系列风电机组事故分析与防范措施(二)_因顺桨控制故障引发的飞车事故

系列风电机组事故分析与防范措施(二)_因顺桨控制故障引发的飞车事故
系列风电机组事故分析与防范措施(二)_因顺桨控制故障引发的飞车事故

国外都发生过风电机组倒塌、烧毁等重大事故。事故发生后,若能对这些事故进行认真分析、总结,找出事发时的真实原因,并采取有效的预防措施,就能尽量避免类似事故的再次发生。就机组飞车事故而言,其预防措施应建立在准确分析、抓住重点、讲求科学的基础上,并综合考虑各种因素使度电成本最低。下面就具体事例进行阐述和分析。

三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故

下面事例都是因三支叶片同时不能顺桨而引发的机组失控、飞车事故。事故机组均使用的是电池为后备电源的直流变桨系统,采用的同一厂家生产的同一型号主控。从多年众多同类型机组的维修来看,事故机组的主控、变桨、变频等主要部件的质量较优,未发现轮毂后备电池及其他关键部件存在设计或质量问题。

一、某风电场机组的烧毁、倒塌事故

某风电场监控人员发现,事故机组报发电机超速,在短暂的停机后,机组又再次不明原因迅速启机。事故机组飞车后,机舱全部烧毁,主控数据无法获取。从现场人员及现场勘察了解到,事发时风速约为10m/s,事发后三支叶片都在零度位置,均未顺桨。

因能得到的有用信息较少,事故分析具有一定的困难。然而,在事发过程中却留下了诸如“再次迅速启机”等特殊现象。通过剖析这些现象,并给出合理解释,或许能找到事故发生的确切原因。

二、某风电场的机组飞车事故

某风电场,在中控室发现事故机组通讯中断,到达现场后,叶片已回到92°限位开关位置。上机舱,如图1、图2 所示,主轴刹车片已完全磨损,刹车盘严重磨损,两边均有较深的磨痕,刹车器保护罩已部分烧熔,且严重变形;发电机侧的柔性连接片已经全部脱落,刹车盘与发电机之间的联轴器掉落在机舱;主轴刹车器上方的机舱罩壳隔热层烧灼严重;通讯滑环完全断裂,并脱落在机舱;发电机已从弹性支撑上严重移位,弹性支撑的固定螺栓绝大部分已经断裂,发电机转子窜动严重。塔基变频器处给机舱提供交流690V 的继电器跳闸。

从主控数据可知:事发时,机组的发电功率为1472kW,风速为15.2m/s 时,45min 43s,机组报“变桨通讯故障”,刹车程序BP180 脱网;45min 46s,三支桨叶同时报“变桨速度慢”,刹车程序BP190,主轴刹车器制动。同时,还报出了“极限阵风”“变频器超速”;45min 53s 报“发电机软件超速”“齿轮箱软件超速”;45min 56s 报“转子软件超速”;46min 02s,报由硬件控制的“发电机刹车200超速”、软件参数控制的“齿轮箱刹车200 超速”、安全链断开;46min 04s,报由软件参数控制的“转子刹车200 超速”和“叶片不能回到限位开关”(Mita 状态码1159)故障;46min 16s,报“刹车200 停机执行时间过长”;46min39s,机组报“电网掉电故障”。事发时,机组高速轴的最高转速为2971rpm。

由于机组在事发时没有烧毁、倒塌,给事故分析留下了不少有价值的信息和证据:在机舱控制柜检查发现,旁路限位开关回路被改线,强行提供24V 直流(注:紧急顺桨控制线路被修改了),飞车过程中又报出了“叶片不能回到限位开关(1159)”故障,这两者之间相互应征,证明在事发前就埋下了安全隐患;事发时没有报“变桨自主运行”;因通讯滑环从基座处完全断裂,即:轮毂的交流400V 供电、机舱与轮毂的所有通信与控制接线全部断裂。

三、某风电场的机组倒塌事故

据目击者称:“事发时,事故机组叶轮转速比相邻机组快很多,且有异响,维持了大约十几分钟,然后,突然从第二节塔筒中下部折断倒塌。在机组倒塌过程中,伴随有火光及冒烟,马上又灭了”。从邻近机组了解到,事发时的风速不大,约为8 m/s -9m/s。

现场勘察发现,三支叶片均在零度位置,没有顺桨。主轴刹车上方机舱壁的保温层有烧灼痕迹,主控模块严重损坏,部电池脱落、数据丢失;从变频器上的数据可知,事发时机组的最高转速为2406rpm。

原因分析

首先,在我国的风电发展初期,不少厂家的生产技术都是从国外引进,在没有来得及完全转化和吸收的情况下,就投入了大规模生产。不少的技术关键点仍未掌握,多个事故已经发生。其次,不少风电企业是从其他行业迅速转向,其管理理念和体制却未能及时转变。再者,我国风电企业的研发、技术人员实践经验不足,现场人员的经验和技术水平有待提高。因此,事发之前,机组的安全隐患未能及时发现和排除;事发之后,未能找出真实原因造成同类事故的多次发生。

一、采用电池作备用电源的直流变桨系统的安全性高

直流变桨系统,在紧急(电池)顺桨时,无需把备用电源的能量经过轮毂驱动器逆变成交流,只需通过继电器吸合直接将备用电源切换到直流电机,没有逆变环节,顺桨安全性增加。这种紧急顺桨方式是交流变桨系统所不具备的。

在该直流变桨系统的轮毂驱动器上,接有直流和交流400V 两种供电电源。当交流400V 供电正常时,由交流供电。在出现瞬间电网故障,机组进入低电压穿越需进行正常调桨;或

外界断电,需通过轮毂驱动器上的直流供电进行停机顺桨时,均利用轮毂驱动器上的备用直流电源。

当机组因故不能切换到正常的备用直流电源顺桨,在紧急顺桨时,如轮毂控制器与主控之间的通讯正常,可通过主控再发指令使叶片回到90°;如主控与轮毂控制器的通讯再次出现故障,机组转速超过一定数值,触发硬件超速模块动作,超速信号传给轮毂控制器,由轮毂控制器控制使三支叶片按照规定的顺桨速度回90°。

有的直流变桨系统(第1 节“三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故”的事例二中机组采用的变桨系统),还有轮毂驱动器的电池顺桨。即:机组因故不能切换到正常紧急顺桨回路时,当轮毂驱动器上的400V 交流供电的电压过低或断开时,在轮毂驱动器直接把电池与轮毂电机导通,实现轮毂驱动器的电池顺桨,叶片回到92°限位开关位置。这也是交流变桨系统所不具备的。

