国产600MW机组典型事件汇编(除灰)

国产600MW机组典型事件汇编(除灰)
国产600MW机组典型事件汇编(除灰)

国产600MW机组典型事件汇编(除灰)

目录

定洲600MW除灰异常情况介绍 (2)

1. 04年11月10日#2炉捞渣机张紧轮轴承损坏 (2)

托克托600MW除灰异常情况介绍 (5)

1. 1#炉刮板捞渣机张紧轮损坏事故分析 (5)

2. #2炉刮板捞渣机外导轮轴串轴故障分析 (5)

3. #1炉刮板捞渣机紧装置电机在规定油压范围内频繁启动故障分析 (6)

4. 2#炉电除尘器1A输灰系统堵管故障分析 (6)

衡丰600MW除灰异常情况介绍 (7)

1. 检修情况下掉焦造成人员伤亡事故分析 (7)

2. 渣系统全停事故分析 (8)

锦界供稿除灰异常情况介绍 (8)

1. 安全措施不到位热浪喷出酿群伤 (8)

2. 安全措施不全电除尘内触电 (9)

定洲600MW除灰异常情况介绍

1. 04年11月10日#2炉捞渣机张紧轮轴承损坏

1.1 设备简介:

国华定州电厂每台锅炉配置1台刮板石捞渣机,设计及主要部件由德国德希尼布公司提供,箱体委托山西电力设备厂生产。

型号:CCS,驱动型式:液压方式,并配有液压张紧装置。

排渣量:5——25T/H连续运行

运行速度:0.5米/分钟

刮板宽度:1600mm

机体水平长度:29.7米,倾斜段长度27.8米。

移动滚轮:每台9对

捞渣机整体为焊接结构,上下槽体使用碳钢钢板制作,环链、接链环使用高强度高耐磨环链和接链环;捞渣机的驱动链轮和主动轴应经过表面精加工及硬化处理,捞渣机溢流水装置应设有锯齿形溢流堰和平行斜板澄清器,捞渣机尾部设有张紧装置,当链条由于磨损被拉长,可进行调整,调整要方便、可靠的液压自动拉紧装置。渣井的水封槽沿渣井四周布置,由连续溢流的密封水维持槽内的水位和渣斗密封,并在水封槽内按需要配置冷却水喷射装置,并相应配置喷射冷却的观察窗和捅渣孔。

捞渣机采用液压驱动,并可一定范围内进行无级变速,改变捞渣机的出力以适应渣量变化;当卡链时可做少量反转,以清除故障。

投产日期: 2004年4月26日18时一次完成168小时试运行后

1.2 事件经过:

运行人员在10日22点左右巡检过程中发现#2炉捞渣机尾部有掉下的轴承滚柱,而且张紧轮晃动较大,通知点检人员,点检人员确认是捞渣机尾部东侧张紧轮轴承损坏。

立即安排开展抢修准备工作,维护A标搭设脚手架,联系物资部领捞渣机备件。

在11日0:15停运捞渣机,对张紧轮进行检修,发现轮轴严重损坏,已无法再继续使用,由于无现成备件,拆除#1炉对应设备后进行#2锅炉使用,由于#2炉捞渣机张紧轮与液压油缸连接销子抱死,难以拆下,最后只能割除。

于11月11日9:10,抢修捞渣机张紧轮工作结束,进入启动状态。但由于捞渣机积渣太多、PLC程序、驱动油压太高造成接头多处崩开几次,采用人工拉动链条加液压驱动方式,

将积渣清理后,直至11月12日6:00,#2捞渣机投入正常运行。

1.3 原因分析:

1.3.1 事故的直接原因

由于轴承损坏严重,所以轴承是否存在原始缺陷或安装质量(如配合紧力)问题,目前无法做出判定,两根链条长度是否存在一定的安装偏差目前无法测定,但存在以下两个事实:

1.3.1.1张紧轮轴承荷载大,安装时未进行设备解体注油,轴承缺油烧损。因为捞渣机转速低,只要轴承室内有足够的润滑油,从投入运行仅2各月时间,不至于轴承端盖等处没有任何润滑脂的痕迹。

1.3.1.2从拆下的轴看,加油通道内部堵塞较严重,设备正常运行状况下补油工作难以达到效果。

1.3.2 根本原因分析:

1.3.

2.1加油人员未能及时发现加油通道内部堵塞,致使设备运行中未能及时补入润滑油。

1.3.

2.2对捞渣机与主机同等重要的设备,风险预估不够,点检人员对加油质量、过程未进行跟踪检查,也对轴承的特殊性没有对维护人员及时提出交待。

1.3.

2.3在#1机组小修期间,维护、点检人员对设备检查次数降低,未能及时发现轴承损坏,造成轴承损坏后粘死又把轴损坏,使设备损坏范围扩大。

1.3.

2.4捞渣机在运行过程中链条与链轮啮合不好运行中噪音大,轴承损坏产生的异常声音不能得到及时辨别,致使设备异常不能及时发现。同时从声音大方面,也不能排除安装偏差,链轮两侧受力不均匀。

1.3.

2.5捞渣机张紧轮位置太高,同时轴承又布置在捞渣机箱体内,该处没有检查平台,也无爬梯,所以对该轴承的点检、维护、加油、运行巡检等都存在较大的难度,设备缺陷不能及早发现,造成本次设备事故进一步扩大。

1.3.

2.6对轴承温度没有任何监视手段,全靠人员巡检,所以发生一般的轴承缺陷根本不能保证及时发现

1.4 暴露出来的问题:

1.4.1 设备问题

1.4.1.1设计问题,张紧轮位置偏高,没有平台,使点检、巡检、维护难度加大。

1.4.1.2设备运行中噪音大掩盖了设备部件异常声音。

1.4.2管理问题

1.4.

2.1点检、维护人员对设备加油脂工作重视不够,尤其是点检人员没有对加油工作进行过程跟踪。

1.4.

2.2设备日常点检工作不细致,未按点检周期和标准执行,缺陷不能及时发现。

1.4.

2.3对捞渣机仅有系统性的风险评估,深度不够,事故备件储备方面还有欠缺,给设备抢修工作带来困难。

1.5 防止重复发生的对策、防范/整改措施:

1.5.1严格执行设备点检制度和给油脂制度:点检周期、标准、方法,给油脂数量、方式、

周期。

1.5.2对张紧轮轴承注油方式改变,将手工黄油枪注有油方式改为脚踏式注油方式,以增

加注油压力

1.5.3张紧轮处增加平台,方便日常检查、维护;

1.5.4对进口设备的备件提高购置效率,避免延误处理的时间。

托克托600MW除灰异常情况介绍

1. 1#炉刮板捞渣机张紧轮损坏事故分析

1.1设备简介:

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司一期2í600MW机组除渣系统采用刮板捞渣机将锅炉底渣输送至渣仓,装车外运。设备为青岛四洲电力设备有限公司建造。

1.2事件经过:

2004年1月25日凌晨1#炉刮板捞渣机断链保护动作,经检查发现张紧轮窜轴、打滑,轴承损坏。

1.3原因分析:

1.1.1此次损坏的张紧轮是2#炉损坏的张紧轮经检修后于10份临修装上的,该张紧轮在上次检修时发现张紧轴和轴承轴封的配合处出现不均等的凹面,当时采取的方法是补焊打磨处理,加上此次损坏的张紧轮轴承端盖在上次检修时已发现其内环略有磨损,由于当时新的备件未到,只能采取加塞毛毡处理,但是从目前情况看,检修处理效果不佳,所以使用寿命,较新的张紧轮短,约为两个半月;轴承端盖的磨损及张紧轴和轴承轴封的配合处出现不均等的凹面,可能造成张紧轮轴封密封不严,轴承易进水进渣,使得轴承润滑油脂变质,轴承生锈损坏。

