CT14弹簧机构常见故障的原因分析及处理
弹簧操作机构常见故障现象原因及预防讲义

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BLK222机构
BLK222机构过储能(未在现场调整过弹簧的机构) 过储满能现象: 1. 合闸拐臂头搭在合闸挚子的滚轴上; 2. 储能弹簧上的红线越过弹簧毂上的红线大概(越过角度的多少视过储能角度),在
如下图位置 如过储能严重的则回造成弹簧断裂。
故障,并更换故障件;
3.检查储能回路并处理完毕后,重新储能,测试开关的分合速度 等参数,如各参数合格并弹簧储能角度未超过最大允许角度, 则该机构可以继续使用;如有测试参数无法调整合格或弹簧储 能角度超过最大允许角度,则需更换机构弹簧或更换整个机构 。
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定电源.以免烧毁线圈; 2.严禁将电源电压不通过辅助接点而直接加在线圈上 ; 3.避免出现机构机械闭锁;如出现则需解锁后再动作开关; 4.试验前检查继电保护的完好性,及回路是否连接紧密等。
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BLK222机构
BLK222机构过储能(未在现场调整过弹簧的机构) 未储能现象: 1.储能指示杆处于未储能位置 2.合闸拐臂未搭在合闸挚子的滚轴上; 3.储能弹簧上的红线与弹簧毂上的红线大概在如下图位置。
3. 机构弹簧完全储满能后再操作开关;
4.分合闸操作时不得手动触发脱扣器(或挚子)。
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BLG1002A机构
BLG1002A机构分合闸线圈烧 毁 现象:线圈有烧毁或过热痕迹 ,严重的线圈将烧焦并引起周 围设备有烧灼痕迹
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断路器弹簧储能机构常见缺陷原因分析与处理

(上接第204页)摘要:随着电力企业的飞速发展,设备日趋更新,SF6和真空断路器日益普及,弹簧储能机构也在电力系统得到了广泛应用。
弹簧储能机构不仅体积小,而且相对电磁机构运行稳定,维护量小。
但随着运行年限的增加,日渐暴露出了一些常见缺陷,严重的将影响设备的安全稳定运行。
如微动开关节点粘连、烧毁,机构卡涩造成的拒分、拒合以及一合即分,储能弹簧调节不到位或弹性不足造成的合闸拒动等。
本论文针对日常维护过程中所遇缺陷,结合弹簧储能机构的工作原理,进行了详细的原因分析,并提出相应的检修方法和对策。
关键词:断路器操作机构缺陷原因分析处理0引言随着电力企业的飞速发展,设备日趋更新,SF6和真空断路器日益普及,110kV 及以下断路器大多采用弹簧储能机构,该机构在电力系统得到了最广泛的应用。
弹簧储能机构不仅体积小,而且相对电磁机构具有动作速度快、合闸电流小、储能电源容量小、交直流均可使用、运行稳定、维护量小等优点。
但随着运行年限的增加,该类型机构日渐暴露出了一些缺陷,严重的将影响设备的安全稳定运行。
如微动开关节点粘连、烧毁,机构卡涩造成的拒分、拒合以及一合即分,储能弹簧调节不到位或弹性不足造成的合闸拒动等。
现就以CT-17型弹簧机构为例,结合笔者近几年在日常检修维护和缺陷处理过程中所遇到的问题,以实例进行原因分析。
1机构箱密封不良,机构油泥严重,造成断路器拒动或一合即分故障现象:2010年-2011年,晋中供电分公司变电检修工区所维护的三座110kV 变电站先后四次发生35kV 断路器不能合闸的缺陷,三座变电站均使用同一厂家且同为CT-17操作机构的断路器。
且CT-14型机构也出现过该类缺陷。
