1)客户无法ping通网关(192.168.1.1) 查看是否获取到正常的IP地址(192.168.1.X),或者禁用网卡再启用,还是不行就重启下电脑。 (2)客户可以ping通网关 可以尝试重启下电脑,因为有可能是客户浏览器问题导致。 (3)本地连接受限 1. 查看下路由器DHCP是否有配置,如果有就叫客户禁用网卡再启用, 2. 还是不行就重启下电脑。 3. 如果还是受限就叫客户手动配置IP地址(192.168.1.100以后的没有人用的)跟首选DNS (218.207.217.241或219.141.136.10) 2、无法远程登陆路由器可能的故障原因及解决思路: 1.查看网管是否掉点,查看系统附件是否有路由器配置附件,打开查看是否有配置远程登 入 2.尝试PING客户侧外网IP地址,请到跳板上PING,因为部分集团有配置禁PING,只 有跳板才可以PING通。 3.查看设备是否有上电。 假如无法远程登陆路由器没必要判断以下三种情况(除非可以PING通客户侧外网IP)(1)客户无法ping通网关 xxxxx (2)客户可以ping通网关 xxxxx (3)本地连接受限 xxxx 二、客户部分电脑不能上网 1. 基本为客户侧内网问题,假如对方懂网络就直接跟他说我们可以连接到你们那边的路由器,外网一切正常,请查看下内网问题。(内网的问题基本为客户自己解决) 2. 可以与客户沟通,将设备重启

常见网络故障处理方法完整版

常见网络故障处理方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

NO: 常见网络故障处理方法 作业指导书 (第A版) 编制人: 审核人: 批准人:

版本修订记录

目录 3、交换机常见故障及解决方 法 (7) 1光缆链路的主要故障 一般分为两步: 收发器暂时不要和交换设备连接。我们先使用两台笔记本电脑连接收发器,两台电脑之间互Ping。待测试好了以后再连接交换设备。一台笔记本电脑ping 另外一台电脑的IP 地址,例如,PC1 Ping PC2, 命令为Ping –t –l 65000。如果丢包少于5%,则比较正常,如果丢包较多,则需要仔细检查。 收发器连接交换设备以后,我们建议仍然使用Ping 的命令来测试,例如PC1 PingPC2, 命令为Ping –t –l 1500, 数据包长度一般不是65500,因为不同的交换机或路由器对包长的限制不同。但是1500 字节的数据包应该很少丢包,否则需要仔细检查。 故障现象: 1光缆熔接不良(有空气) 2光缆断裂或受到挤压 3接头处抛光不良 4接头处接触不良 5光缆过长 6核心直径不匹配

7填充物直径不匹配 8弯曲过度(弯曲半径过小) 2光纤故障排除方法 首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮 2.1.1如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接光纤跳线 一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。 2.1.2如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(TX)指示灯不亮,则故障在A收发器端: 一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(FX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。 c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误请用通断测试仪检测;(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮。) d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线(接单机); e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。 2、光缆、光纤跳线是否已断 a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光如有可见光则表明光缆没有断。 b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光如有可见光则表明光纤跳线没有断。 3、半/全双工方式是否有误 有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。 4、用光功率计仪表检测 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。 1. TXLINK灯不亮; 答:造成该故障的原因有二,一为接错双绞线,本收发器和光纤头及指示器同侧的RJ45口接PC机用交叉双绞线,接HUB或SWITCH用平行双绞线;二为通过双绞线所连的电口不是100M速率。 2. FXLINK灯不亮; 答:原因一:光纤线接错,正确接法为TX-RX; 原因二:传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为采取办法减小中间损耗或是更换为传输距离更长的收发器; 3.五灯全亮或指示器正常但无法传输; 答:一般关断电源重启一下即可恢复正常; 4.光纤正常连接后FXRX灯常亮;

MLS4531立磨辅助设备的常见故障及处理

MLS4531立磨辅助设备的常见故障及处理 作者:网摘 立磨的辅助设备是为立磨的安全可靠运行提供润滑、冷却、密封和施加研磨压力的一组设备,以我公司ATOXR-50型立磨和MLS4 531型立磨为例,其辅助设备通常有:密封风机、主减速器润滑站、张紧站(或液压站)、磨辊润滑站等。现将我公司辅助设备常见故障及处理经验介绍如下。 1 密封风机 密封风机的作用是向磨辊轴承气封腔鼓入一定压力的气体,使气封腔里呈正压,防止磨机跳停或运行中偶尔出现的正压气流携带粉尘进入轴承腔里损坏轴承。其常见故障是密封风机电流波动和密封压力低报。 中控显示密封风机电流降低性的波动,则多为风机三角带因磨损出现裂口打滑导致,停机后应着重检查风机三角带并予以更换。 压力低报会造成磨机跳停。首先应检查风机入口滤网是否积灰,排除此类因素应检查密封风管是否破损,对于MLS立磨,则多为磨腔里环状密封风管与磨辊联接的关节轴承处法兰脱开。 2 主减速器润滑站