以上分析可知,直流变桨系统出现三支桨叶同时不能顺桨的概率极低。

二、飞车、倒塌及烧毁实例分析

第1 节“三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故”中, 事例二不仅事发时的主控数据完善,而且还找到了事发的直接证据;事例一和事例三因主控数据丢失,机组烧毁、倒塌,只能通过同类机组的长期维修经验及与观察事发时的特殊现象,判断事故发生原因。事故时与事例二存在相同的情况——三支叶片同时不能顺桨。

综合考虑机组运行原理和各种现象,三起事故的共同特点如下:首先,事故机组的电池顺桨控制回路,或旁路限位开关回路存在被强行供电的安全隐患,在机组执行高级别刹车程序时,不能切换到正常的电池顺桨回路。其次,事发时,机组出现“变桨通讯故障”,主控与轮毂变桨因此失去联系,不能通过主控指令使叶片回到90°位置。再次,机组超速时,均未能执行“变桨自主运行”程序,又再次失去顺桨的机会。因此,机组在风速较大时顺利地闯过了所有保护设置,造成三支桨叶同时不能顺桨,最终造成事故发生。

第1 节“三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故”中,三个事例发生的简略过程分别如下:

事例一中的机组报“变桨通讯故障”后,刹车程序BP180,由机舱、主控控制的交直流供电顺桨方式均不能执行,其后,机组再报“变桨速度太慢”,刹车程序BP190,主轴刹车器参与制动,并在30s 之后刹车器自动松开。该机组使用的是被动式刹车器,制动力为两倍满负荷扭矩,因此,在机组冒烟的同时完全停下来了,此时三支桨叶都在0°位置,当主轴刹车器再次松开,机组迅速启机。由于当时的风速较大,带着巨大的加速度的叶轮转速迅速上升,达到2400rpm硬件超速设定值,主轴刹车器再次制动,此时制动时产生的热量使机组燃烧,产生的巨大翻转扭矩使机组倒塌。

事例二中,机组在45min 43s,报“变桨通讯故障”,刹车程序BP180 脱网,不能顺桨;45min 46s,三支桨叶同时报“变桨速度慢”,刹车程序BP190,主轴刹车器制动。当时风速

较大(15.2m/s),加之该机组使用的是主动式刹车器,其制动力仅为事例二倍满负荷扭矩,主轴刹车器已不能使机组停下来。制动力矩使刹车器、刹车盘、刹车器罩壳大面积脱落并砸在通讯滑环上,在主轴刹车器制动期间机组转速还在不断上升,18s 后,即:46min 02s,机组转速升至硬件超速设定值,BP200,最高转速超过2900rpm,机组振动加剧,最终导致通讯滑环完全断裂,电池顺桨到92°限位开关位置。由于飞车的时间及主轴刹车器制动的时间不长,未出现长时间持续高温,避免了机组燃烧。在BP190 主轴刹车器制动18s(小于30s)后就升至BP200,没有出现主轴刹车器松开后又再次制动产生的巨大冲击扭矩,因此,机组并未倒塌。

在事发前,存在旁路限位开关回路被强行提供24V直流的安全隐患;事发时出现“变桨通讯故障”以及未执行“变桨自主运行”程序;事发过程中出现“通讯滑环完全断裂”,因轮毂400V交流供电断开,执行轮毂驱动器的电池顺桨,或因旁路限位开关回路的强行供电断开,执行正常的直流(紧急)顺桨,叶片顺桨到92°限位开关位置。具体按哪种情况执行,则与线路断开的时间先后有关,如瞬间同时断裂,则应按正常的电池顺桨方式执行。由此可见,对于以上飞车事发时的应急处理方式有:断UPS使机组切换到正常的直流顺桨;断箱变启动轮毂驱动器的电池顺桨。

当出现“变桨通讯故障”或未执行“变桨自主运行”停机程序,主控均不会报“变桨自主运行”故障。而事故机组因未执行“变桨自主运行”,从而造成了飞车事故的发生。

事例三的机组报“变桨通讯故障”停机脱网,但不能顺桨,再报“变桨速度太慢”主轴刹车器制动,30s 后松开并一直处于打开状态,其后,在长达10 多分钟的时间,机组处于超速、空转的状态,而转速一直低于2400rpm。当风速增大,转速超过2400rpm,主轴刹车器制动,最高转速也仅升至2406rpm,然而,因机组已长时间超速、摇晃,制动瞬间又产生了巨大的翻转扭矩从而促成机组倒塌。由于主轴刹车器制动的时间很短,仅有冒烟和火花,机组并未烧毁。

预防措施

在机组运维时,应重点检查机组的安全隐患和排除安全性故障。杜绝为追求发电量而不顾机组安全情况的发生。

一、紧急顺桨控制回路故障的产生及处理

从现场的故障处理经验来看,紧急顺桨控制回路故障可能源自:风电机组控制柜、轮毂的生产接线错误;机组运行过程中产生的故障;维修人员不适当的故障处理方式,或维护人员在维护时的错误改线造成机组在紧急顺桨时,叶片不能按正常的电池顺桨回路进行顺桨。

定期在风电场或者通过远程对机组安全系统进行检查,检查机组是否能顺利通过自检,当机组自检报“叶片不能回到限位开关(1159)”故障时,应重点予以排除。

二、主控、变桨控制程序的改进措施

对主控的刹车程序BP190 进行改进。按照该控制器的原设置,执行紧急顺桨的同时辅助以主轴刹车器制动,无论叶片是否回到限位开关位置,执行该刹车程序30s 后,主轴刹车器会无条件地松开。由此,若叶片能顺利回到限位开关位置,及时松开主轴刹车器,有利于保护齿轮箱和机组安全,但是,如果叶片没有回到限位开关位置,则可能危及机组安全。

正如本文的第1 节“三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故”中的的事例一那样,如果把主控程序修改为:只有当叶片到达92°限位开关位置,主轴刹车器才会松开;如叶片没有到达92°限位开关位置,主轴刹车器则不松开,这样事例一中的事故机组就不会出现再次“迅速启机”,机组烧毁、倒塌事故便不会发生。

三例事故的共同点是:在紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时出现故障后,因轮毂控制器的“变桨自主运行”顺桨程序执行条件过于苛刻,不能满足。因此,该顺桨停机程序不能执行,从而造成了机组飞车、倒塌和烧毁事故的发生。

