高炉配加钒钛矿的生产实践

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攀钢3号高炉钒钛磁铁矿高效生产产实践

攀钢3号高炉钒钛磁铁矿高效生产产实践

攀钢3号高炉钒钛磁铁矿高效生产产实践毛建林林千谷(攀枝花新钢钒股份有限公司)摘要通过采取精料、增大高炉送风量、调整风口布局、注重高炉中部调剂及加强炉前管理等一系列强化措施,攀钢3号高炉利用系数较长时间稳定在2.7以上,使冶炼钒钛磁铁矿炼铁技术指标取得突破,实现了高效生产。

关键词高炉钒钛磁铁矿强化冶炼高效生产攀钢3号高炉(1200m3)采用传统的双钟式炉顶、旋转布料器、4座内燃式热风炉、铸铁镶砖冷却壁等技术。

高炉共设18个风口,2个渣口,1个铁口。

高炉于2006年4月10日开炉投产后,由于受焦炭质量下降、设备故障和铁口炮泥质量差的影响,从大修第二个月后就出现渣铁难出。

高炉经常憋压、憋风,风量减小,产量降低,高炉炉缸活跃度降低。

在随后的几个月中,高炉原、燃料紧张,焦炭质量下降造成炉况波动,高炉守风困难加大,出现上部气流不稳,炉顶温度呈锯齿形波动,易出现中心吹焦炭颗粒,出现管道及崩、滑料频繁,高炉生产一度处于被动状态。

到2007年初,进一步重视炉腹4段以上冷却壁水温差的变化情况。

采取降低水压,提高水温差,以减少炉身中下部黏结,使高炉能接受风量,通过提高炉温来守风,以及加强炉前管理,及时出净渣铁,使高炉炉况有所恢复。

但长时间处于较高炉温状态,渣铁分离差,铁损高,焦比高,同时,高炉生产对原燃料和低炉温的适应能力差,高炉炉况时好时坏,总体生产水平不理想。

到2007年9月,高炉利用换大钟休风153h的契机,对风口面积进行调整。

通过狠抓原料入炉,加强高炉操作,严格各项操作参数,及时出净渣铁,高炉指标得以提高。

至今高炉已连续9个月稳定运行,指标良好。

1 攀钢钒钛磁铁矿冶炼特点攀钢高炉属于高钛型钒钛磁铁矿冶炼,人炉矿品位仅500A,(其中烧结矿TFe48.5%,球团矿TFe55%),渣量大,渣中TiO2高达20%以上。

当炉温高、波动大或渣铁在炉内滞留时间长,易还原生成TiC和TiN的难熔化合物,从而使炉渣变黏,流动性差,渣难出,渣中带铁多,铁损高。

承钢1260m3高炉全钒钛矿开炉达产实践

承钢1260m3高炉全钒钛矿开炉达产实践
3月 1 5日 3 4 . 4 1 1 1 . 5 4 3 1 . 2 O 1 3 4 3 8 . 2 0 0 . 1 7 1 3 3 0 . 7 6 1 . 1 O 1 . 4 7
表 4 炉 渣 成分 分析
日期 C a O / % M g o / % S i O % A 1 。 o d % T i O 2 / % / % T F e / % S / % R 2 R 3 3月 1 2日 3 5 . 3 9 7 6 0 3 0 . 9 5 1 6 . 2 0 4 8 9 0 . 0 6 7 . 8 2 1 . 1 4 1 . 3 9
3月 1 3日 0 . O 5 0 .1 1 9 4 . 5 8 0 . 1 2 3 0 . 7 8 0 . 2 0 3 0 . 3 3 7 O . O 9 1 . 1 1 3 3月 1 4日 0 . 0 4 0 . 1 1 7 4 . 7 1 O . 1 3 6 O . 5 O O . 2 2 5 0 . 3 61 0 . 1 0 0 . 8 6 3 3月 1 5日 0 . 0 4 O . 1 1 7 4 . 6 5 O . 1 2 1 O . 2 4 0 . 2 0 8 0 . 2 0 4 O . 1 O 0 . 4 4 0
表 3铁 水 成 分 分析
日期 S / % P / % C / % M n / % S i / % v / % T i / % C r / % S i + T i / % 0 . 1 2 4 2 . 5 3 0 . 1 7 8 0 . 4 2 7 O . 0 6 2 . 9 5 7 3 月1 2日 O . O 3 0 . 0 9 8
科 技 创 新
2 0 1 3 炉全钒钛矿开炉达产实践
李 月 英
( 河北钢铁 集 团承钢公司企业管理部 , 河北 承德 0 6 7 0 0 1 )