1台低压循环加热泵、1台循环泵和4台高压泵组成主减速器润滑站。 循环加热泵用于加热润滑油;循环泵用于向齿轮腔里提供一定流量和压力的润滑油;4台高压泵则向磨减速器上部的承载磨机负荷的12块滑块提供高压油,以形成高压油膜。 常见的故障及处理: 1)主减速器输入轴轴承温度高 通常因润滑油温高造成,应检查冷却水管路上的温控阀是否打开,水过滤器滤芯是否被污泥堵塞,并相应处理。 2)减速器油位低报 如果油位低报发生在油站起动阶段,则现场调节向上下油腔供油的油路上的截流阀,重新分配油流量,运行一段时间后,即可消除。 如果发生在磨机停机后,油站还在运行时,此时多半因为油路泄漏造成,应检查油冷器是否发生泄漏,并重新补油。 3)止推滑块油压低报 如果并排的2块滑块压力低报或间隔的4块滑块压力低报,则会造成磨机跳停。通常现场应核对压力低报的滑块供油压力表

水泵常见故障分析及处理方法

水泵常见故障分析及处理方法 不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样,但概括起来,有以下5个共同特点。 (1)流量不足。 产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。 (2)功率消耗过大。 产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。 处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。 (3)泵体剧烈振动或产生噪音。 产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。 (4)传动轴或电机轴承过热。 产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法:加注润滑油或更换轴承。 (5)水泵不出水。 产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。 处理方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。 污水泵使用的基本常识及叶轮分类介绍 污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。下面分别作一介绍: 1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种,开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,

浅谈网络常见问题与故障及解决办法

浅谈网络常见问题与故障及解决办法1.两台机器相互之间无法ping通 网友问题:我有两台电脑,都装的是XP的系统,连接到启动DHCP 的宽带路由器上,实现internet共享,两台机器都可以上网,但是 在“网上邻居”里看不到对方,而且ping对方也ping不通。两台计算机都打开了来宾账户,而且都删除了Guest选项。 分析故障:这种情况的发生,有可能是XP系统内之置的网络防火墙功能没有关闭所造成的,将其网络防火墙关闭,之后再建一个同名用户并创建密码,并且均使用该用户名登陆问题应该可以解决。 2.两台机器无法实现直连 网友问题:我和同学有两台计算机,都装的是XP的系统,想使用双绞线连接起来,可是就是连接不到对方网络,网卡本身没有问题,这个问题应该怎么处理?需要安装什么戏协议和有哪些步骤? 分析故障:这个问题出现在网线本身上了,两台电脑直连时应该使用交叉线,这种网线与平时我们连接到交换机或者路由器上的网线有所不同(具体的不同大家可以在网上搜索到,这里不作解释)。另外由于在安装网卡驱动的时候,XP会自动安装TCP/IP协议,并且可以自动为计算机分配到IP地址,因此无需安装其它协议设置IP地址信息。 两根网线连接三台计算机上网 网友问题:我家有三台计算机,要使用两块网卡和三根网线将三台计算连接在一起,并实现Internet共享。不过,无论怎么连接两台计算机,都显示网线未插好,开始以为是网卡的问题,但是,轮流使用每一块网卡连接网络都正常,后来怀疑是网线的问题,不过用这些网线把网卡Modem连接在一起时,Internet连接也都正常,这是怎么回事那? 故障分析:这个故障的情况和上一个的基本一致,问题还是出现在网线本身上,要想直接连接两台计算机,必须使用交叉线才可以,不过要注意的是:另外一台计算机与Modem连接时,因该使用直通线。从网友的故障情况看,这三根网线都是直通线,这就是为什么用这些网线把网卡Modem连接在一起时,Internet连接也都正常,解决的方法很简单,只要再做一条交叉线来连接两台计算机就可以了。此外,还应把安装两块网卡的计算机设置为ICS主机,实现连接共享。 无法同时连接以太网和无线网 网友问题:我的电脑里有两块网卡,一块是内置的有线网卡,通过双绞线连接Internet;另一块是无线网卡,通过无线路由器连接

