330kV段家变2011年6月份运行分析材料

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一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析
1. 过载:变压器长时间运行在超过额定负荷的情况下,会导致变压器温升过高,使
绝缘材料老化,最终导致绝缘击穿,引起故障。

2. 绝缘老化:变压器绝缘材料经过长时间运行后,会出现老化现象,绝缘性能降低,容易发生击穿故障。

3. 内部故障:例如变压器绕组间短路、绕组与地短路、绝缘损坏等,都会引发变压
器故障。

4. 外部故障:例如电网故障、雷击等外部因素,都有可能导致变压器故障。

6. 维护保养不当:变压器在运行过程中,如果长时间没有进行维护保养,或者维护
保养不到位,例如不及时更换绝缘油、不及时清除绝缘子表面污秽等,都会引发故障。

7. 制造质量问题:变压器制造过程中的设计、材料选择、制造工艺等方面存在问题,以及质量把关不严格,都有可能导致变压器故障。

针对以上问题,可以采取以下措施,预防和减少变压器故障的发生:
1. 加强维护保养:定期对变压器进行检查、清洁和维护,及时更换绝缘油、清除绝
缘子表面污秽等,确保变压器的正常运行。

2. 控制负荷:严格按照变压器的额定负荷运行,避免长时间超负荷运行。

3. 优化设计和制造:加强变压器的设计和制造工艺,提高产品的质量和可靠性。

4. 加强防雷措施:在变压器周围安装避雷器、接地装置等,减少雷击对变压器的影响。

5. 控制湿度:对于湿度较高的环境,可以采取适当的措施,例如安装除湿装置等,
保持变压器的干燥环境。

330kV变电站变电运行故障处理探讨

330kV变电站变电运行故障处理探讨

330kV变电站变电运行故障处理探讨摘要:近些年,在我国社会经济快速发展的情况下,推动了我国各行业工作的开展以及人们日常生活的进行都需要更大量的电能供应,同时我国的用电户数量也在不断增加。

现在我国的变电站的容量越来越高,330kV级变电站也开始得到普及,其电能供给的稳定可靠性可以直接给人们的日常用电带来影响,但是在整个变电站的长期运行过程中难免会出现运行安全问题,如果无法在短时间内将这些问题解决,必然会影响到电网运行的可靠性。

为了避免这些问题的出现,需要我们结合当前的安全问题进行分析,之后总结一些可行的对策,希望可以给相关工作的开展提供一些参考。

关键词:330kV;变电运行;故障排查;故障解决引言现阶段,我国经济发展对于能源的需求越来越大,因此电力的正常供应对于我国经济发展具有重要意义,在电力供应系统中,变电站的正常运行直接关系到电力供应的效率和质量,因此对于变电站运行故障的研究一直是电力部门工作人员的工作重点,在对变电站故障问题进行分析之后,需要制定有效措施排除供电故障,以保障供电系统的正常运行,同时为工农业生产和居民生活提供稳定的电力支持。

1对330kV变电站运行故障进行分析的重要性我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。

根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。

此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于我国国民经济的正常运行也有重要意义。

2330kV变电站运行故障的主要类型2.1母线异常故障330kV变电站的正常变电运行中,母线对保证变电站正常工作具有重要意义。

330千伏紧凑型输电线路运行中常见问题及对策

330千伏紧凑型输电线路运行中常见问题及对策

330千伏紧凑型输电线路运行中常见问题及对策一、引言紧凑型输电线路是电力系统中的重要组成部分,其在电能传输中起到至关重要的作用。

然而,在运行过程中,会出现一些常见问题,这些问题需要及时解决,以确保线路的正常运行。

本文将深入探讨330千伏紧凑型输电线路运行中的常见问题和相应的对策。

二、常见问题及对策2.1 输电线路温度过高2.1.1 问题描述紧凑型输电线路在运行过程中,由于电流过高或环境温度过高,可能会导致线路发热,进而引起温度过高的问题。

