胜利电厂3号炉空预器变频器控制系统改造
机组技改及逻辑修改

锅炉部分:一、检修增加:1:空预器导向轴承油站进行技改(更换油箱,增加油位计,增加再循环,更换甲侧#1供油泵)。
2:小油量在9米夹层增加一路冷风母管来的冷却风,同时在乙侧一次风出口风箱至小油量供风管路上增加一手动蝶阀,在新增管路上也安装一蝶阀,该蝶阀后加装一压力表。
增加以上装置的目的:为了防止乙侧一次风机检修,小油量无气膜冷却风,小油量装置不能投用。
3:在火检风机出口增加一就地压力表。
目的:切换火检风机时及正常运行中监视火检风机压力。
4:排烟温度测点改在空预器出口厂房外垂直烟道上。
二、DCS画面进行修改的内容:1、主操画面中脱硫系统与减温水调节门进行位置调换,四个给水电动门做只能监视,不能操作,如操作必须进入汽水系统画面中方能操作。
2、主操画面中原“小旁路调节阀”文字注释改为“减温水平衡门”。
3、汽水画面中原“小旁路调节阀”文字注释改为“减温水平衡门”。
4、暖风器系统中原“至高压除氧器”文字注释改为“至低压除氧器”5、暖风器系统中在疏水泵中间增加一手动门6:小油量点火:修改“A磨小油枪方式”闪烁。
三、保护联锁逻辑关系修改部分:1、增加锅炉送,引风机变频保护联锁逻辑关系:变频器跳闸与旁路开关(工频)跳闸,延时4s跳该风机6kv开关柜,甲侧风机6kv开关柜与乙侧风机6kv开关柜跳闸,锅炉MFT动作跳闸。
逻辑示意图:原“工频及变频器全停指令”删除,该操作只能在就地完成2:增加减温水平衡门自动调节系统。
作为锅炉减温水总量自动调节。
调节回路示意图:汽机部分:1、1#机汽机主画面上高加投入和解列按钮去掉操作权限,只保留监视2,1#机汽机主画面上真空破坏门去掉操作权限,只保留监视3、1#机电动主汽门画面改为只监视,如需操作点旁边的弹出窗口进行操作。
4、凝结水泵连锁逻辑电气连锁和热工连锁分开。
操作画面上做成2个按钮5、汽机自动主汽门前温度高、温度低保护:逻辑关系:电动主汽门前,自动主汽门前,自动主汽门后3个温度测点信号采用三取二逻辑,6:汽机主汽门连锁关保护:当汽机主汽门关闭信号与发电机跳闸信号同时出现时,DCS系统连锁关闭汽机电动主汽门。
强火力发电厂空气预热器就地控制柜电气控制回路优化改造研究刘广强

强火力发电厂空气预热器就地控制柜电气控制回路优化改造研究刘广强发布时间:2023-08-04T04:41:18.067Z 来源:《当代电力文化》2023年10期作者:刘广强[导读] 某市电厂4X660MW机组空气预热器投产以来,发生了多次就地控制柜电气控制回路故障导致主电机跳闸,且故障原因多次均一致。
本文分析了故障原因,并对其电气控制回路进行了优化设计,进而提高了空气预热器的安全可靠运行。
江苏中能硅业科技发展有限公司江苏省徐州市 221000摘要:某市电厂4X660MW机组空气预热器投产以来,发生了多次就地控制柜电气控制回路故障导致主电机跳闸,且故障原因多次均一致。
本文分析了故障原因,并对其电气控制回路进行了优化设计,进而提高了空气预热器的安全可靠运行。
关键词:空气预热器;电气控制回路;优化改造;引言空气预热器即空预器 (air pre-heater) , 即电厂锅炉尾部烟道中烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度受热面。
作用: (1) 改善并强化燃烧效率, 空气通过空预器后进入锅炉, 加速燃料干燥、着火及燃烧过程。
(2) 强化传热, 由于炉内燃烧得到改善和强化, 加上炉内热风温度提高, 从而强化炉内辐射传热效率。
(3) 减小炉内热损失, 降低排烟温度。
因此空预器作为火力发电机组必不可少的重要设备, 其安全稳定运行重要性不容小觑。
空预器电机虽仅是AC 380V电压等级的低压电机,但是由于其与一、二次风通道以及炉膛尾部烟道相通。
若空预器电机跳闸, 由于热控逻辑设定同侧送风机、引风机电机延时跳闸, 否则导致空预器转子因受热不均和变形扭曲, 造成设备伤害, 同时给机组再次启动带来困难。
空气预热器是火力发电厂锅炉的重要辅机设备,其安全稳定运行直接关系到机组的安全可靠运行水平。
