600MW机组汽机控制和保护逻辑的改进与优化

600MW机组汽机控制和保护逻辑的改进与优化
600MW机组汽机控制和保护逻辑的改进与优化

600MW机组汽机控制和保护逻辑的改进与优化

嘉兴发电厂二期工程#3、#4机组汽机采用东方汽轮机厂生产的中间再热凝汽式汽轮机,机组型号为N600-16.7/538/538-1。汽机高低压旁路系统由德国BoppReuther公司引进,高低压旁路系统采用两级串联旁路,高旁容量是在额定压力和温度下的40%BMCR流量,低旁容量是40%BMCR流量。高压加热器采用大旁路系统。给水系统采用2台容量为50%的汽动给水泵和1台30%的电动给水泵。除氧器可滑压运行。凝汽器为单流程双背压,高低压凝汽器各配两台50%容量的机械真空泵。汽机控制DEH系统采用的是日立公司生产的EHG和ETS一体化的H-5000M系统。它主要由:EHG(电液控制)、HITASS(A TC)和ETS三个部分组成。其中:EHG系统配有两套完全独立互为冗余的的CPU板和I/O板,它主要完成汽轮机从自投盘车到转速控制、负荷控制、试验等功能;HITASS与DEH配合,主要完成汽轮机的启动控制和热应力计算;ETS采用的是完全独立的三个CPU和I/O系统,所有的输入输出信号均采用三取二的的方式,以保证系统的可靠性。

1、中压缸启动机组汽轮机控制和旁路控制逻辑的优化

嘉兴电厂3、4号机组是采用中压缸启动方式,启动时由中压调门控制汽机进汽量使机组从盘车状态逐渐达到全额定转速,这个期间高调门处于关闭状态,高压缸不进汽;机组并网后,机组进行控制方式切换,也即是“倒缸”操作,中调门全开,高调门逐渐开启,并控制汽轮机的进汽量,以实现机组负荷的控制。在此过程中,旁路的作用就是在汽轮机冲转前启动时配合锅炉的升温、升压;汽轮机冲转及并网后配合中压缸和高压缸之间进汽控制方式的切换。

汽轮机的“倒缸”过程是由DEH控制、并与旁路一起完成的,原汽机在“倒缸”过程中存在升负荷速率过大,汽机调门的开启速度过快,使旁路的控制速度无法跟上汽机调门的开启速度,造成主汽压力和汽包水位的大幅波动,严重影响机组的正常运行。在机组首次并网后倒缸的过程中我们发现机组在冷态启动时若要满足机组倒缸后的目标负荷为120MW 时,倒缸前的高旁开度几乎要达到全开的位置,因此造成了在高旁已全关,而汽机的负荷仍未达到设定的120MW,高调门为了控制负荷而继续以30MW/min速度往上开的情况,同时由于汽机调门的开启速度过快,使旁路的控制速度无法跟上汽机调门的开启速度,最终引起汽温和汽压的剧烈波动。经过详细的分析后我们认为:原DEH控制逻辑主要考虑汽轮机冲转前,由于旁路的投用,再热蒸汽已经具备了较高的压力和温度,这样在“倒缸”时,由于高排逆止阀后是有压力的,也就存在着该阀门不能顺利打开的可能,若不能打开就会使高压缸内流通的蒸汽量少不足以带走鼓风摩擦而产生的热量,就会造成高排金属温度迅速上升而损坏汽轮机,为了保证在倒缸过程中高压缸开始进汽后能够迅速打开高排逆止阀,来保证高压缸的蒸汽流通量,而设置了倒缸后的120M目标负荷值以及倒缸过程中30MW%/min升负荷速率。

在分析清楚了原控制逻辑设置的目的后,我们对DEH和旁路的控制逻辑都进行了优化,在旁路逻辑中当旁路接收到DEH发的倒缸指令时将再热汽压力设定值从 1.0MPa降到0.5Pa,以降低高排逆止阀后的压力,提高高压缸进汽后高排逆止阀前后的压差,同时为保证倒缸后高压缸的蒸汽流通量,我们规定倒缸前的蒸汽量必须在250t/h以上,极热态情况下倒缸前的蒸汽量一般在350t/h左右。在DEH逻辑中在保证倒缸后高压缸的蒸汽流通量的基础上,将倒缸过程中的高旁全关,即高旁的负荷全部转移到高压缸后便是认为“到缸”过程结束的条件之一。这样可以有效的解决在高旁已全关,而汽机的负荷仍未达到设定值时高调门继续往上开而造成主汽压力下降过快的情况。同时将倒缸后的目标负荷根据调试的实际情况进行了相应的修改:机组冷态启动时的倒缸负荷目标值为60MW;温态启动时的倒缸

负荷目标值为75MW;热态启动时的倒缸负荷目标值为90MW;针对倒缸过程中汽机高调门开启速度过快,使旁路的控制速度无法跟上汽机调门的开启速度,最终引起汽温和汽压剧烈波动的情况,我们在征询汽轮机厂家认可的前提下,对倒缸过程中汽机高调门开启速度进行了调整,从30MW%/min降到了20MW%/min。

在调试初期出现汽机一挂闸,左侧主汽门经常会自动打开,右侧主汽门则不会出现这种现象,后分析发现DEH逻辑中当右侧主汽门在做阀门试验或高调门、中调门在做阀门试验时就会使左侧高压主汽阀试验电磁阀失电,阀门就保持打开状态,实际挂闸过程如下:当汽机复位挂闸,开始建立安全油压,当安全油压低信号消失即挂闸成功时,两侧中主门开始打开,由于用于判断中主门的是否在全开位置是用开行程开关,因而当两侧中主门的开行程开关不同时动作时逻辑就判断中主门其中有一侧未在全开位置即满足中调门做试验的逻辑,这样就使左侧高压主汽阀试验电磁阀失电保证主汽门全开,而右侧高压主汽阀油动机由电液伺服阀实现连续控制,阀门试验逻辑比较简单,所以不存在此种现象。分析这种情况后对DEH 的逻辑进行完善,在保持原逻辑的情况下,增加以下逻辑:挂闸指令一产生,则使左侧高主试验电磁阀带电;“所有阀关”信号消失后,左侧高主试验电磁阀失电,左、右侧高压主汽阀同时开启,去掉了左、右侧高压主汽阀联锁条件。原日立DEH逻辑上设计两侧主汽门不是同时开启,实际运行两侧主汽门同时开启没有问题,这样反而可以消除由于右侧高主全开信号消失导致左侧高主关闭的情况,有利于机组的运行。