因此,需修改、完善轮毂控制器的“变桨自主运行”停机程序。尤其是当出现“变桨通讯故障”后,机组又出现超速时,应确保“变桨自主运行”停机程序的顺利执行。即:把“变桨自主运行”停机程序的“进桨”“顺桨”限制条件进行完善或去除。为确保出现紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时故障时的机组安全,可增加轮毂控制器对“变桨通讯”故障的判断。当轮毂控制器判断有变桨通讯故障时,轮毂则执行“变桨自主运行”停机程序,这样,当机组正常时,执行正常的紧急顺桨停机,如紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时故障时,能通过执行“变桨自主运行”停机程序使机组顺桨,冗余保证机组安全运行。

结语

为减少机组故障,避免重大事故的再次发生,应充分理解、消化和吸收国外先进的风电技术,结合国风电机组生产、运行的状况,建立良好的风电场管理体制,提高现场人员的技术水平及机组维护和维修质量,定期重点检查事故多发的关键部位,让消除安全隐患落到实处。

慢”主轴刹车器制动,30s 后松开并一直处于打开状态,其后,在长达10 多分钟的时间,机组处于超速、空转的状态,而转速一直低于2400rpm。当风速增大,转速超过2400rpm,主轴刹车器制动,最高转速也仅升至2406rpm,然而,因机组已长时间超速、摇晃,制动瞬

间又产生了巨大的翻转扭矩从而促成机组倒塌。由于主轴刹车器制动的时间很短,仅有冒烟和火花,机组并未烧毁。

预防措施

在机组运维时,应重点检查机组的安全隐患和排除安全性故障。杜绝为追求发电量而不顾机组安全情况的发生。

一、紧急顺桨控制回路故障的产生及处理

从现场的故障处理经验来看,紧急顺桨控制回路故障可能源自:风电机组控制柜、轮毂的生产接线错误;机组运行过程中产生的故障;维修人员不适当的故障处理方式,或维护人员在维护时的错误改线造成机组在紧急顺桨时,叶片不能按正常的电池顺桨回路进行顺桨。

定期在风电场或者通过远程对机组安全系统进行检查,检查机组是否能顺利通过自检,当机组自检报“叶片不能回到限位开关(1159)”故障时,应重点予以排除。

二、主控、变桨控制程序的改进措施

对主控的刹车程序BP190 进行改进。按照该控制器的原设置,执行紧急顺桨的同时辅助以主轴刹车器制动,无论叶片是否回到限位开关位置,执行该刹车程序30s 后,主轴刹车器会无条件地松开。由此,若叶片能顺利回到限位开关位置,及时松开主轴刹车器,有利于保护齿轮箱和机组安全,但是,如果叶片没有回到限位开关位置,则可能危及机组安全。

正如本文的第1 节“三桨叶同时不能顺桨引发的飞车事故”中的的事例一那样,如果把主控程序修改为:只有当叶片到达92°限位开关位置,主轴刹车器才会松开;如叶片没有到达92°限位开关位置,主轴刹车器则不松开,这样事例一中的事故机组就不会出现再次“迅速启机”,机组烧毁、倒塌事故便不会发生。

三例事故的共同点是:在紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时出现故障后,因轮毂控制器的“变桨自主运行”顺桨程序执行条件过于苛刻,不能满足。因此,该顺桨停机程序不能执行,从而造成了机组飞车、倒塌和烧毁事故的发生。

因此,需修改、完善轮毂控制器的“变桨自主运行”停机程序。尤其是当出现“变桨通讯故障”后,机组又出现超速时,应确保“变桨自主运行”停机程序的顺利执行。即:把“变桨自主运行”停机程序的“进桨”“顺桨”限制条件进行完善或去除。为确保出现紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时故障时的机组安全,可增加轮毂控制器对“变桨通讯”故障的判断。当轮毂控制器判断有变桨通讯故障时,轮毂则执行“变桨自主运行”停机程序,这样,当机组正常时,执行正常的紧急顺桨停机,如紧急顺桨控制回路和变桨通讯同时故障时,能通过执行“变桨自主运行”停机程序使机组顺桨,冗余保证机组安全运行。

结语

为减少机组故障,避免重大事故的再次发生,应充分理解、消化和吸收国外先进的风电技术,结合国风电机组生产、运行的状况,建立良好的风电场管理体制,提高现场人员的技术水平及机组维护和维修质量,定期重点检查事故多发的关键部位,让消除安全隐患落到实处。

近期国内风电场事故报告 20PP年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管 理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。 由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。 1、华锐风电机组火灾事故 20PP年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。 2、东汽风电机组火灾事故 20PP年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45 公里的风电场,一台东汽FA 77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故 2opp年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组, 1.5兆瓦的东汽F— 77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控 人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。 4、新誉风电机组倒塔事故

风电专业考试题库 以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大,共526题。 一、填空题 ★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 (切入风速) ★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。(定期维护) ★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。(两) ★4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。(机舱) ★5、风能的大小与风速的成正比。(立方)E=1/2(ρtsυ3)式中:ρ!———空气密度(千克/米2);υ———风速(米/ 秒);t———时间(秒);S———截面面积(米2)。 ★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速)★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。 (扫掠面积) ★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) ★9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) ★10、SL1500齿轮箱油滤芯的更换周期为个月。(6) ★11、G52机组的额定功率KW。(850) ★★12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超

过。(4欧) ★★13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。(提高功率因素) ★★14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。(叶尖速度)★★15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) ★★16、风电场生产必须坚持的原则。 (安全第一,预防为主) ★★17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) ★★18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线) ★★19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。 (三个月) ★★20、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) ★★21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。 (最大功率) ★★22、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。 (主风方向) ★★23、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。 (桨距角) ★★24、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。 (风力机) ★★25、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序)

近期国内风电场事故报告 2009年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。 由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。 1、华锐风电机组火灾事故 2009年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。 2、东汽风电机组火灾事故 2009年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故 2010年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。

