线路跳闸导致机组过速保护动作仿真分析与处理
一起电网波动引起的机组跳闸分析及处理

运行与维护2019.3 电力系统装备丨175Operation And Maintenance 2019年第3期2019 No.3电力系统装备Electric Power System Equipment 某厂两台超超临界1000 MW 燃煤发电机组,其锅炉采用上海锅炉厂有限公司引进Alstom-Power 技术生产的1000 MW 锅炉,型号为SG3091/27.56-M54X ;汽轮机采用上海汽轮机有限公司引进西门子技术生产的TC4F 型汽轮机;发电机采用上海汽轮发电机有限公司的THDF 125/67型发电机。
汽轮机控制系统(DEH )为西门子公司的SPPA-T3000控制系统。
1 事件经过2012年7月7日7时17分9秒,2号机组功率从645 MW 突降为300 MW ,又突升为662 MW ,触发汽轮机调门快关指令,DEH 系统高、中压调门快关到0,负荷降至-170 MW 。
7时17分11秒触发DEH 长甩指令,汽轮机控制系统切至带负荷下的转速控制运行模式,此时负荷为-12 MW 。
7时17分43秒触发“发变组第一套保护逆功率跳闸”保护动作,发电机保护动作联锁触发汽轮机跳闸,触发锅炉MFT 保护动作。
ETS 首出为“发电机保护动作”,MFT 首出为“汽机跳闸”。
7时17分9秒,1号机组功率从644 MW 突降为300 MW ,又突升为658 MW ,触发汽轮机调门快关指令,DEH 系统高、中压调门迅速关到0,负荷降为-130 MW 。
7时17分11秒调门快关信号消失调门复位开启,机组负荷逐渐恢复,7时17分40秒负荷达到644 MW 。
2号机组发电机故障录波器检查报告显示如下。
(1)7日7时17分9秒,2号主变高压侧B 相电流突变启动,2号主变、发电机电流电压均有不同程度的波动。
(2)7时17分18秒,逆功率保护报警动作(7时17分13秒逆功率保护启动)。
(3)7时17分43秒,逆功率保护跳闸出口。
线路跳闸处置方案

线路跳闸处置方案背景在电力系统中,线路跳闸经常会发生。
线路跳闸是指电力系统中电路短路或过载时,自动分闸器或手动分闸器自动跳闸的现象。
线路跳闸会造成停电事故,严重影响电力供应和用户用电。
因此,要及时、正确地处理线路跳闸事件,保障电力系统的稳定运行。
线路跳闸处置方案一、判断跳闸原因线路跳闸的原因可能有很多,例如电路故障、过载、短路等。
在处理线路跳闸事件时,首先要判断跳闸的具体原因,以便采取正确的处置措施。
1.电路故障电路故障是指电缆或电线出现断路、接触不良等问题,导致电路无法通电。
这种情况一般需要检查电缆或电线是否受损或接触不良,是否需要更换或修理。
2.过载过载是指电路中的负载超过了电路的额定容量,导致电路跳闸。
这种情况一般需要检查电路中负载是否合理,是否需要增加或减少负载。
3.短路短路是指电路中的两个或多个导体之间发生接触,导致电路发生短路现象。
这种情况一般需要检查电路是否有线路接触不良、烧损、插头松脱、电器元件故障等问题,是否需要更换或修理。
二、处置措施1.电路故障导致的跳闸若是电路故障导致的跳闸,则需要检查电缆或电线是否受损或接触不良,是否需要更换或修理。
如果发现电缆或电线受损较严重,可能需要更换电缆或电线,然后重新通电。
如果发现电线接触不良,需要重新接触、插好,然后重新通电。
2.过载或短路导致的跳闸若是过载或短路导致的跳闸,则可通过增加或减少负载来解决过载问题,或检查线路接触不良、烧损等问题,修理或更换电路的烧损部分。
如果电缆或电线受损较严重,可能需要更换电缆或电线,然后重新通电。
三、预防措施为了降低线路跳闸发生的概率,应当加强预防工作,减少跳闸事件的发生。
以下是一些常见的预防措施:1.规范安装电线、电缆、插座、开关、自动保护器等电力设备的安装应规范,并符合相关的安装标准。
2.维护保养电力设备需要定期检查,确保设备的完好无损。
3.培训教育操作人员应定期进行培训,提高操作技能,减少操作不当造成的跳闸事件的发生。
10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法
