低NOx燃烧器与SCR运行综合优化

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低氮燃烧+SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用

低氮燃烧+SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用

低氮燃烧+SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用自2000年以来,我国每年有将近1177万吨的氮氧化物排放到大气中,而这些氮氧化物的产生有50%以上是来源于人们对煤炭资源的燃放产生的排放物。

尤其是自从2013年以来大范围长时间覆盖全国大部门地区的雾霾,更是给国人保护环境敲响了警钟。

预测未来,大约二十年后,我国的氮氧化物排放量可能会超过发达的美国,达到2000万吨以上,从而成为全球第一的氮氧化物排放国,因此,我国对于燃煤燃烧的控制,以及技术的改良都是刻不容缓的。

标签:低氮燃烧技术脱硝一、燃烧对环境的危害在煤炭以及其他燃料燃烧时,生成氮氧化物是其进行化学反应必不可少的一部分,而这里所说的氮氧化物,主要是指,燃烧后生成的氮氧化物,即:一氧化氮和二氧化氮。

众所周知的是,这些燃烧产生的氮氧化物会溶于水,当把它们排放到大气中,在高层大气中与水相溶,便会形成具有弱酸性质的硝酸雨,也就是我们俗话说的酸雨。

显而易见的是酸雨对环境具有极大的破坏力,例如:腐蚀石刻、雕塑等文物古迹;落到森林中,腐蚀植物树木的叶片、根部,使森林范围缩小;酸雨甚至对于钢筋水泥也有破坏作用,它们损坏建筑物、铁路公路、桥梁等等。

酸雨造成了不可预估的经济、文化、社会损失。

当人体接触到被酸雨污染过的饮用水或是直接接触到氮氧化物时,它们对于人体健康的伤害是巨大的:酸雨对于人体的伤害是其对植物动物伤害的一倍,它侵蚀消化道、腐蚀皮肤、对人体的膜类毛发都有严重的伤害。

另外由于氮氧化物在人体中极容易和血色素相结合,抢夺氧份,极易造成由于缺氧引起的一系列后遗症,如:神经麻痹、脑供血不足等等。

再有,氮氧化物还极容易在城市中形成一种叫做城市光化学烟雾的物质,城市光化学烟雾指的是氮氧化物与汽车尾气中的碳氢化合物结合而生成有毒物质——硝基化合物,这种浅蓝色的物质在太阳的照射下会形成光化学烟雾,从而污染城市大气,又因为太阳辐射而引起的反应生成物与其他烟雾混合,对人体造成极大危害,例如:腐蚀外露的器官、呼吸道、消化道等等,令这些器官受到强烈刺激,比如说肺部受到刺激后,会使人有咳嗽气喘等,长此以往,危及整体气管、支气管、以及肺部,产生炎症甚至严重的还会使人致癌。

低NOx燃烧器与SCR运行的综合优化

低NOx燃烧器与SCR运行的综合优化

低NOx燃烧器与SCR运行的综合优化【摘要】本文主要从试验出发,分析在不同燃烬风率、氧量下对于NOx 生成及锅炉效率的影响,同时分析不同燃烬风率、氧量及脱硝效率对于SCR反应器的氨逃逸的影响,综合得出经济效益较高的燃烧调整及配风方案。

【关键词】燃烬风率;氧量;脱硝效率;氨逃逸;经济效益0.引言二十几年来,随着我国经济的快速发展,对能源的需求也不断增加,作为一次能源的煤炭,在相当长的时期内仍然是我国主要能量来源。

目前,中国电力能源结构中,煤电约占3/4,而且在今后相当长的时期不会有很大的变化。

因此,如何控制火电厂产生的NOx的排放对于控制环境污染有重大意义。

1.锅炉及SCR概况浙江浙能乐清发电责任有限公司(下称乐电公司)二期2台660MW锅炉为超超临界参数变压运行,螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉、露天布置燃煤锅炉,锅炉尾部烟道布置两台三分仓容克式空预器。