而空气预热器就地控制柜内部电气控制回路是决定空气预热器安全运行的重要组成部分,电气控制回路的安全、可靠是非常的关键。
胜利电厂

胜利电厂.txt再过几十年,我们来相会,送到火葬场,全部烧成灰,你一堆,我一堆,谁也不认识谁,全部送到农村做化肥。
最佳答案资料摘抄+自己原创一、实习地点和时间:胜利发电厂 2010年7月5日~7月18日二、实习目的和要求了解电能生产的全过程及主要电气设备的构成、型号、参数、结构、布置方式,对电厂生产过程有一个完整的概念。
熟悉该电厂主接线连接方式、运行特点;初步了解电气二次接线、继电保护及自动装置,巩固和加强所学理论知识,为今后走上工作岗位打下良好基础。
通过对具体实习项目的分析,理论实践相结合,巩固和发展所学理论知识,掌握正确的思想方法和基本技能。
三、实习任务(一)安全培训,全厂介绍、参观1、大家都知道,电厂是一个关系民生的部门,具有一定的危险性,很多细节的不注意都会造成人身伤害,重则导致电厂停机,对国民经济造成重大影响。
每一个进入电厂的人都必须进行安全培训。
安全以预防为主,比如,进入电厂必须带安全帽,袖口扎紧,不准随意跨越管道等等,通过这次学习我真实的明白了细节决定成败这句话。
2、全厂介绍。
胜利发电厂是热电联产的火电厂,始建于1988年,由一期两台220MW机组及二期两台300MW机组组成。
一期保证胜利油田电能供应,二期机组并入山东省电网。
胜利发电厂先后被认定为无泄漏工厂、国家达标电厂、全国一流火力发电厂、国际一流电厂,是全国第三家国际一流电厂。
3、进行全厂参观。
(二)对于火电厂热力过程,输煤、锅炉、汽轮机、发电机等,电厂的工程师给我们进行了讲解,并带着我们进行了参观。
火力发电厂的生产过程实质上是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉内完成;接着在汽轮机中通过过热蒸汽推转叶片为热能转化为机械能,汽轮机带动发动机将机械能转化为电能。
发电机的端电压分别为15.75KV和20KV,经过变电器变压为110KV及220KV,110KV为油田专用,220KV为油田及省网共用。
火电厂输煤系统PLC控制改造为DCS控制

火电厂输煤系统PLC控制改造为DCS控制摘要:火电厂主要依托燃煤燃烧实现发电需求,其燃料成本占总发电成本的70%以上,因此合理优化控制燃料成本是电厂应对电力市场开放、灵活性电源要求的关键。
因电厂初期建设对厂内的自动化要求低,电厂多选用PLC(可编程逻辑控制器)作为控制应用装置,该PLC装置仅可实现本单元的控制功能,且因单网传输形式和信号反馈电缆问题常出现输煤系统的信号误发现象,导致系统内设备运行动作联锁滞后以及突然制动的问题。
因此,为改善输煤系统控制信号反馈问题,适应输煤系统全流程、全自动管控现状,将厂内原有PLC系统在线改造为更为安全可靠的DCS(分布式控制)系统,以保证厂内生产安全稳定,进而实现降本增效的发电目标。
关键词:火电厂;输煤系统;PLC控制;DCS控制;改造输煤系统是承担火电厂内燃煤由入厂开始到锅炉原料斗为止的输送和监测任务的重要辅助系统,其中包括来煤计量、卸煤、储运、堆取、破碎、配仓等环节,具有设备种类多、流程组合繁杂、运行和控制方式独特的特点,该系统是电厂燃料供应的基础站,其一旦发生故障,就会影响厂内机组安全稳定经济运行。
现阶段,随着输煤系统自动化程度的提高,输煤程控系统需满足整个运煤设备工艺流程及运煤设备程控的要求,且需要对运煤系统设备和皮带保护装置的信号进行采集,对设备的自动化运行进行监测和控制,对数据信息进行处理和存储,进而需要对程控系统进行升级改造。
1.项目改造的必要性及可行性DCS是分散控制系统;PLC是可编程逻辑控制器,两者是“系统”与“装置”的区别,系统可以实现任何装置的功能与协调,PLC装置只实现本单元所具备的功能。
DCS网络是整个系统的中枢神经,DCS系统通常采用的国际标准协议TCP/IP。
它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好。
