空分主冷爆炸事故(一合3).ppt
空分主冷事故

空分膨胀机工作原理?空分的一些事故分析及操作注意2009年12月06日:先容10000m3/h空分设备按计划进行检修,在打开底部两个人孔排珠光砂时发生了喷砂事故,造成1人死亡、1人受伤。
阐发了事故发生的原因,并提出了防范办法。
:1事故经过及征象四川威远钢铁有限公司动力厂制氧车间按照川威集团中修计划,在2007年1月24日15∶15召开了10000m3/h空分设备冷箱扒珠光砂的筹办会。
随落伍行了扒砂前的筹办事情:拆掉喷射蒸发器到排液总管之间的管道(便于扒砂);顶部人孔全数大开;15m平台的人孔紧固好并关闭珠1、事故经过1996年7月18日,哈尔滨气化厂空分分厂当班人员听见一声闷响,接着主冷凝器(以下略称"主冷")液位全无、下塔液位上涨,氧、氮不及格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。
断定为主冷爆炸。
后经主冷出产厂家切开主冷发明上塔塔板全数变型,主冷四个单位中有1个单位局部烧熔,爆炸切口有煤黑,另外1个单位发生轻细爆炸,下塔有一块塔板变型。
二、有关情况该套空分设备1993年投入出产,产量和纯度都达到要求。
该套设备是接纳全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。
爆炸前工艺指标未发明异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱阐发仪带病运行,每周阐发1次。
造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验阐发碳氢化物超过标准3倍多,有电石气出现。
3、事故阐发1.空气污染空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不没事了排放对空分出产造成为了威吓。
主冷液氧中碳氢化物超过标准时有发生。
在爆炸前几天风向和气压都对空分出产不利,造成原料空气碳氢化物含量上涨。
2.碳氢化物在主冷中积累碳氢化物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部门被排除,另外一部门在液氧中积聚,使其在液氧中液体浓度升高。
电石气在液氧中局部浓缩而析出危险的固体电石气,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化物不能被实时排出,又未采纳大量排液手眼,导致超过标准。
空分装置冷箱内爆炸事故

1.事故经过简述
某厂空分装置由德国 Linde 公司设计制造,采用深冷法全低压工 艺流程。精馏塔采用双段精馏塔,将液态空气依次在上、下塔内进行 O2、N2 分离,生产高纯度氧气(O2 纯度≥98%)和高纯度氮气(N2 纯度 ≥99.999%)。该装置 1988 年投产,生产能力为 28000Nm3/h。
2000 年 12 月 12 日 0:18 分,空分装置 N2 压缩机因高压缸止推 轴温度高联锁动作,导致该机联锁跳车。0:26 分,2#高压锅炉汽 包低水位联锁跳车。1 号高压锅炉所产生的蒸汽不能满足生产系统需 求导致 10MPa 蒸汽压力急剧下降。0:38 分,空气压缩机透平入口蒸 汽压力由 10MPa 降到 5.8MPa,操作人员按操作规程对该机手动停车。 0:40 分,空分装置冷箱内精馏塔下塔内和 N2 液化器以及其连接管线 发生爆炸。事故导致 N2 液化器外壳炸碎,部分管道炸裂、拉断,精馏 塔塔盘脱落,个别设备、阀门、仪表损坏。冷箱外壳东北角炸开,冷 箱严重变形,设备及管道部分碎片和内填的珠光砂喷出。
2.事故原因分析
液 N2 洗装置调节阀前止逆阀检修质量出问题,阀板在停车时卡 住,关闭不到位造成在 N2 压缩机跳车后,H2 从液 N2 洗装置窜入空分装
置冷箱内,为爆炸提供了物质条件。当 N2 压缩机跳车后。操作工在 14min 后才按下液 N2 洗系统的停车总联锁,造成液 N2 洗装置阀不能及 时关闭,H2 穿过止逆阀到调节阀大约 6min,在操作工手动关闭阀以后 才切断 H2 源。
N2 压缩机联锁误动作跳车导致空分装置系统内工况变化,为 H2 向该系统反窜提供了机会。事故状态下,蒸汽系统失控,造成空气压 缩机停车,使空分装置系统工况紊乱。造成精馏塔底的富 O2 液空气上 窜,同已进入精馏塔、低压 N2 以及其它设备中的 H2 汇集混合,达到 爆炸极限,在气流的作用下产生静电引爆。
空分行业典型事故