锅炉燃烧系统按配中速磨,冷一次风机,正压直吹式制粉系统设计,配6台HP1003磨煤机,R75=25%(高负荷时5台磨运行,1台备用)。

24只低NOx同轴直流式燃烧器(LNCFS)分6层布置在四角,切向燃烧。

燃烧器的上部设有SOFA风,以降低炉内NOx的生成量。

每台锅炉均布置两台采用美国B&W公司开发的通用型结构型SCR反应器,反应器本体内装有蜂窝状催化剂(层数2+1)。

SCR的几个主要设计值为:脱硝效率不小于65%(在锅炉燃用设计煤种及校核煤种、BMCR工况、处理100%烟气量的条件下),SCR入口烟气中NOx浓度为450mg/m3(干基,6%O2),氨的逃逸率<3mg/L,SO2/SO3转化率<1,NH3/NOx摩尔比<0.664。

还原剂采用液氨,存储于氨罐中的液氨经蒸发器加热后蒸发为气体,经氨气管道输送到SCR 区域与空气混合成浓度为≤5%(体积比)的混合气体,由喷氨格栅喷入SCR烟道脱硝。

燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统开发及应用

燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统开发及应用

燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统开发及应用为了到达大气污染物近零排放标准,大型燃煤发电机组NOx排放质量浓度需低于35 mg/m3。

在当前工程实践中应用最广泛的锅炉低氮燃烧(LNB)与选择性催化复原(SCR)综合脱硝技术存在协调问题,很难同时实现机组LNB与SCR 脱硝的安全、环保、经济运行。

为此,本文建立了燃煤锅炉LNB运行调整与SCR脱硝协同模型,采用改良的BP 神经网络建立锅炉燃烧系统模型,利用改良的最小二乘支持向量机建立SCR 脱硝系统模型,并进一步开展了机组高效低NOx调节与优化分析,开发了燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统。

在某机组的实际应用结果说明,该协同优化系统可在任何工况下实时指导运行人员调整机组运行参数,确保机组安全、环保、经济运行。

低氮燃烧伴随我国能源绿色发展,化石能源清洁化发展成为必然趋势。

火力发电要实现绿色清洁,首先要降低NOx 排放。

目前,超低排放火电机组的NOx排放质量浓度要求在标准状态下小于35 mg/m3。

现阶段降低NOx排放的主要手段是锅炉低氮燃烧(LNB)技术与选择性催化复原(SCR)脱硝技术。

如果要实现良好的脱硝效果,必须统筹考虑锅炉LNB及SCR技术的安全性、环保性和经济性,而现行优化方案均未综合考虑LNB和SCR技术。

本文基于大量脱硝改造的工程实践,通过对LNB 运行调整与SCR 脱硝系统特性的分析,设计了可实现安全、环保、经济的燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统。

一是实现LNB系统与SCR脱硝系统的协同建模,二是达成安全、环保、经济的多目标优化。

首先,分析总结实现燃煤锅炉高效低NOx目标的关键,即最大限度地降低锅炉出口NOx的生成量与精准喷氨,减少NOx生成不仅能降低炉内结焦与超温的可能,而且可以减少SCR脱硝系统的复原剂消耗;精准喷氨节约了复原剂使用量,减少了氨逃逸,进一步降低了风烟系统设备腐蚀,使机组更加安全、经济。

其次,为成功实现LNB 改造以及实现改造后锅炉高效低NOx运行,深入探讨了机组在快速自动发电控制(AGC)、煤种改变、风烟系统运行改变等状况下的配煤、风粉比等技术。

低氮燃烧加SNCR脱硝技术改造

低氮燃烧加SNCR脱硝技术改造

低氮燃烧加SNCR脱硝技术改造1锅炉NOx生成与控制1.1 NOx生成燃煤锅炉排放的NOx主要由NO、NO2及微量N2O组成,其中NO含量超过90%,NO2约占5~10%,N2O量只有1%左右。

