RCCS凝汽器在线清洗及强化换热系统

PUPUA-2X10MW电厂凝汽器胶球清洗装置-技术规范书316LDOC

2×10MW火电厂工程胶球清洗装置 技术协议

2010年8月 技术协议目录 1、总则 2、现场条件 3、技术要求 4、胶球清洗装置技术特点 5、技术要求

6、供货范围及随机备件和专有工具 7、两年备件清单 8、检验与试验 9、性能试验 10、噪声检验 11、保证 12、技术资料提交 13、服务 14、其它 2 技术协议 **************公司国际项目部(以下简称甲方)委托-----------(下称乙方),承担甲方印尼2×10MW火电站配套设备胶球清洗装置的制造任务,现就所需上述

设备的设计、制造、试验及验收等事宜,经充分协商并达成本协议。 1、总则 1.1本协议书用于印尼2×10MW火电站配套设备工程。包括胶球清洗装置的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一些技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,乙方提供的产品应为符合本协议书和有关工业标准的优质产品。 1.3如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则甲方可以认为供方提出的产品完全满足本协议书的要求。 1.4本协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行,如甲方提出协议外的变更要求,由买卖双方协商解决。 1.5本协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.现场条件 2.1电站运行环境及使用条件 设计大气压力 1013 mbar 设计环境温度 30 ℃ 环境温度范围 25-35 ℃ 相对湿度 87% 相对湿度范围 80%-90% 年平均降雨量 300 mm/月 设计风速 32.0 m/s 地震加速度 G=0.30(8.5级地震烈度)所在地区印尼沿海地区 2.2主机配置情况 2.2.1本工程安装2台12MW中温中压凝汽式汽轮机。 型号:N12—3.43 12MW;额定功率:12000KW;额定转速:3000r/min 制造厂家:南京汽轮电机有限责任公司 3 技术协议 2.2.2本工程安装2台60t/h中压、倒转链条炉排锅炉。 额定蒸发量:60t/h 额定蒸汽压力:3.82MPa 额定蒸汽温度:450℃ 制造厂家:无锡华光工业锅炉有限公司 2.3水质资料:海水 3.设备规范及供货范围: 为了清除冷凝器钛管积垢,设置一套胶球清洗系统并配备电动二次滤网。冷凝器冷却用水为海水。

换热器中污垢的种类及清洗方法(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 换热器中污垢的种类及清洗方 法(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

换热器中污垢的种类及清洗方法(标准版) (一)结垢危害分析 (1)无论结垢是否为腐蚀介质,都会加速金属的腐蚀,如异物附着管壁产生电位差后导致腐蚀。 (2)传热表面结垢,传热效率下降。结垢严重会引起堵塞。 (3)管内污垢使管内径变小,流速相应增大,压力损失增加。 (4)由于结垢使导热性能下降,管壁温度升高形成局部过热,可能产生爆裂等事故。 (5)结垢导致的经济损失,除了能量损耗外,也增加了设备维修与清洗费用。 (二)污垢常见种类 1.水垢 在工业上所见到的无机盐污垢大多是从水中析出,即以水垢形

式出现,受热表面上水受热蒸发,盐的局部浓度增大,当离子浓度积增大到高于盐浓度积、溶液饱和或过饱和时,即生成结晶盐垢沉积到金属表面。水垢种类主要有碳酸盐水垢、硅酸盐水垢、硫酸盐水垢、磷酸盐水垢、含油水垢及混合型水垢等。 水垢的热阻要比金属大6—1m00倍。 2.锈垢 锈垢是由于钢铁在环境介质的化学或电化学作用下,在其表面生成难溶的二价或三价铁的氧化物或氢氧化物。 3.微生物污垢或生物黏泥 微生物在繁殖过程中分泌的粘稠液,将环境中的无机盐、淤泥、腐蚀产物及油污等粘结在一起,而形成的淤泥状沉积物。 4.油脂垢 是由油脂沉积的沙、泥土、盐粒及设备表面质变的产物等以粘稠状富油沉淀(三)清洗 鉴于结垢的危害,区别于结垢的种类,必须采用相应合理有效的清洗方法,并做好过程监测,从而恢复生产和装置的生产效率。