3、4号机组旁路控制系统是独立于DCS系统之外的一套PLC控制,其有两种控制方式,一是PLC控制即全过程自动控制,不需要人为干预;二是手动控制,即通过人为改变压力设定值或者改变阀位来实现控制,旁路控制系统本身配有操作面板来实现操作控制,我们利用旁路系统送至DCS系统的信号,在DCS画面上建立了旁路的操作画面,在DCS画面上实现对旁路的操作和监视,以方便运行人员。原旁路逻辑中设计凝汽器热井水位A、B侧任一高一值就保护快关旁路,高旁减温水压力与主汽压力差压小于2Mpa快关旁路,旁路模拟量信号有一路故障快关旁路,使得汽包水位失控而导致机组MFT,旁路系统的重要模拟量信号本身都设计了冗余,从提高启动过程中旁路操作的可靠性出发,将上述快关保护取消,改为报警。

2、并网回路优化

汽轮发电机组并网同步的控制回路的改进,DEH的原控制逻辑中对汽轮发电机组并网同步是通过汽机转速摇摆控制来实现转速控制,我们认为由于汽机的摇摆转速是由DEH自行控制的,尽管也能实现发电机组的并网,但没有根据ASS装置捕捉同期点的要求来有目的的增加或减少汽机的转速,因此同期点的捕捉往往要花费较长的时间。因此针对这个情况,我们根据所选用的自动准同期装置ASS装置本身具有的功能,对DEH并网同步时的转速控制回路进行了改进:彻底舍弃了原控制逻辑中的时汽机转速摇摆控制回路,改由DEH接受ASS装置发出的汽机转速增或减的指令,实现并网转速的闭环控制。实际运行证明这种改进是相当成功的。

3、小机ETS控制逻辑的优化

原设计小机ETS的保护信号是采用反逻辑即所有的输入信号正常情况下是闭合状态,输入信号都经过继电器扩展,继电器为常带电, 停机电磁阀处于失电状态;任一路输入信号开路认为保护动作,继电器失电,停机电磁阀得电跳机,这样设计就存在一个问题:当ETS 电源失去时则会引起小机保护拒动。现改为停机电磁阀失电跳机,就地电磁阀进行更换,同时柜内接线也进行更改,这样保证小机保护柜电源失去时小机保护动作跳闸,另外考虑保护信号除了润滑油压低和排汽压力高、MEH超速保护采用了三路信号实现三取二逻辑外,DCS 保护跳信号只设计了一路信号,采用反逻辑后若触点抖动很容易造成保护误动,现将DCS 保护跳信号采用正逻辑,同时再增加一路信号,两路信号只要一路动作,触点闭合就触发保

护动作,提高保护动作的可靠性。

原小机保护逻辑中设计小机和泵8个振动任一轴承振动高高(由小机TSI系统直接送至小机ETS系统)延时1S就触发小机跳闸,现小机和泵轴承振动高高保护逻辑改成小机和泵有一轴承振动达到高高值同时另一轴承振动达到高值后再去跳小机,这样可以防止振动探头接触不好或者坏时造成保护误动,原小机振动模拟量TSI已有硬接线送至DCS,在DCS中实现此逻辑,减少了小机保护误动的概率。

4、循泵公用系统控制逻辑的优化

二期循泵公用系统即指循泵冷却水泵A、B以及其出口阀、循泵冷却塔风机A、B,这些设备在逻辑上和控制上设计成两台机组均可以操作,两台冷却水泵的联锁逻辑每台机组都有设计,而且在回路上设计两台机组的控制系统均有硬接线送至就地控制柜,这样就造成两台机组同时可操作,现在两台机组控制系统中对冷却水泵的操作设置了“机组控制权切换”的选择开关,此选择开关做在机组的循泵冷却水系统画面上。当选择开关打在“这台机组控制”时,以上的循泵冷却水系统设备仅能在这台机组上实现操作及联锁功能,而在另一台机组上无法实现任何的操作;反之也一样。

5、主机TSI系统控制逻辑的优化

原3号机用于汽轮机电超速保护设计是这样的:TSI转速卡件送出一路DO信号至ETS 系统保护跳机,而TSI专用于电超速有三块转速卡(3500/53),可以输出三路DO信号,现改为TSI系统送三路超速保护信号至ETS系统,在ETS逻辑中实现三取二跳机,提高保护动作的可靠性。原TSI系统只设计安装了两个轴向位移探头,送两路信号至ETS系统,逻辑上取任一轴向位移大就保护动作跳机,从提高保护动作的可靠性出发,现增加了一个轴向位移探头和一块TSI位移卡件,这样TSI系统总共送三路信号至ETS系统,在ETS逻辑中实现三取二后才触发保护动作跳机。

6、结束语

通过上述的控制逻辑优化,#3、#4机组在经历了调试以及近一年的实际运行中,均能实现倒缸过程的全自动运行且全部一次成功,各主参数都能控制在规定的范围之内,经过上述逻辑的优化也大大提高了保护动作的可靠性和机组的自动控制化水平。

600MW机组发电机刷握采购技术协议

600MW机组发电机刷握、碳刷采购技术协议 甲方: 乙方 2009年12月28日

甲方:辽宁清河发电有限责任公司(以下简称甲方); 乙方:阜新华东电力配件有限公司(以下简称乙方); 针对清河发电公司9号发电机滑环的刷握存在问题较多、不能满足现场运行要求,准备采购部分刷握、碳刷备件。现选用乙方生产的专利产品《插拔式双卷可控刷分体恒压刷握》型号为596-4(25*32)4,其专利号为ZL200420030532.1,配套碳刷选用美国摩根公司,规格为25*32*100mm。经双方协商达成如下协议。 一):每套插拔式双卷可控刷分体恒压刷握有四个固定的刷盒,每个刷盒截面尺寸32X25mm,表面粗糙度不低于Ra3.2,可以按装四 只32 mm X25 mm X100mm规格的碳刷(包括绝缘垫板)。每个 碳刷由独立的直压式弹簧保持器控制。 二):插拔式刷握的刷盒和梯形座四点紧固,其材质皆为ZH62,加工后表面无裂纹、沙眼、缩孔、黑皮等缺陷,铸铜件镀银10微 米,镀银表面应光滑、银层附着性良好。 三):刷握用弹簧公称弹力为11.76N,其有效行程大于75 mm并保证每个弹簧卷的压力均匀一致。 四):刷握与固定座导电接触面配合严紧,接触面积不低于70%。五):刷握与固定座上所有螺栓都要设置止退措施,防止在运行中螺栓脱落。 六):乙方必须保证刷握在按装时不需任何设备变动。材质、压力、电气性能均符合国家安全标准。 七):乙方应保证产品的质量,如出现碳刷环火、跳动、压力不均、

升温过高等异常现象乙方负责处理、调试、更换产品。八):供货数量: 九)乙方应在2010年1月20日到货 十):本协议具有合同的同等法律效力。 甲方:辽宁清河发电有限责任公司 代表: 乙方:阜新华东电力配件有限公司 代表:

电厂汽轮机运行优化措施探讨

电厂汽轮机运行优化措施探讨 随着社会经济的发展,电力企业自身的规模和效益也在不断发生着变化,这就意味著电力企业将会因此而迎来更多的经济和社会利益空间。所以,企业在发电过程中虽然有所损耗,但也能在控制损耗的过程中提升效率。 标签:电厂汽轮机;运行优化;措施 一、电厂汽轮机运行能耗分析 (一)汽轮机的配气方式 目前我厂汽轮机的配汽和运行方式:主汽门和调门各自均有独立的执行机构和调节回路,高压调节阀有两种控制方式,第一为单阀控制,所有高压调节阀同时同行程开关,节流调节全周进汽,有利于对汽轮机进行暖机。规定机组每次冷态、温态启动后,单阀状态下运行24小时,以减少固体粒子的腐蚀。第二为顺序阀控制,高压调门按一定顺序依次开启,节流损失少,效率高。两种方式可无扰切换。 (二)汽轮机启动与停止产生的耗损 汽轮机的启动与停止简单来说就是汽轮机转子应力变化。汽轮机运行时,转子表明的蒸汽参数会发生升降变化,促使转子内部的温度不稳定,当转子长时间在这种状况下工作,若是没有合理有效地处理好参数,那么汽轮机启动与停止中产生的损耗就很大,进而导致汽轮机运行效率下降,使用寿命缩短。 (三)汽轮机组运行损耗 在电厂生产运行中,汽轮机的主要作用就是为能量转化提供动力支持。汽轮机运行复杂,汽配方式也较为复杂,进而导致汽轮机组运行能耗较大。汽轮机组中的汽阀表现较为明显,而汽阀的调节主要分为两种,一种是单阀调节,另一种是顺序阀调节,其中单阀调节就是指直接利用汽轮机表面蒸汽参数进行控制,而顺序阀调节是指利用喷嘴对蒸汽阀门开关进行控制。在汽轮机运行中汽阀压力很大,喷嘴室、外缸非常容易发生变形,密封性降低等情况都会导致汽轮机运行能耗增加。 (四)汽轮机空冷凝汽器损耗 汽轮机中的空冷凝汽器直接影响着汽轮机的热传递效率,若是空气冷凝器出现问题就必定会降低热效率,进而导致整个汽轮机热传递效率被降低。另外,影响热传递效率的还有凝结水溶氧因素,若是溶氧发生问题,不仅会影响热传递效率,还会对设备和管道造成氧化腐蚀。在气温低的状况下,空冷凝汽器还容易出现流量不均衡现象,从而造成汽轮机工作效率被降低。

二期CEMS系统设备维护技术协议

二期CEMS系统设备维护技术协议 2014年月日

1.二期CEMS系统设备的基本情况: 本系统由北京雪迪龙自动控制系统有限公司提供,用于华能(脱硫系统烟气排放连续监测。 CEMS测点分布如下: 3#机组CEMS分析小屋(2套分析仪表): FGD入口原烟气 SO2、O2、粉尘浓度 FGD出口净烟气 SO2、O2、粉尘浓度 4#机组CEMS分析小屋(2套分析仪表): FGD入口原烟气 SO2、O2、粉尘浓度 FGD出口净烟气 SO2、O2、粉尘浓度 二期环保CEMS分析小屋(2套分析仪表): SO2、NOX、O2、粉尘浓度、流量 二氧化碳表一台和水份仪一台 增加3#机组、4#机组临时烟囱出口CEMS各一套 3#机组、4#机组临时烟囱CEMS分析小屋(各一套分析仪表) 3#机组临时烟囱出口SO2、O2、NOX、CO、粉尘浓度 4#机组临时烟囱出口SO2、O2、NOX、CO、粉尘浓度 CEMS 分析小屋4个、#3机组、#4机组、屋内配置ULTRAMAT23红外线气体分析仪、气体预处理单元、数据采集(PLC)与数据处理(计算机主机等)系统,同时每个小屋配置一台挂壁式空调(非出场配置,为工艺需求所添加),保证小屋内一定温度;ULTRAMAT23红外线分析仪6套,#3与#4CEMS小屋各2套,分别监测FGD入口与出口的SO2、O2含量,二期环保CEMS小屋两套;3#机组、4#机组临时烟囱CEMS分析小屋2套分别监测临时烟囱出口SO2、O2、NOX、CO;测尘仪共6套,分别测量#3与#4机组FGD入口和#3与#4机组临时烟囱出口和烟道出口烟气的粉尘含量。 其中: 测量参数(SO2、O2)可以为脱硫系统提供工艺控制参数及计算机脱硫效率。 烟气测试(SO2、NOX、O2、粉尘浓度、流量、温度、压力)参数用于环保排放监测,其中气体组分(SO2、NOX、O2)采用一拖一方式。即在入烟囱前的烟道

优化锅炉风烟系统控制保护逻辑设计与应用

优化锅炉风烟系统控制保护逻辑设计与应用 下文以国内某一家发电企业内,使用的锅炉风烟系统(引风机的大小为3×35%)为对象,按照锅炉开展工作期间负荷出现的转变情况和引风机型号选择的特点,对控制保护逻辑进行了设计。 标签:优化锅炉;风烟系统;控制保护;逻辑设计;应用 一、风烟系统 引风机主要是将锅炉当中由于燃烧生成的烟气抽吸出來,随后排入到自然界中。因为延期内部存在很多灰尘,所以大多数情况下会使用除尘器对烟气进行除尘处理,随后使用引风机静叶这部分处理过的烟气抽吸出来。增压风机是把生成的烟气通过脱硫系统进行处理,之后传输至烟囱当中排出到自然界。将上述的两类风机进行合并以后,将脱硫操作当中的烟道剔除掉,生成的烟气到空预器当中的出口位置,首先通过电力带动的除尘器,然后经过引风机,经过吸收塔后直接排放到烟囱当中。 二、设计控制保护逻辑 引风机对系统进行控制期间,应保证工作状态稳定,让系统自身具备的复杂性能加大。将上述两个风机进行合并处理以后,由于需要进行调节的对象编程,因此烟气系统能够以最快的速度对出现变化的负荷进行响应。炉膛部分压力出现的扰动现象,是由于两个因素导致的。 具体为:第一,负荷扰动造成空气当中的流量以及燃料的数量出现转变;第二,若是负荷不出现变化,制粉系统以及燃料当中的扰动出现暂停的情况,煤以及断煤产生的消耗导致风粉流量出现了变动。若是控制系统出现了上述提到的几类情况,全部要在第一时间将出现的扰动问题消除掉,让炉膛当中的压力保持在要求的区间之中。 将引风机进行处理以后,由于风烟系统经过了改良,因此,其炉膛当中的负压情况是经过对3台引风机当中的静叶片进行调整的方式对烟气量进行更改的,以此方式实现对炉膛当中的压力值进行保持。为了让炉膛当中的压力进行控制系统具备的可依赖性以及调整质量得到提高,系统结构实际送风前展开反馈,对控制系统进行反馈[1]。经过前一项反馈信号,以最快的速度对出现的扰动问题进行消除。经过回路部分反馈回来的信号,确保炉膛当中的压力保持在给定的数值上。系统当中前一项反馈信号是引进到送风机当中的动叶开度情况,送风机在工作期间,引风机也在进行工作,以此方式确保炉膛当中的压力不出现更改现象。 三、炉膛压力的控制策略 (一)炉膛过压保护

