飞机涡扇发动机全权自动控制分析及故障修理

飞机涡扇发动机全权自动控制分析及故障修理
飞机涡扇发动机全权自动控制分析及故障修理

飞机涡扇发动机全权自动控制分析及故障修理摘要:发动机作为飞机的动力系统,其安全、准确、高效的运行直接关系到飞机的安全和效率, 这样,就要求发动机的控制必须朝自动化程度更高的方向发展,以避免人为操作误差带来的安全隐患。同时,随着电子技术和数字化自动控制理论的发展,也为发动机全权自动控制的实现提供了可能性。本文旨在根据本人多年安装、调试、维护和修理飞机发动机的经验,着重对飞机发动机自动控制理论进行分析,以及常见故障排除过程中的一些体会。

关键词:发动机FADEC(全权数字式发动机控制) 燃油控制

1 发动机概述

现代飞机上普扁使用的是涡扇式发动机。该发动机有一个由三级低压涡轮驱动的单级风扇,涵道壁上有开口,以便供给飞机引气系统的气体引出进入飞机内。燃气压气机是一个14级的轴流式压气机,由两级高压涡轮驱动。14级压气机的前五级为可变几何叶片,以调节进入燃烧室的气体流量。该可变几何叶片由燃油驱动的作动筒驱动,控制信号来自FADEC。引气口分别仅次于9级和14级压气机处。发动机同时还配有附件齿轮箱,在维持发动机自身所需润滑、配电的同时,还可满足飞机所需液压、配电等的需要。

发动机控制系统的主要组成有:两个全权数字发动机控制器,燃油泵和计量装置,压缩机可变叶片驱动器,永磁交流发电机,推力控制器,

空客A320飞机航前、短停常见故障处理

空客A320飞机航前、短停常见故障处理方法 前言 好的经验要和大家一起分享,希望大家一起不断总结! 盛卫民 ——盛卫民 —— 21章空调 1、电子舱通风故障: 1)如只有电子舱通风的故障警告,须检查蒙皮进气活门和出气活门,确认开度正常,进出气量正常,进气口无外来物。复位计算机跳开关,一般信息会消失,等一分钟左右后做测试,如立即测试可能会出现虚假的测试正常信息。如果过一会信息再次出现,可能性最大的是气滤,其次是计算机。 2)如出现鼓风扇或排气扇信息,检查是否有相关跳开关跳出,123VU 上也有相应的跳开关。检查蒙皮进气口,如有杂物堵塞,会出现鼓风扇信息。否则出现此类信息,一般复位是无效的,只能按MEL保留或排故。 3)注意:鼓风扇故障可能会导致同时出现排气扇信息。如果电源电压,频率偏离较大也可能会导致多个电子舱通风跳开关跳出,信息出现。 2、空调系统:

1)温度不可调节,可考虑空调控制盒。但如果是温度高,降不下来,则控制盒的可能性很小,一般是组件性能问题,短停不处理。 2)单组件故障,可按要求保留。 3、座舱增压系统: 1)对于座舱垂直升降率变化大的故障: 座舱垂直升降率变化大,且没有故障信息,排除这类故障通常是先与别的飞机对换座舱增压控制器,看故障是否转移;如没有,则再观察座舱垂直升降率变化时,流量活门是否也跟着来回摆动,如果有,则更换相应的流量活门就能排除故障。 2)飞机有时在报告中有CPC1+2故障警告。这一般是由于有时机组在执行高原航班时会选择人工控制模式造成的,在地面正常就不用处理。 4、后货舱通风或加温故障: 复位不好则保留,后货舱不允许装活物。 22章自动飞行 1、与FMGC相关的: 1)通电后FD不能自动接通:说明FMGC自检或数据对比没有通过,哪边的不能接通,在其ND下方会提示选择与另一部ND相同的距离范围,一般复位相应的FMGC后会正常。 2)校准惯导后某部FD或AP接不通:先复位跳开关,如无效,对老320飞机的FMGC可进行拔卡复位,拔出跳开关,拔出A13卡,闭合跳开关,一分钟后再拔出跳开关,插入卡,闭合跳开关。一分钟后

发动机常见故障分析与处理

发动机常见故障分析与处理 一、故障分类:发动机控制电路故障,发动机自身故障,其它外部故障。排除故障思路:原则上先排除控制电路故障——再排除发动机自身故障——后排除其它外部故障。 二、常见故障现象及分析处理(以下疏理的是针对不同故障现象可能的原因,编者尽量按照排查故障的思路流程按照顺序罗列,考虑到不同检修人员的技术能力和对不同大机的熟悉程度等因素,仅为检修人员提供参考的流程): 1、启动困难或不能启动。(电气控制的原因见电气故障,这里不再叙述) 原因分析及处理:(前五项为操作人员自己可查,后面的需要经过发动机专业培训的人员进行检查) A、环境温度过低。处理:对燃油箱安装预热装置;更换燃油;检查预热火花塞状况。 B、电瓶无电或电瓶损坏。处理:给电瓶充电或更换新电瓶。 C、启动电机故障。原因:启动电机无动作,检查启动电机是否得电,如不得电,则检查或检查外部控制电路是否有电压进入,如得电,检查启动电机连线是否松动或锈蚀(电压标准:24V的电压测量应不低于22.18v)。启动电机仍然无动作,判断启动电机损坏。处理:启动电机一般损坏的原因可能是电磁阀损坏或电机碳刷磨损,修理或更换启动电机。现场临时应急处理启动电机损坏故障方法:手动拉起停机电磁阀开启;采用连接线或长螺丝刀连接启动电机的电磁离合器控制线桩头和电源线桩头2~3秒,带动发动机启动后立即断开(此方法操作不当对发动机有一定的伤害,为应急情况下使用)。 C、燃油不足导致无法吸上燃油或燃油质量及燃油供油管路问题。处理:⑴、检查油位并检查油箱排气孔是否堵塞造成吸油不到位。⑵、检查管路有否漏气情况。 ⑶、检查管路有无脏污。⑷、燃油滤芯的密封圈是否损伤,配合是否正确。⑸、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象。⑹、柴油管中空心螺丝的铜垫是否变形。 ⑺、柴油滤芯是否脏污。

