柳钢2000高炉低燃料比生产实践

柳钢2000高炉低燃料比生产实践
柳钢2000高炉低燃料比生产实践

柳钢2000m3高炉低燃料比生产实践

钱海涛,许勇新,范磊,孙鸿言

(炼铁厂)

摘要:通过加强柳钢2号2000m3高炉原燃料管理,优化操作制度,细化高炉管理,配合使用合适的炉腹煤气量,使炉况稳定顺行,煤气利用率提高到46%,燃料比降到513kg/t。

关键词:高炉;操作;燃料比;原燃料;炉腹煤气量;煤气利用率

1 前言

柳钢2号高炉于2007-06开工建设,2008-05建成投产,有效容积2000m3,设置东西2个出铁场,2个铁口,26个风口。高炉应用高导热碳砖和陶瓷杯复合技术,串联软水密闭循环;炉顶装料采用PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,装有十字测温和料面成像仪;全干法布袋除尘,新型明特法水冲渣工艺;配备4座新型大功率燃烧器顶燃型球式热风炉。2011年,柳钢2号高炉燃料比居高不下(562kg/)t,为此开展攻关。

2 降低燃料比的措施

2.1 加强对原燃料的管理俗话说:

“七分原料,三分操作”,原燃料条件影响高炉的稳定顺行,是实现各项技术指标及高炉强化冶炼的物质基础,没有良好的原燃料条件要降低燃料比是非常困难的。柳钢2号高炉车间结合自身的条件,一方面改善原燃料的质量,使用高品位的矿石,保证入炉矿石的综合品位在55%以上(见图1),同时优化焦炭质量,特别是焦炭的高温性能(CSR、CRI)为提高煤气利用奠定了基础;另一方面加强对原燃料的管理,具体做以下工作:(1)严格控制焦炭和烧结的筛分速度,要求焦炭仓和烧结仓的筛分速度分别小于26kg/s、29kg/s;(2)及时跟踪原燃料的变化信息,做到预知预控,避免炉况波动;(3)每周做2次焦炭和烧结的粒度检测,并计算各粒度所占的比例,根据结果采取相应的整改措施;(4)集中对筛网进行改造,由梳齿筛换为棒条筛,有效地改善了烧结矿的过筛效果,减少了入炉粉末。

2.2 合适的热制度

选择合适的热制度,对燃料比的降低有很大的作用。评价热制度有两种:一是化学热,用w铁水(Si)来表示,w铁水(Si)变化±0.10%,影响焦比4~6kg/t。随着炉况的稳定,柳钢2号高炉车间把w铁水(Si)逐步控制在0.30%~0.68%,当炉温高于此控制范围,及时做相应的调剂,把w铁水(Si)稳定在目标范围之内,近几个月硅的变化见图2;二是物理热,用铁水温度表示,高炉要想长期稳定顺行,需要充足的物理热做保障,2号高炉根据自身条件,制定出合适的铁水温度在1490℃~1510℃。

2.3 合理的送风制度

送风制度合理,回旋区形状和大小适宜,则炉缸周向和径向的气流和温度分布也就合理,炉缸工作活跃,热量充沛,渣铁流动性好。由于2号高炉原燃料条件限制,Pb、Zn在风口中套堆积,造成中套上翘,导致中心气流不足,炉缸堆积。为此,2011年底,利用检修的机会,集中更换了7个上翘的中套,风口面积由0.292m2缩小到0.280m2,经过此次调整,效果显著,鼓风动能增大,风口回旋区燃烧带延长,中心气流发展,炉缸活跃,炉况稳定,炉芯温度上升(见图3),煤气分布更加合理,形成中心和边缘发展的两道气流,调整前后十字测温温度分布见图4。

2.4 合适的装料制度

在高炉顺行稳定的情况下,通过调整装料制度,使各种矿石在炉喉面的落点位置得到精准的控制,根据休风时料面测量的料流轨迹和落点位置,最终确定了1.3m的料线深度及装料制度。2011年10月和11月,矿批一直维持在41~43.3t,装料制度

,焦炭负荷在3.6~4.35,很难增加负荷,进入12月份,布料制度的思路为:在保证稳定的边缘煤气通路的前提下,适当抑制边缘并兼顾中心气流,逐渐

缩小矿焦平均角差,不采用中心加焦。其演变过程为:

与此同时,矿批不断增加,由43.3t变为目前的49.5t,焦炭负荷逐渐加重,由4.35变为4.61,此次调整效果较好,料面形成平台加漏斗的模式,中心实火,边缘虚火,气流平稳,炉顶温度降低及煤气利用率提高(见图5),最终形成了窄而有力、畅通的中心气流。

2.5 合适的造渣制度

柳钢2号高炉炉渣特点是低铝炉渣,炉渣中的w渣(Al2O3)在14%以内,需把渣中w 渣(MgO)控制在6%~10%,镁铝比在0.50~0.65,同时,为了保证铁水成分合格和流动性良好,尽可能地提高炉渣碱度,降低SiO2活度,碱度由1.05~1.1提高到目前1.10~1.20,炉渣热焓高,保证铁水的物理热,有利于低硅冶炼,降低燃料比。

2.6 合适的冷却制度

冷却制度合理,有利于渣皮稳定,最终使操作炉型合理化,降低燃料比。根据生产统计,确定了各部位合理的水温差和压力的范围(见表1),同时把软水温差稳定在1.5℃~2.3℃,流量控制>3600m3/h。

2.7 合适的炉腹煤气量

在当前的原燃料条件下,2号高炉炉腹煤气量在5500~5600m3/min是合理的,2011年年底缩小风口后,炉腹煤气量由5621m3/min降为5449m3/min,为了维持一定的炉腹煤气量,

采取提高富氧率的措施,同时把鼓风动能控制在130~136kJ,理论燃烧温度维持在2150℃~2180℃,从而稳定煤比在150~160kg/t,具体操作参数见表2。

2.8 加强高炉管理

(1)加强炉前管理。维护好铁口,提高铁口合格率,针对不同的矿石品位,采取相应的出铁模式,精心组织出铁,保证渣铁及时排出。

(2)实行标准化操作,要求值班工长认真填写《高炉工长精细化操作分析与记录表》,分析好上班,然后制定本班的操作方针,不断提高工长的判断力和操作水平。

(3)降低休慢风率。加强炉前和上料设备等的点检工作,查找隐患,及时解决,降低因设备原因造成的休风。

3 结语

(1)柳钢2号高炉通过加强原燃料管理,保证入炉的原料和焦炭的稳定性,使入炉原燃料的供应保持较好的水平,对实现高炉生产高效,低燃料比的生产起到重要作用。

(2)通过选用合适的操作制度,细化高炉管理,炉腹煤气量适宜,高炉稳定顺行,煤气利用改善,燃料比由562kg/t下降到513kg/t,实现了燃料比的大幅度降低。

下一步的打算:

(1)由于Pb、Zn在风口堆积,导致部分中套上翘,煤气分布不均匀,考虑利用休风的机会,集中更换上翘的中套,同时把Φ120mm全部换成Φ115mm的。

(2)煤气利用率较低。2011年的煤气利用率为44.08%,2012-01煤气利用率为46.19%,还有较大的提升空间,下步继续优化装料制度,提高煤气利用率。

浅析广西钢铁进口贸易情况以柳钢为例

浅析广西钢铁进口贸易情况--以柳钢为例 学号: 学生姓名: 指导教师: 所在学院: 专业: 摘要 入世后,我国出口广西钢铁不断遭遇各种进出口贸易摩擦,一场针对钢铁贸易的争端迅速兴起,中国广西柳钢进出口贸易的问题引发进一步的讨论与研究。文章通过我国广西钢铁产业生产以及进出口的现状,浅析了当中存在的问题,其中最主要的就是产业集中程度低,最后得出保证我国钢铁产业持续、健康发展的有益启示。 关键词:广西柳州钢铁;进出口;贸易摩擦 Abstract: after entering the WTO, China's export of Guangxi iron and steel will encounter various types of import and export trade friction, a steel trade dispute is rising rapidly, discussion and research further caused China Guangxi Liuzhou Iron and steel import and export trade issues.

Through China's Guangxi iron and steel industry production and import and export situation, existence of the problems, of which the most important is the low level of industry concentration, finally obtains beneficial enlightenment, ensure sustained and healthy development of China's iron and steel industry. Keywords:Guangxi Liuzhou iron and steel import and export trade friction

炼铁常用计算

炼铁常用计算 一、 安全容铁量: 一般以渣口中心线至铁口中心线间炉缸容积的60%所容铁量为安全容铁量,无渣口高炉以风口中心线与铁口中心线的距离减0.5m 计算,计算公式: 2 40.6d T h πγ=安铁 T 安—炉缸安全容铁量,t ; d-炉缸直径,m ; γ铁-铁水密度,(7.0t/m 3) h-风口中心线到铁口中心线之间距离减0.5m 后的距离。 例如:846m 3高炉安全容铁量为: T 安=0.6×23.147.24?×2.7×7≈461(吨) 二、 冶炼周期: 指炉料在炉内停留时间,这个指标可以反映炉料下降速度,计算公式: 或 12"u V V N ε-=(V +V )(1-) T-冶炼周期(时间); N-一个冶炼周期的料批数; P-生铁日产量(吨); V u -高炉有效容积(m 3); 'V -每吨生铁所需炉料体积; V 1-炉喉料面上的体积(m 3 ); ε-炉料在炉内压缩率; V 2-炉缸风口中心线以下容间体积; V n -高炉有效容积。 "V —每批炉料的炉外容积。 例如:846m 3高炉,假定日产生铁2500吨,每批料焦批6.5t ,矿批18.5t ,焦批比重1.8,压缩比13%,冶炼周期 24846 2500 2.17 4.3T ??==(1-13%)(小时) 一个冶炼周期的料批数: '24n V PV T ε=(1-)

846 24.831.6N -==(18.9+130.2)(1-13%) (批) 取32批 三、 鼓风动能计算公式: 221430324.20110 Q E -??=??T p (n F ) E-鼓风动能 Kg (f )〃m/s; n-风口数量 个; F-工作风口平均面积 m 2/个; P-热风压力MPa (0.1013+表); Q 0=2IV n ,Nm 3/min; Vn-高炉有效容积 m 3。 例如:846m 3高炉风口个数20个,平均风口面积0.0138,热风压力330KPa ,风量2700,风温1100℃,求鼓风动能。 14332224.201102700//E -??=?????? (200.01038)(273+1100)(0.1013+0.33) =7025kg (f )〃m/s =7049×0.0098 =69KJ/s 四、 风口前理论燃烧温度: 计算公式:T 理=1570+0.808T 风+4.37W 氧-2.56W 煤 T 理-理论燃烧温度; T 风-热风温度℃; W 氧-富氧量1000m 3风中的富氧m 3; W 煤-喷吹煤粉数量,1000m 3风中喷吹的煤粉量。 例如:846m 3高炉热风温度1100℃,富氧量25 m 3,喷吹煤量98.7㎏,计算理论燃烧温度,依公式:

年处理50000吨柳钢高炉瓦斯灰项目可行性研究报告

年处理50000吨柳钢高炉瓦斯灰项目可行性研究报告

目录 第1章项目总论 (5) 1.1一般高炉瓦斯灰处理工艺 (6) 1.1.1 物理法工艺 (7) 1.1.2 湿法工艺 (7) 1.1.3 火法工艺 (7) 1.1.4 使用的处理工艺 (8) 1.2环保效益 (8) 第2章项目概述 (10) 2.1项目名称及主办单位情况 (10) 2.2.1编制的依据 (10) 2.2.2编制原则 (10) 第3章产品方案及市场分析预测 (11) 3.1氧化锌 (11) 3.1.1简述 (11) 3.1.2用途 (11) 3.1.3生产现状 (11) 3.1.4消费市场现状与预测 (12) 3.1.5价格现状与预测 (13) 3.2钙盐系列产品 (14) 3.2.1半水硫酸钙 (14) 3.2.2 硫酸钙晶须 (17) 3.2.3 硫化钙 (18) 3.2.3.3中国硫化钙主要应用领域分析及其预测 (19) 3.3三氧化二铁 (21) 3.3.1 简述 (21) 3.3.2 铁矿分布状况 (21) 3.3.3 市场价格 (22) 3.4硫化铅/硫化锌/硫化铟 (23) 3.4.1 概述 (23) 3.4.2 铅消费市场和价格 (24) 3.4.3 铟用途及市场价格 (25) 3.5焦炭 (26) 3.6氢氧化镁 (27)

