2号机C级检修进度表(电气检修)2013
2机组C级检修进度网络图

13
二次仪表检修校验,高低压电机回装试运 202开关改造、调试
10
配合机务就地设备的回装、调试(优先具备水压、风压 DCS系统检查、清扫、紧线、试验
除尘器开人孔、出灰系统阀门、转机解体 11 除尘器、出灰系统清灰 外出修理优先
除尘器布袋检查更换,烟道检查补焊,大
出灰系统管道、阀门检修,压缩空气系统
脱硫
阀门、泵解体
7
各设备检修、更换磨损部件、卫生清理、塔内防腐检查、修复 喷头更换、吹枪改造
组C级检修一级网络进度图
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
具备风压条件 脱销授电、单体试运
26 23 27
28 25 29
30
31
32
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
4
第一、四角燃烧器安装完成
第一台风机基础完成
5
第二台基础完成
14
烟道查漏、增压风机拆后烟道安
引风机改造
引风机拆除完成
6
增压风机拆除
15
风机安装完成具备二
旁路烟道加堵拆除、GGH事故喷淋安装调试、烟道内防 电气 电气仪表检修,高低压电机预试、解体 380v、6kv系统开关预试、清扫 热工 各系统温度、压力测量一次元件拆除 电、气动执行器、变送器、开关拆除
16
轴封改造、水压
12
汽轮机主油泵返厂检修
支吊架调整、金属检验
锅炉
2
风道保温拆除
本体保温拆除
3
受热面取样及恢复、防磨防爆检查,定检、金属检验 炉顶大包内部汽水管道保温
风机、汽水系统阀门解体 一次风管及弯头更换 低氮 全炉膛架子 燃烧器拆除
2号机组C级检修后启动方案要点

河津发电分公司2号机组C级检修后启动方案批准:审核:编写:2014年05月29日2号机组C级检修后启动方案一、时间安排2号机组计划5月30日早高峰并网,下面是启动工作的安排,请各部门安排好值班人员,在5月29日20:00到一期控制室、硫灰控制室集合。
05月29日16:00 将1号、2号机组凝结水输送泵管路串联,同时给汽包、除氧器、凝汽器上水,要求20:00汽包、除氧器、凝汽器上至正常液位。
16:10 投入主机盘车,保持连续运行。
16:30 启动2号机组一台循环水泵、开式冷却水泵正常。
将1号、2号机组开式冷却水供回水联络门隔离。
17:00 捞渣机上体槽注水正常,液压关断门开启,炉底水封建立。
启动底渣系统,启动2号炉输灰系统,启动2号脱硫系统(增压风机暂不启动)18:00 启动2号机组风烟系统正常,进行微油系统试点火。
注意事项:①启动引风机前,要注意与脱硫值班员取得联系,确认增压风机入口静叶全开;②送风机启动后,入口调整挡板一定要切手动,逐步开大防止通风量突增,引风机来不及调整,炉膛正压过大;③风烟系统启动正常后,调整通风量30%,引风机变频投自动。
18:30 启动2号脱硫增压风机运行,进行热工逻辑传动试验。
注意事项:①确认锅炉送、引风机运行正常,引风机变频投自动,炉膛负压正常,方可启动增压风机;②增压风机变频启动后,1分钟内手动增加变频转速至40%,以防止电机因轴承低速运转而损坏;③增压风机转速增加的过程中,注意引风机变频转速自动调整炉膛负压正常(-100kPa);④增压风机转速达到40%,若风机入口负压低于-500 kPa,应适当关小增压风机入口静叶;机组启动过程中,随着锅炉通风量的增加,需要开大增压风机入口调整挡板,维持增压风机入口微负压(锅炉点火后严禁出现正压),直至挡板达到74%经济开度后,将增压风机变频投入自动,并设定其入口负压在-100kPa。
18:40 主机、小机同时送轴封、抽真空。
华能火电厂机组C级检修汽机专业项目任务书