胶球清洗装置收球率低的原因分析及处理

胶球清洗装置收球率低的原因分析及处理 【摘要】本文针对达拉特发电厂#5机组胶球装置收球率不高的问题,对装置中的二次滤网、凝汽器、收球网等可能造成漏球、卡球的现象进行了分析,并提出整改意见,并对胶球的选用及操作细则提出了合理的建议。 【关键词】胶球装置;改造;凝汽器 凝汽器胶球清洗装置由二次滤网、收球网、装球室、胶球输送泵和电气控制柜等部件组成。使用胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器,提高凝汽器的传热效果,防止汽轮机热效率因真空降低而降低,同时可防止冷却管因结垢而腐蚀,延长冷却管的使用寿命,是节能和改善劳动条件的理想设备。达拉特发电厂#5机组为N330-17.75/540/540型亚临界、单轴、三缸、亚临界、中间一次再热、两排汽、冲动、凝器式汽轮机,由北京汽轮电机有限责任公司生产。凝汽器胶球清洗装置在#5机组在投产初期就投入使用,胶球回收率低,造成凝汽器真空不好,影响了机组热效率。保持凝汽器较高的真空和较小的端差,是提高机组循环热效率的主要方法之一。以135MW机组为例,汽轮机真空降低0.004MPa,将导致热耗增加234.5kJ/kWh,煤耗增加7.6g/kWh;凝汽器端差升高5℃,将导致热耗增加85.12kJ/kWh,煤耗增加3.66kJ/kWh。凝汽器管束的污脏,使换热系数变小,使传热端差加大和恶化了凝汽器真空。实践表明,胶球清洗装置的正常投用,能清除凝汽器铜管内壁污物,使凝汽器管束保持一定的清洁度,对防止结垢起到非常重要的作用。而铜管结垢将会使铜管产生垢下腐蚀,造成铜管破裂造成凝水硬度大而被迫停机。投产初期我厂#5机胶球回收率很不理想,最好的不足80%,最差的根本收不到胶球。据了解,其他电厂亦有类似情况出现,同型胶球清洗装置在全国的使用情况亦不尽理想,后来发现铜管结垢严重,直接危及机组运行安全和影响机组经济性。只能停机进行人工清洗或进行高压水射流清洗,严重影响了机组的经济性。在投入胶球清洗装置时,在冷却水塔发现大量的胶球,说明漏球的现象严重。对可能存在影响收球率不高的原因我们进行了分析。 1.存在的问题 (1)胶球在管中依靠循环水作动力,清除冷却管内壁上的薄层淤泥或水垢。若循环水中含有较多的杂物,如水生动物、垃圾、碎石及各种有机物,不仅会堵塞二次滤网,使循环水压差减小,流量减小,不利于胶球的循环,而且会堵塞凝汽器的管孔,妨碍胶球的通过,以至胶球不能回收。 (2)A侧收球网网板变形,并下沉;B侧201网板变形,整体有下沉现象关闭不动,网板的开启和关闭均不到位,手动、电动、操作不到位。 (3)解体发现,由于收球网长时间浸在水中,致使大、小收球网网格结垢很严重,在网栅和管筒内环上发现大量的污垢片和锈片。它们的存在使栅格流通面积减小,水流速加大,胶球可能卡在收球网的栅板上,又加剧了胶球的堵塞,

冷凝器胶球清洗装置

冷凝器在线自动清洗装置以物理手段对冷凝管束进行高频率的清洗,使管束内壁保持洁净,从而保证了其高效的换热性能。 目前,全球的在线清洗行业中主要有两种设备,一种是刷式清洗装置,另一种是胶球清洗装置,它们都可以在机组不停机的情况下进行清洗,然而由于运行原理的区别,它们的使用范围,清洗效果,设备维护等等都存在着一定的差异。鉴于此,我们以客观的角度对这两种清洗装置进行了比较。 1.应用场所 刷子系统:高效螺纹管和光管型热交换器。 胶球系统:更适用于光管型热交换器。 2.清洁概率 刷子系统:100%清洗,每根铜管都安装有相应的一组刷子,保证每根铜管都能得到清洗。 胶球系统:随机性很大,一根铜管可能进多个球,有些铜管则可能没有球通过而得不到清洗。 3.回收机制 刷子系统:刷子只有水流切换时穿过铜管,非清洗工作期间停留在捕捉篮内,不影响机组正常运行。

胶球系统:胶球直径一般会比铜管直径大1MM,当球失去弹性时容易堵塞铜管,堵塞到一定程度造成机组高压报警。 4.运行保养 刷子系统:运行过程中执行器与控制电箱之外没有任何额外耗电设备,按全年365天不停运行计算总电耗约为20Kw/H. 刷子使用寿命5年左右,阀门和捕捉篮设计使用寿命达20年。 胶球系统:系统中有循环泵和阀门控制装置,需要额外耗功。由于胶球通过外力挤压形式清洗,通常每月都需要采集胶球进行测量是否需要更换球体,维护相对复杂。作为经常更换的损耗品,这让系统运行保养成本也增高。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。

凝汽器胶球清洗系统简要操作说明

凝汽器胶球清洗系统简要操作说明 凝汽器胶球清洗系统中主要设备有:收球网,胶球泵,装球室及装球室本体上的电动阀。 该系统的就地控制柜有两套,分别是胶球泵 A 和胶球泵B清洗系统控制柜。现将该系统就地控制柜面板常需操作的按钮做简要的介绍: F1(screens stop): “中停”位 F3(screnns operatiao) “收球网运行”位 F5(screnns back-wash) “收球网反冲洗”位 F7(pumb on/off) 胶球泵启/停 K4(BALL COLL CATH) “装球室本体电动阀关”位 K5( BALL COLL STOP) “装球室本体电动阀中停”位 K6(BALL COLL OPER) “装球室本体电动阀开”位 “手动/就地自动/远方自动”切换开关: 手动:MANUAL 就地自动:ATOM-LOCAL 远方自动:ATOM-REMOTE CLEANING SYSTEM ON: 清洗系统启动 CLEANING SYSTEM OFF: 清洗系统停止 一系统投运前的检查 1 确认循环水系统已正常投运 2 检查胶球泵出口阀及装球室出口阀关闭,装球室放水气阀开

启,确正装球室无水无压。 3将装球室操作至收球位。打开装球室顶盖,装入胶球,检查装球室内总胶球数在1300只左右,关闭装球室顶盖。 4 关闭系统内所有放水阀。 二胶球系统管路排气 1 打开装球室放气阀,关闭装球室放水阀 2关闭胶球泵装球室出口阀 3打开胶球清洗系统收球网出口阀, 4打开胶球泵出口阀 5 待排气阀排气完毕关闭该阀 三胶球系统手动投运 1 将就地控制面板“手动/就地自动/远方自动”切换开关置于“手动” 2将按钮F5按下,“收球网反冲洗”位运行,五分钟后,按下按钮F3,“收球网运行”位 3 打开装球室出口阀 4 启动胶球泵 5通过装球室顶盖的观察窗观察胶球 6按下按钮K6,装球室本体电动阀开,胶球沿管路进入凝汽器内清洗 四胶球系统就地自动远方自动投运 1 胶球清洗系统注水排气见上文二

