一起汽包水位高MFT的事故分析
锅炉MFT动作后的事故处理措施

主操第一时间内检查直流系统电压是否正常。检查柴油发电机启动情况, 若未启动立即解除机、炉保安PC段联锁,断ZDK04(ZDK06) 、ZDK08(ZDK010)开关,在集控室盘台按下“柴油发电机紧急启动”按钮 启动柴油发电机。若柴油发电机启不动时立即派人到柴油发电机室进行 “就地”启动。
4、灭火时炉巡操立即关闭连排及各疏水电动门,关闭过热器一、二 级减温水和再热器事故喷水隔绝门;
5、锅炉吹扫完成,立即燃油旁路跳过验漏,关闭炉前燃油回油调节 门,打开进回油电磁阀,将油压设定为2.8MPa左右;(若几台炉同时用
油,先将炉前燃油进口手动门关闭,作好联系工作,再打开进回油电磁 阀,关闭炉前燃油回油调节门,然后微开进油手动门进行充油,油压正 常后,全开进油手动门)。
3.10 小机给水再循环必须投自动,防止给水泵闷泵运行。 3.11 高加汽水侧因故出系后,重新投运前应将高加水位高保护解除、 高一值联关事故疏水逻辑解除。 3.12 电泵转速加不起,应考虑为易熔塞损坏,应立即联系锅炉用小 机调整水位。 三、电气专业的处理 1、锅炉MFT动作启动6KV工作段快切装置,电气主操检查6KV工作段电 压是否正常。若快切装置未动作,无“装置必锁”信号,立即进行手动启动 快切装置。 2、检查发电机电压、电流及励磁系统变化情况,若汽机负荷压得过 低应及时提醒汽机人员防止逆功率保护(-7.15MW,延时30S全停Ⅰ)动作。 当发电机负荷-7.15MW,时间达30S时逆功率保护未动作,通知汽机人员紧 急打闸停机。 3、6KV工作段母线电压稳定后检查公用系统及0.4KV系统运行情况。 4、锅炉熄火后要随时作好跳机准备,安排合适人员在跳机(非电气 原因)后复位保护信号,便于恢复机组。 5、做好启动电动给水泵导致厂用电中断的事故预想。
XX电厂1号机组汽包水位高高锅炉MFT动作分析与防范措施

XX电厂1号机组汽包水位高高锅炉MFT动作分析一. 事件经过2013年7月30日20:20,某电厂1号机组负荷312MW,在AGC控制方式运行。
磨煤机A/B/C/D运行,汽泵转速指令在86%,A泵转速5200rpm,B泵转速4930 r/min,给水流量1000t/h,蒸汽流量1037t/h。
20:20:56,磨煤机A/C/D跳闸,联跳给煤机A/C/D,汽包水位从-7mm开始下降,20:21:34,汽包水位最低-173mm。
汽泵转速指令迅速上升至99.7%,实际转速A泵最高到5327 r/min,B泵最高到5041 r/min。
随后汽包水位开始上升,汽泵转速指令开始下调,指令最低16%时,A泵转速到4740 r/min,B泵转速到4500 r/min。
20:21:21,汽泵转速指令与泵实际转速偏差大于600 r/min,大屏报警。
20:22:14,因汽泵转速指令与泵实际转速偏差大于2000 r/min,汽泵转速控制A/B强制退出遥控,撤到MEH本地自动控制。
同时炉侧两台操作员站CRT突然黑屏。
20:22:28,汽包水位HH保护动作,锅炉MFT。
现场检查分析并确认处理后,锅炉重新点火、汽机冲转,于31日6:09 机组并网。
图11号机组汽包水位控制曲线二. 处理及分析(1)处理及试验情况磨煤机A/C/D跳闸后十几秒,运行操作员站OT3黑屏。
检查DCS系统电源柜PC01/PC02/PC03输入电源正常,电源柜PC03自带的小型UPS03故障、无输出,导致PC03柜的AC220V用户操作员站OT3、处理服务器P1B及TXP系统的OPC站失电。
检修人员将PC03柜自带的UPS03装置切至旁路,恢复操作员站OT3、处理服务器P1B及TXP系统的OPC供电。
保安段供图2 DCS系统PC03柜电源图经专业人员确认,磨煤机A,C和磨煤机D的动力电源与控制电源在不同母线段,跳机前母线电压正常。