3.7本章小结 (28) 第4章建设规模与产品方案 (30) 4.1建设规模与产品方案 (30) 第5章厂址选择方案 (31) 5.1工厂应接近原料的产地 (31) 5.2水源选址在非钢工业园内,园区内有完善的用水系统。 (31) 5.3交通运输方便 (31) 第6章原材料与燃料供应方案 (32) 6.1原材料情况 (32) 6.2物流管理方案 (36) 6.2.1原料和产品物流表 (36) 6.2.2 原料和产品仓库布局图..................................... 错误!未定义书签。 6.2.3 物流过程........................................................... 错误!未定义书签。 6.3燃料及电力情况 (37) 第7章平面布置图及公用工程 (39) 7.1厂区布置主要原则 (39) 7.2厂区布置区域的划分 (39) 7.3厂区道路安排及其绿化 (40) 7.4公用工程绿化 (40) 第8章技术及设备方案 (41) 8.1生产设备及工艺流程选择的原则 (41) 8.1.1工艺流程的选择原则 (41) 8.2工艺流程 (41) 工艺优点 (43) 8.5设备列表 (44) 8.6 节能节水措施.......................................................... 错误!未定义书签。第9章环境影响.. (46) 9.1主要污染源、污染物排放量 (46) 9.1.1二氧化碳排放 (46) 9.1.2固体排放 (46) 9.2废弃物处理方案 (47) 9.2.1 废渣处理 (47) 9.2.2 粉尘处理 (47) 9.2.3 废气处理 (47) 9.2.4 废水处理 (47) 9.3环境影响预测 (48)

高炉常用计算公式

高炉常用计算公式Revised on November 25, 2020

炼铁用计算公式 1、根据焦炭负荷求焦比 焦比=1000/(负荷×综合品位)=矿批/(负荷×理论焦比) 2有效容积利用系数=每昼夜生铁产量/高炉有有效容积 3焦比=每昼夜消耗的湿焦量×(1-水分)/每昼夜的生铁产量 4理论出铁量=(矿批×综合焦比)/=矿批×综合品位×不考虑进去渣中的铁量因为焦炭也带入部分铁 5富氧率=-×富氧量/60×风量=×富氧量/风量 6煤比=每昼夜消耗的煤量/每昼夜的生铁含量 7 综合焦比=焦比+煤比× 8 综合燃料比=焦比+煤比+小块焦比 9 冶炼强度=每昼夜消耗的干焦量/高炉有效容积 10 矿比=每昼夜加入的矿的总量/每昼夜的出铁量 11 风速=风量(1-漏风率)/风口总面积漏风率20% 12 冶炼周期=(V有 -V炉缸内风口以下的体积)/(V球+V烧+V矿)×88% =(V球+V烧+V矿)×88% 13 综合品位=(m烧×烧结品位+m球×球品位+m矿×矿品位)/每昼夜加入的矿的总量 14 安全容铁量=×ρ铁×1/4πd2h h取风口中心线到铁口中线间高度的一半 15 圆台表面积=π/2(D+d) 体积=π/12×h×(D2+d2+Dd)

16 正方角锥台表面积S=a2 +b2 +4( a+b/2)h V=h/3(a2+b2+ab) =h/3(S1+S2+√S1S) 17、圆锥 侧面积M=πrl=πr√r2+h2 体积V=1/3πr2h 18、球 S=4πr2=πd2 V=4/3πr3=π/6d3 19、风口前燃烧1kg碳素所需风量(不富氧时) V风=24×1/+ f为鼓风湿度 20、吨焦耗风量 V风=(+)×1000×85% f为鼓风湿度 85%为焦炭含碳量 21、鼓风动能 (1)E=(764I2-3010I+3350)d E-鼓风动能 I-冶炼强度 (2)E=1/2mv2=1/2×Q×r风/(60gn)v风实2 Q-风量 r风-风的密度 g= n-风口数目 22、石灰的有效容剂性 CaO有效=CaO熔-SiO2×R 23、洗炉墙时,渣中CaF2含量控制在2%-3%,洗炉缸时可掌控在5%左右,一般控制在%

组织实施方案及各项保障措施

组织实施方案及各项保障措施 1、进度管理方案 (1)施工进度编制依据 本标段水文、气象等施工条件、项目施工特点、施工程序及施工方法、合同工期等。 (2)进度编制原则 严格按照合同工期确定交通安全设施工程施工的控制性工期,合理进行施工组织及施工安排,确保工期。 (3)施工进度安排 交通安全设施施工贯穿整个路面大修施工全过程,共60日历天。详细计划见表《施工组织设计施工总进度计划》。 2、确保工期的技术组织措施 第一节、施工进度与工期安排说明 科学组织施工,充分利用有利的季节和气象条件,合理组织安排。

工期安排重点充分考虑各专业交叉施工问题,合理编排各专业工种施工顺序,并避免施工过程中的相互干扰,以保证施工质量及工期安排的双赢效果。 为确保该工程总体网络图的主线工作的按期顺利完成,同时对其他工作兼顾。非主线工序则要求在工程质量保证的前提下,人员合理精简,工期合理压缩,以最大的保证主线工程的顺利完成,最终实现安全、质量及工期的总体目标。 工期安排与工程质量密切对应。开工后,利用1天时间做好施工准备。完成准备工作后,各步骤施工中各种资源设备准备多套材料,循环倒用,以充分利用投入劳动力及机械资源,保持持续均衡施工。整体施工过程以节奏紧凑、资源均衡、工作有序的施工方法进行。 第二节、施工进度计划及承诺 工程总进度计划应综合考虑,统筹安排等各专业分项工程的施工程序和工期计划,使之与整个工程进度相配合、协调,本工程计划30个日历天完成全部施工项目,具体开工日期依据监理工程师发出的书面通知(或合同规定日期)为准,施工工期不变。具体详见附图:工程进度计划网络图、横道图。 第三节、施工进度计划保证措施 一、确保工期组织措施 (一)健全组织,建立岗位责任制,强化施工管理 l、选拔施工经验丰富的管理人员,组建强有力的施工项目经理部和整体功能强的项目经理部,全权负责组织实施,抽调施工经验丰

安全管理体系和保障措施方案

安全管理体系及保障措施 1.19.1、安全目标 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则。本项目部安全目标为: “五无”:即无人身伤亡事故、无重大行车事故、无重大交通责任事故、无火灾事故、无压力容器爆炸事故。 “两控制”:职工重伤频率控制在0.6‰以下,轻伤频率控制在1.2‰以下。 “三消灭”:消灭违章指挥,消灭违章作业,消灭惯性事故。 1.29.2、安全管理体系 9.2.1安全管理体系 1、安全管理组织机构 建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产 领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作,项目总工程师为 安全生产的技术负责人。

图9-1 安全管理组织图 2、安全管理办公室设置及职责 项目经理部安全管理办公室设在安全质量部,安质部下设安全组,设专职安全员,具体负责本项目部的安全管理工作。 安质部对本项目部工程项目的施工安全工作行使监督检查职权。做好安全管理和监督检查工作。贯彻执行劳动保护法规。督促实施各项安全技术措施。开展安全生产教育工作。组织安全生产检查,研究解决施工中的不安全因素。参加事故调查,提出事故处理意见,制止违章作业,遇有险情有权停止生产。健全安全管理工作台帐。 3、安全防范重点 根据本项目部项目工程特点,施工场地中安全防范的重点为:(1)、生产设备的施工生产安全; (2)、起重设备的施工安全; (3)、施工用电安全; 4、安全保证体系框图

