机组真空下降的原因及处理

机组真空下降的原因及处理
机组真空下降的原因及处理

造成凝汽器真空下降的原因较多,现在就生产实际工作中遇到的造成凝汽器真空下降常见的原因与处理方法介绍给大家仅供参考、交流。

一、在汽轮机组启动过程中,造成凝汽器真空下降的原因:

1、汽轮机轴封压力不正常

(1)、原因:在机组启动过程中,若轴封供汽压力不正常,则凝汽器真空值会缓慢下降,当轴封压力低时,汽轮机高、低压缸的前后轴封会因压力不足而导致轴封处倒拉空气进入汽缸内,使汽轮机的排汽缸温度升高,凝汽器真空下降。而造成轴封压力低的原因可能是轴封压力调节阀故障;轴封供汽系统上的阀门未开或开度不足。

(2)、象征:真空表指示值下降、汽轮机的排汽缸温度的指示值上升。(3)、处理:当确证为轴封供汽压力不足造成凝汽器真空为缓慢下降时,值班员必须立即检查轴封压力、汽源是否正常,在一般情况下,只需要将轴封压力调至正常值即可。若是因轴封汽源本身压力不足,则应立即切换轴封汽源,保证轴封压在正常范围内即可,若是无效,则应该进行其它方面检查工作。

2、凝汽器热水井水位升高

(1)、原因:凝汽器的热水井水位过高时,淹没凝汽器铜管或者凝汽器的抽汽口,则导致凝汽器的内部工况发生变化,即热交换效果下降,这时真空将会缓慢下降。而造成凝汽器的热水井水位升高的原因可能是a、凝结水泵故障;b除盐水补水量过大;c、凝汽器铜管泄漏;d、凝结水启动放水排水不畅;e、凝结水系统上的阀门开度不足造成的。

(2)、象征:真空表指示下降,汽轮机的排汽缸温度上升、而凝汽器水位计、就地水位计水位也会上升。

(3)、处理:当确证为凝汽器的热水井水位升高造成凝汽器真空为缓慢下降时,值班员必须立即检查究竟是什么原因使凝汽器水位上升,迅速想办法将凝汽器水位降至正常水位值。

3、凝汽器循环水量不足

(1)、原因:当循环水量不足时,汽轮机产生的泛汽在凝结器中被冷却的量将减小,进而使排汽缸温度上升,凝汽器真空下降,造成循环水量不足的原因可能是循环水泵发生故障;循环水进水间水位低引起循环水泵汽化,使循环水量不足;机组凝汽器两侧的进、出口电动门未开到位;在凝汽器通循环水时,系统内的空气未排完。

(2)、象征:真空表指示值会下降,汽轮机的排汽缸温度的指示值上升,凝汽器循环水的进、出口压力会波动,凝汽器循环水的进、出口水温度会发生变化(进口温度正常,出口温度升高)。

(3)、处理:当确证为凝汽器循环水量不足造成凝汽器真空为缓慢下降时,值班员应迅速检查循泵运行是否正常,进水间水位是否正常。迅速到就地检查机组凝汽器的两侧进、出口电动门是否已经开到位,两侧进、出口压力是否波动(若是波动则对其进行排空气工作,直至空气管排出水为止)。

4、处于负压区域内的阀门状态误开(或误关)

(1)、原因:由于机组启动过程中,人员操作量大,在此过程中难免会发生操作漏项或是误操作的情况,这是造成此类真空下降的主要原因。

(2)、象征:真空下降、汽轮机的排汽缸温度升高,发生的时间之前,值班人员正好完成与真空系统有关操作项目。

(3)、处理:当确证为处于负压区域内的阀门状态误开(或误关)造成凝汽器

真空为缓慢下降时,值班人员应迅速将刚才所进行过的操作恢复即可。

5、轴封加热器满水或无水

(1)、原因:在机组启动过程中,由于调整不当或是轴封系统本身的原因使轴封加热器满水或是无水,将导致凝结器真空下降,造成轴封加热器满水或是无水的原因可能是轴封加热器铜管泄漏;轴封加热器至凝汽器热水井的疏水门开度不足,或是疏水门故障;轴封加热器汽侧进、出口门开度不足或旁路门被误开启,导致疏水量减少,使轴封加热器无水。

(2)、象征:真空表指示值会下降,轴加无负压,汽轮机的排汽缸温度的指示值上升,若是轴封加热器满水,则汽轮机的高、低压缸前、后轴封处会大量冒白汽,而此时轴封压力会上升,严重时,造成轴封加热器的回汽管积水,使轴封加热器工况发生变化,导致真空下降;若是轴封加热器无水,则大量的轴封用汽在轴封加热器中未进行热交换就直接排入凝汽器内,增加了凝汽器的热负荷,导致真空下降。

(3)、处理:当确证为轴封加热器满水或无水造成凝汽器真空为缓慢下降时,迅速通知值班员检查轴封加热器的水位是否正常,若是满水则开大轴封加热器疏水阀门,同时检查注水门是否关闭,开启回汽管疏水阀排除积水,调整轴加水位至1/2。若是轴封加热器无水,则先进行注水,将轴封加热器的水位调至1/2即可。

在汽轮机机组启动过程中,经常碰到的凝汽器真空缓慢下降的原因主要就是这几种。当然,这不是绝对的,但是应该遵循这样的原则:当凝汽器真空缓慢下降时,值班员应根据有关仪表,象征,工况进行综合判断,然后进行相应的处理。

二、在汽轮机组正常运行中,造成凝汽器真空缓慢下降的原因:

1、射水池的水温升高,抽气器工作失常

(1)、原因:在汽轮机机组运行过程中,由于季节的变化或是其它因素使射水池的水温升高,在抽气器的喷嘴处可能会发生汽化现象,从而使抽气工作失常,凝结器中的不能凝结气体不能及时排出,导致真空下降。造成射水池水温上升的原因可能是夏季环境温度引影响;热力系统内有热源排入射水池内,使水温升高。(2)、象征:凝汽器的真空值与某时期相比较有所下降,或早晚间真空值存在差值。若用测温仪或用手摸射水池水时,水温偏高,射水抽气器的下水管的温度也同样偏高。

(3)、处理:当确证为射水池水温升高造成凝汽器真空缓慢下降时,适当开启射水泵进口管上的补水门进行射水池换水工作,降低水温。必要时检查射水池溢放水管是否畅通,即可。

2、轴封加热器回汽管积水严重

(1)、原因:当轴封加热器回汽管积水时,使回汽的通流面积减少,轴封供汽系统工作失常,导致真空下降。造成轴封加热器回汽管积水的原因可能是轴封加热器水位升高;注水门忘记关闭;轴封蒸汽母管带水。

(2)、象征:当回汽管积水时,轴封加热器排汽管的外壁温度偏低,严重时,高、低压缸前后轴封处会大量冒白汽,轴加风机壳体冒水。

(3)、当确证为轴封加热器回汽管积水造成凝结器真空缓慢下降时,机组人员应迅速地将轴封回汽母管上的放水门全开,进行排水工作,直至水排完为止,调整好轴加水位。

3、凝结水位升高

(1)、原因:在正常运行中,造成机组的凝结器水位升高的原因可能是除盐水

补水量过大;凝结器铜管泄漏;凝结水再循环电动门误开或关不到位;低压加热器疏水泵出口压力过高和除氧器压力过高(排挤凝结水)。

(2)、象征:凝汽器水位计指示升高,运行的凝结水泵电流升高。凝结水过冷度增大。

(3)、处理:当确证为凝结水位升高造成凝结器真空缓慢下降时,值班员应迅速查明造成凝结器水位升高的原因,将凝结器水位降低至正常值即可。

4、运行人员或检修人员工作过程中发生失误、造成凝结器真空缓慢下降(1)、原因:由于运行人员或检修人员在工作过程中发生失误,使凝汽器真空缓慢或急剧下降,造成凝汽器真空缓慢或急剧下降的原因可能是运行人员在正常操作中对系统或是其它原因误开、误关与真空系统有关的阀门;检修人员在进行与真空系统有关的检修工作时,擅自误开、误关阀门。