空分行业典型事故空分行业作为工业生产中的重要领域,为众多行业提供高纯度的氧气、氮气等气体。
然而,由于其生产过程的复杂性和危险性,也不可避免地会发生一些典型事故,给企业和社会带来严重的损失。
在空分行业中,火灾爆炸事故是较为常见且后果严重的一类。
其中一个典型案例是某空分工厂的主冷箱发生爆炸。
主冷箱是空分设备中的关键部位,内部存有大量的低温液体和气体。
事故的原因是由于主冷箱内的碳氢化合物积聚,超过了安全限值。
在一定的条件下,这些碳氢化合物发生了燃烧和爆炸,瞬间摧毁了主冷箱,造成了巨大的经济损失和人员伤亡。
另一类典型事故是氧气泄漏引发的事故。
氧气具有助燃性,一旦泄漏并与易燃物质接触,极易引发火灾。
例如,在一次设备检修过程中,由于管道密封不严,氧气泄漏到了检修区域。
当时,现场正好有一些明火作业,泄漏的氧气与明火相遇,瞬间引发了大火。
幸好现场人员及时疏散,没有造成人员死亡,但设备损坏严重,生产被迫中断了很长时间。
此外,还有因设备故障导致的事故。
某空分工厂的压缩机突然出现故障,造成了整个生产系统的压力失衡。
压力的急剧变化引发了一系列连锁反应,如管道破裂、阀门损坏等。
不仅如此,由于压力失控,还导致了部分低温液体的气化和喷发,对周边的设备和人员构成了威胁。
在这些事故中,人为因素也往往起到了不可忽视的作用。
比如,操作人员的违规操作、安全意识淡薄、培训不足等。
有一家企业的操作人员在没有完全了解操作规程的情况下,擅自调整了关键设备的运行参数,导致了设备的过载运行,最终引发了故障和事故。
还有一个典型的事故是由于安全管理不善导致的。
某空分企业在安全管理制度上存在漏洞,对设备的定期检测和维护不到位。
长期的疏忽使得一些潜在的安全隐患没有被及时发现和处理,最终酿成了大祸。
为了避免这些事故的发生,空分行业需要采取一系列的预防措施。
首先,要加强对设备的日常维护和检测,确保设备的正常运行。
定期对设备进行全面的检查,及时更换老化和损坏的部件。
《空分装置危险源》ppt课件

05
案例分析:空分装置事故 原因及教训
典型事故案例介绍
案例一
01
某化工厂空分装置爆炸事故
案例二
02
某钢铁公司空分设备泄漏事故
案例三
03
某石油化工厂空分装置火灾事故
事故原因分析
设备设计缺陷
部分空分装置存在设计不合理、安全 裕度不足等问题,容易导致事故发生。
操作维护不当
操作人员技能水平不足、维护保养不 及时等因素,容易造成设备故障或安 全事故。
化学类危险源
空分装置中接触到的有毒有害化学物质 可能造成的中毒、腐蚀等危害。
辐射类危险源
如射线装置等可能产生的电离辐射危害。
各类危险源特性描述
机械类危险源特性
具有高速、高能量、锋利等特性, 可能导致撞击、剪切、卷入等伤害。
电气类危险源特性
具有高压、高温、电弧等特性,可 能引发触电、火灾、爆炸等事故。
制造工艺问题
设备制造过程中可能存在焊接质量不 良、材料选用不当等隐患,增加了事 故风险。
教训总结与改进方向
01
02
03
04
加强设备设计审查
提高空分装置设计安全标准, 确保设备本质安全。
严格制造工艺控制
加强设备制造过程中的质量监 管,确保设备质量符合要求。
提高操作人员素质
加强操作人员技能培训,提高 操作人员对空分装置危险源的
应急预案制定与演练实施
制定应急预案
根据空分装置的特点和可 能发生的危险情况,制定 相应的应急预案,明确应 急处置措施和人员分工。
配备应急救援设施
根据应急预案的要求,配 备必要的应急救援设施, 如灭火器、防毒面具、急 救药品等。
开展应急演练
空分车间事故分析