图9-2 安全保障体系框图

9.2.2、安全管理制度 1、建立健全安全生产责任制度 牢固树立安全意识,严格执行施工过程中的各项规章制度,建立健全各项安全生产责任制度,落实安全措施和责任,确保施工安全。对施工安全工作做到有检查、有落实、有总结评比、有考核。施工中认真落实安全措施,做到责任到人。在施工生产中,按照定岗定责的原则,增加安全人员的责任心,避免发生各种责任事故,并对发生安全事故的责任人进行处罚。 从项目经理到生产工人的安全管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。 (1)项目经理(副经理)安全职责: 对安全生产和劳动保护负领导和管理责任; 贯彻国家、行业和公司有关安全生产的方针、政策和规章制度; 组织制定安全管理制度,研究解决安全生产中的问题,组织安全生产检查; 监督各级、各职能部门贯彻安全生产责任制情况; 主持重大伤亡事故的调查处理。 (2)项目总工(副总工)安全职责: 对安全生产和劳动保护方面工作负技术领导责任; 在组织编制实施性施工组织设计时,同时编制相应的安全技术措施;

高炉常用计算公式

炼铁用计算公式 1、根据焦炭负荷求焦比 焦比=1000/(负荷×综合品位)=矿批/(负荷×理论焦比) 2有效容积利用系数=每昼夜生铁产量/高炉有有效容积 3焦比=每昼夜消耗的湿焦量×(1-水分)/每昼夜的生铁产量 4理论出铁量=(矿批×综合焦比)/0.945=矿批×综合品位×1.06不考虑进去渣中的铁量因为焦炭也带入部分铁 5富氧率=(0.99-0.21)×富氧量/60×风量=0.013×富氧量/风量 6煤比=每昼夜消耗的煤量/每昼夜的生铁含量 7 综合焦比=焦比+煤比×0.8 8 综合燃料比=焦比+煤比+小块焦比 9 冶炼强度=每昼夜消耗的干焦量/高炉有效容积 10 矿比=每昼夜加入的矿的总量/每昼夜的出铁量 11 风速=风量(1-漏风率)/风口总面积漏风率20% 12 冶炼周期=(V有-V炉缸内风口以下的体积)/(V球+V烧+V矿)×88% =719.78/(V球+V烧+V矿)×88% 13 综合品位=(m烧×烧结品位+m球×球品位+m矿×矿品位)/每昼夜加入的矿的总量 14 安全容铁量=0.6×ρ铁×1/4πd2h h取风口中心线到铁口中线间高度的一半 15 圆台表面积=π/2(D+d) 体积=π/12×h×(D2+d2+Dd) 16 正方角锥台表面积S=a2 +b2 +4( a+b/2)h V=h/3(a2+b2+ab) =h/3(S1+S2+√S1S) 17、圆锥

侧面积M=πrl=πr√r2+h2 体积V=1/3πr2h 18、球 S=4πr2=πd2 V=4/3πr3=π/6d3 19、风口前燃烧1kg碳素所需风量(不富氧时) V风=22.4/24×1/(0.21+0.29f) f为鼓风湿度 20、吨焦耗风量 V风=0.933/(0.21+0.29f)×1000×85% f为鼓风湿度85%为焦炭含碳量 21、鼓风动能 (1)E=(764I2-3010I+3350)d E-鼓风动能I-冶炼强度 (2)E=1/2mv2=1/2×Q×r风/(60gn)v风实2 Q-风量r风-风的密度g=9.8 n-风口数目 22、石灰的有效容剂性 CaO有效=CaO熔-SiO2×R 23、洗炉墙时,渣中CaF2含量控制在2%-3%,洗炉缸时可掌控在5%左右,一般控制在4.5% 每批料萤石加入量X=P矿×TFe×Q×(CaF2)/([Fe]×N) P矿-矿批重TFe-综合品位[Fe]-生铁中含铁量 Q-吨铁渣量(CaF2)-渣中CaF2含量N-萤石中CaF2含量 24、风口前燃烧1kg碳素的炉缸煤气量 V煤气=(1.21+0.79f)/(0.21+0.29f)×0.933×C风 C风-风口前燃烧的碳素量,kg 25、理论出渣量 渣量批=QCaO批/CaO渣 渣量批-每批炉料的理论渣量,t QCaO批-每批料带入的CaO量,t CaO渣-炉渣中CaO的含量,% 25、喷吹煤粉热滞后时间 t=V总/(V批×n) V总-H2参加反应区起点处平面(炉身温度1100℃~1200℃处)至风口平面间的容积,m3 V批-每批料的体积,m3

高炉工长常用公式

高炉工长常用公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

工长公式 1.透气性指数 透气性指数=风量/(风压-顶压) 2.压差 压差=风压-顶压 3.综负 综负=矿石批重/(焦批干基+焦丁干基+煤粉×1000/小时料批)++ 4.理燃 理燃(迁钢)=1500+×风温-×煤粉×1000/(小时料批×批铁量)-×鼓风湿度+40×(×氧量+×(风量-×氧量)/(风量-) 理燃(1,3炉)=1530+×风温+[4970×氧量/×60×风量)-3770×煤量/×60×风量)] 5.炉腹煤气 炉腹煤气=×风量+氧量/30+鼓风湿度/1000×18×(风量+氧量/60)+煤粉×1000/60×100×2

6.标准风速 标准风速=风量/(风口面积×60) 7.实际风速 实际风速=((标准风速×(风温+273)×/(+风压)×(273+20)) 8.鼓风动能 鼓风动能=×风量3/风口面积2×(风温+273)2/(风压×101325+101325)2×10-5×103/ 9.二元碱度 二元碱度=CaO / (SiO2-矿批×含铁量×Si系数× 10.三元碱度 三元碱度=(CaO+MgO)/ (SiO2-矿批×含铁量×Si系数× 11.渣铁比 渣铁比=CaO×96000/Fe×CaO系数 12.硫负荷

硫负荷=S/Fe×960 13.批铁量 批铁量=Fe× 14.炉渣碱度 R2=CaO/SiO2 R3=(CaO+MgO)/SiO2 R4=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3) 15.冶炼周期 冶炼周期=风口中心线至料线炉容/(每批料体积×(1-)16. 出铁流速 出铁流速=估重/出铁时间

