某生化公司8.10窒息事故调查报告2

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中毒窒息-事故案例分析

中毒窒息-事故案例分析

违章作业——中毒窒息案例分析2008年9月10日15时,某市长山集团有限公司发生一起缺氧窒息事故,造成5人死亡,直接经济损失210万元。

一.单位概况长山集团有限公司成立于2002年4月24日,位于某市太平镇,公司类型为有限责任公司,主要经营范围是钢铁及金属磨料的生产和销售。

集团公司下设6个分厂,总资产7.28亿元,职工1465人。

2008年9月初,集团公司准备维修抽风机管道耐磨衬,9月7日与外来施工单位行泰工贸有限公司签订了维修承包合同。

该施工单位注册资本60万元,经营范围为机械、铆焊加工、耐磨材料、抗蚀陶瓷片、耐火材料防腐材料销售等。

维修工程于9月8日开始,次日上午完工。

二、事故经过2008年9月10日10时30分左右,行泰工贸有限公司两员工到长山集团测量抽风机管道维修工程量,结算工程款。

11时左右,两人与财务人员曹某等5人到烧结厂抽风机管道内测量工程量。

至15时左右,烧结厂巡检人员发现抽风机管道检查口开着,里边躺着人,就立即通知厂值班人员将管道中的5人抬出,送医院抢救无效死亡。

三、事故原因事故调查认为,该起事故是一起生产安全责任事故。

直接原因是验收工作量的人员违反《缺氧危险作业安全规程》,进入现场前未按照通风、检测、监护的规定,违章进入缺氧危险作业场所。

间接原因是企业主体责任不落实,安全管理制度执行不到位,应急救援措施不当等。

四、事故评析一是验收人员违章作业。

《缺氧危险作业安全规程》第5条规定:当从事具有缺氧危险的所有作业时,按照先检测后作业的原则,在作业开始前,必须准确测定作业环境空气中的氧气浓度,并记录下列各项:a. 测定日期;b. 测定时间;c. 测定地点;d. 测定方法和仪器;e. 测定时的现场条件;f. 测定次数;g. 测定结果。

h.测定人员和记录人员在准确测定含氧量前,严禁进入该作业场所。

但验收人员进入现场前未进行通风、检测、监护,违章进入缺氧危险作业场所,导致事故发生。

二是企业安全生产主体责任落实不到位。

某化工公司氮气窒息事故

某化工公司氮气窒息事故

某化工公司氮气窒息事故
一、事故经过
2007年4月15日7时50分左右,某检修公司在某化工公司石化车间计量罐区进行检修施工时,发生氮气窒息事故,造成1人死亡,2人受伤。

从4月7日开始,某化工公司石化车间开始停车检修。

某检修公司4月14日上午完成了环氧丙烷计量罐盘管更换项目的施工作业。

随后,石化车间根据工艺需要向环氧丙烷计量罐充氮并进行水压试验,水压试验过程中发现短节有漏点。

在16时30分左右召开的检修例会上,车间决定更换短节并由周某某、郝某某负责安排落实。

17时30分左右,周某某、郝某某通知刘某某,要求对计量罐内一段法兰短节进行更换。

刘某某在未办理《进入受限空间作业许可证》的情况下就指示职工打开环氧丙烷计量罐人孔盖,王某某未采取相应安全措施,通过人孔进入罐内发生窒息,另有2人在施救过程中又先后中毒窒息。

其中王某某经抢救无效死亡。

二、事故原因分析
1、直接原因
某化工公司石化车间4号环氧丙烷计量罐已经充氮,罐内氮气含量过
高,严重缺氧,刘某某未办理进入《进入受限空间作业许可证》就指示职工打开环氧丙烷计量罐人孔盖,王某某未采取相应安全措施,通过人孔进入罐内发生窒息死亡。

2、间接原因
某化工公司对检修施工承包单位安全生产工作缺乏统一协调、管理;安全评价公司在对某化工公司的安全评价报告中没有对生产、检修过程中的氮气进行危险有害因素分析和提出安全防范措施建议。