10kV线路越级跳闸是指10kV配电线路上,跳闸保护器在不应该跳闸的情况下,却发
生了跳闸现象。
这种现象一旦发生,就会给电力系统带来一定的影响和损失。
针对这种情况,我们需要对其原因进行分析,并采取相应的解决办法。
造成10kV线路越级跳闸的原因很多,主要包括以下几个方面:
1.电流突变
10kV线路越级跳闸的最常见原因是电流突变。
当线路上出现突变的电流,保护器为了保护设备,就会立即跳闸,以防止设备受到过电流的损害。
2.设备故障
3.短路故障
10kV线路发生短路故障,保护器会立即跳闸,以保护电力系统的安全运行。
为了解决这些问题,我们需要采取以下措施:
1.安装过流保护
为了避免电流突变导致的越级跳闸,我们可以在配电线路上安装适当的过流保护装置。
过流保护装置能帮助我们检测线路上的过电流,一旦检测到异常电流,就会立即跳闸,以
有效避免设备受到过电流的损害。
2.定期检测设备
我们需要定期检查设备,确保设备运行正常。
如果设备出现故障,应尽快进行修复和
更换,以避免设备损坏导致的越级跳闸。
3.提高设备质量
提高设备质量也是有效避免越级跳闸的方法之一。
通过使用高质量的设备,可以有效
避免因设备损坏导致的越级跳闸。
最后,我们需要按照电力系统的规定,对10kV线路进行定期维护,检查设备运行情况,防止越级跳闸的发生。
机组跳闸处置方案

机组跳闸处置方案
概述
机组跳闸是一种常见的发电机组故障。
当机组在运行过程中出现电力负载异常
或是电力系统故障等情况时,可能会导致机组跳闸,造成停电等不良影响。
为了能够及时有效地处置机组跳闸问题,需要制定相关方案,提高故障处理效率。
处置方案
以下为机组跳闸处置方案的详细步骤。
第一步:检查机组状态
当机组出现跳闸情况时,需要首先检查机组状态,包括发电机转速、电压、电流、频率等参数,以及机组本身的机械运转状态。
如若发现机械故障等问题,则需要停机检修。
第二步:检查机组保护系统
机组保护系统是一种安全保护装置,是预防机组故障发生、保护机组安全运行
的重要设备。
当机组跳闸时,需要检查机组保护系统是否存在故障,是否能够正常运行。
如若发现问题,则需要及时处理。
第三步:查找故障原因
机组跳闸的原因可能非常多,包括发电机故障、电力负载异常、电力系统故障等,需要通过对机组运行情况进行分析,来确定具体的故障原因。
第四步:制定应对方案
根据机组跳闸的原因和故障性质,制定相应的应对方案。
例如,可以对机组进
行维修,调整发电机负荷等,来恢复机组正常运行。
第五步:执行应对方案
在确定应对方案后,需要及时执行,以便尽快恢复机组正常运行,并保障电力
系统的稳定运行。
结论
机组跳闸给电力系统带来了极大不便,并且在电力系统中的重要性不可忽视。
因此,在面临机组跳闸问题时,需要制定科学合理的处理方案,提高故障处置效率,确保电力系统的持续稳定运行。
鸳鸯湖电厂12月15日4号机组超速保护误动作跳闸事件分析报告

鸳鸯湖电厂“12.15”#4机组跳闸事件分析报告一、事件前工况:2019年12月15日03时40分,#4机组负荷506.45MW,CCS协调投入,A、B、C、D磨运行,主蒸汽压力14.73MPa,主蒸汽温度585℃,机组背压7.85KPa,汽机转速3000rpm。
二、事情经过:03时42分53秒,#4机组超速卡件1、2、3模件故障报警,根据保护逻辑模件故障后,DEH转速由3000rpm自动切至4444rpm,造成110%超速保护动作,03时42分54秒,ETS保护动作,锅炉MFT联锁保护动作,发变组解列。
机组跳闸发生后,公司党委书记、董事长苗俊明、公司总经理徐荣田先后组织了两次现场分析会。
04时30分,现场分析会对机组跳闸原因进行了初判,指出故障处理方向;07时20分,再次召开现场专题分析,明确了本次跳机主要原因及处理过程。
确定事件原因并消除故障隐患后,12月15日10时06分,机组再次并网。
本次机组跳闸及事件处理过程,通过积极协调国调转移#4机组发电量至#3机组,二期总发电量未受损失。
三、检查处理情况:通过查询历史曲线和DCS事件记录(见图1),发现C186控制器超速卡(三块TP800卡件)在03时42分53.139秒均触发模件状态报警,检查控制器HC800、通讯模件HC800、总线模块PDP800状态正常,无报警信号。