2.1.2 解决对策•定期检查线路连接器的紧固度,确保连接良好;•增加线路走廊的通风设备,增强散热效果;•提升线路的承载能力,以降低电流密度;•加强对线路温度的实时监测,及时发现温度异常。

2.2 绝缘子污秽2.2.1 问题描述绝缘子污秽是紧凑型输电线路中常见的问题,污秽会降低绝缘子的绝缘能力,导致线路短路、跳闸等故障。

2.2.2 解决对策•增加绝缘子的清洗次数,确保绝缘子表面清洁;•使用带有自洁作用的绝缘子,能够自动清除污秽;•定期检查绝缘子的漏电情况,发现问题及时更换。

2.3 输电线路振动问题2.3.1 问题描述输电线路在运行过程中,可能会受到风压、震动等因素的影响,产生振动,这会影响线路的稳定性。

2.3.2 解决对策•增加输电线路的防风设施,减少风压对线路的影响;•加固线路的支撑结构,提高线路的抗震能力;•定期检查线路的振动情况,及时修复受损部位。

2.4 输电线路断线问题2.4.1 问题描述由于自然灾害、外力破坏等因素,紧凑型输电线路可能会发生断线的情况,导致电力传输中断。

2.4.2 解决对策•提高线路的抗风能力,以减少自然灾害对线路的影响;•加强线路的巡检,及时发现破损部位并进行修复;•建设备份线路,以备份主要输电线路,确保系统的可靠性。

三、结论本文对330千伏紧凑型输电线路运行中常见问题及对策进行了全面、详细、深入地探讨。

在实际运行中,我们应关注线路温度过高、绝缘子污秽、线路振动和线路断线等问题,并采取相应的对策,以确保线路的安全、稳定运行。

330kv变电站的运行与维护分析

330kv变电站的运行与维护分析

330kv变电站的运行与维护分析摘要:电网的高速发展给人民生活带来便利,同时也关系到国家的安全。

330kv变电站运行对于人们的生活生产有着重要影响,有关部门应该不断的加强变电站的运行与维护工作,完善变电运行维护的规章制度,不断提高变电运行管理水平。

本文就330kv变电站的运行与维护工作进行分析探讨,以供参考。

关键词:330kv变电站;运行;维护一、当前330kv变电站运行及维护存在的问题1.工作人员缺乏经验变电站属于高科技自动化综合设备,其内部设施主要是电路板及其他配件。

通常情况下,变电站的运行及操作存在很大困难,其正常运转及维护工作对工作人员来还有一定的难度。

一些中小城市的电力企业管理水平有限,系统的运行、维护、检修工作人员缺乏经验。

电力企业引进变电站设备之后,对技术人员的要求更高,电力设备一旦出现问题,技术人员无法解决问题,只能联系变电站生产厂家解决问题,如此一来,设备出现故障时间较长,增加停电时间,严重影响企业和居民的正常用电。

同时联系厂家进行维修还会增加变电站的检修与维护成本。

2.变电站设备不全330kv变电站自动化系统包括很多设备和配件,其属于高端产品,价格较高,同时这些配件和设备来自不同厂家,其型号与性能存在差异。

有些变电站由于资金不足,导致变电站综合系统缺乏很多配件和设备,虽然变电站仍然可以运行但是可也能出现一些问题。

一旦变电站通信、保护或者其他配件出现问题,虽然可以联系生产商家进行维修,或者更换配件设备,但是需要花费很长之间解决问题,严重影响电力企业的正常运转,甚至可能为电力企业带来更严重的后果。

二、330kv变电站的运行要点1、变电站内完善的自动化装置当前的电网系统中,电力装备使用的均是安全的自动化的装备,多采用微机保护的监控装置,这一点明显的在整个电力系统的安全性能上起到了巨大的作用。

在330kv变电站中,微机保护等一些自动化的保护装置起到了很大的作用,它们要在设备发生问题时及时的切出故障,同时还要检测设备的运行状态是否正常,在设备不正常运行的时候要自动处理或者发出警报。

陕西延安供电局330kV朱家变电站事故调查报告书(摘要)

