转炉滑板挡渣出钢技术发展与创新1

转炉出钢回磷成因分析及预防措施

杭钢转炉钢包回磷原因分析及应对措施探讨 (杭钢转炉炼钢厂炼钢车间夏官良) 摘要:通过对钢包回磷的原因分析,找出影响钢包回磷程度的几个因素,并有针对性的提出了应对措施来指导实际生产,以此来减少因钢包回磷造成成分出格的现象。 关键字:钢包回磷影响因素措施 1.现状 随着杭钢转炉新品种开发及电炉钢品种转移的不断推进,对钢水中磷含量的控制要求也越来越严格,而转炉出钢的方式决定了在放钢过程中不可避免的会有炉渣进入到钢包中,从而引起钢包回磷。 据统计,2011年上半年杭钢转炉冶炼钢水磷成分出格复样、倒包补放共计近50炉次,其中精炼钢种因钢包回磷引起成分出格的情况占较大比例,为钢水成品磷含量的控制带来难度,成为了转炉新品种开发及量产工作的瓶颈。图1-1、1-2为7月份抽取的54炉40Cr钢精炼前后钢水P成分比较,正常下渣量的情况下(目测渣厚<50mm),钢水经过精炼后平均回磷0.003%,下渣量较大时(目测渣厚>50mm),平均回磷0.007%。

2.分析 2.1. 产生回磷的原因 转炉炼钢工艺一般认为冶炼终点时脱磷反应已达到平衡。但是,在出钢过程中向钢包内加入脱氧剂,使钢中的氧以及渣中(FeO)下降,脱氧产物(SiO2)、(Al2O3)等进入炉渣,使炉渣碱度降低,会打破脱磷反应的平衡状态,有助于(P2O5)的分解和还原,磷又重新进入到钢液。回磷反应与下列各种反应有关:(1)渣中(FeO)与脱氧剂作用: 2(FeO)+[Si]= (SiO2)+2[Fe] (FeO)+[Mn]=(MnO)+[Fe] (2)炉渣与脱氧产物作用: 2(3CaO.P2O5)+3(SiO2)=3(2CaO.SiO2)+2(P2O5) (3)渣中(P2O5)与脱氧剂的作用: (P2O5)+5〔Mn〕=5(MnO)+2〔P〕2(P2O5)+5〔Si〕=5(SiO2)+4〔P〕3(P2O5)+10〔Al〕=5(Al2O3)+6〔P〕 (4)渣中(3CaO.P2O5)直接同脱氧剂作用: (3CaO.P2O5)+5[Mn]=2〔P〕+5(MnO)+3(CaO) 2(3CaO.P2O5)+5[Si]=4[P]+5(SiO2)+6(CaO) 3(3CaO.P2O5)+10[Al]=5(Al2O3)+6[P]+9(CaO) 上述反应共同作用的结果,导致了钢水回磷的发生。 2.2.影响回磷的因素 2.2.1出钢过程下渣 钢包回磷的过程是炉渣中的(P2O5)分解还原的产物进入到钢水中的过程,出钢下渣越多,则回磷越多。杭钢转炉炼钢厂采用挡渣出钢,挡渣过程分两次:第一次是出钢口塞挡渣塞防止前期下渣(当终点炉渣泡沫化严重,须大角度出钢时,防止前期下渣尤为重要);第二次是挡渣车投掷挡渣锥防止后期下渣。在实际操作中,放钢结束后未塞挡渣塞的情况较为普遍,而由于挡渣工操作水平、挡渣锥质量、投掷时机等因素造成到后期挡渣不命中的情况也屡屡发生,导致了钢包下渣过多,到精炼工序后钢水回磷严重。另外,出钢口维护不到位,产生形变,出钢过程中钢水涡流卷渣也会增加钢包中渣量,并对挡渣锥挡渣的效果产生不良影响。

转炉炼钢关键技术

4.3.2 炼钢关键技术 4.3.2.1 转炉炼钢关键技术 ——2006~2010年推广和开发的技术 ●转炉少渣、溅渣相结合的冶炼技术 主要是铁水三脱,脱磷转炉操作后,脱碳转炉渣量将减少到50kg/t以下时,仍进行溅渣护炉的技术。包括新条件下炉渣改质技术、喷枪结构优化技术、与喷补结合技术、全留渣技术等。 ●转炉内熔融还原合金化冶炼技术 脱磷炉加锰矿,脱碳炉加铬矿等矿物直接还原合金化低成本冶炼技术。 ● 转炉长寿复吹技术 改进底吹透气元件结构小材质,优化工艺,100%复吹,高炉龄技术。 ●转炉冶炼特钢技术 在优化炉料质量基础上,实现过程、终点和精炼精确控制的转炉一精炼结合冶炼各类中高合金钢的高效优质生产技术,其中转炉不锈钢冶炼系统技术为开发重点。 ●转炉全方位信息检测与控制技术 包括转炉钢水成分温度连续直接测定(如激光或红外光导测定、直接测定传感器等)与转炉闭环控制技术;转炉冶炼过程与终点智能精确控制技术(含终点静态、副枪和炉气分析动态控制);转炉声纳化渣检测技术;转炉下渣检测与控制技术 ● 转炉高强度供氧技术

供氧强度≥5 m3/min.t,供氧时间≤10min的系统工艺、装备技术。氧枪头结构优化与长寿是技术的关键,也要配合优化炉型。 ● 转炉煤气、蒸气大回收量技术 实现煤气回收≤100m3/t,蒸汽回收≥100kg/t,蒸汽完全满足钢厂各种需求(包括RH、VD的蒸汽)有余,供应其他厂。 ●转炉干法除尘技术 自主开发高效、易控、低成本的干法除尘技术 ● 转炉低排放控制技术 主要是水零排放、烟气全除尘(消灭无组织排放)、无渣与渣尘基本上全利用等系统技术。 其中转炉长寿复吹技术、转炉冶炼特钢技术、全方位信息检测与控制技术、转炉煤气与蒸汽大回收量技术、转炉干法除尘技术、转炉低排放控制技术是该阶段主导技术 ——2011~2020年开发技术 ●转炉高固体料(或全固体料)熔炼技术 适应废钢供应量充裕后,提高废钢比降低生产成本,比电炉更高效的系统技术。 ● 转炉"零排放"清洁生产技术 在低排放控制技术上,进一步做到气、水、固废完全无排放,高固体熔炼时,固废中可利用元素回收利用等系统技术。经济高效的厂房顶三级除尘装备与技术是研发的要点。 ●转炉全自动智能控制技术