各台磨煤机的控制逻辑分别在不同的独立卡件上,控制卡件无异常报警,基本可排除磨煤机电源回路引起异常的可能。
电厂一起给水泵事故引起锅炉MFT浅析

电厂一起给水泵事故引起锅炉MFT浅析发布时间:2022-01-19T01:45:33.782Z 来源:《新型城镇化》2021年24期作者:刘建国[导读] 某电厂10号机组为哈尔滨汽轮机有限公司制造的超高压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、双抽调整抽汽供热凝汽式两用机组。
机组型号N200/CC144-12.75/535/535/0.981/0.245。
给水系统配置2台100%容量DG750-180液力偶合调速给水泵组,一运一备,其中2号给水泵经变频改造可实现变频运行和工频运行。
大唐保定热电厂河北保定 071000摘要:给水泵是火力发电中重要组成部分,给水泵的好坏直接影响机组运行安全。
本文通过对给水泵一起事故的分析,给火力发电工作者一警示。
关键词:汽轮机;给水泵;勺管前言某电厂10号机组为哈尔滨汽轮机有限公司制造的超高压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、双抽调整抽汽供热凝汽式两用机组。
机组型号N200/CC144-12.75/535/535/0.981/0.245。
给水系统配置2台100%容量DG750-180液力偶合调速给水泵组,一运一备,其中2号给水泵经变频改造可实现变频运行和工频运行。
一、事件经过(一)事件前机组运行工况2020年11月23日2时45分,10号机负荷130.8MW,2号给水泵变频运行,频率40.7Hz,转速4255r/min,工业抽汽68t/h,给水流量469t/h,给水压力14.2MPa,润滑油主油泵工作,润滑油压0.29MPa,多功能油泵投备用,辅助油泵投备用状态,1号给水泵备用状态,勺管跟踪开度59.3%。
图1 事件前给水泵运行状况(二)事件详细经过2时48分42秒,10号机2号给水泵润滑油压开始下降,2时49分45秒,2号给水泵润滑油压降至0.2Mpa,1号多功能油泵联锁启动后电流10A(正常运行电流16A),2号给水泵润滑油压升至0.21Mpa后又下降。
2时49分57秒,2号给水泵润滑油压低至0.1Mpa联启2号给水泵辅助油泵,2号给水泵润滑油压仍未见上升。
某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析

某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析【简述】大唐滨州发电有限公司2号炉2016年1月14日发生锅炉贮水箱水位高MFT事故。
经现场调查分析,确认导致本次机组跳闸事故的原因是:1号主汽门异常关闭后,在锅炉减负荷过程中,误投入“等离子模式”导致A、B磨相继跳闸,锅炉热负荷迅速降低。
锅炉转入湿态运行后,未及时开启溢流电动门对水位进行调整,最终导致锅炉因贮水箱水位高MFT。
【事故经过】2016年1月14日15:19,2号锅炉主汽压力24.2MPa,功率314MW,A、B、D、E磨煤机运行。
此时,1号高压主汽门突然关闭,主汽压力突然增大,运行人员进行减负荷操作。
15:21,运行人员手动停止E磨,此时主汽压力28.15MPa,负荷283MW,锅炉PCV阀动作。
在等离子未拉弧的前提下,运行人员投入A层等离子模式,A磨煤机随后因缺少点火源跳闸。
运行人员投入B层等离子模式,B磨煤机随后因缺少点火源跳闸。
15:23,运行人员重新启动A磨煤机,此时主汽压力20.95MPa,负荷230MW。
此后机组负荷迅速降低,15:25,A磨煤机再次跳闸,因此时负荷低于50%,且A层等离子未投入,且B层制粉系统未投入。
15:26,主汽压14MPa,负荷149MW,贮水箱水位由0变为20m。