2500m~3钒钛矿冶炼高炉降低铁元素消耗的生产实践

2500m~3钒钛矿冶炼高炉降低铁元素消耗的生产实践


铁元 素 消 耗 升 高 的 主要 因 素 之
元素 消 耗 的关系 如 图

所示

9 75
_
9 70



9 65



9 60

9 45







0 2 00

0 25 0

0 3 00

0 35 0

0 4 00

0 4 50

0 5 00

0 55 0

0 6 00
2 2


除 尘 灰 中 铁 元素 占 铁 元 素 总 损 耗 的
1.
瓦 斯 灰 除 尘 灰 对 铁元 素 消 耗 的 影 响



+20 5 2=6 4%




于 冶 炼 过程 中


部 分 瓦 斯灰 被 吹 出 带 走
, ,

由 分 析可 知

4#
髙 炉 铁元 素 消 耗 偏 高 的 主 要 原

铁 元 素 消 耗在
% %
部分铁量

部 分瓦斯灰在 除 尘 系 统 被 回 收 还 有

因 是 钒 钛 矿 冶 炼 造 成 渣 中 铁 元 素 含量 高 和 瓦 斯 灰
的 在 重 力 除 尘器 被 回 收 或 者 在 出 铁 过 程 中 随 铁 口
冒 出 的 烟 尘溢 出
吹 出 量 偏 髙 各 占 铁元 素 总 损 耗 的
北 方 钒钛

萍乡安钢4号高炉钒钛矿护炉冶炼实践

萍乡安钢4号高炉钒钛矿护炉冶炼实践
收 稿 日期 : 2 0 1 4— 0 5— 2 6
高的情况 , 采取把钒钛料混合在炮泥中, 使其在高温 区反应生成 T i ( C , N ) 来护炉。整体维护法就是将钒
作者简 介 : 雷
鸣( 1 9 7 8一) , 男, 甘肃 正宁人 , 助理工程师 , 从事炼铁技术工作 。
第3 4卷第 5期


词 : 钒钛矿护炉; 操作制度; 炉缸环碳温度
文 献标 志码 : C

中图分 类号 : T F 5 4 9
S me l i t n g P r a c i t c e f o r S c h r e y e r i t e F u r n a c e P r o t e c i t o n o f No .4
Ab s t r a c t : A c c o r d i n g t o t h e m e t M l u r  ̄c l a p r o p e r t i e s o f s c h r e y e r i t e , t h i s p a p e r s u m ma r i z e s t h e o p e r a t i n g c o n s i d e r a t i o n s a n d f u r .
区, 其 缺点 是易磨 损风 口 ; 也 有针 对铁 口侧 壁 温度 升
钢铁有限公司安钢 4号高炉有效容积为 1 0 8 0 m , 开炉 以来 燃 料 比一 般为 5 0 5— 5 3 5 k g / t , 生 产指 标处 于全 国 同类 型 高 炉 的前 沿 水平 , 但2 0 1 3年 3月 以 来, 4号高炉的炉缸环碳温度持续上升 , 部分敏感监 控点温度 曾经达到 6 0 0 o C 。当时采取的主要措施是 在人 炉料 中配 加钒钛 球 团矿 , 起 初 护炉 效果 不 明显 , 而且温度波动 比较大 , 后来又同步采取 了降低冶炼