立磨运行过程中的常见问题及其处理讲课讲稿

立磨运行过程中的常见问题及其处理 文/张世英梁榜前杨国春甘肃祁连山集团永登祁连山水泥有限公司(730301) 立磨与球磨机相比,具有很多重要的突出优势,如粉磨效率高、工艺流程简单、占地面积小、同时集烘干、粉磨、选粉为一体等优点被越来越广泛地应用于新型干法水泥生产线,是大型新型干法水泥生产线较为理想、有效的粉磨设备,据统计在已建和新建的新型干法生产线中,原煤和生料粉磨采用立磨的约占90%以上。如何进行精细化管理、优化工艺参数、稳定运行、提高产量、降低能耗、提高运转率、不断提高经济效益是立磨维护和管理的中心问题。下面就针对这些问题,进行简要的探讨。 我公司生料制备系统采用丹麦史密斯(FLS)公司提供的ATOX37.5型立磨。该磨自投产运行以来,实际运转情况并不理想,但在使用过程中通过不断地探索和改进,不断优化操作方案和精细化管理,解决了自投入运行以来出现的各类问题,使系统运行日趋完善和稳定,运转率高达90%以上。现从设备方面和操作方面浅谈如下,以供参考。 1 设备方面 1.1 中心支架偏差的调整 磨辊位置调整的目的是为了使磨辊和中心支架组合中心位于磨盘中心。由于长期的磨损和振动,导致各个连接部位间隙变大,扭力杆缓冲垫老化和硬化而失去缓冲作用,受冲击厚度变薄(原来每块厚125mm,现在只有120mm),使磨辊的活动量变大,产生磨辊位置中心的偏移(如果支架中心偏移较大,可以从磨辊空气密封的间隙看出来,两侧空气密封间隙会不一样大),同时由于振动和磨损使扭力杆和拉伸杆位置发生偏移,调整后支架中心的偏移量为3.5mm,满足给定要求。 1.2 张紧液压系统的维护 液压系统是立磨中最为重要的设备系统之一,其运行可靠性直接影响磨机的正常运行,磨辊对物料所施加巨大的研磨压力就是通过液压系统提供的,但是液压系统故障所引起的拉伸杆动作不一致,落辊和抬辊时三个辊不同步可引起磨机巨大的振动。若蓄能器压力不足或氮气囊及单向阀破损,磨辊就会失去缓冲作用,因此液压系统对立磨的稳定运行起到关键的作用。 (1)液压缸及油路的密封和检查。 我公司立磨投产初期,由于液压缸顶部落料,导致细颗粒物料夹到液压缸与活塞杆之间,活塞杆表面镀铬层因磨损产生纵向拉痕,导致油封损坏,造成漏油现象。同时由于蓄能器单向阀的阀柄断裂,螺栓和垫圈进入液压缸内,导致缸筒内产生纵向拉痕,活塞环也被拉伤,利用检修机会更换后送往专业厂家进行喷镀处理,现运行正常。 液压系统内液压油对清洁度要求很高,为了保持液压油的干净,在缸体检查、管路清洗、更换氮气囊、液压油时周围环境一定要干净清洁,以防微颗粒物体带入液压油中,造成缸体划伤、氮气囊破损,为了防止细颗粒物料进入缸体,可在外部做一个软连接护套加以保护。 (2)蓄能器的检查维护。 立磨磨辊的运动使油从执行器进入油缸,蓄能器气囊里氮气的工作如同气体弹簧,压力的微小变化将影响油的流量,这意味着大量的氮气相当于大的校正压力,将引起弹性缓冲,蓄能器必须校正合适的压力,蓄能器中氮气囊的压力为正常研磨压力的50%-70%,我公司设定研磨压力为100-115mbar之间,故氮气囊的充气压力为55-60mbar之间。对蓄能器要

网络常见故障维修

网络常见故障处理方法 1.网络突然中断 网卡IP地址的设置错误 右键点击网上邻居,在弹开菜单中选择属性,然后继续右键点击本地网络,在弹开菜单中选择属性,进入本地连接属性栏,之后双击INTERNET协议( TCP/IP),可才看到自己的IP地址,子网掩码,DNS等相关设置。 在公司内部每个人的地址多不相同,如果你的地址与别人的相同,就会造成 IP地址冲突,导致上不去网络;而且配置与网关给的配置不一样,也有上不去网络 的可能。 网卡误操作被禁用 网卡被禁用后,在右下角将没有连接提示,需要用右键点击网络邻居,在弹开菜单中选择属性,然后继续右键点击本地网络,在弹开菜单中选择启用。 网线接触不良,网卡插错或插的不严实 这类故障通常因为设备的老化或者网络头的磨损导致的,这类故障要彻底解决的话需要更换交换机或者更换网络头。 交换机停止工作 通常是有人不小心碰到了电源,导致设备断电。通常这种情况发生,会导致掉电设备上所有的用户多会中断与网络的连接。 电脑中了恶性病毒 电脑在中病毒后,通常情况是系统运行速度变慢,上网速度也变的缓慢;当电脑中一些恶性病毒后,病毒会对一些常用端口发病毒包,从而导致电脑上不去网或 者一些软件无法正常使用。 2.网络正常,邮件收发有问题