而PLC因为基本上都为单个小系统工作,在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符;DCS系统所有I/O模块都带有CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电拔,随机更换。
锅炉空预器改造控制回路、逻辑优化设计

锅炉空预器改造控制回路、逻辑优化设计为配合#1机组脱硝改造,本公司#1炉空预器进行整体更换改造,改造后空预器由围带驱动变为中心驱动,电机由接触器控制改为变频器控制,与空预器相关的风门挡板的联锁控制逻辑也随之发生变化。
本文针对上述要求,提出了空预器控制回路和联锁逻辑的优化设计方案,并描述了改造经过和改造效果。
标签:空预器;变频驱动;逻辑;联锁前言:某厂#1锅炉,采用哈尔滨锅炉厂生产的HG1025/18.2-WH10型亚临界、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风、固态排渣煤粉炉,于1997年11月投产。
1号炉的空预器为2台三分仓容克式空预器,在2012年机组大修期间,为满足脱硝改造的需要,计划对#1锅炉两台空预器进行整体更换。
设备现状分析:该厂#1锅炉的空预器采用围带驱动,每台空预器配置主、辅电机各一台,电机的启停采用接触器直接控制,电机与驱动机构采用液力偶合连接。
自1997年#1机组投产以来,空预器运行基本稳定,但随着使用年限逐渐增加,其控制部分开始出现老化,故障率日益增加,最近两年以来曾经发生过控制继电器烧毁、运行反馈信号不正常等故障。
改造原因分析:为配合#1炉脱硝改造,#1炉两台空预器在大修期间进行整体更换改造,改造后空预器的驱动方式由围带驱动变为中心驱动,电机由接触器控制变为变频器控制,相对应的空预器入口烟气挡板和出口热一次风、热二次风挡板的控制逻辑也需要进行修改。
同时,由于#1炉脱硫旁路也在大修期间同步进行封堵,封堵后若空预器停运将导致排烟温度急剧升高,严重威胁布袋除尘器和脱硫系统的安全运行,极有可能直接导致脱硫系统跳闸和锅炉MFT,因此对空预器运行的可靠性提出了极高的要求。
为满足#1炉空预器改造和脱硫旁路封堵后控制方式的变化和机组安全运行的需要,提高空预器的运行可靠性,必须对#1炉空预器原有的控制回路、空预器和相关风门挡板控制逻辑进行优化设计和修改。
改造方案针对该厂#1锅炉空预器改造后的设备变化,以及空预器厂家提供的控制回路存在的问题,我们对#1炉空预器的控制回路及相关控制逻辑进行了优化设计和修改,具体内容如下:将厂家设计的空预器主、辅电机的相互闭锁由硬回路闭锁改为硬回路闭锁加逻辑闭锁,任意一种闭锁方式正常工作都能够防止主、辅电机同时启动,避免了设备误动损坏的可能性;取消厂家设计的空预器变频器就地故障联锁、柜内高速、低速、调试等功能,取消故障、运行输出信号到DCS之间的继电器,直接输出至DCS,从而达到简化控制回路、提高可靠性的目的;将DCS远程启动信号由继电器隔离后进变频器改为直接进变频器,DCS远程停止信号由隔离继电器将常开接点转换为常闭接点后进变频器;将厂家设计的在变频柜内实现空预器停转报警判断后送DCS,改为空预器转子转动信号直接进DCS后进行停转判断,可以完全避免电源或回路故障造成的空预器停转报警信号误动或拒动;将空预器变频控制柜由就地安装改为安装在给粉MCC,大大改善了变频器的工作环境,提高了设备防护等级,同时减少了控制电缆的长度,避免了信号干扰和电缆损坏的隐患;进FSSS及用于联锁其它设备的空预器运行信号由空预器主电机运行改为空预器主电机或辅电机运行,两台空预器全停MFT增加15秒延时;空预器主、辅电机联锁启动条件为:空预器主、辅电机联锁投入时,主电机(或辅电机)停止运行且电流小于5A延时2秒,自动联启辅电机(或主电机);空预器入口烟气挡板自动开启的条件为:两台引风机或两台送风机全停延时2秒空预器出口热一次风挡板和热二次风门挡板自动关闭的条件改为:本侧空预器主、辅电机均停运且电流小于5A,另一侧空预器主电机或辅电机运行,延时15秒;修改空预器启停帮组画面和启停控制允许条件,增加空预器主、辅电机频率(转速)调节控制站和电机(转速)频率反馈显示功能;增加空预器主、辅电机变频器故障报警功能,保留空预器转子停转、空预器主、辅电机电流高(20A)及空预器电气跳闸报警功能,取消空预器电机控制电源故障报警功能;取消空預器油站控制逻辑和操作画面,保留空预器导向、支撑轴承温度显示和报警功能,增加空预器热点报警功能;设备安装完成静态验收合格后,进行设备调试、试运和连锁保护试验,设备调试和试运合格后进行竣工验收。
