电力系统继电保护误动实例分析

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继电保护事故案例及分析.ppt

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二、继电保护误碰事故
(2)原因分析 1)工作负责人对改造方案不熟悉,对安全防范措施和危险预控考虑
不周,缺乏事故预想;在开工前没能根据工作任务及当时的运行方 式,做好具体的工作计划和安排,没能全面向工作班成员讲解有关的 安全注意事项;工作人员在进行岩沙线保护改造的过程中,在甩开 5042QF保护柜电缆后,没有对已甩开的有关电缆头及时进行包扎、隔 离,造成在5042QF保护柜甩完线后整理电缆时,5042QF失灵保护跳 #4机出口开关04QF回路的两线头(105,133)短接,04QF跳闸,机 组甩负荷。是造成此次事故的直接原因。
(2)事故分析 由于负荷电流较大,B相跳闸后,非全相零序电流大于零序电流三
段定值。故障前因通道问题唯一高频保护退出运行,重合闸时间改 为2.0S。零序电流二段动作时间改为1.5S,零序电流三段时间为 3.5S。系统接线如上图一。因此零序电流二段动作后,经2.0S发 出B相合闸脉冲前,零序电流三段保护动作跳开三相断路器。
电一班接该所低频减载装置跳苏烟线断路器的控制电缆。工 作完成后,第一次做相互动作时,短时间短接P3H1-3、 1Pu2-4触点,动作信号掉牌并响警报,但断路器未跳闸,继 电人员将4Pn出口中间开盖手按衔铁,66kV苏烟线及10kV苏 吴线(运行线路)跳闸。运行人员将苏吴断路器合上。随后, 继电人员将频率保护盘上跳苏吴线断路器连接片接开,再次 进行短接P3H1-3,1Pu2-4触点试验,造成10kV西郊线、砂 轮二线、南郊线、浑河线等四条运行线路断路器跳闸。
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浅谈继电保护误动故障案例分析与处理

浅谈继电保护误动故障案例分析与处理

浅谈继电保护误动故障案例分析与处理发表时间:2017-01-13T15:25:25.910Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:李可民刘君齐国昌万志祥[导读] 文章通过对一起10kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况。

(国网安徽阜阳供电公司安徽阜阳 236000)摘要:文章通过对一起10kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况,根据存在的问题提出了解决办法。

关键词:继电保护;误动;分析处理1 故障现象及经过某公司35kV变电站是2012年7月才投入运行的一座新变电站,采用一台主变单母线不分段运行方式,该站共有5条10kV出线,总负荷约为3200kW,馈线保护装置选用了THL-302A型数字线路保护测控装置。

2012年11月10日07:20,10kV南二区624线路过流一段保护动作跳闸,运行人员对开关、断路器和保护装置进行检查均正常,对线路进行巡查,最终确定了故障为线路落鸟造成相间短路,故障点找到且已排除,09:02对线路试送电,试送不成功。

保护动作数据如表1,波形如图1所示。

10kV架空线路常见故障有单相接地、两相和三相短路等故障。

该线路所投过流I段、II段保护可以保护线路相间短路故障,绝缘监察配合系统专门配置的小电流接地选线装置可判定单相接地故障,所以南二区624回路所配保护种类基本合理,能够满足线路出现的各种故障对于继电保护的需求。

上面的分析表明继电保护配置能够满足线路故障的需求,下面对继电保护的整定计算进行检查分析:空载变压器投入送电时会出现很高的励磁涌流,其幅值可以达到变压器额定电流的6~8倍同时含有大量的非周期分量和高次谐波分量,对于线路接带的多台变压器,每台变压器的励磁涌流对于整条线路的影响会因安装位置和距离电源侧的长度有所不同,南二区线路总长15.3km,线路中后段安装的变压器对整条线路的启动电流影响较小,根据以往的经验线路的送电冲击电流按照所有变压器额定电流的3倍计算,即:I=3×2480/10/1.732≈429.6A,折算到二次侧i=429.6/40≈10.7A。