换热器化学清洗方案

精心整理 换热器 化学清洗方案 *************公司 *****年*月**日 换热器化学清洗处理方案 1、编制依据 本方案根据换热器进行化学清洗、预膜处理的相关技术数据和技术要求编制成,同时还参照了下列技术文件: (1)DL/T957-2005《火电厂凝汽器化学清洗、预膜导则》 (2)SD135-86《锅炉化学清洗导则》 (3)HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》 (4)《内蒙古华能集团兴安热电换热器、凝汽器化学清洗处理方案》 2、结垢原因及危害 (1)、正常的结垢原因及危害 换热器循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,由于未对其进行水处理,换热器运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及藻类、微生物淤泥、粘泥等,这些污垢牢固附着于铜管内表面,导致传热恶化、循环压力上升、机组真空度降低,影响机组的运行效率,造成较大的经济损失。 (2)、清洗后换热效率降低的原因及危害 一般来讲,按照正常的清洗工艺和选择合适的清洗药剂清洗后的换热器系统,换热效果在1-2年内是不会出现换热效率下降的,但是如果不按照正常的工艺来清洗,还有就是如果选择的药剂不正确,就会导致整个系统清洗不干净,甚至会出现严重腐蚀设备管

精心整理 线的事情。正常的清洗工艺是:试压→水冲洗→黏泥剥离→水冲洗→酸洗除垢→水冲洗→钝化预膜→水质处理 选择的清洗剂必须是根据水垢的成份的情况而定,结垢的成份和原因不同,所选用的清洗剂也不同,否则会发生清洗不干净或者清洗过腐蚀的情况。 3、清洗原理 钙镁碳酸盐水垢易溶于强酸,反应放出二氧化碳气体,生成易溶于水的物质而达到清洗除垢的目的,其溶解反应方程式为: CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2 Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O 在清洗过程中,H+会对金属机体产生腐蚀,并出现氢脆现象,因此清洗剂中要加入相应的缓蚀剂;溶解产生的Fe3+、Cu2+等氧化性离子会造成金属机体的点蚀、镀铜等现象,因此清洗液中还需加入掩蔽剂。 4、化学清洗前的准备工作 4.1断开与换热器无关的其它系统。 4.2开启换热器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀,以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度;同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器铜管的泄漏情况。 4.3为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况,在清洗施工前,将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中。 5、换热器化学清洗、预膜处理 化学清洗流程: 试压→水冲洗→黏泥剥离→水冲洗→酸洗除垢→水冲洗→钝化预膜→水质处理 5.1试压 试压的目的是为了在模拟状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查。 5.2水冲洗 水冲洗的目的是清除设备内松散的污物,当出口处冲洗水目测无大颗粒杂质存在时,水冲洗结束。 5.3酸洗除垢 水冲洗结束后,在清洗槽内循环添加“**牌换热器清洗剂”,控制清洗主剂浓度在3~

凝汽器机械清洗方案

重庆同兴垃圾处理有限公司1#汽轮机凝汽器机械清洗方案 方案设计人: 方案负责人: 生产协调人: 安全负责人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆同兴垃圾处理有限公司技术设备部 二O一一年七月二十八日

一、凝汽器技术参数: 二、现状、目的: 目前由于我厂1#汽轮机凝汽器安装RCCS自动清洗装置的需要,安装RCCS前,需要对凝汽器进行人工机械清洗,确保换热管内壁光滑无污垢,以免影响安装及安装后的运行效果。在9月年修1#机组停产期间,公司将组织人员对汽轮机的凝汽器进行机械冲洗。为保证冲洗工作的顺利完成及现场施工的人身、设备安全,特编制本措施,希相关人员遵照执行。 三、方案: ▲工作内容:1#机凝汽器铜管水侧机械清洗 ▲工作时间:2011年9月7日。 ▲工作负责人:李自明 安全负责人:兰明泽 参加工作人员:重安检修钳工4名

1、冲洗前准备工作: (1)、在凝汽器进水端搭设施工平台,平台需经公司安全负责人检查合格后,方可使用。 (2)、拆除凝汽器进水端前后侧端板,后端人孔。 (3)、高压清洗机安装完毕,电源、水源已接通,运行正常。2、冲洗方式:用高压冲洗机对凝汽器铜管水侧逐根进行机械冲洗, 冲洗至冲洗水清澈为止。 3、技术安全措施: 1.冲洗所需的施工平台,由技术部联系外委搭建,架管及铺设 的踏板平台应牢固可靠,平台边缘应设护栏,避免人员坠落。 2.施工单位在相关电气负责人指定施工电源柜,搭接冲洗机的 电源并调试冲洗机至合适运行工况,待冲洗机运行正常后交 与冲洗工作人员进行使用。 3.冲洗用水采用循环水,工作人员应用软水管将水引至冲洗机。 4.冲洗操作平台搭设在凝汽器进水侧,开启进水侧凝汽器端盖 板,遮挡进水管口防止污物落入,对凝汽器铜管逐根进行高 压水冲洗,开启对侧端盖板人孔门观察冲洗效果和清渣。 5.冲洗过程中对相邻带电设备及仪器仪表应采取妥善的保护措 施,防止水花飞溅和污物污染导致设备损坏。 6.操作高压水枪应严格遵守相关规定,操作人员必须经过安全 操作培训合格后方可施工,工作负责人应全程监督、指导其 操作过程,防止其误操作损坏铜管换热面。