集控运行机组优化运行管理技术措施(120503)

机组优化运行管理技术措施 编制:王毅薛德仁张喜来赵志良吴焕清审核:支国庆 批准:杨邺张忠 北方联合电力临河热电厂

机组优化运行管理技术措施 1、主机运行优化 1.1机组启停阶段 1.1.1机组启动阶段 1.1.1.1恢复待启动机组循环水系统时,如另一台机组运行,则启动初期,循环水系统由运行机组串带。 1.1.1.2恢复待启动机组开式水系统时,如另一台机组运行,则启动初期(接带负荷50MW前),由运行机组循环水系统串带,开式水系统保持静压供水。 1.1.1.3恢复待启动机组闭式水系统时,如另一台机组运行,则启动初期(接带负荷50MW前),由运行机组串带。注意:串带时,注意监视机组闭式水箱水位。 1.1.1.4系统冲洗 系统冲洗阶段,采用采用纯汽泵方式,电泵停转备用。当汽包压力达0.8Mpa 左右时,利用辅汽冲转汽泵。启停机中若电泵运行应尽量减少阀门的节流损失;用调节给水泵转速来调节给水流量和给水压力,以提高效率。并且再循环阀关至10-20%,减小电动给水泵电耗。 锅炉点火前3小时左右,辅汽至汽泵汽源管道暖备至主汽门前。如主汽门、调速汽门严密性差,应暖备至电动主汽门前。 1.1.1.4.1通过凝补泵(除盐水泵)给除氧器上水至 2.0米,放水至凝汽器进行冲洗。 1.1.1.4.2凝汽器放水至-4米高悬浮废水坑。 1.1.1.4.3当凝结水及除氧器出口水含铁量大于1000微克/升时,应采取排放冲洗方式。 1.1.1.4.4当冲洗至凝结水及除氧器出口含铁量小于300微克/升时,启动变频凝结泵,凝结水系统投入运行,采取循环冲洗方式,并投入凝结水精处理装置,使水在凝汽器与除氧器间循环。投入凝结水系统加氨处理设备,控制冲洗水PH 值位9.0-9.3,以形成钝化体系,减少冲洗腐蚀。 1.1.1.4.5当除氧器出口含铁量小于200微克/升时,凝结水系统、低压给水系统冲洗结束。无凝结水精处理装置时,应采用换水方式,冲洗至出水含铁量小于100微克/升。

火电机组实用智能优化控制技术

火电机组实用智能优化控制技术 发表时间:2020-01-16T14:49:09.813Z 来源:《当代电力文化》2019年 18期作者:王奇 [导读] 随着科学技术的快速发展,智能优化控制已经成为了火电机组未来优化发展的必然趋势 摘要:随着科学技术的快速发展,智能优化控制已经成为了火电机组未来优化发展的必然趋势。同时,通过智能优化控制技术的有效利用还可以降低硬件改造成本,将机组潜藏的节能潜力充分挖掘出来,具有周期短、投资低以及节能效果明显等优势。然而,通过对实际情况进行分析可以发现,目前相应智能优化控制技术的应用还有一定的问题存在,对其作用发挥造成了非常大的消极影响。鉴于这种情况,本文首先对智能控制技术进行了简单介绍,然后对几种目前常用的火电机组实用智能优化控制技术进行了深入探究,希望可以为其作用发挥起到一定的指导借鉴作用。 关键词:火电机组;智能优化;实用控制技术 随着时代的快速发展和社会的不断进步,人们的环保理念也随之出现了显著提升,常用的燃烧煤种也越来越多,这也给火电机组工作展开带去了新的挑战。在这种背景下,要想有效提升火电机组工作效率,降低能源消耗,相关工作人员必须要转变自身的工作理念,通过智能优化控制技术的有效利用对火电机组进行优化,这样才可以在节约能源的同时,进一步提高其工作效率,为相关工作的顺利展开起到更大的推动作用。所以,本文展开火电机组实用智能优化控制技术探究有着重要的现实意义。 一、智能控制技术分析 智能控制是以人工智能和自动控制为基础产生的新兴交叉学科,通过智能控制方法的有效利用可以切实解决像是现代控制技术以及经典反馈控制等传统控制方法难以有效解决的复杂问题。同时,智能控制这一概念是由Mendel与Leonde两人在上个世纪60年代中后期提出的,并且该理论自此以后获得了突飞猛进的发展,而且被广泛应用到了各行各业,然而,到现在为止,相关专家学者在智能控制定义、理论以及结构等方面的描述还不符合系统性的要求。另外,从控制类型入手进行分析可以得出,智能控制技术主要由模糊控制、神经网络控制、学习控制、仿人智能控制、专家控制、分层递阶控制以及其余混合型方法等几部分组成,而且要想将其作用充分发挥出来完成对火电机组的优化,相关人员应该综合考虑实际需要以及现代传统控制技术展开工作,这样才可以将智能优化控制技术的作用更大程度的发挥出来,为生产工作的顺利展开做出更大的贡献。 二、常用的火电机组实用智能优化控制技术 (一)锅炉智能燃烧优化控制技术探究 一直以来,由于控制对象存在不确定性而且复杂等特点,电站锅炉燃烧控制一直都属于智能控制技术研究的重难点。但是,相关工作人员在进行研究的时候,应该以DCS历史数据挖掘法为基础,更多的还都是展开对工况条件不同的氧量以及二次风配条件的优化探究。除此之外,分许国内测量工作的实际情况可以得出,现在我国测量人员所常用的炉侧氧量、飞灰、风量等仪表的测量精确度都比较低,可靠性也相对较差,这种情况也就造成了目前常用的基于试验的燃烧调整技术依旧是不可取代的,而且煤质以及负荷的频繁波动更是极大的提升了人们获得在线样本的难度,导致了人们在固定时间当中可使用的样本规模量相对较小,必须要综合考虑专家经验展开锅炉控制。所以,要想将锅炉智能燃烧优化控制技术的作用充分发挥出来,相关研究人员应该综合考虑国内电厂所存在的煤质、负荷波动频繁、智能化程度低、需要手动干预以及运行效率低等情况展开优化调整实验,并以此为基础提升边界函数的合理性,利用智能建模算法构建更为优秀的控制系统,最终达到闭环优化控制目标。 (二)基于凝结水变负荷的深度滑压节能控制技术探究 所谓凝结水变负荷实际上指的就是通过凝结水系统蓄能完成负荷调节的目标,这项技术已经得到了准确验证并为广泛应用到了机组峰值调整工作当中。然而,将主蒸汽调节阀以及主蒸汽压力波动等影响元素排除以后可以发现,凝结水变负荷的响应幅度以及时间都很难独立满足电网一次调频需求。另外,水位和其之间存在的联系也对其持续应用时间造成了比较大的限制。所以,相关人员在以此为基础应用这项优化控制技术的目标就是跳出现有技术束缚,将其负荷调节能力的作用充分发挥出来,从而为火电机组工作的顺利展开起到更大的推动作用。 (三)基于指数预测的脱硝优化自动控制技术探究 目前我国常用的SCR烟气脱硝系统基本上都有NOx质量浓度测量非常滞后,原有控制方式效果也比较差,不仅没有办法有效完成自动控制,甚至空气预热器还会由于氨逃逸量过大而出现堵塞的情况,而通过基于指数预测的脱硝优化自动控制技术应用则可以有效解决这些问题。这主要是因为基于指数预测的脱硝优化自动控制技术可以按照烟气NOx的生成影响因素展开在线分析工作,完成相应浓度指数预测回路的构建,打造精准与智能度更强的预喷氨闭环控制系统,以此来有效增强控制精度以及控制效果,消除系统所存在的不稳定和测量滞后问题,进而为火电机组工作效率以及工作质量的增强贡献更大的力量。 三、结束语 总而言之,随着现代化进程的不断推进,现有火电机组所暴露出的问题也越来越多。要想有效提高其性能,为相关工作的顺利展开提供更有力的支持和保障,必须要对火电机组进行智能优化,并且有效利用智能优化控制技术还可以进一步提升火电机组工作效率,将其潜能更大程度的释放出来。但是,到现在为止,火电机组的实用智能优化却依旧有一定问题存在,极大的阻碍了其作用发挥。要想有效解决这些问题,相关工作人员必须要转变工作理念,综合考虑实际工作需要展开智能优化,这样才可以将其作用充分发挥出来,从而为我国现代化事业的发展建设做出更大的贡献。 参考文献: [1]朱晓星,寻新,陈厚涛,王志杰,王锡辉,彭梁.基于智能算法的火电机组启动优化控制技术[J].中国电力,2018,51(10):43-48. [2]高海东,高林,樊皓亮,王林,侯玉婷.火电机组实用智能优化控制技术[J].热力发电,2017,46(12):1-5. [3]张晓宇,王天伟,李燕,王懋譞,王永富.火电机组燃烧系统智能综合优化控制研究[J].中国电机工程学报,2019,39(09):2544-2553.