检查过程:在现场检查过程中发现,无论电动或手动合闸,均出现断路器一合即跳现场,因此可以排除合闸控制回路的问题。
经过详细检查发现,造成断路器一合即跳的原因是断路器电动合闸后分闸半轴不能回位,相当于一直发出分闸命令,从而造成断路器合闸后不能有效保持合闸状态,在分闸弹簧的作用力下自行分闸。
弹簧扭转试验机的相关异常处理

弹簧扭转试验机的相关异常处理弹簧扭转试验机是一种用于测试材料弹性和变形能力的测试设备。
在使用过程中,可能会出现一些异常情况,如数据不稳定、测量值偏差较大、仪器失灵等问题。
本文将介绍弹簧扭转试验机的常见异常情况及相应的解决方案。
1. 数据不稳定当使用弹簧扭转试验机进行测试时,有时会出现测试数据不稳定的情况。
这可能是由于以下原因导致的:1.操作不正确:在测试时,操作人员可能会出现误操作,如不按规定的方法进行操作、突然改变测试条件等。
2.环境因素:弹簧扭转试验机的环境对测试结果也有一定的影响。
如试验环境温度不一致、地面不平整、设备与周围设备产生干扰等。
解决方法:1.正确操作:应该认真阅读操作手册,并按照规定的方法进行测试操作。
如果测试条件需要改变,则应该在测试前进行适当调整。
2.优化环境:如果测试环境存在问题,需要对环境进行调整。
如温度不一致可以在试验室内设置温湿度控制设备,地面不平整可以进行调整,设备与周围设备产生干扰可以使用屏蔽材料等方法避免。
2. 测量值偏差较大在进行弹簧扭转试验时,测量结果的精度很重要。
有时,测试结果可能会显示偏差较大,这可能是由于以下原因导致的:1.设备问题:弹簧扭转试验机的设备在长期使用过程中可能会出现问题,如传感器损坏、机械部件磨损等。
2.测试条件不恰当:测试条件的不合理可能导致测量结果的偏差较大,如测试时试验荷载不够、角度计读数不准确等。
解决方法:1.维保保养:定期进行设备检查和保养,如更换损坏的传感器、调整机械部件等。
2.测试条件优化:在测试过程中,应该注意测试条件的合理性,如根据试验荷载要求进行调整、调整角度计等测量设备以确保精度。
3. 仪器失灵在使用弹簧扭转试验机时,有时设备可能会失灵。
这可能是由于以下原因导致的:1.电源不足:弹簧扭转试验机需要通过电源供电,电源不足可能会导致设备失灵。
2.硬件故障:设备硬件出现故障可能导致设备失灵,如弹簧钳松动、电子线路故障等。
弹簧操作机构动作原理与常见故障解读

储能过程 图例
• 当储能电机接通电源时,电机通过减速 箱带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上 的滚子带动拐臂及连板摆动,推动储能棘 爪摆动,使棘轮转动,当棘轮上的销与储 能轴套的板靠住以后,二者一起运动,使 挂在储能轴套上的合闸弹簧拉长。储能轴 套由定位销固定,维持储能状态,同时储 能轴套上的拐臂推动行程开关切断储能电 机的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮 可靠脱离。
合闸过程
• • • • • • • • • 合闸操作过程: 操作机构的合闸弹簧的储能状态是由保 持模块来维持的,操作断路器合闸也就是合闸弹簧的释 能,解除储能轴的限制状态来进行的。当机构接到合闸信 号后(开关处于断开,已储能状态), 合闸电磁铁的铁 心被吸向下运动,拉动定位件向逆时针方向转动,解除储 能维持,合闸弹簧带动储能轴套逆时针方向转动,其凸轮 压动传动轴套,带动连板及摇臂运动,使摇臂扣住半轴, 使机构处于合闸状态。。同时,传动机构也带动分闸弹簧 的储能拐臂运动,将分闸弹簧储能
自由脱扣
• 当合闸到任意位置时,有跳闸指令使跳闸 机构动作,推动半轴打开扇形板,而滚轮 在凸轮表面向左方运动而分闸,即实现自 由脱扣.