1.1.2从目前运行的两套刮板捞渣机张紧轮情况看,一套新的张紧轮使用寿命约为4个月,远远低于厂家保证的使用寿命。从检修损坏的张紧轮和发现损坏的张紧轮都存在张紧轴和轴承轴封的配合处出现不均等的凹面情况,该凹面可能是长期运行磨损造成的,经和厂家联系,一致认为这可能是造成轴封密封不严的直接原因。

1.1.3托电锅炉燃烧产生的渣溶入水后,渣粒细,刮板携带的渣中含水量高,而且渣水呈弱酸性,这也有可能加快油封的腐蚀,使得细的渣水沿着张紧轴进入轴承。

1.4措施及教训:

1.1.4点检和巡检力度不够,应针对设备存在的缺陷制定相应的风险防范措施。

1.1.5存在轴封密封不严问题。

1.1.6结合两台刮板捞渣机检修出现的由于轴封密封不好造成轴承进水使得轴承损坏等问题,应对各导轮轴承进行定期解体检查。

2. #2炉刮板捞渣机外导轮轴串轴故障分析

2.1 设备简介

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司一期2í600MW机组除渣系统采用刮板捞渣机将锅炉底渣输送至渣仓,装车外运。设备为青岛四洲电力设备有限公司建造。

2.2 事件经过:

2004年11月22日发现2#炉刮板捞渣机靠近渣井侧前外导轮轴串轴,而且从导轮附近发出不定期的摩擦声,靠近渣井侧前内导轮运行时也有不定期的异音,而且声音随着刮板运行速度变化。

2.3 原因分析

导轮轴串轴主要是轴承锁定环松动造成的,其运行摩擦声是因为串轴造成刮板明显往左偏,有的刮板连接器和导轮边上的防跑偏块摩擦发出的。

2.4 措施及教训:

1.1.1点检和巡检力度不够,应针对设备存在的缺陷制定相应的风险防范措施。

1.1.2存在轴封密封不严问题。

1.1.3针对各导轮轴承制定解体检查计划。

1.1.4应及时掌握库存备件,以便出现故障能及时处理。

3. #1炉刮板捞渣机紧装置电机在规定油压范围内频繁启动故障分析

3.1 设备简介

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司一期2í600MW机组除渣系统采用刮板捞渣机将锅炉底渣输送至渣仓,装车外运。设备为青岛四洲电力设备有限公司建造。

3.2 事件经过:

2004年11月23日发现1#炉刮板捞渣机链条张紧装置电机在规定油压范围内频繁启动。

3.3 原因分析

低压继电器对应的节流阀上方的调节螺母可能有人为误动或是清理卫生时不注意造成的。

3.4 措施及教训:

1.1.5点检和巡检力度不够,应针对设备存在的缺陷制定相应的风险防范措施。

1.1.6对一些敏感设备(按钮、开关等)清扫人员清扫时必须注意误动,且清扫过程最好有人监护。

1.1.7对于雇工应定期进行安全教育,制定合理的用工制度。

4. 2#炉电除尘器1A输灰系统堵管故障分析

4.1 设备简介

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司一期2í600MW机组干除灰系统采用正压浓相气力输送,为英国克莱德贝尔格曼集团有限公司制造。

4.2 事件经过:

2004年3月5日约19:32该2#炉电除尘器1A输灰系统出口圆顶阀密封报警,运行通知维护队检查出口圆顶阀的控制电磁阀,结果发现电磁阀进灰。再检查圆顶阀的密封胶圈,发现该密封胶圈已破损,更换该密封胶圈,同时更换电磁阀,整个维护过程一直持续到3月6日10:39结束,系统恢复并开始运行,运行较为正常。在维修过程中对应该输送系统的2#电除尘器一电场停运,系统运行至约12:39出现堵管现象,长时间堵管且运行排堵处理不了,约15:00运行通知设备部锅炉点检,就地指导并配合运行反复排堵,于17:30排通,在不改变该系统任何控制程序参数情况下,重复4次落料输送,每次都堵;在设备及系统没有任何变动及异常情况下,只发现灰质变粗,联系热工改变圆顶阀的落料时间,由40S逐步减至30S、20S、10S,以上每个时间点都进行落料输送,但都出现堵管,最终改变至5S,虽输送不顺畅,但能勉强输送,保持输送至3月7日10:31停运系统,解开库底弯头、泵间管道、出口圆顶阀、流化风节流孔板等检查,发现无杂物;下午约15:00联系克莱德外国专家,经检查判断为灰质变粗变重是主要原因。专家把落料时间改为3S,输送相对良好,维持落料时间3S,最小循环周期200S继续输送,希望把灰斗里剩余的粗灰输送干净后投上电除尘器电场,以便观察其变化;8日 21:48 至9日1:00 解开电除尘器室外弯

头及管架上的另两个弯头检查亦无杂物,14:00至16:00在出口管道上增加两套浓相稳定器,输送系统曲线趋于正常,10日 14:00至17:22解开电除尘器室外两个出口膨胀节检查,发现无杂物。在这过程中曾经加大落料时间,但是明显输送不畅或堵管,只能维持落料时间为4S,循环周期为200S继续输送,至11日 6:05 从输灰曲线看,明显变好,经检查发现1、2#灰斗无灰,3、4#灰斗还有少量的灰,9:30运行投运右室电除尘器,同时试增加落料时间,但是当变为15S时,明显出现堵塞,维持落料时间为8S输送,12:12 输送曲线变好,检查发现3、4#灰斗无灰,13:45投运电除尘左室,同时更改落料时间,一直增加到40S,从输送曲线及压力看,输送系统完全正常,完全恢复系统以前运行参数后,系统运行完全正常。在发生及处理整个事件的过程中对应电除尘器电场一直停运。

4.3 原因分析

1.1.8堵灰的直接原因为灰斗内存灰较原来调试时的灰质粗且多。

1.1.9检修时间过长,整个出口圆顶阀检修时间为15个小时。

1.1.10维修出口圆顶阀的过程中,对应该系统的电除尘器电场一直停运,由于停运时间较长,造成灰斗里的灰粗细分层,灰斗上层的灰完全靠自重落下,相对比较重,难于输送。1.1.11从取下的灰样发现,灰明显变粗且有煤粉不完全燃烧现象,据了解这段时间正好一直烧私家矿的煤,煤质较差。

4.4 措施及教训:

1.1.12应制定详细的设备及系统维护周期时间和制度。

1.1.13根据备件供货周期长的实际情况,应及时跟踪备件到货情况,保证备件库存量。1.1.14根据实际情况对灰质变化后输送系统的适应能力进行试验,保持与厂家良好的勾通渠道。

1.1.15在煤质有较大变化时,相关部门应及时跟发电部勾通及汇报。在较长时间内煤质得不到根本的改变时,发电部应及时制定相应的风险防范措施。

衡丰600MW除灰异常情况介绍

1. 检修情况下掉焦造成人员伤亡事故分析

1.1 设备简介

河北衡丰发电有限责任公司3í300MW机组除渣系统采用刮板捞渣机将锅炉底渣输送至渣仓,装车外运。设备为青岛四洲电力设备有限公司建造。

1.2 事件经过:

XX年XX月XX日,捞渣机经常性的掉大焦,砸坏捞渣机碎渣机等设备,锅炉检修人员带领外委人员检修,中午吃饭时锅炉检修人员撤离,外委人员继续处理,撤离时曾向外委人员交带安全注意事项,中午12时XX分锅炉大面积掉焦,外委人员未能及时撤离当时一死三伤,一人在送往医院途中死亡,一人在医院医治无效死亡,造成三死一伤恶性事故。

1.3 原因分析

1.1.1煤种改变,灰渣含量增大,由于煤质较次,锅炉结焦现象严重。

1.1.2检修期间安全措施不到位。

1.1.3外委检修人员在思想上安全意识差。

1.4 措施及教训:

1.1.4针对外委队伍人员安全意识薄弱、安全意识差等情况,制定合理的安全培训计划,增强安全风险防范。

1.1.5针对煤种改变、煤质次、灰渣含量大、易结大焦等情况,应制定相应的锅炉燃烧方案。

1.1.6监护人员安全意识薄弱,应加强安全培训。

2. 渣系统全停事故分析

2.1 设备简介

河北衡丰发电有限责任公司3í300MW机组除渣系统采用刮板捞渣机将锅炉底渣输送至渣仓,捞渣机溢流水经沉淀池、清水池澄清后,由循环水泵再打回捞渣机作为冷却用水,循环水泵和排污泵为石家庄泵业有限公司建造。

2.2 事件经过:

XX年XX月XX日,临时用工XXX在清理渣桨泵坑时将冲洗水门打开,发现没有水,就撤离了,撤离时忘记将冲洗门关闭,XX时XX分,运行人员检查发现渣桨泵泵坑大量积水,用排污泵抽不及,紧急停泵。后检查发现是冲洗水突然来水,造成大量冲洗水灌入泵坑,电机绝缘全部失去造成渣系统停运的事故。

2.3 原因分析

冲洗地面水使用工业水,操作人员打开使用时发现没水,撤离时没有关闭;主控操作上一级突然来水。

2.4 措施及教训:

1.1.7巡操人员巡检不到位,未能及时发现已开冲洗水门,部门或值里应对附岗进行定期抽查巡检质量。

1.1.8雇员对系统和设备的不熟悉,在无人监护下操作,安全意识不够。应对雇工应定期进行安全教育,制定合理的用工制度

锦界供稿除灰异常情况介绍

1. 安全措施不到位热浪喷出酿群伤

1.1 简述:

2003年9月6日,某电厂由于人员违章操作造成2人重伤、2人轻伤的群伤事故。

1.2 事故经过:

2003年9月6日8时左右,某电厂运行值班人员发现1号炉乙侧捞渣机电机销子断裂,随即通知检修人员来厂处理,检修人员来厂后将该捞渣机销子更换,重新启用捞渣后销子又断,分析捞渣机内可能有杂物,遂用消防水将捞渣机内渣水冲尽,发现内有一块铁板(150×70×6mm)卡住螺旋捞渣机,将该铁板取出后恢复捞渣机正常运行。打开炉底弧门时,运行人员检查发现,灰斗内积灰下灰不畅,有搭桥现象,需检修人员处理。14时45分检修人员

重新办理工作票,经许可后进入现场工作,先用长铁棍(6~7米)通过灰斗南面人孔门(标高约3米)进行捣灰作业。上部积灰清完后,又开启炉底捞渣机人孔门(西侧)对捞渣机内的积灰进行清理,15时左右,捞渣机内灰渣基本清除,形成正常负压。检修人员认为清灰工作已经结束,为了防止锅炉正常燃烧受到影响,检修人员即去关闭炉底捞渣机人孔门,准备恢复锅炉正常运行。就在关门的一瞬间,突然,灰斗上部积灰大量下落、外溢,将正在炉底捞渣机处关闭人孔门的赵某、杨某、解某和正在4.5米层看火孔处监视的任某四人烫伤。立即将伤者送往医院救治。

1.3 事故原因

1.1.1安全技术措施不到位。检修人员违反《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第214条:放灰时,除灰设备和排灰沟附近应无人工作或逗留之规定,在关闭炉底捞渣机人孔门前,应先将炉底弧门关闭。而此次操作未将炉底弧门关闭,就直接去关捞渣机人孔门,是造成此次事故的直接原因。

1.1.2检修人员对清灰作业的危害性估计不足,自我防范意识不强,是事故发生的又一原因。

1.4 防范措施

检修人员放灰时应严格遵守《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第214条的规定,做好安全措施。

2. 安全措施不全电除尘内触电

2.1 简述:

2003年5月31日,某电厂检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,造成了检修人员触电死亡。

2.2 事故经过:

5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

2.3 事故原因:

1.1.3运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。

1.1.4检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。

1.1.5运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。

2.4 防范措施

1.1.6紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业。并执行监护制度。

1.1.7对工作场所存在可能发生的触电危险情况,事前开展危险点分析。

1.1.8对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。

典型事故案例汇编文档

生产现场因没有办理“两票”或工作中安全措施不落实导致的主要生产性人身伤亡事 故典型案例 交叉作业无票检修 发生火灾人员死亡 2007年10月28日下午15:20,碳素厂焙烧一车间烟气净化系统进行大修过程中,洛阳华强机电设备有限公司副总经理赵石旺指派熊建坡,在没有经过大修现场安全监护人赵耀辉同意,也没有告知宋村施工队监护人宋五川的情况下,擅自安排焊工武新力和帮工李文帅用乙炔气体在电除尘器东侧大弯头阀门部位处切割人孔,焊工武新力在没有采取任何安全防范措施的情况下开始切割,当切割约20公分长度时,发现烟道着火,将正在距着火处约20米的预除尘内部清理结焦物的4名宋村施工队民工困在其中,有3名民工从预除尘内逃离出来,1名民工被困在预除尘内部,伊川县消防队进入预除尘内部后将被困民工救出,经抢救无效死亡。 原因分析: 1、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司现场施工负责人熊建坡违章指挥、切割人员武新力违章作业,在没有办理动火工作票的情况下,也没有告知现场相关安全监护人,擅自用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道,致使烟道内附着物发生着火而致死亡。 2、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司副经理没有认真履行安

全检查和管理职责,现场也没有采取相应的防范措施,在不清楚现场实际的情况下,擅自指派员工用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道。 违规操作引发大火 消防不备造成重伤 2009年4月27日八点班,碳素厂生阳极车间煅烧运行四班当班1#罐式炉调温工宁利彬,因1#罐式炉温度第一组较低,调温工宁利彬违反厂规向罐式炉火道加注柴油,柴油滴在1#罐式炉上部观火孔上而燃烧,燃烧的火焰顺着炉壁烧向宁利彬的面部,宁利彬本能用手躲避时,小油桶内的柴油又抛洒到他本人的工作服上,从而造成宁利彬严重烧伤,为公司造成了较大经济损失,也为本人及家庭带来了无可挽回的惨痛悲剧。事故发生后,碳素厂立即将其送往医院进行治疗。 原因分析: 1、生阳极车间领导明知公司严禁向罐式炉加油提温,然而,车间领导有令不行、有禁不止,仍然指挥员工向罐式炉加油升温,属于严重违章指挥。 2、调温工宁利彬安全意识极为淡薄,在温度较高罐式炉顶部倒油,当油顺着炉壁滴下时,没有采取相应的防范措施,导致着火发生。 3、生阳极车间使用后的灭火器不能及时上报碳素厂保卫部进行更换,从而导致在罐式炉附近灭火器在紧急情况下不备用(全部都是空罐)。