生产组织保障措施完整版

生产组织保障措施 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

改善制袋产能发挥的保障措施 由于近期制袋整体产能发挥不理想,对后续生产组织安排及市场保供工作造成了严重影响,为扭转当前生产不利形势,提高日常生产组织运行质量,为设备产能的有效发挥创造有利条件。生产品质处重点做好以下工作: 1、强化生产组织过程控制,改善生产组织运行质量 积极深入现场,及时协调解决制约生产的不利因素,特备是设备故障处理的进度和维修质量进行跟踪、督促,有效提高设备的运行质量;注重对当班调度的安全生产寻点检管理,如实记录各机台的运行速度,并对运行速度不达标的机台进行原因分析及协调处理;加强各机台的开停机管理及交接班监督管理,严禁私自停机,拉动整体的积极生产氛围,保障设备运行正常的情况下,生产运行高效; 2、加强原材料的布面质量控制,提高材料的适应性 安排专人每天对外购的在线使用情况进行跟踪、信息搜集,特备是申城筒布收卷不圆、布面跑偏及自产圆织布收卷偏松等制约生产质量问题的反馈及协调处理工作,对于整改不到位影响生产的布卷进行隔离,避免流入工序使用,并保障自产圆织的成型及收卷质量,有效改善布卷对制袋设备的适应性; 3、优化生产组织管理、降低换版频次 加强同供销部门的信息沟通,对照销售报表合理编制换版计划,并结合机台生产运行情况,做好日常生产计划的下达及过程监控工作,同时和设备部门进行沟通,利用日常换版间隙做好主机设备的预检预修工作,有效降低换版频次和故障停机时间; 4、注重对岗位人员的质量意识引导,增强日常质量专业管理的

认同感 针对当前外购布质量问题制约生产的现状,要求质检人员一方面加强过程质量巡检,对存在的质量问题向岗位人员做好质量管理制度的宣贯和质量控制调整,另一方面提前做好外购布的质量确认工作,避免不合格布卷上机使用造成停机下布影响生产情况的发生,为生产做好服务保障工作。

高炉常用计算公式

高炉常用计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

炼铁用计算公式 1、根据焦炭负荷求焦比 焦比=1000/(负荷×综合品位)=矿批/(负荷×理论焦比) 2有效容积利用系数=每昼夜生铁产量/高炉有有效容积 3焦比=每昼夜消耗的湿焦量×(1-水分)/每昼夜的生铁产量 4理论出铁量=(矿批×综合焦比)/=矿批×综合品位×不考虑进去渣中的铁量因为焦炭也带入部分铁 5富氧率=-×富氧量/60×风量=×富氧量/风量 6煤比=每昼夜消耗的煤量/每昼夜的生铁含量 7 综合焦比=焦比+煤比× 8 综合燃料比=焦比+煤比+小块焦比 9 冶炼强度=每昼夜消耗的干焦量/高炉有效容积 10 矿比=每昼夜加入的矿的总量/每昼夜的出铁量 11 风速=风量(1-漏风率)/风口总面积漏风率20% 12 冶炼周期=(V有 -V炉缸内风口以下的体积)/(V球+V烧+V矿)×88% =(V球+V烧+V矿)×88% 13 综合品位=(m烧×烧结品位+m球×球品位+m矿×矿品位)/每昼夜加入的矿的总量 14 安全容铁量=×ρ铁×1/4πd2h h取风口中心线到铁口中线间高度的一半 15 圆台表面积=π/2(D+d) 体积=π/12×h×(D2+d2+Dd)

16 正方角锥台表面积S=a2 +b2 +4( a+b/2)h V=h/3(a2+b2+ab) =h/3(S1+S2+√S1S) 17、圆锥 侧面积M=πrl=πr√r2+h2 体积V=1/3πr2h 18、球 S=4πr2=πd2 V=4/3πr3=π/6d3 19、风口前燃烧1kg碳素所需风量(不富氧时) V风=24×1/+ f为鼓风湿度 20、吨焦耗风量 V风=(+)×1000×85% f为鼓风湿度 85%为焦炭含碳量 21、鼓风动能 (1)E=(764I2-3010I+3350)d E-鼓风动能 I-冶炼强度 (2)E=1/2mv2=1/2×Q×r风/(60gn)v风实2 Q-风量 r风-风的密度 g= n-风口数目 22、石灰的有效容剂性 CaO有效=CaO熔-SiO2×R 23、洗炉墙时,渣中CaF2含量控制在2%-3%,洗炉缸时可掌控在5%左右,一般控制在%

柳钢2000高炉低燃料比生产实践

柳钢2000m3高炉低燃料比生产实践 钱海涛,许勇新,范磊,孙鸿言 (炼铁厂) 摘要:通过加强柳钢2号2000m3高炉原燃料管理,优化操作制度,细化高炉管理,配合使用合适的炉腹煤气量,使炉况稳定顺行,煤气利用率提高到46%,燃料比降到513kg/t。 关键词:高炉;操作;燃料比;原燃料;炉腹煤气量;煤气利用率 1 前言 柳钢2号高炉于2007-06开工建设,2008-05建成投产,有效容积2000m3,设置东西2个出铁场,2个铁口,26个风口。高炉应用高导热碳砖和陶瓷杯复合技术,串联软水密闭循环;炉顶装料采用PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,装有十字测温和料面成像仪;全干法布袋除尘,新型明特法水冲渣工艺;配备4座新型大功率燃烧器顶燃型球式热风炉。2011年,柳钢2号高炉燃料比居高不下(562kg/)t,为此开展攻关。 2 降低燃料比的措施 2.1 加强对原燃料的管理俗话说: “七分原料,三分操作”,原燃料条件影响高炉的稳定顺行,是实现各项技术指标及高炉强化冶炼的物质基础,没有良好的原燃料条件要降低燃料比是非常困难的。柳钢2号高炉车间结合自身的条件,一方面改善原燃料的质量,使用高品位的矿石,保证入炉矿石的综合品位在55%以上(见图1),同时优化焦炭质量,特别是焦炭的高温性能(CSR、CRI)为提高煤气利用奠定了基础;另一方面加强对原燃料的管理,具体做以下工作:(1)严格控制焦炭和烧结的筛分速度,要求焦炭仓和烧结仓的筛分速度分别小于26kg/s、29kg/s;(2)及时跟踪原燃料的变化信息,做到预知预控,避免炉况波动;(3)每周做2次焦炭和烧结的粒度检测,并计算各粒度所占的比例,根据结果采取相应的整改措施;(4)集中对筛网进行改造,由梳齿筛换为棒条筛,有效地改善了烧结矿的过筛效果,减少了入炉粉末。 2.2 合适的热制度 选择合适的热制度,对燃料比的降低有很大的作用。评价热制度有两种:一是化学热,用w铁水(Si)来表示,w铁水(Si)变化±0.10%,影响焦比4~6kg/t。随着炉况的稳定,柳钢2号高炉车间把w铁水(Si)逐步控制在0.30%~0.68%,当炉温高于此控制范围,及时做相应的调剂,把w铁水(Si)稳定在目标范围之内,近几个月硅的变化见图2;二是物理热,用铁水温度表示,高炉要想长期稳定顺行,需要充足的物理热做保障,2号高炉根据自身条件,制定出合适的铁水温度在1490℃~1510℃。