三、事故防范和整改措施
1、切实加强安全生产工作的领导,健全各项安全规章制度,修改和完善安全操作规程,全面落实各级安全生产责任制,严格考核。

2、加强对职工安全生产教育和培训;
3、深入开展检维修作业风险分析工作,加强现场管理;。

陕西安康市恒翔生物化工“20__-10-11”较大中毒窒息事故调查报告

陕西安康市恒翔生物化工“20__-10-11”较大中毒窒息事故调查报告

陕西安康市恒翔生物化工“20__-10-11”较大中毒窒息事故调查报告陕西安康市恒翔生物化工“20__-10-11”较大中毒窒息事故调查报告安全茂昨天 20__ 年 10 月 11 日 13 时 11 分许,安康市恒翔生物化工有限公司停产期间污水处理站絮凝混合池发生一起中毒窒息事故,造成 6 人死亡,经济损失 715万元。

8 月 5 日,安康市应急管理局公布了该事故的调查报告,报告显示,经调查认定,安康市恒翔生物化工有限公司“10·11”较大中毒窒息事故是一起生产安全责任事故。

1、事发经过:污水池新增密封罩棚未采取防护措施致 6 人死亡 20__ 年下半年,安康市环境保护局汉滨分局多次接到群众举报,反映安康市恒翔生物化工有限公司污水处理站臭气熏人,影响周围群众生活,安康市环境保护局汉滨分局现场核查后指出公司臭气处理设施需要进一步改进和完善,达到除臭排放效果,该公司按照环评验收报告要求,委托杭州市顶荣环保有限公司设计,湖北宜昌玉龙有限公司施工,投资 27 万元,对污水站十余处露天池子进行封闭,对池中产生的臭气进行收集过滤处理。

该公司未将新增设污水池玻璃钢密封罩棚情况报相关监管部门审批、未进行隐患风险辩识、也未采取相应安全防护措施。

20__ 年 5 月,安康市恒口生态环境局派驻工作人员郑某驻安康市恒翔生物化工有限公司污水处理站,负责污水在线监控,通过第三方检测机构检测(陕西华康检验检测有限责任公司),监督企业有无偷排、超排及不达标排放等情况。

经调查核实,安康市恒翔生物化工有限公司因原材料短缺,曾多次反复停工复产,20__ 年 10 月 6 日再次停产。

用水、用电记录显示,该企业已于 20__ 年10 月 5 日 18 时后全面停止运行。

20__ 年 10 月 11 日 13 时 2 分左右,安康市恒翔生物化工有限公司负责留守污水处理站看门女工唐某和工友汪某吃完午饭后,两人先后在院内走动。

较大中毒和窒息事故分析

较大中毒和窒息事故分析

较大中毒和窒息事故一、基本情况(一)事故相关单位和人员情况1.化工股份有限公司(以下简称利公司)利公司成立于2000年12月20日,为股份有限公司系国有独资企业,统一社会信用代码:***,注册资本 300000 万人民币,法定代表人:王某龙,注册地址:天津滨海新区临港经济区渤海十路3369号。

经营范围:氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、丁醇、硫酸、甲醛、丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵、丙酸的制造;普通货运;自有厂房租赁;设备租赁(汽车除外);仓储(危险品除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);化工技术咨询(不含中介);广播电视节目制作、发行。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

安全生产许可证编号(津)WH 安许证字〔2012〕LG0002,有效期截止日期为2018年10月20日,许可范围:氨(300000吨/年)、甲醇(504000吨/年)、乙酸(200000吨/年)、异丁醇(48800吨/年)、异丁醛(49080吨/年)、丁醇(170000 吨/年)、硫酸(18000 吨/年)生产;中间产品:一氧化碳和氢气混合物(280000吨/年)、甲醛(44400吨/年)、丁醛(499540吨/年)、丙酸(500吨/年)生产。