手动慢合动作
• 在机构与断路器连接后应进行慢合,以检查整个 系统的卡阻现象,慢合前先将机构合闸弹簧取下, 并将驱动棘爪上的靠板卸掉,然后用手动储能的 方法使储能轴转动到储能位置后,按动手动合闸 按钮抬起定位件,再继续摇动手柄使储能轴向合 闸方向转动,直至合闸完毕,在整个慢合过程中, 各运动部分应无卡滞跳动现象,手柄上应无特大 阻力,也不应用“跳跃性反力”。慢合后应注意 重新装上合闸弹簧和棘爪上的靠板。
机构分闸过程
• 断路器合闸后,分闸弹簧被储能,分闸电 磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器中 的顶杆向上运动,使脱扣轴转动,带动顶 杆向上运动,顶动弯板并带动半轴向反时 针方向转动。半轴与摇臂解扣,在分闸弹 簧的作用下,断路器完成分闸操作。
CT14弹簧机构常见故障及对策

30O W汽轮机高压调节汽门 M
门杆脱落的分析处理
李 强 (国 投曲靖发电有限公司,云南 曲靖 655000)
1 故障情况
某火力发电厂 1号机组为上海汽轮机厂生产的 N300- 16.7/ 538/ 538型汽轮机, 2004年3月采用节 流调节时发现相同工况下调门开度比以往增加明显, 采用调门全开方式带一定负荷时的主汽压力比正常 工况(250 MW)高1. 1MPa , 而根据调节级压力及其
(1) 提高检修质量,增加维护次数, 及时发现 问题,消除缺陷; (2) 对运行时间超过 10 年的CT 14 弹簧机构进 行解体大修, 更换磨损部件及老化疲劳部件,紧固 各松动部分, 润滑各传动部分, 确保断路器能够正 确分、合闸, 保障设备安全运行; (3) 加强巡视, 提高巡视质量; (4) 应定期对开关机构做特性试验。
3 预防措施
构简单、 频繁操作等多 点, 能 种优 被35kV SF。 断
路器广泛配用。但是,随着运行时间的长久、操作 次数的增多, 机械磨损、 材质老化, 各种缺陷便暴
露出来, 严重影响设备安全运行。 回路断线或接线松动,检查回路的接
线; (2) 辅助开关转换不 良或不到位, 调整连杆, 使
升高。
运行正常。通过对 1号汽轮机进行高压调节汽门活 动试验, 表明高压调节汽门GV5(以下简称GV5)阀
针对 CT14 弹簧机构存在的上述问 题, 应采取
以下措施 :
之转换正常、到位; (3) 分闸线圈烧坏或匝间短路, 更换分闸线圈; (4) 分闸铁芯行程或冲程不够, 调整铁芯行程; (5) 操作回路电 压低、 压降大, 检查回路电压。
2 机械部分
(1) 传动部分卡涩, 检查各传动部分使之灵活;
CT14型弹簧机构的常见故障的原因分析及处理

CT14型弹簧机构的常见故障的原因分析及处理首先,CT14型弹簧机构常见的故障之一是弹簧断裂。
弹簧断裂可能是由以下几个原因造成的:a)弹簧质量不合格,材质或工艺存在问题;b)弹簧过度疲劳,使用寿命超过了设计要求;c)弹簧负荷过大,超过了其承受能力。
针对这些原因,可以采取以下处理方法:a)使用质量可靠的弹簧,确保材质和工艺符合要求;b)定期更换弹簧,避免超过其使用寿命;c)根据设计要求选择适当的弹簧,并在操作过程中避免超负荷使用。
第二个常见故障是弹簧机构卡死。
造成卡死的原因可能有:a)弹簧机构的润滑不良,导致摩擦增加;b)弹簧机构的零部件磨损严重,使得运动不流畅;c)弹簧机构的结构设计存在缺陷。
针对这些原因,可以采取以下处理方法:a)定期清洁和润滑弹簧机构,确保润滑油或脂能够进入关键部位;b)定期更换磨损严重的零部件,保持机械表面的光滑度;c)改进结构设计,减少摩擦点,优化机械的运动性能。
第三个常见故障是弹簧机构的调节不准确。
造成调节不准确的原因可能有:a)操作人员对机械设备不熟悉,无法正确调节;b)机械设备本身存在精度问题,导致调节不准确。
针对这些原因,可以采取以下处理方法:a)培训操作人员,提高其对机械设备的熟悉程度;b)检查机械设备的精度,如果有问题,应及时调整或更换零部件。
第四个常见故障是弹簧机构的不稳定性。