发电厂汽轮机凝汽器胶球清洗装置解读

胶球清洗装置 一、用途: 胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。是提高电厂经济性,保障凝汽器安全运行不可缺少的设备。 二、胶球清洗装置优点: 1、结构设计新颖合理。 2、操作方便。 3、胶球回收率高(≥96%)。 4、二次滤网过滤能力强。(有卧式或立式,手动或电动型式)。 三、胶球清洗装置工作原理: 选用合适的海绵胶球,球的湿态直径比冷却管内径略大一点(约1-2mm,且湿态比重和水相近。将胶球投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的10%左右。然后启动胶球泵,打开系统两端球阀, 胶球就在此循环水进口压力略高一些的水流带动下,进入凝汽器水室.因胶球是一个多微孔柔软的弹性体,在循环水进口压力差的作用下,被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球随循环水经出水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到装球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续自动清洗.

四、胶球清洗装置的组成部分: 1、二次滤网 2、收球网 3、装球室 4、胶球泵 5、分汇器 6、控制柜 7、阀门和管路。 二次滤网 二次滤网是胶球清洗装置中的主要设备之一,它的作用是过滤冷却水,除去可能堵塞凝汽器管板及管子的杂物,保证海绵胶球正常投入及回收运行。特别是在水中含杂质污物多而又受季节变化影响大的开式冷却水系统中,二次滤网的作用尤为重要。 带蝶阀外旋式二次滤网 该系列二次滤网的冷却水从网芯外部流向网芯内部。利用蝶阀的导向使冷却水在二次滤网的网芯外产生旋转流动,从而将水中杂物从排污管排出。 电动旋转卧式二次滤网 该系列二次滤网由电动头外壳、网芯组成,冷却水从网芯外往内流动,进出口压差增大时自动开启电动头,网芯旋转;排污装置启动,杂质从排污管排出。 收球网(SF-1型 收球网是凝汽器海绵胶球清洗装置中回收胶球的关键设备。它安装在凝汽器循环水的出水管路中,从凝汽器出来的循环水和胶球经过收球网后,大部分循环水自收球网板间隙流出,胶球收回,并由胶球引出管流进胶球输送泵送入装球室,供再循环使用。 装球室 装球室是凝汽器海绵胶球清洗装置中用于加球、收球、换球及观察胶球运行情况的设备。

换热器清洗标准

气化车间煤气水分离、酚回收换热器换热效果不好时需要清 洗的标准 由于气化车间物料中含有大量的焦油、粉尘、造成换热器在使用过程中污堵,降低了换热器的换热效果,使控制指标偏离设计值,在2018年度煤气水分离、酚回收换热器换热效果急剧下降,换热器清洗维护费用过大,已影响了装置的正常运行。 针对此情况在2019年1月17日技术研发中心,组织生产计划部、机动部、气化车间召开关于煤气水分离、酚回收装置换热器清洗标准,来保障装置正常运行,经会议研究讨论决定,气化车间制定出煤气水分离和酚回收换热器需要清洗时的标准,生产计划部和技术研发中心对其进行确认,气化车间按此标准执行。 车间根据运行需求将换热器清洗标准制定如下: 一、煤气水分离工段:煤气水分离装置为保证油水分离效果,控制初焦油分离器(F623a/b04A/B/C/D)操作温度70-75℃,最终油分离器(F623a/b05A/B/C/D)操作温度40-45℃,温度过高会造成油水乳化。 控制初焦油分离器操作温度依靠换热器余热回收器(C623a/b01)、含尘煤气水换热器(C623a/b02A/B/C/D)和含尘煤气水换热器(C623a/b04A/B/C/D)换热效果决定,控制最终油分离器操作温度依靠换热器煤气水冷却器(C623a/b06A/B/C/D)换热效果决定。 1.气化车间会议讨论决定,含尘煤气水(TIA623a/b011)高

于80℃时,车间根据实际运行情况,申请对C623a/b01、C623a/b02A/B/C/D和C623a/b04A/B/C/D换热器清洗。 2.煤气水冷却器出口(TIA623a/b023)温度高于50℃时,车间根据实际运行情况,要求清理换热器C623a/b06A/B/C/D。 3.排查依据如下:因主要控制点为管程含尘煤气水出口温度,清洗标准依据管程设计温度值定。 二、酚回收装置:酚回收装置为保证高负荷处理气化炉产水,合格外送稀酚水,需要控制脱酸塔进料温度125-130℃,萃取塔进料温度40-45℃,外送稀酚水温度夏季控制35-37℃(冬季温度控制40-50℃),脱酸塔塔釜温度控制155-160℃,水塔塔釜温度控制100-105℃,酚塔塔釜温度195-205℃,水塔顶部冷却器出口温度25-30℃,酚塔顶部冷却器出口温度25-30℃,三级分凝冷却器出口温度45-50℃,粗酚换热器出口80℃,水塔进料温度70-75℃,醚系统温度控制20-30℃,温度过高或者过低都会影响酚回收装置正常运行。 控制脱酸塔进料温度依靠酚水一级换热器(C62401A/R)、酚水

