浅谈提高篦冷机冷却效率
篦冷机技术升级改造方案

篦冷机技术升级改造方案目前新型干法水泥生产线中,篦冷机主流机型为第三代和第四代篦冷机,还有部分第二代篦冷机。
随着设备使用时间的不断增加,磨损的不断加剧,出现了各种各样的问题,如:机械故障率上升,影响窑的年运转率;二、三次风温低,热回收效率低,烧成系统煤耗高;窜风严重,风机电耗高;出篦冷机熟料温度高,影响熟料的正常储存和粉磨。
因此,经过长期运转后,篦冷机的提升改造非常必要。
本文介绍某装备公司的Sinowalk 第四代篦冷机的研发经验,并根据不同现场篦冷机的实际使用情况,结合市场需求,提出了篦冷机技术升级改造的五种方案。
从施工周期、节能降耗和成本分析等几个方面,详细阐述了每种方案的特点,以求在合理的投资下,得到最优的技术升级方案。
1 Sinowalk 第四代篦冷机简介2008 年,天津水泥工业设计研究院推出国内第一台拥有自主知识产权的Sinowalk 第四代篦冷机。
本产品吸收了国外先进的设计理念,结合国内机械加工制造水平和用户使用反馈经验,最终研发成功,并顺利达标达产。
2009年,成功开发出熟料尾置辊式破碎机,代替锤式破碎机。
同时,第一台Sinowalk 第四代篦冷机配套尾置辊式破碎机成功投产.2010年,第一台带有中间辊式破碎机的第四代篦冷机成功投产。
中间辊式破碎机位于两段篦床中间,将冷却机篦床一分为二,熟料经第一段篦床冷却后,进入中间辊式破碎机进行破碎,将大块料、红芯料破碎为粒径25mm 左右熟料,再经过第二段篦床冷却。
与尾置辊式破碎机相比,配置中间辊式破碎机的冷却机可以得到更低的出篦冷机熟料温度和更高的余热发电风温。
Sinowalk 冷却机主要技术特点如下:1)二、三次风温高,热回收效率高,大于75%,从而降低系统热耗;2)出篦冷机熟料温度低,有利于熟料的储存和粉磨;3)机械运转率高,年运转率100%(定期停窑检修除外);4)每块篦板下方都有自动风量调节阀,提高冷却风利用率,降低冷却风使用量,从而降低风机电耗,单位熟料冷却风量仅1.7~1。
提高篦冷机余热发电效率的措施

提高篦冷机余热发电效率的措施
吴 敬 张树 伟
2 . 沈 阳水 泥 机 械 机 电配 件 公 司 ,辽 宁 沈 阳 1 1 0 0 0 5 1 . 沈 阳理工 大学应用技 术学院 ,辽宁 沈阳 1 1 0 0 0 5 ;
摘 要 篦冷机提供 的热风或温度低 ,或风量小 ,导致余热发 电系统发电量小 ,发 电效率低 。改变这些 状 况的具体措施是 :优化篦冷机结构 ;合理选择篦冷机 配风 风机参数 ;科学安排人A Q c 炉取风 口位置 ;正确
低 ,热交 换不 好 。很多 企业 已纷 纷进行 改造 。
篦冷机上部壳体处取风 ,篦冷机本身结构特点对取
风 温度 有较 大影 响 ,尤其 是篦 床结 构 。
现在大多数水泥企业生产线所使用 的篦冷机 均 为第 三代 或第 四代 产品 ,第 三代 产品更为多一 些。第三代篦冷机实施厚料层操作 ,采用充气梁 、 “ 高阻力”篦板 。而有的企业 的第三代篦冷机充气
影 响通风 效果 。
产用电紧张形势 ;另一方面降低 了排烟温度和排尘
浓 度 ,减轻 了热 污染 和环境 污染 。
低温余热发 电是利用窑尾窑头低 温废气 的热
量 ,带 动 s P 锅 炉 和AQ C 锅 炉 ,产 生 热蒸 汽 ,进 入
汽轮发 电机组发 电。发 电效率 的高低 ,决定 于入 s P 锅炉和A Q C 锅炉的废气量和废气温度。多数余热 发 电项 目入 s P 炉 的废 气 量 和 温 度 是 较稳 定 的 ,而 人A Q C 锅炉的废气量和废气温度存在 问题 ,影响较 大 。其关键问题在于篦冷机设备及取风系统本身。 针对提高入A Q c 锅炉废气量和废气温度问题 ,很多 企 业进 行 了大胆 实践 ,实 施 了很多 有效 措施 。本 文 对这些实践结果进行总结 ,供参考。 1 篦冷机 结构 的优 化与 精细 操作