理论上NOx的生成有三条途径,即:热力型、燃料型与瞬态型。

其中,燃料型NOx所占比例最大。

1.2 NOx控制燃煤锅炉的NOx控制主要分为炉内低NOx燃烧技术和炉后烟气脱硝技术两类,其控制机理主要为炉内低NOx燃烧技术主要通过控制当地的燃烧气氛,利用欠氧燃烧生成的HCN 与NH3等中间产物来抑制与还原已经生成的NOx。

对于炉膛出口烟气中的NOx,可在合适的温度条件或催化剂作用下,通过往烟气中喷射氨基还原剂,将NOx还原成无害的N2和H2O。

经过多年研究与发展,燃煤锅炉的NOx控制技术已日趋成熟,国内外广泛采用的NOx 控制技术主要有:低NOx燃烧器、空气分级、燃料分级、燃料再燃、选择性催化还原SCR、选择性非催化还原SNCR、SNCR/SCR混合法等。

根据NOx控制要求不同,这些技术既可以单独使用也可以组合使用。

神木发电公司的两台燃煤锅炉均采用直流燃烧器,因此低NOx燃烧器的技术分析只针对直流燃烧器。

(1)低NOx燃烧器NOx燃烧器采用特定机构将煤粉浓缩分离,在燃烧初期形成局部的煤粉浓淡偏差燃烧来控制NOx生成。

低NOx燃烧器的脱硝效率约为20~40%。

(2)炉内空气分级煤粉燃尽前,在低NOx燃烧器的火焰下游维持一定程度的还原性气氛,是进一步控制炉内NOx生成的一个重要措施。

常规手段是改变传统集中送风的方式,将部分助燃空气从主燃烧器区域分离出来,通过燃烧器上方的喷口送入炉内,在炉膛高度方向形成空气分级(SOFA)燃烧的模式。

分级风主要用于后期的煤粉与CO燃尽。

分级风主要有紧凑型、单级分离型及多级分离混合型等三种。

空气分级与低NOx燃烧器相配合,可降低NOx排放约40~60%。

空气分级程度及分级风喷口与主燃烧器区域的距离,决定了燃烧器区域的还原性气氛程度及煤粉在欠氧条件下的停留时间,从而影响到NOx的生成浓度。

低氮燃烧脱硝效率

低氮燃烧脱硝效率

低氮燃烧脱硝效率随着环境保护意识的不断增强,对于大气污染物的排放控制要求也越来越严格。

其中,氮氧化物是一种主要的大气污染物,对环境和人体健康都有着重要的影响。

因此,研究和开发低氮燃烧技术,提高脱硝效率,成为了当前环保领域的重要课题。

低氮燃烧是指在燃烧过程中,通过调整燃烧工况、改变燃烧方式等手段,降低燃烧温度和氧气浓度,从而减少氮氧化物的生成。

低氮燃烧技术主要包括超低氮燃烧技术、SNCR技术和SCR技术。

超低氮燃烧技术是一种通过优化燃烧工况和燃烧器结构,减少燃料中的氮含量,从而降低氮氧化物的生成。

该技术主要通过优化燃烧过程中的燃烧参数,如燃烧温度、燃烧时间和燃烧空气比等,来降低氮氧化物的生成。

此外,采用先进的燃烧器结构和燃烧器调整装置,也能有效地降低氮氧化物的排放。

SNCR技术是选择性非催化还原技术的缩写,是一种在燃烧过程中通过喷射尿素或氨水溶液到燃烧室中,利用还原剂与氮氧化物发生反应,将其还原成氮气和水。

该技术的优点是简单易行,不需要使用昂贵的催化剂,因此成本相对较低。

然而,SNCR技术的脱硝效率较低,对燃烧温度和氨水喷射位置要求较高,操作较为复杂。

SCR技术是选择性催化还原技术的缩写,是一种利用催化剂催化氨水溶液与氮氧化物反应的技术。

该技术的优点是脱硝效率高,能够将氮氧化物的排放浓度降低到较低水平。

SCR技术的关键是选择合适的催化剂和控制好氨水喷射量和催化剂的工作温度。

此外,SCR 技术还需要配备氨水喷射系统和催化剂脱硝装置,对设备和运行维护要求较高。

总的来说,低氮燃烧脱硝技术是一种有效的大气污染物控制技术,可以显著减少氮氧化物的排放。

超低氮燃烧技术通过优化燃烧工况和燃烧器结构,降低氮氧化物的生成;SNCR技术通过喷射还原剂与氮氧化物反应,将其还原成氮气和水;SCR技术则通过催化剂催化氨水与氮氧化物反应,将其转化为无害物质。