钒钛磁铁矿在攀成钢高炉上的冶炼实践

钒钛磁铁矿在攀成钢高炉上的冶炼实践

钒钛磁铁矿在攀成钢高炉上的冶炼实践
范儒海;任宏杉;胡生中
【期刊名称】《四川冶金》
【年(卷),期】2005(027)005
【摘要】攀成钢炼铁厂3号高炉(335m3)进行渣中TiO2含量分别为8%、10%、12%、15%四个阶段的工业性试验,通过在烧结和球团中配加一定比例的钒钛矿精粉,提高入炉原料中二氧化钛含量,通过加强原燃料的稳定,强化高炉操作和管理,试验取得了阶段性成功,为攀成钢大规模进行钒钛矿冶炼提供了宝贵的经验.
【总页数】5页(P21-25)
【作者】范儒海;任宏杉;胡生中
【作者单位】攀成钢炼铁厂,四川,成都,610303;攀成钢炼铁厂,四川,成都,610303;攀成钢炼铁厂,四川,成都,610303
【正文语种】中文
【中图分类】TF5
【相关文献】
1.攀成钢高炉高钛渣冶炼条件下的喷煤生产实践 [J], 涂静彬
2.浸渍管在高钛型钒钛磁铁矿冶炼中长寿化研究 [J], 卢金;邹宏军
3.攀钢钒新3号高炉强化冶炼钒钛磁铁矿生产实践 [J], 吴亚明
4.钒钛磁铁矿在玉钢高炉上的冶炼实践及分析 [J], 欧阳鹏;陈昆生
5.高炉高配比钒钛磁铁矿高效低耗冶炼技术 [J], 王勇
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钒钛磁铁矿试验方案

钒钛磁铁矿试验方案

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司项目名称: 高炉配加钒钛磁铁矿冶炼试验方案编写单位:联系人:上报时间:一、配加钒钛矿冶炼背景及意义1、陕南钒钛铁矿资源介绍汉中洋县桑溪地区有50多平方公里的钒钛磁铁矿,已探明储量3千多万吨,远景储量2亿多吨。

陕西有色集团2012年10月对陕南矿山企业重组后,初步形成80万吨钒钛铁精粉生产规模。

其中鸿兴年产20万吨铁精粉项目已进入试生产阶段,桑溪60万吨建设项目将接近尾声。

陕西有色计划将继续围绕桑溪片区,进一步加大勘查力度,全面掌握资源储量,逐步建成年产300万吨铁精粉。

西乡子午和望江山地区有18多平方公里的基性岩体钒钛磁铁矿,已探明储量6500万吨,远景储量1亿多吨。

已建成年产50万吨铁精粉生产规模,现每月实际产量1万吨。

2、钒钛磁铁矿高炉冶炼技术发展简介钒钛磁铁矿属于难冶炼矿一种矿石,俗称“呆矿”。

主要是冶炼时形成的碳化钛和氮化钛属于高熔点化合物,可使渣铁粘稠,高炉排放渣铁困难,严重时造成高炉堆积难行。

前苏联对高炉冶炼钒钛铁矿研究比较早,研究结果是矿中氧化钛含量小于8%,冶炼时控制炉渣中TiO2含量小于10%,否则无法使用。

其他国家也有研究,未能实现工业应用。

攀西钒钛磁铁矿资源丰富,1936年我国已经发现。

解放后国家计划西南工业建设钢铁厂问题,1955年国家安排对攀枝花矿的研究工作,几年研究结果是精矿中氧化钛高达11~13%,按苏联标准根本无法使用。

迫于攀钢建设问题,1965年初原冶金部组织人员在承德模拟攀枝花矿氧化钛含量进行高炉冶炼试验,采取在炉缸喷吹氧气,确定低硅、低钛、高碱度的冶炼方针,解决了高钛渣变绸的世界难题,做到了渣铁畅流, 生铁合格,冶炼试验取得了成功。

承德试验成功后,又按计划进行了西昌小高炉的验证试验和首都钢铁公司的大型高炉试验。

证明技术方方法正确,采取措施有效。

这一试验的成功突破3百多年来世界上没有解决的难题,肯定了高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿的前途,为攀钢建设奠定技术基础。