(2)、象征:类似的情况发生时,凝汽器真空表的指示值下降速度会出现两种象征:①、凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升;②、凝汽器真空急剧下降时,汽轮机的排汽缸温度上升较快,机组运转声突变;若是误关循环水系统的阀门,则机组的凝汽器循环水压力将会发生变化。

(3)、处理:当确证运行人员或检修人员工作失误造成凝汽器真空缓慢或急剧下降时,值班人员应沉着冷静地迅速将事发前所进行的操作全部恢复。若是判断为检修人员在时进行检修工作造成的,则迅速到就地将检修人员擅自误开、误关阀门的阀门关闭即可。

5、在做与真空系统有关的安全措施时,凝结器真空缓慢下降

(1)、原因:在做与真空系统有关的安全措施的过程中,当真空系统阀门关不严密的因素存在时,凝汽器真空缓慢下降,造成的原因可能是处于负压区的设备

或阀门有空气被拉入凝结器内,使真空缓慢下降。

(2)、象征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升。

(3)、处理:当确证为是因做安全措施而引起凝结器真空缓慢下降时,值班员应迅速将所有的安全措施恢复即可。

6、运行中机组低压加热器汽侧无水

(1)、原因:机组正常运行中,由于人员疏忽大意或是工况发生变化时未能及时调整低压加热器的水位,导致低压加热器无水位运行,这时由于低压加热器无水位,抽汽未能进行热交换就直接排向凝结器热水井,使凝结器热负荷增大,真空下降。

(2)、象征:凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,就地检查可以发现运行中的低压加热器水位计无水位指示、端差加大。

(3)、处理:当确证为是运行中机组低压加热器无水导致凝结器真空缓慢下降时,值班员只要将低压加热器调整至有水位显示即可。

三、在汽轮机组事故处理中,造成凝汽器真空缓慢下降的原因:

1、轴封压力过低

(1)、原因:当机组发生事故时,由于多种因素会导致轴封压力下降。例如,单机运行或两台机组运行时,在事故处理过程中由于处理不当,造成轴封压力下降压力下降,使凝汽器真空缓慢下降。

(2)、象征:凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,与轴封压力有关的表计指示值下降。

(3)、处理:

按下列几种情况进行处理:

①、单机运行发生事故的时,若发生轴封压力下降,凝结器真空缓慢下降,这时应将轴封汽源切换至冷段供给,以保证轴封压力正常。

②、两台机组运行时,若壹台机组发生事故,则视除氧器的压力高、低而决定是否将轴封汽源切换至辅汽供应,以保证轴封压力正常。

2、凝结器热水井满水

(1)、原因:由于在事故状态下,设备或人员的因素会使凝汽器热水井满水,而造成满水的原因可是凝结水泵跳闸;凝结水泵跳闸之后因逆止门关不严,使凝结水系统中的倒回热水井造成满水;除氧器补水量过大。

(2)、象征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝汽器水位计的指示值上升。

(3)、处理:当确证为凝汽器热水井满水造成凝汽器真空缓慢下降时,值班员应迅速想法将凝结器热水井的水位降至正常水位。

3、高压轴封漏汽至六抽手动门调整不及时

(1)、原因:当机组发生事故时,由于主蒸汽流量变化,轴封漏汽量发生变化,使汽轮机高压轴封处倒拉空气进入凝汽器,真空下降。

(2)、象征:凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升。

(3)、处理:当确证为高压轴封漏汽至六抽手动门调整不及时造成凝汽器真空缓慢下降时,当班人员迅速到就地适当关小高压轴封漏汽至六抽手动门即可。

4、除盐水系统故障,或在除盐水补水管路、阀门检修工作过程中造成凝汽器真空缓慢下降的原因

在正常运中,也曾发生过因除盐水系统故障而造成凝汽器真空缓慢下降的异常现象。

(1)、原因:这种情况大都是除盐水泵跳闸;除盐水系统阀门误关(或故障);进行检修工作时引起的。空气被拉入凝汽器所致,前提条件是除氧器除盐水补水调节伐进出及调节伐均处于开启位置。

(2)、象征:凝汽器真空缓慢或急剧下降,汽轮机的排汽缸温度上升。(3)、处理:当确证为除盐水系统故障,或在除盐水补水管路上检修工作,应速汇值长,立即到就地查看,必要时关闭有关阀门即可。

以上为机组各工况下较为常见的凝汽器真空缓慢下降的原因、象征与处理方法。当然,这些不是绝对原因、象征与处理方法,这就需要我们大家在工作的过程中,不断地总结和提高各方面的知识与技能。

四、提高凝汽器真空的措施:

1、加强循环水冷却塔的运行维护,发现填料和配水管损坏时及时联系检修人员进行更换和修补。利用小修时及时进行水塔损坏填料的更换和配水管断裂处的修补,消除部分区域淋水密度过大造成的效率降低,从而提高冷却塔的效率。

2、合理进行循环水泵的调度,根据气候变化适时调整循环水泵的运行台数,保证了循环水量的正常。

3、减小凝汽器端差,保证胶球清洗系统效率,提高凝汽器真空。

4、提高汽轮机真空系统严密性,汽轮机真空系统漏入过量空气,将造成铜管表面形成一层气膜,降低凝汽器铜管换热系数,另外,容易造成真空泵超负荷,从而影响凝汽器真空。

5、保证循环水水质,防止凝汽器管束结垢。根据化学监督的数据及时进行循环水浓缩倍率的调整。

6、提高真空泵的工作效率,防止不凝结气体无法及时排出而影响机组真空;

各种真空机组.doc

各种真空机组 罗茨滑阀真空机组 罗茨滑阀真空机组是以罗茨泵为主,滑阀泵为前级泵的中高真空获得设备。全套机组由罗茨泵、滑阀泵、管道(含不锈钢波纹管)、阀门电拉箱等组成。此型号机组可以分为2大类,由H型滑阀泵与罗茨泵组成的真空机组和引进美国KINNEY技术生产的KT,KDH系列滑阀泵与无腐蚀性,对泵油不起化学反应的气体,在开气阀的条件下可抽除少量可凝性气体。后者真空机组还是有KT,KDH系列滑阀泵在13300pa情况下长时间的运转、节能、无振动,占地面积小等优点。 机组广泛应用于真空冶炼、铜液脱气、真空干燥、真空浸透,真空浓缩,真空模拟装置、电子器件排气、以及其他真空作业等。 根据实际需要机组可以设计成多套并联,以提高机组的抽气能力。 在低真空处理水蒸气的工艺中,凯尼水蒸气处理系统是最经济有效的解决方案。 凯尼水蒸气处理系统泵阻止水蒸气在滑阀真空泵内凝结。

滑阀泵的油箱设计为各种变持续的真空压差。油泵确保在油泵处于真空状态下正常的供油量。 型号转速 RPM 功率 KW 补充 水量 L/M 进水 口 NPT 排水 口 NPT 处理水蒸 气量 KG/HR 重 量 KG 长 MM 宽 MM 高 MM VHS 870, 2800 15 0.8 3/4” 1/2”, 3/2” 18 850 1500 1100 2000 2)1/2”为KT300的接口,3/2”为SZ-2的接口 JZJS真空机组是以罗茨泵为主泵(包括中间泵)为前级泵的真空机组。全套机组有罗茨泵,水环泵、管道、阀门、汽水分离器、电拉箱等组成。 罗茨水环真空机组