此处逻辑为“锅炉主汽压力高于14MPa,贮水箱液位切为0”,即当低于14MPa时,贮水箱才显示液位,此时贮水箱已经满水。
15:28,主汽压11.63MPa,负荷115MW,锅炉因“分离器出口压力低于14MPa(负荷低于30%),贮水箱水位高于15.95m,且对应的过热度≤5℃,延时3S”锅炉MFT。
过程曲线见图1。
图1?锅炉MFT主要参数曲线【事故原因】1号高压主汽门关闭原因分析通过图2可以看到,2016年01月14日,从15时19分08秒到30秒共22秒的过程中,1号高压主汽门在伺服阀的指令为100的情况下,LVDT行程反馈由95.84%至零。
检查其他主汽门,并未发现异常,如图3。
锅炉MFT事故经过及原因分析

炉膛压力高高高,锅炉MFT事故经过:2009年9月23日,#8机组负荷600MW,AGC投入,六台磨煤机运行,各台磨煤机容量风开度67%,一次风机投“自动”,一次风压力7.6Kpa,锅炉总给煤量330T/H,锅炉平均氧量3.0%左右,主蒸汽压力16.72Mpa。
11:48:00,#8机组AGC指令开始减负荷,目标值为500MW。
运行人员逐步减小2F磨煤机出力,准备停运该磨煤机漏粉消缺。
11:58:13,#8机组负荷525MW,2F磨煤机投“自动”,两端容量风门开度18%,2A、2B、2D磨煤机两端容量风门开度37%,2C、2E磨煤机因料位不准,置“手动”,两端容量风门开度在67%左右,一次风压力7.57Kpa,锅炉平均氧量4.0%左右,主蒸汽压力16.75Mpa。
11:58:28,#8炉炉膛压力快速下降,火焰电视3个黑闪。
立即投油稳燃,燃油流量11.02T,当时对应的炉膛负压为-901Pa,随后炉膛负压负至-1607Pa,后立即至+2524Pa。
11:58:41,锅炉MFT保护动作,首出“炉膛压力高三值”。
RB3快减负荷至10MW,开启高旁控制机组负荷,电泵联启正常,2B小机联跳,2A小机后面因转速偏差大跳闸。
12:05 锅炉点火成功,逐步启动2A、2B 一次风机、2B密封风机,2A、2B、2D、2E、2F磨煤机2A、2B小机冲转,逐步投入高低加汽水侧运行,加负荷至390MW(根据南方电网直调机组考核办法,锅炉熄火后24小时内,机组只能带60%额定负荷)。
期间用油8.57吨。
原因分析:(1)操作经验欠缺,在停运磨煤机操作时未考虑到对其它磨煤机以及锅炉的影响。
机组在降负荷过程中,运行人员在停运#8F磨煤机操作时,未及时降低一次风压(我司一次风压自动是直接设压力值而不是跟踪负荷),锅炉主控自动由67%快减至36%,投“自动”的磨煤机两侧容量风门逐渐关至36%,而置“手动”的磨煤机两端容量风门开度仍保持在67%开度,使得锅炉内热负荷不均且变化较大,造成炉内燃烧急剧恶化。
动力站MFT保护连锁逻辑

或:任意一个条件满足时,则输出。
与:所有条件满足时,则输出。
仪表车间负责人:
工艺车间负责人:
动力站MFT保护连锁逻辑
一、汽包水位高
汽包水位高三
LT0105
三取中
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
汽包水位高三
LT0106
汽包水位高三
LT0107
二、汽包水位低
汽包水位低三
LT0105
三取中
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
汽包水位低三
LT0106
汽包水位低三
LT0107
三、炉膛压力高
炉膛压力高
2#火检冷却风机跳闸
火检冷却风与炉膛差压低
三取二
火检冷却风与炉膛差压低
火检冷却风与炉膛差压低
七、角火焰丧失
1角火焰丧失
或
与
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
2角火焰丧失
3角火焰丧失
4角火焰丧失
任意四台给煤机运行
八、全燃料丧失
油角阀全关
或
与
