通风系统试运转调试记录
通风空调系统调试记录

通风空调系统调试记录Ⅰ基本要求和内容(1)通风、空调系统调试记录包括设备单机试运转及调试和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
(2)设备单机试运转及调试应符合下列规定:1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,电机运行功率符合规定。
连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过80℃。
2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位无松动,电机运行功率符合规定。
连续运转2h 后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过75℃;无特殊要求时,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h。
3)冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声符合规定。
试运行不少于2h,应无异常情况。
4)风机、空调机组等设备运行时,产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值。
设备单机试运转情况填写在质控(通)表4.5.6-1上。
5)风机盘管、吊顶式空调器安装前应按规定进行水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍;风机盘管安装前还应进行单机三速试运转。
水压试验结果及试运转情况应符合设备技术文件规定和设计要求,试验结果填写在质控(通)表4.5.6-2上。
6)现场组装的组合式空调机组应作漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。
检测结果填写在质控(通)表4.5.6-3上。
(3)系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1)通风与空调系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
调试结果填写在质控(通)表4.5.6-4上。
2)空调冷(热)水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于10%,各空调机组的水流量与设计流量的允许偏差不应大于20%,多台冷却塔并联运行时,各塔进、出水量应均匀一致。
系统试运转调试记录(2)

调试结果符合设计和施工规范要求,合格。
建设单位
监理单位
施工单位
编号
工程名称
试运转调试时间
试运转调试项目
加压送风机
试运转调试部位
全楼
试运转、调试内容:
本工程通风系统在剪刀墙楼梯间设两套加压送风系统,加压送风机设于楼顶。加压送风口为自垂百叶风口,火灾时两套加压送风系统均开启,地下一二层楼梯间与前室之间的隔墙上设有余压阀。
全楼于5月1日上午8点开始正式进行系统调试,至5月1日上午10点,风机运转正常,无异常现象。在额定转速下运转2h,滑动轴承外壳最高温度没有超过70℃。
通风空调系统调试记录(主楼新风机)

施工员:
郑州市重点建设工程质量监督中心监制
通风空调系统调试记录
GB50243-2002
工程名称
河南省**中心综合楼
子分部工程名称
空调系统
分项工程名称
系统调试
系统名称
六层新风系统(北侧)
图(位)号
LY012-301 13-8
设计总风量
4000m3/h
实测总风量
4300m3/h
实送总风量
4210m3/h
308m3/h
314m3/h
1.8%
5
新风送风管
双层百叶风口
200×200
308m3/h
320m3/h
3.8%
6
新风送风管
双层百叶风口
200×200
308m3/h
316m3/h
2.7%
7
新风送风管
双层百叶风口
200×200
308m3/h
308m3/h
0%
8
新风送风管
双层百叶风口
200×200
308m3/h
差率%
型式
规格
1
新风送风管
双层百叶风口
950×130
800m3/h
824m3/h
3%
2
新风送风管
双层百叶风口
950×130
800m3/h
824m3/h
3%
3
新风送风管
双层百叶风口
950×130
800m3/h
816m3/h
2%
4
新风送风管
双层百叶风口
950×130
800m3/h
800m3/h
0%
5
新风送风管
通风空调系统调试记录(20200601204043)

井道必须 符合下列 规定:
当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡 重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或 平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实 心装墩上;
电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m
的安全防护围封,并应保证有足够的强度;
当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井
道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安 全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿 厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。
GB50310
—2002
通风空调系统调试记录
称
系统名称
图(位)号
设计总风量
实测总风量
实送总风量
调试日期
序 号
调试位置
风 口
设计风量
实际风量
差率%
型式
规格
调 试 情 况
验
收
意
见
监理
单位:(签章)
施工单位:(签章)
质检员:
调试人:
(建设)
通风空调系统调试记录
工程名称
安装地点
产品合同号/安装合同号
梯号
施工单位
项目负责人
安装单位
项目负责人
监理(建设)单位
监理工程师/项目负责人
执行标准名称及编号
检验项目
机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须付合电梯土建 布置图的要求。
主 控 项 目
主电源开 关必须符 合下列规
疋:
主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;
对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近;
空调系统试运转调试记录

空调系统试运转调试记录
空调系统试运转调试记录
此表作为《空调与通风系统调试报验申请表》的附件,由施工单位填写,报送监理机构。
一、试运转调试简要情况:
1、通风工程交工前,应进行系统生产负荷综合效能试验的测定与调整。
2、通风工程带生产负荷综合效能的试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进
行。
二、检查确认:
1、试运行由建设单位负责,设计、施工、监理单位配合。
综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据工程性能、工艺和设计的要求确定。
2、经检查各项效能符合要求,专业监理工程师签字确认。
排烟风机单机试运转及调试记录