造成不稳定性的原因可能有:a)弹簧机构的结构刚度不足,导致变形或振动;b)机械设备的支撑不稳定,使得整个系统发生晃动。
针对这些原因,可以采取以下处理方法:a)增加结构的刚度,可以通过增加材料的厚度或梁的宽度等方式实现;b)加强机械设备的支撑,确保其稳定性。
总结起来,CT14型弹簧机构常见的故障原因可以归结为弹簧断裂、卡死、调节不准确和不稳定性等。
对于这些故障,我们可以通过选择合适的弹簧、定期清洗和润滑、更换磨损严重的零部件、改进结构设计、培训操作人员、调整机械设备的精度和加强支撑等措施进行处理,以维护和延长CT14型弹簧机构的使用寿命和性能稳定性。
CT14型弹簧机构的常见故障的原因分析及处理

图 1 储 能 电 气 回 路
储能电气 回路如图 1 所示 , 如果微动开关上的 常闭触 点 WK ; 2接 触 不 良或损 坏 以及 接 触 器 1 WK K 出现故 障 ; 有 电机 D的碳 刷 与 换 相 器接 触 不 M 还
良 , 相器及 电机绕 组 损 坏等 都 可 能造 成 储 能 电机 换
L n f u Xi gu
( uyn o e u pyB ra , uyn 5 0 G i o , hn ) G i gP w rS pl ueu G i g 0 0 uz u C ia a a 5 1 h
Ab t a t I h o e y tm ,t i t e o i u t r a e s d n r l .T r u h t e st ain o e s r c :n te p w rs se h s y fcr i b e k ri u e oma l p c s y h o g i t f h u o h t o e ain,t e f i r a e i h g .B n y i g t e o e ai n sta in o e c r utb e k ra d te d s p rt o h a l e rt s ih u y a a z h p r t i t f h i i r a e n i- l n o u o t c h
我局 使用 的 3 k W8_ 5型室 外 断路 器 , 5 V L _3 所 配 的操 动机 构 均 是 C 1 弹簧 机 构 , 我 局使 用 T 4型 在 极 为广泛 , 但在 使用 过程 中 , 型机构 也 出现 很多类 该 型的故 障 , 响断路器 的正 常运 行 。 影
况下, 检查储能 电源及 储能控 制 电源是 否正 常 , 用万 用 表测量 接触器 线 圈两 端 是 否有 电压及 电压 幅值 , 若 有全 电压而 接触 器 K 未 吸合 , 接 触 器 K 损 M 则 M 坏, 需更换 接触器 ; 无 电压 或 电压 低 , 可 能是 行 若 则 程 开关 WK 、 2出现 故障 。若接触器 处于 吸合状 1wK 态 , 电机不 转动 , 检 查 电机 D端 子 电压 , 有 电 而 则 若 压, 则可 能是 电机有 故 障 , 检查 电机碳刷 与换相 器 的
CT14型弹簧机构原理及调试方法

CT14型弹簧机构原理及调试方法主讲人:余明春操动机构是高压断路器的重要组成部分,它由储能单元,控制单元和力传动单元组成,高压SF断路器的操动机构有多种型式。
如弹簧操动机构、气动操动6弹簧操动机构、液压操动机构,液压弹簧操动机构等。
CT14型弹簧操动机构在我局各变电站运用较多,且故障率较高,在弹操机构中具有一定的典型性。
弹簧操动机构是一种以弹簧作为储能元件的机械式操动机构,细分由拉伸弹簧、压缩弹簧、扭簧、碟簧及盘簧。
合闸弹簧的储能方式有电动机和手动储能,通过减速装置来完成,并经过锁扣系统保持在储能状态。
开断时,锁扣借助磁力或手动脱扣,弹簧释放能量,经过机械传递单元使触头运动。
合闸弹簧的能量一部分用来合闸,另一部分用来给分闸弹簧储能,合闸弹簧一释放,行程开关动作,储能电机立刻给其储能。
运行时分合闸弹簧同处于储能状态,分闸弹簧的释放有一独立系统,与合闸弹簧没有关系。