篦冷机的操作要点

1、篦式冷却机的操作原则必须首先保证冷却机的安全运转,根据窑内和熟料冷却机状况调整各室风量和废气排放量,调整篦床的运动速度,控制稳定的料层厚度,以便较高的提高二次风温和三次风温,把熟料出冷却机温度降到最低限,以保证充分的热利用率,提高冷却效率。
2、料层厚度的调节料层厚度是通过篦床冲程次数的快慢进行调整的。
料层厚度用篦下压力来显示的,当篦下压力增高时,说明料层阻力增加(料层变厚或物料变细),这时应加快篦床速度;反之亦然。
通过篦下室压力调整篦床速度。
随时控制篦床速度以维持较为稳定的料层厚度(阻力)。
3、冷却风量的调节冷却风量的调节是通过冷却风机阀门的开度大小进行调整的。
当料层阻力变大时(料层变厚或物料变细),冷却风机阻力增加,进入空气量则减少,为了保持恒定的风量,应增大风机风门的开度。
反之,减少风机风门的开度。
4、窑头负压的调节窑头负压的调节是通过窑头收尘排风机阀门开度大小进行调整的。
正常条件下窑头呈微负压,一般在35±15Pa,如其增大,则需减小窑头收尘风机排阀门开度,反之亦然。
5、蓖床布料启动一、二、三段篦床开始布料,当物料在冷却机入料端堆积起来时,篦床以最低速度运行,开始阶段采用阶段式布料,并注意控制固定充气梁的风量,以调节固定斜坡上的料厚。
当堆积物料被铺散开后,暂停篦床运行,待新的物料堆积到一定程度后,再重新启动篦床,以同样方式铺散物料,如此重复操作。
6、冷却风机的启动首先启动固定篦床的 2 台充气风机及补充风机,其次启动 2 区的 2 台风机及补充风机,然后启动 3 区的 2 台风机及补充风机。
随着后续各区篦床被物料覆盖,依次启动各区风机;并随料层的增厚,调节风门开度,开度从小到大,适当调节风量以控制堆料的厚度。
冷却机启动时风门应处于关闭位置“O”位,当全部冷却风机处于正常状态时,调整各区的流量控制的参数,使之正常运行操作。
增加篦冷机风量提高其冷却效率

增加篦冷机风量提高其冷却效率符义长(浅野水泥有限公司,河北秦皇岛066326)1 改进前情况我公司所使用的熟料冷却机是从德国IKN公司引进的。
其规格型号如表1所示。
表1 篦冷机的规格及性能(标况下)型号Pendulumn clinker cooler能力/(t/d) 4000冷却面积/m2 80.2篦板排列1室:7列(固定),倾斜17°2~8室:52列,倾斜4°熟料负荷/〔t/(m2·d)〕49.9冷却风量/(m3/kg) 1.65冷却效率/%81(保证值)熟料出口温度/℃65+室外温度(保证值)单位电耗/(kWh/t) ≤4(保证值)从表1可以看出,篦冷机具有冷却面积小、冷却效率高和节能等优点。
但是,自从投产以来,冷却效果并未达到预期的指标。
主要存在如下一些问题:1)篦冷机内部经常出现红河,严重时甚至布满整个篦床。
2)出篦冷机熟料温度偏高。
造成入水泥磨熟料温度高,影响水泥磨的正常运转。
3)篦冷机热效率低。
2001年4月停窑期间,我们对篦冷机的风机进行了改造。
2 改造内容主要是增大篦冷机冷却风机的风量,这样,排风机的运行参数也要相应改变。
2.1 冷却风机具体调整参数变化情况如表2。