转炉冶炼出钢挡渣

出钢挡渣 随着用户对钢材质量要求的日益提高,需要不断提高钢水质量。减少转炉出钢时的下渣量是改善钢水质量的一个重要方面。在转炉出钢过程中进行有效的挡渣操作,不仅可以减少钢水回磷,提高合金收得率,还能减少钢中夹杂物,提高钢水清洁度,并可减少钢包粘渣,延长钢包使用寿命。与此同时亦可减少耐材消耗,相应提高转炉出钢口耐火材料的使用寿命,还可为钢水精炼提供良好的条件。 转炉吹炼结束向盛钢桶(钢包)内放出钢水而把氧化渣留在炉内的操作。出钢时使氧化性渣和钢水分离是炉外精炼的要求。钢包内的二次精炼适于在还原条件下进行。采用挡渣出钢,避免出钢带渣对提高炉外精炼效果是重要保证。出钢时,随着钢水面的下降,当钢水深度低于某一临界值时,在出钢口上方会形成漏斗状的汇流旋涡,部分渣子在钢水出完以前就由出钢口流出,这是渣、钢分离不清的根本原因。另外摇炉过快,有部分渣子由炉口涌出;但这可通过细心操作而避免。挡渣出钢技术主要是针对汇流旋涡下渣而开发的。有挡渣球、挡渣塞、高压气挡渣、挡渣阀门、下渣信号检测等各种方法。 挡渣球挡渣球由耐火材料包裹在铁芯外面制成,其密度大于炉渣而小于钢水,因而能浮在渣钢界面处。出钢时,当钢水已倾出3/4~4/5时,用特定工具伸入炉内将挡渣球放置于出钢口上方。钢水临近出完时,旋涡将其推向出钢口,将出钢口堵住而阻挡渣子流出。(图1)为了提高挡渣球的抗急冷急热性能,提高挡渣效率,又研制了石灰质挡渣球。先在铁芯外包一层耐火纤维,用于起缓冲作用;球的外壳以白云石、石灰等作原料,用合成树脂或沥青等作黏接剂制造。挡渣球法成功的关键:一是球的密度恰当,即4.3~4.4g/cm3;二是出钢口维护好,保持圆形;三是放置球的位置对准出钢口。但由于挡渣球的体形,极易随钢流飘浮而离开出钢口,从而失去挡渣作用。

糠醇生产工艺技术分析

糠醇生产工艺技术分析 糠醇的合成是由糠醛在催化剂作用下,在管式反应器内保持一定压力、利用自热维持一定的反应温度,氢气与糠醛液相充分接触后发生反应合成的。影响其生产工艺过程的主要因素由采用的催化剂类型的选择;反应温度、压力、气液比(氢醛比)等的控制;空速;反应器的高径比;精馏工艺的选择;糠醛的纯度及酸性等决定。 目前,糠醇的生产主要是利用糠醛催化加氢制,分为高压液相加氢和常压气相加氢。前者工艺流程短,投资少,见效陕,缺点是劳动强度大;后者工艺流程复杂,投资大,生产成本高,见效慢,尤其对催化剂的技术要求较高。目前,国内生产气相加氢制糠醇的催化剂技术还不够完善,需从国外进口,优点是装置用人少,安全性高。 国内大多数厂家均采用液相加氢法生产糠醇,本文结合共享集团于2005年10月份开始建设并已投产的7000t/a糠醇生产装置项目,作者经过对实际装置生产工艺运行控制和总结,从以下几个方面探讨有关糠醇合成工艺技术及其技术改造。 1 生产工艺过程 将糠醛用泵打入糠醛高位槽,然后放人搅拌槽与定量的催化剂混合均匀,再通过计量泵以约8.0MPa的压力注入夹套管式反应器,进入反应器前与经过氢压机压缩至大于 8.0MPa的氢气共同预热后在反应器人口处混合,一般反应温度控制在210~230℃,得粗糠醇,经减压精馏即可得到产品糠醇。 2 糠醇合成机理 糠醛加氢合成糠醇主反应式如下: C4H3O(CHO)+H2=C4H3O(CH2OH)+Q 液相糠醛加氢反应类型属瞬间反应,反应为非均相反应,具有多相反应的特征。反应历程为,糠醛首先吸附在催化剂活性中心,被吸附分子的C-O羰基键由于活性中心的复杂分子轨道作用而被削弱,接着与溶解在糠醛中的氢发生反应。目前,实践研究表明,该羰基上发生的化学吸附在铜铬催化剂作用下,当温度、压力达到其活性温度才会发生。 3 糠醇合成技术 3.1 常压气相加氢制糠醇 以汽化的糠醛控制一定的空速与过量的氢气流混合后通过装有催化剂的列管式固定床反应器,采用氧化物类催化剂,其反应温度控制在120℃左右,压力在1.1×105Pa左右,粗产物糠醇无色透明,糠醇含量可达到98%,单程转化率可得达到99%以上,产率一般可达到92%以上。气相加氢所采用的催化剂一般有两大类:氧化物催化剂和合金类催化剂。前者活性温度相对高于后者。 3.2 液相加氢制糠醇 一般采用夹套管式反应器,应用氧化物催化剂,反应温度可控制在200-220℃,压力为6.5~11MPa,糠醇含量可达到97%以上,单程转化率在98%以上。液相加氢所采用的催