这些技术各有优劣,可以根据实际情况选择合适的技术来降低氮氧化物排放。

未来,在低氮燃烧脱硝技术的发展中,可以进一步研究和开发新型的催化剂和还原剂,以提高脱硝效率。

超低排放形势下提高SCR脱硝系统效率

超低排放形势下提高SCR脱硝系统效率

超低排放形势下提高SCR脱硝系统效率面对国内日益严峻的环保形势,火电厂大气污染物控制将全面实施超低排放深度治理,燃煤电厂排放的大气污染物质量浓度,烟尘、二氧化硫、氮氧化物3项指标的排放限值分别为5,30,40 mg/m3[1]。

燃煤电厂实现NOx超低排放采用低氮燃烧(LNB)与SCR技术的组合。

实现NOx超低排放需要提高SCR脱硝效率,采取有以下效措施1、增加催化剂的体积增加一层催化剂;加大反应器的体积,降低烟气流速,增加烟气与催化剂的接触反应时间。

某电厂原SCR脱硝系统设计入口NOx质量浓度为400mg/m3,脱硝效率为80%。

为实现NOx超低排放,在原基础上增加了第3层备用催化剂。

实验室中试检测结果表明,脱硝效率提高到90%以上后,SCR脱硝系统出口NOx质量浓度由之前的44.6mg/降低至34.2 mg/m3,氨逃逸量由之前4.4µL/L降低到了0.9µL/L。

2、 NH3/NOx摩尔比增大氨氮摩尔比至0.9,脱硝效率升高至90%,NH3逃逸也逐渐增大。

尤其当脱硝效率超过95%时,氨逃逸增大的趋势明显加快,空气预热器形成硫酸氢铵堵塞的风险增大。

2、优化烟气流场、氨喷口的设计,提高NH3/NOx混合均匀性对喷氨量调整进行优化设计,采用双向分区喷氨量调节功能的脱硝系统,实现喷氨量的精细化调整;提高注氨格栅喷射点的密度;烟道内设置静态混合器;通过数值模似优化设计,调整开孔位置和大小;采用可调节流量的喷枪,根据氮氧化物的深度调节每个喷枪的喷氨量。

3、喷氨控制要求提高采用PID串级闭环控制系统对原脱硝过程控制系统进行优化。

以SCR反应器入口NOx质量浓度及烟气流量为前馈,以SCR反应器出口NOx质量浓度为反馈,计算出理论喷氨流量,通过PID控制氨流量调节阀开度,从而实现脱硝喷氨量与机组负荷、入口NOx质量浓度的自动协调。

4、提高脱硝设备系统入口烟温通过省煤器水旁路或给水加热等方式,减少烟气吸热量来,提高催化剂入口烟温,保证在任何工况下SCR反应器的温度都在380℃至400℃。

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用随着工业化进程的不断推进,燃煤锅炉在工业生产和生活供暖中扮演着重要的角色。

燃煤锅炉排放的氮氧化物(NOx)和硫化物(SOx)等有害气体对环境和人类健康都造成了严重的影响。

燃煤锅炉烟气脱硫和脱硝技术的研究与应用就显得尤为重要。

在燃煤锅炉烟气脱硝技术中,低氮燃烧和SCR技术被广泛运用。

低氮燃烧主要通过优化燃烧过程,减少燃烧温度和燃烧产物中的氮氧化合物的生成,从而降低NOx的排放。

而SCR技术则是通过在烟气中喷射氨水(NH3)和硝酸盐(NOx)进行化学反应,将NOx转换成无害的氮气(N2)和水(H2O)。

这两种技术的联合应用在燃煤锅炉烟气脱硝中具有较高的脱硝效率和经济性。

下面我们将分别从低氮燃烧和SCR技术的原理及其在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用进行详细介绍。