邮件服务器设置错误 邮件服务一般需要用户设置SMTP服务器,POP3服务器以及用户名和密码;其中SMTP服务器是发件服务器,邮件的收发多是通过该服务器来发送,POP3服务器是收 件服务器,你收到的邮件多是从POP3服务器上传送到本地的。如果用户更改设置后,发现邮件能收不能发,或者邮件能发不能收,只需要查看响应的服务器设置就可以。 电脑操作系统故障导致邮件收发出现问题 ???此类故障主要因为电脑配置,系统稳定性所导致。当电脑配置教低,系统稳定性又很差时,电脑经常出现各种故障,有时出现突然邮件收发出现问题;一般此类问题解决方法就是重启操作系统。 邮件提供商的配置问题 当您在一个地方使用邮件服务很正常,换到另外一个地点后,邮件服务突然出 现问题,而上网正常,很又可能是邮件提供商或者当地的网络提供商对网络进行了一些安全设置,所以这时你需要联系邮件提供商或者当地的网络提供商来处理此类问题。 3.网络时断时续,很不稳定 ???当网络配置完后,发现网络时断时续,首先我们需要查看我们的路由等设备配置,查看网络设备配置上是否有任何问题。 ???如果网络时断时续是网络正常运行一段时候后才发生的,那我们需要查看路由设备的CPU利用率等相关数据,以此来确定是否问题来源于内部网络病毒。 ???如果确认上面那些多没有问题,那我们需要联系我们的网络提供商,一起配合检查线路。 4.网络故障查询经常使用的命令 Ping命令的使用技巧 ???Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换(发送与接收)数据报。根据返回的信息,我们就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常. Ping命令的常用参数选项: ???ping IP –t 连续对IP地址执行Ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。