表2 改造前后风机调整参数风机序号调整前/调整后风量/(m3/min) 压力/kPa 功率/kW№1-1 400/400 9.31/9.31 100/100№1-2 400/400 9.31/9.31 100/100№2 510/510 7.55/7.55 120/120№3 615/925 5.88/6.66 90/160№4 550/625 4.90/6.37 75/110№5 500/625 4.12/6.37 55/110№6 460/615 3.53/5.88 45/90№7 420/625 2.94/5.78 37/110№8 1100/800 2.45/5.68 75/132№9-R 500 4.12 75№9-L 550 4.90 55注:1.压力是在20℃时的换算值;2.1室2台风机未作调整,2室风机已在2000年12月更换;3.№9-R和№9-L是新增加的2台风机;4.№3和№8为高压风机。
蓖冷机操作的一些看法

有关篦冷机操作的一些看法篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备,其主要功能是对水泥熟料进行冷却、输送;同时为回转窑及分解炉等提供热空气,是烧成系统热回收的主要设备。
使出窑高温熟料快速冷却,提高了熟料的强度和易磨性。
具体到操作上,中控操作员都认识到篦冷机操作对熟料煅烧及设备安全稳定运行至关重要。
以下是个人对篦冷机操作的一些看法。
一、篦板结构及弧形阀对操作的影响做为中控操作员,必须了解篦冷机的结构,才能对篦冷机进行合理的操作。
目前应用的篦冷机以第三代和第四代为主,根据窑产量的大小分为一段式、两段式及三段式等。
篦板结构主要有阶梯篦板、低漏料篦板、普通篦板、控制流篦板及各种形式的高阻力空气梁篦板。
控制流篦板主要应用于第四代篦冷机。
由于篦板结构不同,冷却风对熟料向前的运动有或大或小的推力产生,在操作中应引起重视。
以某厂第三代空气梁篦冷机为例谈谈不同的篦板结构对熟料运动的作用力。
某水泥厂二线篦冷机固定篦板为高阻力空气梁篦板,活动篦板为低漏料篦板,篦板上部为三道凹槽。
该两种篦板的冷却风都从篦板的下部进入,从上部凹槽左右侧缝隙中吹出与熟料进行热交换。
一线篦冷机空气梁篦板与活动梁篦板的结构也比较类似,为上下两块片状构件重叠而成,冷却风从篦板下部进入,从篦板两片状构件的中间缝隙水平向前吹出。
二线篦板冷却风是向左右两侧吹出的,对熟料没有向前的作用力。
而一线篦板冷却风的作用是向前的,所以对熟料有向前的作用力,在操作中会发现一线窑内出现窜料时链斗机电流和窑头收尘器入口温度会在很短的时间内大幅度上升,而二线反应会慢得多。
所以因篦板结构的不同,两生产线在窑内窜料时进行的操作调整幅度会有所不同。
从以上还可以看出因篦板结构的原因一线冷却风机风量的大小将会对篦冷机内熟料的运动速度产生影响,风量大,熟料运动速度快。
从而对篦床上的料层厚度也产生影响。
做为篦冷机的重要组成部件,弧形阀的操作对熟料冷却的影响也不能小视。
操作员在操作中往往只注意了弧形阀不能堆料过多,却忽略了将弧形阀内物料卸得过空产生漏风会对熟料冷却产生的不利影响。
提高2.13*13.5m厚料层篦冷机冷却效率的措施

提高2.13*13.5m厚料层篦冷机冷却效率的措施
容喜合
【期刊名称】《水泥技术》
【年(卷),期】1991(000)002
【摘要】为适应700t/d预分解窑的配套要求,天津水泥工业设计研究院设计了厚料层高效水平推动篦式冷却机,其技术性能如下: 规格:2.13×13.5 m 生产能力:750 t/d
【总页数】4页(P9-12)
【作者】容喜合
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172.622
【相关文献】
1.篦冷机内推料棒对料层平均风速的影响 [J], 刘云峰;姜琳;乔斌;徐彬