低氮燃烧技术是通过改变燃烧过程中的燃烧参数和工艺,减少燃烧温度和氧化剂中氧气的含量,降低燃烧中生成的氮氧化合物,从而减少NOx的排放。

低氮燃烧的主要措施包括优化燃烧器结构、提高燃烧器内部混合程度、降低燃烧过程中的氧浓度和提高燃烧稳定性等。

在燃煤锅炉中,低氮燃烧技术主要通过优化燃烧器结构和燃烧工艺,改变燃烧参数,减少燃烧过程中的氮氧化物的生成。

这样既可以提高燃煤锅炉的燃烧效率,降低能耗,又可以降低NOx的排放。

目前,低氮燃烧技术已经在众多燃煤锅炉上得到了广泛的应用,取得了较好的脱硝效果。

SCR技术是选择性催化还原技术的简称,其原理是在烟气中喷射氨水或尿素水,与NOx 进行化学反应,将NOx还原成无害的氮气和水。

SCR技术需要配合催化剂来进行反应,常用的催化剂有V2O5/TiO2、WO3/TiO2等。

在燃煤锅炉烟气脱硝中,SCR技术主要是通过在锅炉排烟道或烟气净化设备中设置SCR 催化反应器,喷射氨水,将NOx转化成无害的氮气和水。

SCR技术可以在较低的温度下进行反应,且脱硝效率高,对比其他脱硝技术具有更好的技术经济性。

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用

低氮燃烧和SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的联合应用随着工业化进程的推进和能源需求的增长,燃煤锅炉作为工业和民用领域中最主要的能源燃料之一,其烟气排放对大气环境造成了严重影响。

燃煤锅炉排放的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等,其中氮氧化物(NOx)是造成大气污染和酸雨的主要成因之一。

燃煤锅炉烟气脱硝技术的研究和应用具有重要意义。

在燃煤锅炉烟气脱硝技术中,低氮燃烧和SCR技术的联合应用成为了一种有效的脱硝方式。

低氮燃烧技术采用一系列的控制手段,通过优化燃烧过程,降低燃烧温度和气相氧含量,减少燃烧时生成的NOx。

而SCR技术则是将选择性催化还原剂(如氨)喷射到烟气中,使NOx在催化剂表面与NH3发生还原反应,将NOx转化为氮气和水。

两者结合,既可以有效降低NOx排放,又可以节约脱硝剂的用量,降低运行成本。

低氮燃烧技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用具有重要意义。

低氮燃烧技术可以通过减少燃烧温度、延长停留时间和优化燃烧空气分布等措施,降低燃烧过程中生成的NOx。

燃煤锅炉采用分级燃烧技术可以有效控制燃气中的NOx生成。

在分级燃烧技术中,燃煤锅炉采用多级燃烧的方式,通过前室燃烧和主室燃烧相结合,使燃料在燃烧过程中逐渐燃尽,减少氮气的氧化程度,从而降低NOx的生成。

通过优化燃烧控制系统和燃烧器结构设计,可以有效降低燃烧温度,减少燃烧时生成的NOx。

低氮燃烧技术的应用,可以将燃煤锅炉烟气中的NOx排放降低20%-40%以上,节能减排效果显著。

低氮燃烧和SCR技术的联合应用是燃煤锅炉烟气脱硝的有效途径。

低氮燃烧技术可以通过改变燃烧工况,减少NOx生成,为SCR脱硝提供更为合适的工况和条件。

低氮燃烧技术可以降低脱硝系统的负荷,延长脱硝催化剂的使用寿命,减少脱硝系统的耗材和维护成本。

SCR技术可以对低氮燃烧无法彻底控制的NOx提供补充脱硝作用,使烟气中的NOx排放得到有效控制。

低氮燃烧和SCR技术的联合应用,不仅可以实现更为高效的NOx脱硝,还可以降低燃煤锅炉的运行成本,提高脱硝系统的稳定性和可靠性。

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低NOx燃烧器与SCR运行的综合优化
【摘要】本文主要从试验出发,分析在不同燃烬风率、氧量下对于nox生成及锅炉效率的影响,同时分析不同燃烬风率、氧量及脱硝效率对于scr反应器的氨逃逸的影响,综合得出经济效益较高的燃烧调整及配风方案。

【关键词】燃烬风率;氧量;脱硝效率;氨逃逸;经济效益
0.引言
二十几年来,随着我国经济的快速发展,对能源的需求也不断增加,作为一次能源的煤炭,在相当长的时期内仍然是我国主要能量来源。