发动机故障案例分析

发动机高速工作不正常故障排除 故障现象:一辆EQ1090载货汽车,低速十工作正常,中高速时有化油器回火,放炮的现象,拉阻风门无好转. 故障检测:据上述现象,先考虑可能是进入燃烧室的燃料不足,引起混合气过稀,但是查看浮子油面正常,进入燃烧室燃料充足.其次考虑点火时间是否正确,重新校正点火时间,启动发动机,上述现象仍无好转.接着检验各缸高压火花,良好.检查火花塞,无异常.测各缸汽缸压力,均符合要求.经以上检验未能发现故障真实原因,故障诊断陷入困境,再次拆下分电器,检查分电器轴与衬套的间隙,测的该间隙值为0.6mm.(不能超过0.07mm).远远超过了规定值. 故障排除:更换衬套,装复分电器,启动发动机.故障排除. 故障分析:由于分电器与衬套的配合间隙过大,发动机在高速运转时,分电器轴带动分火头径向摆动,分配到个缸的高压过早或过迟,造成点火失准,使混合气体燃烧不完全,导致化油器回火,消声器放炮. 看火花塞瓷芯的颜色判断发动机故障 据多年维修汽油机的经验,通过看火花塞瓷芯表面的颜色可以判断汽油机的故障,现介绍如下: 1、瓷芯表面呈白色 汽油机工作正常。 2、瓷芯表面呈微黄、微红或红褐色 汽油机的工作也是正常的,火花塞瓷芯表面之所以呈微黄、微红或红褐色,是由于燃料,添加剂的不同而造成的。 3、瓷芯呈褐黑色 火花塞颜色呈褐黑色,外壳与侧极上附有较厚的硬质块状积炭。有两种原因:一是汽油机烧机油,是由于机油从活塞环或进气门导管进入。二是火花塞本身的原因,用眼看到的有火花塞瓷体破裂或侧电极折断,也有不明显的从外观看不到的原因。可采用对其进行跳火的方法检查,把火花塞平放在气缸盖上,用中央高压线离火花塞接头螺栓5毫米左右,然后拨动断电器触点看火花塞间隙的跳火情况。若火花强烈且蓝白色,说明火花塞正常,若火花微弱或无火花,说明火花塞本身有故障,需要更换。 4、瓷芯呈惨白色

发动机漏油是飞机运行中的常见故障

发动机漏油是飞机运行中的常见故障,油液大量渗漏会直接危及飞行安全,对于发动机漏油故障,本文通过对发动机漏油标准介绍,故障排除方法介绍,渗漏原因进行分析,找到最简洁快速的方法排除发动机漏油故障。 在航线维护中,我们判断发动机漏油以AMM71-71-00-601的渗漏标准为依据,如发生渗漏情况,在标准范围内,可以放行飞机;发动机起动好后,在大功率状态下连续渗漏,应该让发动机立即停车进行检查,首先我们要判断到底是什么类型的油,打开发动机风扇整流罩,由于排放管集中,我们很难辨明是哪一个地方,这时要发挥眼,鼻并用,找到渗漏源。有时,目视也会判断错误,对发动机进行试车是个好办法,但是浪费时间和燃油,用干净的纸伸到排放管里面,观察里面是否有油迹,这是航线判断发动机漏油常用的方法。 发动机使用的油液通常有液压油,滑油,燃油,液压油渗漏通常最好判断,发动机只有发动机驱动泵和反推系统使用液压油,反推系统的反推作动筒和同步软轴管是最常见的渗漏点;滑油渗漏源主要有滑油燃油热交换器,前集油槽,后集油槽,起动机,CSD。通过观察发动机渗漏的工作状态对与分析渗漏也很有帮助,如果是起动机漏油,在发动机起动时漏油而起动机脱开后会停止,或者变少;如果是附件齿轮箱的碳封严漏油,漏油会随着发动机的起动越来越严重,因为随着发动机功率增加,发动机带动附件齿轮箱传递的工作载荷增大,齿轮箱渗漏会加剧;如果是CSD本身漏油,可以通过观察窗观察油量的减少来判断。燃油渗漏的确定比较复杂。燃油排放管连接着燃油泵、CSD、燃油/滑油热交换器,可调放气活门(VBV)、可调静子导向叶片(VSV)、高压涡轮间隙控制活门(HPTCCV)等众多部件,而且放油管比较集中,要细心的观察,不论是任何地方的渗漏,是显性的还是隐蔽的,通过试车我们能直接分辨出渗漏源,如果是少量漏油,漏油不明显,试车解决不了,可以采取下面的措施对发动机漏油进行监控。 发动机漏油故障的排除有时也不是一帆风顺,我公司执管2941飞机就发生一起发动机漏油故障,在每次飞机落地半小时后,发动机下面均会发现有少量油迹,打开发动机风扇整流罩仔细检查,在排放管处有滑油,顺着排放管检查,判断为启动机碳封严渗漏,更换新的碳封严后并没有解决问题,在几个航段后又发现渗漏,之后在打开风扇整流罩进行试车检查,试车检查效果也不明显,没有发现渗漏,后来采取了一个办法,在怀疑可能渗漏的滑油排放管处用耐高温的收集袋捆扎在排放管处,这样在飞机落地后进行检查,发现是滑油散热器有少量渗漏,虽然参考AMM手册还不到门槛值,这种收集渗漏的方法能很准确的发现渗漏源,将故障隐患及时得到控制。能够作到准确,迅速,保证安全的前提下保证航班正常。 另一个发生的发动机漏油故障是,在发动机停车后发现发动机下部有燃油渗漏,通常的渗漏通过目视能够分辨,也存在很难分辨的情况,象高压涡轮间隙控制活门和VSV作动器的渗漏排放就是同一根管,在发生渗漏时,如何判断是高压涡轮间隙控制活门还是VSV作动器渗漏,由于他们都是发动机空气系统里用燃油作动力驱动工作的,很难通过直接目视判断,维修厂机务人员采取将排放管拆下后,对发动机进行试车,判断渗漏点,从而采取维修措施确定漏油点是高压涡轮间隙控制活门漏油,更换了该活门,故障排除。 从使用维修的角度对发动机的渗漏情况进行分析,防微杜渐,找到导致发动机漏油的原因,以便采取预防性维修避免发动机漏油发生。 首先,在航线维修中,起动机,CSD,液压泵,燃油泵属于航线更换件,如果装配不当,