(整理版)电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014

O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方:####股份有限公司(承包方) According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求,承包方组织下列运行人员,作为ICDAS的雇佣人员,在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作,接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表

浅谈发变组保护逻辑优化

浅谈发变组保护逻辑优化 发表时间:2016-05-24T11:43:22.733Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:弥山山李虹秀林卓韩花 [导读] (1.海南核电有限公司 572700;2.中国核电工程有限公司海南昌江 572700)针对特定保护,修改相应的辅助判据以及修改定值,对发变组保护逻辑进行优化,提高保护的可靠性与稳定性。 (1.海南核电有限公司 572700;2.中国核电工程有限公司海南昌江 572700) 摘要:发变组保护作为汽轮发电机保护的重要组成,在机组或系统发生故障时自动、快速、有选择的将故障切除,保证汽轮发电机的安全运行,其可靠性至关重要。本文详细阐述了几种发变组保护的逻辑原理,结合机组实际运行工况分析,针对特定保护,修改相应的辅助判据以及修改定值,对发变组保护逻辑进行优化,提高保护的可靠性与稳定性,避免保护的误动拒动。 关键词:发变组逻辑优化 简述 结合典型的电厂实际接线,采用发电机带出口断路器,经主变将电能送至电网,经高厂变将电能送至厂用电设备,维持机组的正常运行。整个发变组保护单元配置5台保护柜,包括两套发电机保护、两套主变高厂变保护,以及一台非电量保护柜,共同完成发变组单元的保护。在发变组保护调试过程中,发现发变组保护的几处逻辑存在不可靠性,存在巨大隐患,同时参考其他电厂相关反馈以及与保护厂家协商,最终完成逻辑修改,至今没有发生过保护的误动拒动事件。 发电机过频保护 结合相关电厂的经验反馈,由于某些发变组保护动作出口切机跳开发电机出口断路器,导致汽轮发电机突然间失去负荷,而GRE调速系统不能快速做出反应,造成汽轮发电机转速突然增加,达到频率保护定值,触发频率保护动作,且过频保护动作的出口为跳开220kV高压侧开关,造成全厂失去厂外电源,最终非计划停堆。考虑到机组当时的实际运行工况,发电机保护正确动作切机跳开发电机出口断路器,与电网解列,机组转入倒送电模式,由220kV开关经主变、高压厂变对6kV开关供电,保证厂用电设备安全运行,但是由于突然间发电机甩掉负荷,导致过频保护的误动作跳开高压侧开关,最终机组因失去厂外电源而停堆。但保护逻辑中没有判断出此时的机组运行方式,误以为机组受到电网的故障影响产生过频,进而将220kV高压侧开关断开造成停堆。经过认真分析,为了让保护及时的判断出机组的运行状态,进而快速准确的切除故障,将发电机出口断路器位置接点作为逻辑的辅助判据,避免过频保护的误动作。修改后的逻辑图如下所示: 修改过频保护逻辑后,即使相关保护动作切机跳开发电机出口断路器,保护装置检查到频率升高达到定值,保护装置检测到发电机出口断路器已跳开,退出过频保护,避免保护误动作,从而保证厂用电的正常供电,保证反应堆的安全运行。 主变过激磁保护 主变过激磁保护用于防止因主变过励磁引起的危害。判据为高压侧电压对频率的比值作为动作条件,电压与频率均取标幺值计算。可见主变过激磁倍数与电压频率比成比例,电压升高或者频率降低均会使主变压器的工作磁通值升高,导致励磁电流增大,铁芯过热,故此装设了过激磁保护。过激磁保护设置了定时限和反时限两个部分。定时限部分动作于发信号和跳闸,低定值发信号,高定值出口跳开 220kV高压侧断路器;反时限部分动作于220kV高压侧断路器跳闸。主变过激磁保护反时限受发电机出口断路器辅助接点的影响,当发电机出口断路器断开时,该保护投入运行。主变过励磁保护动作出口:TJ1(跳主变压器220kV边断路器和中断路器)、TJ5(启动主变压器220kV边断路器失灵和中断路器失灵)、TJ14(至保护跳闸总信号)出口。 为防止主变高压侧TV暂态影响,主变过激磁保护设置有无流闭锁保护,保护设置专门的电流门槛,但是实际运行时发现厂用电设备在满负荷的工况下达不到设置的门槛动作值,导致保护无法动作出口。基于此与设计以及保护厂家沟通取消了过激磁保护的有流门槛判据。修改后保护没有再出现过误动作。 220kV&GCB位置联跳逻辑修改 220kV&GCB位置联跳设置的目的主要是用于发电机以及220kV高压侧均失电的工况下,直接保护动作出口联跳,快速断开6kV中压段工作进线断路器,进而快速启动厂用电切换装置,切换至辅助电源带载模式,实现安全的停机停堆。发变组保护装置分别采集各个开关的位置接点来实现逻辑功能,位置接点包括220kV高压侧断路器位置接点,以及发电机出口断路器位置接点,这几个位置接点串联后再接入保护装置来启动,联跳6kV中压段工作进线开关的功能。 在发电机未投用的工况下,主变进行反送电时,检查设备状态时发现主变保护动作,进一步检查发现是220kV&GCB位置联跳保护动作,电气人员将220kV&GCB位置联跳保护的功能压板退掉,保护仍然启动,电气人员分析指出由于这个保护的逻辑是直接由外部接点构成,直接开入到保护装置,在准备送电前由于各个开关均是分闸位置,逻辑已经满足条件,故保护动作,保护动作正确。但是考虑到如果此时有其他保护动作,而运行人员未发现,或者误以为是220kV&GCB位置联跳保护动作,容易造成带故障送电等误操作,严重影响操作员作出判断,故需修改此逻辑。经过认真分析,考虑到外部重动的逻辑均是由各个断路器的位置接点组成,可以将送入保护装置的逻辑中增加串入一个备用压板,由这个备用压板来控制220kV&GCB位置联跳保护的投退,送电前将这个保护退出,当送电成功后,合上这个投退压