不同型号的罗茨泵、水环泵的组合,可以分为不同的罗茨泵水环泵真空机组。可适用于不同的工况条件。从二级(一台罗茨泵,一台水环泵)串联组成的真空机组到四级(三台罗茨泵,一台水环泵)串联组成的真空机组。可以获得650-0.1pa的不同极限真空,从而满足不同的工艺要求。 由于罗茨泵的转子的特点(即转子与泵体有一定的间隙,泵腔内无润滑油)和水环泵的特点(即叶轮与泵壳间有一定的间隙)泵腔内无润滑油,和水环泵的特点(即叶轮与泵壳间有一定的间隙和采用水作为泵体和叶轮间的密封介质),因此本型号机组的最大特点是适合抽除含有粉尘,大量可凝性和带有一定腐蚀性的气体。同时避免了其他真空机组中可凝性气体对机械泵真空油氧化的不足之处,并可以消除真空泵油对真空系统的污染。 JZJX型真空机组是以罗茨泵为主泵,旋片泵为前级泵的中高真空获得设备。全套机组由罗茨泵,旋片泵,管道(含波纹管),阀门,电拉箱等组成。此型号机组的最大特点:一是弥补了双级旋片泵在1000~1pa时抽速减小的缺陷,二是与相同抽速的双级旋片泵相比,具有节能显著的效果。

机组真空下降的原因分析与处理方法

机组真空下降的原因分析与处理方法 前言: 汽轮机的排汽进入凝汽器汽侧,大流量的循环水送入凝结器铜管内侧,通过铜管内循环水与排汽换热把排汽的热量带走,使排汽凝结成水,其比容急剧减小(约减小到原来的三万分之一),因此原为蒸汽所占的空间便形成了真空。而不凝结气体则通过真空泵抽出,从而起到维持真空的作用。 我厂曾经多次发生凝汽器的真空下降的异常情况,给汽轮机组的安全经济运行造成一定的影响,真空每下降1Kpa将增加约3g/kw.h 煤耗;各机组都不同程度发生过凝汽器真空下降的异常情况,只是真空下降的最低数值不同。造成凝汽器真空下降的原因较多,现在就生产实际工作中遇到的造成凝汽器真空下降常见的原因与处理方法介绍给大家仅供参考、交流。 一、在汽轮机组启动过程中,造成凝汽器真空下降的原因: 1、汽轮机轴封压力不正常 (1)、原因:在机组启动过程中,若轴封供汽压力不正常,则凝汽器真空值会缓慢下降,当轴封压力低时,汽轮机高、低压缸的前后轴封会因压力不足而导致轴封处倒拉空气进入汽缸内,使汽轮机的排汽缸温度升高,凝汽器真空下降。而造成轴封压力低的原因可能是轴封压力调节阀故障;轴封供汽系统上的阀门未开或开度不足。 (2)、象征:真空表指示值下降、汽轮机的排汽缸温度的指示值上升。(3)、处理:当确证为轴封供汽压力不足造成凝汽器真空为缓慢下降

时,值班员必须立即检查轴封压力、汽源是否正常,在一般情况下,只需要将轴封压力调至正常值即可。若是因轴封汽源本身压力不足,则应立即切换轴封汽源,保证轴封压在正常范围内即可,若是无效,则应该进行其它方面检查工作。 2、凝汽器热水井水位升高 (1)、原因:凝汽器的热水井水位过高时,淹没凝汽器铜管或者凝汽器的抽汽口,则导致凝汽器的内部工况发生变化,即热交换效果下降,这时真空将会缓慢下降。而造成凝汽器的热水井水位升高的原因可能是a、凝结水泵故障;b除盐水补水量过大;c、凝汽器铜管泄漏;d、凝结水启动放水排水不畅;e、凝结水系统上的阀门开度不足造成的。(2)、象征:真空表指示下降,汽轮机的排汽缸温度上升、而凝汽器水位计、就地水位计水位也会上升。 (3)、处理:当确证为凝汽器的热水井水位升高造成凝汽器真空为缓慢下降时,值班员必须立即检查究竟是什么原因使凝汽器水位上升,迅速想办法将凝汽器水位降至正常水位值。 3、凝汽器循环水量不足 (1)、原因:当循环水量不足时,汽轮机产生的泛汽在凝结器中被冷却的量将减小,进而使排汽缸温度上升,凝汽器真空下降,造成循环水量不足的原因可能是循环水泵发生故障;循环水进水间水位低引起循环水泵汽化,使循环水量不足;机组凝汽器两侧的进、出口电动门未开到位;在凝汽器通循环水时,系统内的空气未排完。 (2)、象征:真空表指示值会下降,汽轮机的排汽缸温度的指示值上

凝汽器真空度对汽轮机效率的影响分析

凝汽系统及凝汽器真空影响因素 摘要 凝汽设备是汽轮机组的重要辅机之一,是朗肯循环中的重要一节。对整个电厂的建设和安全、经济运行都有着决定性的影响。 从循环效率看,凝汽器真空的好坏,即汽轮机组最终参数的高低,对循环效率所产生的影响是和机组初参数的影响同等重要的。虽然提高凝汽器真空可以使汽轮机的理想焓降增大,电功率增加,但不是真空越高越好。影响凝汽器真空的原因是多方面的,主要有:汽轮机排气量、循环水流量、循环水入口温度等。 关键词:朗肯循环;汽轮机;凝汽器;真空

2凝汽器性能计算及真空度影响因素分析 提高朗肯循环热效率的途径 ①提高平均吸热温度的直接方法是提高初压和初温。在相同的初温和背压下, 提高初压可使热效率增大,但提高初压也产生了一些新的问题,如设备的强度问题。在相同的初压及背压下,提高新汽的温度也可使热效率增大,但温度的提高受到金属材料耐热性的限制。。 ②降低排汽温度在相同的初压、初温下降低排汽温度也能使效率提高,这是 由于循环温差加大的缘故。但其温度下降受到环境温度的限制。

2.2 凝汽系统的工作原理 图6.1是汽轮机凝汽系统示意图,系统由凝汽器5、抽气设备1、循环水泵4、凝结水泵6以及相连的管道、阀门等组成。 图6.1 汽轮机凝汽系统示意图 1-抽气设备;2-汽轮机;3-发电机;4-循环水泵;5-凝汽器;6-凝结水泵 凝汽设备的作用主要有以下四点[9]: (1)凝结作用凝汽器通过冷却水与乏汽的热交换,带走乏汽的汽化潜热而使其凝结成水,凝结水经回热加热而作为锅炉给水重复使用。 (2)建立并维持一定的真空这是降低机组终参数、提高电厂循环效率所必需的。 (3)除氧作用现代凝汽器,特别是不单设除氧器的燃气蒸汽联合循环的装置中的凝汽器和沸水堆核电机组的凝汽器,都要求有除氧的作用,以适应机组的防腐要求。 (4)蓄水作用凝汽器的蓄水作用既是汇集和贮存凝结水、热力系统中的各种疏水、排汽和化学补给水的需要,也是缓冲运行中机组流量急剧变化、增加系统调节稳定性的需求,同时还是确保凝结水泵必要的吸水压头的需要。 为了达到上述作用,仅有凝汽器是不够的。要保证凝汽器的正常工作,必须随时维持三个平衡:○1热量平衡,汽轮机排汽放出的热量等于循环水带走的热量,故在凝汽系统中设置循环水泵。○2质量平衡,汽轮机排汽流量等于抽出的凝结水流量,所以在凝汽系统中必须设置凝结水泵。○3空气平衡,在凝汽器和汽轮机低压部分漏入的空气量等于抽出的空气量,因此必须设置抽气设备[14]。 凝汽器内的真空是通过蒸汽凝结过程形成的。当汽轮机末级排汽进入凝汽器后,受到循环水的冷却而凝结成凝结水,放出汽化潜热。由于蒸汽凝结成水的过