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析在电网安全运行中,继电保护装置起着至关重要的作用。

然而,近年来,继电保护装置误动作跳闸的现象时有发生,威胁着电网的安全运行。

本文详细分析了导致继电保护误动跳闸的原因,并通过具体实例的分析,采取了有效制止继电保护误动的对策,确保继电保护装置的安全运行。

标签:继电保护;误动跳闸;原因与处理;对策分析0 引言继电保护装置与电网安全运行密切相关,它直接影响着人们的正常生活及各行业的正常运行。

继电保护误动跳闸将会给电网系统造成严重的损失。

因此,剖析继电保护误动跳闸的形成原因,以及采取相应对策防止继电保护误动作刻不容缓。

1 继电保护误动跳闸故障的原因(1)使用的工作电源不合适。

继电保护装置能够稳定运行的主要因素就是使用合适的工作电源。

然而,有些电网公司为了节省经费,选取价格便宜质量低下的工作电源,结果造成继电保护装置故障,给公司带来更大的损失和影响。

无质量保证的工作电源的稳压性能欠缺,容易造成电压值不稳定,出现忽高忽低的现象,破坏继电保护装置的正常运行。

此外,不合格的工作电源的纹波系数相对较高,大大降低了继电保护装置的使用年限,增加了继电保护误动跳闸的几率。

(2)电流互感器错误的接线方式。

继电保护设备中起主要作用的就是电流互感器。

电流互感器接线方式直接关系着继电保护装置的运行情况。

由于继电保护的线路错综复杂,电流互感器的接线方式较多,在接线过程中,很有可能出现接线方式错误,这种现象将会严重影响继电保护装置的运行。

(3)内、外部干扰的影响。

在继电保护装置运行过程中,内、外部干扰很容易影响到保护装置的运行。

在保护装置进行切换接触点过程中会产生一种信号,此信号具有较强的高频电磁,同时,受外界因素影响还可能导致浪涌电压的出现,这些情况对保护装置构成了内、外部的干扰,同样影响着继电保护的运行。

(4)继电保护装置的元件问题。

继电保护装置由多种电子元器件构成,要全面了解这些元件的具体使用要求,如温度、湿度等,明确这些要求后才能进行安装,以免影响继电保护装置的功能。

电力系统继电保护课主变保护误动作案例分析

电力系统继电保护课主变保护误动作案例分析
( )现 场 检查 情 况 二 1 事 故 相 关运 行 方 式 的 了解 .
②对保护运行实 时参数检查 ,运行参数正常 。 ③对保 护性能进行测试 ,保护特性正 常 ,且能正常跳开 主
④对相关 回路摇绝缘 ,绝缘正常 。 ⑤ 由于 值班记 录比较 简单 ,通 过跟 当 时值班 人员 耐心 沟 通 ,他 们仔细 回忆 ,他们 复归保 护盘信号 时 ,Z Z 9 1 F 一 8 操作 箱 保护信号灯和A、B、C 相跳 闸信号灯亮 ,非 电量有信号灯亮 。
课 外 阅读 职业教
电力系统 继 电保护 课 主变 保护 误动 作案 例分 析
王 光 中
( 许继 电气股份 有限公 司技工 学校 ,河南 许昌 4 10 ) 6 0 0
[ 摘 要】本丈在继 电保护课主 变保护 的原理 与重要性 的讲 解过程 中对一起 主变保护动作案 例作 剖析 ,分析主变保 护发生动作 的原 因,从 中发现 了一些影 响电 网安全运行 的缺 陷和 隐患,从 而纠正 了运行 中的缺 陷消除 了隐患,保证 电网的安全稳 定运 行。通 过案例分析达到 了主 变保护课讲解 的 目的和要求 。
3 值班 记 录 的 保 护 动 作 报 告 .
有 :各侧 的后 备二段保护 、差动保护 、零序保护 、重 瓦斯 、压
当时主变跳 闸很 快就恢复 了供 电 ,由于过负荷类保 护启动 力 释放 、温度 二段 、冷却器 故障等 。由于没有发现短 路和接地 比较频繁 ,我们 检查 时当时动作报告 已被冲丢 。保 护值班 员 当 故 障 ,所 以各侧 的后备二段保 护 、差动保 护 、零序保 护不会动
[ 键 词 ]继 电保 护 电压 保 护 负序 电压 关 延 时整 定


引言

一起继电保护误动事件的事故分析及处理

一起继电保护误动事件的事故分析及处理

一起继电保护误动事件的事故分析及处理事件概述2017年8月1日,中国西北电网某750kV线路在开展定期检验工作期间,因现场检修人员在做二次安全措施时,750kV线路保护”和电流”回路中的运行间隔A相电流端子内二次电缆松动脱落,造成某二次继电保护设备厂商的线路保护装置零序过流田段动作,故障选相A相,装置动作电流310=0.119A,动作时间3503m s(零序过流田段定值0.1A,动作时间3.5s;CT断线因不满足条件而未发告警;纵差保护、零序差动保护定值0.12A,未可靠达到动作值;零序电流启动值0.08A)。