2 设备部
设备部 外委(太
平洋) 秦岭
三 四
非标项目
设备部
1 #2机空冷岛补水管改造
4
设备部
秦岭
2 #2机凝结水凝输泵再循环改管道
6
设备部
秦岭
3 #2机发电机压缩空气管进发电机改造
8
设备部
秦岭
4
#2机空冷减速箱拆装及搬运(4-1、1-6,5-4,55,7-1,8-7)
24
设备部
西一
5 #2机空冷2-2风机减速箱解体检修
2
2 设备部
2
20 设备部
2
2 设备部
2
2 设备部
2
4 设备部
2
4 设备部
秦岭 秦岭 秦岭 秦岭 秦岭 秦岭
十 除氧器
华能XX电厂#2机组C级检修汽机专业项目任务书
序号
标
准
项
目
检修范围及内容
1 除氧器人孔门拆装
验收 类别
计划工日
预算 实际
3
4
责任 班组 部门 验收
责任 设备部
检修单 位
秦岭
备注
十 二
2
4 设备部
2
2 设备部
2
2 设备部
2
2 设备部
秦岭 秦岭 秦岭 秦岭 设备部
七 发电机内冷水系统
1 A定子冷却水泵解体检查 2 定子冷却水箱内部检查清理 3 A、B定子冷却水泵换油 4 定冷水反冲洗滤网清扫 5 凝结水至定冷水入口滤网清扫 6 定冷水系统阀门盘根检查更换
7 多管式滤网更换滤芯
8
1 设备部
1 低压缸安全阀检查 2 盘车齿轮及链条磨损检查 3 滑销系统检查清理、加二硫化钼粉 4 A、B低压缸人孔门拆装(甲方检查末级叶片) 5 B低压缸后轴承箱拆装(配合热工换#6瓦振动测 6 A、B低压缸喷水喷嘴及滤网清扫
2号机C修每天开工的工作票--电气一次A

74
75
910
963
76
923
976
2号炉水循环泵21、22冷却水泵电机 2号炉水循环泵21、22冷却水泵电机检修
第20天
77
1247
1314
21、22一次风机油泵电机
21、22一次风机油泵电机接线盒检查,接地线整 第20天 理,本体刷漆,电气试验。 21、22引风机油泵电机检修 第20天
78
1250
9
868
933
21、22EH油泵电机
21、22EH油泵电机检修
第20天
10
21、22等离子点火风机电机
21、22等离子点火风机电机检修
第20天
11
864
1265
21、22等离子点火水泵电机
21、22等离子点火水泵电机检修
第20天
12
1118
1176
21、22、23吸收塔循环泵电机
21吸收塔循环泵电机大修,22、23吸收塔循环泵 第20天 电机接线盒检查,冷却器清理,润滑脂更换
第一天开工项目
序号 工单编号 工作票编号 设备
2号机C级检修计划安排 注:电机检修工单中均加入试验内容
工作内容 计划完成时间(第×× 天)
#2发电机检修及试验、励磁回路极性调换、氢气 第25天 干燥器清扫检查、绝缘过热监测装置清扫检查 21-26磨煤机1号润滑油泵电动机检修,21-26磨 煤机2号润滑油泵电动机接线盒检查,接地线整 理,本体刷漆
14
918
971
02除灰变及开关清扫检修绝缘测试
第3天
15
1334
1019
1407
02等离子变及开关清扫检修绝缘测试 02等离子变及开关清扫检修绝缘测试
2号机组及主变单元电气部分C级检修_1

电气第一种工作票
□有限空间□A、B类设备□外包工程
No. 编号:
1、工作负责人:工作监护人(工作协调人):班组:附页: 3 张
2、工作班成员:共人
3、工作地点及主要设备名称:▽135.50m主厂房发电机层2号发电机灯泡头盖板处、2号发电机灯泡头、2号发电机风洞; ▽142.20m主厂房中控室2
号机组HMC系列灭磁及转子过压保护屏处
4、工作内容: 2号机组及主变单元电气部分C级检修
5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分
7、安全措施:
8、批准工作结束时间:年月日时分值长:
9、许可工作开始工作:年月日时分工作许可人:工作负责人:
10、检修设备试运:
11、工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人。
变更时间年月日时分。
工作票签发人:工作许可人:
12、工作班成员情况(工作负责人填写变更人员姓名、日期及时间):
13、工作票延期,有效期延长到年月日时分。
工作负责人:值长:
14、工作终结,工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。
全部工作于年月日时分结束。
工作负责人:工作许可人:
接地线(刀闸)共组,已拆除(拉开)组,未拆除(拉开)组,未拆除或朱拆开的接地线(刀闸)的编号
值班负责人
15、备注:。
2号机C修电气专业整套启动方案1