飞行基础知识:空中发动机故障判断与分析

航空发动机是航空器的动力装置,为其提供飞行推力,被誉为飞机的心脏。在服役过程中,由于不断的启动、关停,以及各种飞行需求,各个部件都承受着复杂的循环载荷。尽管随着制造工艺和维护水平的提高,发动机的可靠性越来越强,但空中停车的情况还是偶有发生。在60年代,平均每年每台发动机失效一次。在今天,平均每台发动机每30年失效一次。这意味着很多现在开始职业生涯的飞行员可能很难机会亲历发动机失效的情况。图1给出了2008年国内外发动机空停千时率。 图1:2008年国内空停情况介绍(民航局飞行标准司) 尽管发动机的可靠性显著提高,但当发动机失效后,由于机组处理不当所导致的事故数量却没有明显变化。这也是我们飞行员需要研究的课题。模拟机训练极大的提高了飞行员处理特情的能力,但是它无法说明所有故障特征,而且有的故障不易识别(如探测系统出现问题)。这令很多飞行员在决断的选择上十分纠结。本文就航班运行中发动机故障的判断与处置展开探讨。 一、发动机火警 发动机火警可以发生在飞行的任何阶段,包括空中和地面。发动机火警一般发生在短舱内,但在发动机核心和气道之外,故而称之为外部火警。通常由以下原因导致:1.泄露。可燃液体遇到高温发动机部件被点燃。可燃液体包括:燃油(自动燃点230℃);滑油(自动燃点260℃;液压液体(自动燃点450℃)。2.管道开裂(例如发动机转动部件开裂)。3.燃烧室开裂(会导致火舌式火焰)。 由于有专门的探测环路和铃声警告,这种故障容易被识别。但是不幸的是,机组人员将看不到,听不到也闻不到发动机起火。这使得飞行员失去了其他参照的对照,有时难以做出最佳决断。 有时油门收在慢车位,火警信号会消失。这说明是可能是由于高温气体吹在火警探测环路上。例如热引起管道开裂。发动机低功率工作时,进气量减小,火警信号消失。这说明发动机并未着火。发动机火警探测是基于放置在发动机和吊架敏感区域内的温度传感器(环路)工作的。如图2。不同型号的发动机特性不同,放置的位置也不同。单侧环路故障也会引起火警警报。这经常发生在刚刚做完维护的发动机上。准确判断火警警告指示,可以避免不必要的发动机空中关车。 图2:典型火警探测传感器(环路)位置 一般情况下,如果确定判断确实存在火警,需要在第一时间进行发动机关停和拔出灭火手柄,这可以迅速切断发动机的供油,进气,点火。无论何时发生火警,控制飞机状态是最重要的。经过证实,即使在离地后立即出现火警,飞机也有足够的时间爬升到安全高度(公司规定灭火高度为400英尺以上)。着火的破坏性会时间的流失而增强,长时间的燃烧可导致灭火时间增长甚至灭不了火(如灭火器线路烧断),后果是毁灭性的。灭火是一个与时间赛跑的过程,需要在控制好飞行状态的前提下尽可能快的灭火。灭火后不要尝试重新启动发动机,那可能导致复燃。 二、发动机尾管喷火 这是由于发动机内部燃油积压,在启动或关车时,积压的燃油从尾喷管喷出,然后被点燃。发动机的尾部会形成一道十几米长的火焰,场面十分壮观。由于其发生在设计温度很高(1000-1200℃)的那一部分内,所以对发动机影响不大。但它有可能对飞机本身产生影响(如损坏襟翼)。由于发生区域位于气道内部,通常称之为内部火警。 这个特情无法在模拟机训练中表达,所以机组可能接触较少。尾管喷火仅发动在地面发动机启动火关车期间。由于驾驶舱没有任何警告,这个特情的判断需要依靠机务人员、乘务员或

发动机故障分析与排除

发动机故障分析与排除 摘要: 随着汽车越来越多的走入寻常百姓家中,为我们出行带来了方便,与此同时汽车故障也为我们带来了许多麻烦。当汽车出现故障时,我们要先根据现象将故障归纳到某一系或机构中。然后再从中找到具体的故障部位。最后进行修复或更换,将故障排除。因此发动机故障分析与排除的关键是要弄清故障现象,故障原因和排除方法及汽车的构成。汽车分为配气机构和曲抦连杆两大机构,燃料供给系,润滑系,起动系,冷却系,点火系五大系统。 关键词:发动机,故障现象,故障原因,排除方法 一燃料供给系统的故障分析与排除方法 (一)化油器不来油故障诊断 1故障现象 在确定电路无故障后,启动起动机。起动机开关接通后,发动机转动,但不启动或启动数秒后又熄火,并伴有化油器回火现象。往化油器加入少量汽油后能启动但随后熄火。无烟排出或排出时间极短。 2故障原因 (1)邮箱存油不足 (2)油箱盖气阀堵塞 (3)邮箱开关未打开 (4)邮箱内吸油管焊接处断裂 (5)油管接头松动 (6)邮箱吸油管堵塞 (7)汽车滤清器沉淀杯漏气 (8)汽油滤清器滤芯堵塞 (9)汽油滤清器中心螺栓沉淀漏气 (10) 汽油泵偏心轮和外摇臂接触处严重磨损 (11)汽油泵油杯衬垫漏气 (12)汽油泵内外摇臂接合处和内摇臂与膜片接杆结合处严重磨损 (13)汽油泵油杯进油口滤网堵塞 (14)汽油泵膜片破裂 (15)汽油泵进出油阀不密封 (16)化油器阻风门不能关闭 (17)化油器进油滤网处堵塞 (18) 化油器带速螺钉调整不当 3诊断与排除方法 (1)检查化油器浮子室内是否有油,若有面正常,则故障在内油路,若无油或油面过低,则故障在外油路。(2)检查外油路故障先确认燃油箱已打开,燃油箱有油。再将化油器进油管接头摘下。用汽油泵手拉杆泵油,若不出油表明燃油箱内油已尽,燃油箱至油泵有堵组漏气外,汽油泵工作不良。 (3)检查外油路是否堵阻或漏气,用打气筒打气是,油道应畅通;堵住出气端打气时,各密封处不应有漏气现象;响燃油箱内打气时应能听到吹泡声。 (4)以上检查无故障,仍泵不出油,表明故障在汽油泵。若转动曲轴时,油泵不出油,手拉杆泵时出油,则为汽油泵拉杆磨损过量或离偏心轮过远。应更换汽油泵。 (5)转动曲轴,化油器进油管出油正常,而浮子室内油平面过低或无油,应进而检查化油器进油滤网是否堵阻,三角针阀是否卡死。 (6)检查内油路故障。转动节气门操纵臂,查看加速喷口是否喷油。不喷油表明加速装置工作不良,此故