电机常见故障及解决方法

异步电动机常见故障解决方法 电机在日常生活中起着重要的作用,像交流、直流电机等。电机在长期的运行下,会发生各 样的故障、主要的故障可分为电气和机械故障两大类。电机在机械方面的故障主要有、机座、轴承、风扇罩,前后端盖、和电机的转轴等故障、电机在电气一般都有定转子绕组、定转子 铁心等故障。电机一但出现故障就会影响生产,降低经济效益等。所以我们一定要掌握一定 的相关专业知识并进行相应的处理,保证并防止事故扩大,保证电机高效稳定正常运行。 现场的电机在日常连续运行中经常一般都会出现以下问题。1电机通电后电机不能起动,没声音无异味冒烟2通电后电机不转,3电机运转时声音不正常有异音振动较大轴承过热、4.电机过热冒烟、匝间短路5.电机三相电源不平衡6.电机的绝缘阻值低、7.电机起动困难.8 电机起动困难带负载时低于额定转速振动较大9电机跳闸等,发现查出原因应及时解决问题。 像当电动机出现通电后不能启动但又无冒烟时,这时就应该检查电机电源是否接通,检 查接线盒处是否有断线等、或是现场电机保护定值小等原因,如果现场保护定值过小,就会 造成电机在现场起动不了,如果电机定值过小应调整保护定值与电机相符合。熔丝熔断电机 出现这种情况是一般应该是电机过电流、熔丝过小、缺相、负荷过重或其它原因,发现缺相 时应及时找出电源回路断线处恢复接线,检查是否因为电机的熔丝规格过小而造成电机起动 不了、如果是因为熔丝过小应更换的熔丝规格应与电机相符,此外造成电机起动不了的原因 一般还有起动方面、机械故障方面、电机本身的电气故障等原因。 电机运转时振动大声音不对有异音主要可以从两个方面分析,一般电磁和机械两大类,机械一般的主要故障为定子与转子相互摩擦,使电机产生剧烈振动和电磁声音,严重可以造 成扫膛,扫膛的原因主要是电机的轴承过度磨损或轴承的保持架散架破裂、轴弯曲、装配时 异物落在定子内等一系列的原因所造成的扫膛。发现有扫膛迹象时,应及时检修,轴弯曲可 以利用液压机床进行矫正,或必要时可以车小转子,电机检修完毕后,应认真检查电机内无 异物时方可回装电机,预防电机扫膛主要可以加强日常的巡检力度,在巡检时多注意电机的 温度及电机轴承的声音和振动、发现电机轴承声音不对或振动超标时,及时检修以防造成电 机的扫膛、或电机的风叶松动与端盖碰撞所造成的、可以更换或是安装风扇或是风扇罩。其 次电机声音不对在机械方面还有因为轴承缺油、油中有杂质、轴承磨损严重滚珠损坏所造成的、因电机缺油造成的声音不对,可以适当的给电机轴承补油,但要随时注意轴承的温度,当电机出现因加油过多而发热时应及时处理,处理的主要方法有高压电机一般有排油孔,可 以从排油孔进行掏油,或是用轴流风机对准发热轴承部位进行通风冷却,另外电机或是电机 轴承加入不干净的油脂造成的,这时就应更换轴承的油脂,更换或清洗轴承并换新油。清洗 轴承要先将轴承中旧油除去,然后用毛刷加清洗剂来清洗。一定要清洗干净,正在刷扫时轴 承不要转动,避免有毛刷上的毛夹入轴承滚道,一般润滑脂占轴承内腔容积的1/2~1/3为宜。轴承磨损间隙过大也会造成电机不正常的振动,对于电机轴承滚珠磨损严重应及时更换 同型号的轴承,一般造成电机运转时的声音不对和振动的的原因还有电机的地角螺丝松或是 电机的地基不牢所造成的,从而造成不正常的振动,发现电机不正常的振动时应及时解决,紧固电机地角,防止事态扩大造成设备损坏,在电磁方面造成的不正常的声音和振动主要原 因有以下几个方面;电机定子与转子铁心松动或是电机的定子的笼条断裂,造成电机在运转 时发出嗡嗡的声音,同时也会增大电机的振动,或是由于电机的电源电流不平衡、或是缺相 运行、过载等一系列原因,主要平时多巡检时多注意电机的声音,电流的变化。 电机过热、冒烟其一般主要的故障原因有;电源电压过高或过低、定转子铁芯相擦、电 机冷却风扇损坏通风不良,电机散热筋污物多、堵转、频繁起动过载、匝间短路、等一系列 的原因。消除故障方法,当电机过热时电机会过热报警从而使电机跳闸,当返现电机过热报 警时,应道现场查看电机控制开关,是否跳开,检查是否过电流或是其它造成的原因,检查 开关上口是否缺相,电源电压使其恢复正常、检修铁芯使之不能相互摩擦,排除故障、检查

2020年常见的网络故障分析与处理

常见的网络故障分析与处理 如今,计算机网络技术飞速发展,在社会生活和工作中的重要性日趋凸显。它给人们带来了极大的便利,但是同时,层出不穷、种类繁多的网络故障也给人们带来了很多的烦恼。本文将简单介绍一些常见的网络故障及其处理方法。 一、计算机网络故障分类 网络故障按性质分为物理故障和逻辑故障;按对象分为线路故障、路由器故障和主机故障。 物理故障主要有网卡、网线、交换机、路由器等故障。 逻辑故障主要有网络协议、网络设备配置等故障。 二、物理故障分析与处理 1、线路故障 线路故障的发生率很高,包括线路损坏和线路受到严重电磁干扰。 处理方法:观察网线两端口处是否松动、磨损或断开,如发现问题则处理;否则继续处理如下:若线路短,可将网线一端插入正常RJ45插座内,另一端插入正常HUB端口,然后用Ping命令检查线路与网管中心服务器端口是否连通。若线路长,或网线不方便移动,就用网线测试器测量网线的好坏。目前,大约有70%的网络故障是由此类故障引起的。 2、集线器(或路由器)故障 集线器(或路由器)物理损坏,导致网络不通。

处理方法:替换排除法,用通信正常的网线将主机和集线器连接,如能正常通信,则可确定集线器正常;否则更换一个端口排查是 端口故障还是集线器故障,如更换端口后能正常通信,则确定为端口故障;如若始终不能正常通信,则可能是集线器故障。更换一个能正 常使用的集线器,如能正常通信则确定为集线器故障。 3、主机物理故障 包括网卡松动,网卡物理故障,主机网卡插槽故障。 处理方法:网卡松动可重新拔插固定网卡;主机网卡插槽故障可更换一个网卡插槽;网卡物理故障可将其插到正常工作的主机上测试,若仍无法工作,即更换网卡。 四、逻辑故障分析与处理 1、路由器逻辑故障 包括路由器端口参数设定有误,路由器路由配置错误、路由器CPU利用率过高和路由器内存余量太小等。 逻辑故障最常见的是配置错误导致网络异常或故障。配置错误 可能是路由器端口参数设定有误,或路由器路由配置错误以至于路由循环或找不到远端地址,或路由掩码设置错误等。比如,掩码为255.255.255.0,IP地址为192.168.0.1的主机就ping不通IP地址为192.168.1.1的路由器。 处理方法:该故障可用ping命令或用traceroute命令(路由跟踪程序)查看远端地址中哪个节点出现问题,对该节点参数进行检查