热电厂汽轮机凝汽器真空度下降成因及处理措施探究(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 热电厂汽轮机凝汽器真空度下降成因及处理措施探究(2021)

热电厂汽轮机凝汽器真空度下降成因及处理 措施探究(2021) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 凝汽设备是凝汽式汽轮机的重要组成部分,而凝汽器真空度直接影响整个热电厂的运行稳定性、经济性、可靠性与安全性,因此为了防止凝汽器出现真空下降的状况,应该准确的分析引起凝汽器真空下降的原因,并采取相应的措施进行处理,保证汽轮机正常的运行。 1.热电厂汽轮机凝汽器真空下降的原因 1.1.凝汽器真空系统不严密。真空系统存在小漏点时,不凝结的汽体会进入处于真空转台的位置,泄露到凝汽器中,如果不凝结的汽体过多,并滞留在凝汽器中影响传热,很容易造成真空异常下降。凝汽器真空系统不严密造成的真空下降的主要表现为:凝汽器出口循环水温与汽轮机排汽温度的差值增大,凝结水冷却度增大。 1.2.凝汽器水侧泄露。凝汽器铜管泄露会导致硬度较高的冷却水进入凝汽器汽测,提升凝汽器水位,引起凝汽器真空下降,此外,其还会导致水质变坏,腐蚀或锅炉或其他设备,甚至会引起锅炉爆管。

提高600MW火力发电机组真空系统经济性能

提高600MW 火力发电机组真空系统经济性能 黄剑、李军 (中国电力平圩发电有限责任公司 安徽淮南 202089) 摘要:对于凝汽式汽轮机组,需要在汽轮机的汽缸内和凝汽器汽侧建立一定的真空。凝汽器真空过高或过低都将影响汽轮机的效率。如何建立和维持真空,减少真空泵故障的发生。为此,本文针对性的提出了三套可行性设计方案加以解决。并通过比对优化从方案中优选出在真空泵前加装蒸汽喷射器节能装置,提高了真空泵的安全、经济运行,增强了真空泵的抽气能力。对于真空系统的节能降耗和发电机组的经济性运行都具有积极的意义。 关键词:火电厂 真空系统 可行性方案 经济性 1、系统概况 安徽淮南平圩发电有限责任公司一期工程为引进国外技术、国内制造的2×630MW 燃煤亚临界发电机组,由哈尔滨汽轮机制造厂生产,汽轮机型号为N630—167/537/537,四缸四排汽、再热冷凝式。凝汽器型号为N-4000,抽气管路布置为高低压凝器中的空气管采用串联结构,不凝结气体由高压侧流向低压侧,最后由低压凝器冷端汇于一根母管上,再分配至三台真空泵(如图1)。机组运行时,二台真空泵投运一台备用。 图1:真空系统图 对于凝汽式汽轮机组,需要在汽轮机的汽缸内和凝汽器汽侧建立一定的真空,机组运行时需要不断的将由不同途径漏入的不凝结气体从汽轮机及凝汽器中抽出。真空系统就是用来

建立和维持汽轮机组的低背压和凝汽器的真空。而真空泵的抽吸能力直接影响汽轮机的效率。在机组多年的运行和维护中发现真空泵存在不少问题。 2、机组运行中真空泵存在的主要问题: 1)真空泵抽吸能力下降,影响凝汽器换热效果。 2)运行中泵体内有汽蚀现象使得泵体振动大,事故率增加。 3)设备检修周期缩短,维护成本高上升,经常发生叶片与叶轮轮毂处产生多处裂纹;泵两端分配器出现汽蚀凹槽。泵体二端排气遮断阀板和阀片断裂。 3、机组运行中真空泵抽气能力下降的原因分析: 水环真空泵是利用容积变化实现抽真空的设备,转子在泵内偏心安装,转动时会迫使工作液沿泵壳内壁形成一个与其同向旋转的液环,此时会在两相邻叶片、叶轮轮毂和液环内表面之间形成气腔,随转子的转动此气腔在泵的吸气区体积逐渐增大,其内部压力下降,从而将气体吸入泵内。相反气腔在排气区体积逐渐缩小,内部压力上升,从而将气体排出。凝器中的气汽混合物经过真空泵的抽吸进入汽水分离器。分离出来的气体排入大气,分离出来的水与补水一同进入热交换器进行冷却。冷却后的工作水分为两路,一路经喷嘴喷入真空泵入口,冷却凝器来的气汽混合物,提高真空泵的抽吸能力;一路直接进入真空泵作为工作水,维持真空泵的水环和水环的温度,工作水温的高低对真空泵的吸入能力影响很大。 平圩电厂一期600MW机组真空泵泵内工作水利用开式冷却水进行冷却,水源为循环水,补水为闭式水。由于夏季机组高负荷运行和循环水冷却水温度的升高,真空泵工作水温甚至超过30℃,此时工作水对应的饱和蒸汽压力就会提高,水的汽化压力也随之升高,部分工作水会发生汽化,体积膨大,而使真空泵抽吸能力明显下降,空气在凝器内积聚,影响凝汽器换热效果。此时真空泵的排气压力也急剧上升,液环内(吸入腔)的汽泡迅速冷凝并使气泡产生破裂,产生汽蚀现对叶轮表面形成伤害并造成泵体振动。随着真空的上升,汽蚀和振动都将加剧,水环也在增大,因而叶片负荷也急剧增加,长时间运行不仅使泵叶轮产生裂纹,还会因为振动使轴承的使用寿命缩短,设备运行可靠性大大降低。 通过分析,降低真空泵进口压力或降低工作水的温度将会提高真空泵的抽气能力,可增强真空系统设备的安全可靠运行,对于整个真空系统的节能降耗及发电机组的经济性都具有积极的影响。 4、可行性方案设计、特点分析 为了真空泵可靠运行,降低真空泵进口压力或降低工作水的温度,提高真空泵的抽气能力。为此进行了调研和可行性的方案设计,提出了三套方案加以解决,并对三套方案的可靠性和特点进行了比对分析,从中优选出适合我厂实际情况的方案: 方案一:加装一套真空泵智能制冷冷却装置 通过直接降低真空泵的工作水温,达到降低凝汽器背压的目的。制冷装置采用以溴化锂或氟里昂为介质的。能提高凝汽器真空0.2KPa左右。系统主要由制冷动力装置、蒸发器、热力膨胀阀、冷凝器、干燥过滤器、冷却水循环水系统、冷冻水循环系统及冷冻水泵、膨胀水箱及补水管路、电气高低压开关、PLC控制程序系统等组成(如图2)。