胜利发电厂脱硫系统磨浆机喷射油泵控制系统改造

滑的 目的。 2 . 1 . 2 控 制 回路 原理 图
( 1 ) 、就 地 :P L C通过 采集 手启 、手停 信号 控制 风 阀与 油泵 的启 停 。
( 2 ) 、 中控 :P L C 通过 采 集 远方 D C S信号 控制 风 阀 启动 ,通 过 其 内部 程
的技 术 ,细致 考 虑,涉 及 多方位 。
2 . 2 . 2 P L C 选 型
根 据 胜 利 发 电厂 脱硫 系 统磨 浆 机喷 射 油泵 的运 行 要 求 ,同 时综 合 比较 多种 型号 的 P L C 特 点 ,选择 西 门子 ¥ 7 - 2 0 0可编 程控 制器 。s 7 — 2 0 0型可 编程 控 制 器 的主要 特 点包括 : 中控 自动 状 态 : 风 阀打开 6 秒 后 , 油泵 启动 。油 泵 启动 6 秒 自停 , 油泵 停 止 6 秒 后 ,停 风阀 。一个 润滑 状态 ,8 0分钟 后又 一个 循环 状态 。 3 总结 J z P — I 型喷射润滑 P L C控 制 系 统 ,经现 场 调 试 使 用 , 工作 稳 定 可 靠 , 检修 维护 方便 ,满 足 了喷射 油泵 的控 制要 求 参考 文献 [ i ]《 s 7 — 2 0 0 r , J _ 编程 序控 制器 简介 》
2 . 3基于 P L C的喷射 润 滑油控 制 系统 的程序 设计
嘴里 混 合 雾化 后 喷射 至 被润 滑 的 齿轮 表 面而 形 成均 匀 的 油膜 ,从 而达 到 润 序 完 成一个 润 滑状 态及进 入下 一个 自动 循环 状态 。
分就 地 操 作 方 式 :将 S A I 置于 操 作 位 置 ,H L 5就 地操 作指 示 灯 亮 。通 过按 压按 钮 S B 3 ,继 电器 K A 2 . K A 3得 电,则 风 阀打开 ,经 过预选 时 间 ( 6 - 2 0 秒 )后 ,K T 1 动 作 油泵 开始运 行 ,进 入喷射 状态 ,按压 按钮 S B 4则停止 喷油 。 中控 室远 控操 作 :将 S A I 置于 远方 操作 位置 ,H L 5 就 地操 作指 示灯 灭 , 主控 室启 动风 阀 , 继 电器 K A 1 , . K A 2 . K A 3 得 电, 风 阀打 开 , 经过 预选 时 间 ( 6 - 2 0 秒) 后 油泵 开始 运 行,进入 喷 射状态 , 油 泵运行 完 预选 时间 ( 1 0 - 5 分钟) 后, K T 3的长 闭 延时触 点 断开 ,油 泵断 电停止 运行 ,同时 K T 4得 电吸合 ,经 过预 时间 ( 6 - 2 0秒 )后 ,K A 2断 电, 风 阀关 闭 ,一 个润 滑 状 态 完成 :经 过预 选
空预器控制回路优化改造

空预器控制回路优化改造孙研;赵效辉【摘要】介绍了华电莱州发电有限公司空气预热器控制回路原理、空气预热器事故分析及控制回路存在的问题,提出对气动马达、直流电源、PLC回路等方面进行优化改造的解决方案,改造后提高了设备的可靠性和安全性.【期刊名称】《华电技术》【年(卷),期】2017(039)007【总页数】3页(P59-61)【关键词】空预器;控制回路;事故分析;改造;可靠性【作者】孙研;赵效辉【作者单位】华电莱州发电有限公司,山东莱州 261400;华电莱州发电有限公司,山东莱州 261400【正文语种】中文【中图分类】TM621.6空气预热器(以下简称空预器)是提高锅炉热交换性能、降低热量损耗的1种预热设备[1]。
机组正常运行时,1台空预器跳闸将迫使锅炉减负荷,2台空预器跳闸则会造成锅炉灭火的严重后果[2]。