和利时优化控制方案6--HOLLiAS APS机组自启停控制系统

机组自启停控制系统APS(Automatic Power Plant Startup and Shutdown System)是机组自动启动和停运的信息控制中心,它按规定好的程序发出各个设备/系统的启动或停运命令,并由以下系统协调完成:协调控制系统(CCS)、模拟量自动调节控制系统(MCS)、锅炉炉膛安全监视系统(FSSS)、汽轮机数字电液调节系统(DEH)、锅炉汽机顺序控制系统(SCS)、给水全程控制系统、燃烧器负荷程控系统及其它控制系统(如ECS电气控制系统、A VR电压自动调节系统等),以最终实现发电机组的自动启动或自动停运。 【概述】 在设计有APS功能的机组时,CCS、MCS、FSSS、DEH等系统均要围绕APS进行设计,协调APS完成机组自启动功能。APS的控制多采用断点控制方式。各断点下设计相关功能组完成特定的功能。 断点方式是将APS启动过程根据既定的控制策略分为若干个系统来完成,每个断点的执行均需人为确认才能开始。采用断点控制方式,各断点既相互联系又相互独立,只要条件满足,各断点均可独立执行,适合火电机组多样的运行方式,符合电厂生产过程的工艺要求。有关APS断点的设置,应根据现场设备的实际情况,满足各常规控制系统的运行要求,从而实现机组的自启停控制,也可满足对各单独运行工况及过程的操作要求。 断点下的各功能组的不是单纯的顺控,而是一个能自动完成一定功能的系统组,功能组具有很强的管理功能,作为中间的连接环节,向下协调有关的控制系统(如MCS)按自启停系统的要求控制相关

的设备,向上尽量减少和APS的接口,成为功能较为独立的一块,这样就减轻了上一级管理级APS的负担,同时也提高了机组的自动化水平。即使在APS不投运的情况下,运行人员仍然可调用该功能组,实现某些可以自动控制自动管理的功能。例如在给水全程自动控制中,APS与MEH、SCS等系统相互协调,自动完成汽泵之间的启动、停止、并泵等功能,以满足全程给水自动控制功能。 【功能】 分为机组启动顺序控制和机组停止顺序控制两组; 实现对各设备系统子组顺控功能组的调度工作; APS控制系统状态控制及显示; 机组APS控制系统设置为按需使用,不投入时不影响机组的正常控制; 采用断点的形式,将机组各种系统按机组启动或停止要求进行分类控制; 具有对系统子组状态的监控功能; 具有一定超驰控制能力,例如断点自动选择以及并行系统的跳步运行; 每个断点顺控组应具有中断及恢复功能。按设备的运行情况选择执行步序; 操作员站上具有根据系统控制逻辑的操作画面及指导。 【逻辑结构】 机组自启停系统可分为三层管理结构:

热电厂机组协调控制系统优化方案

*****热电厂#2机组协调优化试验方案 1.概述 1.1 项目名称:**********热电厂#2机组协调优化试验。 1.2 项目简介:*******#2汽轮机采用上海电气集团股份有限公司生产的CZK300-16.67/0.4/538/538双缸双排气直接空冷汽轮机,******热电厂锅炉为单汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式,DCS分散控制系统(含DEH)采用杭州和利时MACSV系统。本项目对#2机组进行负荷升降扰动试验,并依次作为试验依据对协调控制系统提出优化策略,并利用试验数据对DCS组态参数进行优化和整定,保证机组调节性能满足电网AGC考核要求。 1.3 项目地点:*****热电厂 1.4 项目工期:2016年月日-2016年月日 2.依据及标准 1)DL/T 656—2006,火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程; 2)DL/T 711-1999,汽轮机调节控制系统试验导则; 3)DL/T 824-2002,汽轮机电液调节系统性能验收导则; 4)DL/T 774-2004,火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程; 5)西北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行); 6)西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行); 7)国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3.试验内容 为了保证协调控制系统调试工作顺利进行,需对#2机组进行升降负荷扰动试验。为了保证试验和调试的顺利进行,在此过程中需尽量保持煤质参数的稳定。 试验内容主要包括:大范围快速升降负荷试验;典型工况点负荷锯齿波试验;典型工作点阀门扰动试验。 1)大范围快速升降负荷试验 在大范围升降负荷试验中,对机组进行从150MW至250MW之间的负荷段进行分段试验,由运行人员进行手动调节,保证机组的升降负荷速率不低于1%Pe/min,最高达到1.5%Pe/min;在升降负荷过程中,给煤量和汽轮机阀门开度由运行人员手动调节,给煤量调节部分由清能院进行指导操作。在此试验过程