与此同时,检查发现和超速卡同在一个总线通讯链路上的高调、中调伺服卡均报模件状态报警。
由此分析为模件状态报警是由总线通讯故障造成。
采用总线专用工具(profi-trace)对总线通讯进行在线检查,发现各模件总线通讯电压异常,总线通讯电压临近正常通讯门槛值(2.5V)。
为进一步查明原因,对通讯模件至超速卡总线及插头进行全面检查,检测通讯线绝缘正常,接线牢固,发现通讯模块(PDP800)处DP总线插头阻值异常,对此进行更换,通讯电压恢复正常(5V 以上)(见图2),模件状态报警消除。
变电运行中跳闸故障处理分析

变电运行中跳闸故障处理分析变电站是电力系统中重要的组成部分,主要起到升压和传输电力的作用。
在变电站的运行过程中,由于环境影响、维护不到位等多种原因,经常会出现各种故障,其中跳闸故障是比较常见的一种。
下面针对变电运行中跳闸故障进行处理分析。
一、跳闸原因分析1、重载或过载:变电站在正常情况下都是按照设计负荷运行的,一旦负荷出现异常超过了变电站的承受范围,就会引起变电站设备的过热或电压过高等情况,造成跳闸故障。
2、短路:变电站中各种设备之间都是通过导线或者开关等组件连接起来的,一旦在导线过程中出现了短路情况,就会造成电流瞬间增大,设备不能承受而引起跳闸。
3、地线跳闸:当变电站的地线故障,导致电压过高时,开关装置就会自动跳闸,以保护设备。
4、开关异常:开关在长时间运行后可能存在磨损、氧化等问题,会影响设备正常运行,可能会导致接触不良、跳闸等情况。
二、跳闸故障处理流程1、故障排查:首先需要根据跳闸现场情况,确定故障类型。
通过检测电气设备及线路,进一步确定故障原因。
2、应急处置:针对跳闸故障,需要第一时间采取相应措施,如关闭电源、切断电路。
及时排除危险。
3、设备检修:针对设备的检修,主要包括清洗、调整、更换等操作。
将设备恢复正常状态后进行电气参数测试。
4、加强设备维护:如开关的定期检修、设备的预防性维护、保养等。
使设备保持最佳状态,降低跳闸风险。
三、跳闸故障预防措施1、完善设备维护体制:制定一套完整的设备维护方案,定期进行设备的检修、清洗、调整等操作。
2、加强设备保养:设备保养包括设备清洁、防腐、防尘、防水等措施,保证设备状态良好,减少运行中的故障发生。
3、科学合理运行设备:要注意合理安排负荷,避免出现重载或过载情况,合理运行变电站设备。
定期对设备进行电气参数测试,发现问题及时处理。
4、设备更新升级:在设备达到寿命时,及时考虑更新、更换设备,相对较新的设备能够更好地满足电力负荷的需求。
在变电站的运行过程中,跳闸故障是一个常见的问题,跳闸导致的损失是不可避免的。
10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法
10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法一、原因分析:1. 过电流:电力系统中的过电流是导致线路越级跳闸的主要原因之一。
过电流可能是由于设备故障、短路或电力负荷超过额定值等引起的。
2. 过电压:过电压是指电力系统中电压超过额定值的现象。
过电压可能是由于雷击、设备故障或电力系统调整引起的。
过电压会导致线路设备的损坏,从而导致越级跳闸的发生。
3. 电容器失效:电容器在电力系统中常用于补偿无功功率,但电容器的老化或故障会导致其失效,进而引发线路越级跳闸。
4. 供电过程中的突然开关:当线路供电过程中突然切换开关引起的电压或电流突变,可能导致线路越级跳闸。
5. 电气设备故障:线路上的电气设备故障,如断路器故障、熔断器熔断等,可能导致线路越级跳闸。
二、解决办法:1. 定期检查和维护电力设备:定期检查电力设备的运行状态,及时发现和处理潜在的故障,可以防止线路越级跳闸的发生。
定期维护设备,保持其良好的工作状态,也能够降低发生故障的可能性。
2. 加装过流保护装置:在电力系统中加装过流保护装置,可以及时监测和切断过电流,防止过电流引起的线路越级跳闸。
3. 定期检查和更换电容器:定期检查电容器的运行状态,如发现老化或故障,及时更换,避免电容器故障导致的线路越级跳闸。