空分装置冷箱内爆炸事故1. 事故经过简述某厂空分装置由德国Linde公司设计制造,采用深冷法全低压工艺流程。
精馏塔采用双段精馏塔,将液态空气依次在上、下塔内进行O2、N2分离,生产高纯度氧气(O2纯度≥98%)和高纯度氮气(N2纯度≥99.999%)。
该装置1988年投产,生产能力为28000Nm3/h。
2000年12月12日0:18分,空分装置N2压缩机因高压缸止推轴温度高联锁动作,导致该机联锁跳车。
0:26分,2#高压锅炉汽包低水位联锁跳车。
1号高压锅炉所产生的蒸汽不能满足生产系统需求导致10MPa蒸汽压力急剧下降。
0:38分,空气压缩机透平入口蒸汽压力由10MPa降到5.8MPa,操作人员按操作规程对该机手动停车。
0:40分,空分装置冷箱内精馏塔下塔内和N2液化器以及其连接管线发生爆炸。
事故导致N2液化器外壳炸碎,部分管道炸裂、拉断,精馏塔塔盘脱落,个别设备、阀门、仪表损坏。
冷箱外壳东北角炸开,冷箱严重变形,设备及管道部分碎片和内填的珠光砂喷出。
2. 事故原因分析液N2洗装置调节阀前止逆阀检修质量出问题,阀板在停车时卡住,关闭不到位造成在N2压缩机跳车后,H2从液N2洗装置窜入空分装置冷箱内,为爆炸提供了物质条件。
当N2压缩机跳车后。
操作工在14min后才按下液N2洗系统的停车总联锁,造成液N2洗装置阀不能及时关闭,H2穿过止逆阀到调节阀大约6min,在操作工手动关闭阀以后才切断H2源。
N2压缩机联锁误动作跳车导致空分装置系统内工况变化,为H2向该系统反窜提供了机会。
事故状态下,蒸汽系统失控,造成空气压缩机停车,使空分装置系统工况紊乱。
造成精馏塔底的富O2液空气上窜,同已进入精馏塔、低压N2以及其它设备中的H2汇集混合,达到爆炸极限,在气流的作用下产生静电引爆。
此事故主要是由于易燃气体窜入精馏塔内与助燃气体形成爆炸性混合物所致,其易燃气体是氢气。
除氢气外,若空气源中易燃气体浓度过高,分子筛吸附去除易燃杂质不利,也有可能造成类似的事故,因引起注意。
空分事故案例

空分事故案例!2008年6月25日凌晨4时22分左右,七氧调压站发生氧气管道燃爆事故,造成送炼铁的氧气专管停运。
8时,氧气公司召开专题会,讨论恢复生产及送氧方案。
通过堵板隔断受损管道将七氧调压站前没有受损的氧气管道恢复运行,送炼钢管网。
12时20分,氧气调度室通知I台氧压机压氮气对恢复的氧气管道进行吹扫,13时20分,氧气管道吹扫完毕后,关闭15#和19#阀门。
14时10分,氮气压力升至1.5MPa,氧气公司调度室安全运行五车间向管道送氧,同时通知二车间管维班班长王智军稍微开启19#阀,A号、B号阀,用氧气置换氮气。
15时55分在A点化验结果含氧量97%。
16时15分左右,班长王智军通知班员曾繁昌、黄贝一起前往万立制氧机区域大门口,并安排曾、黄二人上氧气主管道阀门操作平台,检查19#阀门的开度,并要求将操作19#阀门的F型扳手从阀门上拿下来。
16时20分,曾、黄二人在平台上用F型扳手操作阀门时,氧气管道发生燃爆,二人均被烧伤,曾繁昌从约8米高的平台坠落,黄贝从操作台的直梯爬下。
事故发生后,两人被迅速送往武钢二医院急救。
曾繁昌头部严重挫伤,耳鼻口多处出血,身体皮肤大面积烧伤,经医院全力抢救无效,于16时47分死亡。
17时5分,黄贝经武钢二医院紧急救治,全身85%面积皮肤烧伤,后被及时送往武汉市三医院继续治疗。
事故发生后,我公司迅速成立了事故调查组,对事故现场进行了勘察,对事故原因进行初步分析如下:1.用氮气对管道进行吹扫时,管道内残渣未吹干净,新投产的I台制氧机德方调试人员(制氧机系德国进口,故有德方人员负责调试工作)未经允许擅自将系统压力从2.14 Mpa升到2.65Mpa,导致管道内压力波动过大,而此时管网维护工曾繁昌和黄贝在接到班长王智军检查19#氧气阀门开度时,擅自操作氧气阀门,导致残渣与管道阀门产生摩擦,造成管道燃爆。
2. 送氧方案未严格执行,安全措施、安全确认制未落实。
一起空分开车冰堵事故的判断与处理安阳钢铁集团公司信阳钢铁公司KDON—1500/1500—Ⅲ型制氧机系90年代初产品,为切换板翅式换热器流程,上、下塔分开,主冷在下塔顶部,靠液氧泵与上塔联接。
爆炸事故案例