提高汽轮机真空的措施及经济性分析

中国?海南中国科协2004年学术年会电力分会场暨中国电机工程学会2004年学术年会论文集 155 提高汽轮机真空的措施及经济性分析 张运耀,周天旺,钟定辉 江西省贵溪电厂 摘要:对汽轮机凝结器真空在夏季偏低的原因进行了综合分析,提出了提高凝结器真空的措施和循环水泵增容改造后的经济分析。 关键词:发电厂;汽轮机;真空;分析;措施 1 概况 江西省贵溪电厂装有4台125MW机组,配了5台沅江48Ⅰ—26Ⅱ型循环水泵供机组各冷却用水,循泵额定流量为16200t/h,扬程为28.7m,泵转速为375r/min,机组采用开式循环,水源取自信江河水,丰水期为直流供水,枯水期启用4000m2自然通风冷却塔,作为信江上游的补充水源。4台机组投产以来,夏季凝结器真空一直偏低,有时在86.66kPa以下,机组被迫降出力运行,虽然曾采取了一些措施,如提高凝结器真空严密性;提高凝结器的清洁度,停机后采用高压水冲洗,加强一次旋转滤网的维护;提高回热油汽系统的投入率和减少本体疏水内漏降低凝结器热负荷等,也取得了一定效果。但均未能根本解决夏季的凝结器真空低的状况。 2 夏季汽轮机真空偏低的主要原因 厂家设计夏季工况进水温度为33℃时,各回热抽汽正常投用,汽轮机排汽量为297t/h,冷却倍率为64.87。理论上按该冷却倍率计算,凝结器需冷却水量为72395t/h,加上机房其它设备用水7674t/h及生活用水270t/h,共需循环水量为80339t/h,系统配置5台循泵,并列运行时,实测流量仅有70500t/h,按这样最理想计算5泵4机运行循环倍率仅为56,实际运行中若某级回热抽汽停用或少量阀门内漏,进入凝结器热负荷增加,循环倍率仅为50左右,若出现一台循泵停运4机4泵的运行方式,循环倍率会更低,而且贵溪地区夏季气温常达35℃,水量就相差更远。根据凝结器的热平衡方程式: - D co(i co-t co)= D w(t w2-t w1) 式中D co——凝结的蒸汽量; D w——冷却水量; i co——汽轮机排汽的焓; t co——凝结水的饱和温度; t w2-t w1 =△t冷却水温升。 近似计算中可取 i co-t co = 2176.7kJ/kg - 则m= t? 520 从实际运行数值来看,△t夏季常在13℃,由此估算,实际循环倍率比理论计算循环倍率会更低。 根据上述分析和现场大量的对比试验可以判断影响夏季真空低的主要原因为水量不足,循环倍率过小。 3 提高真空的主要措施 3.1 电机增容改造 针对影响真空的主要因素,解决的途径是增加循环水量,通过对变频调速改造、水泵直径加大和电机增容等3个方案的技术经济比较,最后选择了电机增容方案,即电机由1600kW增容到2000kW,保持定子外壳不变,电机极数由16级改为14级。 根据n o = 2 3000 p 式中n o——电机转速(r/min);P——电机级数。 在电机转速由375提高到428.5 r/min时,经华东电力试验研究院用超声波流量计测试,单泵流量达17376t/h,即循泵改造后流量增加了3276t/h。 3.2 水泵叶轮高效改造 考虑到循泵增容改造后会偏离最佳工况点运行,效率必然下降,加之原设计效率不高,故对水泵进行高效改造。 水泵改造采用更换叶轮和密封环,其它流道均不变的改造方案,为此,我们委托北京水科院

_汽轮机凝汽器真空度下降原因分析

汽轮机凝汽器真空度下降原因分析在现代大型电站凝汽式汽轮机组的热力循环中,凝汽设备是凝汽式汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。汽轮机的真空下降会使汽轮机的可用热焓降减少器综合性.凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降1%,机组热耗将要上升0.6%~1%。因此保持凝汽器良好的运行工况,保证凝汽器的最有利真空;是每个发电厂节能的重要内容。而凝汽器内所形成的真空受凝汽器传热情况、真空系统严密性状况、冷却水的温度、流量、机组的排汽量及抽气器的工作状况等因素制约。因此有必要分析机组凝汽器真空度下降的原因,找出预防真空度下降的措施,提高凝汽器性能,维持机组经济真空运行,直接提高整个汽轮机组的热经济性。 引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。就这些问题我将分别做出分析、阐述: 一、循环水量中断或不足 ⑴循环水中断 循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障停机。 ⑵循环水量不足 循环水量不足的主要特征是:真空逐步下降;循环水出口和人口温差增大。由于引起循环水量不足的原因不同,因此有其不同的特点,所以可根据这些特征去分析判断故障所在,并加以解决: ①若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是凝汽器内管板堵塞,此时可采用反冲洗、凝汽器半面清洗或停机清理的办法进行处理。

影响凝汽器真空地因素分析及对策

影响凝汽器真空的因素分析及对策 系统凝汽器换热效率等几个方面进行分析探讨,对其它大功率机组的安全经济运行有定参考价值。 凝汽器是凝汽式汽轮发电机组的个重要组成部分,凝汽器真空是影响机组经济安全运行的个重要指标。国产引进型3,触贾机组普遍存在真空度偏低的问,凝汽器真空度在9194之间,比设计值低3,6个百分点,使机组供电煤耗增加化识4.因此,采取措施提高凝汽器真空度,具有定经济价值。 汉电厂期工程2台300,贾汽轮机组为上海汽轮机厂制造的引进型机组,近几年来,凝汽器真空度偏低。为提高凝汽器真空,从以下几个方面进行了技术改造改进真空泵入口管及冷却管,提高真空泵出力;改造循环水滤网,提高循环水水质及循环水流量;部分更换凝汽器铜管,保持凝汽器管束内外面清洁;改进给水泵密封水幻型槽,提高真空系统严密性。通过以上系列改造措施,凝汽器真空度有所提高,确保了机组安全运行,降低了机组煤耗。 1影响凝汽器真空的因素凝汽器真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和凝结水汽液两相之间存在的个平衡压力。蒸汽凝结时的温度,越低,凝汽器内的绝对压力越低凝汽器的真空度为影响凝汽器真空的因素很多,如凝汽器结构和管材凝汽器冷凝面积冷却水量冷却水温真空系统严密性真空系统抽气能力热力系统疏水量等,其中有些参数已

在设计制造环节中确定,如凝汽器的内部结构管材抽气系统布置和容量等;有些是受气候和环境因素影响,如循环水温度;有些则是受安装运行的影响,如管系结垢漏空气循环水量等。 密性凝汽器抽气系统循环水系统凝汽器换热效率几方面进行初步分析与探讨。 2真空系统真空系统范围较大,所有处于低于大气压力运行的设备管道和阀门等不严密处都可能漏入空气,如果漏入的空气量较大,而抽气设备又无法及时地将其排出,则凝汽器汽侧的空气和其它非凝结气体会在凝汽器管束周围面形成气膜,使热阻增加,传热系数降低,会严重影响凝汽器的传热性能,导致凝汽器传热端差增大,真空降低,从而降低了循环效率。同时,凝汽器中非凝结气休积聚,使凝结水过冷度上升,影响低压加热器回热效率,对机组整体热效率不利。根据实际运行经验,真空系统易泄漏空气的薄弱环节有凝汽器汽侧入孔门及喉部焊缝;在潮湿的地方或地下管道发生锈蚀破损;管道的法兰接口处;凝汽器及低压加热器汽侧的水位计接头;疏水系统阀门容器等;低压缸结合面,低压缸轴封。 近两年来,汉电厂真空系统严密性试验不合格。经过长时间大量的消漏工作,真空度有所提高,但效果不甚理想。经与西安电力热工研宄院研究分析,给水泵密封水回水幻型槽漏空气可能性较大。汉电厂给水泵为上海电力修造总厂生产的0600240型锅炉给水泵,其密封水采用凝结水,回水通过型槽疏水至凝汽器,给水泵自由端密封水回水孔与大气相通。由于型槽原设计采用级结构,在机组动态运行过程