737NG飞机常见故障的跳开关位置

说明:P6位于副驾驶背后、P18位于正驾驶背后,P91、P92位于电子舱。 21章空调系统故障及相应跳开关 在循环风扇不工作 P6-4 E1 AIR CONDITIONING RECIRC FAN CONT E4 AIR CONDITIONING RECIRC FAN CABIN AIR E2 AIR CONDITIONING RECIRC FAN RIGHT CONT E7 A/C RECIRC FAN LEFT CABIN AIR E9 A/C RECIRC FAN LEFT CONT 设备冷却排气灯亮 P18-3 A 18 EQUIPMENT COOLING LOW FLOW DETECT EXHAUST P6-4 C14 EQUIPMENT COOLING EXHAUST FAN CONTROL NORMAL C15 EQUIPMENT COOLING EXHAUST FAN CONTROL ALTN P91 E1 EQPT CLG EXH FAN PWR-NORM P92 A10 EQPT CLG EXH FAN PWR-ALTN 设备冷却供气风扇灯亮P18-3 A17 EQUIPMENT COOLING LOW FLOW DETECT SUPPLY P6-4 C12 EQUIPMENT COOLING SUPPLY FAN CONTROL NORMAL C13 EQUIPMENT COOLING SUPPLY FAN CONTROL ALTN P91 A8 EQPT CLG SPLY FAN PWT-ALTN P92 A8 EQPT CLG SPLY FAN PWR-NORM 增压系统故障 P6-4 F1 PRESSURIZATION CONTROL LCD LTG F3 PRESSURIZATION CONTROL AUTO1 F5 PRESSURIZATION CONTROL AUTO2 F6 PRESSURIZATION CONTROL MANUAL F7 PRESSURIZATION CONTROL IND 门区域加温失效 P18-3 E11 AIR CONDITIONING DOOR AREA HEAT CONT P91 A14 DOOR AREA HTR-AFT A16 DOOR AREA HTR-FWD 737-700 35度控制系统失效 P6-4 B1 AIR XONDITIONING TEMA CONTROL 35 DEG F 驾驶舱管道温度限制功能失效737-700 P6-4 A2 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL AUTO LEFT B2 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL AUTO RIGHT 温度选择失效737-700 P6-4 A2 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL AUTO LEFT A3 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL MANUAL B2 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL AUTO RIGHT 管道温度指示失效 P6-4 D8 AIT CONDITIONING TEMP IND 自动温度控制失效737-800 P6-4 A2 AIR CONDITIONING TEMP CONTROL AUTO LEFT B3 AIR CONDITIONING ZONE TEMP VALVE/FAN CONT FLT DK B9 AIR CONDITIONING PACK CONT RIGHT DC B11 AIR CONDITIONING PACK CONT RIGHT AC 区域温度控制失效737-800 P6-4 A9 AIR CONDITIONING PACK CONT LEFT DC A11 AIR CONDITIONING PACK CONT LEFT AC 客舱温度选择功能失效737-800 P6-4 B9 AIR CONDITIONING PACK CONT RIGHT DC B11 AIR CONDITIONING PACK CONT RIGHT AC

从国外几起严重故障谈航空发动机研制的艰巨性

1 国外几起严重飞行事件 1.1 B一1B轰炸机在海湾战争中却阵 1.1.1风扇叶片甩脱使B—lB全面停飞 1991年1月l 7日,海湾战争爆发时.在美国空军服役共有97架b-1轰炸机。这XIE飞机却因F101发动机故障全部趴窝.影响了正常的飞行。1990年10月初,一架B-lB轰炸机刚飞到1 800 m高度时,l号发动机突然起火,飞机紧急着陆。检查发现发动机第1级风扇转子的一片叶片断裂.造成锁住所有叶片的卡环损坏,导致这级全部叶片从轮盘上甩出。使发动机失火。为研究这一故障原因及处理意见,空军当局下令B一1B轰炸机在10月5日至17日 期间停飞待处理。刚刚结束“禁闭”期恢复飞行后,又有一架飞机在着陆后立即复飞的训练中,地面人员发现飞机的3号发动机失火,立即命令飞机紧急着陆,经检查又是第l级风扇叶片锁叶片的卡环损坏,使8片叶片甩离轮盘,造成风扇部件严重损坏,并引起发动机失火。因此,美国战略空军司令部再次下令,驻扎在4个空军基地的97架B一1B再次停飞到1 991年2月5日。此时海湾战争爆发,这一故障致使B一1B轰炸机未能参战。 经过对故障的认真分析和试验研究,发现原设计的锁住叶片的卡环强度不够,是这两次事件的肇事原因。据统计,自1 986年6月

29日第1架B-1B加入美国空军服役到1990年底,发动机累计工作时间超过10万小时,曾出现6次叶片甩离事件。 1.1.2造成叶片甩脱事件的原因 由于发动机风扇叶片工作一段时间后,叶片被吸入的细小沙石冲刷磨蚀,叶型略有变化因而改变了叶片的自然振动频率,在97%的风扇最大转速下叶片出现共振,振动应力很大。如果叶片存在一些缺陷.例如被外来沙石打出的小凹坑、锈蚀及加工中不注意留下来的某些划伤等,就会使叶片折断,转子上只要有l片叶片断裂,转子的平衡就被破坏,风扇转子就会产生高频振动.导致卡环断裂.造成更多的叶片从轮盘上甩出,结果引起发动机着火。 1.1.3改进措施 首先改进卡环的设计。将原来由不锈钢材料制造的厚度为l.6 mm 的卡环.改用镍基合金制造,厚度加大到3.68mm.卡环厚度加大后,强度提高约 2.5倍。更换材料使它的疲劳强度与耐腐性能均得到提高。新的卡环于1991年2月开始在飞机上换装.每天换装20台发动机(即5架飞机).到8月底B-1B全部换装完毕。 为解决叶片断裂问题,发动机生产厂家GE公司还对风扇转子做了改进设计。在风扇叶片根部加装减振块,以降低风扇叶片的振动应力