在此次事件当中,A相电流开路后未有"CT断线告警“信号,零序电流保护及差动保护均开放。

原因分析通过查阅二次继电保护厂家线路保护装置说明书,可知其对'CT断线告警“检测判据如下:(1)装置的零序电流连续12s大千零序启动电流定值时,报"CT断线告警”,并闭锁零序各段保护;(2)差动保护CT断线检测:断线侧的自产310值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.061n(I n为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.1Si n, 而断线相电流小于0.061n,幸矿本侧C T断线告苞竺”声o对千零序末段保护,310=0.126A,大千零序末段定值,未经方向闭锁,延时3.Ss动作。

对千差动保护,由千本侧A相电流断线仅形成差流,无故障电压特征,对侧差动保护无法启动,在此种情况下差动保护不会动作。

对千C T断线判据,310=0.126A,3U0=0.262V, 满足C T断线判据,因12s延时未到已跳开三相开关,不再满足C T断线判据,不发C T断线告警。

参考文献:一起继电保护误动事件的事故分析及处理,张义等,《中国科技纵横》,2018(9)长按二维码关注我吧一个于货涡涡的电气俘习,号/。

继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。

太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。

本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。

关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。

110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。

全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。

1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。

1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。

(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。

(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。

(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。

1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析 和翔宇 余章

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析 和翔宇  余章

继电保护误动跳闸成因及处理对策分析和翔宇余章摘要:随着世界的进步和时代的发展,越来越多的新鲜事物进入人们的世界。

电的发明和使用无疑是这个时代背景下最伟大的发明。

随着电力技术越来越成熟,电网事业也在不断的普及和发展,同时继电保护设备也随之不断的更新和改进。

但是随之而来的也有很多问题影响和阻碍了继电保护设备的正常运行。

其中继电保护设备中的误动跳闸故障是一个比较常见的问题。

本文就是对继电保护误动跳闸成因及处理对策的一些分析和建议。

关键词:继电保护;误动跳闸;成因以及处理对策前言:电的发明和使用是近现代社会最伟大的发明之一。

随着社会的进步和时代的变迁,以及电力技术的不断完善和改进,电网事业也逐步趋向于成熟。

同时继电保护设备也在不断的更新和改进。

但即使是这样,也依然还存在着一些影响继电保护设备正常进行工作的一些问题。

这些问题和故障的发展和产生不仅影响了继电保护设备的正常工作,同时对于电网事业而言也造成了很大的经济损失。

其中最明显和最为常见的问题就是误动跳闸现象的发生。

一、什么是继电保护(1)继电保护是干什么的。

我们日常生活中所需要的电力都是由发电机和线路等等这些来提供的,但是如果这些发电机和线路在无人知晓的情况下出现了问题和故障,没有办法及时进行排查的时候又该怎么办?这个时候就该机电保护装置发挥它的作用了。

也就是说当电力系统中的电力元件,或者是电力系统自己本身在工作进行的时候发生了故障,阻碍了电路系统能够安全运行的时候,继电保护系统可以向当时值班的工作人员或者是总控制系统发出警报的声音。

提醒人们及时对出现问题的地方进行维修,又或者是可以直接对它所控制的断路器发出跳闸的命令以防止意外事故的发生这样一种情况。

(2)继电保护的特点。

继电保护设备和我们现在用的智能手机一样是一种非常智能型的主机,而且主机采用的还是非常高性能的数字信号处理器,并且它可以自己单独一个机器就就进行工作,不需要再进行其他的机器的链接。

而且它的操作也非常的简单,就好比是傻瓜式的照相机一样,它只需要连接电脑就可以进行工作。

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施电力系统继电保护是保护电力系统安全稳定运行的重要组成部分。