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
进油阀已关
任意一台给煤机运行
或
所有油枪无火
油枪点火顺控故障失败
5台给煤机全部停止
九、送风机跳闸
1#送风机跳闸
N1301
与
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
2#送风机跳闸
N1302
一十、引风机跳闸
1#引风机跳闸
N1401
与
MFT
软手切可以直接在画面进行投切操作
2#引风机跳闸
N1402
汽包水位事故预案

汽包水位事故预案为预防机组跳闸快切不成功、给水泵切换过程中倒转及给水泵液偶勺管卡涩等原因引起锅炉水位事故,特制订本事故预案,作为运行人员处理汽包水位事故操作指导。
一、发生汽包水位事故的主要原因:1、给水自动调节故障或水位保护故障。
2、给水泵液偶勺管卡涩,不能向下或者向上调整。
3、水位计或汽、水流量计不准,未及时发现而引起运行人员误判断或误操作。
4、切换给水泵时操作不当或者给水泵切换过程中给水泵倒转。
5、给水压力低或蒸汽流量增加太多而调整不及时。
6、给水阀门、给水泵或液偶故障。
7、负荷变动幅度太大,发生汽水共腾。
8、安全门或向空排汽门开启时操作不当,虚假水位现象严重引起。
9、排污不当或负荷突变,相应的自动跟踪不及时,运行调整不当。
10、锅炉疏水及排污系统泄漏或给水管道、水冷壁、省煤器管爆破。
11、甩负荷过多,向空排汽或安全门关闭过快。
12、锅炉发生MFT 或者两台一次风机跳闸,水位发生急剧变化。
二、汽包水位事故的预防措施:1、加强水位变化的监视,认真对给水流量与蒸汽流量的变化趋势进行对比,掌握两者的变化规律,对水位调整及锅炉运行作为辅助对比依据。
2、认真对给水泵液偶进行检查,对给水自动及水位变化情况认真监视。
3、定期对汽水系统排汽门及紧急放水门进行试验,保证阀门开关正常。
定期对水位计进行校对,保证各水位计工作正常。
4、加强监视液偶自动运行情况,发现液偶勺管出现卡涩时,及时汇报值长,联系汽机人员就地进行手动调整。
调整过程中,监视好水位变化趋势,蒸汽流量和给水流量的变化,做好上下联系,保证手动调整的正确有效。
5、在给水泵切换前,要做好事故预想,对切换过程中易出现的异常现象有处理措施。
6、锅炉定期排污应根据化学要求进行排污,应选择较稳定负荷和较低负荷时进行,排污时应该通知锅炉主值和汽水监盘值班员,得到允许后进行排污。
7、在正常运行过程中,严禁解除汽包水位保护,严禁解除汽机备用泵联锁保护,包括ETS保护。
关于锅炉发生MFT事故的感想

关于锅炉发生MFT事故的感想经过锅炉发生MFT跳机事故后,我们深刻反思自己的工作,电厂MFT主要是动作原则是“保人身、保电网、保设备”,它的触发点有很多,但是这次事故的主要触发点是锅炉汽包满水造成的,且满水后事故放水阀门打不开致使MFT动作,这里里面主要存在两个问题:第一、为什么汽包满水提前预警没有及时处理。
第二、为什么汽包满水后事故放水阀门不能动作。
以此来思考自己工作的问题,分解之后主要存在四个方面,
1)对事故预警不敏感。
2)对预防事故操作演练不够。
3)对事故发生后及时缩小事故扩大化做的不全面。
4)对至关重要的阀门检查力度不够。
针对以上几个方面,我们开始重新梳理自己的工作,逐一排查问题。
对所有事故预警重新做好报警画面,只要发生报警就需要及时处理,不能把以前那种错误的报警归类在这里面,放松警惕性,正常时修复所有错误报警,只要在需要时候报警,只要已报警立马警觉起来,做好应急措施,平时定期做好事故演练,当真正事故发生时才能从容面对,及时将事故缩小,直至消除事故。
在平时巡检、检查维护中,着重检查一下事故应急阀门,对设备定期做好维护台账,只有你爱设备,设备才会在关键时刻“听话”,不至于发生需要的时候,才发现有问题。
需要对设备有掌控。