陕西延安供电局330kV朱家变电站事故调查报告书(摘要)

附件:陕西延安供电局330千伏朱家变电站事故调查报告书(摘要)2011年8月19日,陕西延安供电局330千伏朱家变电站因雨水进入断路器操作机构箱,引起220伏交流电源串入直流系统,造成330千伏朱家变电站3332、3330、3311、3310开关跳闸,1、2号主变压器及110千伏母线失压, 15座110kV变电站全停,减供负荷14.7万千瓦。

一、事故前电网运行方式陕西延安供电局330千伏朱家变电站2006年11月15日投运,2回330千伏进线,2台240兆伏安主变压器,330千伏接线方式为3/2接线(第一串为完整串,第三、四串为不完整串),110千伏接线方式为双母线。

事故前朱家变电站330千伏设备全部运行,1、2号主变并列运行,110千伏母线并列运行,站用直流系统辐射状供电,直流系统Ⅰ、Ⅱ母分裂运行。

330千伏朱家变电站一次接线见附图。

8月17至19日,延安地区出现强降雨天气,总降雨量79.9mm。

其中17日降雨14.8mm,18日降雨34.2mm,19日降雨32.7mm,与去年同期比偏多20%。

二、事故发生、扩大和处理情况8月19日3时39分,330千伏朱家变电站3332、3330、3311、3310开关跳闸,1、2号主变压器及110千伏母线失压,导致15座110千伏变电站失压。

4时31分,通过110千伏延家1线恢复朱家变电站110千伏母线带电。

通过110千伏家牵1、2线及家蟠线恢复铁路110千伏子铁牵、蟠铁牵供电;通过110千伏家永1线恢复110千伏永坪变炼油厂负荷;4时35分,通过110千伏延兰1线恢复110千伏兰家坪变负荷(含延安宾馆、延安干部管理学院);4时47分,通过110千伏延赵线恢复110千伏赵刘变火车北站负荷;5时57分,通过110千伏家延1线经330千伏延安变电站110千伏旁母恢复110千伏安塞变城区负荷;6时09分,330千伏朱家变2号主变恢复运行;6时58分,所有失压的110千伏变电站全部恢复供电;8时17分,330千伏朱家变电站1号主变压器恢复运行。

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析
变压器内部绝缘系统的损坏是变压器故障的一个常见原因。

在运行过程中,由于电气
和热力的作用,变压器内部的绝缘材料可能会老化、破裂或变形,导致绝缘系统的失效。

这样会导致电流绕过绝缘材料,导致绝缘击穿或局部放电,最终引发变压器故障。

过压或过流也是变压器故障的常见原因之一。

当电网中存在过电压或过电流时,变压
器内部的绕组和绝缘系统会受到巨大的电压和电流冲击,而超过其设计能力,造成变压器
局部损坏或全面故障。

变压器运行环境的不良也可能导致变压器故障。

高温、高湿度、强烈的震动、灰尘和
湿度等外部环境因素会影响变压器的正常运行。

这些不良环境可能导致绝缘材料老化加速、绕组局部短路、绝缘击穿等故障。

变压器的设计和制造缺陷也可能导致变压器故障。

绝缘系统设计不合理、绕组连接不良、绝缘材料质量不合格等因素都可能导致变压器在运行过程中出现故障。

操作和维护不当也是导致变压器故障的一个重要原因。

不按照操作规程操作变压器、
忽视维护保养、违反操作规程等都可能导致变压器故障。

一起330kV变压器故障的原因可能包括变压器内部绝缘系统的损坏、过压或过流、恶
劣运行环境、设计和制造缺陷以及操作和维护不当等多个因素。

在日常运行中,应加强变
压器的维护和保养,并注意监控变压器运行参数,以减少变压器故障的发生。

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析一、引言变压器作为电力系统中不可或缺的设备,而330kV变压器更是作为电网中的重要组成部分,承载着巨大的电压和电流负荷。