宽带常见故障处理流程及方法

宽带常见故障处理流程与方法 1 FTTH故障处理步骤 第一步:查看ONT(光猫)“Power”电源灯的状态。 (1)不亮,表示供电异常,需要检查电源连接和电源适配器是否工作正常 (2)长亮,表示供电正常转第二步。 第二步:查看ONT(光猫)“LOS”灯的状态。 (1)熄灭,表示信号正常转第三步。 (2)闪亮,表示光猫接收不到信号或低于灵敏度,转第五步。 第三步:查看ONT(光猫)“PON”或“LINK”灯的状态。 (1)常亮,表示ONT(光猫)接收到OLT的信号,转第四步。 (2)闪亮,表示ONT(光猫)接收光功率低于或者高于光接收灵敏度,ONT(光猫)注册不上,转第五步。 (3)灭,表示ONT(光猫)接收不到OLT的信号,转第五步。

第四步:查看ONT(光猫)“LAN”灯的状态。 (1)灯闪亮,表示光猫与电脑或用户路由器连接正常,转第六步。(2)熄灭,表示光猫与电脑或用户路由器、交换机连接异常,检查步骤①用户网卡是否禁用,②用网线测试仪检查网线是否正常,③更换光猫LAN口或路由器、交换机其他端口测试是否正常。最终判断是光猫、路由器、交换机、用户电脑的问题。 第五步:检查光衰。 (1)查看光猫接收光功率情况。两种方法:①可以登录到光猫里面查看; ②通过PON光功率计查看,拨出ONT(光猫)“PON”尾纤接入光功率计(选择波长1490nm),测试光功率是否在标准值-8~-28dB内(-28已经处于边缘值,建议在-25以内)。

(2)收光功率过小,光衰过大,查看用户家到分光箱的皮线光缆是否有弯曲程度小于90度或损坏。 (3)用户楼道光接箱测试分光器端口收光功率是否正常,正常则用红光笔测试皮线是否通,通则重做两端皮线光缆头,不通则重新拉皮线光缆;收光功率不正常则测试另一个分光器端口确认是否分光器端口故障,测试另一个分光器端口正常则更换分光器端口,不正常则测试分光器总上行口。 (4)二级分光器上行光衰过大时需从二级光交箱、一级光交箱、OLT 的PON口输出逐级排查,确定光衰异常的故障点,排查工作需要两个维护人员配合完成。 第六步:拨测用户账号。 (1)断开用户路由器,直接连接笔记本电脑进行拨号 常见拨号错误代码: ①691 可能的原因有: 账号停机:查看手机是否同时欠费,告知用户宽带到期要去营业厅办理续费, 密码错:请用户发10086 重置宽带密码 账号绑定校验错误:绑定校验错打给后台人员处理。

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

立磨常见问题及处理.

立磨常见问题及处理 立磨操作相对来说工艺原理简单些,但恰恰是目前水泥厂有效运转率提不高的一个系统。 如何稳定料层 。料层厚,物料有效粉磨稍有下降,成品率下降,主电机电流大,差压升高。 。料层薄,振动大,吐渣大。 。不同磨机料层控制厚度不同,料层厚度一般是0.02D ±20mm但在其控制范围内上述现象是一致的。稳定料层是操作立磨的关键 。料层通过压力增减或喂料量增减来控制,喷水量一般是在料层稳不住时作为手段。 如何稳定差压和主电机电流 。差压是反映磨内气流阻力大小的参数,在正常工况下其变化,可从磨盘物料的增多和气流中粉尘浓度增加两个方向上去理解。是喂料与成品动态平衡的反映。一般地在主电机电流平衡、料层平稳、振动平衡时,差值高说明磨机能力发挥出来了。压差在上升时,同时伴随主电机电流上升、选粉机电流上升。一般地通过喂料量来适应差压值,动工作压力影响料层、动风在正常负荷时空间不大,会引起磨内风速变化、选粉转速与细度有影响。 。工作压力高,磨机电流高。料层厚,磨电流高。但料