.内蒙古京隆发电有限责任公司2号发电机变压器组整套启动试验方案批准:审核:初审:编制:殷丽梅石运兴董星亚内蒙古京隆发电有限责任公司2013年2月2号发变组系统C级检修电气开机试验组织措施为确保2号机组C级检修后电气专业启动试验工作顺利进行,并安全可靠投入并网,应在启动试验组统一领导下,各有关单位、专业根据所负责的工作范围,分工负责,恪尽职守,完成好自己的工作。
1试验指挥组总指挥:王六虎指挥组成员:戴新付喜亮刘吉王彥刚试验负责人:陈瑞君成员:郭耀殷丽梅袭奂毅肖勇启动试验组下设三个专业小组:1.1 电气专业小组组长:肖勇成员:杨志刚宗显金周滨郭强1.2 继电保护专业小组组长:袭奂毅成员:石运兴董星亚1.3热控专业小组组长:王广龙成员:孙云贵孙培鑫2 启动试验组职责:2.1 由试验总指挥负责组织、协调落实各方面的工作。
2.2 发电部当值值长负责所有调度命令的执行及与调度方面的工作联系。
2.3 试验中操作命令,由试验负责人统一下达。
2.4 所有带电设备的操作均由发电部当值运行人员负责(包括挂拆接地线),并由试验人员监护和复查。
发变组短路空载试验时的励磁操作由设备部继电保护人员负责。
所有操作应严格按照运行规定执行。
2.5 有关短路线、断开点的拆装由检修承包单位负责。
2.6 有关带电设备的试验工作、保护检查、测量及录波等均由设备部继保人员负责。
2.7 神头维护人员、检修承包单位及发电部当值人员应加强各带电设备的巡视,并监视有无异常情况。
2.8 遇到与系统有关的操作时,必须征得调度的批准后,方可执行。
2.9 启动试验带电前应组织有关各方对带电区域进行联合大检查。
2.10 发电部运行人员根据本措施提前填好操作票。
1 前言1.1 目的在完成了2号发电机的C级检修工作和分部试运行工作后,为了检查电气一次部分元件性能,电气二次部分的测量、控制、励磁调节器、保护、信号装置及其回路的正确性,根据本次C修项目,特编制此方案。
2号机组电气二次C修工作总结

2号机变组C级检修工作总结维修部电气试验班2号发变组电气二次设备C级检修工作于4月28日开始,至5月24日结束,历时26天。
现就检修工作任务完成情况、检修材料使用情况、发现和处理的缺陷总结如下:一、C级检修工作任务完成情况(一)继电保护专业1、标准C级检修工作项目完成内容包括:(1)集控电子间内2号发电机变压器组保护装置、发电机自动准同期合闸装置、发电机状态监测装置、发电机故障录波装置、发电机同步相量测量装置、发电机转子绕组匝间短路在线监测装置、厂用6千伏快切装置、AGC装置和A VC装置屏内二次接线回路检查、清扫和绝缘测试,装置内部定值核对,标志补充和完善。
(2)2号发电机励磁系统自动励磁调节器、转子过电压保护屏及灭磁开关屏内二次接线回路检查、清扫和绝缘测试,装置内部定值核对,标志补充和完善。
(3)厂用6千伏ⅡA、ⅡB段内25台高压转机电源开关间隔内控保装置、电能表、变送器和间隔内电流互感器二次接线回路检查、清扫和绝缘测试,装置内部定值核对,标志补充和完善。
(4)2号机出口和中性点侧共8组电流互感器,2号主变套管及高压侧共10组电流互感器,2号高厂变高压侧及低压分支共7组电流互感器,励磁变高低压侧共6组电流互感器,2号机出口3组电压互感器交流二次回路检查、清扫和绝缘测试。
(5)2号机6.3米电流电压端子箱、2号高厂变端子箱、2号主变3672开关端子箱和机构箱和2号机中性点和2号高厂变中性点接地电阻箱内二次回路检查、清扫。
(6)2号机ECS系统屏柜内主控单元及服务器吹灰清扫,二次回路检查和清扫,数据库整理完善。
(7)厂用380V3、4段,厂用380V保安2段内控保装置及其回路检查、清扫、接线端子紧固。
(8)发变组回路保护传动试验及3672开关假同期合闸试验。
(9)2机炉高压转机电源开关保护传动试验。
2、A级检修工作项目完成内容包括:(1)2号化学变和2号公用变开关综保装置,差动保护装置,电能表,变送器和电流互感器全项目校验。
2号机组机械部分C级检修安全措施(大票)_1