毕业设计 飞机刹车系统常见故障和维修技术

陕西航空职业技术学院 毕业设计(论文)说明书 机电工程系航空机电设备维修专业 毕业设计(论文)题目飞机刹车系统常见故障 和维修技术 学生姓名吝渭阳学号10571-21 指导教师李瑞峰职称助理工程师

2012 年06 月05 日 毕业设计(论文)任务书 机电工程系航空机电设备维修专业 学生姓名吝渭阳学号10571-21 一、毕业设计(论文)题目飞机刹车系统常见故障和维修技术 二、毕业设计(论文)时间2012 年06月05日至2010年12月 三、毕业设计(论文)地点:陕西航空职业技术学院 四、毕业设计(论文)的内容要求: 1、论文中包含具体实例,理论知识和相关图表并存; 2、字数不少于8000字; 3、论文内容及格式按要求完成。

指导教师年月日 批准年月日 摘要 本论文主要阐述了某型飞机起落架设计改进及制造技术。改进后的起落架经试验及预先飞行验证,各项指标符合要求,满足了新研飞机的使用需要,并在此基础上,针对性地提出了预防措施。为了提供飞机主起落架放下位置锁检测夹具试验所需的载荷,设计了液压传动系统,并对液压传动系统中的关键元器件如液压泵、加载作动筒、减压阀等进行设计计算和合理选型,使用结果表明:所设计的液压传动系统作用在夹具试验台中的效果完全满足《飞机大修指南》中规定的诸如密封性检查、可靠性检查和磨合试验等试验要求。 关键词:飞机刹车系统故障分析预防措施前起落架自动收起液压系统检测夹具液压传动液压导管漏油缺陷无损检测节能设计实体剖分姿态误差油量测量计算仿真三维造型污染控制重心位置重心前限重心后限油量传感器设计小波分析法飞机燃油系统故障检测与诊断

汽车发动机常见的故障原因分析及解决方法

●汽车发动机常见的故障原因分析及解决方法。发动机无法启动或者是发动机不运转,以及发动机运转但不工作。解决:可以通过听汽车喇叭的声音及点亮大灯的方法来做个初步判断。现象1:如果喇叭声音嘶哑而发动机不运转,此时应该检查蓄电池。当普通蓄电池极板露出来或是免维护蓄电池观察孔的颜色不是绿色时,就可以断定是蓄电池电力不足造成的发动机无法启动。遇上普通蓄电池电力不足时,补充蒸馏水,也可用纯净水应急。如果是免维护电池电力不足,只能用跨接的方法请其他车辆上的蓄电池帮忙了。此时一定要注意随车携带发动机的电缆线,在借用其他车辆蓄电池电量时,电池的正极连正极,负极连负极。注意被借方车辆发动机一定要先启动。现象2:喇叭及点亮大灯都无异常,但汽车会发出"哞呀、哞呀"的声音。如果用钳子夹住接头,轻轻向左右转动一下,接头处发出"咕吱、咕吱"的移动声音,则可进一步断定为接头接触不良。此时可以选择用砂纸清理接头圆柱。当没有砂纸时,可以用钳子夹住左右轻轻转动来清理圆柱。现象3:喇叭良好,而发动机不运转,可以考虑发动机是否通电。如果发动机本身出现故障,如电磁开关失效等,就必须采用拆下发动机,更换零部件的措施了。小技巧如果发动机也未卡死,

可以考虑利用外力启动的方法,具体操作要点:将排挡杆推到次高挡(如 4 挡车型, 3 挡),用左脚踏离合器踏板,右脚踩在油门踏板,松开制动,打开发动机开关。当汽车具有一定的惯性后,快速地抬起离合器踏板。其难点在于要在右脚不离开油门踏板的情况下控制车速,因此要学会用手刹来控制。发动机在运转过程中,发出难闻的味道。解决:车辆使用一段时间后,一些橡胶密封件老化,机油就会从密封件中泄漏,滴在排气歧管上,随着排气歧管温度升高,机油在短时间内蒸发,就会发出油烧焦的气味。只需更换密封件即可。当尾气发出异味时,其主要原因是混合气过浓,往往要考虑油路、排气管、消音器等出现故障,有时由于排气管和消音器的结合部位发生松动而漏气,综合症状是消音器周围发出"叭哩、叭哩"的异响。离合器片瞬间打滑而发出的异味非常难闻,主要是离合器片负荷过大造成的。发动机水温过高,甚至超过红线。解决:冷却水不足造成的发动机过热。此时记住千万不要立即加冷水(防止变形开裂)。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩,等待冷却水水温下降。漏水也可能造成发动机过热。在防冻液壶上安装着许多细小的管子,有可能是胶管松动或者破损造成漏水。紧急时可以用胶布缠上破损

A320系列飞机大气数据系统常见故障分析与处理-深圳(2)

A320系列飞机大气数据系统常见故障分析与处理 Fault Analysis about A320 Series Aircrafts Air Data System 南航深圳分公司飞机维修厂万晓云 【摘要】 针对A320系列飞机大气数据系统常见的故障情况,本文结合系统工作原理、工程技术资料、机组操作要求和自身维护经验,对故障原因、故障可能造成的后果和维修措施进行深入、细致地分析。 【正文】 A320系列飞机的大气数据系统主要由三个ADIRU(大气数据惯性基准组件)、八个ADM(大气数据组件)、安装在飞机外部的传感器以及连接这些部件的气管路组成,飞机外部的传感器包括三个皮托管、六个静压孔、三个AOA(迎角)传感器和两个TAT(总温)探头,这些传感器感受并探测飞机外部的大气情况,最终由ADIRU计算并获得飞机的大气数据,供机组和飞机其它系统使用。 常见故障情况及分析 1、气压高度误差大 气压高度数据的准确性取决于测量静压、ADM、ADR、飞机的迎角值、马赫数和襟缝翼位置数据。当某一侧气压高度误差太大时,机组通常会有左右高度不一致的故障反映,如果此时没有明确的故障信息,维护人员可以首先查阅FCOM(机组操作手册)中高度容差的允许范围,如果容差在允许范围之内,则可以不用排故。在需要排故时,通常以ADR3的气压高度为参考来判断哪一侧的数据误差大,但当ADR3的气压高度介于ADR1、2中间时,有时难以判断,这时可以通过机组与地面管制员联系由地面测高雷达来确认飞机此时的精确高度。 在排故时,对相关部位进行详细目视检查必不可少,如检查静压孔周围飞机蒙皮的气动光洁度、AOA 传感器有无外部损伤、静压孔有无堵塞、连接静压孔或ADM的气管快卸接头有无松动和漏气等。静压管路漏气会使机内增压空气进入管路,导致测量静压增大,气压高度变小,这在地面上通过渗漏测试可以检测出来。如果以上检查均正常,可以考虑与其它飞机对串怀疑的ADM并飞行观察,以及在空中对迎角传感器的数值进行采样检查来确认是否是ADM或AOA的问题。 需要指出的是,当飞机进入气动不对称飞行如侧滑时,会有左右高度指示不一致的现象,这是正常的。另外,ADR3计算的气压高度误差通常要比ADR1、2的要大,一方面这与备用静压孔的安装位置有关,另一方面是AOA3传感器容易受到外界气流干扰。如早期的A320飞机由于机长位皮托管的安装位置偏高,当飞机以某个迎角姿态飞行时,流经机长位皮托管的尾流会对AOA3传感器的风刀造成扰动,从而降低AOA3传感器的测量精度,影响静压源误差修正(SSEC)的效果,造成ADR3计算的气压高度误差增大,为此空客公司针对这些飞机ADR3要满足RVSM(减小垂直高度间隔)运行要求提出了具体的改装方案,其中有一项内容就是将机长位皮托管的安装位置往下进行调整,以消除尾流对AOA3传感器的影响。 2、空速误差大或空速波动