生产运行保障措施

生产运行保障措施 为确保采油厂完成全年效益目标,在生产运行上,着重强化以下几个方面工作: 1.加快生产运行节奏,突出产量提升保障。一是加快新井运行步伐,提高新井产能贡献力。重点加大钻机运行、钻井监督、协调力度,加强方案、设计跟进和作业动力调配,保证机、电、流程配套协调,确保新井早投产、快见效,加快新井产能步伐。二是优化措施井组织运行,加强能力补充和提升。突出冲刺阶段生产运行强化,组织冬季上产突击,优化措施井方案衔接和实施运行,通过加快措施运行,为产量提供储备、补充。三是加强高产井监控、管理。加强异常发现的信息反馈、现场落实确确认和及时抢扶。四是加快精细注水等配套工作量协调运行,控制自然递减水平。加快投注、转注、分注、一体化、示范区、调剖等重点配套工作量的推进运行,落实重点项目实施完善,确保水井措施和地面工程按期完成。 2.强化生产运行力度,突出抓好生产支持保障。一是强化生产受控措施的落实。加强产量阶段性分析,及时掌握产量运行状态,优化措施、作业运行,加强重点井、重点项目、重要指标的跟踪分析,实现产量平稳受控。二是强化重大项目推进措施的落实。明晰责任界面,细化任务分工,加大督促协调力度,优先安排、组织和落实相关措施,确保重大生产项目高效运行。三是强化岗位值班制度的落实。严格执行生产岗位干部值班制度,加强双休日、节假日和恶劣天气条件下的岗位值班值守、生产组织和长输管线运行监控,确保生产组织科学有

序。 3.精细生产管理,夯实稳产基础保障。一是深入推进采油运行和采油现场精细管理。结合冬季特点,强化升温、加药、热洗基础管理。加大现场监控力度,对各管理区井口、管线保温,水套炉升温,水套炉点火情况和达标温度,大罐罐体保温,重点输油干线回压等,加强检查督导,对特殊井、重点井等,按“一井一策”原则,制定具体措施,逐一落实保温措施,切实为冬季原油生产打下坚实基础。强化高产井的巡查、监控、跟踪及数据录取,全力保障新井、重点措施井的施工。抓住有利时机,做好道路整修,加大道路下坡、拐弯处路面抬高,井场低洼处进行拉土垫实,保障雨雪天水油水井正常生产。二是开展挖潜增油活动。优选重点井组培养提液潜力井,做好量油、校产工作,落实好日跟踪、旬对比、月分析工作,及时挖潜增油。摸排有潜力的长关井恢复生产,做好油井的优化诊断与治理,减少躺井及占产。三是加强注采管理。在新井少、措施难度大的情况下,做实做细注水工作,持续加大欠注井治理力度,增加水井酸化工作量,减少欠注井,增加注水量。四是强化作业衔接,缩短作业占井周期,减少产量影响。在作业运行中,按照先宜后难,先高产后低产的原则,合理安排措施及维护比例,保证重点井抢得上、保的好,加强信息沟通和工作衔接,充分暴露、曝光各类影响生产运行问题,督促协调解决力度,完善、规范单位、部门之间的生产协调机制,实行全过程的动态跟踪、协调、监控,确保及时完成见效。

柳钢竞争优势分析

在激烈的市场竞争中,柳钢取得胜利的竞争优势主要体现在哪几方面? 答:1.有利的物流和市场条件。柳钢是整个华南、西南地区最大的钢铁企业,80%左右的产品都集中在广东、广西地区销售,而两广区域的价格一直处在全国高位,且通过水路运输至广东的物流成本也较低,可以实现较好的效益。此外,柳钢已着手构建“大物流”管理体系,通过信息化手段建立物流全成本核算体系、优化运输方式、规范港口库存管理、加强承运商管理与准入、减少外委及代发费用、适度投资技术改造等手段,建立高效率、低成本、一体化的物流保障体系,提升物流过程价值创造能力,降低柳钢物流成本。 2.具备区域规模优势。柳钢经过50多年的不断发展壮大,目前在岗职工15000多人,占地面积13平方公里,资产总额超400亿元,上下游多元产业具有强大的市场刚性需求,形成了物流、贸易、环保、能源、工程技术、城市服务等产业,涉及的产业面多、量大,支撑柳钢多元产业市场发展,使柳钢成为立足钢铁主业、多元化经营的我国华南和西南地区最大、最先进的钢铁联合企业,跻身于中国500强企业之列。 3.产品调节能力强、市场认可度高。柳钢轧材能力大于炼钢能力,可以根据市场需求以效益优先原则灵活调节产品结构,通过信息化系统的应用灵活组织生产,同时还可以通过钢材大市场的运作,适当调整和维护好钢材市场价格。柳钢在应对市场变化方面,具有反应快、判断准、决策快的灵活机制,柳钢产品市场认可度较高,柳钢牌钢筋已是区域名牌,两广地区市场占有率达到35%。 4.多元产业发展基础好。近几年柳钢将原有70多家多元企业压缩和优化到30多家,挤掉“水份”之后,2016年多元产业营业收入达到68.6亿元,并创造了2.8亿元的利润,多元产业对集团公司的贡献比重在提高,“两翼齐飞”的良好格局正逐渐形成,为公司下一步可持续的、更加快的发展打下了基础。 5.绿色发展进步明显。柳钢是第一批通过《钢铁行业规范条件》的企业,节能减排、循环经济等走在全国同行前列,近十年来累计投资60多亿元,建成50多项技术先进的环保项目,有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用,实现了现代钢铁企业与城市的和谐发展,企业形象和竞争力得到极大提升。 6.健全的管理体系。法人治理结构日趋完善,内部管理水平不断提升,子公司管理体系逐步健全,机制体制创新积极推进。