生产安全事故典型案例汇编(201X年)

生产安全事故典型案例学习(2016年) 4(三)班

摘要:船舶工业是综合工业之冠,以下列举近年来船舶建造中各类典型生产安全事故案例,造船修造既有高空作业、闷舱室作业、起重作业、电焊气割作业、交叉作业等方式,同时又使用油漆、乙炔、液化气等有毒、易燃易爆危险品,属于高风险的行业。由于其特殊性,概括起来存在着“低、快、多、少、乱”五大特点。一是科技含量低。造船企业不仅建造周期长,而且工种多、工艺复杂,生产手段主要以手工为主,属于劳动密集型行业,希望能从中吸取教训。 事故案例一: 高处坠落事故 1.xx车间电工xx伟,40岁,在技改施工现场爬上角钢支撑架安装电灯泡,装完下架时将支架踩落掉下地面,造成腰椎1#骨折,左跟尾骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx 伟作业时没搭设好梯子,也没有系挂安全带,没有落实任何防范措施,属于违章操作; 事故的次要原因是角钢支撑架本身就焊接不牢(虚焊)。 2.土建队工人xx林,在工作时抄近路从xx车间回收费料石棉瓦屋面上通过,不慎踩烂石棉瓦从房顶上摔下,造成双手腕骨折,左膀滑裂。 事故发生的原因是xx林安全意识太差,为了贪图方便,严重违章,负事故全部责任。生产部安装队焊工xx勤,33岁,在综合分厂白肥厂房上安装氟洗涤塔时,踩烂石棉瓦后连带折断的锈蚀屋架,坠落地面,臀部着地,造成髋部左耻骨、坐骨骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx勤作业时没搭设梯子,没有系挂安全带,更没有落实任何防范措施即上房顶作业,属于违章作业,承担事故直接责任。

事故案例二: 触电事故 一、事故经过 xx船舶工程部,指派电焊工xx华(男,27岁)配合铜工李××到船上分油机间进行管子移位工作。xx华将焊接电缆拉到分油机间,在将焊钳端的接头拧入焊接电缆螺纹接口时,发现拧入不到一个螺距便卡住,任凭怎么使劲也拧不进去,他用焊钳在分油机甲板试了试,发现有电,并不影响焊接,再加上改样工作比较急,因而也没再去想螺纹接头不牢的事了。李XX负责拆装管子并重新给马脚定位,而xx华则负责焊新马脚。靠门口的几个马脚焊好后,两人已经大汗淋漓,身上的工作服也已湿透。xx华准备将焊接电缆拖到靠舷侧的位置,以便继续焊余下的马脚。此时,铜工李××到机舱借葫芦。在xx华往里拉电焊电缆时,焊钳与焊接电缆的接头突然脱落,带电一端掉在分油器上的紫铜管上。与此同时,xx华人因失去平衡扑倒在已带电的铜管上,胸口汗湿的衣服触及带电紫铜管造成触电。当铜工李××返回分油机间发现xx华触电后,急忙进行抢救,但终因脑缺氧时间过长,xx华于两个星期后在医院死亡。 二、主要原因

典型地铁事故案例汇编

序言 安全是地铁科学发展之本,是地铁和谐发展之基,是地铁运营效益之道,是地铁员工幸福之源,是地铁的生命线,是我们永恒的主题。 认真总结研究地铁典型事故案例,是预防发生类似事故的重要措施,从中可以汲取经验教训,发人深思、令人警醒,进一步提升安全技术和管理水平,营造地铁安全发展的环境和氛围。 本次地铁事故汇报收集了地铁运营发生的14起典型事故案例。每个案例都详细记载了事故的经过、事故原因、事故处理和整改措施4个方面的内容,内容具体,资料翔实,能够客观全面反映事故发生的整个过程。特别是事故的原因分析和整改措施,能够让全体员工结合身边发生的具体案例,掌握相关的安全知识和操作规程,在日常工作中高度重视,遵章守纪,不要存在侥幸心理,避免类似事故再发生。 这些事故都是发生在我们身边人和事,事故的责任者、受害者、当事者往往仅仅是因为一次小小的疏忽、一个简单的错误、一处不当的行为,就酿成一起事故,而每一起事故都有可能造成人员的伤亡,设备的损坏,或者不同程度的伤害,教训之深刻,后果之惨重,令人久久难以释怀。 希望全体员工在阅读和学习典型地铁事故案例汇编的每一个事故案例,不仅要搞清每一起事故的来龙去脉,还要将自己置身于事故的背景之中,换位思考:当处在当事者的情形下,会怎么做,是否会

犯同样的错误。要努力从每一起事故中吸取教训,纠正自己的一些不良工作行为或习惯,使自己在今后的工作中自觉地遵章守纪,并且主动关心他人的安全,形成安全、和谐的工作环境和氛围,为建设“平安型地铁”努力奋斗,为畅通北京提速。

目录 一、运营事故案例 案例一:“9.22”西单电梯事故 案例二:“1.17”5号线列车救援 案例三:“1.18”1号线列车救援 案例四:“2.3”机场线列车救援 案例五:“2.17”房山线列车救援 案例六:“3.5”5号线列车救援 案例七:“3.15”1号线列车救援 案例八:“5.18”公主坟道岔故障 二、火灾事故案例 案例九:“2.29”知春路站电梯冒烟事故 案例十:“10.14”四惠站线路管理用房起火事件三、工伤事故案例 案例十一“6.23”四惠车辆段坠车工伤事故四、施工安全事故案例 案例十二:“2.27”10号线接触轨断电事故 案例十三:“1.4”房山线接地线未拆除事故 案例十四:“4.8”苹果园站列车剐蹭光缆事故

全国化工危险化学品典型事故案例汇编(2017年)

全国化工危险化学品典型事故案例汇编(2017年) 01-浙江华邦医药化工有限公司“1?3”较大爆炸火灾事故 (1) 02-湖北省钟祥市金鹰能源“11?11”较大中毒事故 (5) 03-浙江林江化工“6?9”爆炸较大事故 (8) 04-安徽万华“4?2”较大爆燃事故 (12) 05-吉林松原石化“2?17”较大爆炸事故 (15) 06-新疆宜化“2?12”较大电石炉喷料灼烫事故 (20) 07-河南豫港焦化“4?28”较大爆炸事故 (23) 08-青海盐湖工业公司“6?28”较大爆炸事故 (26) 09-连云港聚鑫生物“12?9”重大爆炸事故 (29) 10-湖北大江化工“9?24”较大窒息事故 (33) 11-中石油乌鲁木齐石化公司“11?30”较大机械伤害事故 (36) 12-山东日科“12?19”较大火灾事故 (40) 13-内蒙古乌海华资“6?27”较大爆炸事故 (43) 14-江西之江化工“7?2” 压力容器爆炸事故 (47) 15-大连西太石化“11?18”中毒事故 (51) 16-新疆宜化“7?26”较大燃爆事故 (55) 17-山东金誉石化“6?5”重大爆炸着火事故 (59)