1.5兆瓦风力发电机组塔筒及基础设计 摘要:风能资源是清洁的可再生资源,风力发电是新能源中技术最成熟、开发条件最具规模和商业化发展前景最好的发电方式之一。塔筒和基础构成风力发电机组的支撑结构,将风力发电机支撑在60—100m的高空,从而使其获得充足、稳定的风力来发电。塔筒是风力发电机组的主要承载结构,大型水平轴风力机塔筒多为细长的圆锥状结构。一个优良的塔筒设计,可以保证整机的动力稳定性,故塔筒的设计不仅要满足其空气动力学上得要求,还要在结构、工艺、成本、使用等方面进行综合分析。基础设计与基础所处的地质条件密不可分,良好的地质条件可以为基础提供可靠的安全保证,从风机塔筒基础特点的分析可以看出,风机塔筒基础的重要性及复杂性是不言而喻的。在复杂地质条件下如何确定安全合理的基础方案更是重中之重。 关键词:1.5兆瓦;风力发电机组;塔筒;基础;设计 1、我国风机基础设计的发展历程 我国风机基础设计总体上可划分为三个阶段,即2003年以前小机组基础的自主设计阶段,2003— 2007年MW机组基础设计的引进和消化阶段,2007年以后MW机组基础的自主设计阶段, 在2003年以前,由于当时的鼓励政策力度不大,风电发展缓慢,2002年末累计装机容量仅为46.8万kw,当年新增装机容量仅为6.8万kw,项目规模小、单机容量小,国外风机厂商涉足也较少,风机基础主要由国内业主或厂商委托勘测设计单位完成,设计主要依据建筑类的地基规范。 从2003年开始,由于电力体制改革形成的电力投资主体多元化以及我国开始实施风电特许权项目,尤其是2006年《可再生能源法》生效以后,国外风机开始大规模进入中国,且有单机容量600kw、750kw很快发展到850kw、1.0MW、1.2MW、1.5MW 和2.0MW,国外厂商对风机基础设计也非常重视,鉴于国内在MW风机基础设计方面的经验又不够丰富,不少情况下基础设计都是按照厂商提供的标准图、国内设计院

风电塔筒 一、塔筒概述 风电塔筒就是风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动。 海风风电塔筒 风电塔筒的生产工艺流程一般如下:数控切割机下料,厚板需要开坡口,卷板机卷板成型后,点焊,定位,确认后进行内外纵缝的焊接,圆度检查后,如有问题进行二次较圆,单节筒体焊接完成后,采用液压组对滚轮架进行组对点焊后,焊接内外环缝,直线度等公差检查后,焊接法兰后,进行焊缝无损探伤和平面度检查,喷砂,喷漆处理后,完成内件安装和成品检验后,运输至安装现场。 二、风电塔筒产生锈蚀的原因: 1、因涂层使用寿命超限产生的旧涂层粉化、脱落、起泡、松动等造成的; 2、原始施工时表面处理不彻底或没有进行表面处理的情况下进行了油漆施工而造成的涂层脱落、松动、污物潮湿空气浸透至底材所造成的; 3、涂装施工过程中施工时没得到很好的控制使漆膜厚度不均匀出现大面积底漆膜现象没有起到很好的防腐效果所造成的; 4、设计防腐配套系统失败所造成的涂层过早失效; 5、由于自然灾害(特大风沙等)使得涂层损伤; 6、运输、吊装过程中没有得到很好的保护造成涂层损伤 三、塔筒维修方案及施工工艺的意义: 海风风电科技有限公司进行专业的塔筒外表面维修步骤: 1、局部锈蚀部位表面处理,采用喷射的方法完全去除锈蚀部位被氧化的锈蚀层和旧涂层露出金属母材达到S2.5级,被处理部位边缘采用动力砂轮打磨形成有梯度的过渡层以便进行油漆施工后有一个平滑光顺的表面。(喷射的方法较传统的手工打磨相比,它可以完全彻底地去除被氧化甚至

产生坑蚀钢板深层的锈蚀和旧涂层并可以形成良好的锚链型的粗糙纹,有利于与底漆形成良好的结合力) 2、喷射处理后应按原始配套方案手刷(滚涂)底漆达到规定的漆膜厚度。(手刷、滚涂可以控制底漆施工时的部位控制,不污染边缘的原始涂层,也可以有效地控制底漆的消耗) 3、中涂漆施工可采用刷涂或喷涂达到原始配套的施工漆膜厚度,采用喷涂需对边缘区域进行保护遮挡,遮挡的形状应为“口”字形,形成有规则的外观效果(中涂漆施工进行边缘保护即可以有效的控制消耗又可以保证外观效果) 4、面漆施工:如果采取局部修补的方案,在中间漆施工达到厚度标准且满足第3点要求后可直接喷涂或刷涂面漆达到原始的设计厚度要求。如果采取全部施工面漆的方案在中间漆施工达到厚度标准后应对整个塔筒外边面进行彻底的清洁。清洁方法采用80-100目的砂布进行被涂表面磨砂,去除旧涂层外表的粉化层、灰垢、污物,存在油垢的部位采用化学清洗的方法去除油污,使得被涂表面彻底清洁后整体进行面漆的喷涂。 四、配套油漆的作用: 1、底漆:环氧富锌底漆或低表面处理环氧树脂漆:环氧富锌适用于大面积整体进行涂装施工所采用,它具有良好的防腐效果可提供阴极保护作用,低表面处理环氧树脂漆对局部修补具有优良的特性,也可应用在大面积施工,它对偏低的底材表面处理有相当的容忍性同时也有优越的屏蔽作用,可以起到对钢板良好的保护。 2、中间漆:中间漆一般采用含云母氧化铁成分的环氧厚浆型涂料,它的功能主要是起到屏蔽作用,有效地对底漆进行封闭,保护底漆不受外界的侵蚀。 3、面漆: 一是起美观作用,品质好的面漆可以使得塔筒外观颜色长久靓丽光泽;二也可以起到一定的封闭作用。