600MW火电机组冷端系统节能优化改造效果

Based on the practice of Panshan Power Plant of Datang International Power Generation Co.,Ltd in using the optimized operation mode and technical innovation for energy saving,this paper presents some effective and feasible energy-saving measures of a power plant,including the vacuum tightness enhancement,double back-pressure operation adjustment and optimization,circulation pump operation mode optimization,sealing cold water temperature reduction of the vacuum pump to maintain vacuum of the unit,upgrading of the plastic ball system to increase the rate of use,and addition of the cooling tank to raise the vacuum level.These measures prove to be effective in reducing coal consumption and increasing energy saving,and therefore are of significance to similar generating units. Key words:coal-fired power generation;turbine condenser;energy saving;unit vacuum;optimized operation 收稿日期:2010-08-26 作者简介:邢希东(1976—),男,陕西长安人,工程师,从事火电机组运行管理及节能研究工作。E-mail:ps12345@https://www.360docs.net/doc/e015234425.html, 0引言 随着电力企业逐步由生产型向经营型转变,提高效益降低成本已成为发电企业经营管理长期的目标之一。节能降耗也就成为发电企业生产经营管理的重要内容。电厂凝汽器的真空度对厂用电率、供电煤耗影响十分明显[1-6]。凝汽器的真空下降,发电 热耗就上升,如果发电煤耗按330g/(kW ·h )计算,机组平均真空提高0.7kPa ,发电煤耗将降低2g/(kW ·h )以上,经济效益可观。本文以天津大唐国际盘山发电有限责任公司(以下简称“盘山发电公司”)600MW 火电机组为例,介绍在汽轮机冷端系统为提高凝汽器的真空、降低发电煤耗所采取的优化运行方式和设备改造的措施。

热控保护定值逻辑管理制度(讨论稿)

华电宁夏灵武发电有限公司 热控保护定值逻辑管理制度 批准:CHIEF 审定:BOSS 审核:SURPERMAN 编写:PLAYBOY 二○一三年五月二十日 目录

热控保护定值逻辑管理制度 (1) 第一章总则 (2) 第二章职责与分工 (3) 第三章热控保护解投原则 (7) 第四章热控定值异动原则 (9) 第五章热控逻辑异动原则 (10) 第六章热控信号异动原则 (11) 第七章检查与考核 (12) 第八章附则 (12) 热控定值/逻辑异动工作流程 (13) 华电宁夏灵武发电有限责任公司 热控保护定值逻辑管理制度 第一章总则

第一条结合公司开展的“4A级标准化良好行为企业”活动,为规范华电宁夏灵武发电有限责任公司(以下简称灵武公司)热控保护解投、定值给出/变更、逻辑提供/修改优化、信号强制工作流程,明确各部门及专业管理职责,特制订本制度。 第二条本制度依据《火力发电厂热控仪表及控制系统技术监督导则》、《火力发电厂热控自动化系统检修运行维护规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》等DL系列电力行业标准和公司有关制度编制。 第三条本制度适用于灵武公司所有设备及系统的热控保护解投、定值给出/变更、逻辑提供/修改优化、信号强制等相关工作。公司有关生产部门应严格遵照执行。 第四条热控保护联锁解投、信号强制工作严格按照灵武公司《热控联锁保护解投管理办法》[2013]中的有关规定办理投退申请手续后执行;热控定值给出/变更、逻辑(联锁)提供/优化修改工作需办理书面《热控定值/逻辑修改申请表》,履行审批程序。填写《热控定值/逻辑修改申请表》必须字迹工整、清晰、不得有涂改。 《热控定值/逻辑修改申请表》一式四份,由热工专业、提出申请部门、各分场、热控检修队分别保存,若申请部门与以上规定部门重合,保存资料则递减。热控专业保留原件并负责异动申请、变更前后相关情况记录、统计及归档管理工作,其它相关部门保存复印件,热控检修队负责建立异动前后记录台帐、执行情况、异动竣工报告、联锁保护试验的交待及相关资料送达。以上所有相关资料保存期三年。

火电机组运行优化指导意见

附件: 中国大唐集团公司 火电机组运行优化指导意见 (试行) 安全生产部 二○一二年九月

目录 1 总则 (1) 2 机组启停方式优化 (2) 3 汽机运行优化 (6) 4.锅炉运行优化 (12) 5 电气设备运行优化 (18) 6 热工控制系统优化 (21) 7 辅助系统方式优化 (23) 8 供热优化 (28) 9 空冷系统运行优化 (29) 10 运行参数优化 (30) 11 负荷经济调度 (31)

前言 为深入贯彻落实集团公司“优化运行、确保安全、降本增效”专项活动部署,充分发挥设备能力,深入挖掘设备潜力,全面优化机组运行方式,降低运行消耗,提高火电机组运行的经济性水平,制定本指导意见。 本指导意见明确了火电机组运行优化的围、容、基本要求、方法以及需要注意的事项等,为运行优化工作提供指导。 本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部组织起草。 主要起草单位:大唐国际发电股份。 主要起草人:大唐国际祝宪、博生、德勇、黄俊峰、黄治军、王军、彦鹏、冬、郝晨亮,发电公司利平,分公司董志勇、艾秋菊、马清贵,发电公司满辉、杜俊鸿,分公司陆元湖,发电公司业盛。 本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部负责解释。

1 总则 1.1 运行优化是根据机组主、辅机设备运行状况,在与设计值、行业标准值同类型机组标杆值对标的基础上,通过开展性能试验及综合分析,建立一整套科学、合理的运行调整方法和控制程序,使机组始终保持最安全、最经济的运行方式和最佳的参数控制,降低机组运行消耗。 1.2 运行优化必须坚持“保人身、保电网、保设备”基本原则,任何系统、设备、操作的优化方案均不准违反“两措”的要求。 1.3 运行优化要以机组设计值和行业标准值为基础,对每台机组及公用系统开展对标分析、性能试验,全面分析查找影响机组节能降耗的问题;通过加强操作调整、设备治理和改造,实现机组运行指标达到设计值的目标。 1.4 运行优化的主要容包括机组启停过程优化,汽轮机、锅炉、电气、除尘脱硫、燃料输送、热工控制、辅助系统、供热、空冷系统、运行参数、负荷经济调度优化等。各火电企业要结合设备、系统和运行人员积累的宝贵经济调整经验,不断完善优化方案,有针对性地开展运行优化工作,杜绝生搬硬套。 1.5 运行优化要以机组耗差分析系统为参考依据,以绩效考核为保障,深入开展指标竞赛活动,充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性,强化全员的节能降耗意识,实现机组参数压红线运行。 1.6 运行优化不是简单的运行方式和参数的调整,而是一