01-浙江华邦医药化工有限公司“1?3”较大爆炸火灾事故 2017年1月3日8时50分许,位于临海市浙江省化学原料药基地临海园区的浙江华邦医药化工有限公司(以下简称“华邦公司”)C4车间发生爆炸火灾事故,造成3人死亡,直接经济损失400多万元。 一、事故单位及生产工艺情况 华邦公司创建于2002年9月,占地68.27 亩,总资产5360万元,现有员工200 人,主要产品包括6,6-二氢青霉烷酸二苯甲酯(DP-3)、三苯基氯甲烷、潘生丁二氯物(DDH)等医药中间体,所有产品均不属于危险化学品,但其生产过程涉及加氢、氧化、磺化、胺化、硝化、重氮化等重点监管危险化工工艺和甲苯、乙酸乙酯、液氨、氢气、乙炔等重点监管危险化学品,且涉及危险化学品的使用和回收。 事故发生在 C4 车间生产 DDH的环合反应釜。DDH的生产工艺是以草酸二乙酯为起始物料,经过缩合工序制得草酰乙酸二乙酯甲苯溶液,再经环合、硝化、加氢还原、氯化、缩合等工序得到成品。发生事故的环合反应过程如下:在反应釜中投入缩合物草酰乙酸二乙酯甲苯溶液和尿素,冷却至20~25℃滴加硫酸,保温 2 小时,升温至60~68℃,保温反应至终点(保温 5 小时);减压浓缩回收甲苯,加入 10%液碱中和至中性,过滤后的滤饼(主要成分为乳清酸)加入水和氢氧化钠,于60~63℃保温反应 l 小时,冷却至常温,滴加 30%盐酸中和反应至 PH 值 1~2,酸化反应 2 小时,得到最终反应产物。 二、事故经过 1月2日,当班员工由于24 小时上班,身体疲劳而在岗位上瞌睡,错过了投料时间,本应在前一天晚上11 时左右投料,却在凌晨 4 时左右才投料;滴加浓硫酸并在20~25℃保温 2 小时后交班,但却未将投料时间改变和反应时间不足工艺要求的情况向白班交接清楚。 白班人员未按操作规程操作,就直接开始减压蒸馏。蒸馏约20 多分钟后,发现没有甲苯蒸出,操作工就继续加大蒸汽量(使用蒸汽旁路通道,主通道自动

发电企业典型事故案例汇编

发电企业典型事故案例汇编 (内部学习资料)

目录

人身事故 贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年) 【事故经过】 9月10日14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。拆除悬臂由50t履带吊配合,拆卷扬机由80t履带吊配合,其余工作人员在地面指挥及配合以上工作的实施。随后,母××和杨×及其他上门吊的十人到门吊上开始工作。15时30分左右,因厂房内有其他工作,母××安排悬臂侧的拆除工作由沈××负责指挥,卷扬机侧拆除工作由袁××负责指挥。母××到厂房后,杨×作为队技术员在门吊上负责总体指挥。16时10分左右,悬臂侧的连接螺栓已拆除完毕,杨×在门吊上指挥地面的左××去拉住悬臂起吊安全绳,以防悬臂与主梁脱开时碰撞50t履带吊吊臂,当悬臂与主梁脱开时,门吊即向腿侧倾倒,开始倾倒时速度较慢,大约倾至硬腿与地面夹角50o时,速度加快,然后跨塌,造成此次事故的发生。 【事故原因】 门吊倾倒后,通过现场勘察,发现门吊硬腿与主梁连接螺栓已被火焊割除28颗。 经现场调查,该项工作作业指导书编写准确、完善,施工前技术交底清楚。根据作业指导书的规定,在拆除螺栓前应先将缆风绳把硬腿及软腿固定,而且必须用80T 履带吊和50T履带吊双机抬吊主梁,且抬吊负荷须接近主梁重量时,才可拆除主梁与硬腿和软腿的连接螺栓。但是在门吊倾翻时,此项工作还未作。 1.吊门倾翻分析: 当硬腿与主梁连接螺栓被人为割掉28颗后,门吊基本不能承受任何侧向的作用力,而在割除连接螺栓之前,未按作业指导书的要求拉缆风绳并用两台吊车吊住主梁并受力,此时拆除悬臂脱开时对主梁所产生的一个侧向作用力将远远大于被割除连接螺栓后门吊所能承受的侧向作用力,导致门吊倾翻。 2.直接原因: 根据事故调查,电建二公司职工杨×没有按照审批作业指导书施工,擅自安排人员割除门吊硬腿与主梁连接螺栓(部分),造成门吊失稳是这次事故的发生的直接原因。 3.间接原因: 1)现场母××(现场指挥)14时10分在安排了工作时,只是安排拆除悬臂,没有安排割螺栓内容。15时30分左右母××因离开现场时安排沈××负责指挥继续拆除悬臂工作,但门吊倾翻后发现门吊硬腿与主梁连接螺栓部分被割除,显然扩大了工

(完整版)地铁事故案例汇编(终)

地铁建设事故案例汇编 (内部资料) 西安市地下铁道有限责任公司安全质量监督处 二OO九年十一月六日

目录 引言 (2) 【地面沉陷篇】 (3) 【管线断裂篇】 (10) 【涌水坍塌篇】 (14) 【气体爆燃篇】 (32) 【高空坠物篇】 (38) 【机械侧翻篇】 (40) 【意外伤亡篇】 (44)

引言 地铁是城市公共交通的重要组成部分,地铁安全的重要性不言而喻,其建设期的风险管理尤为重中之重。近年来,全球地铁事故不断发生,我国的北京、上海、广州、杭州、南京等城市先后发生了不少事故。收集地铁建设事故案例,分析地铁建设过程中突发意外事故的影响因素,对于制定预防事故相关对策以及突发事故后的救援措施,确保地铁建设的顺利进行、预防和减少事故、降低事故损失都具有十分重要的意义。 此次地铁建设事故案例汇编主要收集了国内地铁建设过程中发生的意外事故,其内容包括地面沉陷、管线断裂、涌水坍塌、气体爆燃、高空坠物、机械侧翻、意外伤亡。文字及照片均来自相关报道和有关资料,基本保留原文,以资借鉴。

【地面沉陷篇】 案例一、广州地铁海珠区二、八号线地陷导致居民楼倾斜 1.事故经过 2009年1月4日上午10时许,海珠区东晓南路瑞宝村一幢木桩结构的六层楼房突然发生倾斜,附近的地面也发生沉降,涉及沉降的房屋有三幢。事故原因与地铁施工有关,相关部门对五幢楼的群众进行了疏散并安置。事故没有造成人员伤亡,截至当日中午12时监测到的数据表明,房屋的沉降趋于稳定,暂无倒塌危险。相关部门成立了专家组,对现场情况进行论证,对沉降房屋进行妥善处理。 2.事故原因 事故现场离正在施工的地铁东晓南站约100米,而发生倾斜的楼房正是位于地铁二、八号线(即二号线、八号线的并行路段)东晓南隧道上方。地铁该项目负责人表示,在盾构机通过之前,施工单位已做了准备。而事故发生的原因主要有三点: 1) 首先是该路段地质情况复杂; 2) 其次是倾斜的房屋是木桩结构; 3) 最后是地基稳定性较差。 3.事故图片

发电机56个常见问题

发电机56个常用问题 1、两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作? 答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。 2、三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗? 答:功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。 3、为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作? 答:柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。 4、为什么发电机房必须保证清洁、地面无浮沙? 答:柴油机若吸入脏空气会使功率下降;发电机若吸入沙粒等杂质会使定转子间隙之间的绝缘破坏,重者导致烧毁。 5、为什么自2002年开始我公司一般不建议用户在安装时采用中性点接地? 答:1)新一代发电机自我调节功能大大增强; 2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。 3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。 4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。 6、对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题? 答:0线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理。 7、UPS与柴油发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定? 答:1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。 2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。 3)若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。 8、标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗? 答:不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为Umax=566/325V。 9、所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗? 答:不是。目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。