2.张某强与张某阳组建的劳务队张某强(男,身份证号:***,河南省长垣县人)和张某阳(男,身份证号:***,河南省长垣县人)组织的劳务队伍(以下简称张某强劳务队)以中石化工建设有限公司(以下简称中石化建公司)的名义在2018年3月实际承揽了渤化永利公司煤化工事业部合成氨运行部变换工段(以下简称事故装置)的检维修工程。

该工程计划在渤化永利公司2018年停工检修期间(2018年4月10日至4月30日)完成,双方未签订书面合同。

张某强劳务队与中石化建公司的关系张某强劳务队在2016年和2017年期间曾11次代表中石化建公司承揽了渤化永利公司部分检维修项目。

邯郸市龙港化工公司中毒窒息事故调查报告

邯郸市龙港化工公司中毒窒息事故调查报告

邯郸市龙港化工公司中毒窒息事故调查报告文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]邯郸市龙港化工有限公司“11·28”中毒窒息事故调查报告2015年11月28日19时56分,邯郸市龙港化工有限公司2号液氨储罐备用液氨进料口由于盲板螺栓断裂,发生液氨泄漏事故,造成3人死亡、8人受伤,直接经济损失约390万元。

接到事故报告后,省安监局、邯郸市委、市政府和邱县县委、县政府高度重视。

省安监局刘宝玲局长等领导安排有关同志赶赴事故现场了解情况,指导有关工作。

市委书记高宏志、市长王会勇和主管副市长孟广军分别做出重要批示,要求全力搜救伤员、严查事故原因,汲取教训,举一反三,在全市迅速开展安全生产隐患大排查;副市长宋仁堂以及市安监局主要领导带领有关同志和专家迅速赶赴事故现场,指导事故救援、善后处置和调查处理等工作。

邱县县委、县政府迅速启动应急预案,全力开展事故救援和善后工作。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规,邯郸市人民政府成立了由市安监局、市监察局、市公安局和市总工会等有关单位人员组成的邯郸市龙港化工有限公司“11·28”中毒窒息事故调查组(以下简称“事故调查组”),并邀请市检察院派员参加,同时聘请了3位邯郸市政府危险化学品安全生产专家组成专家组,开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和反复论证,查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,以及事故防范整改措施意见。

现将有关情况报告如下:一、事故发生单位概况(一)事故单位基本情况(二)主要生产装置情况邯郸市龙港化工有限公司现有氨醇联产生产装置和甲醛生产装置两条生产线。

危险化学品致人中毒窒息较大生产安全事故调查报告【模板】

危险化学品致人中毒窒息较大生产安全事故调查报告【模板】

XX县“XX”危险化学品致人中毒窒息较大生产安全事故调查报告2018年__月__日22点___分许,___市___县XX镇XX村郭家湾肉牛育肥基地内一辆危化品槽罐车在卸料时发生甲酸甲酯气体致人中毒窒息事故。

造成__人死亡,__人受伤。

事故发生后,省委常委、市委书记XX第一时间作出重要批示。

要求迅速查明原因责任,做好群众疏散安抚工作,防止发生次生灾害。

要在查明此案的基础上,加大安全生产工作力度,全面排查整治风险隐患,全力保护人民群众生命财产安全。

市委副书记、市长张晓容及市委市政府相关领导第一时间赶赴现场,成立现场应急处置工作组,指导事故救援、善后处置和调查处理等工作。

XX县委、县政府迅速启动应急预案,全力开展事故救援和善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第___号)等有关法律法规,西宁市人民政府成立了由副市长杨小民任组长,XX县政府、市安监局、市监委、市公安局、市场监管局和市总工会等相关单位人员为成员的XX县“XX”危险化学品致人中毒窒息较大生产安全事故调查组(以下简称“事故调查组”),同时邀请了__位危险化学品和特种设备领域安全生产专家组成专家组,开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和反复论证,查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,以及事故防范整改措施意见。

现将有关情况报告如下:一、涉事故相关单位及人员概况(一)涉事故相关单位情况1、XX县XX镇XX村郭家湾XX肉牛育肥基地。

法定代表人:XXX,主要经营范围为肉牛养殖。

2014年___月___日XX县国土资源局下发XX肉牛育肥基地设施农业土地流转备案通知(______〔2014〕___号),2015年__月___日XX县农牧和扶贫开发局下发关于建设XX县XX镇XX肉牛育肥基地的备案通知(______〔2015〕___号)。