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篦式冷却机技术改造探究

—314—技术改造篦式冷却机是水泥生产线上不可或缺的设备之一,一般情况下,从回转窑中出来的高温1400℃的水泥熟料,需要进入篦式冷却机进行冷却,经过篦式冷却机冷却之后的水泥熟料温度在100℃左右,篦式冷却机的工作状态和性能直接关系着水泥生产线上的效率。
随着科学技术的快速发展,人们对于篦式冷却机进行了深入的探索,新的篦式冷却机在结构、性能等方面得到了很大改善,直接提升了水泥生产的效率与产量,特别是在上世纪九十年代,专业的技术人员开发出了第三代篦式冷却机,这对于篦式冷却机的发展有着里程碑式的意义,主要特点便是采用充气梁和高阻力篦板。
在社会经济和科学技术高速发展的背景下,如何对篦式冷却机技术进行改造,提升水泥生产的效率是相关技术工作者关注的热点话题。
1 篦式冷却机在使用过程中的问题水泥是支撑建筑业发展的基础材料,水泥生产的效率与质量直接影响着建筑行业的发展成效,篦式冷却机由于设计理念不一样,其在结构和性能上也存在着一定的差异性,必然生产效率和质量也不一样。
特别是在市场经济体制不断完善的形势下,各大水泥厂家都在不断地优化水泥生产线,提高生产效率和质量,尽可能地降低成本支出,尤其是安装了低温余热发电系统,在一定程度上提高了生产效率,但是绝大部分篦式冷却机在实际安装的过程中并没有考虑到这些因素,这就导致篦式冷却机无法适应生产线的变化,直接影响着生产线的正常发挥。
与此同时,相当一部分水泥厂正在使用的篦式冷却机老旧,其零部件有了一定的老化,使用性能必然会下降,针对这样的篦式冷却机,若是直接拆掉,换上新的篦式冷却机,需要投入更多的成本,采用技术改造的方式,将优化篦式冷却机的性能,促使其更好地适应水泥厂的生产模式,这对于提升水泥厂的生产效率和增强其竞争力有着很大的积极作用。
2 篦式冷却机技术改造策略2.1 改造篦板结构在实际工作的过程中,篦式冷却机依靠内部的篦床运动输送水泥熟料,而且在这一过程中,篦床上的热熟料会与冷风进行热交换,在热交换之后,水泥熟料会得到冷却,并从篦冷却机尾部卸出,而且用于热交换的热风有一部分会返回水泥生产系统,另一部分则会从废气口排出。
篦冷机冷却效果差的原因及改造

篦冷机冷却效果差的原因及改造温平【摘要】某5000t/d水泥生产线所配的篦冷机规格偏小,投产后窑系统实际最高产量远超设计值,导致出篦冷机熟料温度高,严重制约了水泥磨的运转率和窑系统的最大产能发挥,影响工厂的经济效益.经过对部分篦冷机冷却风机的改造后,降低了出篦冷机熟料的温度,增加了余热发电量,提高了工厂的经济效益.【期刊名称】《新世纪水泥导报》【年(卷),期】2012(018)004【总页数】3页(P48-50)【关键词】篦冷机;熟料温度;冷却风机;篦床面积【作者】温平【作者单位】河北省建筑材料工业设计研究院,050051【正文语种】中文【中图分类】TQ172.622.4我院为河北某公司5 000 t/d新型干法水泥生产线所配的篦冷机为棒式第四代篦冷机,设计之初窑系统最高产量定位为5 500 t/d 。
2010年生产线投产后,窑系统最高产量远超5 500 t/d,经常稳定在5 800 t/d,有时能到6 000 t/d。
此时发现出篦冷机熟料温度高,远超过设计值,经测定熟料最高温度有时达到230 ℃。
由于熟料温度过高,导致熟料库库底胶带输送机胶带烧坏,胶带的寿命大打折扣;另外,由于入水泥磨的熟料温度过高,水泥磨的滑履轴承温度经常超过设定值而报警,水泥磨不得不频繁停机,严重制约了窑系统的提产和水泥磨的运转率。
针对此状况,2010年10月对篦冷机冷却风机进行了标定,2011年7月对部分篦冷机冷却风机进行了更换,改造后篦冷机冷却效果明显提高,经济效益明显。