1350m3高炉钒钛矿冶炼实践

1350m3高炉钒钛矿冶炼实践
5 5
张新 硕 。等 :l 3 5 0 m 。 高炉 钒钛 矿冶 炼实践 外 ,适 当增 加 烧 结矿 中 Mg O 的含 量 ,也 可 以改 善 高温 冶金性 能和抑 制在 高温 区熔滴 带 的还原 。
1 . 4 钒 钛烧 结矿低 温还原 粉化
第5 期 ( 总第 1 6 7期 ) 采用 普通 矿和 采用钒 铁矿 生产 的铁水成 分 比较
1 . 2 钒 钛烧 结矿 的还 原性
中T i O 含量显著增 多 ;炉渣流动性变差 ;炉渣带 铁严重 ,铁损增加等。从 2 0 1 3年 7月份开始烧结 矿 中低 量 配加 钒钛 精粉 ,因为对 其造 成炉 况影 响准 备不足 ,对高炉钒钛矿冶炼研究不到位 ,高炉许多 操作参数及外 围管理要求没有随之及时改变。高炉
作者简介 :张新硕 ( 1 9 8 4一) ,男 , 2 0 0 7 年 7月毕业于辽 宁科技大 学冶金工程专业。助理工程师,主要从事炼铁工 艺技术工作 。
所以,提高烧结矿碱度 ,不仅有利于提高强度和利 用系数 ,而且也可 以改善高炉冶炼过程 。随配碳量 增加 ,F e O增高,软化熔滴温度降低 ,高温还原性 能变差 ,但可抑制还原 s i 、T i ,残渣翠和渣中 T i C 减少 。因此烧结矿 中应控制合适 的 F e O含量 。此
可以降低钙钛矿和铁酸钙 的含量 ,增加硅酸盐粘结 相 ,磁铁 矿 增 加 ,赤 铁 矿 减少 , 因为 S i O 同 C a O 的结合力大于 T i O : 同F e : O , 的结合力。同时 ,随 S i O 升高 ,T i O 含量下 降0因此 ,适 当增加烧结 矿中 S i O 含量 ( 如配加少量普通矿) ,则可以改善 烧结矿 强 度 。
逐渐 出现 炉况 失 常 ,风 压不 稳上 下波 动较 大 ,有悬

钒钛磁铁矿在玉钢高炉上的冶炼实践及分析

钒钛磁铁矿在玉钢高炉上的冶炼实践及分析
表 5 各 期 各 项 指标
第一 期试验 炉料结构 为烧结 矿 8 %+ 7 块矿 3 % + 团矿 l %, 球 O 熟料 比 9 %. 7 高炉 稳定 顺 行 , 风 情 受
况 比较好 , 温按 上 限控 制 , 炉 物理 热充 足 , 铁 流 渣
2%, 料 比 10 取 消块 矿 。此 时炉况发 生一定 5 熟 0%,
20年 1 08 0月
第 3期
昆 钢



钒钛磁铁矿在 玉钢 高炉上 的冶炼 实践及分析
欧 阳鹏 陈 昆 生
(玉溪新 兴钢铁有 限公 司 )
摘 要 对玉 溪新 兴钢铁 有 限公 司 高炉使 用钒钛 矿 冶 炼试验 进 行 了总 结 。通过优 化 炉料 结 构 ,
TO i2
强化 高炉操作 , 改善 高炉透 气性 , 定 炉温和 炉 况等措施 , 得 了较 好 的效果 。 稳 取
限公 司 为 了降低 成 本 ,增 强 产 品竞 争 力 ,根 据公 司安 排 .分别在 6 m 小 型实 验高 炉上 和 玉钢 公 司 03
的 烧 结 矿 ,配加 1%的 原 矿 。综 合 人 炉 品 位 在 0
4 .1 。 焦 炭 成 分 : 固 定 碳 7 .7 : 灰 分 1 % 9 8 % 3
1 . 试 验 用的原 燃料 .1 2
1 . 试 验 概 述 .2 2