近年国内外风电事故报告 篇一:国内外风电标准情况报告 国内外风电标准情况报告 1 国际风力发电机组标准、检测及认证发展和现状 1.1 国际风力发电机组标准、检测及认证发展情况 1.1.1 早期风电设备标准发展史 国际风电设备的检测认证已有30多年的历史。20世纪70年代,丹麦基于当时的工业标准,制定了本国的风电机组检测和认证制度,1979年得到正式批准,确定私人投资风电若想获得国家补助需要通过RIS?国家实验室的测试和资质认证1。 1980年至1995年间,风电在国际范围内广泛发展,为了保障风力发电机组的质量、安全,推进风电机组国际贸易的发展,各风电先进国家相继出台了风力发电机组 设计 、质量及安全相关的标准/指南草案。1985年,荷兰电工技术委员会(NEC88)颁布了风力发电机组安全 设计 指南,加拿大标准协会颁布了适用于本国的小型风电机组安全设计标准。1986年,德国第三方认证机构德国劳埃德船级社(Germainscher Lloyd,简称GL)提出了第一个适用于风电机组型式认证和项目认证的规范。1987年,国际电工技术委员会(IEC)成立了88技术委员会(Technical Committee-88,简称TC 88),同年TC-88基于GL规范发布了风力发电机组安全要求标准2。1988年,丹麦、德国、荷兰和国际能源署(IEA)又陆续公布了风电机组验收操作规范与指南。1992年丹麦公布丹麦标准(DS)DS 472。1994年,美国能源部(DOE)开始组织实施风力发电机组研究计划,计划通过项目实施初步形成美国风电产业认可的基础标准协议。 早期风电设备的检测认证主要发生在欧洲,这与欧洲在风电技术与风电产业方面的发展密切相关。一方面欧洲风电产业的发展促使了检测认证制度及标准的出台,使欧洲后来拥有世界上最完善的风电标准、检测及认证制度;另一方面检测认证的发展和完善又有力地推动了欧洲风电产业的发展,使欧洲在风电技术与风电产业方面始终处于世界领先地位。作为风电设备认证史上的第一批认证标准与指南(表1-1),这些标准草案、规则、指南的颁布和试行为后来国际风电认证体系的建立和完善提供了基础和指导。 表1-1 第一批风电设备认证标准与指南3 1.1.2 IEC风电设备系列标准形成

近期国内风电场事故报告 20XX年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。 由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。 1、华锐风电机组火灾事故 20XX年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。 2、东汽风电机组火灾事故 20XX年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故 20XX年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。 4、新誉风电机组倒塔事故

风电塔筒 风电塔筒就是风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动。 风电塔筒 风电塔筒的生产工艺流程一般如下:数控切割机下料,厚板需要开坡口,卷板机卷板 成型后,点焊,定位,确认后进行内外纵缝的焊接,圆度检查后,如有问题进行二次 较圆,单节筒体焊接完成后,采用液压组对滚轮架进行组对点焊后,焊接内外环缝, 直线度等公差检查后,焊接法兰后,进行焊缝无损探伤和平面度检查,喷砂,喷漆处 理后,完成内件安装和成品检验后,运输至安装现场。 风塔焊接生产线及装备 - 无锡罗尼威尔机械设备有限公司 - 无锡罗尼威尔机械设备有限公司 ---------高效自动化风塔焊接生产线及装备的引领者基于整合国内外风塔焊接生产线的成功经验和成熟技术的整厂生产工艺; 基于对风塔制造整厂各工艺环节的深刻理解和认知; 基于已经为国内外众多风塔制造商提供各类生产线及装备的成功案例; 我们可为您提供: 1、风电塔筒焊接生产线的整厂工艺流程设计规划服务; 2、风电塔筒焊接生产线的整厂设备制造安装调试培训服务;

3、风电塔筒焊接生产线的整厂设备长期完善的售后服务; 客户应用现场

风塔焊接生产线整厂工艺流程:

板材下料切割及坡口加工: 数控切割下料扇形板坡口加工板材卷制: 进口卷板机国产卷板机 单节塔筒焊接及底法兰焊接: 单节塔筒内外纵缝焊接底法兰焊接 多节塔筒组对焊接生产线:

塔筒组对焊接生产线塔筒多节组对系统 塔筒内环埋弧自动焊接塔筒外环埋弧自动焊接塔筒喷砂喷漆系统: 塔筒喷砂滚轮架塔筒喷漆滚轮架

焊接滚轮架 焊接滚轮架主要用于圆柱形筒体的焊接、打磨、衬胶及装配,有自调式、可调式及平车式、倾斜式、防窜式、移动式等多种结构形式。可根据客户的需求选择结构,也可为客户设计制造各种特制专用滚轮架。 1.自调式滚轮架 主要技术参数: 2.可调式滚轮架

近期国内风电场事故报告2009年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。 由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。 1、华锐风电机组火灾事故 2009年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。 2、东汽风电机组火灾事故 2009年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故 2010年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。

风电专业考试题库 以下试题的难易程度用“*”的来表示,其中“*”数量越多表示试题难度越大,共526题。 一、填空题 *1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。 (切入风速) *2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。(定期维护) *3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。 (两) *4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。(机舱) *5、风能的大小与风速的成正比。(立方) *6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。(额定风速) *7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。 (扫掠面积) *8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。(一) *9、风力发电机年度维护计划应维护一次。(每年) *10、SL1500齿轮箱油滤芯的更换周期为个月。(6) *11、G52机组的额定功率 KW。(850) **12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。(4欧) **13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。 (提高功率因素) **14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。(叶尖速度) **15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。(迎风状态) **16、风电场生产必须坚持的原则。 (安全第一,预防为主) **17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。(风况) **18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。(功率曲线)**19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。 (三个月) **20、瞬时风速的最大值称为。(极大风速) **21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。 (最大功率) **22、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。 (主风方向) **23、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。 (桨距角) **24、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。 (风力机) **25、风力发电机组在调试时首先应检查回路。(相序) **26、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器。(弹性) **27、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电机组的。(容量系数) **28、风力发电机组系统接地电阻应小于欧。(4)

龙源电力集团股份有限公司风电企业 防止风电机组严重损坏专项措施 一、防止火灾措施 1.禁止风电机组机舱内壁粘贴海绵。对降噪或保温等有特殊要求的机组,机舱内所使用的降噪或保温材料必须采用阻燃材料。 2.机组检修工作结束后,应做到工完、料净、场地清,控制柜、机舱内部及塔筒平台处不得留有工具、废弃的备件、易耗品等杂物。 3.对风电机组机舱内及塔筒各层平台的渗漏油必须及时进行彻底清理,并查堵渗漏点;机组内部严禁存留易燃易爆物品及沾油废弃物。 4.风电机组内部严禁吸烟,火种不得带入风电机组;机组内动火必须开动火工作票,动火工作间断、终结时,现场人员必须停留观察至少15分钟,确认现场无火种残留后方可离开。 5.风电机组底部和机舱均应按照国家标准配置出厂检验合格的干粉灭火器,单个灭火器容量不小于2公斤,按要求固定在容易发现和取到的位置。新购买的干粉灭火器换充