当电力系统发生故障时,继电保护装置能够及时识别故障,并采取相应的措施,如切除故障部分,保护其他设备不受影响,确保系统可靠运行。

继电保护系统本身也可能出现故障,导致误动或不能动作。

本文将介绍电力系统继电保护故障的分析与处理措施。

一、故障分析1. 继电保护误动:继电保护误动是指在正常操作条件下,继电保护装置错误地将正常运行的设备切除。

继电保护装置误动的原因主要有:故障元件的变化、接线错误、参数错误、测量误差等。

二、处理措施1. 对于继电保护误动的处理,首先要进行详细的故障分析,找出误动的原因。

如果是参数错误或测量误差导致的误动,可以重新校准参数或更换测量装置。

如果是接线错误导致的误动,应及时修正接线错误。

如果是故障元件的变化导致的误动,应对故障元件进行检修或更换。

2. 对于继电保护不能动作的处理,首先要进行详细的故障分析,找出不能动作的原因。

如果是信号传输中断导致的不能动作,应检查信号传输线路,修复中断部分。

如果是灵敏度设置不当导致的不能动作,可以调整灵敏度设置,提高保护装置的动作能力。

如果是动作元件的损坏导致的不能动作,应及时更换损坏的动作元件。

如果是电源故障导致的不能动作,应及时修复电源故障。

3. 在处理继电保护故障时,还应注意以下几点:(1)对于继电保护误动的情况,应及时检查误动的设备是否影响系统的安全运行,如果影响安全运行,应立即采取措施切除故障设备,恢复系统的正常运行。

(3)在故障处理过程中,应及时记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。

对于电力系统继电保护故障的分析与处理,需要进行详细的故障分析,找出故障原因,并采取相应的处理措施,以保证系统的安全稳定运行。

还应注意及时切除故障设备、恢复设备的正常运行,并记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。

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国网电视讲座电力系统继电保护动作实例分析2—电力系统继电保护动作实例分析2 (电流差动及110V线路部分)景敏慧2013.5.302013530例21. 220kV线路光差保护两侧TA类型不同误动例22.故障电流暂态直流分量引起光差保护误动例24.故障线路重合闸时非故障线路误动例25.线路单相接地光差动保护误跳三相第四章配电线路继电保护动作实例分析第一节弱电源侧保护安装处电流电压的简单计算方法第节弱电源侧保护安装处电流电压的简单计算方法第二节用动模试验验证无电源侧电流和母线电压的计算方法第三节直配线路故障保护动作实例分析例33 线路A相接地弱电侧保护正确动作例34 线路保护受零序互感影响误动分析例35 直配线两相接地两侧保护正确动作例例36 相间接地故障相邻线接地距离误动分析例36相间接地故障相邻线接地距离误动分析例36 相间接地故障相邻线接地距离误动分析例38 直配线路保护误选相实例分析例40 纵联距离零序方向保护转换性故障分析例41 ⅠAB-ⅡA跨线故障分析例21. 220kV线路光差保护两侧TA类型不同误动线路光纤电流差保护,因一侧采用测量电流互感器使区外故障误动。

本例主要说明测量电流线路光纤电流差保护因侧采用测量电流互感器使区外故障误动本例主要说明测量电流互感器深度饱和后,互感器的二次看到的电流波形,应如何解释。

以方便以后的事故分析。

本例中压板投闭重沟三位置,且电厂侧的电压互感器二次有多点接地,电压波形欠准确。

本例中压板投闭重沟三位置且电厂侧的电压互感器二次有多点接地电压波形欠准确1.变电站侧P级互感器二次的电流波形基本能正确传变(C相故障)2.发电厂侧用测量互感器二次的电流波形不能正确传变2发电厂侧用测量互感器二次的电流波形不能正确传变两侧故障相C相,二次电流波形发生了很大的差异,从变电站C相二次波形也有直流分量,此直流分量在衰减中,大约只存在有三个周波,当断路器切除时,已基本衰减完毕。

而电厂侧相电流流分量在衰减中,大约只存在有三个周波,当断路器切除时,已基本衰减完毕。

而电厂侧C相电流发生了严重畸变,因而一定会有差流出现,引起了保护的误动。

3.电流互感器暂态传变3电流互感器暂态传变求解在铁芯未饱和前一次含有直流分量时的励磁电流(摘录《高压电网继电保护原理与技术》第十四章,依理想电路列方程,得:3.电厂侧故障相电流波形的解释3电厂侧故障相电流波形的解释电厂侧铁心饱和拐点电压很低,要求铁心有保安系数。