操动机构主体部分见图1,CTl4型弹簧机构采用夹板式结构,机构的储能驱动部分和合闸驱动部分为凸轮一四连杆机构,在机构的右、中侧板之间布置着凸轮、半轴、扇形板、输出轴、缓冲器,“分”、“合”指示牌,合闸电磁铁等零部件;在机构的左中侧板之间布置着棘轮、驱动块等零部件;转换开关、计数器、手动“分”、“合”按钮等分别布置在机构的上部,储能电机、加热器等布置在机构的下方;在左侧板的外面装有接线端子、辅助开关等;储能弹簧和切换电机回路的行程开关布置在右侧板上边,机构通过固定在机构下部的两个角钢和后面的两个角钢上的安装孔,用M16的螺钉安装在机构箱内,再通过机构箱后面的安装孔用4个M20的螺钉与断路器相连。
CTl4型弹簧操动机构的合闸弹簧的储能方式有电动机储能和手力储能;合闸操作有合闸电磁铁操作和手动合闸按钮操作;分闸操作有分闸电磁铁操作和手动分闸按钮操作。
储能电机,采用HDZ型交直流两用单相串激电动机,其主要技术参数见下表。
合闸电磁铁:采用螺管式电磁铁,其技术参数如下表所示。
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J羔黼电力安全技术第12卷(2010年第1期)CTfP4弹簧机构常见故障的原固分析反处理陈世丹,卢兴福(贵阳供电局,贵州贵阳550001)1常见故障原因分析及处理1.1不储能1.1.1储能电机不转动储能电气回路如图1所示,微动开关上的常闭触点WKl、WK2接触不良或损坏,接触器KM出现故障,或电机D的碳刷与换相器接触不良,换相器及电机绕组损坏等原因都可能造成储能电机不转。
KM图1储能电气回路当出现储能电机不转动时,应在机构未储能的情况下,检查储能电源及储能控制电源是否正常。
用万用表测量接触器线圈两端是否存在电压,若有电压则记录其幅值,若幅值已达到接触器动作的电压而接触器KM未吸合,可以判定接触器KM损坏,则需更换接触器;若无电压或电压低,可能是行程开关WKl、WK2出现故障。
如果接触器处于吸合状态,而电机不转动,则检查电机D端子电压,若有电压,则可能是电机有故障,检查电机碳刷与换相器的接触情况,接触不良则更换碳刷;若电机存在其他故障,需更换或修理;反之则判断为接触器触点KMl、KM2接触不良或损坏。
1.1.2储能电机转动,机构不储能当出现这种故障时,可判断问题发生在储能机构上。
第一种原因是储能机构棘爪的压紧弹簧弹性失效、折断或脱落;第二种原因是由于储能机构的棘爪轴转动不灵活,造成其未完伞复位,使棘爪落在棘轮齿尖上,当电机变速齿轮上的凸轮转动时,棘爪只在棘轮齿尖问运动,造成机构不储能;第三种原因是机构储能后出现自动释能现象,这种情况是由于合闸挚子与合闸滚子的扣合量太小及合闸挚子未复位,使机构无法储能造成的。
极少数是由于棘爪的端部严重磨损造成的,在电机转动时棘爪与一9一棘轮上的棘齿出现打滑现象,导致机构无法储能。
发生故障后,应针对不同情况分别进行处理,对失效的弹簧及不能修复的棘爪进行更换;对出现棘爪机构不复位情况,可用手动储能杆插在手动储能孔上,向上撬动棘爪机构使其复位;对于第三种原因应检查合闸连杆机构有无卡涩现象。
1.2机构储能后,扇形板不复位出现这种故障时会导致断路器不能操作。
通过分析,这种故障主要是由于2种原因造成:一种是由于机构内部零件变形或是转动部分卡涩,造成扇形板在储能复位时落在半轴上,摩擦力变大阻碍扇形板滑过半轴而不能复位;另一种原因是由于机构操作连杆与本体拐臂连接轴卡死,在机构操作时由于连接轴卡死,操作力被发散,拐臂转角变小,连杆的动作行程变短,导致扇形板不能落到半轴的后面,出现这种情况时,可以观察到分、合闸指示器所指位置,会出现分闸未到位。
若是第一种原因,需对机构的转动部分进行润滑处理,更换变形的零部件;必要时应在保证分闸动作电压合闸的情况下,调整分闸脱扣板动作电压的调整螺钉,减小半轴与扇形板的扣合量,但不能低于所要求的下限值;对半轴卜由于扇形板在运动过程中产生的毛刺要处理光滑。
若是第二种原因,应将操作连杆与本体拐臂连接轴退出,用砂布去除轴表面的铁锈,对铜轴套表面的毛刺,也要进行打磨处理;然后在轴表面涂上润滑脂,装复后保证轴能自由转动。