危险化学品典型事故案例

危险化学品典型事故案例 2014年杜邦公司美国休斯敦化工厂泄漏事故致4死1伤2014年11月16日消息:世界第二大化工公司、美国杜邦公司位于休斯敦东南拉波特地区的工厂,15日发生化学品泄漏事故,5名工人直接暴露于有害气体甲硫醇中,造成4人死亡、1人被送往医院救治。 杜邦公司发言人伍兹(Aaron Woods)证实,15日凌晨4时左右,位于斯特朗路厂区一个储存甲硫醇的存储罐阀门失效,造成甲硫醇大量泄漏。 工人和紧急救援人员6时左右控制住了泄漏,但已有5名工人暴露在有害气体中。其中4人在厂区内死亡,1人被送往附近的星海假日医院,伤情不会危及生命。在化学品溢出时,4名死亡员工之一曾下落不明。 杜邦拉波特厂区约有320名雇员,“这是该厂区第一次发生这样的泄漏事故。”伍兹表示,“我们现在的重点是这些员工”。 拉波特应急管理协调员萨格斯(Jeff Suggs)指出,泄露的甲硫醇为无色有害易燃气体,有一股臭鸡蛋或臭鱼的难闻气味,通常用于天然气添加剂、保护农产品蛋白质的合成剂或杀虫剂。今次泄漏出的甲硫醇不会对附近社区构成危害。 休斯敦西南地区的密苏里市、糖城和罗森伯格市均有居民报告闻到刺鼻气味,警方认为这也是约60公里外的杜邦公司工厂当天化学品泄漏导致。 美国有毒物质与疾病登记署(ATSDR)记录显示,人体直接暴露于甲硫醇中会引起严重的呼吸系统、皮肤或眼睛炎症;吸入后可引起头痛、头晕、恶心及不同程度的麻醉;高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。 2014年江苏昆山中荣金属制品有限公司8.2特大爆炸事故

2014年8月2日,昆山中荣金属制品有限公司抛光车间的粉尘爆炸特别重大事故,造成75人死亡、185人受伤。正是这个特别重大的爆炸事故为这个全国县级“首富”城市蒙上一层重重的阴影。 4日,国务院“8.2”特别重大爆炸事故调查组根据暴露的问题和初步掌握的情况,对事故作出判定:问题和隐患长期没有解决,粉尘浓度超标,遇到火源,发生爆炸,是一起重大责任事故。事故的责任主体是中荣公司,主要责任人是企业法人代表、董事长吴基滔等相关负责人。目前公安机关已控制了相关责任人员。 哪些问题和隐患长期没有解决?调查组总结了5点原因: ——企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设,违规双层设计建设生产车间,且建筑间距不够。 ——生产工艺路线过紧过密,2000平方米的车间内布置了29条生产线,300多个工位。 ——除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装置,除尘能力不足。 ——车间内所有电器设备没有按防爆要求配置。 ——安全生产制度和措施不完善、不落实,没有按规定每班按时清理管道积尘,造成粉尘聚集超标;没有对工人进行安全培训,没有按规定配备阻燃、防静电劳保用品;违反劳动法规,超时组织作业。 昆山市消防大队经济开发区中队中队长吴神飞说,约两个月前曾接到该企业火警,当时是放在室外的泡沫夹芯板发生燃烧。而一位熟悉企业情况的人士也表示,这家企业污染大、技术含量不高,一直存在安全隐患。许多年轻人不愿意干。 调查组指出,当地政府的有关领导责任和相关部门的监管责任落实不力,是导致事故发生的原因之一。记者了解到,面对近3000家企业,在昆山开发区经济发展局仅设了4个人

铁路车辆安全事故案例汇编

铁路车辆安全事故案例 汇编 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

车辆安全事故案例 案例一 2016年2月27日,某钢铁公司翻车机操作员在翻卸车辆时,离开操作台到窗口查看邻线空车清车情况,翻车机自行翻卸过程中,由于拨车机脱钩装置在脱钩时有阻滞,造成车辆没有及时脱钩并将车辆带出翻车台2米,而翻车平台的光电感应开关失灵,没有及时停止设备翻转而继续翻车,造成车辆南端第一担轮对西面压崩出口处的西侧钢轨,导致车辆脱线。 车型车号二位转向架 二位转向架交叉杆弯曲变形二位转向架4位防脱拉环弯曲

二位转向架3位防脱阀破损、拉环顶杆折断现车7位轮对脱线 点 案例二 2016年3月8日,某电厂翻车机操作由于空车迁车台限位未到位,信号采集联锁系统失效,翻车机操作人员对翻车机自动作业情况实时监控不到位,没有及时发现迁车台移动未到位的问题(路轨未对准,左右偏差90mm),而迁车台自动推进车辆过程中造成C64K 4934364全车轮对脱线,走行。事故车辆全车4担轮对脱线,空车。其中现车1位、2位左边轮对离开钢轨460mm,3位、4位左边轮对离开钢轨440mm,5位、6位、7位、8位左边轮对离开钢轨100mm 。 车型车号全车脱线外观

一位转向架脱线、一位交叉杆弯曲变 形 二位转向架脱线、一位交叉杆弯 曲变形 迁车台限位未对准 路轨左右偏差90mm 路轨未对

迁车台迁车台铭牌 案例三 2016年4月20日,某电厂2道翻车机在作业中造成车辆 C70 1584267脱线,由于翻车机压力机构液压站缺油,导致压车镐、靠车镐压力不足、不均衡,造成翻车机压不住被翻车辆,使车辆在翻卸、牵车推进时脱轨。 车型车号全车脱线外观

汽轮发电机组的常见故障及处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽轮发电机组的常见故障及处理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8381-83 汽轮发电机组的常见故障及处理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 汽轮发电机组是发电厂最重要的发电设备,其运行状况的好坏直接影响到林区供电的可靠性,鉴于一些运行维护人员对其常见故障的原因、特征了解得较少,在此我们对其常见故障及处理简介如下。 1 水冲击 水冲击是指当汽轮发电机组的进汽温度急剧下降到某一程度时,汽轮机迸汽将大量带水。具体表现为单机运行时频率、电压下降,并列运行时出力显著降低,有时水冲击还会导致叶片的折断和轴向推力的增加,甚至使推力轴承的轴瓦钨金熔化,造成通流部分的严重磨损和碰撞。 引起水冲击的原因一般多是由于锅炉运行不正常比如:锅炉汽包满水,所并锅炉汽温过低,人工调整

减温器时操作不当等。 当汽轮机进水时,必须立即故障停机,迅速破坏真空,并把新蒸汽管道和汽轮机本体的全部疏水门打开,同时检查推力轴承钨金温度和回油温度,正确记录惰走时间和惰走时真空的变化情况;惰走时仔细倾听汽轮机内部声响,测量轴向位移数值。 若在惰走过程中一切均正常,没有异常现象发生,则可以继续启动汽轮机,如启动时汽轮机内部有摩擦声和碰撞声,必须立即停止启动,停下汽轮机进行检查和检修。 2 真空下降 汽轮机运行时经常遇到汽轮机的凝汽设备压力升高(即真空下降)现象。汽轮机凝汽设备的压力升高,不仅会使机组的效率降低,还常常迫使机组降低出力,甚至造成机组停机故障。 引起真空下降的原因由下列故障所致。 2.1 循环水中断 循环水中断的主要征象是:真空表批示零,凝汽