氧气转炉留渣-冶金之家

氧气转炉“留渣+双渣”炼钢工艺技术研究 王新华1,朱国森2,李海波2,吕延春2 (1.北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083;2.首钢技术研究院,北京100043) 摘要:首钢迁钢公司和首秦公司大规模采用了“留渣+双渣”转炉炼钢新工艺,大幅度减少了炼钢渣量和石灰、白云石消耗。文章介绍了其中所开发的3项重要技术:①脱磷阶段采用低碱度(w(CaO)/w(SiO2)∶1.3~1.5)和低MgO质量分数(≤7.5%)渣系,形成流动性良好和适度泡沫化炉渣,解决了脱磷阶段结束难以快速足量倒渣和渣中金属铁质量分数高这两大问题;②针对脱磷阶段底吹搅拌弱问题,采用了低枪位和高供氧强度吹炼方法,利用顶吹氧气流加强金属熔池搅拌,获得了良好脱磷效果;③通过加快生产速度,特别是对“炼钢-精炼-连铸”生产合理组织调配,在转炉冶炼时间增加大约4min情况下,钢产量并没有减少。 关键词:转炉炼钢;少渣;石灰消耗;脱磷;炉渣 中国钢铁工业近20年来发展迅速,对国民经济快速增长发挥了重要作用,但在节省资源、能源和减少炉渣等固体废弃物排放等方面,目前面临着巨大的压力和挑战。以占中国产钢量90%以上氧气转炉炼钢为例,每年生产约6.2亿t粗钢,要产生6000万t以上炉渣,消耗3100万t以上石灰和700万t以上轻烧白云石,而用于生产炼钢石灰和轻烧白云石的石灰石与生白云石矿产均为重要的不可再生资源。 2001年Ogawa等[1]报道了新日铁开发的MURC转炉炼钢新工艺及其在8t转炉的试验情况,该工艺将转炉冶炼分为2个阶段,在第1阶段主要进行脱硅、脱磷,结束后倒出部分炉渣,然后进行第2阶段吹炼,吹炼结束后出钢但将炉渣保持在炉内,下一炉在炉内留渣情况下装入废钢、铁水,然后进行第1和第2阶段吹炼,并以此循环往复。近年来,新日铁陆续报道了MUCR工艺相关情况[2-10],新日铁公司的大分、八幡、室兰、君津等钢厂采用了该工艺,产钢占新日铁总产钢量55%左右,转炉炼钢石灰消耗减少40%以上,但对其中许多关键技术,如液态渣固化、脱磷阶段炉渣碱度、供氧参数、脱磷工艺、倒渣控制等基本没有报道。 20世纪50~70年代,中国一些转炉钢厂在铁水硅、磷质量分数高时,为了降低石灰消耗,减少吹炼过程喷溅,改善脱磷效果,曾采用过出钢后留渣或“留渣+双渣”炼钢工艺。后来,随着高炉生产水平提高(铁水硅质量分数降低),高磷铁矿石用量减少(铁水磷质量分数降低),以及顾忌留渣造成铁水喷溅安全隐患,留渣或“留渣+双渣”炼钢工艺没有在更大规模推广采用。 近年来中国国内钢厂开始试验采用“留渣+双渣”转炉炼钢工艺,其中首钢在其迁钢公司5座210t复吹转炉和首秦公司3座100t复吹转炉大规模采用了该工艺方法,取得了炼钢石灰消耗减少47%以上,轻烧白云石消耗减少55%以上,渣量降低30%以上的效果。 1 首钢采用“留渣+双渣”炼钢工艺情况 首钢迁钢公司第一和第二炼钢分厂共拥有5座210t顶底复吹转炉,氧枪采用5孔喷头,马赫数为2.0,供氧强度在3.3~3.4m3/(min·t)范围,年产钢810万t,主要产品包括汽车、家电用冷轧钢板、电工钢板、管线钢板、容器板、造船板等。首秦公司拥有3座100t顶底复吹转炉,氧枪采用4孔喷头,马赫数为2.0,供氧强度在3.6~3.8m3/(min·t)范围,年产钢260万t,主要生产优质中厚板(管线、造船、桥梁、高层建筑、海洋平台用钢板等)。如图1所示,迁钢公司和首秦公司采用的氧气转炉“留渣+双渣”炼钢工艺主要包括以下环节: ①转炉冶炼结束出钢后将炉渣留在炉内;②采用溅渣护炉将部分炉渣溅至炉衬表面加以固化,再补加一定量石灰、白云石对炉底液态渣进行固化;③对炉渣固化加以确认,然后装入废钢、铁水;④进行第1阶段吹炼(脱磷阶段),结束后倒出炉内60%左右炉渣;⑤进行第2阶段(脱碳阶段)吹炼,结束后出钢,但将炉渣留在炉内,进入下炉次冶炼并以此循环往复。