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一起汽包水位高MFT的事故分析
电厂一期2台300 M W汽轮发电机组配套的1,2号锅炉是采用美国CE公司技术制造的1 025 t/h亚临界、控制循环汽包炉,各配备5套中速磨煤机、正压直吹制粉系统。
在一次1号炉滑参数停炉的过程中,发生了一起汽包水位高MFT(主燃料跳闸)锅炉灭火事故。
这起MFT暴露出电厂实行机、炉、电全能值班中在运行管理、人员素质、危险点分析等方面的若干问题,值得深刻反思与改进。
1 事故前运行方式字串9
1号机组负荷150 MW,A,B汽动给水泵运行,电动给水泵备用。
B,C,D制粉系统运行,A,E制粉系统已停运,给煤仓已烧空。
2 MFT事故经过
当天安排1号机组滑参数停机,停炉前烧空所有给煤仓。
晚班接班时,B,C,D 煤仓煤位均在6 m左右,运行人员对B,C,D磨的给煤率偏差进行控制,预计停磨顺序为D,C,B,在D煤仓烧空后开始投油枪助燃并滑参数降负荷。
字串5 18:54,D煤仓煤位到0,主值令副值投入BC层1,3油枪。
19:17,D煤仓走空,D给煤机给煤率开始下降,此时锅炉总煤量58.75 t,机组负荷155 MW,主汽压力9.7 MPa,A,B汽泵转速约3 700 r/min,B煤仓煤位约3.5 m,C煤仓煤位约1 m。
值长汇报中调1号机开始降负荷滑停,主值离开控制盘前布置停机前的检查工作,盘前只有副值一人操作。
约1 min后D给煤机皮带上燃煤完全走空,进入锅炉的总煤量下降至47.5 t,监盘副值增投BC层2,4油枪,维持锅炉总给煤量约47.5 t。
19:25,机组负荷下降至133 M W,主汽压力7.08 MPa,汽包水位+23 mm,A汽泵转速下降至3 104 r/min,B汽泵转速下降至3 108 r/min。
此时2台泵仍在自动状态,但均闭锁往下调。
19:27,BTG盘汽包水位高报警,盘前副值立即大声汇报,开启定排放水,同时立即打闸A汽泵,主值立即到控制盘前启动电泵(从实际情况和曲线分析,此时电泵已自启,并自动开启勺管,可能运行人员发出启动指令时间与自启时间基本一致)。
此时水位从+2 30 mm下降至+180 mm多,1 min后水位重新快速上升,运行人员打闸B汽泵,但无论从手操盘还是保护盘上都无法打闸,立即开启紧急放水。
此时给水流量445 t/h,主汽流量358 t/h,机组负荷113 MW。
19:28:30,汽包水位+274 mm,MFT发生,此时负荷111 MW,主汽压力6.
2 MPa,汽包水位最高至+307 mm。
3 事故原因分析
(1) 滑参数停机操作中对煤仓烧空过程燃烧调整不当。
在D给煤仓煤位到0时,给煤机入口管段实际还有大约5 t的存煤,D给煤机还保持了25%的最低给煤率约11 t /h的给煤量。
运行人员在即将烧空之前没有进行锅炉给煤率的相应调整,D磨煤机断煤后也没有把其它运行给煤机的给煤量相应增加,使送入锅炉的燃煤量突然下降,引起锅炉的蒸发量、主蒸汽压力快速下降,这是导致后来汽包水位快速上升的起因。
(2) 汽包水位监视不力,事故预想不足。
1号机组所配备的2台50%额定负荷容量的汽动给水泵组,每台汽泵的连续运行调速范围3 000~6 000 r/min,其最大给水流量为601 t/h。
在负荷降至150 M W以下时,2台汽泵的运行转速已接近可调范围的低限,且保持自动调节状态。
当负荷突然下降后,2台汽泵的转速已达到低限并已被闭锁下调,但给水流量仍有500 t/h以上,而此时锅炉主蒸汽流量仅不到400 t/h。
也就是说2台汽动给水泵运行在最低转速,其总给水出力已远远高于当时负荷下的主蒸汽流量。
没有提前考虑切换至电动给水泵运行,从而导致汽包水位无法控制而快速上升。
(3) 对设备连锁逻辑不熟悉。