粉期限为2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次。灭火器在更换及检测期间,应保证留有备用。 6.禁止使用电感式镇流器的照明灯具,灯具外壳严禁采用可燃材料(可燃材料指GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的B2、B3类材料)。 7.风电机组照明电源回路必须安装漏电保护器,漏电保护器应按国家标准进行定期测试,做好记录,保护动作不可靠的要立即更换。 8.在定期维护和点检中必须检查机组内的电缆外套有无破损和绝缘老化,电气元件及控制柜内部有无积灰、污损腐蚀、过热变色、放电、异物进入等问题,发现异常立即处理。 9.风电机组所有电气回路电缆的走线应使用电缆支架或布置在专用电缆槽内,并可靠固定;机舱内机械刹车、联轴器和滑环等旋转部件周边的各类电缆、油管,应根据条件在其周围增加隔离、阻燃措施。 10.风电机组内所有电缆的保护外套必须选用阻燃材料,对不符合要求的保护外套应进行更换,如保护外套出现绑扎松动、磨损和老化情况,应立即检查电缆绝缘并进行处理。 11.对于机舱至底部控制柜采用导电轨连接或采用中间接线盒连接的机组,每次登塔时必须对导电轨接线盒外观进行检查,发现异常应立即停机处理。每次定期维护必须检查

风电行业事故案例风电事故案例 近期国内风电场事故报告 2020年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。 由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。 1、华锐风电机组火灾事故 2020年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。 2、东汽风电机组火灾事故 2020年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故 2020年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。 4、新誉风电机组倒塔事故 2020年1月20日,大唐国际在山西左云的风电场,常轨维护人员进行“风机叶片主梁加强”工作(叶片制造也有问题!),2020年1月27日工作结束。28日10:20分,常轨维护人员就地启动风机,到1月31日43#风机发出“桨叶1快速收桨太慢”等多个报警,02:27分发“振动频带11的振动值高”报警,并快速停机。8:00风电缺陷管理人员通知常轨维护负责人,18:00常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启机。2月1日3:18分后 43#风机无任何信息,现场巡视发现风电机组已倒塌。 风机倒塌现场情况为:43#塔筒从中、下段法兰连接处折断倒塌,主机随同塔筒上段和中段朝着主导风向北偏西60度方向,法兰盘脖颈距端部12mm处撕裂近三分之二(连接螺栓83孔),三分之一螺栓断裂(42个),中塔筒下法兰约三分之一撕裂随中塔

风电场塔筒制作防腐 施 工 技 术 方 案 绍兴县防腐保温工程公司 二〇一四年十月二十八日

目录 1 综述.......................................................... ............... ................ .................... 2 涂层质量检查.................................................. ........ ................ ................... 2.1腐蚀环境及保护期............................................ ........ ................ ................ 2.2涂层质量检查................................................. ........ ................ ................... 3 表面准备..................................................... ........ ................ .................... ... 3.1准备工艺........................................... ........ ................ .............................. ... 3.2准备步骤、打砂清理和粗糙度要求.............................. ................... .......... 3.3涂装施工要求................................................. ................... ................... ..... 4 防腐涂料配套组合方案......................................... ................... ................... 4.1塔筒筒体和门防腐涂料配套组合方案............................ ................... ......... 4.2塔筒基础段防腐方案.......................................... ................... ................... ... 4.3塔筒附件防腐方案........................................... ................... ................... ....... 4.4防腐质量检测................................................ .... ................... ................... ......

系列风电机组事故分析及防范措施(三)——部件质量所引发的 事故 风电机组火灾事故在国内外时有发生。对众多机组烧毁事故认真分析,找出事故的确切起因,并采取有效预防措施,有利于避免类似事故的再次发生。本文简要分析几例因部件质量而引发的机组事故,并探讨风电机组重大事故分析的基本方法。 事故案例 一、发电机前轴承损坏引发的事故 (一)事故经过 某风电场在后台发现,事故机组报“发电机超速”停机,其后触发了“发电机轴承1 温度偏高”“发电机轴承1 温度过高”等多个故障。事故后,联轴器及联轴器罩壳完全烧毁,该事故机组的发电机轴承采用自动注油润滑方式。此类事故的共同特征是:在发电机前轴承端盖上会出现V 字形的黑色印记。图1 为某风电场事故机组的发电机前轴承端盖状况,图2 为同一厂家发电机发生在另一风电场的联轴器烧毁事故,此厂家发电机因前轴承抱死而引发联轴器烧毁事故的次数相对较多,因此还出现过机组烧毁事故。此类事故与发电机前轴承的润滑结构与润滑方式有关。 在通常情况下,当出现发电机前轴承抱死时,不会发生联轴器及机组烧毁事故,有时仅在前轴承端盖上出现一个V字形的黑色印记。个别品牌的发电机则出现联轴器及机组烧毁事故的概率却很高。

(二)事故原因及分析 事故的起因是发电机前轴承损坏,当轴承保持架损坏后,发电机轴承内外圈之间以及轴承内圈与发电机轴之间的摩擦,短时间内剧烈发热,大量的油脂会受热蒸发,当蒸发的油脂从发电机轴承前端喷出后,温度超过燃点就会燃烧。 润滑脂的填充量,以填充轴承和轴承壳体空间的三分之一和二分之一为宜,用于高速旋转的轴承应仅填充至三分之一或更少。采取有效措施严格控制轴承内部的油脂量,并防止油脂在发电机轴承内大量沉积是避免此类火灾事故的根本方法。对于已投运此类发电机,建议取消自动注油润滑方式,通过人工方式准确地控制注油量和油脂位置,按时清理轴承内部废油;对于未出厂的发电机,建议对发电机前轴承的注油位置和排油方式进行改进,以避免过多的废油在轴承内部沉积。 二、轮毂重要元器件故障引发的机组烧毁事故 (一)事故经过 某风电场事故机组在故障停机时,触发电池顺桨,并一直处于停机状态,机组顺桨到92°,其后有人发现机组出现浓烟,大约在1 小时后,轮毂上面和机舱下面均有明火出现。机组在燃烧过程中,一直处于对风位置,风向未变,最后机舱、 轮毂罩壳全部烧毁,叶片根部烧毁。吊下事故机组后发现,有一个轮毂轴柜处于打开状