10个汽车维修案例(汽车发动机维修难点)

案例1:一辆别克君威轿车行驶里程约为7万公里,该车有时在高速行驶时,故障灯点亮,随后发动机动力性能下降。读故障码,显示为DTC P0131—氧传感器电路电压过低。分析故障: (1)车辆行驶了7万公里,有的电器元件性能开始下降; (2)故障出现高速的时候,高速时发动机所需要的空气、燃油与怠速、原地加速都不同,所以在怠速和原地进行检测意义不大; (3)发动机动力性能下降,又出现氧传感器电压过低的故障码,说明混合气稀; (4)混合气稀包括漏气和缺油,只在高速时漏气的可能性不大,常见漏气影响发动机怠速等工况。 (5)在高速时燃油供给不足的原因包括:喷油器堵塞、汽油滤清器堵塞、燃油泵供油不足。喷油器堵塞和汽油滤清器堵塞偶发的可能性不大,因此故障最大的可能性是燃油泵性能下降,高速供油不足。 因为故障出现机率较小,没有去检查故障状态下燃油压力,直接更换汽油泵,两周后顾客反馈故障确已排除。 节选《汽车发动机维修难点解析》 案例2:一辆宝马523Li热车怠速严重抖动。检测存在发动机进气量信号不可靠的故障码,在转速600r/min,空气流量3.12g/s,进气压力31kPa,进气温度38℃,混合气调校值为1.01。从进气压力偏低说明扭矩控制已从气门控制转入节气门控制。空气流量与进气压力基本匹配,说明空气流量计正常。为什么进气量正常,而扭矩不足?

发动机工作三要素:“缸压”、“点火能量”、“混合气”。发动机冷车正常,说明缸压和点火基本正常,从混合气调校值看混合气浓度正常,怀疑燃油质量有问题。更换燃油,故障排除。 提示:如图1-3所示,气门控制系统使用电机控制进气门打开小,伺服电机通过涡轮、偏心轴、中间推杆等改变气门打开的程度。当气门控制系统有故障时,发动机改用节气门控制扭矩。 节选《汽车发动机维修难点解析》 案例3:一辆奇瑞轿车出现偶发性故障,偶发的故障现象包括充电指示灯亮,转向助力不明显,空调效果不佳。分析上述故障,发电机、转向助力泵和空调压缩机都是通过皮带带动的。检查皮带及皮带轮无故障后,分析故障原因为曲轴前皮带轮内扭转减振器打滑所致,在扭转减振器做标记再进行试车,停车后检查标记已经错位,证明扭转减振器已损坏。 提示:为了消减曲轴的扭转振动,现在汽车发动机大多在扭振振幅最大的曲轴前端装置扭转减振器,其形状与结构如图1-4所示,在皮带轮和轮毂之间有橡胶件、摩擦环、惯性环等衰减振动。扭转减振器损坏还会造成拆装时正时记号对错,引起发动机无法起动的故障。 节选《汽车发动机维修难点解析》 案例4:一辆奥迪A6 1.8T轿车,该车偶尔在点火开关关闭后,车辆不熄火,发动机仍能继续运转。维修人员在测量15号线时,发