层过薄时,磨主电机电流波动大,瞬间易过流。 磨机的振动 磨机振动是立磨存在的一个现象,振动过大会造成磨盘和磨辊衬板及附属设备的损坏。引起因素较多,如入磨物料粒度不均匀、磨辊和磨盘衬板磨损严重、风量及风温的波动、研磨压力过高或过低、磨内异物、料层过厚或过薄、蓄能器压力不当、刮料板磨损导致的刮料腔积料多引起的风量分布不均、喂料量波动大等。 常见问题 立磨入料溜子堵料 。入磨三道锁风阀或回转阀跳停 。磨机差压降低,选粉机电流降低,相应地出磨风温升高,磨机振动持续在较高的水平上波动 。这种振动不同于磨内异物引起的突发性振动,即瞬间出现很高的峰值,是较正常值高1-2mm/s的振幅上持续振动 。堵的部位不同,如回转下料器卡料、其上方或下方出磨溜子堵料 。主电机电流异常升高30%,如果料层厚度正常,则预示刮料腔内有积料可能 。差压升高,入口负压值降低,磨机振动持续在较高水平如何控制细度 。在磨机满负荷、工况稳定、压差稳定时调整选粉机转速即

71种网络故障及解决办法+

71种网络故障及解决办法 1.故障现象:网络适配器(网卡)设置与计算机资源有冲突。 分析、排除:通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过 设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。 2.故障现象:网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见,而只有某一台计算机谁也看不 见它,它也看不见别的计算机。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构) 分析、排除:检查这台计算机系统工作是否正常;检查这台计算机的网络配置;检查这台计算机的网卡 是否正常工作;检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突;检查网线是否断开;检查网线接 头接触是否正常。 3.故障现象:网吧局域网中有两个网段,其中一个网网段的所有计算机都不能上因特网。(前提:该网 吧的局域网通过两个HUB或交换机连接着两个的网段) 分析、排除:两个网段的干线断了或干线两端的接头接处不良。检查服务器中对该网段的设置项。 4.故障现象:网吧局域网中所有的计算机在“网上邻居”上都能互相看见。(前提:该网吧的局域网是 通过HUB或交换机连接成星型网络结构) 分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常。 5.故障现象:网吧局域网中某台客户机在“网上邻居”上都能看到服务器,但就是不能上因特网。(前 提:服务器指代理网吧局域网其他客机上因特网的那台计算机,以下同) 分析、排除:检查这台客户机TCP/IP协议的设置,检查这台客户机中IE浏览器的设置,检

查服务器中有 关对这台客户机的设置项。 6.故障现象:网吧整个局域网上的所有的计算机都不能上因特网。 分析、排除:服务器系统工作是否正常;服务器是否掉线了;调制解调器工作是否正常;局端工作是否 正常。 7.故障现象:网吧局域网中除了服务器能上网其他客户机都不能上网。 分析、排除:检查HUB或交换机工作是否正常;检查服务器与HUB或交换机连接的网络部分(含:网卡、 网线、接头、网络配置)工作是否正常;检查服务器上代理上网的软件是否正常启动运行;设置是否正 常。 8.故障现象:进行拨号上网操作时,MODEN没有拨号声音,始终连接不上因特网,MODEN 上指示灯也不闪 。 分析、排除:电话线路是否占线;接MODEN的服务器的连接(含:连线、接头)是否正常;电话线路是否 正常,有无杂音干扰;拨号网络配置是否正确;MODEN的配置设置是否正确,检查拨号音的音频或脉冲方 式是否正常。 9.故障现象:系统检测不到MODEN(若MODEN是正常的)。 分析、排除:重新安装一遍MODEN,注意通讯端口的正确位置。 10.故障现象:连接因特网速度过慢。 分析、排除:检查服务器系统设置在“拨号网络”中的端口连接速度是否是设置的最大值;线路是否正 常;可通过优化MODEN的设置来提高连接的速度;通过修改注册表也可以提高上网速度;