哈气化1 万m3 空分主冷爆炸事故的分析一、事故经过1996 年 7 月 18 日,哈尔滨气化厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。
断定为主冷爆炸。
后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
二、有关情况该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。
该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。
爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。
造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标 3 倍多,有乙炔出现。
三、事故分析1.空气污染空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。
主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。
在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
2.碳氢化合物在主冷中积累碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。
乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
3.操作不当在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。
4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
四、教训和建议1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵 24 小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
3.空分设备运行 12 个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
空分行业典型事故

空分行业典型事故空分行业作为工业生产中的重要领域,为许多行业提供了所需的氧气、氮气等气体。
然而,由于其工艺的复杂性和危险性,也容易发生一些严重的事故。
下面我们就来了解一些空分行业的典型事故。
一、某厂空分装置爆炸事故在_____年_____月_____日,某厂的空分装置发生了爆炸,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
事故的起因是在空分装置的精馏塔中,由于操作不当,导致液氧中碳氢化合物积聚超标。
当这些碳氢化合物遇到火源时,瞬间引发了爆炸。
这次爆炸不仅摧毁了整个空分装置,还波及到了周边的设备和建筑物。
现场一片狼藉,到处都是破碎的管道、设备残骸和燃烧后的痕迹。
事故造成了多名工人受伤,其中_____人伤势过重不幸身亡。
二、另一厂空分主冷泄漏事故在_____年_____月,另一厂的空分设备主冷发生了泄漏。
主冷是空分装置中的关键部件,负责将空气冷却并分离出氧气和氮气。
泄漏的原因是主冷的焊接部位出现了裂缝,导致液氧泄漏。
液氧泄漏后迅速气化,形成了富氧区域。
在这种情况下,一旦遇到火源,就极易引发燃烧甚至爆炸。
幸运的是,此次事故发现及时,工厂迅速采取了紧急停车措施,并疏散了现场人员,才避免了更严重后果的发生。
但这次泄漏事故仍然给工厂带来了不小的经济损失,同时也影响了正常的生产秩序。
三、某大型空分装置氧压机着火事故在_____年_____月_____日,某大型空分装置的氧压机突然着火。
经调查,事故的原因是氧压机的密封部件失效,导致氧气泄漏。
泄漏的氧气与周围的油污等可燃物接触,引发了火灾。
火灾发生后,现场的工作人员迅速启动了应急预案,使用灭火器和消防水进行灭火。
同时,及时通知了消防部门。
消防人员赶到后,经过一番努力,最终成功扑灭了大火。
但氧压机已经严重损坏,需要进行长时间的维修和更换,给企业的生产造成了较大的影响。
四、空分装置分子筛进水事故在_____年_____月,某厂的空分装置分子筛系统发生了进水事故。
原因是在操作过程中,误将大量的水引入了分子筛吸附器中。
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事故的发生、判断及原因浅析
• 6月19日12时30分左右,3号机在正常 操作的情况下,各部参数突然发生变 化。产品氧主冷中气氧和液氧的纯度 均下降,上塔压力上升,下塔压力下 降,进塔空气量增加。根据主冷液氧、 气氧纯度同时下降,浓度差增大,及 上塔压力上升、下塔压力下降等典型 症状,我们断定3号机主冷泄漏。
经排液、解冻、扒砂、切开主冷人孔 后,对下塔充气。气入下塔内,即可从 人孔处听到气流声。进入主冷检查,发 现8只板式单元中的1只发生爆炸。高度 恰在2.5m 处。爆炸造成两处泄漏:一是 氮气封头内保护通道的封条与隔板的钎 接焊缝被拉开,氮气由此进入保护通道 而漏入液氧中;二是氮气封头侧面的焊 缝被拉开,氮气直接进入液氧中。
经对泄漏处的检查,我们认为是碳氢化 合物(CnHm)爆炸所致。
预防措施:
• 分析液氧中总碳量和液氧中油含量; • 定期切换液空、液氧吸附器设备; • 排放1%液氧; • 装置停车时,液氧泵不停,照常循
环。
谢谢大家!
6月22日停机后,主冷液面高度约 3.4m ,下塔液面高度0.8m 左右。我 们有意在23日8时才排液。此时,上 塔液面降至2.5m不再继续下降,下塔 液面达到仪表最大量程(1.5m )。 将下塔液体排放,使液位降至仪表的
量程内后停止排放,则液面不再继续
上升。此现象说明停机后上塔的流体
靠其自重漏到下塔,证实了“主冷泄 漏”的推断,泄漏部位在2.5m 处。