中毒窒息事故调查报告

中毒窒息事故调查报告

中毒窒息事故调查报告中毒窒息事故调查报告摘要:本报告对一起中毒窒息事故进行了调查,旨在分析事故原因并提出相应的防范措施,以避免类似事故再次发生。

通过详细的调查和分析,我们发现事故的发生主要是由于工作环境中存在的安全隐患以及人员操作不当所致。

为了确保工作场所的安全,我们建议加强安全意识培训、完善安全管理制度,并定期进行安全检查和维护。

一、事故概述该事故发生在某化工厂的生产车间,当天正值高温天气,车间内温度较高。

事故共涉及10名工人,其中3人不幸丧生,7人受伤。

经初步调查,事故发生的原因是由于车间内的有害气体泄漏,导致工人中毒窒息。

二、事故原因分析1. 安全设施不完善调查发现,该化工厂的安全设施存在缺陷,如防毒面具不足、通风设备老化等。

这些问题导致事故发生后,工人无法及时获得有效的防护措施,增加了事故的严重程度。

2. 有害气体泄漏事故发生时,车间内正在进行一项化学反应,产生了大量有害气体。

但由于车间通风不畅,有害气体无法及时排出,导致工人吸入过多有害气体,引发中毒窒息。

3. 人员操作不当调查发现,事故发生时,有些工人未佩戴防毒面具,或未按规定进行操作。

这些不当操作增加了工人接触有害气体的风险,加剧了事故的严重程度。

三、防范措施建议1. 加强安全意识培训对所有员工进行安全意识培训,提高员工对工作环境安全的认识。

培训内容包括安全操作规程、应急处理措施等,以确保员工能够正确应对突发情况。

2. 完善安全管理制度建立健全的安全管理制度,明确责任分工和工作流程。

加强对有害气体泄漏的监测和预警,确保车间通风设备正常运行,并定期进行维护和检查。

3. 提供充足的防护设备确保工人能够及时获得充足的防护设备,包括防毒面具、防护服等。

同时,定期检查设备的使用情况,及时更换老化设备,确保其正常使用。

4. 加强事故应急演练定期组织事故应急演练,提高员工应对突发事故的能力。

演练内容包括紧急疏散、急救措施等,以确保员工在事故发生时能够迅速反应并采取正确的应对措施。

窒息事故的案例分享与跨行业经验汇总

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窒息事故的案例分享与跨行业1/01
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案例一:某化工厂窒息事故
事故经过:操作员在清理反应釜时未使用防护用品,导致中毒窒息。
原因分析:操作员安全意识淡薄,未按规定佩戴防护用品;企业安全管理不到位,未及时排查和消 除事故隐患。
经验教训:加强施 工现场安全管理, 确保通风畅通,定 期检测有毒气体浓 度
案例三:某煤矿窒息事故
事故经过:矿工在井下工作时,由于 通风不畅导致空气中氧气浓度下降, 最终发生窒息事故。
事故原因:通风系统故障,未能及时 排除有害气体。
事故后果:造成5名矿工死亡,多人 受伤。
经验教训:加强通风系统维护,定期 检测空气质量;提高矿工安全意识, 掌握自救互救技能。
案例四:某食品加工厂窒息事故
事故概述:某食品 加工厂在清理冷库 时发生窒息事故, 导致3名工人死亡。
事故原因:冷库内不 通风,导致有害气体 聚集;工人未佩戴防 护用具,且未进行安 全培训。
经验教训:加强通风 和气体检测,定期进 行安全培训和演练; 工人必须佩戴防护用 具。
预防措施:建立完 善的安全管理制度 ,加强日常巡检和 隐患排查。
食品加工行业经验
保持工作场所清洁,定期进行消毒 遵守食品安全法规,确保食品质量 定期进行员工培训,提高食品安全意识 建立完善的食品安全管理体系,确保食品安全
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日期:20XX/01/01
定期检查设备设施 ,确保其正常运行
建立应急预案,及 时处理突发情况
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某生化公司“8.10”窒息事故调查报告一、事故经过和救援情况2009年8月10日19时30分左右,某生物化工有限公司5万吨/年无水乙醇技改项目分子筛装填工作基本结束,现场员工前往食堂就餐。