□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 1 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 2 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 3 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 4 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 5 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 6 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 7 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 8 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 9 页共 10 页□监护操作□单人操作单位:西岸电厂编号:SJ-(注:√表示已执行。
若有未执行项,在备注栏说明原因。
)操作人监护人(单元长)运行值班负责人第 10 页共 10 页水力机械操作票危险点控制措施票操作票编号:SJ-。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 乙方验收
绝缘监察装置 直流母线 4 直流系统 直流负荷开关 直流充电器 蓄电池 5 不间断电源 UPS系统
清扫检查、功能检验 接触面检查、清扫 清扫检查、端子检查加紧 清扫检查、测试 清扫检查、端子加紧 清扫检查、端子加紧、功能检验
1、电机清扫检查 2、电机、电缆试验
低压转机
3、轴承油脂检查、风扇、引线检查 4、就地控制箱柜清扫检查,端子加紧。
2
2号炉
5、电机带机械试转
1、电机冷却器、本体清扫检查、治漏
高压转机
2、电机、电缆试验 3、变频器清扫检查、端子加紧。 4、电机带机械试转
厂用6KV母线系统
1、共箱母线、母线、PT清扫检查试验。 2、开关清扫检查、端子加紧。
1、电机冷却器、本体清扫检查、治漏
高பைடு நூலகம்转机 1 2号机
2、电机、电缆试验 3、变频器清扫检查、端子加紧。 4、电机带机械试转 1、发电机试验 2、2号励磁变试验 3、2号发电机中性点接地变试验。
发电机本体及其附属氢、水、励磁系统
4、发电机氢冷器清扫、检查、试验 5、发电机内冷水系统冷却器清扫、检查、试验 6、发电机励磁系统清扫检查 7、发电机滑环、碳刷清扫检查 8、发电机气密试验及漏点处理
厂用变压器及380V母线系统 2号机、炉MCC系统
1、清扫检查试验
2、风冷回路检查试验 清扫检查试验 1、试验 2、冷却风机及潜油泵检查。
3
厂用电系统
2号高厂变
3、绝缘清扫、一次接线检查。
3
厂用电系统
序号
主设备及系统 名称
分部设备及系统名称 2号高厂变
分项工艺控制过程 4、冷却风机、潜油泵控制箱检查、试验。 5、变压器本体清扫、检查、治漏。
专业:2号机组电气检修C修
序号 主设备及系统 名称 分部设备及系统名称 1、电机清扫检查 2、电机、电缆试验 低压转机 3、轴承油脂检查、风扇、引线检查 4、就地控制箱柜清扫检查,端子加紧。 5、电机带机械试转 分项工艺控制过程
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 乙方验收
序号
主设备及系统 名称
分部设备及系统名称 1、试验 2、冷却风机及潜油泵检查。 2号主变 3、绝缘清扫、一次接线检查。
分项工艺控制过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 乙方验收
4、冷却风机、潜油泵控制箱检查、试验。 5、变压器本体清扫、检查、治漏。 发电机出口避雷器 6 2号机变回路 发电机出口PT 发电机出口CT 开关场户外避雷器 20KV离相封闭母线 机变避雷器 机变电流、电压互感器 机变220KV断路器 7 文明生产、 设备标志 2号发电机绝缘过热监测装置电缆敷设 8 特殊项目 2号机内冷水箱加装氮气管路 2号主变中性点加装避雷器 9 整体验收 电缆敷设、接引、电缆试验、试运。 安装、试运。 安装、试验。 清扫检查试验 清扫检查试验 清扫检查试验 清扫检查试验 检查试验 清扫检查 清扫检查 清扫检查、端子加紧
甲方验收
备注
甲方验收
备注
甲方验收
备注