660MW超超临界机组汽轮机真空系统节能运行分析

660MW超超临界机组汽轮机真空系统 节能运行分析 摘要:针对某厂660MW#7机组汽轮机真空系统设计布置及运行情况进行分析,为提高机组凝汽器真空,进一步降低机组煤耗,提出新的建议及改造方案,不断提高机组运行经济性。 关键词:抽真空系统;真空泵;节能改造。 1抽真空系统布置方式节能分析 1.1概述 我厂四期#7机组为超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N660-27/600/600,机组凝汽器为双背压汽轮机,给水泵汽轮机排汽入单独的凝汽器。每台主汽轮机设置3台50%机械水环式真空泵组,2台运行1台备用。在机组启动建立真空期间,3台泵同时投入运行。型号:2BW5353-0EL4平面泵。循环水系统采用带自然通风冷却塔的再循环扩大单元制供水系统。机组配循环水泵两台(每台机组配置一台定速电机和一台双速电机)。冷却塔一座,循环水供水和排水管各一根,回水沟一条。 1.1.1凝汽器介绍 本机组所采用凝汽器是表面式的热交换器,冷却水在管内流动过程中与管外的排汽进行热交换,使排汽凝结成水,同时使凝汽器形成真空。凝汽器采用双背压设计,即两个凝汽器在运行中处于两个不同的压力下工作。当循环水进入第一个凝汽器后吸收热量,水温升高,然后再进入第二个凝汽器(第一个凝汽器出口水温即为第二个凝汽器的入口水温)。由于凝汽器的特性主要取决于冷却水的温度,不同的水温对应不同的背压,于是在两个凝汽器中形成了不同压力,即低压凝汽器和高压凝汽器。双背压凝汽器的优点: ①根据传热学原理,双背压凝汽器的平均背压低于同等条件下单背压凝汽器的背压,因此汽机低压缸的焓降就增大了,从而提高了汽轮机的经济性。 图(1)凝汽器结构 ②双背压凝汽器的另一个优点 就是低背压凝汽器中的低温凝结水 可以进入高背压凝汽器中去进行加 热,既提高了凝结水温度,又减少了 高背压凝汽器被冷却水带走的的冷 源损失。低背压凝汽器中的低温凝结 水通过管道利用高度差进入高背压 凝汽器管束下部的淋水盘,在淋水盘 内,低温凝结水与高温凝结水混合在 一起,再经盘上的小孔流下,凝结水 从淋水盘孔中下落的过程中,凝结水 被高背压低压缸的排汽加热到相应 的饱和温度。在相同条件下,双背压 凝汽器的平均压力低于循环水并联 的单压凝汽器的压力,可提高循环效 率。凝汽器结构见图(1)。凝汽器两个壳体底部为连通的热井,上部布置有低压加热器、小汽机排汽管、减温减压器和低压侧抽气管等。凝汽器抽空气管布置在其管束区中心以抽吸其内的不凝结气体。高、低压凝汽器中的抽空气管采用串联结构,不凝结气体由高压侧流向低压侧,最后由低压凝汽器冷端引向真空泵。这种结构可减轻真空泵的负担,减少其备用台数,使系统简化。 1.1.2主机凝汽器规范 表(1):本机组凝汽器规范

影响凝汽式汽轮机真空度因素分析

影响凝汽式汽轮机真空度因素分析 离心式富气压缩机是催化裂化装置的心脏,是确保催化裂化装置安全平稳运行的核心设备。而作为它的驱动设备凝汽式汽轮机则是心脏中的心脏。保持合格的真空度是 凝汽式汽轮机正常运转的关键条件之一,凝汽器的真空度是影响汽轮机效率的重要因素,对整个汽轮机组的热经济性影响较大。真空度的保持和建立一般有几个影响因素。 为此,从抽气器抽气效果、凝汽器端差、循环水温升和凝汽器换热效果的角度,分析了影响凝汽器真空的因素,通过查找资料并参考一些汽轮机机组实际问题的分析处理方法,总结了几点影响凝汽器真空度下降的原因。 标签:传热端差;真空严密性;汽轮机抽汽器;轴端漏气 1凝汽器端差 凝汽器压力下的饱和温度(凝结水温)与循环冷却水出口温度之差称为端差。 理论上,端差越低越小,但实现困难,实际上综合循泵耗功(电)、复水器换热体积,最佳换热流速(及流量),确定出一定(4-6、6-8度)的经济控制指标。 影响凝汽器运行状况的好坏的一个重要因素是凝汽器传热端差值的变化,端差值的变化可作为判别凝汽器运行状态的依据。运行中凝汽器端差值越小,则运行情况越好,汽轮机的热效率就会越高。 从凝汽器实际的运行情况分析,凝汽器传热端差值越小对凝汽器的经济运行越是有利的,端差小,说明循环水吸收的热量多,凝汽器铜管的传热情况好,同一循环水流量可以获得相对较高的凝汽器真空度;在循环水流量,压力等参数不变,汽轮机负荷恒定的情况下,若端差值变大,则说明凝汽器铜管的传热效果变差。导致凝汽器铜管传热效率变差原因有两点:一是铜管表面的污染严重,因此严重影响传热效率的提升;二是由于真空系统不严密漏空气或抽气器工作不正常导致真空度下降,使铜管外表面形成空气膜因此阻碍了传热。因此,一般可把端差的大小作为凝汽器铜管清洁度及漏空气的一项重要的依据;凝汽器铜管传热量的增加,导致凝汽器真空上升,端差则有所增加。分析端差要在相同负荷,冷却水温度,冷却水量与正常情况下(即凝汽器铜管清洁,真空严密性良好)的数值进行比较。实际生产中若发现端差升高较快,往往是由于抽气器工作不正常,或者真空系统严密性差引起的。若端差值逐渐升高,则一般是由于凝汽器铜管表面清洁引起的。 2真空系统严密性

提高汽轮机真空确保机组安全经济运行

摘要:汽轮机真空是关系到汽轮机安全、经济运行的一项重要指标, 对引起其下降的原因与部位进行诊断, 并采取有效的措施提高真空系统的真空是生产部门一项基础性工作。文章结合动力公司6MW机组长期存在真空不足的问题, 对引起真空下降的因素进行了较全面的分析,同时对近年来真空技术的主要研究成果与经验进行了介绍, 并就提高汽轮机真空的其他措施作了一些有益的探讨。 关键词:汽轮机真空安全经济性

1引言 真空系统是凝汽式汽轮机的一个重要组成部分,其严密性与稳定性直接影响整个设备运行的热经济性和安全性。国家电力行业标准对真空系统的严密性要求非常严格。真空是电厂运行人员的主要监视参数。真空提高,机组出力增加;真空降低1kPa,汽轮机的汽耗量将增加1.5 %~2.5 %;真空过低,汽轮机的排汽温度将升高,使得低压缸或低压轴承座等部件受热膨胀,甚至使机组产生振动;真空过低时还会增强汽轮机和冷凝管的振动,破坏凝汽器水侧的严密性。但是真空也不是越高越好,因为真空过高的情况下,当蒸汽在汽轮机末级动叶斜切部分已达膨胀极限时,汽轮机功率不再随真空提高而增加。而动力公司现运行两台汽轮发电机组,型号为:C6-3.43/0.49抽汽凝汽式机组,额定发电量为6MW,主蒸汽压力为3.43Mpa,抽汽压力为0.49~0.69Mpa, 额定进汽量为60T,设计凝汽器额定真空为0.086Mpa。汽轮发电机组真空系统包括轴封、凝汽器、射水式抽气器等设备。自1997年11月运行以来,至今已经14年,随着设备逐渐老化,汽轮机组运行长期达不到额定真空值,在0.076~0.064MPa之间波动。给机组安全稳定运行埋下了严重的安全隐患并且影响了机组经济运行。只有将汽轮发电机组凝汽器真空度提高到额定值,彻底消除凝汽器系统缺陷,调整优化工艺参数,加强技术培训等措施,才能切实保障机组持续、稳定的发电、供热,提高机组运行的经济效益。本文结合生产实践,首先分析动力公司现有6MW抽汽凝气式机组真空系统真空度下降的原因,然后探讨并结合具体情况实施了几种提高真空的措施。 图1 汽轮机真空系统简图