由于各种原因,变压器在运行过程中难免会出现各种故障问题。

本文将对一起330kV变压器故障原因进行分析,以期为变压器运维提供一定的参考依据。

二、故障现象描述某变电站的一台330kV变压器在运行中发生了故障,具体表现为变压器油温急剧升高、油色变浓、油位上升、声响增大等。

在检修人员的紧急处理下,成功地避免了更加严重的后果。

在对变压器进行详细的检查后发现,变压器内部存在较多的故障问题。

本文将结合此实际案例,对一起330kV变压器故障原因进行分析。

三、故障原因分析1. 过载运行导致变压器损坏一起330kV变压器发生故障的一个主要原因是其长期过载运行。

在电网负荷持续增加的情况下,变压器承受的负荷可能超过了其设计负荷,导致变压器内部发热加剧、油温升高、绝缘材料老化等现象,进而引发故障。

对于变压器的负荷运行需要进行合理规划和调控,以保证其在安全的运行范围内。

2. 油中杂质引发绝缘击穿此次故障中,变压器油中的杂质是引发变压器故障的另一个重要原因。

变压器油的主要作用是绝缘和冷却,一旦油中存在过多的杂质,就会导致油的绝缘性能下降、介质击穿等问题。

而导致油中杂质增多的原因可能是变压器老化,使用时间过长或者操作不当。

3. 冷却系统故障330kV变压器的冷却系统是保证其正常运行的重要组成部分。

一旦冷却系统故障,就会导致变压器内部温度升高,甚至引发变压器过热、绝缘击穿等问题。

在运行过程中需要对冷却系统进行定期检查和维护,确保其正常运行。

4. 变压器绝缘老化变压器在长期运行中,绝缘材料会因为受热、受潮等因素而发生老化。

一旦绝缘材料老化,就会导致变压器绝缘性能下降,从而容易引发绝缘击穿等故障问题。

对变压器绝缘材料的定期检查和更换非常重要。

四、故障处理及预防措施针对一起330kV变压器故障原因的分析,我们可以采取一些相应的处理和预防措施:1. 对变压器的负荷运行进行合理规划和调控,避免长期过载运行;2. 对变压器油进行定期的过滤和维护,保证油中杂质的控制在安全范围内;3. 对变压器冷却系统进行定期检查和维护,确保其正常运行;4. 对变压器绝缘材料进行定期检查和更换,避免因绝缘老化引发的故障问题。

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析

一起330kV变压器故障原因分析一起330kV变压器是电力系统中非常重要的设备,它负责将高压输电线路输入的电能变成适合电网输送或用户使用的电能,因此一起330kV变压器的可靠性对于电网的稳定运行非常重要。

一起330kV变压器故障时有发生,导致设备损坏、停机维修、电网负荷不平衡等问题,因此有必要对一起330kV变压器的故障原因进行分析,以便及时采取措施防范故障的发生。

一、外部环境因素一起330kV变压器经常处于室外环境中,受到气候、温度、湿度等外部因素的影响。

高温、潮湿的气候会加速变压器绝缘材料老化,降低绝缘强度,从而导致绝缘击穿,进而引起设备故障。

强风、雷击、冰雪等极端天气情况也会对一起330kV变压器的安全运行造成影响。

二、过载运行一起330kV变压器在运行中可能因为负荷过大,电网故障或误操作等原因导致过载运行,长时间的过载运行会造成变压器绕组温升过高,绝缘老化加速,导致设备故障。

在运行管理中需要严格控制变压器的负荷,避免过载运行。

三、操作维护不当一起330kV变压器的操作维护不当也是造成设备故障的重要原因。

操作人员在开关操作中未按规定程序操作,造成对变压器和相关设备的损坏;维护人员未按时清理变压器绕组表面的灰尘和污垢,导致散热不良;未定期对变压器进行绝缘测试和维护,致使绝缘老化严重等。