柳钢高炉提高喷煤稳定性的措施

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/a417694362.html, 柳钢高炉提高喷煤稳定性的措施 作者:王绪鹏刘华庆阮戍东莫志东 来源:《科技风》2017年第21期 摘要:因柳钢炼铁厂2号2650m3高炉喷煤并不具备良好稳定性,结合改造系统、自动控制等相关措施的运用,使喷煤稳定性明显提升。每小时实际、高炉所需煤量对应的偏差,即喷煤准确性可控制于每小时上下0.5吨以内;瞬时速率极值、设定速率,二者的偏差,即喷煤均匀性可控制于每小时上下5吨以内,为稳定、长期的高炉运行奠定了基础。 关键词:高炉喷煤准确性均匀性 喷煤稳定性具体涉及到如下两大块,即喷煤准确性、均匀性。前者表示每小时实际以及需求煤量偏差,将对高炉燃料比、焦比等造成影响;后者即瞬时喷煤速率极大、小值以及设定速率对应偏差,其将对透气性指数造成影响,若偏差较大,可能引起炉况波动。目前,柳钢炼铁厂2号2650m3高炉喷煤稳定性不大好,喷煤准确性难以控制在每小时上下0.5吨以内,且具备较大均匀性偏差,甚至极大值、设定值之间的偏差超过每小时10吨,这两方面均需要进一步改善。 1 喷煤稳定性提高的措施 1.1 喷煤系统的改造 (1)喷吹罐增加蒸汽加热。喷吹罐煤粉温度偏底,底部流化装置容易板结,流化装置失效,煤粉疏松不充分,造成煤粉喷吹不均匀;若温度较低,则流动性因此变差,易导致高炉堵枪。通过设计增加喷吹罐蒸汽加热装置,对喷吹罐煤粉进行蒸汽加热,保证喷吹罐煤粉温度一直处于70℃左右,底部流化装置板结现象基本消除,喷吹均匀、稳定,压力波动小。 (2)增加中部流化。喷吹罐内煤粉流化如何,将对输送顺畅与否产生影响。通过上部充压这一方式,自上部将煤粉压实,无法由此充分流化。现将底部、中部流化增加其中,使得煤粉得以充分疏送。中部流化3个流化孔,位于距罐底高2500 mm处,以三角形形式环布一周;每个中部流化孔分别由气动阀切断阀和调节阀控制。 (3)管道盲管改造。喷煤罐给煤阀距离前端汇聚的高炉喷煤管有较长的盲管,达6米左右。在使用喷煤罐喷煤过程中,盲管容易堵塞,送气不通,需要往喷煤罐内反拉,反拉过程会造成倒灌时间长,高炉分配器压力波动大。在汇聚前端增加气动阀,缩短盲管距离,并设置程序进行控制,使新增的气动阀与原先的给煤阀进行连锁,实现同时开关,防止煤粉堵塞管道,减少倒罐时间,减少高炉压力波动。

生产组织技术保证措施和质量保证措施

一、生产组织技术保证措施 生产组织技术的保证即投标产品实现过程的保证,主要是人、物、料的保证,需要组织策划相关的控制程序,涉及过程及质量的策划、采购、设计与开发、生产和服务运作过程的控制、测量和监控装置的控制等。 首先,由生产技术部编制总体过程,对质量目标进行设定,由总工审核相关过程和目标的可行性。 其次,由技术开发部对投标产品的技术图纸的设计、企业标准及技术文件、质量计划等进行编制、实施和控制。 第三,由供应部对采购过程及供应商进行控制,确保所购的材料符合规定的要求,主要是针对生产所需的材料采购、外购加工件及供就商提供服务的控制。 第四,生产和服务运作过程的控制由生产技术部负责,涉及产品的形成、过程的确认、产品的放行、产品交付和标识的可追溯性等。生产技术部负责批导工厂进行生产和过程的控制,负责生产实施的维护保养,配合总工编制生产工艺流程及必要的作业指导书,负责产品的生产。 第五,测量和监控装置的控制,主要是用于确保符合规定要求的监视和测量及所需的监视和测量装置进行控制,确保测量和监控结果。

以上的过程均为生产组织技术的保证或为之奠定基础。 二、质量保证措施 我公司采用系统管理方法,把质量管理的各个阶段、各个环节,有机地控制起来,充分发挥各个岗位的职能作用,确保三级检验制度的落实,明确职责和权限,相互协调,有效地形成质量保证体系。 首先,从思想上树立“质量第一、信誉至上”的观念,对全公司职工强化质量意识教育。 其次,以总经理为核心建立质量管理领导小组,建立、健全质量管理的职责、各项规章制度,形成有力的组织保证体系。 第三有完备的生产工艺装备,及技术熟练的技术生产管理人员,以确保产品生产工艺的正确。 第四聘请合格的质检人员,配备必要的检测设备,有完善的检测方案。 第五每个操作工均经严格培训,操作熟练;及经常加强职工 培训,不断得高生产人员的业务水平。 第六本着“把握市场、质量第一、优质服务、顾客满意”的 质量方针和“一心为顾客着想,永远让顾客满意”的服务经营宗旨竭诚为顾客服务,高度重视客户信息反馈,认真听取客户的意见和建议,并且逐一分析、研究,提出相应的改进措施,尽最大努力让客户满意。

柳钢非钢工业园建设项目建议书v10详解

柳钢非钢工业园建设项目建议书 广西柳钢物流有限责任公司 2015年6月

目录 一. 项目背景 (3) 二. 项目概况 (4) 三. 合作伙伴简介 (5) 四. 项目可行性分析 (6) 五. 项目建设方案 (7) 六. 项目投入产出测算 (10) 七. 项目建设计划 (11) 八. 结论 (11)

一.项目背景 2015年3月十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划,设立400亿产业引导基金,推动互联网与传统产业进行融合。在互联网经济和传统市场产品同质化竞争激烈的冲击下,传统的大宗商品企业面临着从“产品型企业”向“服务型企业”转型的问题。如何做好销售增值服务,从供应链全程保障产品销售及其配套服务,支撑销售渠道下沉和电商平台的应用,提升供应链运作效率,降低综合成本,打造企业未来的核心竞争力,是大多数企业目前面临的最大难题。 从电商行业的发展趋势来看,无论是第三方电商平台还是企业垂直电商平台,都处于重点打造线下服务能力的阶段。尤其是以仓储和运输配送为核心的线下物流服务,决定了线上订单的线下交付结果,因此成为影响电商销售成功与否的核心要素。在此情况下,各大电商平台无不大力投入资源建设线下物流服务能力,例如阿里巴巴-菜鸟网、京东、苏宁等,其首要任务都在于区域中心仓和区域分拨仓的建设。究其原因,要做好线下物流服务,必须先管好“物”,再实现“流”。建设完善的仓储设施,聚集更多的货源,做好货物仓储管理,在此基础上整合运输资源,实现货物运输配送,就会更加顺畅和便捷。但在目前电商平台渠道下沉,向县乡一级市场拓展的大趋势下,单个电商企业自身有限的资源就成为自建线下物流体系的最大瓶颈。电商企业不得不将有限的资源投入区域中心城市的仓储建设,而在二级以下的城市采取租用第三方仓库的模式,通过货源整合第三方仓储资源,与外部社会资源合作,共同打造本地电商线下物流服务体系。 对于柳钢物流公司,乃至柳钢集团而言,目前同样面临着企业转型升级的问题。柳钢集团通过优化内部管理,建设自有垂直电商平台,剥离物流业务,已经在行业下行的宏观环境下,取得了令同行瞩目的逆势发展的成果,产品销量和盈利水平保持稳步增长。作为柳钢集团物流职能剥离组建的第三方物流公司,柳钢物流在不到1年的短时间内,以柳钢业务为基础,通过信息平台的应用,有效整合社会物流资源,已经快速成长为柳州乃至广西区内规模最大的第三方物流企业之一。柳钢物流以打造供应链O2O一体化服务为目标,以现有柳钢物流平台大数据为基础,已经开始拓展面向平台用户的多项增值服务,创新盈利模式,取得