作为锅炉运行必不可少的重要设备之一,空预器的安全稳定运行显得尤为重要[3]。
空预器控制回路主要通过对空预器驱动电机进行控制及调节来实现对空预器的监测和保护,若控制回路出现故障,空预器将无法正常运行[4]。
华电莱州发电有限公司(以下简称莱州公司)1期2×1 000 MW机组采用东方电气集团东方锅炉股份有限公司生产的高效超超临界参数变压直流炉,每台锅炉配置2台三分仓转子回转再生式空预器,转速为0.96 r/min,型号为LAP17286/2250。
电驱动装置采用2台22 kW的电动机,主驱动电机采用锅炉电动机控制中心(MCC)段电源,辅助驱动电机采用锅炉保安MCC段电源。
控制系统由SEW天津传动设备有限公司生产,空预器主、辅助电机控制回路各配有西门子PLC和1台SEW变频器,实现电机变频启停和调速,主、辅助变频器互为备用。
此外,每台空预器还配有1台气动马达,作为备用驱动。
正常时,空预器可由主电机(辅助电机)驱动,由操作员站选择控制箱远控或就地控制方式,主(辅)变频器有变频和工频2种运行方式。
发电有限公司#1、2锅炉空预器主、辅马达传动连接方式改造 三级网络进度图

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安装机械式离合器,安装尺寸与RENOLD原厂的SCPF700超越离合器一致。
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电缆铺设,接线
单台或者多台一起铺设。
4
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编程,调试
DCS改造和接线等工作。
3
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备用时间
1.检查各类配件或接线等是否正常。2.打扫现场。
3
注1:
1.单侧设备按顺序改造。2.可多套同时进行。
注2:
1.部份项目施工负责人根据现场作业情况酌情调整,但总期必须保证17天以内或2019年11月10日前必须完成。
发电有限公司#1、2锅炉空预器主、辅马达传动连接方式改造
三级网络进度图
编号
工作
节段
工作内容
工期(天)
工期时间:2019年10月 日--2019年11月10日
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施工前准备
设备、材料进场。
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辅马达改造
拆除原辅电机与配套减速机。
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3
气割割掉小减速机基座。
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4
打磨原平台平整。
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把配套基座安装到位置,焊接固定。(注意焊接处变形)
1
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设备机械部分安装。
2
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端子箱安装。
2
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主马达改造
确认基础是否需要后移。
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拆除原液力耦合器。
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电机地脚加装8个顶丝。
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安装永磁设备。