立磨在生产中出现的几个问题和解决办法

立磨在生产中出现的几个问题和解决办法 作者:- 作者:杜秀玲单位:黑龙江省浩良河水泥有限责任公司我公司生料粉磨系统(图1)选用了MPS3150立磨。立磨的运行是否平稳,关系到生料供应是否稳定,直接决定着回转窑的稳定运转。本文就近期我厂立磨出现的几个问题及处理介绍如下,以供参考。1拉紧站油缸频繁漏油1.1原因分析(1)在预均化堆场布的料中只有粉煤灰和石灰石,由于没有粘土的掺入,立磨内的物料料粒之间粘附力减弱,料层的稳定性差,振动几率加大。再加上循环风机的叶片磨损,风机叶轮的动态平衡不好,导致风机的抽力不稳定,使磨机内的物料忽多忽少,在操作上迫使操作员不断地通过压差及出口温度调整喂料量,以保证磨内物料量及料层的稳定。调整的喂料量很难与波动的风量相一致,导致磨内物料量变化大,料层不稳定,磨机振动频繁,致使拉紧缸多次漏油。 (2)拉紧缸的密封圈由于使用的时间长而老化现象严重,需要更新。(3)拉紧力设定范围不合理。原来的设定范围是12~14 MPa,这个设定范围太窄,而且这个范围相对于现在的物料来说偏高。拉紧力设定的范围窄,不但使拉紧缸内的氮气囊的缓冲能力减弱,而且使拉紧站的油泵在很短的时间内频繁启停,严重时会导致拉紧站的电机烧毁。设定拉紧力偏高会使拉紧缸内的油压一直很高,这样高的油压给已经老化了的密封圈带来较高压力,再加上入磨物料中的铁矿石粒度过大(有的超过130 mm),这样大块的铁矿石不但使磨机振动加大而且会使拉紧力出现大的波动,大于14.MPa的较高的压力经常出现,这样瞬时较大的压力不断地冲击着密封圈,这就更增加了拉紧缸密封圈漏油的机会,1-2解决办法(1)把进厂的铁矿石进行预破碎,降低铁矿石的人磨粒度。(2)焊补循环风机叶片,并调整好它的动平衡,保证平稳的排风量,同时也减少风机的振动,降低循环风机的电流。(3)根据物料的易磨性来确定合理拉紧力参数,由原来的12~14]V[Pa改为9~12]VIPa。将原来的石灰石、粉煤灰预配料改为石灰石、粉煤灰、粘土三组分预配料,因为有粘土的加入,增加了料层的稳定性,提高了磨机的稳定性。(4)由于温度过高或过低、排风量的过大或过小、喷水量的多与少、研磨压力的升高或降低等都会引起磨机的振动,所以在操作中必需避免上述现象的发生,优化参数以确保磨机稳定运转。2粗粉分离器叶片掉落2.1原因(1)磨机振动大且频繁。(2)由于粗粉分离器的叶片是靠锁母固定在分离器的立轴上,分离器的电机带动立轴转动,立轴再带动与分离器叶片一体的旋转体转动。每隔一段时间就应该对旋转体检查一次,看看锁母是否有松动的迹象。由于最近几年都没有出现松动现象,所以每次停磨就忽视了对它的检查,如果能及时发现松动及时处理,就会避免叶片掉落。2.2现象(1)在操作中的现象为:磨机压差降低,出口温度升高,磨机内料层薄,磨机振动大,迫使操作员大幅度地加料才能保证磨机的稳定。叶片掉落前喂料量为147 t/h,入库风机电流为340 A,生料细度为16.8%,循环风机电流90 A 左右,分离器的电流为27 A,并且调分离器的转速时电流随之变化。叶片掉落后喂料量高达168 t/h,入库风机电流为389 A,生料细度为28.9%,循环风机电流112 A。分离器的电流变为23 A,当调分离器的转速时分离器的电流不变。根据这一现象,说明分离器的叶片已经不再随着轴承转动而转动,即没有负载工作。如果我们在操作中遇到这种情况应该及时停磨,防止细度较粗的生料进入生料库内,影响回转窑的煅烧。(2)在磨机附近会听到“嘭”的一声响,是由于叶片及旋转体掉落在三角框架上时发出撞击的声音。在立磨外面看到部分露出立轴还在转动,但实际进磨检查时发现旋转体及循环转体上的叶片已经与立轴分离,而落在磨机内的三角框架上。2.3解决办法每次停磨进入磨内检查时都要检查分离器的锁母是否有松动,如果有松动的话,需及时地紧一紧,把事故扼杀在萌芽中。定期进入旋转体中清理积料,减轻它的重量,同时加强旋转体的密封,尽可能减少粉尘从缝隙进入旋转体,减少因积料多导致分离器在转动过程中锁母因承受重力过大,从立轴上脱扣而滑落的几率。在此基础上更重要的是减少磨机振动,不给锁母松动创造机会。3烧热风炉情况下立磨的操作在一般情况下,我们不主张烧热风炉作为立磨热源进行生产,只有在特殊情况下,如窑停没有热风来源,并且生料库存少于20 m的情况下才选择用烧热风炉的方法作为热源进行生产。我厂的生料库高为40 m,每米装生料250 t,如果生料库存少亍=20 m,生料库的均化效果不好,使入窑生料成分波动大,影响窑

相关文档
最新文档