1高炉配料计算

高炉炼铁主要经济技术指标 选定 (1) 高炉有效容积利用系数(v η) 高炉有效容积利用系数即每昼夜生铁的产量与高炉有效容积之比,即每昼夜1m3有效容积的生铁产量。可用下式表示: 有 V P η= v 式中: v η——高炉有效容积利用系数,t /(m 3·d) P ——高炉每昼夜的生铁产量,t /d 有V ——高炉有效容积,m 3 V η是高炉冶炼的一个重要指标,有效容积利用系数愈大,高炉生产率愈高。 目前,一般大型高炉超过2.3,一些先进高炉可达到2.9。小型高炉的更高。本设计中取2.7。 (2) 焦比(K ) 焦比即 每昼夜焦炭消耗量与每昼夜生铁产量之比,即冶炼每吨生铁消耗焦炭量。可用下式表示: 式中 K ——高炉焦比,kg/t P ——高炉每昼夜的生铁产量,t /d K Q ——高炉每昼夜消耗焦炭量,kg/d 焦比可根据设计采用的原燃料、风温、设备、操作等条件与实际生产情况进行全面分析比较和计算确定。当高炉采用喷吹燃料时,计算焦比必须考虑喷吹物的焦炭置换量。本设计中取K = 330 kg/t (3) 煤比(Y ) 冶炼每吨生铁消耗的煤粉为煤比。本设计中取煤比为180 kg/t . (4) 冶炼强度(I )和燃烧强度(i ) 高炉冶炼强度是每昼夜31m 有效容积燃烧的焦炭量,即高炉每昼夜焦炭消耗

量与有V 的比值, 本设计I =1.1 t/m 3?d 。 燃烧强度i 既每小时每平方米炉缸截面积所燃烧的焦炭量。本设计i = 30 t/m 2?d 。 (5) 生铁合格率 化学成分符合国家标准的生铁称为合格生铁,合格生铁占总产生铁量的百分数为生铁合格率。它是衡量产品质量的指标。 (6) 生铁成本 生产一吨合格生铁所消耗的所有原料、燃料、材料、水电、人工等一切费用的总和,单位为 元/t 。 (7) 休风率 休风率是指高炉休风时间占高炉规定作业时间的百分数。先进高炉休风率小于1%。 (8) 高炉一代寿命 高炉一代寿命是从点火开炉到停炉大修之间的冶炼时间,或是指高炉相邻两次大修之间的冶炼时间。大型高炉一代寿命为10~15年。 烧结矿、球团矿、块矿用矿比例(炉料结构):63:27:10 高炉炼铁综合计算 高炉炼铁需要的矿石、熔剂和燃料(焦炭及喷吹燃料)的量是有一定规律的,根据原料成分、产品质量要求和冶炼条件不同可以设计出所需的工艺条件。对于炼铁设计的工艺计算,燃料的用量是预先确定的,是已知的量,配料计算的主要任务,就是计算在满足炉渣碱度要求条件下,冶炼预定成分生铁所需要的矿石、熔剂数量。对于生产高炉的工艺计算,各种原料的用量都是已知的,从整体上说不存在配料计算的问题,但有时需通过配料计算求解矿石的理论出铁量、理论渣量等,有时因冶炼条件变化需要作变料计算 [1]。 4.1 高炉配料计算 配料计算的目的,在于根据已知的原料条件和冶炼要求来决定矿石和熔剂的用量,以配制合适的炉渣成分和获得合格的生铁。 有 V Q I K

柳钢高炉生产过程自动化控制

Automatic Control ? 自动化控制 Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程? 179 柳钢高炉生产过程自动化控制 文/程巍1 樊向东2 张海峰1 潘智1 到71.00%。这说明在机组功率不变的情况下,总阀位指令在单、顺阀方式下的流量特性曲线偏差大。而正是这种偏差导致闭环PID 调节作用不能有效发挥,使得机组在切换过程出现功率波动。 3.2 调节阀的调节作用不稳定 除了设计和制造因素,调节阀所在管道的长度和安装也会影响到其调节作用的发挥。由于受多种因素影响,在大修后调节阀的调节作用出现了不稳定的现象,表现出在某些阀门区域没有调节作用,而在某些区域调节作用又特别敏感。 3.3 机组软、硬件升级带来的变化 在这次大修中,尽管对控制系统的软硬件进行了升级,但阀门流量特性曲线的差异并没有得到改善。在保留原来的设置参数和逻辑 会出现较大的负荷波动。3.5 切换时间过短 本文的单、顺阀切换时间为250s ,对阀门本身的动作速度的要求较高。并且机组的流量特性偏差较大,使得切换过程更难达到平衡。笔者认为适当延长切换时间可有效降低单个阀门的变换时间,这样更有利于闭环控制调节作用的发挥,有利于功率的平衡。 4 结论及建议 电厂调节阀切换引起功率波动的主要原因是流量特性曲线偏差大、调节阀的调节作用不稳定、机组软硬件升级降低了功率控制闭环PID 的调节作用、参数设置较高或符合率过低、切换时间过短。对此,笔者建议:通过阀门流量特性试验确定阀门流量特性曲线,并据此对DEH 组态进行优化,从根本上解决实际流量 低功率波动的危害。 参考文献 [1]金子印,王党伟,刘加合.300MW 汽机运 行中调节阀单阀与顺序阀切换问题[J].汽轮机技术,2010,52(3):218-220. [2]何映光,刘涛.汽轮机阀切换操作不当引 发的电网低频振荡分析[J].电力自动化设备,2010,30(5):142-145. [3]Brian Nesbitt.阀门和驱动装置技术手册 [M].北京:化学工业出版社,2010. 作者单位 河北省电力勘测设计研究院 河北省石家庄市 050061 网络出版时间:2015-02-26 16:26 网络出版地址:https://www.360docs.net/doc/a417694362.html,/kcms/detail/10.1108.TP.20150226.1626.026.html

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