1பைடு நூலகம்
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胜 利 电厂 3号 炉 空 预 器 变频 器 控 制 系统 改 造
李青 利
( 胜利 石油 管理 局胜 利 发 电厂 电气部 运行 队 2 5 7 2 0 0 ) [ 摘 要] 本 文主 要内 容为 3 号 炉空 预器 控制 系统 改造 的原 因 、 方案、 调 试 中的注 意事 项及 改造 后 的运行 效果 。 [ 关键 词] 变 频器 故 障 控பைடு நூலகம்制 系统 改造 中图分 类号 : T N7 7 3 文献 标识 码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 3 ) 3 6 - 0 3 5 0 -0 1
为 了减少模 拟量受来 自变频 器和其 它设备 的干扰 , 将控 制变频器 的信 号线 与强 电回路 ( 即主 回路 及顺 控回路 ) 分开 走线 。 由于使 用模 拟量信号 进行远 程控 制变 频器 , 模拟量控制信号线使用了双股绞合屏蔽线并—端接地。 在变频器调试时, 根 据空预 器转 子 的性质 , 可 以直接 带 电机调试 。 给变频 器通 电 , 设置 各参 数时 , 电机铭牌 数据像 电机额 定 电压 、 电流, 频率 、 功率 、 转速等必 须要 准确 输入 。 如果 电机 的铭牌 数据 输入有 误 , 电机建 模就 不会 精确 , 控 制起来 不 会有好 的运 行效 果。 在选择控制地、 启停控制、 输入、 输出以及外部给定时, 要结合实际的电路原 理 图进 行设置 。 为 了实现 电机辨 识运行 、 速度 极限 、 欠载功 能 、 电机 缺相保护 、 电 机堵 转保 护等精 确的 电机控 制精 度 , 在本 次改造 中, 电机 控制 模式选 用 了i y r c ( 直接转矩控制膜 式, D T C 模式适用于大多数情况。 为了避免在启动 、 停止过程 中过 流引起变 频器跳 闸 , 在本 次改造 中, 加减 速时 间根 据 电动机 的容量 、 负 载惯 量、 生产 机械 的要 求来设 置 。 根据加速 时 间设 定要 求 : 将加 速 电流限制 在变 频器 过 电流容量 以下 , 不使 过流而 引起变频 器跳 闸 ; 减速 时 间设 定要 点是 : 防止 平滑 电路 电压过大 , 不使再 生过 压失速 而使 变频器 跳 闸 。 加减速 时 f 目可根 据负 载计 算 出来 , 在空预 器变频器 控制 系统调试 中采取 了按负 载和经 验先设 定较长 加减 速 时间 , 通过 启/ 停电动机 观察 有无过 电流 、 过 电压报 警 ; 然后 将加 减速设 定 时 间逐渐 缩短 , 以运转 中不发 生报警为 原则 , 重复 操作 了几次 , 确定 出了最佳 加 减 速 时间 。 在本 次设备 改造 过程 中 , 经过 计算 和试验 , 加减速 时 间都设 置为 2 0 秒。
弓l 育
3 号炉 空预器 变频器 控制 系统在 运行 中 , 偶尔 出现 由于拖动 设备 的机械 故
7 . 5 KW, 电压等级为4 0 0 V, 电流为1 5 . 1 A, 4 极, 转速为1 4 7 1 r / mi n 。 根据表1 , 选 用A C S 8 0 0 - - 0 1 - ' - 0 0 2 -3 0 系列 的变 频器 。 在 重 载应用 中, 此 系列 的变频 器可 以提 供的功率为 l I KW, 大于7 . 5 KW。 电流为2 3 A, 大于I . 1 倍额定电流即1 6 . 6 1 A, 能够满足 现场实 际需要 。 由于 工作人 员在现场 发现设 备故 障不能就 地停止设 备 运行 , 通过这 次改造 , 在控 制箱柜 门上增 加停止按 钮 , 可 以在 就地控 制设备 的停
止。
障引起堵转导致 电流增大到超过额定电流时, 不能跳闸切换到备用电机的现 象。 如果超过一定时间, 空预器将强迫停运, 引发机组跳闸停运 , 严重影响机组
安 全运 行 。
一
.