在传变负荷电流时精度高,在传变故电厂侧TA铁心饱和拐点电压很低,要求铁心有保安系数。

在传变负荷电流时精度高,在传变故障电流时,即使一次没有直流分量,故障也会出现深度饱和的情况,在线性传变段的时间很短。

在本次故障时,变电站的第一个半周为正半周,在发电厂侧就一定是负半周,电厂侧在负半周的线性段时间大约只有3ms左右。

在线性段,由于励磁阻抗很大,电流不能突变,这一段的传变主要靠二次产生的自由分量得到。

这一段时间段,在励磁回路,强迫分量与自由分量相反,自由分量会下降,因此有了衰减常数减小的且正向的第二时间段,在这段时衰减,随铁心饱和二次时间常数TS间内铁心惭惭进入饱和,励磁阻抗下降,一次强迫电流分配至励磁电流增加,形成了恶性循环,铁心很快进入深度饱和。

二次电流提前为零,但此时二次的自由分量并非也为零,它要按原来的路径衰减,我们一般称之为续流,所以出现了图中的本应为负半周的波形而成为正半周的包头状的波形。

一次分量在衰减且正负方向在变化,第二个正向包头为退出本方向包和的正确传变,为一个周期比一个周期退出饱和,二次电流波形也趋于稳定的正弦波。

4.试验室佐证试验室佐在高压试验室对SH5P30、1000/1、20VA互感器进行了试验,当时二次负荷为0.5欧。

比较(a)(b)(c)可知当一次电流水平提高和非周期分量增大时互感器的饱和程度较(a)、(b)、(c)可知,当次电流水平提高和非周期分量增大时,互感器的饱和程度会增大。

特别是(c)图,与我们此次故障时电厂侧的波形图极其相似。

从而佑证了我们的分析是正确的。

(a)周期分量12kA,非周期分量54%(b)周期分量30kA,非周期分量73%(c)周期分量30kA,非周期分量100%()周期分量,非周期分量4.线路电流差动用电流互感器的选择线路电流差动保护的正确动作,首要条件是两侧的电流互感器要选择得正确。

理想的选择应该是线路电流差动保护的正确动作首要条件是两侧的电流互感器要选择得正确。

理想的选择应该是两侧均选择参数合理、变比相同、类别相同电流互感器。

对220kV参见《电流互感器和电压互感器选择用计算导则》/附录;对参见附录。

特别还要注意实际二次回路负荷情况。

若两择用计算导则》DL/T866附录C2;对500kV参见附录D1。

特别还要注意实际二次回路负荷情况。

若两侧的二次负荷无法调整一致,则要按《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求8.3.5校核各侧二次负载的平衡情况,并留有足够裕度。

例22.故障电流暂态直流分量引起光差保护误动例22故障电流暂态直流分量引起光差保护误动1.故障情况介绍1故障情况介绍220kV带线路对变压器进行空充,恰巧只有B相合闸,且变压器低压侧地线未拆除。

引起线路分相电流差动保护区外故障误动作。

三相跳闸(重合闸投三相重合闸),重合成功。

相电流差动保护区外故障误动作三相跳闸(重合闸投三相重合闸)重合成功2.线路两侧故录图3.故障录波分析;比较线路两侧故录电气量,可以得出几下几点:(1)两侧的三相电流均只有B相有电流,且故障电流中含有几乎全偏移的直流分量故中;此波形是恰巧遇上电压过零时合闸;电流的波形是故障波形,而不是涌流波形。

因此判定合闸侧只合上一相,且变压器另一侧的B相一定有接地点,与事故后检查情因此判定合闸侧只合上相且变压器另侧的B相定有接地点与事故后检查情况一致。

(2)两侧的B相电流相位相反,两侧电流互感器的二次接线正确。

(2)两侧的B相电流相位相反两侧电流互感器的二次接线正确(3)从保护装置的录波图可见,含直流分量的一次电流基本正确传变至二次,说明近故障侧电流互感器基本上没有出现饱和;两侧保护装置同型,辅助互感器均带有小气隙,远故障侧保护装置录互感器基本上没有出现饱和;两侧保护装置同型辅助互感器均带有小气隙远故障侧保护装置录波图显示:在故障后40ms 左右B相电流有畸变,说明主电流互感器出现了暂态饱和。

(4)远故障侧零序Ⅰ段电流定值为4.3A(来源于定值单),故障零序电流为7.85A(来源于分析(4)远故障侧零序Ⅰ段电流定值为43A(来源于定值单)故障零序电流为785A(来源于分析软件)零序Ⅰ段29ms动作出口,因投入三相重合闸而三跳。