各指标对煤耗影响

600MW机组各项指标对煤耗影响 1.负荷降低1%,机组的热耗将会增加0.089%~0.1%,煤耗 大约增加0.3%,1.1 g/kWh 2.主汽压降低1MPa,煤耗增加1.53g/kWh; 3.主汽温提高1℃,煤耗降低0.059 g/kWh; 4.再热汽温提高1℃,煤耗降低0.032 g/kWh; 5.再热器喷水减少1t/h,煤耗降低0.103 g/kWh; 6.凝汽器端差下降1℃,煤耗0.68 g/kWh; 7.真空上升1kPa,煤耗下降1.2 g/kWh; 8.给水温度提高1℃,煤耗下降0.05%,0.16 g/kWh; 9.排烟温度下降10℃,煤耗下降1.88 g/kWh; 10.锅炉效率提高1%,煤耗下降4 g/kWh; 11.氧量比标准上升1%,煤耗增加1.57 g/kWh; 12.空冷机组影响煤耗10 g/kWh;国电600MW亚临界机组 对标供电煤耗332 g/kWh; 300MW机组省煤节电经验数据 1.负荷降低10%,煤耗大约增加 2.95g/kWh,降低20%增加 6.92g/kWh,降低30%增加18.90g/kWh,降低40%增加 26.23g/kWh 2.主汽压降低1MPa,煤耗增加2.1g/kWh;降低2MPa,煤耗 增加3.58g/kWh;

3.主汽温降低5℃,煤耗增加0.95 g/kWh;主汽温降低10℃, 煤耗增加1.51 g/kWh; 4.再热汽温降低5℃,煤耗增加0.79 g/kWh;再热汽温降低 10℃,煤耗增加1.68 g/kWh; 5.真空度下降1%,煤耗增加3.6 g/kWh; 6.端差上升1℃(夏/冬),煤耗增加1.93 /0.85g/kWh 7.高加解列/低加解列,煤耗增加9.55/8.02g/kWh 8.给水温度下降10℃,煤耗增加0.95g/kWh; 9.给水调门压差增加1MPa,煤耗增加0.36g/kWh; 10.排烟温度上升10℃,煤耗增加1.66g/kWh; 11.空气预热器漏风率增大1%,煤耗增加0.14g/kWh; 12.飞灰含碳量增加1%,煤耗增加1.23 g/kWh; 13.排污率增大1%,煤耗增加1.18g/kWh; 14.厂用电率上升1%,煤耗增加3.78g/kWh;

汽轮机真空下降原因的分析

第二章汽轮机真空下降的原 因 在现代大型电站凝汽式汽轮机组的热力循环中,凝汽设备是凝汽式汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。而凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要考核指标。凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降1%,机组热耗将要上升0.6%~1%。凝汽器内所形成的真空受凝汽器传热情况、真空系统严密性状况、冷却水的温度、流量、机组的排汽量及抽气器的工作状况等因素制约。因此有必要分析机组凝汽器真空度下降的原因,找出预防真空度下降的措施,从而提高凝汽器性能,维持机组经济真空运行,以便直接提高整个汽轮机组的热经济性。 第一节汽轮机凝汽器真空度下降的主要特征 在汽轮机组的正常运行中我们可以通过各种仪表、数据来了解和分析汽轮机凝汽器的真空度好坏情况。一般汽轮机凝汽器真空度下降的主要特征有: (1)真空表指示降低; (2)排汽温度升高; (3)凝结水过冷度增加;

(4)凝汽器端差增大; (5)机组出现振动; 第二节汽轮机凝汽器真空度下降原因分析 引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。就这些问题我将分别做出分析、阐述:一、循环水量中断或不足 ⑴循环水中断 循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环 毕业设计(论文)说明书专用第7页 水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障停