4. 合理设计电力系统:在设计电力系统时,要合理选择设备和线路的额定容量,以确保系统能够承受额定负荷,避免过载导致的线路跳闸。
5. 优化开关操作:在线路供电过程中,要避免突然切换开关,特别是在重要设备运行期间。
合理安排开关操作,可避免因突然开关引起的电压或电流突变。
6. 加强培训和管理:加强电力系统操作人员的培训,提高其操作技能,同时建立健全的管理体系,规范操作流程,确保电力系统的稳定运行。
线路跳闸最简单处理方法
线路跳闸最简单处理方法线路跳闸是一种常见的电力故障,通常是由于短路、过载或电气设备故障导致。
当出现线路跳闸时,需要及时采取措施来解决问题,以防止导致更大的电力故障。
以下是输出线路跳闸的最简单处理方法的整体流程及每个环节的详细描述。
一、整体流程输出线路跳闸最简单的处理方法可以按照以下步骤进行:1.检查线路跳闸原因,包括查看电气设备、检测电流和电压、识别过载或短路等。
2.隔离故障区域,例如关闭掉跳闸的电路保护器、拆掉故障设备等。
3.清理故障现场,包括清除附着在设备上的灰尘、螺母等,以便更好地进行检查和维修。
4.检修电力设备,例如更换损坏的电器元件、重新连接线路等。
5.测试已修复的电器设备,确保其正常运行。
6.重新接通电路并检查电流、电压等参数是否正常。
二、详细描述1.检查线路跳闸原因线路跳闸是由许多原因引起的。
这些原因可以包括短路、过载、电器设备故障、地线故障和其他电力故障。
需要通过仔细检查来确定跳闸原因。
可以检查跳闸开关,是否正常跳闸,以及检查跳闸器是否受到冲击或其他损坏。
接着,可以检查电气设备,例如发电机、电缆、继电器等,以确定是否存在故障。
可以检查电流和电压是否正常,以帮助确定是否存在过载或短路等故障。
2.隔离故障区域在检查跳闸原因后,需要隔离故障区域,以防止电力故障的扩散。
可以关闭掉跳闸的电路保护器、拆掉故障设备等。
这有助于确保安全,并为后续的检修和维修工作做好准备。
3.清理故障现场在隔离故障区域后,需要进行清理工作,以便更好地进行检查和维修。
清理故障现场需要清除附着在设备上的灰尘、螺母等物质,以确保实施后续的检修和维修工作时,能够更加方便地操作。
还需要保护故障区域,以防止其他人误入,导致更大的安全隐患。
4.检修电力设备检修电力设备需要首先确定电气设备故障原因,然后选择合适的维修方法。
可以更换损坏的电器元件、重新连接线路、更换发电机等。
确保维修人员熟练掌握维修方法,在操作过程中,严格按照电力设备的操作流程标准进行操作。
变电运行的跳闸原因分析及应对方法
变电运行的跳闸原因分析及应对方法摘要:在电网实际运行过程中,变电运行是极其重要的电网系统组成部分,但是其出现的问题特别多,其中跳闸故障是最为常见的问题之一。
跳闸故障会导致电力设备不能够正常运行,倘若情况十分严重甚至会导致供电系统完全瘫痪。
本文详细分析了跳闸故障的常见原因,并且提出了处理故障的具体方法,这样可以提高电力企业日常供电质量,为用户提供稳定的电力资源。
关键词:变电运行;跳闸原因;应对方法1 引言如今我国社会飞速发展,这不但增加了电力资源的消耗,各行各业也都需要高水平的电力供应,跳闸故障作为常见变电故障之一,需要根据科学方法制定处理方案,并且学习了解新型处理技术,更好地加强电力企业日常运营效果, 而且也需要良好的日常维护管理,变电系统作为基础供电设备中重要的组成部分,需要具有较强的稳定性、高效性。
负责变电系统的部门需要加强管理人员专业素质,合理使用先进的电力设备,确保变电系统正常运行。
2 变电运行的跳闸原因2.1线路跳闸在变电运行中,设备线路的跳闸原因,主要是由于设备的运行,使变电系统发生了跳闸现象,进而影响了变电站的正常工作,因此要合理使用先进的电力设备,确保变电系统正常运行。
当设备出现线路跳闸时,工作人员首先对系统中保护变电运行的自动设备进行检查,并迅速做出判别。
这些线路的日常检查维护较为困难,很多地点都没有进行详细的检查,很容易发生线路故障,导致跳闸故障发生。
若检查无明显异常,经调度同意后可进行强送电处理,通过强送电处理的现象做出判断,进而进行处理。
同时对变电站系统中断路器设备和运行的中油位相关的状况进行仔细的检查。