晚餐之后,20时45分左右,项目施工单位某省伟业机电安装有限公司(以下简称安装公司)施工人员在未申请新的作业许可的情况下,进入脱水罐密闭空间和在罐底开展盲板抽堵作业。

安装公司工人徐德付和牛风来在罐底安装程控阀,赵应杰、赵文武、吴庆波、唐圣荣等4人负责安装盲板,盲板很快安装完毕。

赵应杰、赵文武、吴庆波上至罐顶,准备进入罐内安装筛网,赵文武进罐作业,赵应杰和吴庆波负责在上面送料。

赵文武进罐1分钟后,在罐内呼喊不行了,在罐内昏倒,赵应杰未做任何防护进入罐内救人,随即也昏倒在罐内。

吴庆波大声呼救,徐德付、牛风来唐圣荣在罐底下听到后先后爬上罐顶,徐德付在未采取任何防护措施情况下入罐救出赵应杰,但是自己晕倒在罐内。

此时该公司该项目负责人汪金玉听到呼救后赶到现场,在未采取任何监测和防护措施情况下入罐救人,随即也晕倒在罐内。

之后现场比较混乱,有人往罐内注水,分子筛遇水后反应放出大量热,导致罐内温度升高并产生大量蒸汽。

随后赶到现场的该生化公司员工立即向公司领导和警队报告,同时拨打120、119急救电话,并且阻止其他人员再次进入罐内。

20时50分左右,该生化公司安全控制部救护人员李建成、张晓刚赶到现场,佩戴空气呼吸器分次进入罐内进行施救,救出两名晕倒人员。

由于自带氧气有限,并且罐内温度较高,没有救出第三名人员。

9时左右,市消防中队赶到现场后进入罐内救出第三名晕倒人员。

晕倒人员救出后立即送往市立医院,经抢救无效死亡。

安装公司员工赵文武、徐德付和该公司员工汪金玉在医院死亡。

某生化两名救护人员李建成、张晓刚腿部及胳膊轻微烫伤。

目前5万吨/年无水乙醇技改项目已经停工,现场已经进行隔离和保护。

三、事故原因分析(一)直接原因1、进入密闭空间作业,通风不良,导致缺氧窒息。

2、救援过程中往罐内加水后,水与分子筛放出大量热,产生大量水蒸气,使罐内氧气更加稀薄。

3、监测与防护缺失,盲目施救,导致事态扩大。

(二)间接原因1、施工组织管理混乱,安全管理失去有效控制。

施工方案粗糙,无专项施工安全技术交底,缺乏施工过程风险分析,没有认识到窒息的危险性。

施工过中的自检和监督不到位。

密闭空间作业,氧气不不足是造成这起事故的主要原因。

2、施工现场技术管理混乱,罐体的填充没有制定详细可靠的作业程序和规范,导致现场作业无规范可循,交叉作业没有理清先后顺序,作业人员先堵盲板,后入罐作业,造成罐内严重缺氧,是这起事故的技术上的重要原因。

3、安装公司安全管理不力,员工安全生产意识淡薄。

施工单位对重点部位的施工管理不严,施工人员在未取得受限空间作业许可票、盲板抽堵作业许可票、未对管内空气采样检测、现场安全监督人员不在场的情况下,随意施工、违章操作。