技术 | Technology 54 风能 Wind Energy 1 引言 塔筒是风电机组中的主要支承装置,它将机舱和风轮托举到所需的高度。在机组的整个寿命周期内,塔筒受到风轮、机舱以及自身重力作用的同时,还受到各种风况(正常风况、极端风况)引起的动载荷作用,承受大小和方向随时变化的疲劳载荷和极限载荷。因此设计时必须保证塔筒具有足够的强度、刚度和稳定性。 塔筒的振动分析与控制是风电机组设计过程中必须进行的工作之一。由于风轮在一定范围内转动,且风轮的转速时刻都在发生变化,因此设计时必须考虑风电机组运行时变载荷、变转速的特性,通过对各个部件动态特性及其耦合特性的设计,保证整个机组在工作过程中的平稳及安全可靠运行。通过对塔筒振动的测量和分析,可以了解实际工作过程中塔筒的振动水平及频率成分,对引起塔筒振动的原因进行具体分析,并对设计进行验证。 2 塔筒的载荷分析 目前,风电机组塔筒大都为锥形结构,其顶端安装有较大质量的机舱和在风载荷作用下旋转的风轮, 如图1所示。概括起来,作用在塔筒上的载荷主要有以下几类: (1) 气动力:作用在塔筒顶部的风轮上的气动力是塔筒载荷的主要来源。此外, 风载荷直接作用在塔筒上也会对塔筒产生动载荷。 (2) 重力:机舱和风轮重力直接作用于塔筒顶部,是塔筒设计和机组安装时必须考虑的一个重要参数。机舱和风轮的重心位置也是设计时必须考虑的一个重要参数。 (3) 惯性载荷:由于风载荷的随机性,会引起塔筒的振 风电机组塔筒振动的分析与测量 太原重工股份有限公司技术中心 高俊云 连晋华 动,而这种振动会产生惯性力,不但引起塔筒的附加应力, 而且还会影响塔筒顶端叶轮的变形和振动。 (4) 控制系统的运行载荷:风电机组在运行过程中,控制系统和保护系统使机组启动、停车(包括紧急停车)、偏航、变桨、脱网时,都会引起机组结构和塔筒部件的载荷变化。 图2为仿真得到的停车过程中塔筒顶部的倾覆力矩和振动 图1 风力发电机组 图2 塔筒载荷和振动仿真结果 3 设计过程中对塔筒振动的控制 通过上面的分析可知,塔筒受到多种载荷的共同作用,特别是由于风载荷的随机性,必然引起塔筒的变形和振动,而这种振动不但会引起塔筒的附加应力,而且有可能与叶片产生共振,从而影响整个风电机组组的稳定性。因此,在风电机组组塔架设计中,必须对塔筒进行动力学分析,合理设计塔筒的强度和刚度。通过对塔筒进行模态分析,动力响应计算等,使塔架频率(主要为一阶频率)与叶片的通过频率之间错开一定的数值,而且把机组和塔筒的振

[ 标签 :标题 ] 篇一:国内外风电标准情况报告 国内外风电标准情况报告 1国际风力发电机组标准、检测及认证发展和现状 1.1 国际风力发电机组标准、检测及认证发展情况 1.1.1 早期风电设备标准发展史 国际风电设备的检测认证已有30 多年的历史。 20 世纪 70 年代,丹麦基于当时的工业标准, 制定了本国的风电机组检测和认证制度, 1979 年得到正式批准,确定私人投资风电若想获得国 家补助需要通过 RIS?国家实验室的测试和资质认证 1。 1980 年至 1995 年间,风电在国际范围内广泛发展,为了保障风力发电机组的质量、安全, 推进风电机组国际贸易的发展,各风电先进国家相继出台了风力发电机组设计、质量及安全相关的标准 /指南草案。 1985 年,荷兰电工技术委员会( NEC88 )颁布了风力发电机组安全 设计指南,加拿大标准协会颁布了适用于本国的小型风电机组安全设计标准。1986 年,德国第三方认证机构德国劳埃德船级社(Germainscher Lloyd ,简称 GL )提出了第一个适用于风电机组型式认证和项目认证的规范。1987 年,国际电工技术委员会(IEC )成立了 88 技术委员会( Technical Committee-88 ,简称 TC 88),同年 TC-88 基于 GL 规范发布了风力发 电机组安全要求标准2。 1988 年,丹麦、德国、荷兰和国际能源署(IEA )又陆续公布了风电机组验收操作规范与指南。1992 年丹麦公布丹麦标准( DS)DS 472。1994 年,美国能源部( DOE)开始组织实施风力发电机组研究计划,计划通过项目实施初步形成美国风电产 业认可的基础标准协议。 早期风电设备的检测认证主要发生在欧洲,这与欧洲在风电技术与风电产业方面的发展密切 相关。一方面欧洲风电产业的发展促使了检测认证制度及标准的出台,使欧洲后来拥有世界上最完善的风电标准、检测及认证制度;另一方面检测认证的发展和完善又有力地推动了欧 洲风电产业的发展,使欧洲在风电技术与风电产业方面始终处于世界领先地位。作为风电设备认证史上的第一批认证标准与指南(表1-1),这些标准草案、规则、指南的颁布和试行 为后来国际风电认证体系的建立和完善提供了基础和指导。 表1-1 第一批风电设备认证标准与指南3 1.1.2 IEC 风电设备系列标准形成 随着风电在世界范围内的蓬勃发展,风力发电机组贸易也逐步由国内走向国际。面对各国 认证机构和各自不同的规则和要求,欲获得国际贸易权,风力发电机组往往需要得到各国认证 机构的认证。为避免重复认证,欧盟建议建立 IEC 标准,以便统一认证规则和要求。在风电机组标准化方面,国际标准化组织(ISO)与IEC 达成协议,由IEC 领导风能行业的标准化。 1995 年 IEC TC 88 开始风电机组认证程序国际标准化的研究,并最终由IEC 认证评估委员会于 2001 年发布了第一版《IEC WT01 风力发电机组合格认证-规则及程序》 4,随后 TC 88 逐步发布了IEC 61400 系列标准,并根据标准实施和风电行业发展情况不断修订原标准、开发新标准。目前IEC 61400 系列风电机组标准包括了风电机组设计要求、叶片测试、功率特 性测试、噪声、载荷测量等,具体相关标准见表1-2。 51.1.3 国际风电设备标准发展现状 IEC 61400 系列标准的发布,使各国在风电设备标准上逐步达成共识,一定程度上促进了 国际风电设备贸易的发展。20 世纪 90 年代,欧盟进入风电规模化发展阶段,随后美国、印