风力发电机常见故障及其分析概要

茂名职业技术学院 毕业设计 题目:风力发电组轴承的常见失效形式及故障分析系别:机电信息系专业:机械制造与自动化班别:13机械一班姓名:何进生指导老师:张浩川日期:2015年7月1日至2016年5月1日

内容摘要 随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力,能源问题和环境污染日益突出。风能作为一种蕴藏量丰富的自然资源,因其使用便捷、可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展。风力发电己成为世界各国更加重视和重点开发的能源之一。随着大型风力发电机组装机容量的增加,其系统结构也日趋复杂,当机组发生故障时,不仅会造成停电,而且会产生严重的安全事故,造成巨大的经济损失。 本论文先探讨了课题的实际意义以及风力发电机常见的故障模式,在这个基础上对齿轮箱故障这种常见故障做了详尽的阐述,包括引起故障的原因、如何识别和如何改进设计。通过对常见故障的分析,给风力发电厂技术维护提供故障诊断帮助,同时也给风电设备制造和安装部门提供理论研究依据。 关键词 风力发电机;故障模式;齿轮箱;故障诊断

Common Faults And Their Analysis Of The Wind Turbine Abstract With the global economic development and population growth, humanity is facing with the pressure from two sides of the energy use and environmental protection, the energy problem and environmental pollution has become an increasingly prominent issue. Wind power as a abundant reserves of natural resources, because of its convenient use, renewable, low cost, no pollution, has been more widely used and rapid development in the world. Wind power has been taken as one of the priority development energy sources in the world.The increase of wind power capacity and complicated system structure will not only cause power outage,but also raise serious accidents when the set is at fault. In the beginning, the dissertation introduces the practical significance of project and the common failure mode of wind turbines, then researches and describes the failure of gearbox in detail, including the cause of failure, how to identify and how to improve the design. Based on the analysis of common failures, not only provide assistance for fault diagnosis to the technical

人身伤亡典型事故案例汇编

人身伤亡典型事故案例汇编 (第一部分) (收集版) 北京国际电气工程有限责任公司 生产管理部 二O一三年三月二十日

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。 3.《电力安全工作规程》第条工作负责人(监护人)的规定:“督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”。 二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 【简要经过】 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 【原因及暴露问题】 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 【事故图片及示意图】 【知识点】

柴油发电机组常见的一般故障及排除方法

柴油发电机组常见的一般故障及排除方法

(一)柴油机不能启动柴油机在常温下,一般应在几秒内能顺利启动,有时需要反复1~2次才能启动是正常的。如果经过3~4次反复启动,柴油仍不能着火时,应视为启动故障,需查明原因,待故障排除后,再行开启。1、启动系统的故障

这种故障表现为不能驱动旋转或启动无力转速低,故障原因,排除方法,见下表 启动系统故障一览表 2、燃料供给系统的故障 柴油机不能启动,经检查启动系统电路或各零部件均为良好,应检查燃料供给系统,如果它出了故障,表现为燃料系统不供油或供油不正常,柴油机不着火或着火后不能转入正常运行,此类故障的原因和排除方法,见表 燃料供给系统故障一览表

故障现 故障原因排除方法 象 ①喷油泵故障: 1)喷油泵弹簧折断;1)更换弹簧; 2)喷油泵的齿条卡死在停车位置;2)拆开修理; 3)出油阀卡住或弹簧断3)拆开清洗或更换出油阀。 ②喷油器故障: 1)喷油器喷孔堵塞;1)拆开清除; 2)喷油器针阀卡死。2)拆开清洗并研磨喷嘴偶件或更换新件。 3、柴油机压缩压力不足检查时,用人力转动曲轴时感觉压缩冲程阻力不大,其故障原和排除方法,见表压缩压力不足一览表

(二)机油压力不正常柴油机使用后发现机油压力不足或过高可旋动调整螺杆使压力恢复正常,当不能调整时,可参照下表所示方法进行处理。机油压力不正常一览表

(三)柴油机发不出规定的功率 柴油机输出功率不足就是通常所说柴油机带不动规定的负载没有力量,对于这种故障应从柴油机基本工作原理进行分析,应检查进气量、喷油量是否充足,燃烧过程是否正常,压缩压力是否足够大,逐步进行分析判断,查出故障原因,并予以消除,见下表所示。 柴油机发不出规定的功率一览表

典型生产安全事故案例汇编

典型生产安全事故案例汇编.txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!本文由张磊fat贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 典型生产安全事故案例汇编 北京建龙重工集团总裁室运营管理组编 前事不忘后事之师 编写此案例抚慰受难者遭受的伤痛,警示公司员工珍爱生命、严格遵守操作规范。督促各级单位将各项安全措施落实到位。为了远离伤害,请让我们共同行动——珍爱生命从我做起 前言 公司对安全生产始终高度重视,近年来通过采取安全专业化管理体系推进,检修安全工作程序(SJP)、标准操作程序(SOP)基础管理试点导入等一系列举措加强安全生产工作,取得明显效果,近年来集团钢铁子公司安全生产形势逐步好转。但是,目前公司的安全生产形势依然严峻,工亡事故时有发生的状况还没有得到根本扭转。只有强化安全生产责任, 加强监管,吸取事故教训,公司的安全生产形势才能持续好转。 古人讲:“前事不忘, 后事之师”“前事昭昭,足为明戒”。为吸取事故教训,为公司安全管理部门研究分析事故调查处理工作提供有效资料,同时为公司员工提供用鲜血和生命书写的警示教材,集团公司总裁室运营管理组组织编写了这本《典型生产安全事故案例汇编》,收录了集团钢铁子公司近年来所发生的典型事故案例。对于这些事故公司相关部门都按照法定程序,查明了事故的原因,对事故责任人员进行了处理,并提出了防范类似事故发生的措施。这些典型事故案例,具有较高的参考借鉴价值。希望各子公司安全生产部门认真组织员工对事故案例进行学习,让员工真切地看到由于个人的不安全行为、设备的不安全状态以及管理上的漏洞,给安全生产造成的严重后果, 同时能够通过这些血的教训,举一反三,警钟长鸣,确实加强安全生产管理,及时消除安全生产隐患,确保公司财产和员工生命安全,为建设安全和谐的企业而不断努力。 目录 一、焦化工序事故…… 9 …… 1、焦化厂 2009.1.29 熄焦车刮伤工亡事故…… 9 2、焦化厂 2009.5.27 硫铵离心机爆炸事故…… 12 3、焦化厂 2006.12.29 风机工头部受伤事故…… 14 4、焦化厂 2009.8.9 张某右腿骨折事故…… 15 5、焦耐厂 2007 年“8.30”东电捕爆炸事故…… 17 6、焦耐厂 2005 年“7.9”事故…… 20 二、烧结工序事故…… 21 ...... 1、烧结厂 2005.8.21 皮带刮伤工亡事故...... 22 2、烧结厂 2009.7.15 沈某左臂绞断事故...... 23 3、烧结厂 2006.5.27 除尘工右臂绞伤事故...... 26 4、烧结厂 2006.8.16 回转窑 3#大倾角火灾事故...... 27 5、烧结厂 2007.1.22 10T 电动葫芦减速机解体险肇事故...... 29 6、烧结厂 2008.8.23 掉入烧结矿漏斗工亡事故...... 31 7、烧结厂单位 2007 年“1.12”布料车前轮碾伤事故...... 34 8、烧结厂 2006 年“11.5”煤气中毒事故 (36) 9、烧结厂 2008 年“1.27”皮带滚筒绞伤事故...... 38 三、炼铁工序事故...... 40 ...... 1、炼铁厂 2008 年“10.31”员工落入细粉仓工亡事故...... 40 2、炼铁厂 2005.7.28 煤气中毒事故 (43) 3、炼铁厂 2005 年“12.10”煤气中毒事故…… 46 4、炼铁厂 2005.7.31 铸铁机翻渣爆炸事故…… 47 5、炼铁厂 2006.2.4 炉前工煤气中毒事故…… 48 6、炼铁厂 2006.5.20 48 米煤气放散塔熄火险肇事故…… 50 7、炼铁厂 2008.1.18 氮气窒息事故…… 51 8、炼铁厂 2006.11.25 煤气中毒事故…… 53 9、炼铁厂 2008 年“11.9”右手被机头滚筒绞