在强行送电过程时,必须要对变电站系统的调度进行仔细分析,要注意装置和低减载装置的运行情况。
电力供电系统线路极其复杂,其中存在特别用途的线路,其安置在特殊位置,对人们日常生活并不造成任何影响。
但是该线路的日常维护变得极其困难,很多地点都没有进行详细的检查,极易发生故障,导致电路系统跳闸发生。
线路开关事故跳闸处理
35KV系统的异常运行和事故处理第一节、系统振荡的处理系统振荡为电厂或一部分系统与主系统失去同期而产生,一、现象:1、电机电流表、功率表及连结失去同期的电厂或部分系统的输电线及变压器的电流表、功率表等指示明显地周期性剧烈摆动。
2、系统中各点电压将发生波动,振荡中心的电压波动最大,照明灯光随电压波动一明一暗。
3、发电机发出有节奏的嗡嗡声响,在失去同期的受端系统周波下降,在送端系统周波则升高。
二、处理:1、周波升高,应迅速降低周波,直至振荡消失或周波降低至不低于49.5HZ为止。
n=60f/p2、周波降低,应充分利用容量和事故过载能力提高周波,直至消除振荡或恢复至正常为止。
3、系统振荡时,在没有危胁到机组损坏的情况下,值班人员不解列任何机组。
4、若因机组失磁而引起系统振荡时,应立即将失磁的机组与系统解列,但应注意发电机失磁异步运行与系统振荡的区别。
一、现象:DCS报警,发“佳能3127线线路开关跳闸”信号。
二、处理:发电机甩负荷,先保住厂用电(发电机有功减少,无功增大,主控室灯变亮。
)1、汇报值长,同时调整系统周波电压在正常范围内。
2、检查35KV线路开关保护动作情况,核对准确后汇报值长。
根据值长令进行处理。
3、35KV线路故障跳闸,无明显故障象征时,可以联系强送。
强送端为对侧,我厂侧应进行同期并列或按值长(调度)命令处理。
4、35KV线路跳闸伴有明显的故障象征(如火花、爆炸声、系统振荡等),不应立即强送,须检查设备并消除振荡后再考虑强送。
5、因人员过失或保护误动,可立即与系统并网,并汇报调度。
35KV母线接地一、现象:1、警铃响,DCS发“35KV母线接地”光字牌,2、检查绝缘监视电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压高或为线电压,此时可判断为稳定接地。
绝缘监视电压也可能不停摆动,此为间歇性接地。
二、处理:1、检查故障母线压变低压熔丝,若断掉换上即可。
但在检查时,要注意不能拔下测量,应在运行中先测量电压,为零时再测电阻,若有电压判断为该相已熔断,否则会造成线路开关低压解列而跳闸。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第6期(总第123期) 中国水能及电气化 NO.6(ToTAL NO.123) 2015年6月 China Water Power&Electrification Jun.,2015
线路跳闸导致机组过速保护动作仿真 分析与处理
金培军 (新疆地方电力中心试验研究所,新疆乌鲁木齐830000)
【摘要】 本文分析了一起220kV送出线路单相接地故障跳闸,重合于永久故障后线路跳闸。机组孤网运行情 况下机组过速保护动作,全厂交流失压,后机组开机并入系统运行正常。事故显示送出线路故障跳开后,机组 进入孤网运行状态,PI调节方式下机组频率振荡,机组高频保护动作导致紧急停机,机组紧急停机造成全厂及 孤网交流失压。机组故障仿真及事故过程分析显示,随着孤网运行模式的变换,机组孤网运行判据应相应修正 并予以试验。 【关键词】 线路;跳闸;仿真分析;孤网运行模式
中图分类号:TV734 文献标识码:B 文章编号:1673-8241(2015)06-0047-05 Simulation analysis and treatment of unit over・speed protection action due to line tripping
JIN Peijun (Xinjiang Local Power Center Test Research Institute,Urumqi 830000,China)