火电机组启动和深度调峰期间 环保达标排放的运行优化措施

火电机组启动和深度调峰期间环保达标排放的运行优化措施摘要:环保设施中,基于设备工作原理及特性,脱硫和除尘器系统均可实现随 机启停,能够保证并网后二氧化硫和烟尘的达标排放。但是,脱硝系统的投运受SCR区入口烟气温度限制,不能随机启动,运行中因负荷低被迫多次退出,造成 氮氧化物超标而被环保考核或不能获得环保补偿电价,因此确保氮氧化物达标排 放是环保达标的木桶短板,及时、合理投入脱硝装置是保证氮氧化物达标排放的 主要因素,也是保证机组环保达标排放的关键。 关键词:火电机组;环保;脱硝;运行优化。 Operational optimization measures for environmentally-friendly discharge during start-up and deep peak shaving of thermal power units Jianzhong Liu Qingtongxia Aluminium Power Generation Co.,Ltd.;Qingtongxia,Wuzhong,Ningxia;751600 ABSTRACT:In the environmental protection facilities,based on the working principle and characteristics of the equipment,the desulfurization and dust collector systems can achieve random start and stop,which can ensure the emission of sulfur dioxide and soot after the grid connection.However,the operation of the denitration system is limited by the inlet flue gas temperature in the SCR,and it cannot be started randomly.During the operation,it is forced to exit several times due to low load,resulting in excessive nitrogen oxides and being environmentally assessed or unable to obtain environmental compensation electricity price.Therefore,to ensure the nitrogen oxide discharge is the environmental protection standard of wooden barrel short board.The timely and reasonable input of denitration device is the main factor to ensure the emission of nitrogen oxides,and it is also the key to ensure the environmental protection of the unit. KEY WORD:Thermal Power Unit;environmental protection;desulfurization;operation optimization. 1 问题研究及优化策略 1.1 问题研究 目前,很多煤电企业通过设备改造以适应深度调峰和机组启停期间的环保考核,尚未从运行优化调整方面进行深入探讨和试验,设备改造不但投资成本较高,而且不一定达到预期效果,且又增加了系统的复杂程度和运行操作的难度。因此,我们提出:立足现有生产设备,深入挖潜、合理利用环保政策、硫酸氢氨、锅炉 和环保设施的特性,通过开展设备综合治理、锅炉燃烧调整试验、喷氨优化试验 等工作,从运行优化调整方面确定合理方案,实现准确控制喷氨量,减少氨逃逸 和氨消耗量,全负荷环保达标排放,从而低成本解决机组全负荷达标排放的问题。 1.2 优化策略 1.2.1机组启停: 锅炉不能产生爆燃等隐患;减少受热面吸热和快速增加负荷提高脱硝装置入 口烟气温度,尽快投运脱硝装置;充分利用环保考核值采用小时均值。 1.2.2深度调峰: 减少炉膛出口氮氧化物浓度;维持烟气温度,保证脱硝装置正常运行。 2 控制措施 2.1 启动过程中优化措施

(完整版)某电厂维护技术协议范本

某公司 2×660MW发电机组检修维护项目 (2016年) 技术要求

第一部分工作内容和维护范围 一、检修维护范围划分 某公司#3、#4机组锅炉及其辅机、汽轮发电机及其辅机、电气一次、化学水系统、中水系统、燃料系统(含采制样设备)、除灰系统、脱硝系统(含氨区设备系统)等的C级、D级检修、抢修、临停消缺和日常维护等工作。各检修维护范围内容及界限详见“第三条”,解释权归甲方。 生产厂区(不含取水口、储灰场等外围设施)范围内甲方其它标段(消防、起重机械、电梯、空调、土建)管辖范围外设施(即各主标段漏列的)均在此合同内。 机组C级检修工期由甲方书面通知为准。 二、主要工作内容 一、除特别说明不在合同范围内项目和工作外,各范围内设备系统的所有保养、维修、C级、D级检修、抢修、临检、系统或单体设备大修(如变压器)、改进性修理、乙方责任造成的带压堵漏,单项200个工日以内的技改、设备治理、技术监控、安评整改项目、试验、检测、刷漆、特种防腐(如衬胶)、设备、管道或设施整体防腐和刷漆、保温、脚手架等生产工作均在合同范围内。技改项目包含“技措项目”、“安措项目”,具体界定以甲方有关文件规定为准。 A 特别说明合同范围外项目和工作: 1.A级大修和单项200个工日以上的技改项目(B级检修由双方协商确定)。 设备系统的定期和修前清理工作在合同范围内。如原煤仓、曝气塔、脱水仓、所有塔、箱、罐、高效浓缩机、灰库给料机、灰管线、入厂煤采样机、输煤系统碎煤机等需要定期清理设备的煤、淤泥、油泥、渣、灰等杂物清理。乙方清理出的杂物按甲方要求运至指定地点。

刮泥、排泥设备操作由甲方负责,不在合同范围内。 土建技改项目不论工日多少均属合同外项目,对建构筑物的打洞、修补均属合同外项目,乙方提供脚手架便利等配合工作。 2.甲方另行外委专业公司负责的消防、起重机械、电梯、空调项目。 3.甲方另行外委的“煤场管理委托合同”“煤沟掺配煤管理合同”“除灰及灰场管理合同”、“取水口维护合同”、“生产试验楼、输煤综合楼维护合同”范围内容不在本合同内。 4. 由甲方检修维护热控和电气二次所用的电、光缆敷设、盘柜拆除搬运安装、电缆防火等属合同内范围,具体界限若无特殊说明以甲方“设备划分标准”为准。(另附)5.全厂建构筑物(见附件)附属水电暖通和外部管道在合同范围内;附属于机务、电气、水电暖通等专业的土方开挖、回填在合同范围内。 6.带压堵漏原则上属甲方另行外委项目,但由于乙方责任造成的带压堵漏由乙方负责。带压堵漏的所有配合工作如:搭脚手架、采取的有关临时措施(如:照明等)、使用相应的工具(如:电焊机、氧气、乙炔等)、办理工作票等均在本合同范围内。 7.甲方外委厂家或专业公司实施的技术服务、咨询、修理、技改、清洗、校验、试验工作等项目(但A、B、C级检修等所有外委项目的配合工作在合同范围内)。 以上第2项、第3项甲方另行委托项目,工作具体界限以甲方上述项目合同内容为准。 A、B、C级检修等其他外委项目的工作具体界限,以甲方‘外委合同’内容或甲方确定为准。 B 合同范围内工作内容包括但不限于下列内容: 1、检修维护范围内的设备、系统的日常维护、设备巡视(指点检、数据收集、录入、发现问题及时汇报)、保养及定期检查试验工作。 2、检修维护范围内各种运行工况下设备(系统)的缺陷消除、检修维护、抢修、C级

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