发电机组的常见故障处置及预防思考

发电机组的常见故障处置及预防思考 发表时间:2013-08-08T16:01:38.750Z 来源:《中国科技教育·理论版》2013年第4期供稿作者:李聪[导读] 基于故障智能诊断系统的发电机组运行状态监测 李聪郑州新力电力有限公司 450000 摘要自上个世纪70年代末期以来,我国社会主义市场经济一度呈现出爆炸式的发展势头,同时也带动了各类生活电器的广泛普及,由此也引起了我国电能需求量的急剧上升,这极大地增加了我国电力网络的负荷压力。水电站发电机组运行的可靠性和稳定性直接关乎到电力网络运行的安全性。基于此,本文以水电站发电机组的常见故障为研究对象,探究故障的处理方法和预防措施。关键词发电机组常见故障处理措施预防措施水电站发电机组故障是制约我国电力系统安全的重要因素,则对水电站发电机组常见故障的处理与预防具有现实意义,而尽早发现故障和准确定位故障却直接影响着发电机组常见故障的预防效果和处理效果。基于此,本文就水电站发电机组常见故障引入“一望、二闻、三问、四切”诊断法,其中“望、闻”要求维修人员就发电机的型号、外观、使用情况、使用年限、故障部位予以仔细观察;“问”要求维修人员结合发电机组故障表象就其型号、运行情况、保养状况等询问值班人员;“切”要求维修人员如实记录好发电机组的故障表象,并结合自身经验制定出维修方案。结合此维修方案,下文就发电机组常见故障的处理措施和预防措施予以探讨。 一、水电站发电机组常见故障的处理措施 水电站发电机组常见故障普遍分布在机械系统、供电系统和控制系统方面。针对某些表现较明显、容易发现的故障,本文不做过多阐释。针对某些出现频率较高、隐藏性大、危害性大的细节故障,本文主要从故障表现形式、故障成因、解决措施三个方面就排水系统逆止阀事故和空破坏阀事故进行详细论述。 (一)故障表现形式案例一:某水电站发电机组排水系统时常出现发动机局部部位异常发热现象和廊道积水现象。针对此类问题,传统的处理办法是把工作阀门落下,以此降低轮叶转动所承受的水阻力,但此举必然导致大量积水喷涌出管道,外加故障部位无法准确定位,则故障处理的难度系数较大。 案例二:真空破坏阀的功能是以补给转轮室空气为主,以排除尾水管因机组紧急停机而导致管内真空异常增大。某轴流转浆式机组上方的真空破坏阀出现严重的漏水现象,进而引起顶盖水位上升至顶盖设备上方,由此影响了机组的正常工作。 (二)故障成因 1.针对排水系统逆止阀事故,利用“一望、二闻、三问、四切”诊断法对故障部位进行逐一排查,直至准确定位问题部位,即排水泵出口逆止阀存有缺口。研究证实,水泵运转必然会影响到逆止阀的工作状态,且此影响力非常关键,即逆止阀缺口是长时间碰撞和磨损的产物,究其原因在于排水系统逆止阀的材质,换而言之,逆止阀采用了铁铸材料,其具有脆性、易撞击破损等特点。 2.结合真空破坏阀漏水现象的具体状况和“一望、二闻、三问、四切”诊断法可知,该真空破坏阀的阀体与密闭环间连接螺丝存在断裂、脱落现象,同时因连接螺丝断裂而导致顶盖水压比耐压值更大,进而导致漏水现象。 (三)处理措施 1.综合排水系统逆止阀事故的成因可知,更换逆止阀的材质和改变逆止阀安装的位置可从根本上解决该故障,其中以铸钢材料取代铁铸材料,由此提高止水阀的抗撞击力和抗水压力;把止水阀安装到出口阀门与排水泵间,以便故障排查和故障处理。 2.结合真空破坏阀漏水事故的成因可知,更换真空破坏阀和连接螺栓的材质可从根本上解决真空破坏阀事故,即把真空破坏阀材质更换为质地坚硬、经久耐用的铸铁结构等。 二、发电机组常见故障的预防措施 本章节以水轮发电机组为研究对象,探讨发电机组常见故障的预防措施。所谓水轮发电机组,它是指构成水电站的必要设备。研究证实,水轮发电机组常见故障出现概率与该机组运行的稳定性、安全性、经济性、可靠性呈负相关。由此可见,尽早发现水轮发电机组故障直接影响着该机组故障的处理效果和预防效果。近年来,水轮发电机组常见故障诊断技术实现了相当大的发展,本章节主要从基于实时监测系统和基于故障智能诊断系统的发电机组运行状态监测两个方面展开讨论。 (一)基于实时监测系统的发电机组运行状态监测针对发电机组实时运行状态监控和常见故障诊断,传统的处理方法为立体化跟踪处理法,此法旨在捕获发电机组的对比实际状态和瞬时状态,以此为常见故障诊断提供数据支撑。针对实时监测系统,其主要由定子绝缘状态监测系统(监测对象有发电机定子绝缘温升、介质冷却湿度/温度等)、振动监测系统(功能有实时数据采集/记录/分析等功能)、轴承监测系统(该系统的安全性取决于瓦温)、发电机工况监测系统(监测对象有定子电压/电流、励磁电压/电流等)组成。实时监测系统的作用原理为:实时监测系统把各子系统串联到一起,以此把信号统一传至主控系统,进而就信号予以集中管理,即智能化预测水轮发电机组运行状态。 (二)基于故障智能诊断系统的发电机组运行状态监测所谓故障智能诊断系统,它是若干动态信息组合而成的神经网络技术,其旨在通过深入分析和诊断发电机组的运行状态,实现发电机组故障在线诊断。故障智能诊断系统在线故障诊断通常以机组对各子系统的监测数据为依据,把专家推理与信息处理等分析手段结合在一起,以此实现精确分析和诊断发电机组运行状态的目的。故障智能诊断系统主要依靠知识库、数据库等监测发电机组,即对发电机组运行状态实施智能化识别,由此捕获该机组的故障。结合动态信息跟踪和智能识别、神经网络与理论推理并行分析法,不仅实现了对发电机组常见故障的智能化分析,同时确保了故障智能诊断系统的可靠性和有序性。 三、结束语 现代社会用电需求量的不断增加致使水电站的作用不断增强,同时也推动了水电站发电机组常见故障处理方法和预防方法的改进。本文结合水电站发电机组的常见故障,引入了“一望、二闻、三问、四切”诊断法、基于实时监测系统和基于故障智能诊断系统的发电机组运行状态监测。研究证实,基于故障智能诊断系统的发电机组运行状态监测必然会引领整个水电站发电机组常见故障防止技术的发展方向。参考文献

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