4、现场应急处置混乱,缺乏科学有效的救援措施和指挥能力。

事故发生后,救援人员完全忘记个人的安危,不判断现场是否安全,未采取任何防护措施即下罐救援,是伤亡扩大的主要原因。

救援过程中,在没有得到授权的情况下,现场人员随意将罐内注水,恶化了救援现场,也是扩大伤亡的另一个原因。

5、安装公司员工三级安全教育不健全,教育培训内容过粗,没有针对项目施工的风险,没有提出有效的安全措施,安全教育培训没有实效。

在前期有人反应罐内感觉不适还有工人鲁莽入罐作业,出事后应急电话都不知道打120或119,而是打110,反应安全教育培训严重不到位。

6、生化公司对现场监督管理不到位,没有聘请有资质的人员实施现场监理,现场监管人员缺乏必备的专业能力和权威性,由于缺乏施工安全管理的经验,不能认识到施工作业存在的风险。

对施工人员虽然提出了作业许可的口头要求,但是没有认真执行和跟踪,造成现场监督人员不在场,安装公司便开始作业,监管缺位也是造成事故的重要原因。

作业现场脚手架搭设不符合要求,作业现场空间受局限,这些都未引起现场监督人员的重视,表明现场监督没有发挥作用。

7、生化单元技术指导不到位。

生化单元已经建设安装过6套同类装置,有成功的项目建设经验,但是该项目没有充分借鉴。

生化单元,对大型项目的管理有非常成熟的管理经验,但是对于小型的技改建设项目的管理重视不够,制度和流程缺失或不规范,监督力度不够。

生化单元目前没有专职的安全环保职能部门,安全生产管理机构虚设;安全、环保、食品安全只有1名专员,没有专职的安全生产管理人员。

从系统安全管理的角度分析,单元的安全环保监管组织机构不健全、人员配备不到位,与生化单元的风险水平不匹配,不能有效发挥监管和指导下级单位职能,是屡次发生死亡事故的深层次原因。

四、事故性质综合上述原因,调查组认为这是一起责任事故。

五、对事故的反思调查组除对事故进行调查之外,还询问了有关人员,听取了企业有关事故情况的介绍,收集了与事故有关的材料,对事故现场之外的生产现场进行了检查。

查阅主要生产车间和仓库重要岗位安全管理制度、安全操作规程、运行记录、培训记录、安全会议记录、应急预案等资料。

检查表明,某生化日常安全管理还是比较规范,制度和记录比较齐全,监督检查、应急演练和教育培训等工作都在顺利开展,不能因为该起事故将某生化的安全工作全盘否定。

由于没有采用系统安全管理的方法,某生化对非正常生产状况下的安全管理认识不足,存在管理漏洞,一旦发生事故,毫无招架还手之力。

跳出该起事故,综合分析于生化单元发生的系列事故,会发现一些深层次原因。

从2007年下半年至今,生化单元下属企业共发生4起死亡事故(见表1),造成6人死亡,其中2人是承包方职工。

不计承包商职工,按平均每年死亡1.3人计算,生化单元十万就业人员事故死亡率为7.22,是2008年全国职工事故死亡率的近3倍,目前的事故水平过高,需要高度警惕,值得深刻系统检讨。

(一)安全监管体制机制不健全,监管力度不够,手段落后四起死亡事故虽然都有偶然性,但是根源在于整体安全管理水平比较落后,安全生产组织机构、人员、制度,现场作业流程、相关方管理和应急管理等都需要系统强化和扎实推进。

四起事故均发生在建设、检修、排除故障等非正常生产期间,都与危险作业有关系,如果能够充分认识到危险作业的危险性,严格按照作业许可制度作业,有效的监督管理,事故完全可以避免。

该生化公司事故体现出了对建设项目和承包商管理存在重大漏洞。

建设项目安全管理制度不健全,虽然明确安全生产责任,但是对危险作业监督检查不严,危险性较高的施工方案审查不严,作业活动之前没有进行安全交底,对施工人员的安全培训流于形式、缺乏针对性和实效,作业过程中的安全生产监督缺位,双方安全信息的沟通和交流不充分,事故应急救援、报告、调查和处理等没有做到有效衔接等问题都体现了系统安全管理存在重大隐患。

生化单元接连发生事故,没有引起足够的重视。

每次事故发生后,总是归结为个别操作层面人员的责任或者运气不好,依然存在侥幸心理,没有从系统的角度分析事故深层次的原因,没有正视并下定决心解决安全生产监督管理基础薄弱的问题。