对一起330kV变压器进行定期的维护检修,严格执行操作规程非常重要。

四、设计制造缺陷一些一起330kV变压器在设计制造过程中存在缺陷,例如绕组设计不合理、绝缘材料质量不达标、接头焊接不良等,这些缺陷可能导致设备在运行中发生故障。

对制造商的生产质量和设备设计要进行严格把关,确保设备从源头上就不存在缺陷。

五、其他原因一起330kV变压器的故障还可能与油质量不合格、局部放电、电气绝缘涂层老化、沉淀物积聚等因素有关。

这些因素也需要在日常管理中予以重视,加强对设备的监测、检测和维护,以确保变压器的安全运行。

一起330kV变压器故障原因是多方面的,涉及到外部环境、过载运行、操作维护、设计制造和其他因素。

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330kV段家变2011年6月份安全运行分析会议材料一、上月安全分析会议纪要中存在问题整改落实情况和重点工作完成情况:上月安全分析会议纪要议定事项完成情况:工区五月份安全分析会议定事项工作内容,本站完成情况:1、按照“安全月”活动安排,本站于6月12日组织全站人员进行了2011年度宝鸡电网运行方式学习,对涉及本站方式变化部分、大负荷回路(如段五线)进行了再次明确强调,并结合宝鸡地区电网一次接线图进行了讲解,对涉及本站事故情况下的方式倒换也进行了再次学习,学习完后,组织当值人员演练了全停事故情况下的事故处理演练,并对演练过程进行了点评。

2、按照工区要求,本站已对工区春检组检查存在问题及时安排并进行整改,对相关需停电或要求工区协调解决的问题,本站将督促协调解决;(设备锈蚀处理、限高标识不规范等)。

3、安全标准化完成了工区安全工器具管理制度修订、二次压板标示更换、基础资料核查整理、站内各类维护卡的修改完善。

本月完成重点工作完成情况:1、完成工区春季安全大检查迎检及问题整改、总结上报工作。

2、完成了直流改造现场的安全监督及措施落实。

3、完成了新安全工器具室工器具的整理归位。

4、完成了迎峰度夏隐患排查总结上报工作。

5、继续落实安全风险管控活动工作安排。

6、完成“两票”审核、统计上报工作。

7、组织安全活动,站上完成2次,值上各完成4次。

8、完成了高中考及端午节保电工作。

9、完成了月度技术讲课2次、技术问答1次、现场考问1次。

10、主变故障录波器改造现场安全监督及110kV 8条线路保护定值的更改工作11、完成了站用变、接地防雷装置的设备评价上报工作12、完成了迎峰度夏期间事故预案的学习及反事故演习的演练13、组织完成了典型两票的修改规定的学习及考试14、完成了我站设备热成像测温数据上报工作15、完成了省公司公安科来站对安防系统进行检查16、完成了省公司潘书记来站进行安全示范岗授牌活动二、上月设备运行情况分析:1、设备跳闸情况:本月站内无设备跳闸2、设备异常情况:无3、过负荷情况:本月站内无过负荷,1号主变最大负荷6月15日12.1万千瓦,2号主变最大负荷6月15日12.3万千瓦,最大供电量470.14万千瓦时。

4、缺陷情况:站内现存一般缺陷6条,本月无新增缺陷。

三、安全、技术指标分析:1、安全指标:1)两票执行情况:本月办理二种工作票8份、操作票8张,两票执行全过程100%。

2)违章查处情况:6月站上查处违章1起;在迎检整改工作中工作人员在梯子没人扶持的情况下登高作业,违反《安规》中第15.1.5条,在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