凝汽器器清洗方案

凝汽器化学清洗方案 一、概述 由于设备运行中管壁等内壁有结垢现象,使该设备应有效果大大降低,特别严重会导致设备停机检修,会给经济上带来很大损失,因此需对该设备进行化学清洗除垢。 二、检修安全管理 1、职责: 1﹚执行本厂安全各项条例,遵守和履行本厂安全协议的内容。 2﹚做好各项安全生产措施,落实安全符合本厂规定,掌握施工现场安全作业情况。 3﹚确定安全区域,方可进行施工安全作业。随时安全检查,及时消除安全隐患。 4﹚制定实际的安全生产应急救援预案。 6)做好设备及人身安全防护遇到紧急情况及时上报理。 三、安全措施: 1.化学清洗中应设专人负责安全监督、落实工作,确保人身与设备 的安全。 2.作业人员熟练掌握清洗的操作规程、了解化学清洗的特性及灼伤 急救方法,作好自身保护,与清洗无关的人员禁止进入清洗现场。 3.作业现场设围栏,并悬挂“注意安全”安全示牌。 4.清洗时,禁止在清洗系统上进行明火作业,加药现场禁止吸烟。 5.施工人员进入车间劳保穿戴齐全,检修作业必须按照指定路线行 走。 6.本项目施工人员严禁进入其它区域休息、逗留等。 7.在进入车间开工前临时用电必须按照规范要求操作。

8.临时用电线路必须按规范架设整齐,做到三项四线。配电箱箱内 线路、空开必须可靠完好,停止使用时切断电源、箱门上锁。 四、施工方案 清洗工艺及步骤: 连接临时系统→加满水试运行→试漏→酸洗→水冲洗→中和→钝化→恢复系统 1.清洗前的准备工作 1.1选择打开清洗设备的进出口(阀门) 1.2拆开阀门用耐酸的法兰、胶管及耐酸泵、反应槽等连接好临时 系统保证法兰严密 1.3不参加化学清洗的设备、系统与清洗系统进行可靠的隔离 1.4化学清洗的药品检验无误运至安全指定现场 2.酸洗 1 清洗系统注满水开启循环泵进行循环,将溶药箱的水位降低到 1/3液位,按量将缓蚀剂、促进剂、助剂等加到溶药箱中,循环均匀缓慢向溶药箱中加清洗剂,并控制出口浓度不大于5%,同时定时用PH纸检测酸性比例,加强检测防止酸浓度过高,如果泡沫过多,可适量加入消泡剂消除泡沫。 2 当酸浓度小于3%时,应及时补充清洗剂、缓蚀剂、助剂等药 品,使浓度达到工艺要求范围之内,当浓度连续运行稳定且进出口酸浓度不小于3%,并保持PH值不变可结束酸洗。 3.酸洗后的水冲洗 酸洗液排放完毕后,上水进行水冲洗,流速宜大于酸洗时的流速,冲洗终点出水pH值不小于6.0 4.中和 加入中和剂进行中和处理。 5.化学清洗的质量要求 1.被清洗的金属表面应清洁,基本上无残留物。

新型胶球清洗装置

胶球清洗装置 一、用途: 连云港振港电力辅机有限公司生产新型胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。是提高电厂经济性,保障凝汽器安全运行不可缺少的设备。 二、优点: 1、结构设计新颖合理 2、操作方便 3、胶球回收率高(≥96%)。 4、二次滤网过滤能力强。(有卧式或立式,手动或电动型式)。 三、工作原理: 选用合适的海绵胶球,球的湿态直径比冷却管内径略大一点(约1-2mm),且湿态比重和水相近。将胶球投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的10%左右。然后启动胶球泵,打开系统两端球阀, 胶球就在此循环水进口压力略高一些的水流带动下, 进入凝汽器水室.因胶球是一个多微孔柔软的弹性体,在循环水进口压力差的作用下,被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球随循环水经出水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到装球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续自动清洗。 四、胶球清洗装置的组成部分: 1、二次滤网 2、收球网 3、装球室 4、胶球泵 5、分汇器 6、控制柜 7、阀门和管路

五、主要部件规格型号及选型表: 1、收球网 收球网是胶球清洗系统的关键设备,它的功能是把胶球从冷却水中分离出来,且保证不漏球、不卡球。收球网安装在冷却水出口管段上,从凝汽器流出夹带胶球的水经过收球网时,球被回收并由引出管从收球网中引出。收球网的栅格网板可以转动,在胶球循环运动时网板置于“收球”位置,在不投运胶球清洗时网板置于“反冲洗”位置,此时网板上的杂物被水冲走,同时又减少网板的水阻。网板的运转定位由电动执行机构保证(小型收球网为手动操作)。 (1)XSD 型 收球网 新型旋摆自锁式收球网 优点如下:受力合理、密合力大;水阻小、网板不变形;传动机构稳定、零维护;设计新颖、 耗功小、环保节能;收球率持续稳定保持在 98%以上。

冷凝器胶球自动清洗装置

目前电力行业发电机组凝汽器循环水一般使用工业用水、地下水、河水等水质,循环水含有一些杂质导致凝汽器换热管内壁结垢,影响汽轮机发电效率。为了除垢,其常用的方法主要有:化学加人工高压水清洗、冷凝器胶球清洗装置、超声波清洗等,这些清洗方法无法达到凝汽器的换热管不结垢和提高换热能力的效果。为此相关技术人员研发自动除垢换热系统,即自转螺旋纽带。接下来高和环境工程为大家详细的介绍,希望能帮助到你。 自动除垢换热系统在强化换热管换热的同时能起到在线除垢,使换热管内壁长期保持干净无垢,即强化换热和自动清洗同时进行;维持原工艺不变,设备不变,减少运行和维修维护工作量;增加凝汽器连续运行时间,提高运行综合经济效益和凝汽器换热管使用寿命。 自动除垢换热系统装置和胶球清洗装置的区别主要有: 1、胶球清洗装置的运行是人为控制的,是定期进行的。由于凝汽器本体结构的先天性,使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的换热管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在换热管里,造成换热损失。更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果,充其量只能使凝汽器的换热效果达到换热管为光管时的状态。 2、自动除垢强化换热装置是在凝汽器每根换热管里安装,在线连续清洗和强化换热,保证了换热管始终干净无垢,大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果