生化单元作为一个相对独立的生产经营单位,有很多的法定职责,应当建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产投入的有效实施,督促、检查安全生产工作,及时消除事故隐患,组织制定并实施生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故。

生化能源现有重大危险源35处,不及时彻底地改变目前对安全管理的态度和方法,迅速提升安全管理能力,万一发生火灾、爆炸或泄漏事故,后果不堪设想。

作为重点单元,生化单元应当超越集团和中国粮油的要求,理顺安全监管机制,加大安全生产工作力度,建立安全生产监管机构,配备合格的安全管理人员,完善安全生产监管手段。

(二)应急救援和事故管理能力不足这几起事故都反应了事故管理和应急处置存在问题,主要表现在应急预案操作性较差,尤其是现场处置方案的针对性、可操作性、实效性和内容完整性都存在一定问题,广西生化的淹溺事故和某生化的窒息事故都是因为救援不当造成的或扩大伤亡人数;二是应急演练安排不妥当,各利润点演练主要集中在灭火、疏散、报警等常规应急功能,对人员急救、受限空间内救援等演练较少,而且演练过程中未重视救援人员自身安全的演练,造成在紧急情况下盲目施救;并且演练还存在内容和形式单一,很少细致深入到至班组和具体岗位,具体事故情景。

三是缺乏训练有素的现场急救人员,发生事故之后更多的是打电话报警,通知领导和外部援助人员,缺乏必要的具有现场施救能力的急救人员和急救装备。

四是演练缺乏现场指挥控制的演习,通常是事先准备好演练台词,缺乏应急决策和应变能力,实际发生事故之后,现场一片混乱,恶化了救援条件。

五是演练时,未针对应急信息发布进行模拟,事故发生后,提供了一些不宜公开的敏感信息,与政府和媒体的沟通缺乏经验,出现了负面的舆论,影响企业声誉。

目前事故处理都强调“低调”处理,觉得“家丑不可外扬”,事故发生后,更多是在消除事故影响、大事化小、小事化了,尽量少报告、少公布,事故通报不及时。

轻伤事故报告、调查与处理不全面,部分企业事故漏报比较严重(个别企业漏报事故占事故总数的2/3,未遂事故统计报告则更少。

还有人认为生产导致事故是不可避免的,还多次提出向集团申请“死亡配额”,对事故有些麻木不仁。

没有分析事故的深层次原因和事故发生的规律,未充分利用这些典型的案例来教育全体职工,错过难得的教育机会,也未充分应用事故分析结果指导和改进安全管理工作。

另一方面,事故调查处理水平比较低。

事故发生后,责任追究过轻,没有起到教育和警戒的作用,往往碍于情面,处罚只是象征性的。

对事故后提出的整改措施比较空泛、缺乏针对性,等风头过去了,又恢复了以往的状态,没有从根源上消除隐患,没有从体制机制上考虑,也没有做到举一反三,造成同类事故反复发生。

事故处理没有完全落实“事故原因没有调查清楚不放过、责任人没有得到追究不放过、整改措施没有落实到位不放过、职工没有得到教育不放过”的四不放过原则。

(三)现场安全管理不到位几起事故现场调查发现,现场“三违”现象比较常见,生产现场不穿戴安全防护用品,隐患在排查治理之后又反复出、存在习惯性隐患,部分作业场所环境较差,粉尘、噪声、温度、通风和照明问题比较突出,现场作业环境混乱或受到限制,有些接触职业危害的岗位未定期开展作业环境监测。

现场危险源辨识和评价不到位,辨识的范围、深度不够,控制措施不充分,隐患治理不及时、不彻底、存在死角等现象。

在生化单元近年来发生的事故中,A事故是因为未辨识到焊接盐酸罐内气体的易燃易爆风险,没有经过监测进行作业。

B事故是因为未认识到绞龙故障排除作业时,会导致操作人员坠入伤亡的严重性,所以未制定相应的作业规程,也没有现场监督措施。

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