汽轮机凝汽器最佳真空的影响因素及确定方法

汽轮机凝汽器最佳真空的影响因素及确定方法 发表时间:2017-07-04T11:33:12.393Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:曲智超[导读] 摘要:凝汽器真空是汽轮机运行时的一个重要参数,对汽轮机的抽气设备安全有着重要的影响。现有的凝汽器最佳真空的确定方法只适用于凝汽器水侧管壁清洁、汽轮机真空系统严密性正常或抽气设备运行性能正常的情况。 (华电电力科学研究院浙江杭州 310030)摘要:凝汽器真空是汽轮机运行时的一个重要参数,对汽轮机的抽气设备安全有着重要的影响。现有的凝汽器最佳真空的确定方法只适用于凝汽器水侧管壁清洁、汽轮机真空系统严密性正常或抽气设备运行性能正常的情况。未考虑到循环水流量变化引起凝汽器真空变化的同时对汽轮机排汽阻力、凝结水过度冷却及凝结水含氧量的影响,同时还未考虑到锅炉补给水对凝汽器真空的影响。文中首先对凝汽器 清洁率对最佳真空的影响进行了分析,然后提出一种新的凝汽器最佳真空的确定方法,该方法利用凝汽器综合清洁系数来体现凝汽器水侧管壁脏污程度、汽轮机真空系统严密性及抽气设备运行性能对最佳真空的影响,从而提高了最佳真空的确定精度。结合其他的影响因素,归纳总结出确定汽轮机凝汽器最佳真空的方法。 关键词:汽轮机;凝汽器;最佳真空;方法 1前言 随着我国电力市场体制的逐渐完善,竞价上网的全面展开,对汽轮机运行经济性提出了更高的要求。其中,大容量汽轮机主要辅机的合理运行方式对汽轮机的运行经济性产生很大的影响。在汽轮机众多的辅助设备中,当给水泵采用小汽轮机带动后,冷却水系统中的循环水泵成为耗电量最大的设备,约占汽轮发电机组额定发电量的1%-1.5%。这就要求汽轮机运行部门根据当时的汽轮机负荷和冷却水温度,及时调整冷却水系统的运行方式,调整循环水泵的运行台数,实现冷却水系统的优化运行,保持凝汽器在最佳真空下运行,最大限度地提高汽轮机的运行经济性。 目前,凝汽器最佳真空的确定,一般都采用计算的方法,即通过计算得到对应当时冷却水温度、冷却水流量及汽轮机排汽量之间的关系,从而得到当时的凝汽器真空,再利用与前述试验方法类似的过程,得到凝汽器的最佳真空。但现有的计算方法在计算凝汽器端差时,均是在假定当时凝汽器水侧管壁的清洁、真空系统严密性状态正常或抽气设备性能良好的情况下进行计算,而对这些因素失常时的情况考虑不够。为此,首先对现有的通过凝汽器性能计算确定最佳真空的方法进行了分析,指出其存在的问题,最后,提出一种考虑水侧管壁清洁程度、真空系统严密性或抽气设备工作性能的最佳真空的确定方法。 2影响凝汽器真空的主要因素在设备运转正常的情况下,凝汽器的蒸汽压力可以通过饱和温度来确定,而饱和温度又直接受到循环水入口温度、循环水温升和凝汽器端差的影响,所以,这三者是影响凝汽器真空的主要因素。循环水入口温度主要受环境因素的影响较大,相同设备在冬天和夏天产生的循环水温度差异非常明显。冬天温度明显较低。入口温度还与冷却设备有一定关系,设备越好,冷却效果越好,相应的入口温度越低。根据凝汽器热平衡公式可以推算出,循环水温升主要取决于循环水的流量,循环水流量越小温升越高,真空越低。而现实生产中,循环水量主要由循环水泵决定,与循环水泵的流量和并联台数密切相关。凝汽器端差是凝汽器内汽轮机排汽压力对应的饱和温度与循环水出口温度之差,根据凝汽器热平衡公式可以推出,凝汽器端差主要受凝汽器传热系数、循环水量和排汽量的影响,凝汽器传热系数越高,凝汽器端越小,真空越高。一切影响凝汽器传热系数的因素都将影响真空。 3影响凝汽器最佳真空的因素传统的最佳真空就是指,改变循环水量使机组电功率的增加值与循环水泵所耗功率的增加值之间的差值达到最大时所对应的真空。而忽略了循环水费用、循环水最小流速、凝汽器脏污程度、真空泵损耗功率等带来的影响,从而使计算结果与现实理想结果产生偏差。 3.1最佳循环水量的影响 根据传统的最佳真空确定方法而推算出的最佳循环水量,虽然考虑了输送循环水过程中所产生的单设备功率消耗,实现了循环水系统的经济优化,但在循环水运行费用上,没有考虑水资源的消耗,以及对河流大气造成的环境污染问题。随着社会的进步,人们对环境的重视程度越来越高,政府的相关部门对环境污染问题控制严格,凝汽器所消耗的循环水量以及因此而产生的热水、热气的排放对环境的污染,因此而带来的经济损失也是不容忽视的。所以说传统的最佳真空只是能量意义上的最佳真空,要想达到真正意义上的经济最佳真空,就必须要考虑循环水本身的费用,这样才能保证汽轮机运行时的经济收益最大化。 3.2清洁程度的影响 传统的最佳真空确定方法,是在理想的情况下,假定凝汽器管壁清洁,但现实生产中这此因素不可能完全符合要求,传统的最佳真空确定方法对以上因素没有考虑。当凝汽器管壁不够清洁时,虽然循环水流量以及循环水泵消耗的功率受到的影响非常小,但是凝汽器的传热系数却受到了较大的影响,进而使得凝汽器的端差发生变化,最终影响凝汽器的最佳真空的确定。可见清洁程度在最佳真空的确定过程中也是必须要考虑的因素。 3.3真空泵单耗的影响 在汽轮机的运行过程中,由于设备密封性能等原因,难免会有空气进入汽轮机当中,从而影响凝汽器的最佳真空。而正空泵的作用就是不停的将这部分空气抽走,使得凝汽器的真空保持在最佳状态下,当真空泵运转正常、容量适合的时候,凝汽器的最佳真空主要受循环水入口温度、循环水温升和凝汽器端差等因素影响,但是当真空泵运转不正常、容量偏小时,它就不能及时的将汽轮机内的空气抽走,从而使得汽轮机的背压升高,凝汽器的真空降低,从而使得汽轮机的循环热效率大大降低。可见真空泵等抽气设备也是影响凝汽器最佳真空的一个重要因素。 3.4过冷度和含氧量的影响 凝汽器中所含的空气是产生过冷度的主要原因,漏入的空气量越多,凝结水的温度就越低,产生的过冷度就愈大,从而造成的损失就愈大。另外背压的降低会使得凝结水中的氧气含量增加,氧气含量的增加又会加大凝结水对管路和低压加热器的腐蚀,从而使得整个机组的经济性和安全性大大降低,为了除去氧气含量,势必增加除氧费用。 4凝汽器最佳真空的确定方法

汽轮机凝汽器真空度下降原因论文

浅析汽轮机凝汽器真空度下降的原因摘要:凝气设备是汽轮机组重要辅机之一,凝汽器用来冷却汽轮机排汽,使之凝结为水,再由凝结水泵送到除氧器,经给水泵送到锅炉。凝结水在发电厂是非常珍贵的,尤其对高温、高压设备。在汽轮机排汽口造成高度真空,使蒸汽中所含的热量尽可能被用来发电,因此,凝汽器工作的好坏,对发电厂经济性影响极大。在正常运行中凝汽器有除气作用,能除去凝结水中的含氧,从而提高给水质量防止设备腐蚀。因此在汽轮机运行中,监视和保证凝结水是非常重要的。 关键词:汽轮机、凝汽器真空度 abstract: the gas equipment of the steam turbine unit is one of important auxiliary machine, condensed steam turbine exhaust steam used for cooling, condenses into water, then the condensate pumps to the deaerator, the pump to the boiler. condensate in the power plant is a very precious thing, especially for high temperature and high pressure equipment. in the steam turbine exhaust steam mouth cause high vacuum, make steam as far as possible contains quantity of heat is used to make electricity, therefore, condenser work is good or bad, the economy influence on power stations is great. in normal operation of condenser have in addition to gas effect, can remove condensate of oxygen, so as to improve the quality

姚电公司#4机组真空下降的分析与优化

姚电公司#4机组真空下降的分析与优化 凝汽器真空对机组运行安全性和经济性有很大影响,在机组运行中,凝汽器工作状态恶化将直接引起汽轮机热耗、汽耗增大和出力降低;另外真空下降会引起汽轮机排汽缸温度升高、汽轮机轴承中心偏移,严重时还会引起汽轮机组振动。而凝汽器真空受诸多因素制约,因此有必要分析凝汽器真空下降的原因,找出真空下降的措施,提高凝汽器性能。 标签:汽轮机;凝汽器;真空 引言 姚孟第二发电有限责任公司#4机组为300MW引进机组,于1986年12月投产发电,其汽轮机是法国阿尔斯通厂制造的冲动式汽轮机,采用亚临界参数,一次中间再热,具有七段回热抽汽,其结构形式为单轴、三缸、双排汽口,排汽进入凝汽器。#4机组凝汽器型式为表面对分双流程,传热面积为16000m2,主凝结区管数29120根,空冷区管数2008根,冷却水量为33000m3/h。凝汽器是汽轮机组的主要辅助设备之一,它的作用主要是冷却汽轮机的排汽,把凝结水重新送入锅炉,在汽轮机的排汽口建立并维持高度的真空,使蒸汽所含的热量尽可能多的转变为机械能。作为主要辅助设备,凝汽器的正常运行对电厂的安全、经济运行起着很大的作用。 1 #4机组凝汽器真空降低的问题 随着#3、4机组的运行,尤其是机组迎峰度夏期间进行两台机组对标时,通过数据统计对比发现同等负荷下#4机组平均真空值较#3机组有明显降低,表1是#3/#4机组真空随负荷变化统计。 从表1可以看出,#3机组平均真空值为 5.24kPa,#4机组平均真空值为5.71kPa,同负荷下比#4机组比#3机组凝汽器真空平均低0.47kPa,对机组的经济运行产生了很大的影响。 2 真空下降对#4机组的影响 2.1 真空下降对煤耗的影响 根据#4机组凝汽器真空特性曲线,真空度每变化1%,汽轮机的汽耗率平均变化1.5%~2.5%。按照汽耗率按1.5%计算,#4机组真空下降0.47%,则汽耗率将增加0.705%。 bdQdwηglηgd=dd (h0-hgs)=qd 从公式中可以看出汽耗率和发电标准煤耗的对应关系。那么,增加0.705%

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