波音737-700800型飞机发动机引气系统及其故障分析

波音737-700/800型飞机发动机引气系统及其故障分析 针对发动机引气系统是一个多发性故障的系统,介绍了波音737-700/800型飞机发动机引气系统常见故障现象和原因,并结合实践提出了系统的排故方法。 波音737-700/800型飞机发动机引气系统的功用是为飞机气源系统提供压力和温度调节的压缩空气,供给气源用户系统,包括发动机起动系统,空调和增压系统,发动机进口整流罩防冰系统,机翼热防冰系统和水箱增压系统,大气总温探头加热,液压油箱增压系统等。发动机引气系统部件在发动机压气机机匣上和发动机吊架内。 发动机引气系统的工作原理及结构 发动机引气来自发动机第9级和第5级高压压气机。发动机低转速时,由于第5级空气压力不能满足气源系统的需要,气源系统使用第9级引气。发动机高转速时,气源系统使用第5级引气。发动机引气系统主要由三大机构来控制:(1)低速时高压级调节器和高压级活门控制发动机引气压力。低速时第5级单向活门防止反流。(2)高速时高压级活门关闭,第5级单向活门打开,向压力调节和关断活门(PRSOV)提供引气。(3)发动机引气预冷器系统控制发动机引气温度。预冷器的风扇空气流量由预冷器控制活门、预冷器控制活门传感器和机翼热防冰电磁活门控制。 高压级调节器和活门的目的是控制高压级发动机引气的供应。高压级调节器由气源关断机构、基准压力调节器、反流单向活门和释压活门组成。高压级调节器操纵高压级活门,进而控制第9级引气总管的引气量。高压级调节器从第9级引气总管的分接头得到未调节的空气,经过气源关断机构到达基准压力调节器,使压力减少到恒定的控制压力。该控制压力引到高压级活门的A腔,克服弹簧力和高压级活门B腔的压力打开活门。作用在高压级活门作动筒上的合力使活门调节下游的压力达到32 psi(额定值)。 引气调节器(BAR),PRSOV和450恒温器的功用是调节引气压力和温度。引气调节器的主要元件包括过压电门、基准压力调节器、控制节流孔、锁住电磁活门和释压活门。引气调节器从级间总管得到未调节的空气,经过过压电门和基准压力调节器,使压力减少到恒定的控制压力,然后引到释压活门和锁住电磁活门。当锁住电磁活门电动打开时,它向PRSOV的A腔提供控制压力克服弹簧力和B腔的压力来打开PRSOV,控制到气源总管的发动机引气量,使活门调节下游压力达到42 psi(额定值)。当引气调节器电动关闭时,它释放PRSOV的控制压力,利用弹簧力关闭PRSOV,切断引气。 发动机引气系统故障及其分析 1. 故障现象 当发动机为引气源时,在慢车状态(大概低于50%N1)时使用9级引气,正常的引气压力为32±6 psi;在正常巡航状态时使用5级引气,引气压力为42±8psi。如引气压力不在这个范围以内,就有可能是发动机引气系统出现故障。发动机引气系统常见故障有以下几种:A. 引气电门在OFF位时引气活门不能关闭;B.引气压力高;C.引气压力低;D. 引气压力为0;E. 发动机引气时左、右管道压力指示器指针不相同; F. 引气脱开灯亮等。下面具体对以上常见故障进行分析。 2. 故障的分析和排除 对于A故障现象,引气电门在OFF位时引气活门不能关闭的可能原因有:(1)MW0311电线束断路或短路,电路跳开关故障断开,P5-10空调组件、空调附件组件M324或飞机导线内部断路或短路;(2)PRSOV故障打开;(3)引气调节器打开或导线故障;(4)指示器系统故障。该故障较为简单,通过测量线路,检查引气调节器可以较为容易隔离故障。 故障B现象为:当发动机为引气源,工作在5级可调的稳定状态时,引气压力高于50 psi 则为引气压力高,可能的故障原因有:(1)管道压力传感器故障、N12双管道压力指示器超

飞机液压系统常见故障及排除方法探究

飞机液压系统常见故障及排除方法探究 液压系统在现代飞机上已成为一个非常重要的大系统,如起落架的收放、前轮转弯操纵、刹车操纵及飞行操纵系统几乎都离不开液压传动及伺服控制技术。从运输机故障统计结果来看。有20%的机械故障属于液压系统,所以提高飞机维修人员对液压系统故障的预防、判断和排除的能力是非常重要的。 飞机液压系统可能产生的故障比较多,引起故障的可能原因也是多方面的,发生了故障往往不易找出具体原因。为了减少故障的发生,这里对飞机一般液压系统常见的故障及排除方法着一系统的分析。 一、噪音与振动 噪音是现代飞机液压系统不可避免的一种现象,要完全消除噪音是困难的,只能设法减小噪音和避免不正常的噪音。噪音往往拌随着出现振动。噪音恶化劳动条件,振动会引起飞机液压系统损坏。产生噪音与振动的可能原因如下:(1)由于液压系统进入空气而产生噪音。例如油泵由于吸油管太细,或吸油高度太高,或油滤阻塞,或工作液粘度太大,或油箱不通气,或油箱内油面太低,或油泵转速太高,或增压泵供油不够而使工作液不能填满油泵吸油腔时,溶解在工作液中的空气将分离出来,形成空穴现象,以及油泵吸入空气,都会引起严重的噪音。液压系统的其他地方含有空气也会引起噪音。 (2)由于液压元件设计与制造上的原因而引起噪音。例如油泵和油马达的流量脉动、闭死现象,齿轮泵的齿形误差,溢流阀等压力阀由于其自然频率与油泵的压力脉动频率相近而发生共振,或由于阀芯的阻尼太小而产生振动,引起液压力的流动和阀芯与阀座撞击等,都会产生噪音。 (3)由于液压系统安装上的原因而引起振动。例如油泵轴与原动机轴不同心或联轴节松动,系统管道细长使管内流速高而管道弯曲又多,都会引起振动。 (4)由于液压系统的使用维护不良或某些零件损坏而引起噪音。例如叶片泵的叶片和柱塞泵的柱塞卡住,溢流阀由于阻尼孔堵塞或杂质进入配合间隙或阀中弹簧疲劳及损坏或阀座损坏等原因而使阀的动作失灵,由于换向阀换向太快而造成系统内的液压冲击,以及油泵和油马达的轴承损坏,油泵转速过高等都会产生噪音。 (5)随动系统的振动主要是由于系统的参数选择不当和管道弹性变形以及传动机构中的间隙等因素而使系统不稳定所致。 消除噪音与振动的措施,除了改进设计与制造工艺以外,应从维护方面防止空气进入液压系统,注意排除系统内的空气,保持工作液的清洁,保持油泵与溢流阀等元件的结构完好,管道合理布置并加以固定,换向阀的换向速度调整得合理以避免液压冲击调整好油泵与原动机轴的同心度,防止油泵转速过高等 二、系统压力不足和执行元件运动速度不够 (1)造成液压系统压力不足或完全无压力有以下原因: a、油泵转向不对。则没有输出。 b、油泵吸油管漏气或吸油管阻力过大(如吸油管直径太小、吸油管油滤阻塞、工作液粘度太大等所致)而使油泵无输出。 c、油泵内泄漏太大。由于油泵磨损严重,或零件损坏或壳体有铸造缺陷而使压油腔与吸油腔串通,压力上不去。 d、电动机功率不足。当压力调高后。若驱动油泵的电动机功率不足,则转速会急剧下降,并有闷车的声音。

汽车发动机的常见故障维修分析(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 汽车发动机的常见故障维修分析 (最新版)