一种液压回路压力冲击现象的探讨与分析

2016年1月 第44卷第2期 机床与液压 MACHINETOOL&HYDRAULICS Jan 2016 Vol 44No 2 DOI:10.3969/j issn 1001-3881 2016 02 066 收稿日期:2014-11-24 作者简介:唐易荣(1985 ),男,学士,工程师,研究方向为炼钢机械维修三E-mail:xuantianzi111@163 com三 一种液压回路压力冲击现象的探讨与分析 唐易荣,向忠辉 (武钢股份设备维修总厂,湖北武汉430083) 摘要:针对某钢厂转炉滑板挡渣液压系统在日常生产过程中出现的压力冲击现象,详细分析了液压系统控制原理和压力冲击的成因,对压力冲击现象进行了理论数据的计算校验,并指出在实际工程应用中应如何避免或缓解该类现象三 关键词:液压回路;压力冲击 中图分类号:TH137一文献标志码:B一一文章编号:1001-3881(2016)2-216-2 一一转炉出钢口滑板挡渣技术,是在转炉出钢口外端安装一套滑动水口挡渣闸阀装置,其工作原理是在出钢结束时推动滑板快速向前关闭出钢口,从而阻挡钢渣进入钢水三采用该技术,可以大幅度减少钢水中的夹杂物,有效减少 回磷 ,提高钢水纯净度和产品质量三 1一液压控制原理简介 某钢厂于2014年7月引进转炉滑板挡渣技术,滑板采用液压驱动,油缸活塞杆与滑板用销子联接,一同安装于出钢口上,液压泵站与控制阀台布置于炉后平台三为了实现转炉少渣甚至无渣出钢的工艺要求,某钢厂滑板关闭的设计速度非常快,滑板完成一个行程的时间控制在1s内三图1是滑板挡渣的液压控制原理图 三 图1一滑板挡渣液压控制原理图 该控制阀台上有1二2二3二4四组叠加阀三阀组1和2均为通径25的电液换向阀,一用一备,用于正常生产过程中推动滑板快速动作三阀组3采用通径10的电磁换向阀,并叠加一个节流阀,用于推动滑板慢速动作,实现油缸与滑板联接销的对位和拆装三 阀组4采用通径10的手动换向阀,用于手动应急开关滑板三4组叠加阀的换向阀均为三位四通阀,采用Y型中位机能,且都叠加了一个液压锁,能在任意位置将油缸锁定三1二2二3三组阀置于同一个阀台上,共用一个进油球阀及两个出口球阀三为了保证应急元件控制上的独立性和稳定性,手动换向阀组4单独配备进油球阀及出口球阀三 滑板挡渣液压系统在设计时使用脂肪酸脂为介质,采用恒压变量柱塞泵,型号为A4VSO71DR/10R?PPB13N00,两用一备,每台泵的额定流量为106L/min,泵的工作压力设定为18MPa三滑板油缸的型号为?125/70?235mm,滑板的行程为230mm三该液压系统在设计时阀台到油缸采用内径?25mm二壁厚5mm的钢管,阀台到油缸的硬管总长度约30m三滑板关闭的设计时间约为0 8s三 通过操作手柄上的 快速打开 和 快速关闭 按钮来控制滑板动作三在钢水冶炼过程中,滑板处于打开状态(油缸活塞杆缩回)至出钢完毕,操作 快速关闭 按钮,阀组1的YA2得电,油缸无杆腔进油,滑板快速前进关闭出钢口,松开 快速关闭 按钮,YA2失电,换向阀回中位三将转炉摇至 0 位,操作 快速打开 按钮,阀组1的YA1得电,油缸有杆腔进油,滑板快速缩回,出钢口打开,松开 快速打开 按钮,YA1失电,换向阀回中位三此后开始下一个冶炼周期三 2一现场压力冲击现象描述 某钢厂的滑板挡渣设备投入运行后,经观察,存在不同程度的压力冲击现象,控制阀台上的测压点(见图1)所测阀后管道压力出现超过恒压泵设定压力值的现象三为了进一步研究该现象,作者分别做了3次实验,并将现象记录如下: 现象一:用快速阀操作滑板关闭,在滑板停止的瞬间,测得油缸无杆腔管道内压力突然上升至23MPa;操作滑板快速打开,在滑板停止的瞬间,测得

糠醇安全技术说明书1

编码:00003 化学品安全技术 说明书 化学品名:糠醇 企业名称: 地址: 邮编: 传真号码: 联系电话: 电子邮箱: 编制日期:

目录 第一部分:化学品及企业标识 (2) 第一部分:化学品及企业标识 (2) 第二部分:危险性概述 (2) 第三部分:成分/组成信息 (2) 第四部分:急救措施 (3) 第五部分:消防措施 (3) 第六部分:泄漏应急处理 (3) 第七部分:操作处置与储存 (3) 第八部分:接触控制和个体防护 (4) 第九部分:理化特性 (4) 第十部分:稳定性和反应性 (5) 第十一部分:毒理学信息 (5) 第十二部分:生态学信息 (6) 第十三部分:废弃处理 (6) 第十四部分:运输信息 (6) 第十五部分:法规信息 (6) 第十六部分:其他信息 (7)

第一部分:化学品及企业标识 化学品中文名:糠醇;2-呋喃甲醇 化学品英文名:furfural alcohol 企业名称: 地址: 邮编: 传真号码: 企业电话: 应急电话: 电子邮件地址: 推荐用途:可用于有机合成、合成纤维、橡胶、农药等,也用于制造树脂和溶剂。 第二部分:危险性概述 危险性类别:第6.1类毒害品。 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:本品具有刺激性。高浓度持续吸入引起咳嗽、气短和胸部紧束感,极高浓度可引起死亡。蒸气对眼有刺激性,液体可引起眼部炎症和角膜混浊。皮肤接触其液体,可引起皮肤干燥和刺激。口服出现头痛、恶心,口腔和胃刺激。 环境危害:对环境可能有危害。 爆炸危险:本品可燃,有毒,具强刺激性。 第三部分:成分/组成信息 纯品□√混合物□ 化学品名称:糠醇 有害物成分含量CAS号 糠醇99% 98-00-0

转炉留渣操作技术

转炉留渣操作技术 1 前言 氧气顶吹转炉留渣操作在20世纪80年代初期就已经提出,由于没有掌握留渣后操作安全规律,在兑铁时时常出现大喷,因此,留渣操作一直没有得到推广应用,但氧气顶吹转炉留渣操作可以大大降低钢铁料消耗、节约石灰,在转炉吹炼初期可以快速成渣,而且是高碱度氧化渣,有利于提高生产率,我们知道,钢铁料消耗占转炉生产成本80%左右的水平,因此,留渣操作具有显著的经济效益,特别是对于我们某厂公司,铁水资源不足的钢厂效益更是立竿见影,所以,只要从理论上找出留渣后兑铁发生大喷的根本原因,从操作上找出切实可行的规避措施,留渣操作从可持续发展和循环经济的层面上是大有可为的。2转炉留渣操作的可行性 某厂二炼钢铁水成分如下: 铁水平均温度1250~1300℃冶炼终渣成分为:CaO:52%、MgO:8%、Si02:10%、FeO:18%。 兑铁时发生喷溅的主要原因是在兑铁瞬间,铁水中的碳和钢渣中的FeO发生激烈的C-O反应,生成的CO气体急剧膨胀,把铁水和钢渣带出炉口,因此,只有解决兑铁时的C-O激烈反应,才能避免大的喷溅。 3留渣操作的特点 由于炼钢生产节奏快,一炉钢在冶炼过程中,其吹炼时间只有十几分钟,也就是说要在十几分钟的吹氧时间内形成具有一定碱度、良好流动性、合适且