增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。 本装置还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机人工清洗,持续经济效益巨大,是胶球清洗装置的最好替代品。 以上就是冷凝器自动清洗装置的有关内容,想要了解更多有关于这方面的信息,可咨询专业的生产厂家南京高和环境工程有限公司。 如有这方面的需求,经过一系列的了解,推荐一家较为不错的供应商:南京高和环境工程有限公司或者登陆公司官网:https://www.360docs.net/doc/c24817679.html,进行详细的了解。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。 公司技术力量雄厚,实践经验丰富,拥有30多项具有自主知识产权的国家专利和其它非专利技术.公司主要产品为中小型电厂凝汽器自动除垢换热系统,该产品获得国家高新技术产品、江苏省循环经济科技进步二等奖以及南京市新兴产业重点推广应用新产品,自动除垢换热系统不仅解决凝汽器换热管循环水结垢问题,而且还起到强化换热,换热效率提高

换热器清洗方式优缺点对比

换热器清洗方式优缺点对比 换热器(热交换器)是工业生产领域中应用十分广泛的热量交换设备,包括石油、化工、工业制冷、水泥、制盐、冶金、生物制药、造纸等工业领域。 然而工业换热器普遍存在换热效率不足的问题。换热器使用一段时间就会在管壁上结一层垢,据研究表示,0.1mm厚的污垢的热阻可以让1mm厚的换热管的导热热阻忽略不计。如此低的传热效率,使得管式换热器长期处于低效率的运行状态,随着换热技术的发展,污垢已经成为强化换热的主要障碍,需要定期对换热器进行清洗。 目前换热器清洗的方式主要分为物理清洗、人工清洗和化学清洗三种方法,下面来分析下各种清洗方法的优缺点。 1、物理清洗 主要包括胶球清洗、管刷清洗、超声波清洗等。 (1)胶球清洗:即在冷却水循环管路里投放表面粗糙的胶球,利用胶球与管壁间的摩擦实现清洗换热管。目前胶球清洗方法是最常用最普遍的清洗方法,但此方法并不能有效清洗到所有管道,只能对部分水力特性较好的换热管道进行清洗,同时对金属碳酸盐等硬垢去除效果不佳,随着时间推移,污垢仍然会在管壁累积。此外,胶球清洗系统要求投放数量较多的胶球,但胶球回收率低,部分电厂需要人工投球收球,统计收球率,导致了运行成本及人工成本的升高。 (2)管刷清洗:在每根换热管内都安装一个毛刷,利用反冲向原理,改变冷凝管道内的水向,推动毛刷低速前进清洗。与胶球清洗一样,其缺点也是硬垢去除效果不佳,且管刷清洗的成本更高。 (3)超声波清洗:利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落,同时还可将油脂性的污物分解、乳化。其缺点是需要选择合适的超声波功率和频率大小以及清洗液的温度,费用高昂,还需长期案例验证。 2、人工清洗 主要是采用高压水射流进行换热器清洗。该方法对泥沙等软垢有较好的去除效果,但对硬垢去除效果不佳,同时必须停机清洗,不仅会造成一定的停机损失,此外无法及时清除换热器内的积垢。 3、化学清洗 即在冷却水循环管路内投放盐酸、缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂以及粘泥剥离剂等化学药剂清洗积垢。这种方法进行换热器清洗效果较好,但存在两点问题:首先,化学清洗频繁使用后,会腐蚀换热管,降低设备的使用寿命,存在安全隐患。其次,化学清洗方法运行成本高,污染环境。