跳闸时本端电流互感器还未能出现饱和,差电流只有(来源于分析软件),并未能使差动也同时出口跳闸。

近端零序Ⅰ段电流定值,差电流只有2.81A(来源于分析软件),并未能使差动也同时出口跳闸。

近端零序Ⅰ段电流定值为9.5A(来源于定值单),零序Ⅰ段不能动作。

(5)故障发生后大约40ms,远端电流互感器出现了饱和,B相差流增大,达5.51A(来源于分析软件),近端57ms发差动出口跳闸令。

同时向远方发跳闸令,使远方差动保护在72ms发跳令。

4.杜绝方法:(1)加强管理,严格执行运行操作规程。

杜绝带地线合断路器的现象再次发生。

(2)加强检修维护工作质量,杜绝今后手动合断路器,出现只合单相的现象。

加检修维护作杜绝今动合路出合单相的象(3)建议线路光纤电流差动保护也增加抗电流互感器饱和制动措施,以防止两侧主电流互感器传变电流不一致引起误动。

传变电流不致引起误动(4)对220kV线路的电流差动保护,应选用参数满足要求的PR类电流互感器,以避免互感器剩磁对电流传变的影响磁对电流传变的影响。

5.提示手动合于故障,可能会撞到恰巧电压过零时合于故障,故障电流中会出现较大的直流分量,但手动合于故障可能会撞到恰巧电压过零时合于故障故障电流中会出现较大的直流分量但由于电流互感器的励磁阻抗是一个大电感,励磁电流(既电流互感器误差电流)不能跃变,因而电流互感器饱和出现的较晚,大约在数十ms以后。

电流互感器饱和出现的较晚大约在数十ms以后。

录波图中看到了:断路器在一次电流过零点附近跳闸,二次电流在一次电流消失后的直流托尾现象。

例24故障线路重合闸时非故障线路误动例24.故障线路重合闸时非故障线路误动1.故障情况简介故障系统主接线简图如图1所示,220kV系统线路F点发生B相故障,故障线路两侧保护均正确动作选跳B相,图1中05、06断路器跳开;06断路器经单重时间先重合成功,重合后大约200ms,故障线C相再次发生故障,06断路器立即跳开三相。

在06断路器三相跳开后8ms,05断路器重合于F点永线相次发生故障断路立跳相在断路相跳后断路合点久性故障。

非故障线路I光差保护B相,在05断路器重合后误动。

2I线保护故障录波图2.I线保护故障录波图非故障线误动时,各断路器电流录波如图2所示。

断路器040506电流互感器型号为5P352500/5线路B的电流为0405互感器的和电流。

断路器04、05、06电流互感器型号为5P35、2500/5,线路B的电流为04、05互感器的和电流。

3.故障录波情况分析:3故障录波情况分析图2(a)中I线乙站04或05电流互感器由于剩磁的影响,在4 ms左右出现了饱和,之后渐渐退出饱和。

04或05互感器饱和后,两互感器励磁阻抗发生变化,是哪一个先饱和,录波解释比较困难,但并不影响4 ms左右04或05电流互感器出现饱和结论的正确性。

图2(b)为I线A站断路器故障电流录波图,电流中虽有非周期分量,但量值不大,并没有影响互图2(b)为I线A站断路器故障电流录波图电流中虽有非周期分量但量值不大并没有影响互感器正确传变电流,直流分量大约在20 ms左右即衰减到零。

图2(c)是I线两侧和电流,结合时标对比图2中各波形,可得出线路I两侧差流在故障后4ms后出现,因而导致了05断路器后重合于永久性故障时,I线差动保护在区外故障误动作。

05断路器重合于故障时的电流,是04断路器与I线A侧断路器电流之和,借助故障线路故录得出(此时06断路器开路,故障线本侧所录电流为05互感器电流),估算电流约为12~15kA,正确传变时间大约为10 ms,由此可知,该站的互感器参数选择是符合导则要求的,非故障线差流是04断路器电流互感器高剩磁导致的饱和而线起的。

高剩磁由何而来,还要看04断路器电流互感器的运行历史,是否曾有深度饱和留有剩磁的历史。

4.解决措施:(1)将P级电流互感器改为PR级电流互感器,消除剩磁对互感器的影响。

(2)在电流差动保护原理中应考虑抗TA饱和问题。

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