风电行业的常见火灾事故,提升风电设备质量,保证风电运行安全 风电行业的常见火灾事故,提升风电设备质量,保证风电运行安全 2011年以来,国内风电事故频发。风机设备质量问题是风电事故的主因之一 国家电监会2011年12月初发布的《风电安全监管报告》(以下简称《报告》)则显示,随着风电产业的快速发展,2010年下半年至2011年上半年,风电机组脱网、机组故障等事故呈上升趋势。2011年8月,电监会组织电力企业对3 60个并网运行风电场、80个在建风电场安全情况进行自查,共排查隐患1700余项。 2011年2月24日,甘肃桥西第一风电场出现电缆头故障,导致16个风电场5 98台风电机组脱网。此次事故被认为是近几年中国风电“对电网影响最大的一起事故”。4月17日,甘肃瓜州协合风电公司干河口西第二风电场因电缆头击穿,造成15个风电场702台机组脱网。同日,在河北张家口,国华佳鑫风电场也发生事故,644台风电机组脱网。4月25日,酒泉风电基地再次发生事故,上千台风机脱网。 以上案例只是国家电监会通报批评的4起典型的风电机组大规模脱网事故,绝非全部。《报告》显示:2010年全国共发生80起风电机组脱网事故,2011年1至8月脱网事故数量增至193起,上升趋势十分明显。此外,在辽宁、内蒙古、甘肃等地风电场发生多起风电机组机舱着火和倒塔等事故。 风电事故频频,原因纷繁复杂。风电设备制造商的风机设备质量问题是风电事故

的主因之一。此外,国家电监会还指出,风场管理、电网接入以及运行安全监管也是造成风电事故的原因。 由于中国风电行业高速发展,萝卜快了不洗泥,放大、暴露了多种质量问题。“十一五”期间,我国风电装机容量连续五年翻番,成为全球风电装机规模第一大国。截至2011年8月底,全国并网运行的风电场486个,装机容量3924万千瓦。 风电进入事故集中爆发期。这也反映了风电的发展速度及规模与质量效益脱节,没有做到协调发展。”中投顾问公司高级顾问李胜茂接受《国企》记者采访时指出,“国内一些风机厂商没有核心技术,仅仅是买图纸回来组装。这样拼装出来 的设备质量能过关吗?一些企业风机实验尚未完成就批量生产,叶片折断、风机倒台、运行不尽如人意也就不难理解。还有,由于当前已投入运营的风电机组多数不具备低电压穿越能力,如果出现故障导致系统电压降低时就容易造成脱网事故。” 解决安全质量问题是一个系统工程。 值得关注的是,风电装机的快速增加,使得风电对电网的影响从局部配电网逐渐扩大到主网,较小的故障就可能引发电网电压较大的波动,造成大面积风电机组脱网,导致地区电网瓦解,甚至扩大为大面积停电事故。事故的广泛性助长了目前中国风电产业“剪不断理还乱”的尴尬,即装机后发愁并网,并网后又遭遇“弃风”,即便是被收购的电量,也由于风机频繁脱网而时断时续。 首先,企业要主动出击,发挥主导作用。

以下试题的难易程度用""的来表示,其中""数量越多表示试题难度越大,共526题. 一、填空题 1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫 . (切入风速) 2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是 .(定期维护) 3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作. (两) 4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳.(机舱) 5、风能的大小与风速的成正比.(立方) 6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫 .(额定风速) 7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为 . (扫掠面积) 8、风力发电机的接地电阻应每年测试次.(一) 9、风力发电机年度维护计划应维护一次.(每年) 10、SL1500齿轮箱油滤芯的更换周期为个月.(6) 11、G52机组的额定功率KW.(850) 12、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过 .(4欧) 13、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了 . (提高功率因素) 14、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比.(叶尖速度) 15、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于 .(迎风状态) 16、风电场生产必须坚持的原则. (安全第一,预防为主) 17、是风电场选址必须考虑的重要因素之一.(风况) 18、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系.(功率曲线) 19、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护. (三个月) 20、瞬时风速的最大值称为 .(极大风速) 21、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为 . (最大功率) 22、在国家标准中规定,使用"downwind"来表示 . (主风方向) 23、在国家标准中规定,使用"pitch angle"来表示 . (桨距角) 24、在国家标准中规定,使用"wind turbine"来表示 . (风力机) 25、风力发电机组在调试时首先应检查回路 .(相序) 26、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器.(弹性) 27、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电机组 的 .(容量系数) 28、风力发电机组系统接地电阻应小于欧.(4) 29、齿轮箱的润滑有飞溅和润滑.(强制)

课程设计报告 ( 2014 -- 2015年度第二学期) 名称:单片机课程设计 题目:风电机组塔筒振动检测系统 院系: 班级: 学生姓名: 同组人: 学号: 成绩: 日期:2015年7 月5日

一.塔筒振动检测意义: 通过对塔筒振动的实时数据监测,和进一步的数据分析可以 1判断塔筒的强度,刚度,稳定性,便于维护与检修 2.实现对风电机组变载荷,变转速的检测和反馈 3.保证机组运行过程的平稳和安全可靠运行 二.塔筒振动检测基本方案 1. 基本原理:利用传感器测量塔筒的振动信号,通过信号传送线路和信号转换元件把振动信号送入单片机,再利用单片机的软件技术处理塔筒的振动信号,实时显示塔筒振动状态并将信号通过无线技术传输到检测中心,实现塔筒振动的检测。 2.功能实现:每个风电机组塔筒可用8个传感器分别测得不同位置的各个方向上的振动信号,每个测量对象经传感器输出的8条模拟信号可输入到ADC0808的8个模拟输入端子,单片机控制选择模拟信号输入通道后,ADC0808转换为数字信号经输出通道输出到到AT89 C51单片机,单片机又与数码管连接,由单片机控制将8通道的模拟量轮流转换后输出到七段数码管动态显示,由此可简单实现塔筒振动的实时简单检测。(若要更准确的实现塔筒振动的检测,同时可将A /D转换后,数据串行口输出后经MAX232电平转换后,通过无线数据模块传到检测中心,经数据分析后得到更为准确的塔筒振动检测,以下设计中不做设计)

系统的运行方框图如下: 风电机组... ... ... 风电机组传感器传感器 前置放大器... ... ... 前置放大器A/D转换器... ... ... A/D转换器单片机... ... ... 单片机GPRS模块GPRS网络GPRS模块显示电路检测中心显示电路 三.硬件设计 1.硬件选择 (1).传感器选择:加速度传感器,塔筒自身的振动主要为低频振动,因此测量塔筒的自振频率,可选用加速度传感器或电容式振动传感器。 (2).传感器的放置:考虑到塔筒的各个方向上的振动情况不一样,

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