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用 周瑜

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用周瑜 发表时间:2018-05-08T15:09:27.710Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:周瑜[导读] 摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。 (大唐南京发电厂江苏省南京市 210000)摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。采用自动化装置将高压水射流清洗应用到凝汽器上,实现了在线自动清洗。通过在凝汽器上安装凝汽器在线清洗机器人,提高冷凝管清洁度,降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 1 前言 凝汽器是汽轮发电机组的关键设备之一,用于冷却汽轮机排出的乏汽,从而达到降低出口压力,提高汽轮发电机组循环效率的目的。影响凝汽器冷却效率的关键因素是其冷却管的换热效率。凝汽器的循环冷却水采用自然水,根据水质不同,会出现污泥垢和钙镁盐等类型结垢。凝汽器的污垢热阻中,微生物的影响很大,特别是夏天,负荷高、冷却水温度高,污垢影响更大[1]。结垢导致凝汽器冷却水管换热效率降低,从而降低汽轮机的运转效率。对于长期结垢,还会加速冷却管的腐蚀,可能造成事故。保持凝汽器冷却管清洁度,对于降低能耗,保障生产安全,提高设备使用寿命,都有着重要的意义。 2 应用背景 在“十二五”规划关键的结尾之年,为积极响应党中央国务院提出的建设资源节约型、环境友好型社会方针策略以及贯彻落实中国大唐集团公司、大唐江苏分公司提出的运行参数达设计值的要求,发电企业必须加速推进节能减排工作,采取有力措施,努力实现节能降耗和污染减排的约束性目标。 大唐南京发电厂660MW超超临界汽轮机组凝汽器为双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置,它由高压侧凝汽器B与低压侧凝汽器A组成。机组正常运行时凝汽器采用了传统的胶球系统对凝汽器中的冷凝管进行清洗。在长期使用的胶球系统清洗过程中主要存在的问题有:胶球回收率低(目前胶球收球率仅90%左右),不能完全清除由化学反应而形成的析晶;由于对胶球选型判断要求较高,难以正确选择,无法达到理想的清洗效果。机组停运时采用高压水管伸入冷却管内部进行人工清洗,清洗有针对性,但是由于冷却管数量多、长度长、劳动强度大、工人工作环境恶劣,而且需要机组停机或降负荷运行,难以满足大规模清洗的需要以及安全生产要求,而且难以长期保持清洗效果。 3 应用内容 通过在凝汽器水室内部上安装凝汽器在线清洗机器人取代原胶球清洗,利用水射流式凝汽器在线清洗机器人将人工清洗与在线清洗的优点结合起来。使凝汽器的清洁度始终保持在最佳状态降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 图1展示了凝汽器在线清洗机器人,采用水射流清洗的原理、以机械臂定位、绞盘收放清洗软管、高压水泵提供清洗射流的方式,模拟人工清洗过程。操作员通过控制系统发出指令,机械臂带动喷头夹具对准需要清洗的冷却管,高压水泵接受指令开始工作,绞盘开始放管,喷头在高压水的反冲力下前行并实现清洗。

胶球清洗装置维护说明书(通用版)

目录 概述 1.胶球清洗系统说明 1.1胶球清洗系统流程图 1.2清洗胶球 1.3收球网 1.4差压测量系统 1.5胶球循环泵 1.6装球器 1.7分汇器 1.8喷球器 1.9球形阀门 1.10程控系统 2. 二次滤网系统说明 2.1 简述 2.2 结构简介 3. 胶球清洗及二次滤网设备的安装 3.1 概述 3.2 准备工作 3.3 安装的设备(部件) 3.4 整机调试 3.5 系统启动前的准备 4. 使用说明 4.1 胶球清洗系统 4.2 二次滤网系统 4.3 差压监控系统 5. 系统的检修、维护及常见故障处理 5.1 检修和维护 5.2 故障及处理 Money Saving by the Improved Operation of Condenser Tube Cleaning Systems 我们通过改善凝汽器冷却管清洁程度而达到节能效果。 系统作用 避免在凝汽器冷却水管内沉积脏物和水垢,使凝汽器作为热交换器具有恒定的传热系数,避免管内微生物的生长,消除腐蚀,有助于在凝汽器管路内表面形成一层保

护膜,减少热损失。所以称为胶球清洗系统(Tube Cleaning System )。 二次滤网系统则用于过滤掉循环冷却水中有效直径大于滤网孔径的杂物,保持水质清洁,避免冷却水管被堵塞,并为胶球清洗系统提供良好的运行环境。 工作过程 为了清洗凝汽器冷凝管路,将弹性胶球喷射到主冷却水管入口,随冷却水流均分布于入口水室通过凝汽器冷凝管后进行循环。直径略大于冷凝管内径的胶球通过管路时擦洗管路,并在冷却水出口处的滤网处从冷却水中分离出来,然后用胶球循环泵抽出,胶球通过装球器后再经过循环管道重新进入主冷却水管道中。为了对胶球清洗系统的操作,就地安装了程控柜,并通过模拟操作屏对整套系统的设备进行运行操作。 二次滤网装置安装在循环水入口,随循环水进入的有效直径大于滤网孔径的杂物便被拦截在滤网网片上,滤网旋转马达启动后,清污刷便将杂物刮到排污槽口处,当排污门打开时,由于压力差的作用杂物便随排污管排到系统外部或排到循环水入口管。 1. 胶球清洗系统说明 1.1 胶球清洗系统示意图 1凝汽器 2 二次滤网 3 装球器 4胶球泵循环泵 5 收球网 6 清洗胶球 7 分汇器 8喷球器 9电动排污门 图 1 胶球清洗和二次滤网系统示意图 △P P △P 为用户提供:胶球清洗系统、二次滤网系统、工业滤水器 For all power stations : Condenser Tube Cleaning Systems 、Debris Filters 、Fine filters

凝汽器胶球清洗装置

胶球清洗系统的根本任务是保证胶球的正常循环,使胶球能够顺利输出并回收。由于系统问题导致收球率偏低,将直接影响凝汽器的清洗效果。胶球清洗系统可能出现的问题多种多样,视系统结构型式、动作机理不同而各异。 胶球循环单元由集球器、胶球泵和相应的管路组成。集球器为垂直的筒状容器,容器顶盖配有玻璃窗以便观察。集球器有内置滤网,该滤网由电动执行机构驱动,可旋转至胶球收集位置或胶球循环位置。胶球循环单元运行中存在问题:一侧胶球泵体发热严重;循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足;集球器中有贝壳存在。 收球网由两片网板组成,为A型结构,顶部为迎水端,网板将整个管道截面完全遮拦。每片网板底部设有胶球出球口,胶球经此出球口引出至循环单元。每片网板由一根转轴驱动,在非运行工况时可旋转至一定角度,形成与水流方向略微倾斜的H型结构,此时水流对网板进行反冲洗,可去除网板上的杂质,运行时网板转回至A型结构。 机组投运初期,因化学制氯装置经常跳闸且发现不及时,加上停机后阴极保护装置停运,造成海水系统管道腐蚀严重,曾经在连接凝汽器的海水出口管段出现沙眼掺漏。大修时,给海水管道全面做了防腐处理并更换了破损的一、二次滤网,清理了收球器内的贝壳。通过电气线路改造