1.3合闸失败原因分析及处理合闸成功的关键在于合闸电磁铁能否可靠的释放合闸弹簧的能量,以及分闸脱扣半轴能否将扇形板可靠的锁住。
1.3.1控制回路故障从图2可以看出,当远、近控转换开关HK的触点,SF。
闭锁继电器的触点KLl,已储能的中间继电器触点ZJ,辅助开关DL的触点接触不良或断万方数据第12卷(2010年第l期)电力安全技术开时,都可能造成合闸线圈电压过低或无电压,使断路器拒合。
检查远、近控转换开关HK的触.e夏,SF;闭锁继电器的触点KLl,已储能中间继电器触点ZJ、辅助开关DI.触点接触是否良好。
若已储台邑中间继电器zJ未动作,则要检查储能行程开关及中间继电器ZJ是否良好。
如有接触不良或断开现象,应对断开点的元件进行修理或更换。
图2机构俞I司回路1.3.2电磁线圈故障合闸电磁铁线圈烧坏,合闸四连杆机{勾卡涩,都将直接造成合闸机构不动作。
将合闸电磁铁解体检查,清洗电磁铁轭,铜套内的灰尘或油污,若合闸线圈烧坏则进行更换,并检查辅助开关能否正常切换,无法正常切换则更换辅助开关并对辅助开关动作连杆进行调整。
检杏合闸四连杆机构,用手按压动铁心,检查合闸四连杆动作是否灵活,若存在卡涩现象应对转动部分进行润滑。
安装合闸电磁铁时,调整电磁铁固定螺栓,使安装后的合闸电磁铁的动铁心能在电磁铁的铜套内自由运动而不出现运动轨迹偏心现象。
1.3.3合闸电磁铁带电不闭合检查合闸滚子及合闸挚子表面有无裂痕及凹凸现象,合闸滚子转动时有无卡涩和偏心现象,若转动时卡涩,可对其进行清洗、加油;如存在偏。
心或表面有裂痕及凹凸现象,应更换相应部件。
1.3.4机构扇形板和分闸脱扣半轴故障检查机构扇形板和分闸脱扣半轴的磨损。
情况,若存在严重磨损应更换机构扇形板和分闸脱扣半轴;检查分闸半轴脱扣板的调整螺栓有无松动,如有松动应调整螺栓在保证分闸动作电压合格的。
隋况下,使机构扇形板和分闸脱扣半轴的扣合量在1.5mm~3.5mm之间。
具体调整是通过手动储台色,将半轴调到最低位置,断路器手动合闸,在扇形板上做记号,结合动作电压试验进行调整,直至保证动作电压、扇形板和分闸脱扣半轴的扣合量都在合格范围内。
1.3.5分闸半轴的回转弹簧故障检查断路器分闸后,半轴能否立即复位。
如卡涩则对半轴的转动轴承清洗、加油;如不卡涩可考虑半轴的回转弹簧疲劳,更换回转弹簧。
在处理故J羔淼障时断开机构的储能电源及控制电源后,应手动释放分、合闸弹簧能量。
1.4机构储能后即合闸的原因分析及处理由于合闸挚子与合闸滚子磨损或变形,导致合闸挚子与合f’甲J滚子的扣合面变形,当机构储能完毕时,合闸滚子不能牢靠的靠在合闸挚子上,出现打滑现象,机构误合闸。
检查合闸挚子与合闸滚子的的磨损情况,轻微的磨损可通过调整合闸挚子的调整螺栓,使合闸挚子与合闸滚予脱离变形的扣合面,保证机构储能完毕后,机构不能自动合闸。
由于合闸挚子卡涩或复位弹簧失效,机构合闸后合闸挚子未复位,机构储能后,合闸滚子不能靠在合闸挚子上。
出现一卜述现象,应检查合闸挚子的动作情况,对失效的复位弹簧进行更换,对合闸挚子转动部分进行清洗、加油。
1.5分闸失败原因分析及处理分闸成功的关键在于分闸电磁铁能否成功地释放分闸弹簧的能量。
(1)控制回路故障:从图3可以看出,当远、近控转换开关HK的触点,SF。
闭锁继电器的触点KLl、辅助开关DL的触点接触不良或断开,都可能造成分闸线圈电压过低或无电压,使断路器拒分。
检查分闸回路中的辅助开关DL的触点,远、近转换控开关HK的触点,SF。
闭锁继电器的触点KLI接触是否良好,如接触不良,应进行清洗和更换。
图3机构分闸同路(2)分闸电磁铁卡涩、烧坏等造成断路器拒分。
检查分闸电磁铁,将分闸电磁铁解体检查,清洗电磁铁轭、铜套内的灰尘或油污,若分闸线圈烧坏应更换,并检查辅助开关能否正常切换,否则应对辅助开关进行更换并对辅助开关动作连杆进行调整。
检查分闸顶杆有无变形;装复后检查分闸电磁铁顶杆动作是否灵活。