生产线在试生产阶段,由于窑系统的产量在5 000 t/d左右,出篦冷机熟料温度基本在设计值范围内。
随着生产技术人员对设备和生产工艺的熟悉,窑系统产量稳步上升,产量基本稳定在5 800 t/d左右,最高达到6 000 t/d。
随着产量的上升,篦冷机主要出现以下问题:(1)篦冷机篦下压力高,F1室和F2室风机调节阀门全开的情况下,鼓不进足够的风;(2)出篦冷机熟料温度高,常在150 ℃左右,有时甚至出现红料,经测定熟料最高温度达到230 ℃;(3)虽然出篦冷机熟料温度高,但是去余热发电的废气温度不高(360 ℃左右),大部分时间达不到设计温度(设计温度为380 ℃),这说明熟料中的热量没有充分置换出来。
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浅谈提高篦冷机冷却效率
摘要:篦式冷却机的目标就是要提高冷却的效率,降低冷却后的熟料温度;提高热回收效率,延长篦板的使用寿命。
篦冷机具有冷却面积小、冷却效率高和节能等优点。
但是很多实际操作的时候却不能达到预想的效果,本文就主要针对篦冷机的制冷特点,提出一些提高篦冷机冷却效率的改进措施。
关键词:篦冷机;冷却效率;篦冷机系统;冷却风机
一、篦冷机的构造和工作原理
想要有效的提高篦冷机的制冷效率,首先要了解篦冷机的构造和工作原理。
篦冷机钢壳体的内部由固定篦板和活动篦板相排列的篦床组成,篦床的安装形式又分为水平推动、倾斜推动、倾斜水平组合式推动和阶梯式几种。
篦板结构——篦板出风口方向的不同也会直接影响熟料向前运动的速度,从而影响篦床上的料层厚度。
二、从篦冷机的设计原理上提高其冷却效率
篦冷机的设计关键是该篦冷机应具有高冷却效率、高热回收率、和高运转率。
传统的篦冷机在设计上不能很好的实现以上的要求,为实现这些要求,篦冷机的篦床应该是复合篦床。
2.1篦床高温区采用入料分配系统和六排充气篦床构成
入料分配系统由四排阶梯篦板组成,倾斜面与水平面成一定角度,入料分配系统将熟料收集到一个窄盒内,水平喷射气流在熟料所有孔隙中产生均匀等速而缓和向上的气流,流态化细粉被分到熟料层表面。
在脉冲气流的作用下,这样它们既不会循环而在篦板上喷砂,也不会滞留在粗料孔隙中影响空气流动,所获得的熟料层分布均匀而透气。
为了满足左右两边因料层、料温状况的不同而对冷却风的特殊要求,每根阶梯固定梁又用一隔板分隔为左右两个独立的“小风室”,并各自独立供风。
高温区采用“入口分配系统”的优点是:第一,将高温熟料急剧冷却,在很大程度上提高了熟料的质量,如可磨性及水化活性等;第二,熟料分布均匀可使冷却风流在很大温差下进行良好的热交换,保证高的人回收率;第三,均匀分布部分流态化的熟料层为整体冷却系统提供好的条件,并可防止后面的篦板受磨损或被烧坏。
2.2篦床中温区应回收熟料中的热量和提高设备运转率
为了更好的提高篦冷机冷却效率,篦床中温区由第二室的八排充气固定篦板、低漏料活动篦板组合篦床和第三室的十一排低漏料篦床组成。
该结构不但能
较好的回收熟料中的热量,而且能减少活动部件以达到提高设备运转率,并且篦下的漏料也很少。
第二室除设一台充气风机外,另外设置一台平衡风机,第三室只设置一台冷却风机。
2.3篦床低温区应采用普通篦板
低温区:即后续冷却区,该区包括第四、五、六室,该区各室都各设一台冷却风机,冷风通过篦板上的孔和篦板间的间隙,再穿过料层,在穿过料层时与料层进行热交换。
经过前端“充气梁”区的冷却,熟料已显著降温,故该区采用普通篦板,这足以实现对该机性能的要求。
三、对篦冷机的改进和操作上提高冷却效率
3.1增大篦冷机冷却风机的风量