排烟风机单机试运转及调试记录通风空调设备单机试运转及调试记录鲁TK-032???临沂市新客运站站房楼工天元集团消防设备安装公单位工程名称施工单位程司分包单位监理(建设)单位临沂市建设工程监理公司设备名称排烟风机型号规格 XGFNO.11,1# 试运转时间自2006年10月30日9时30分至2006年10月30日11时40分试运转过程及各参数记录:1、风机的叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合设备技术文件的规定。
2、风机轴承温升为65?—75?,符合产品说明书的规定。
3、减振装置工作正常。
4、风机试运转产生的噪音符合性能说明书的规定。
试运转调试结论符合设计和国家标准的规定,试运转合格。
施工单位监理(建设)单位专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)(公章) (公章)通风空调设备单机试运转及调试记录鲁TK-032???临沂市新客运站站房楼工天元集团消防设备安装公单位工程名称施工单位程司分包单位监理(建设)单位临沂市建设工程监理公司设备名称排烟风机型号规格 XGFNO.11,1# 试运转时间自2006年10月30日9时30分至2006年10月30日11时40分试运转过程及各参数记录:1、风机的叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合设备技术文件的规定。
2、风机轴承温升为65?—75?,符合产品说明书的规定。
3、减振装置工作正常。
4、风机试运转产生的噪音符合性能说明书的规定。
试运转调试结论符合设计和国家标准的规定,试运转合格。
施工单位监理(建设)单位专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)(公章) (公章)。
系统试运转(调试)记录

工程名称:
系统试运转(调试)记录 编号: 施工单位:
分部(单位) 工程名称
通风与空调系统
系统名称 空调机组
主要运转 (调试)项目
空调机组
试验日期 至
年月日 年月日
时
分
时
分
试运转(调试)情况:
空调机组单机试运转已完成并合格,系统各支路及各个风口的风量比例已按照设计要求调整到位。
启动空调机组前检查机组,机组供电正常、风管连接正确、水管连接正确、阀门启闭正确,首先
点动并启动机组,然后缓慢开启总送风阀,使得送风量逐渐加大。当风阀开启到多一半时,通过总
送风管上的测孔测得数据并计算得出此时机组总送风量为
尚未达到设计值,应继续增大
送风量,继续调大Biblioteka 阀开度,同时测量并计算送风量。当风阀开度约为85%时,测得总送风量为
达到设计 250Pa)。
时风机全压为256Pa(设计风机全压为
空调系统连续运转8h,机组及各部分运行正常,无异常情况,系统稳定可靠。
试运转(调试)结论:
经检查,调试结果符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》 的规定,调试合格。
监理(建设)单位
签 字 栏
项目技术负责人
施工单位 专业质检员
年月日 操作人
通风机空调风机试运转测试记录

GD-C4-6567 单位(子单位)工程名称 施工单位 分部/子分部/分项 (系统/子系统) 施工依据文件名称及编号 质量验收依据文件名称及编号 连续试运转时间:
与检测(调试)、验收相关的设 计文件(图)/产品技术文件 (图)的名称及编号
001
广州益力多乳品有限公司佛山工厂(新建)建设项目(ID号:4909) 竹中(中国)建设工程有限公司 通风与空调-送风系统-系统调试 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 检验批编号 施工部位 最小/实际 抽样数量 1#厂房一层-送风系统-系统 调试 /
18A01404 650/ 450
85
80
叶轮转速 (r/min) 定额 电压 (V)
不符合要求 风机 盘转叶轮与壳体之间的间隙均匀,无碰壳;转动顺畅平稳,且在同一平面内转动,停转后各叶片不应每次停留 试运 符合/ 不符合要求 传动皮带松紧度适当;传动机构(含联轴器)的盘转和连接紧固 转前 于同一位置上 检查 正常 符合/ 不符合要求 安全防护装置(设施)完备、可靠 符合/ 不符合要求 电机绕组 测试 之间/绕组对地(壳体)的绝缘电阻(MΩ ) d 电动电机试转风机,电机转向应与风机要求的转向相 记录 同;无异常的状况(含声响) 符合/ 不符合要求 其他: 检测调试说明: 运转正常 综合评价结论/备注 施工单位检测调试负责人 监理(建设)单位 施工单位 符合要求,检测合格
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 年 月 日 时 分至 年 通风-01 月 日 时 分 (共 h)
测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造 厂商/其他要素: 盘转叶轮与壳体之间的间隙均匀,无碰壳;转动顺畅平稳,且在同一平面内转动,停转后各叶片不应每次停留 RTC-425-0设计 名称 离心风机 型号 0.55-GT 主要 性能 风机 额定 4742 参数 额定风量 风压 796/483 0/35 及规 (Pa) 560 范 (或 出厂 / 设 风机 型号 Y160M-4 编号 计) 电动 额定 要求 机 定频 / 变频 50 转速 (值) 频率(Hz) (r/min) 出厂 编号 噪声 [dB(A)] 滚动 / 轴承允许 最高温度 (℃) 滑动 轴承振动速度 / [有效值(即均方根值),≤ mm/s]