Abstract:In the paper,a single—phase grounding failure tripping on 220kV outgoing line is analyzed,which is ovedapped with line tripping after permanent failure.The unit has over—speed protection action under the condition of unit isolated network operation.The whole plant suffers from AC under・voltage.The rear unit is started and incorporated into the system for normal operation.After outgoing line failure tripping is aisplayed due to accident,the unit enters into isolated network operation state.The unit frequency is fluctuated under PI regulation mode.Unit high frequency protection results in emergency suspension.The whole plant and isolated network suffer from AC under—voltage due to the emergency suspension of unit.Unit failure simulation and accident process analysis show that unit isolated network operation judgment should be correspondingly corrected and tested with the change of isolated network operation mode. Key words:line;tripping;simulation analysis;isolated network operation mode
下坂地水电站地处高寒、高海拔山区,装机容量 为3 X50MW,电气主接线采用发变组单元接线,机 端额定电压10.5kV,经10.5kV母线送至额定容量为 63MVA三相双线圈无励磁调压升压变压器SSP9— 63000/220的低压侧,主变高压侧送至220kV单母 线,经由母线送至220kV坂英线与220kV降压站。 1 线路故障跳闸后的异常现象 2014年11月25日17时29分,1号发变组并 网…发电,有功功率20MW,4号主变为运行状态, 负载15.2MW,坂英线负载3.9MW,坂士线、坂齐
47 水电站技术 Hydropower Station Technology
线、1号厂变、1号隔离变为运行状态,2号、3号机 停机热备。电气一次主接线如图1所示。
图1下坂地水电站电气一次主接线 17时29分7.083秒,220kV坂英线2919光纤及 差动距离保护动作,1号机事故停机,1号机组大于 1 15%转速水机常规保护动作,220kV坂英线2919断 路器跳闸,220kV 4号主变高压侧断路器2204跳闸, 220kV 1号主变高压侧断路器2201跳闸,10.5kV 1号
发电机出口断路器1001跳闸,全厂交流失压。 2事故原因分析 坂英线故障光纤差动保护录波如图2所示。
状态量序号 FUN 状态量名称 :状态 序号 FUN。 状态量名称 _ e9 f A相 啦 ca ff B相跳位
eb f c相跳位 dO ff 装置启动
d6 f 跳A相 d7 ff 跳B相 d8 f 跳c相 d9 ff 闭锁重合出口
一一 I— _。—。 ●__
电网故障序号 i 579 故障时间j 2叭4年l1月25日 l7时29分o7秒083毫秒 通道号 通道名称 ‘ i匝j苴号:通谴 称 …一 一一 一一 -i— 00 A相电流 - 06 -B相电压 01 B相电流 : O7 :c相电压 02 C相电流 ! 22 1对便她相电流 03 零序电流 ; 23 一对侧B相电流 A相电压 ! 24 1对侧c相电流