自从篦冷机投产以来,冷却效果并未达到预期的指标。
主要存在以下问题:1)篦冷机内部经常出现红河,严重时甚至布满整个篦床。
2)出篦冷机熟料温度偏高。
造成入水泥磨熟料温度高,影响水泥磨的正常运转。
3)篦冷机热效率低。
针对这些问题,我们可以通过对篦冷机的风机进行了改造提升其冷却效率。
改进措施主要是增大篦冷机冷却风机的风量,这样,排风机的运行参数也要相应改变。
改变风机的最高频率设定,同时提高风机的最高转数。
最高频率由原来的50Hz提高到55Hz,最高转数由原来的750r/min提高到825r/min。
改造后的新风机装有差压风量仪,但目前还以电流为参数进行运转。
改造后冷却风机的风量、风机功率以及风压,较改造前都有一定程度的增加,篦冷机的熟料温度明显下降。
由于篦冷机系统风量增加,尤其是3室高压风机的运行,必将影响2室压力,其压力在窑产量一定的情况下,显示值会增大。
实际操作时将相应地作出调整。
3.2注重料层与冷却风量相匹配
操作的关键在于预见性的调整,注意料层与冷却风量相匹配,料越多,用风量越大,应增加低温段的用风量,窑头引风机拉风也相应越大。
实际操作时,可根据篦速大致比例调整篦床运行速度,保持篦板上料层厚度,合理调整篦式冷却机的高压、中压风机的风量,以得利于提高二、三次风温度。
从保证窑头收尘、熟料冷却、输送系统安全运行来讲,当料层较厚,一室篦下压力上升时,我们加快篦速,开大高压风机的风门,同样还会引起窑头排风机入口温度和熟料输送设备负荷上升,并且篦下压力短时间内又会下降,所以在操作中我们提高篦速后只要一室篦下压力有下降趋势就可以降低篦速,因为窑内不可能有无限多的料冲出来,这样就可以使窑头收尘入口温度和熟料输送设备负荷不至于上涨得太高。
这样能有效的提高篦冷机的冷却效率。
3.3注意篦冷机内冷却风量的平衡
在篦冷机内冷却用风量与二、三次风量、煤磨用热风量、窑头风机抽风量必须达到平衡,以保证窑头微负压。
在窑头排风机、高温风机、煤磨引风机的抽力的共同作用下,篦冷机内存在相对的“零”压区。
如果加大窑头排风机抽力或增厚料层使高温段冷却风机出风量减小,“零”压区将会前移(向窑头方向),就会导致二、三次风量下降,窑头负压增大;减小窑头排风机抽力或料层减薄使高温段冷却风机风量增大,“零”压区将会后移,则二、三次风温下降风量增大,窑头负压减小。
所以在操作中如何稳定“零”压区对于保证足够的高温的二、三次风是非常关键的,窑头负压相对稳定不仅可以回收热量,并且对燃料的助燃和燃尽以及全窑系统的热力分布有好的作用。
3.4熟练掌握弧形阀操作,避免产生漏风
作为篦冷机的重要组成部件,弧形阀的操作也不能忽视。
一般情况下操作员往往只关注弧形阀上部风室不能堆料过多,影响篦下压力和液压传动,却忽略了物料卸得过空将产生漏风,直接影响熟料冷却并严重冲刷集灰斗和弧形阀。
弧形阀由时间控制或料位开关控制都有缺陷,前者不会自动跟踪产量及结粒变化,后者电气部件易损坏,所以中控操作员应根据窑况和熟料结粒的变化加强与现场巡检的沟通,及时采用手动干预弧形阀的自动控制是相当重要的。
四、结束语
随着现代新型干法水泥生产技术和装备的迅速发展,以及水泥熟料篦冷机的技术不断提高,高效能、运行可靠的熟料篦冷机成为确保系统生产能力的关键。
所以怎样有效的提高篦冷机的冷却效率一直以来都是值得探讨的问题,不管是从设计原理方面,还是操作技术方面都是需要大家改进和学习的,本文只是提出一些个人的改善建议,如有不恰当的地方,希望业界人士能提出宝贵的建议。
参考文献:
[1] 符义长,增加篦冷机风量提高其冷却效率,水泥,2002年03期
[2] 赵晓东,浅谈第三代篦冷机的操作控制,新世纪水泥导报,2011年01。