TFe和MgO含量正常泡沫化的炉渣,以保证冶炼成分和温度同时双命中的钢水,并减少对炉衬的侵蚀,留渣操作贯穿于炼钢整个冶炼周期,主要是靠所留炉渣的物理热和炉渣化学性能,使其具有迅速参与反应、并促进前期炉渣的快速形成、提高去除P、S的效率、节省石灰用量。 3.1有利于去磷 在氧气顶吹转炉中,磷的氧化是在炉渣-金属界面中进行的,其反应式为: 生成的磷酸铁在高温下极其不稳定,它可以重新分解生成P2O5,而P2O5是不稳定的化合物,因此,仅靠生成P2O5。不能去除磷,但P2O5是酸性化合物,若用碱性化合物与其结合生成稳定的化合物可以去除。研究认为,在碱性渣中P2O5与CaO形成稳定的(CaO)x P2O5型的化合物,其中x为3或4,因此,操作中需加入石灰,使其生成稳定的化合物3CaO· P2O5。或4CaO·P2O5存在于渣中,才能有效去磷,其反应为: 从式中可以看出脱磷的条件,(1)提高CaO含量即提高炉渣碱度,(2)提高炉渣氧化性,即FeO含量,(3)降低熔池温度。 以上分析可以说明,留渣操作对脱磷是有利的,因为(1)冶炼初期熔池温度比较低,碱度一般在1.8~2.2之间,且渣中含有一定的FeO,满足脱磷的热力学条件,(2)留渣操作可以使初期成渣速度更快、流动性好,满足脱磷的动力学条件。 3.2提高钢水收得率 一般转炉终渣FeO含量在15%左右,渣中游离的铁渣按8%计算,每炉留渣

滑板挡渣技术说明书

转炉出钢口机构技术协议说明书联峰钢铁120T转炉挡渣滑动水口机构型号:WSM-D303

1、概要 本说明书是关于贵公司转炉上安装我公司的出钢口挡渣装置的技术协议说明书。 2、我公司提供范围 1)转炉机构(WSM-D303-140-230) A、出钢口机构部分4套 B、出钢口机构基础及连接部分2套 2)油缸在线 2只(水冷) 调试 3只 3) 液压软管在线根 调试 6 只 4) 液压站在线 1台 调试1台 5) 机构运输周转台 3套 6)机构调试架3套 7)机构吊具出钢口安装工具拆卸工具等2套 8)耐材部分 A)出钢口及内水口 B)上下滑板 C)下水口 D)火泥(防粘涂料) 3.贵公司负责的范围 1)转炉出钢口法兰改造(我公司提供安装施工图纸) 2)在线液压站管路的改造及施工 3)液压站、液压硬管的安装施工 4)带电动葫芦炉前安装架制作(我公司提供安装施工图纸) 5)附属材料

4.提供滑动水口机构技术要求及明细 1)滑动水口机构 A、机构部分 型号WSM-D303-140-230 面压11吨 驱动形式液压驱动,直动 使用孔径¢140--¢170mm 滑动行程230mm 面压负荷方法加载面压 B、机构固定部分 基础板 连接板 C、机构传动及连接部分 2)油缸 在线用(水冷) 调试用(维护用) 21Mpa 3) 液压用金属软管 4) 液压站(包括操作控制箱) A、在线用液压站(转炉专用型液压系统,关闭时间行程200mm小于1秒) B、调试用液压站(三工位维护用液压站) 5)远红外下渣检测仪IVD2000型(协力公司提供,可考虑上此设备) 6)相关图纸资料 SN机构安装施工说明书 SN机构操作说明书 SN机构保养维护说明书 SN机构总体组装图 5.提供耐材部分技术要求及明细 出钢口及内水口寿命≥150炉 上下滑板寿命≥15炉 整套组装内水口(单独更换2-3次)寿命≥50 (35)炉 下水口寿命≥15炉 出钢口专用火泥 机构及内水口砖更换安装时间≤20分钟 出钢口总成更换安装时间≤60分钟 6.提供设备部分技术要求及明细 挡渣机构寿命≥2000炉 弹簧寿命≥1000炉 挡渣机构更换安装时间≤12分钟

2炼钢工艺及设备

2 炼钢工艺及设备 2.1炼钢工艺 永兴钢铁有限责任公司的转炉炼钢由于转炉容量小,装备水平低,与国内大中型转炉相比,技术经济指标相对落后,并且限制了铁水预处理,转炉复吹和钢水二次精炼等先进工艺技术的应用,产品质量和品种很难进一步提高,难以面对国内、国际市场的严峻挑战。 新建120t转炉炼钢车间拟分两期建设,第一期先建120t转炉1座,并配套新建1300t混铁炉1座、120(150)t铁水罐脱硫站1套、LF精炼炉1套,转炉按一吹一操作,年产合格钢水135万吨。第二期在预留位置上建设2#120t转炉、LF精炼炉1套、VD精炼炉1套,年产合格钢水310(270)万吨。 本设计的120t转炉炼钢厂采用行之有效的国内先进技术,全部由国内供货制造。符合“经济、实用、安全、可靠”的原则。全部工程建成后,它不仅工艺设备先进、产品品种的开发能力、生产指标、产量和质量将达到国内先进水平,使其产品在国内外市场都具有较强竞争力。2.1.1 主要设计特点和新技术的采用 1)设置1座1300t混铁炉储存铁水,一个翻(折)铁水罐的位置,设计考虑了150t高炉铁水罐和65t高炉铁水罐共存的供应铁水的条件。 2)一期新建1套120(150)t铁水罐脱硫站,先上一个扒渣位及搅拌位,预留1个120(150)t铁水罐脱硫站扒渣位。(所有铁水罐均改为150t)3)预留混铁炉、脱硫站、转炉、LF炉二次烟气除尘技术。 4)一期设置1座120t顶底复吹转炉,二期预留1座。