目前,中国电力能源结构中,煤电约占3/4,而且在今后相当长的时期不会有很大的变化。

因此,如何控制火电厂产生的nox 的排放对于控制环境污染有重大意义。

1.锅炉及scr概况
浙江浙能乐清发电责任有限公司(下称乐电公司)二期2台660mw 锅炉为超超临界参数变压运行,螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构π型锅炉、露天布置燃煤锅炉,锅炉尾部烟道布置两台三分仓容克式空预器。

锅炉燃烧系统按配中速磨,冷一次风机,正压直吹式制粉系统设计,配6台hp1003磨煤机,r75=25%(高负荷时5台磨运行,1台备用)。

24只低nox同轴直流式燃烧器(lncfs)分6层布置在四角,切向燃烧。

燃烧器的上部设有sofa风,以降低炉内nox的生成量。

每台锅炉均布置两台采用美国b&w公司开发的通用型结构型scr 反应器,反应器本体内装有蜂窝状催化剂(层数2+1)。

scr的几个主要设计值为:脱硝效率不小于65%(在锅炉燃用设计煤种及校核煤种、bmcr工况、处理100%烟气量的条件下),scr入口烟气中nox 浓度为450mg/m3(干基,6% o2),氨的逃逸率<3mg/l,so2/so3转化率<1,nh3/nox摩尔比<0.664。

还原剂采用液氨,存储于氨罐中的液氨经蒸发器加热后蒸发为气体,经氨气管道输送到scr区域与空气混合成浓度为≤5%(体积比)的混合气体,由喷氨格栅喷入scr烟道脱硝。

2.环保要求及现存在的问题
乐电公司二期#3,4锅炉在脱硝投入运行的一年中,一直按环保部门有关要求,保持脱硝效率大于65%以上运行,由于过高的脱硝效率使得喷入烟道的氨过量,而过量的nh3会与烟气中的so3反应生成硫酸氢铵(nh4hso4)。

nh4hso4在烟温低于150℃时,会成为液态,它与飞灰表面物质反应将改变颗粒物的表面形状,最终形成一大团状粘性的腐蚀性物质,造成空预器严重积灰。

根据《gb 13223-2011火电厂大气污染物排放标准》的有关规定,自2012年1月1日开始燃煤锅炉的烟气排放中nox排放浓度上限标准为不大于100mg/m3,因此如果能控制scr入口nox的含量为250mg/m3左右,同时保证scr的脱硝效率保持在60--65%左右就可以控制烟气排放中nox的含量不超过100mg/m3,同时也能解决由于过量氨喷入引起的空预器严重积灰问题。

3.试验工况
为了解决这个问题,乐电公司分别在#3机组在660mw,500mw及400mw工况下,分别采取氧量2%、3%、4%、5%、6%,sofa层数2层、3层、4层并不同配风及脱硝效率在55%、60%、65%、70%的工况点进行采样分析。

各试验工况下采用的煤种均为乐电公司主要使用的神混煤,燃烧系统的其它控制参数基本一致。

各工况下的试验负荷,主、再热蒸汽温度与压力,均能满足试验计划负荷要求,且基本恒定,满足《gb 10184-88 电站锅炉性能试验规程》中的有关规定,且所有试验工况下,炉内结渣情况均良好,结渣倾向性均没有明显变化。

4.试验数据分析
4.1燃尽风率对nox生成浓度及锅炉效率的影响
按照空气分级燃烧原理,在机组负荷、总空气量不变的前提下,增加燃尽风的送风量可以降低nox的生成量。

表1和图1为660mw 负荷、3%炉膛氧量、改变燃尽风率对nox生成浓度的影响。

从图1可知,随着燃尽风率的增加,nox排放浓度不断减小,呈下降趋势。

但由表2及图2可知,随着燃尽风率升高时,锅炉效率下降,发电煤耗增加趋势基本一致,其中燃尽风率大于20%左右时,发电煤耗的增加更明显(燃尽风率升高5%,平均发电煤耗增加约1.5g/kwh 左右)。