彻底解决制氯装置受海水泵启停冲击跳闸的隐患,保证制氯系统的正常投入。同时对阴极保护装置重新安装。 投运胶球清洗系统之前,必须冲洗一、二次滤网,确保垃圾等杂物不堵塞管道,开启两台海水泵后投胶球运行。出现循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足时,停止一台胶球泵,关闭总出口门,用另一台泵倒灌水的方法排除管道内空气,直到回水管观察窗内没有气泡为止,才能再次启泵投胶球。新胶球必须浸泡至规定时间后再投用,已破损变形的胶球必须及时清除。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。

换热站板片清洗技术规范

换热站板片清洗技术规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

板式换热器原理 板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔、通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,起作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并使流体在低流速下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片进行热量交换。 特点:(1)体积小、占地面积小;(2)传热效率高;(3)组装灵活;(4)金属消耗量低;(5)热损失小;(6)拆卸、清洗、检修方便;(7)板式换热器缺点是密封周边较长,容易泄漏,不能承受高压。 板式换热器有哪几部分组成有什么作用 板式换热器主要由传热板片、密封垫片、两端压板、压紧螺栓、支架等组成。 板片材料不锈钢304,316,316L和317的区别 板式换热器板片的材料常用有304,316,316L和317。这四种材料是用得最普遍的,其中,又以304最为常见。304是一种通用型的不锈钢,其广泛应用于需要有良好综合性能(耐腐蚀性和成型性)的设备中,其性价比最高。 316和317相比304而言,二者都含有钼,但317的含钼量要高于316。二者总的性能要优于304的不锈钢。316不锈钢可以应用于硫酸浓度低于15%和高于85%的介质中,316具有良好的抗氧化物侵蚀的性能,通常用于海洋环境。 316L的最大碳含量为0.03,主要用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造 发表时间:2017-01-09T16:36:27.610Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:曾云峰[导读] 该清洁系统的清洁效果良好,有效的节约了能源,并且降低了机器人的运行费用,为企业创造更多的经济效益,值得在实践中推广应用。 太仓港协鑫发电有限公司 215433 摘要:凝汽器是汽轮机冷端的一种关键换热设备,是热力发电循环的冷源,主要作用是降低汽轮机的排汽压力和温度,提高发电机组的循环热效率。当前我公司主要采用人工机械清洗以及胶球在线清洗结合的方式,虽然清洗效果比较好,但却存在许多安全隐患,比如凝汽器断水、阀门坑满水等,严重影响了机组的安全运行。为此我公司对凝汽器在线清洗机器人的节能系统进行了改造,本文主要对5号机组 凝汽器在线清洗机器人节能系统改造项目进行了具体分析和介绍。 关键词:凝汽器;节能系统;改造1项目概况 太仓港协鑫发电有限公司5号机是上海汽轮机厂生产的H156型机组,其所配套的凝汽器是由上海动力设备有限公司生产的单背压、单壳体、对分双流程、表面式凝汽器,其型号为N-17000-1,凝汽器冷却面积为17000㎡,设计端差>2.8℃,技术规范如表1所示。 表1 凝汽器技术规范 我公司凝汽器冷却水采用开式循环,即用长江水作为凝汽器冷却水源,冷却水流速低而流量大,由于水中含有泥沙、贝类生物和工业排放杂物,凝汽器运行环境更加复杂,凝汽器钛管易出现泥沙沉积、微生物滋生、管口堵塞等问题,导致凝汽器真空降低,汽轮机热耗增加。 凝汽器机器人在线清洗是目前国内最先进的清洗技术,可提高并保持凝汽器钛管清洁程度,有效降低凝汽器端差,提高凝汽器真空,降低汽轮机热耗,达到提高机组经济性的目的[1]。 2、项目方案 2.1 方案概述 方案拟定用在线清洗机器人代替原先使用的人工机械清洗和胶球清洗系统,针对凝汽器的污垢问题使用机器人技术、高压水射流技术和水下密封技术,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。 2.2 预期达到的效果 使凝汽器始终保持大修期间采用高压水冲洗后的高清洁度状态,较理想地改善了汽轮机的端差和真空度,对降低发电厂能耗具有明显的效果,不再需要凝汽器人工离线清洗和胶球在线清洗工作。 2.3项目需结合停机组大修完成。 3、项目主要内容 本次项目范围为5号汽轮机机组凝汽器,工程于2015年9月10日开始11月15日结束。改造通过加装在线清洗机器人代替原先使用的胶球系统,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。通过改造降低了凝汽器的端差,最终达到降低煤耗的目的。项目的主要设备包括机器人本体(机械臂、喷头)、清洗系统(含绞盘、高压清洗机、清洗软管)以及运动控制系统组成,如图1所示。 图1 系统组成示意图 3.1 机器臂 机械臂末端安装了清洗喷头,用于在水室内运动定位,让清洗喷头对准管板的冷凝管管口。主要由两级关节、三个机械臂组成。机械臂内置伺服电机和RV减速机,进行运动驱动。机器臂采用防水密封设计,可在0.3MPa压力的循环水中长期工作(耐压设计0.4MPa)。机器臂实物图如图2所示。

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