第二 期试验 炉料结构 为烧 结矿 7 %+ 矿 4 6 块 %
+ 团矿 2 %。 球 0 炉渣 流动性好 , 水 流动 性~ 般 . 铁 渣
中略带铁 花 , 渣铁 分离一般 。 炉温 高 , 铁水 [i高至 S]
2 试 验 概 况
表 1 烧 结 配料 %
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Ke r s y wo d :V- i g ei f r a ep oe t n; o mea u l y T ma n t e; u n c r tci t o h t tl ai q t
1 前言
新 钒钛 矿冶 炼是 高炉 炼 铁 的一 个重要 课 题 , 高 炉冶炼钒 钛磁铁 矿虽然 可 以通过 在炉 内形 成高熔 点 的物质来 达 到保 护炉底 和 炉缸 的效 果 , 钒钛 矿 的 但
联系人: 李涛 , , 岁 , 男 3 9 本科 , 炼铁高级工程 师, 乌鲁木齐 (3 0 2  ̄钢集团八钢公 司炼铁分公 司 802 )
E-ma lha @b g.o c i: o y t m. t n
2 1 年第 2期 01
新 疆钢 铁 245 高 炉冷却 制度 ..
总 18 1 期
2 1 年第 2期 01
新 疆钢铁
总 18期 1
高炉配加钒钛矿的生产实践
李 涛 , 宗 乐 , 学 义 王 杜
( 宝钢集 团八钢公 司炼铁分公司 )
摘 要 : 文 章 论 述 了八 钢 1 高炉 在 炉役 后 期 , 缸 、 底温 度 明 显上 行 的 情 况下 , 用 钒钛 烧 结 矿 进行 护炉 号 炉 炉 采
与实 践 , 最终保 障 了高 炉后 期 的安 全生 产及 稳 定运
行, 1 为 号高 炉 1 年 炉龄 的安全停炉 打下 了坚实 的 9
基础 。
22 钒 钛烧 结矿的生产 准备 .
根据钒钛铁精粉的使用特点 , 结合八钢现有装 备, 将钒 钛铁精 粉作为烧 结原 料使用较 为合理 。 以高 炉人 炉 的 TO 量 6~lk t i。 O  ̄ 为依 据 ,推算 烧 结 矿 中 TO %应该达到 07 % ~1 5 并 由此 可确定 烧结 I2 . 5 . %, 2 矿 原 料 配 比 中钒 钛 铁 精 粉 的 比例 应 为 51 ~ .% 82 . %。但有 资料表 明 ,烧 结矿 中的 TO 含 量超 过 5 i。
2 高炉配加钒钛矿 的生产 实践
2 1 钒 钛矿质量 分析 .
八钢 1 号高炉 所用 的钒 钛铁 精粉钒钛 其余 八
铁精粉 与攀枝 花矿 山公 司 的块 矿及铁精 粉 的主要 化
学成分对 比, 表 1 如 所示 。
的冶炼生产实践 , 有效地保障 了高炉安全生产 的需求 , 并最终使高炉达到 l 9年的长寿炉龄。
关键词: 钒钛矿 ; 护炉 ; 铁水质量
中 图分 类 号 : F 4  ̄ T 52. 2 文 献 标识 码 : B 文章 编 号 :17 - 4 2 (0 10 —o 2 —O 6 2 2 4 2 1 )2 o 8 2
口部位 更严 重 。炉底 冷 却水 已开 至最 大 , 炉底 炉 但
基 热 电偶 测 温 波 动大 ,班 中波 动有 时 达 到 1 q 0C以 上, 日波 动 最 大达 到 3 ℃ , 0 炉底 和 炉 缸水 温差 也 较
高 ,09年 炉底 最 高温 度达 60 。为 了保 证 炉缸 20 0 的安 全 , 普通 矿冶炼 中配加一定 量 的钒钛 矿, 在 促进 氮 、 化钛 化合 物 在炉 缸 、 底形 成 钛 沉积 , 够有 碳 炉 能 效抵抗 渣铁对 炉衬 的侵蚀, 起到护 炉 的作 用 。 钢炼 八 铁技术人 员通 过对 1 号高炉 配加钒钛 矿 的不 断探索
t ee s fteup ik,heu eo — i trprdu to o h ur c oe t n p a t e .I sefc ieyp oe t o h h a eo ln t s fv Ti ne o cin frt ef na eprt ci r ci s ti f tv l r tc rte h s o c e f
sf t f o 1B r d cin rq i me t, n l maeyt a h 1 e r o a ei o g vt. aeyo N . Fp o u t e ur o e n s a du t tl or c 9y as f g nln e i i e y

Pr du to a tc fAd to o c i n Pr c ie o dii n V-Tim a n tt n BF. g e iei
L— o I Ta ,W ANG n ~l DU e i Zo g e, Xu -y (rn kn a c , ai rn te o B o te Gru Io ma igBrn h B y o &Sel , a sel o p) I C
Ab t a t T i a t l d s u s step s a ag f . B a i te, e rha dh a h b t m mp r tr a sr c : h s r ce ic s e o t mp i o 1 F i B y se l h a n e r ot t e au e W s i h c n No n t t o e
03 .%时 , 结 矿转 鼓质 量会 明显 下滑 , 烧 因此 , 人 炉 将
负荷下 调 到 30 g ,其 钛铁精 粉 在混匀 料 中的配 比 . / kt
由于 1 高炉 炉役后 期水 路 系统老 化 、冷却 效 号
表 1 攀 钢 与八 钢 钒 钛矿 资 源 的 质量 情 况对 比 %
冶炼过程却与普通铁矿的冶炼有着较大的差异 , 其 冶炼操作上也有一定的难度。 八钢 1 高炉处 于 炉役 后期 , 号 炉龄 已达 1 。 9年 在常 年生产 过程 中炉缸 炭砖 侵蚀 比较 严 重,尤其 铁
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