燃尽风率小于18%后对经济性影响不大。

因此,从燃烧经济性角度考虑,锅炉额定负荷运行时,燃尽风投运3层较为合适(燃尽风率约18%)。

4.2氧量对nox生成及锅炉效率的影响
从nox的生成机理可以知道,炉膛氧量对nox的生成量有重要的影响。

表3和图3显示了不同负荷时(每个负荷下保持燃尽风率不变)改变氧量对nox生成浓度的影响。

从图3可以看出,无论是在660mw负荷,还是500mw、400mw负荷的情况下,nox生成浓度都随着氧量的增加呈上升趋势。

而由表4及图4所示,各负荷下随着氧量的增加,排烟损失呈线性增加趋势,整体上氧量每增加1%,排烟损失q2增加约0.2%左右,因而随着氧量的增加锅炉效率呈明显的下降趋势,而发电煤耗呈上升趋势,尤其在低负荷时尤为显著。

在高负荷时,如果飞灰含碳量没有大的增加,锅炉在较低的氧量下运行也均有明显的经济性。

总体上,氧量每增加1%,发电煤耗增加约0.8g/kwh。

4.3燃烬风、氧量及scr脱硝效率对氨逃逸的影响
4.3.1不同燃烬风时脱硝效率对氨逃逸的影响
表5为660mw负荷、3%氧量、不同燃尽风率下脱硝效率对氨逃逸率的影响。

图5为不同燃尽风率下脱硝效率对实测氨逃逸率和计算氨逃逸率的影响。

图5表明,实测氨逃逸率随着脱硝效率增大而增加。

这是因为增加脱硝效率后,单位面积催化剂的负荷增加,催化剂的反应效率下降,因而会有更多的氨不能完全与nox反应,造成氨逃逸率的增加。

当脱销效率大于65%(设计值)时,氨逃逸率增加幅度加大。

4.3.2不同氧量时脱硝效率对氨逃逸率的影响
表6图6为负荷660mw、开四层燃烬风、不同氧量下脱硝效率对氨逃逸率的影响。

结果仍然表明,在不同氧量条件下,增加脱硝效率也都会造成氨逃逸率的增加。

4.4总结
综合上述分析,可以得到以下结论:
(1)乐电公司二期锅炉设计的燃尽风率为25%,且在燃烧阶段保持较高的燃烬风率对抑制nox的生成有利,但会降低锅炉效率,综合考虑锅炉效率与防止nox生成,燃尽风率应控制20%左右,具有较好的综合优势。

(2)在考虑安全与稳定的前提下,降低炉膛出口氧量即可以提高锅炉效率,又可以降低nox的生成。

(3)根据不同燃烬风率、氧量及脱硝效率对氨逃逸的试验,只要适当保持scr的脱硝效率在60%-65%之间,即可达到出口nox 出口含量不超过100mg/m3,又可以防止过量的氨逃逸引起空预器严重积灰。

5.具体实施方案
5.1根据试验报告方案,修改乐电公司#3炉氧量自动控制函数曲线:
5.2根据氧量函数相应修改乐电公司#3锅炉总风量百分比、大风箱与炉膛差压函数曲线:
5.3scr进口nox控制策略:
根据试验报告结果,结合现场主再热汽温、排烟温度、nox生成
量等指标,实行以下sofa配风形状:
(1)高负荷时可采用均等配风方式。

(2)低负荷和减负荷过程中采用凸型配风方式,对稳定主再热汽温更有利。

自#3炉方案实施后半年时间,效果良好,即达到环保要求目标,控制了烟气排放nox的浓度不超过100mg/m3,又同时有效抑制了氨的逃逸,防止空预器受热面的严重积灰,并且由于在不影响安全性的基础上适当降低氧量运行,对提高锅炉效率、降低风机电耗、减少液氨耗量等方面均有效果,长期运行产生可观的经济及环保效益,对节能减排有着积极的作用。

参考文献:
[1] gb 13223-2011火电厂大气污染物排放标准.
[2] gb 10184-88 电站锅炉性能试验规程.
[3] 吴碧君,刘晓勤.燃烧过程nox的控制技术与原理[j].电力环境保护,2004,20(2):29-33.
作者简介:
潘晓辉(1979-),浙江温州人,工程师,热动硕士,值长,从事集控运行及管理工作。

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