按照违章查处考核办法,考核当事人当月绩效奖200元,安全档案扣1分。

本月发生的违章,主要表现在工作人对登高作业规定不熟,工作负责人人员安排不到位造成。

3)安全隐患排查治理情况:无新增隐患,本站现存一般隐患一处: 35kV电容器组刀闸布置不规范。

2、技术指标:1)母线电压合格率:电压合格率:330kV母线:100%;110kV母线:100%;电压日波动率:330kV母线:1.5%<3%;110kV母线:1.7%<3.5%;合格率100%;2)主变调压次数(本月调压次数、累计调压次数)两台主变调压0次,累计1、2号动作3863、1619次;3)电抗器、电容器投切情况:本月电容器投运8次,目前运行在“手动”位置,电容器投运率:2.5%;电抗器投运:4次,电抗器投运率:5.99%;4)母线电量不平衡率:1) 330kV供电量:13729.2804万kWh ;330kV受电量13761万kWh;330kV母线不平衡率:0.23%;2)110kV供电量:12671.56万kWh;;110kV受电量:12646.678万kWh;;110kV母线不平衡率:-0.2%;5)站用电量分析:1、2号站用变5.01万kWh,0号站用变未带负荷。

较上月增加0.75万kWh,增加负荷主要是空调用电量增加。

6)规范化作业开展情况(巡视次数,倒闸操作、设备验收等,设备巡视要说明本月计划巡视次数、实际巡视次数、巡视中存在的问题及下月巡视计划)6月份计划进行交接巡视8次,常规巡视60次,站管人员监督巡视4次,熄灯巡视4次。

保电特巡6次。

实际完成交接巡视8次,常规巡视60次,站管人员监督巡视4次,熄灯巡视4次,保电特巡8次。

特殊巡视3次(下雨、大负荷巡视)。

7月计划:交接巡视8次,常规巡视62次,站管人员监督巡视4次,熄灯巡视4次。

7)可靠性数据核查情况:本月录入运行数据13条(110kV备用倒闸),合格率100%。

8)PMS系统记录录入情况:本月运行记录录入549条,站内操作记录22条,设备测温29条,收发信机测试58条,蓄电池测量10条,避雷器检查9条。

9)安全监督系统送数情况: 录入全站安全活动2次,工器具检查记录1次。

四、专项活动及其它工作开展情况:(包括各专项活动、防季节性事故措施的落实、迎峰过冬迎峰度夏等工作)1)春季安全大检查工作开展情况:本月站上完成了工区春检组检查迎检工作,对春检组查出的问题本站及时进行安排,明确责任人、整改时间及整改要求,各负责人结合安排及进度要求完成春检存在问题的整改;但需停电或协调解决的问题,本站将结合停电机会或与工区协调处理。

2)安全隐患工作开展情况:本站“迎峰度夏隐患排查”安排全部内容,站上已进行了总结,对存在问题已上报工区,主要查出存在问题6处,分别为:①330kV、110kV刀闸机构箱普遍存在渗水现象;②330kV(1)室直流环网电源、3320、3321、3331、3330、3332开关控制电源ⅠⅡ使用交流空开。

③35kVⅠ段配电室电缆沟渗水;35kV0#站用变、电抗器、6台电容器组围栏不符合防小动物措施要求。

④工业视频存在问题:遥视系统由于系统升级问题,全站遥视及周界报警装置未运行,已多次汇报安全保卫部及专业班组,遥视主机信通公司已带回维修。

⑥站内消防器材是发现4公斤干粉灭火器85号、97号压力降至红色区域。

结合以上6方面问题,以上问题,虽不满足设备隐患条,但对设备安全运行仍带来风险,也增加了本站设备维护、安全防卫和运行监督的难度;本站已针对上述6处问题制定针了防范措施和跟踪监督卡进行监视检查;本站存在一般隐患一处(仍为:3511、3512、3513、3521、3522、3523电容器刀闸安装在固定遮拦内。

)已建立安全隐患档案,制定了针对性措施,并已上报工区备案;其余设备、设施,目前未发现隐患。

3)安全风险管控活动开展情况:结合本站6月份“安全风险管控”具体安排及进度要求,认真组织站上人员继续进行两个《规范》的宣贯学习及培训;完善预防季节性事故为重点的防范措施,做好设备巡视、测温和运行维护,把防潮、防小动物、防渗漏、防接点发热、防设备过负荷、充气设备压力和充油设备油位等作为巡视和日常工作的重点。