一 磊 痂 宦02通睫 L03 景 i313.1 ̄78307 通 f22 ~—。 通 t'23遁磁 [24 O0 347 O0.. 347 O0.I .-... O0 517 O0{
‘-‘・-・I・-・J…●・・_・。 ■I I J_・・・--_・-‘
|o06 ● - } _
●5
- oo● l ● r
003
002 - _ 01
- 000
‘O000
。0001
。0002
‘0003
‘OOO4
● _ ) 摹 ( >( >< I‘05 }c『r _>I < I lI ●
- < > < : < - < ● l( > ● > > <
> ( < > > > } 》 ● K < > < - < ● ( ● > > >
● < r ( _ _ ( ●
.1 I I f
图2坂英线故障光纤差动保护录波 水电站技术 Hydropower Station Technology
线路光纤差动保护录波显示:坂英线C相接地, 线路光纤差动保护动作,单相重合闸启动后合闸于永 久故障,坂英线线路2919跳闸。 坂英线2919断路器跳闸后,调速器检测到主变 高压侧断路器未跳闸的情况下仍为并网运行模式,孤 网运行频率波动范围大,频率波动范围超出 50.03Hz,调速器一次调频功能启动,因超调机组大 于115%电气额定转速,水机常规保护口 动作于停 机。造成本次机组水机常规保护动作的原因为下坂地 站220kV降压站未接入主网时,塔县电网通过lOkV 母线与下坂地并网,1号机孤网试验时,孤网运行方 式默认为1号发电机出口断路器合闸。下坂地站 220kV降压站接入主网后,塔县电网通过220kV降压 站降压为110kV后接入主电网。
3故障仿真分析 下坂地水电站单机容量50MW,单机孤网运行时 最高负荷不足20MW,PID参数优先稳定性,空载运 行工况下线性MATLAB平台仿真模型 如图3所示, 其对象参数为ry=0.2,e =0.74,e =0.491,8^= 1.4,e。 =0.78, =1.62s, =6.67s, =2.001s, e =1,其中, 为接力器反应时间常数;e 为水轮机力 矩对导叶开度的传递函数;e 为水轮机流量对水头的 传递函数;e 为水轮机力矩对水头的传递函数;e 为水 轮机流量对导叶开度的传递函数;T为水流惯性时间 常数;To为机组惯性时间常数;T 为电网惯性时间常 数;e 为机组综合自调节系数。
图3水轮机线性调节系统模型 单机孤网PID调节模式下空载稳定性如图4所示。 l ^ l V
f
__●—__ I, / l_ 一 ,^、 / f l f V
∞ 船 1∞ 12o 仿赢时间,s
图4单机孤网调节模式下空载稳定性曲线 水电站技术 Hydropower Station Technology
空载稳定性仿真显示:机组进入空载运行后,抗 2Hz频率扰动高频达55.08Hz,后逐步趋于稳定。机 组并网运行状态下,遇出线故障跳闸,机组进入频率 调节模式应能可靠自稳。
为还原坂英线2919断路器跳闸后机组过速保护 动作情况,搭建了故障状态线性MATLAB平台仿真 模型…,如图5所示。 仿真结果如图6所示。
图5坂英线故障跳闸系统仿真模型 J j
八 /
V { I 柏 6O 80 1 D口 120 1如 1 B0 1e0 200
图6仿真结果 仿真结果表明:故障状态下,机组开度调节即Pl 调节模式,一次调频状态下比例系数 设定为5, 孤网下频率振荡至高点75.22Hz。机组进入孤网运行 状态后,机组1 15%电气过速保护动作于水机停机。 水轮机调节系统比例系数 越大,系统的响应 速度越快,但产生超调和振荡甚至导致系统不稳定。 仿真结果清晰表明:线路故障 状态下,机组调速系 统因未切换至空载频率调节模式导致超调,机组过速 保护动作于停机。 4故障技术处理措施 调速器孤网运行条件下的自稳,调速器电调应采 用频率调节模式即PID调节方式,孤网与主网运行调 速器调节模式的切换应结合电网运行条件的变化修 改。在电网电源点薄弱的区域(如南疆孤网),为避 免事故情况下如送出线路故障跳闸而诱发机组过速保 护停机,孤网调频逻辑切换根据电网运行情况进行 修订。
∞ ∞ 蚰 ∞ ∞ NH『料曝露薯 稻蜒班铬