(3)扇形板与分闸脱扣半轴的扣合面有缺损,动作时扇形板卡在半轴上,或由于分闸脱扣板调整螺栓松动,导致扇形板与分闸脱扣半轴的扣合量太大,分闸电磁铁不能脱扣。
检查扇形板与分闸脱扣半轴的扣合面是否有缺损情况,不能修复的应更换,若扣合量太大则在保证动作电压的前提下,逐次调整,保证分闸电磁铁动作电压、扇形板与分闸一9一万方数据J羔淼电力安全技术第12卷(2010年第1期)大型变压器现场处理质量控制周少旭(粤电集团有限公司珠海发电厂,广东珠海519050)变压器是电力系统中的重要设备,一旦发生故障将给电力系统安全经济运行带来巨大威胁,给国民经济造成重大损失。
所以在变压器出现故障后如何尽快修复并投入运行成为最为迫切的问题。
珠海电厂每台主变压器由3台单相变压器构成,接线型式构成Y0//X,单相额定容量:260MVA,单相变压器绝缘油总量16500kg。
单相变压器由施耐德公司生产,于1999年投入使用。
以2006年5月,珠海电厂l号主变A/B/C三相内部处理为例,阐述大型变压器现场处理质量控制流程。
现场处理主要项目如下。
(1)为变压器搭建临时工作间,确保具备现场处理环境条件。
(2)更换分接开关抽头第l档、第2档、第3档,第4档、第7档绕组引出线。
(3)在分接开关运行档位(第四档)增加一条跨接导线。
(4)内部处理作业期间,变压器铁心和绕组保养。
(5)变压器绝缘油处理,包括放油、滤油、抽真空、真空注油、本体油静置和试验等。
1满足环境要求2变压器吊开顶部大盖由于变压器内部引线的更换及绝缘材料的处理需要20多天的时间,在处理期问如何保证铁芯不受潮是一个非常重要的问题。
在与厂方工程师充分分析与研究之后,决定在白天变压器内部处理期间,吊开顶部大盖,做好顶盖支撑,变压器I临时房内启动抽湿机和空调,严格控制变压器开盖期间的环境温度和湿度,将环境湿度保持在45%以下,温度保持在23℃左右。
由于变压器顶部大盖在拆除了套管等部件后仍然有2.5t~3t的莺量,要将这样一个大部件反复拆装是非常困难的事情,最后采取的办法是在变压器周围消防水管固定底座上再焊接一个起重支架,利用手拉葫芦将变压器顶盖升起1m并用临时支架力Ⅱ强支撑,以确保变压器内部作业人员的安全。
3变压器内部引线更换处理本次主变内部处理的主要工作是对分接开关第1,2,3,4,7五个档位的引线接头进行检查和更换,并在4号位增加1条跨接线。
工作中需要在变压器绕组上发热的接头进行剥绝缘、剪切、打磨引变压器在现场开盖或吊芯处理,最难满足的就线发热氧化层以及新引线的重新压接,绝缘包扎等是现场环境条件,现场环境中的温度、湿度、粉尘项目。
整个过程工序复杂、时间长,为保证在处理等都无法与变压器工厂相比。
但现在广泛使用的集过程中不遗留异物,在引线剪切、打磨和压接中没成板房能在变压器现场搭设,只要这种临时房具备有铁屑掉入铁芯或绕组内部,必须有严格的全过程有较高的密封水平,并在房内配置2台大功率抽湿监督与控制。
为此,采取了如下主要措施。
机和空调来保证室内环境温度、湿度,就能满足变(1)严格控制变压器临时房的进入管理。
门口压器厂家的要求。
设置保安人员24h值班,非工作人员必须得到许可脱扣半轴的扣合量都在合格范围内。
(1)对操作频繁的设备,缩短检修周期。
2减少该型机构的故障发生率的措施由于该型机构在35kV电压等级的室外断路器使用极为广泛,出现的故障较多。
该型机构的故障很多都是由于机构长期缺乏维护造成,若能采取以下措施,会减少故障的发生频度。
一p一(2)不定期对机构进行维护,对生锈、转动的部分加油、清扫,及时更换变形及受损元件,加紧对紧同件的检查,防止松动。
(3)要求生产厂家在零部件的使用材质上严格把关。
(收稿1:I期:2009—05—26)万方数据CT14弹簧机构常见故障的原因分析及处理作者:陈世丹, 卢兴福作者单位:贵阳供电局,贵州,贵阳,550001刊名:电力安全技术英文刊名:ELECTRIC SAFETY TECHNOLOGY年,卷(期):2010,12(1)被引用次数:0次本文链接:/Periodical_dlaqjs201001028.aspx下载时间:2010年9月4日。