完善本站设备档案资料,建立、健全周期监督表。

完成工区安全工器具管理制度的编制、上报;完成全站保护二次压板彩色标示更换工作;全站直流改造工作现场过程闭环管控;本站基础资料整理完善(图纸、设备修试报告等);本站各类标准化作业卡修订、完善,并对本站新进职工进行了使用培训。

4)迎峰度夏工作开展情况:6月9日我站对今年的迎峰度夏工作进行了总体安排,1)按照要求每天2次正常巡视外,还针对特殊天气、设备负荷变化等特殊情况随时增加特巡,做好充油、充气设备、主变通风回路、加热防潮装置、设备外绝缘的运行巡视检查工作。

2)落实防汛措施和检查制度,结合天气实际情况及时检查端子箱、机构箱,使其始终处于完好状态,雨后根据情况对端子箱进行通风晾晒,对全站12个泄水孔洞、7个电缆沟道排水孔、2个排污泵进行检查和清理,对建筑物屋顶的排水情况检查,结合雨天做好35kV配电室北侧高压电缆沟道的检查、排水工作。

3)严密监视负荷潮流变化。

根据局调度中心负荷调整方案,对全站人员进行了交底,明确我站今年迎峰度夏期间的重点设备、大负荷线路,并按照本站防接点发热重要部位一览表和迎峰度夏负荷监督表做好重点部位的运行监视。

4)认真做好设备测温工作。

要求每轮值除按照设备测温记录对全站设备进行一次红外线普测外,每天根据负荷、天气变化等实际情况增加设备测温次数。

5)对全站安防系统、消防系统、制冷设备、防小动物措施进行全面排查。

5)安全月活动开展情况:1、及时组织学习局及工区安全月活动安排,制定了段家变2011年“安全生产月”活动方案,并按照活动要求结合我站实际分解活动内容。

2、6月9日全站集中组织学习国网公司系统近5年、局近10年的人身伤亡、电网和设备事故案例的分析学习,并对工区今年以来发生的障碍、异常以及违章等专题通报进行了学习。

3、开展我为安全进一言活动,上报合理化建议18条。

4、参加了工区组织的安全培训。

同时站上组织全站运行人员进行典型票的学习培训活动,并进行了考试。

完成了全国“青年安全生产示范岗”授牌暨创建“青年安全生产示范岗”经验交流会活动。

5、6月12日下午,组织全站人员进行了一次反事故演习。

站管人员对此次演习做了深入动员和精心的准备工作,做了专题安排,明确了演习人员的各项职责,模拟设定了各级调度人员以及工区管理人员,并要求打破以往桌面推演的方式,采取汇报到人、一二次设备检查到现场,倒闸操作到就地的演习方式,目的在于通过一次规范的演习流程,进一步提高全站的应急处置能力。

通过本次演习取得的良好效果,站上要求每月在三个运行值之间轮换进行一次反事故演习,根据演习题目要求演习人员自己讨论制定演习安排,以达到以练促学的目的。

6、结合本站春季安全大检查及检修维护工作,迎峰度夏隐患排查,对本站安全隐患及存在问题再次向大家交底,对未治理的安全隐患制订相应整治措施。

7、完成高、中考及端午节保电工作。

五、存在的问题和解决方案:无六、要求和建议:请工区及时对本站上报的安防系统存在的问题进行督促处理。

七、下阶段工作重点:1.继续开展安全风险管控活动。

按照本站安全风险管控工作安排,按计划、按进度开展本站安全风险管控相关工作的落实,主要工作有:继续开展两个“规范”的宣贯学习;结合工区安全工器具管理标准,修订完善本站安全器具管理制度,按照安全工器具标准化要求,完善本站安全工器具的标示更换、管理机使用培训;继续核查完善本站资料管理的整改(资料整理、规程制度补充等);做好主变故障录波现场工作计划、过程的管控。

2.做好主变故障录波更换现场安全监督工作。

严格执行计划工作管理及现场作业安全过程管控。

做好主变故障录波现场工作的计划、受控、安排、措施、现场管理、过程监督、验收、后评估等各环节的闭环管控工作,确保现场文明施工、安全措施规范到位。

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