发电机转子接地处理

我站为混流立式机组,装机6台,单机容量1600kW,均在70年代中后期投产的,在县独立电网中担任调频调峰任务。由于平时带无功较多,转子绝缘老化,在多年运行中,曾发生多台多次转子一点接地故障,甚至发生过两点接地事故。转子一点接地故障一般没有明显痕迹,难以查找。电站传统的查找方法是:打开定子风箱盖板和拆下上下挡风板,用烙铁将转子磁极数目一分为二,用500V绝缘摇表,判断故障点在哪一边,接着再将有接地故障的那一边磁极又一分为二,再用500V绝缘摇表,判断故障在哪一边,直至分到最后两个磁极,找出故障磁极为止。此法看起来似乎简单,但在实际工作中十分费时费力。



图1 转子一点接地的查找

1998年8月,我站2号机组转子又发生一点接地故障,按规程要求,需停机处理。由于正值峰荷期,调度安排检修时间很短,用传统方法难以完成任务。经研究,利用磁极通以电流会产生磁性这一现象,采用下述方法,故障迅速得到了排除,并受到了调度员的好评。其方法如下:先拆开转子碳刷,用500V摇表测量接地故障是否在碳刷与励磁器的连接电缆上,如不在,需打开定子风箱盖板和拆下上挡风板,按图1接好线,滑动变阻器使线圈通过5~10A电流,用一铁块(或板手)从电流最先流入的磁极开始逐个接近:(1)如转子所有磁极都无磁力或都有磁力,故障应在正或负引线上;(2)如靠到一磁极(简称B磁极)无磁力,则故障点在其上一个磁极上(简称A磁极)或其与A磁极连接线上。这时只需焊开两磁级的连接线,再按图接线通以电流试一下B磁极以上各磁极的磁力,如都有磁力,说明故障在A磁极上,如都无磁力,说明故障在B磁极与A磁极的连接线上。

我站2号机组按上述方法,找到了故障点在转子负极引接线上,在其与转子支垫处重新进行绝缘处理后,问题很快得到解决。

首先检查保护装置接地(大轴)碳刷,固定可靠,接触良好,并进行清洁,排除了因接地碳刷固定不稳定或沾上油污引起接触不良而造成的“假接地”。随后对空转机组摇测绝缘进发现转子绝缘为零,确实存在接地现象,排除了保护装置异常而引起的误信号,那只有机组内部故障而造成的。

机组停机对其内部进行外观检查,尤其是对励磁引线重点检查,由于是灯泡贯流式机组,结构紧凑,相对检查困难。接着对转子磁极外围设备(含功率柜、FMK开关、转子滑环碳刷、转子引线等)进行认真检查,转子回路整体外观无发现明显接地现象及局部放电痕迹,磁极连板紧固,与挡风板没有划伤痕迹,也无松动情况,气隙内无明显划伤痕迹,也未发现内有异物

。对转子滑环、碳刷、刷架进行吸扫,并对励磁引线进行详细检查,均未发现异常,发电机内部引流板固定可靠,接头牢固,再摇测转子绝缘大于100 MΩ,再进行开机试验,同样当机组转速达到80%时报接地信号,不能复归。我们一致判定是磁极接地,而且是非金属性接地,故障原因有两个1、磁极内部绝缘有问题,可能是其制造安装工艺质量造成2、磁极松动,当机组转动后受离心力的作用而造成。

当时也向机组生产厂家作了情况反映,听取了他们的分析和判断也与我们基本相同,机组共有56个磁极,采取排除法进行逐个磁极检查,首先对半排除在42号和14号磁极联板处断开,对机组开机试验,在引线处摇测转子绝缘大于100 MΩ,即故障点说明在14号至42号磁极内,再停机后将42号和14号磁极联板进行联接,再对23号联板和37号联板处断开,开机后发现正极对地绝缘为零,负极正常,即接地点在14号至23号磁极之间,经过反复开停机试验,最终确定接地磁极为17号,将此磁极断开后,开机绝缘正常。

从上下游对17号磁极进行检查,均未发现异常,摇测其绝缘也正常(停机),表面有一些油污(由于机组发导轴承漏油造成,其它磁极均有油污),用高压风进行了吹扫,表面有酒精进行油污清理,再将磁极联板联接后开机,转子绝缘均为零。确定其内部故障,于是决定更换磁极。

对17号磁极吊装至安装间,用2500V摇表测其绝缘也均正常。请专业人员严格按照规范对其重新进行绝缘处理,并进行试验耐压及直流电阻测试,各项测量试验数据正常,回装后解除安全措施,开机试验,转子接地现象消除,机组并网发电运行正常,再也没有出现一点接地现象。


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