汽车发动机的常见故障维修分析(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 汽车是人类进入工业化社会的主要代表特征之一,在社会经济快速发展的今天,汽车的保有量逐年攀升。随着汽车普及,汽车发动机成为汽车运行中故障频率最高的部位。发动机是汽车的核心部件,是汽车的动力源泉,因此确保汽车发动机正常稳定的工作是汽车行业发展的必要手段之一,而在低碳环保化的今天,低故障率的汽车还能够为国家的环保建设做出一定的贡献。 汽车发动机简介 发动机是汽车的动力提供装置,其主要工作系统包括燃料供应、点火启动以及冷却润滑等系统,主要的工作结构为曲柄连杆机构与配气机构。燃料供应系统主要包括与燃油供应的主要装置,如油箱油表、油管油泵等;点火启动系统主要包括火花塞、蓄电池、点火开关等部件;冷却润滑即维护发动机正常工作的润滑系统、冷却系统等,而机构则主要完成各个系统之间的衔接与能量传递。 汽车发动机常见故障原因分析

发动机故障分析汇总

1、怠速不稳,忽高忽低,波动大,易熄火;收油门时、制动时、转弯时易熄火 原因:打开点火开关后,ECU要执行一系列检测和控制终端元件动作的程序,以做好起动准备。如果拆过蓄电池或蓄电池电压过低,发动机运转时拔下过怠速控制阀插头。会使程序无法完成或执行有误,造成怠速控制阀(旁通式)或节气门体(直动式)位置错乱,怠速失控。 旁通式会出现怠速喘振;直动式则可能出现节气门故障码,只有清除故障码后才能进行匹配。 以下几种情况下基本设置将无法完成: (1)有故障记忆码;(2)节气门不能全关;(3)加速踏板拉线调整不当;(4)电压过低;(5)节气门控制单元损坏或导线损坏;(6)自适应过程中起动了发动机或踩下加速踏板。 2、安装的防盗器产生的电磁波干扰控制单元,造成损坏。 3、混合气过稀:怠速控制阀或节气门体有积碳或脏污;喷油器垫漏气;节气门开度传感器损坏; 1、附助系统,如EGR或PCV系统有故障 (1)阀体关闭不严;(2)真空泄漏;(3)管路安装错误。 2、缺缸(缺油或缺火,或缸压不足),转速升高后会明显好转。一、阅读数据流时显示怠速调整超差,可能的原因:

1、怠速控制阀脏污;2、节气门体脏污;3、油门拉线过紧。二、怠速控制系统出现恶性故障(如开路、短路)、进气压力传感 器(空气流量计)损坏时,ECU会进入应急备用系统,将节气门开度信号作为替代信号,发动机仍能够启动,将以高怠速运转(转速居高不下)。 四、游车原因: (1)漏气; (2)氧传感器损坏:可人为造成稀、浓混合气来进行验证。 (3)空气流量计向ECU输入错误的信号; (4)怠速控制系统故障:可在游车状态下观察怠速控制阀或节气门阀是否能进行反馈调节运动,开空调时怠速是否提高来判断。若能,表明怠速控制系统无问题。 (5)节气门控制阀:电动节气门 (6)附助系统故障。特别是当发动机水温达正常以后出现这类故障。如一轿车,达正常水温后怠速有规律地忽高忽低。原因:活性炭罐空气入口阻塞,分析时注意发动机转速、对油气的吸力及混合气浓度的关系(氧传感器)。 中速正常,怠速不稳。 原因:(1)混合气过稀;(2)点火能量太低;(3)缺缸;(4)轻微漏气 冷、热车怠速明显不同,要考虑

B737飞机发动机引气系统及常见故障分析

B737飞机发动机引气系统及常见故障分析 737飞机发动机引气系统是一个多发性故障的系统,2008年某公司所执管飞机共发生发动机引气系统故障12起,其中737CL飞机8起,737NG飞机4起。本文简单介绍系统基本原理,系统各职能分系统的组成和部件简单功能检查,引气系统常见故障的分析排故。希望能对我们在排除该系统故障时有所帮助。 标签:高压级调节器、高压级活门、压力调节和关断活门 737飞机发动机气源系统在发动机低转速时由高压压气机9 级引气,这时依靠高压级调节器和高压级活门控制引气压力,这时5级单向活门关闭防反流;在高转速时由高压压气机5级引气,这时高压活门关闭并且5 级单向活门打开,由引气调节器(BAR)和压力调节和关断活门(PRSOV)控制引气压力。在引气调节器内有一个过压电门(180PSI或220PSI作动),在压力调节和关断活门出口有490℉过热电门,当系统出现超温超压时,空调附件组件(ACAU)内的过热继电器接通,控制引气调节器内部的锁定电磁活门关闭,使PRSOV失去控制压力并由弹簧力关闭。这时,主警告灯亮,驾驶舱头顶板(P5板)上的引气跳开(BLEED TRIP OFF )灯亮,同时TRIP/RESET 电路预位。当超温超压消失时,按压P5-10面板上的RESET 电门复位,PRSOV 打开重新工作。预冷器系统的作用是在引气进入气源总管前,通过预冷器控制活门控制通往预冷器的冷却空气量从而控制引气温度,这个系统是自动控制的。预冷器控制活门靠390℉温度传感器和地面大翼热防冰(WTAI)电磁活门的信号控制活门开度。 1、发动机引气系统作用 波音737-700/800型飞机发动机引气系统的功用是为飞机气源系统提供压力和温度调节的压缩空气,供给气源用户系统,包括发动机起动系统,空调和增压系统,发动机进口整流罩防冰系统,机翼热防冰系统和水箱增压系统,大气总温探头加热,液压油箱增压系统等。发动机引气系统部件在发动机压气机机匣上和发动机吊挂内。 2、发动机引气系统的工作原理及结构发动机引气来自发动机的第9级和第5级高压压气机。发动机低转速时,由于第5级空气压力不能满足气源系统的需要,气源系统使用第9级引气。发动机高转速时,高压级活门(HSV)关闭断开来自第9级的引气,气源系统使用第5级引气。发动机引气系统主要由三大机构来控制:(1)低转速时高压级调节器(HSR)和高压级活门控制来自第9级的发动机引气压力,此时第5级单向活门起防止反流的作用。(2)高速时高压级活门关闭,第5级单向活门打开,向压力调节和关断活门(PRSOV)提供引气。(3)发动机引气预冷器系统控制发动机引气温度。预冷器的风扇空气流量由预冷器控制活门、预冷器控制活门传感器和机翼热防冰电磁活门控制。 高压级调节器和高压级活门的目的是控制高壓级发动机引气的供应。高压级调节器由气源关断机构、基准压力调节器、反流单向活门和释压活门组成。高压

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