5)转炉采用顶底复合吹炼工艺,底部供气采用微机控制,氮氩自动切换。 6)转炉氧枪采用双小车、双卷扬能实现自动换枪,氧枪升降传动采用变频调速。 7)转炉冶炼预留副枪动态控制技术。 8)转炉出钢采用挡渣出钢技术。 9)转炉倾动采用变频调速,转炉倾动机构采用四点啮合的全悬挂型式,炉口、炉帽、托圈、耳轴采用水冷。 10)转炉炉前、炉后门及周围挡板采用无水冷型防护结构,节约能源。 11)设钢包在线快速烘烤器,红包出钢。 12)转炉一次烟气冷却采用全汽化冷却,回收蒸汽。烟气净化采用湿法除尘和煤气回收系统。 13)转炉炼钢车间采用基础自动化控制系统。 14)转炉采用溅渣护炉技术。 15)钢包采用在线底吹氩方式,在出钢过程中及钢包车运行中吹氩。 17)一期设置一座LF钢包炉,预留一座LF钢包炉和一套VD 真空脱气装置。 17)修炉方式按简易上修法设计。 2.1.2 远景发展 第二期远景发展的主要构想是:续建已经预留的第2座120t氧气顶底复合吹炼转炉及相关设施、第2套LF钢包炉和VD真空脱气装置,使120t 转炉炼钢厂的生产能力及产品质量得到提高。

滑板挡渣在承钢提钒和炼钢转炉应用课件资料

滑板挡渣技术在提钒和炼钢转炉的应用 (河北钢铁集团承钢公司热轧卷板事业部,河北承德 067002) 摘要:滑板挡渣是移植大包滑动水口原理,在传统转炉的出钢口位置安装滑动水口装置,结合红外下渣检测和计算机控制,当出现下渣时,立即关闭滑板以彻底切断钢流达到挡渣的目的。因关闭速度快(0.6S内),出钢前期和后期下渣量均得到有效控制,钢水洁净度提高,脱氧剂成本也随之降低。滑板挡渣技术应用于提钒转炉为国内首次应用于提钒转炉,下渣量明显减少,钒回收率明显提高,经济效益显著。此外,部分元素在提钒工序氧化进入钒渣,而滑板挡渣技术有效降低了下渣量,使用提钒半钢炼钢后的产品残余元素降低。 关键词:转炉,钒渣,提钒转炉,滑板挡渣 Slag-Stopping Technology by Slide Gate in BOF for Steel-making And Vanadium-Extraction at Chengde Steel Hongjia Huang Hai Gao Xiaolei Zhang Li Wu (Hot-rolled coil Division, Chengde Iron and Steel Company, Hebei Iron and Steel Group, ChengDe, HeBei Province, 067002) Abstract: The control principle of slide gate on BOF is similar to that of ladle after being transfered to CC at the beginning and the end of casting. Combined with infared slag detection, PLC and hydraulic system, a swift openning and closing(in 0.6s) is achieved on slide gate, which realizes the effective control of carrier-over slag in earlier and later stage during tapping, avoiding slag outflowing to ladle. Additionally, the purity of steel is improved and the cost of deoxidation agent is reduced. While slide gate slag-stopping technology is utilized on BOF for vanadium extraction, it’s the first time to capitalise on this technology. The result was proved remarkable: the yield rate of vanadium slag is extentially higher than any other slag-stopping technology, which facilitates Chengde Steel better economic benefit. Furthermore, due to parts of elements are oxidized as composition of vanadium slag at the process of vanadium-extraction, slide gate slag-stopping technology makes it possible that less vanadium-slag outflow into semi-steel, a byproduct of vanacium-extraction and raw material of steel-making. The content of residual elements of fianl product such as Cr and V are decreased. Key words: converter, vanadium slag ; vanadium extraction converter ; slide gate 0 引言1 近年来,滑板挡渣技术不断完善、成熟,在宝钢、首钢、太钢、邯宝等大型钢铁企业得到成功应用,滑板挡渣已成为转炉挡渣发展的趋势以及冶炼高端品种钢的必要手段。承钢公