当第一台汽泵打闸后,由于热工连锁电泵自启,并在10 s内快速升至50%额定转速,操作人员没有充分意识到这一变化并及时进行调整,使锅炉的给水流量持续1 min多钟时间内大大高于主蒸汽流量,没有及时采取有效措施降低水位,这是引起汽包水位高的另一个重要原因。
(4) 设备存在缺陷,B小机的安全油跳闸电磁阀卡涩,造成紧急情况下无法打闸汽泵,使运行人员延误了事故处理时间。
从以上分析,发生这起汽包水位高MFT的主要原因是运行人员对滑参数停机操作、煤仓烧空过程燃烧调整及汽包水位高的事故处理不当,对汽包水位等主要参数监视不力,同时B汽泵不能成功打闸,延误了事故处理时间。
字串2
4 暴露的问题和改进措施
字串1
4.1 运行人员操作不熟练,业务素质有待提高
火电厂的集控运行,主要包括汽机、锅炉、电气3个专业。
在实行全能值班的过程中,由于值班员受专业的限制,难免会出现某个专业知识精通,而某个专业知识特别是操作技能相对薄弱的情况。
字串8
在这起事故中,如果在D磨煤机断煤后,立即增加其它运行磨煤机的给煤量,使锅炉的燃料量保持基本不变,再根据滑参数降负荷的要求,逐渐减少燃料量,机组的蒸汽流量、蒸汽压力等主要参数将在控制中下降,有时间在预定的负荷下切换给水泵并逐渐降负荷至停炉。
如果在电泵启动后及时发现其转速已自动上升至50%额定转速,并及时对其进行调整,将给事故处理争取到宝贵的时间,有可能避免MFT的发生。
同时,在汽包水位高报警发出以及随后B汽泵无法打闸的情况下,运行人员处理慌乱,甚至有点茫然失措。
这些都暴露了运行人员的操作不熟练,业务素质不高,缺乏事故处理应变能力。
因此需要加强对运行人员的技术培训,尤其是跨专业的培训。
可以在仿真机上增加练习,也可以在平时的正常调整中,有意识地让运行人员针对自己相对薄弱的环节加强训练。
同时应加强反事故演习,培养遇事不乱的良好心理素质。
字串5
4.2 事故预想和危险点分析工作有待加强
在启、停炉或其它重大操作之前,值长或主值应组织相关人员,针对操作过程中可能出现的问题进行必要的讨论,根据当时设备的运行情况做好事故预想和危险点分析。
并由值长或主值对该项操作的危险点、应注意事项、可能造成的影响等情况进行分析汇总,向工作人员交底,减少操作上的失误。
4.3 运行人员对参数监视不力
从这起事故中可以看出,监盘操作人员对参数监视不力,在燃料大量减少之后,不仅没有意识到可能出现的后果,而且在汽包水位、蒸汽流量、汽温、汽压等重要参数均已开始发生变化时,仍未及时发现并采取措施,而是等到汽包水位高报警之后才发现情况异常,延误了事故处理的时间。
因此,应加强员工的安全意识和安全责任教育,树立起“工作就意味着责任”的思想意识,时刻牢记“安全无小事”,深刻认识到自己的每一项操作,
都关系到全厂设备的安全运行。
4.4 班组安全管理工作有待提高
事故发生前的一段时间内,控制盘前只有1人在操作,正是操作不到位,引发了后来的事故。
而且在报警出现后赶到盘前的人员,在短时间内对故障情况、原因不明了,无法立即投入抢救工作,而事故处理需要的是争分夺秒,任何的延误都可能使故障扩大成事故。
因此,运行班组应加强安全管理,合理安排工作。
在开、停机或机组有重大操作项目时,应安排2个监盘人员在控制盘前操作,互相监护;同时做好事故预想,落实责任到人,分工明确,以保证事故处理能有条不紊地进行。
4.5 运行管理规定应进一步细化
在电厂原《运行规程》里,未明确规定降负荷过程中如何进行给水泵的切换,尤其在多少负荷下切换给水泵,因此在切换给水泵的操作上显得很随意,运行人员完全凭经验执行。
笔者根据本厂设备的实际情况,认为在负荷降至150 M W时,停1台汽动给水泵,并启动电动给水泵旋转备用;在120 MW负荷时,停第2台汽泵运行,切换至电动给水泵带负荷。
这样,就可以避免电泵突然自启并自行提高转速至50%额定转速,同时在发现某一台汽泵无法打闸时,仍有足够的时间进行调整、处理。
所以,有必要根据设备的实际情况,对《运行规程》、各种操作票重新进行检查、细化和完善,消除管理上的漏洞和隐患。