存 在问 ■
3 号炉 空预器 变频 器从投运 到现在 已达8 年 的时 间, 在运行 过程 中存在 以下 几 个方 面 的问题 : l 、 变频 器采 用英 国欧 陆6 9 0 + 系列 , 全 英语 界面 , 菜单 设置 复
2 、 在控制回路中增加了两个继电器, 一个是启停继电器 ; 另一个是在有一
个运行 继 电器 的基础上 , 又增加 了一个 , 可 以增 加继 电器 的触 点数量 和容 量。 把
杂, 更改—个参数, 需要改变所有相关的逻辑控制参数, 设置不当可能引起变频 器 工 作不正 常 , 维护 工作量 大 。 另外 , 欧 陆变 频器对 电压 波动 比较敏 感 , 低于 额 定 电压 的8 0 % 就 容易 引起跳 闸, 不 利于 机组 的安 全运 行 。 2 、 变频 器控 制箱 柜 门 上 只有三个 指示 灯 , 分 别是 电源 指示 灯 、 运行 指示灯 、 故 障指 示灯 。 当工作 人员 在现 场 发现设备 有故 障时 , 不 能就地 停 止设备 的运行 , 只能通 知集控 室在 远方 停止设 备 , 容易造 成故 障扩大化 , 不利 于设备 的安全 运行 。 3 、 在控 制 回路中只 有 个 运行继 电器 , 它 的触 点应用 较多 , 继 电器 容量不 能满足 现场工作 的需 要 , 尤 其是 由它提 供的 “ 运行状 态” 对变频器 的启动 指令 的产生有 着至关 重要 的作用 。
一
4 、 变频器的远方启动是由D C S 中的“ 启动指令” 控制的, 而“ 启动指令” 是由变频 器 控制 系统 中的 继 电器 的 “ 运 行状态 和“ 停 止状 态 , 参与 到D C s 逻辑 运算 中 , 经 过一 系列 的运 算产生 的 , “ 停 止状态 不是 由继 电器 触 点提供 , 是 由运 行状 态 在 运算 中取 反得 来的 , 在运 算 中, 由于有滞 后性 , 导 致在 同一 时刻 , 两个 状态 处 于相同的上升沿或下降沿, 无法保障启动指令的准确性 , 导致变频器有时不能 正常切 换 。 5 、 电流 输出变 比设置 不当 , 当实际 电流超 出 电机 额定 电流时 , 最大 电 流显示只能是电机额定电流, 不能正常显示实际电流 , 造成运行人员不能正确 判 断电机 实 际运行 情 况 , 影响 操作 准确性 。 =. 改造 方案 的喇 定 根据现 场的实 际需要 , 制定 了改 造方 案。 改造 方案从 两个方 面着手 : 一是 硬
件 方面 :
DC S 启动指令, 主备变频抑制启动联锁放在 电气控制 回路而不是变频启动回 路, 提高了设备的安全运行, 并且在设备出现故障时, 容易查找故障点。 图1 是改 造后控制回路和变频器启动回路的不同部分。 第二是软件方面 : 1 、 在D c s 逻辑中, 由一个“ 启停指令” 改为运行指令和停 止指令两个 , 运 行指 令 由长 脉冲改 为短 脉冲 , 停 止指令 保持 长脉冲 。 参 与D c s 逻 辑 运 算的状 态 , 除“ 运 行 状态 ” 、 “ 故 障状 态” 外, 增 加 由运行 继 电器直 接 提供 的 “ 停止 状态 ” , 通 过采取 以上措 施 , 可以大 大提高启 动指令 的准 确性 。 2 、 针对 电机 实 际工作 电流超 过额定 电流时 , 不能 在监 控画面 上正 常显示 的 问题 , 和 热工 部 相关班 组结合 , 分 别在变频 器菜 单设置 1 5 . o 5 和工程 师站 更改 电流显示 比例 。 通 过更 改 , 在 监控 画面 上可 以显 示2 f 音 的额 定 电流 值 。 三、 控 制 系统调 试时 应注 意的 问奠 在本次 改造实 施过 程 中, 针对 可能 影响 改造效 果的 问题 采取 了以下 方法 :