转炉炼钢过程工艺控制的发展与展望要求

转炉炼钢过程工艺控制的发展与展望要求 发表时间:2018-12-31T11:57:53.667Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第28期作者:亓传军[导读] 转炉炼钢工艺的优化大大提高了转炉炼钢的发展,同时增强了炼钢企业的市场竞争力。山东泰山钢铁有限公司不锈钢炼钢厂技术科山东莱芜 271100 摘要:在转炉冶炼控制方面,钢厂关注更多的是终点钢水是否合格,但随着日益增加的市场竞争压力和环境要求,钢厂希望尽可能实现节能降耗,减少气体排放,而过程控制的优化是实现这一目标的有效手段。通过对转炉炼钢过程进行优化控制,使炼钢进程以合理的方式进行,使辅料和能源消耗最小化,才能使企业在市场经济条件下更具竞争力,并且过程控制也是转炉全自动控制发展的重要部分。文章 重点就转炉炼钢过程工艺控制的发展与展望进行研究分析,以供参考。关键字:转炉炼钢;工艺技术;发展对策;未来展望 引言 转炉炼钢工艺的优化大大提高了转炉炼钢的发展,同时增强了炼钢企业的市场竞争力,工艺优化,不但可以降低成本,同时提高炼钢企业的年产量,节省各项资源的消耗,最大限度地提高了企业的经济效益。各项技术指标的提高,进一步优化炼钢工艺,带动炼钢业的经济发展。 1转炉炼钢工艺的目的 转炉冶炼主要是将生铁里的碳及其它杂质(如:硅、锰)等氧化,产出比铁的物理、化学性能与力学性能更好的钢。钢与生铁的区别:首先是碳的含量,理论上一般把碳含量小于2.11%称之钢,它的熔点在1450-1500℃,而生铁的熔点在1100-1200℃。在钢中碳元素和铁元素形成固熔体,随着碳含量的增加,其强度、硬度增加,而塑性和冲击韧性降低。钢具有很好的物理、化学性能与力学性能,可进行拉、压、轧、冲、拔等深加工,其用途十分广泛。按照配料要求,先把废钢等装入炉内,然后倒入铁水,并加入适量的造渣材料(如生石灰等)。加料后把氧气喷枪从炉顶插入炉内,吹入氧气(纯度大于99%的高压氧气流),使它直接跟高温的铁水发生氧化反应,除去杂质。用纯氧代替空气可以克服由于空气里的氮气的影响而使钢质变脆,以及氮气排出时带走热量的缺点。在除去大部分硫、磷后,当钢水的成分和温度都达到要求时,即停止吹炼,提升喷枪,准备出钢。出钢时使炉体倾斜,钢水从出钢口注入钢水包里,同时加入脱氧剂进行脱氧和调节成分。钢水合格后,可以浇成钢的铸件或钢锭,钢锭可以再轧制成各种钢材。氧气顶吹转炉在炼钢过程中会产生大量棕色烟气,它的主要成分是氧化铁尘粒和高浓度的一氧化碳气体等。因此,必须加以净化回收,综合利用,以防止污染环境。从回收设备得到的氧化铁尘粒可以用来炼钢;一氧化碳可以作化工原料或燃料;烟气带出的热量可以副产水蒸气。此外,炼钢时生成的炉渣也可以用来做钢渣水泥,含磷量较高的炉渣,可加工成磷肥等。氧气顶吹转炉炼钢法具有冶炼速度快、炼出的钢种较多、质量较好,以及建厂速度快、投资少等许多优点。但在冶炼过程中都是氧化性气氛,去硫效率差,昂贵的合金元素也易被氧化而损耗,因而所炼钢种和质量就受到一定的限制。 2转炉炼钢过程工艺控制现状 针对当前钢铁行业所面临的处境,提高市场竞争力、降低炼钢生产成本势在必行。而在炼钢生产中,金属炉料成本约占炼钢生产总成本的80%以上,所以抓好金属炉料成本是控制炼钢生产成本的关键。为进一步减少金属炉料消耗,炼钢厂通过探索,优化炉料结构,改进炉前冶炼工艺和优化合金料的使用,采用少渣炼钢工艺、改进吹氧工艺、引用低成本合金等措施,有效地降低金属炉料消耗、氧耗和合金成本,达到降低生产成本的目的,增加了企业经济效益。近年来,炼钢厂通过完善溅渣护炉、低铁水比冶炼、高效转炉、低耐材消耗达到了转炉炼钢厂生产工艺的优化组合。 3转炉炼钢过程工艺控制的发展对策3.1优化入炉料结构,合理使用好铁矿石有数据测得,与原材料成分相近的高炉铁水和铁块的实际金属收得率约为93%和92%,自产废钢和社会废钢的金属收得率约为97%和88%。根据铁钢产能的平衡及铁水废钢价格,通过热平衡和物料平衡计算,优化了入炉料结构。实际炉料结构中采用增大入炉原料中铁水比例,降低废钢配比,增加矿石使用量的工艺措施,可有效地提高炉料金属收得率,降低金属料消耗。为了尽量增加矿石用量,提高矿石还原效果和减少吹炼过程中矿石加入量过多对冶炼的影响,在实际生产中,对矿石加入工艺进行了调整。在转炉溅渣及加废钢后,根据铁水的条件直接将2/3左右的矿石加入炉内后再兑铁,在兑铁过程中与废钢搅拌以促进部分矿石的还原。在保证化渣效果和避免喷溅的原则下,尽量保证剩余矿石早加和均匀加入,以保证矿石化渣还原时间和效果。吹炼中期采用分批少量加入控制,避免吹炼中期加入量集中造成的喷溅,吹炼后期严禁加矿石,避免矿石加入过晚造成熔化还原效果差和炉渣氧化性强对脱氧合金化的影响。 3.2优化冶炼工艺,减少炉渣铁耗和氧耗3.2.1优化吹炼工艺,减少喷溅和氧耗喷溅是造成铁耗损失的主要原因之一,为消除或减轻喷溅采取了以下措施:根据天车限载的要求,进一步降低装入量,使转炉装入量得到合理控制,适当提高了炉容比,有效地保证了炉内有效工作容积,以利于减少喷溅;前期化好渣,在第二批造渣料加入前后,通过提前成渣的方法,将泡沫渣的高峰期前移,以便与脱碳的峰值时刻错开;改进吹炼工艺,吹炼前期采用大氧压适当降低枪位操作,利于熔解废钢,在硅氧化完毕之后、脱碳的高峰期到达之前,暂时降低供氧强度,然后再将其平缓地恢复到正常值,吹炼终期采用大氧压低枪位操作,加强熔池搅拌,保证终点钢水成分和温度的均匀,降低了氧耗,同时降低炉渣氧化性。 3.2.2优化造渣工艺,实施少渣炼钢,减少炉渣铁耗为了减少单炉产渣量,在生产中采取精料方针,在进一步完善转炉留渣溅、渣操作工艺应用基础上努力提高入炉原料质量,使用高品位石灰和矿石,采用轻烧白云石造渣。根据铁水Si、S含量情况合理调整造渣料消耗,在确保满足生产需要的情况下适当减少石灰量消耗。铁水中硅、锰含量低及无需脱硫,这些条件会改变造渣机理及动力特性,因为这时石灰消耗下降,渣量减少,渣碱度及氧化度增高。在这样的条件下,渣的精炼功能只限于铁水脱磷,这样就能在转炉冶炼本身中多次利用渣,使渣具有很高的精炼能力。4转炉冶炼工艺过程控制的未来展望

湖南呋喃树脂深加工项目可行性研究报告

湖南呋喃树脂深加工项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 呋喃又称糠醇,本身进行均聚或与其它单体进行共缩聚而得到的缩聚 产物,糠醇与脲醛、酚醛、酮醛合成多种产物,习惯上称为呋喃树脂。其 中以糠醇酚醛树脂、糠醇尿醛树脂应用较多。 糠醇树脂是由糠醇为主体与甲醛缩聚而成的(改性产品又添加了尿素),外观为深褐色至黑色的液体或固体,耐热性和耐水性都很好,耐化学腐蚀 性极强,对酸、碱、盐和有机溶液都有优良的抵抗力,是优良的防腐剂。 糠醇树脂强度高,是木材、橡胶、金属和陶瓷等优良的粘结剂,也可用于 生产涂料。 该呋喃树脂项目计划总投资17137.59万元,其中:固定资产投资11837.35万元,占项目总投资的69.07%;流动资金5300.24万元,占 项目总投资的30.93%。 本期项目达产年营业收入37851.00万元,总成本费用28539.30 万元,税金及附加320.69万元,利润总额9311.70万元,利税总额10916.76万元,税后净利润6983.78万元,达产年纳税总额3932.99 万元;达产年投资利润率54.33%,投资利税率63.70%,投资回报率40.75%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位586个。 呋喃树脂是指以具有呋喃环的糠醇和糠醛作原料生产的树脂类的总称,其在强酸作用下固化为不溶的固形物,在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘

结剂,广泛应用于汽车、机床、船舶、飞机,风电、通用机械、精密仪器等产品的铸件生产和高档精密出口铸件的生产。 呋喃树脂属热固性树脂,受热时能彼此交联固化而无需添加固化剂。酸在固化反应中起催化作用,还可降低热固化时所需的温度。根据施工工艺的特殊需要,可引入催化型固化剂,无需加热就能在室温下迅速交联固化。固化交联时要放出低分子物质,故固化时体积收缩率较大,其延伸率很低,呈现脆性。

转炉溅渣护炉技术的工艺参数优化_高泽平

第5期2002年9月 湖 南 冶 金HU N AN M ET AL L U RG Y N o.5Sept.2002 收稿日期: 2002—03—10 转炉溅渣护炉技术的工艺参数优化 高泽平 (湖南冶金职业技术学院,湖南 株洲 412000) 摘 要:着重对溅渣护炉技术的工艺参数优化过程进行了探讨。确立了溅渣调渣原则,对转炉留渣量、 出钢温度、氮气压力和流量、溅渣枪位与时间、溅渣率等工艺参数的控制进行了分析。指出了湘钢条件下的溅渣工艺参数的适宜范围。 关键词:转炉;溅渣护炉;工艺参数;优化 中图分类号:T F702+ .9 文献标识码:A 文章编号:1005—6084(2002)05—0031—04 PARAMETERS OPTIMIZATION OF CONVERTER SLAG SPLASHING G AO Ze ping (Hunan Metallurgy College of Professional Technology ,Zhuzhou 412000,Hunan )ABSTRACT : The optimisatio n o f some techno logical pa ram eters of the co nv er ter slag splashing w as discussed in this papers.Th e principle of adjustment of spla sh slag com po-sitio n was established by this discussio n .The controlling of splash slag quantity ,the tap-ping temperature,the nitrog en pressure a nd flux,the lance height in splashing slag ,and the rate o f splashing slag w ere analy zed too in this.The rang e of technological param e-ters of slag splashing a t the Xia ng tan Iro n a nd Steel Group Co .was described .KEY W ORDS :co nver ter ;slag splashing patching ;technological parameter ;optimizatio n 1 前 言 转炉溅渣护炉技术是近年来提高转炉炉龄的一项新技术。我国于1996年开始研究开发适合中国国情的溅渣护炉工艺。湘钢采用该技术后,转炉炉龄由原来的2000多炉提高到现在的平均炉龄过万炉,并在2001年成功突破了15000炉大关,转炉作业率上升到91%,年钢产量达200万t 。溅渣护炉的综合经济效益可达8.5元/t ,年创效益1700万元,达到国内先进水平。 溅渣护炉就是用喷枪将高压氮气喷出,使渣从喷射撞击区的孔穴外侧喷溅并粘附到转炉炉衬 上形成渣层,对下一炉冶炼起到保护炉衬的作用。因此,转炉终渣不仅满足冶炼过程的要求,而且 还应符合溅渣护炉的条件,即炉渣易于喷溅到炉衬上;溅到炉衬上的炉渣能很好地与之结合;所溅炉渣具有一定的抗高温侵蚀与耐火能力。这三个条件除与炉渣的成分有关外,溅渣动力学条件也极为重要。本文结合湘钢正常吹炼条件及溅渣工艺,对溅渣护炉技术参数的优化作进一步的研究。 2 溅渣护炉技术应用条件 湘钢转炉炼钢厂主体设备有80t 氧气顶吹

转炉炼钢生产中挡渣塞的妙用

转炉炼钢生产中挡渣塞的妙用 在转炉炼钢生产中,炉内冶炼时产生大量的熔融状态的钢渣。钢渣的化学成分复杂,特别是钢渣夹杂的硫、磷元素对钢的质量影响极大。在钢水冶炼完毕出钢时,要严格控制随钢水流入钢包中的钢渣量。为此通常采用挡渣出钢铁工艺,以防止在以后的工艺过程中硫、磷有害成份重新渗透到钢水,造成炼钢工艺中常说的“回磷”等,从而影响钢坯质量。为提高产品质量,实现“洁净钢”生产,采用挡渣出钢工艺是至为重要的环节。 产品材质:高铝质、镁砂、氧化铝 产品作用:挡渣塞能有效地阻止熔渣进入钢流。塞头上有沟槽,炉内剩余钢水可通过沟槽流出,钢渣则被挡在炉内,能有效的降低出钢过程钢水的渣含量,满足挡渣出钢的需要。 耐火黏土产品有多种形式,其基本质量要求是氧化铝高于38%(通常为42-47%)以及低铁低碱金属含量。这些产品可不煅烧或经煅烧,并包括高性能煅烧产品如莫来石。 耐火黏土产品有多种形式,其基本质量要求是氧化铝高于38%(通常为42-47%)以及低铁低碱金属含量。这些产品可不煅烧或经煅烧,并包括高性能煅烧产品如莫来石。 耐火黏土(refractory clays)用于定形(shaped)和不定形(整体成形——monolithic)耐火材料的生产。砖(brick)产品包括耐火黏土砖(fire clay bricks),如高炉阻隔砖(checker bricks)和高氧化铝砖(high alumina bricks),如用于水平感应电炉和垂直感应电炉衬里的支撑砖。在无定形料部门,有多种产品消费,如耐火黏土、超负荷用塑性料、高氧化铝塑料、耐火黏土和高氧化铝浇注料等。 挡渣塞理化指标 项目DZS-F DZQ-4 化学成分%≥SiO23060 110C*16h 3.2 4.0 体积密度 (g/cm3)≥ 110C*16h45 抗折强度(MPa) ≥ 110C*16h3015 耐压强度(MPa) ≥ 线变化率%110C*16h±0.4±0.2

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